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文檔簡介

1、正和石化 運行三部Yunxingsanbu, Zhenghe Group Co. Ltd.汽油加氫循氫CO,CO2超標問題個人學習總結(jié)汽油加氫四班王文龍2015年06月17日目 錄1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫CO、CO2超標的原因4目前采用的方法及弊端56個人總結(jié)的五種方法 問題總結(jié)及個人建議1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫CO、CO2超標的原因4目前采用的方法及弊端56個人總結(jié)的五種方法 問題總結(jié)及個人建議一、循氫CO、CO2超標問題現(xiàn)狀1、循氫CO、CO2超標問題現(xiàn)狀。 今年以來汽油加氫裝置HDS一段反應(yīng)器

2、時常發(fā)生脫硫效果差,溫升過高等生產(chǎn)異常。排除原料油硫含量大幅升高,預(yù)分餾塔分離效果不好重汽油中輕組分過多等原因后,我們發(fā)現(xiàn)造成此異常情況的主要原因是循環(huán)氫中CO、CO2超標。 2015年4月份各相關(guān)數(shù)據(jù)記錄表一、循氫CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2015.04.279:002015.04.269:002015.04.2513:002015.04.259:002015.04.219:002015.04.209:002015.04.139:002015.04.059:002000150010005000原料油硫含量(PPM)CO(PPM)CO2(PPM)CH4(PPM)精制油硫含量(PPM)變量精精制制

3、油油硫硫含含量量與與相相關(guān)關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的對對比比分分析析圖圖圖1、精制汽油硫含量與各數(shù)據(jù)關(guān)系一、循氫CO、CO2超標問題現(xiàn)狀從圖中我們可以得出如下結(jié)論:(1)、當原料油硫含量變化不大時,精制油硫含量會隨著循氫中CO、CO2濃度的增加而增加。(2)、CH4濃度的變化對精制油硫含量影響不大。(3)、CH4濃度會隨著循氫中CO、CO2濃度的增加而增加,可見CO、CO2發(fā)生甲烷化反應(yīng)。 1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫CO、CO2超標的原因4目前采用的方法及弊端56個人總結(jié)的五種方法 問題總結(jié)及個人建議一氧化碳和二氧化碳對系統(tǒng)有下面幾點影響:2.1 、二氧化碳加

4、氫轉(zhuǎn)化為一氧化碳。該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),在加氫條件下有利于正方向進行,從而造成循環(huán)氫中一氧化碳濃度比二氧化碳濃度高。2.2 、在含鎳或鈷催化劑的作用下,一氧化碳和二氧化碳與氫氣在200350條件下反應(yīng)生成甲烷,同時放出大量熱量。甲烷化反應(yīng)產(chǎn)生的熱使反應(yīng)器內(nèi)催化劑床層溫升過高,溫度分布不勻,惡化裝置操作,甚至可能造成裝置飛溫事故。2、CO、CO2超標對裝置的影響二、CO、CO2超標對裝置的影響圖2、CO、CO2、CH4的轉(zhuǎn)換關(guān)系2015.04.279:002015.04.269:002015.04.2513:002015.04.259:002015.04.219:002015.04.209:0020

5、15.04.139:002015.04.059:002000150010005000CO(PPM)CO2(PPM)CH4(PPM)變量C CO O、C CO O2 2、C CH H4 4濃濃度度對對比比分分析析圖圖二、CO、CO2超標對裝置的影響2.4 、一氧化碳可能與催化劑上的金屬組分形成有毒的、易揮發(fā)的羰基化合物而造成催化劑的腐蝕,降低了催化劑活性。由于上述反應(yīng)在低溫下較易發(fā)生,因而當循環(huán)氫中存在一氧化碳時,每次開工都會使催化劑活性受到損失。因為低溫下一氧化碳和催化劑上的鎳組分反應(yīng)生成羰基鎳,升溫后,羰基鎳揮發(fā)升華,使得催化劑表面裸露出金屬鎳,金屬鎳氫解活性非常高,極易引起結(jié)焦失活。自上次

6、開工后HDS一段反應(yīng)器壓差大幅升高,目前壓差在0.60.7MPa,可能與上述原因引發(fā)的催化劑結(jié)焦有一定關(guān)系。同時羥基鎳為神經(jīng)類毒素,蒸汽對人體有很強的毒害作用. 2.3 、一氧化碳和二氧化碳和氫氣在催化劑活性中心發(fā)生競爭吸附,影響加氫活性中心的利用。所以如果放任一氧化碳的積累,就需要提高反應(yīng)溫度。13.7010.40200.20900.6025.0015.4010.8231.00320310300290280270260250C C O O ( P P P P M M ) )R2101入 口 溫 度 ( )R2101出 口 溫 度 ( )變 量R R 2 2 1 1 0 0 1 1 出出 入入

7、 口口 溫溫 度度 與與 C C O O 濃濃 度度 的的 關(guān)關(guān) 系系圖3、反應(yīng)溫度與CO濃度的關(guān)系1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫CO、CO2超標的原因4目前采用的方法及弊端56個人總結(jié)的五種方法 問題總結(jié)及個人建議3、造成循氫CO、CO2超標的原因三、造成循氫CO、CO2超標的原因3.1、可能造成循氫CO、CO2超標的原因: 3.1.1 、新氫中含CO、CO2。干氣制氫工藝正常情況下產(chǎn)品氫中會有少量CO、CO2等雜質(zhì)。隨著加氫反應(yīng)耗氫,不斷補充新氫,造成CO、CO2富集超標。 3.2.2、加氫反應(yīng)中重油或循氫帶水。水在高溫下可以與甲烷等反應(yīng)生成CO、

8、CO2。CH4+H2O=CO+3H2CH4+2H2O=CO2+4H2三、造成循氫CO、CO2超標的原因圖4、CO、CO2、CH4的轉(zhuǎn)換關(guān)系2015.04.27 9:002015.04.26 9:002015.04.25 13:002015.04.25 9:002015.04.21 9:002015.04.20 9:002015.04.139:002015.04.05 9:002000150010005000CO( PPM)CO2(PPM)CH4(PPM)變 量C CO O、C CO O2 2、C CH H4 4濃濃度度對對比比分分析析圖圖3.2、CO、CO2超標原因分析從右圖中我們可以看出:

9、(1)4.05-4.20日,開高分安全閥副線置換循氫,CH4濃度大幅降低,CO、CO2濃度略有升高。可知補充的新氫中含有CO、CO2。 (2)4.21-4.25日,隨著CO、CO2濃度增加,甲烷濃度也相應(yīng)增大??芍糠諧H4是由CO、CO2甲烷化反應(yīng)生成。 (3)4.26-4.27日,循氫置換結(jié)束,CH4濃度濃度增加,CO、CO2濃度變化不大??芍狢O、CO2不是由CH4轉(zhuǎn)化生成的。 至此我們可以得出結(jié)論:造成循氫CO、CO2超標的主要原因為新氫中含有CO、CO2。1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫CO、CO2超標的原因4目前采用的方法及弊端56個人總結(jié)的

10、五種方法 問題總結(jié)及個人建議4、目前采取的解決方法及弊端四、目前采取的解決方法及弊端4.1、目前采取的措施: 目前采取的主要措施為開高分安全閥副線,通過排放部分循氫補充新氫來對循環(huán)氫進行置換。4.2、此措施的弊端: 4.2.1、發(fā)現(xiàn)問題滯后;在以往操作中往往是發(fā)現(xiàn)精制油硫含量不合格后才知道CO、CO2濃度超標。此時產(chǎn)品已經(jīng)不合格甚至已經(jīng)污染了罐區(qū)的合格產(chǎn)品。 4.2.2、解決問題滯后;只能采取亡羊補牢的措施。通過置換慢慢降低CO、CO2濃度,置換周期很長。同時在置換過程中還要進行生產(chǎn)調(diào)整,期間又產(chǎn)出大量不合格產(chǎn)品;而且必須提高反應(yīng)器溫度,造成催化劑壽命減短,辛烷值損失增加,能耗增高等種種不利后

11、果。 4.2.3、浪費大量新氫;隨著反應(yīng)溫度的升高,副反應(yīng)耗氫大幅增加,反應(yīng)溫度每提高一度耗氫約增加100Nm3;同時調(diào)整前期置換耗氫每小時也在500Nm3以上;在生產(chǎn)調(diào)整階段每小時總體多耗新氫1000Nm3以上。而在后期置換中每小時耗氫也不低于200Nm3。與此同時,由于汽油加氫、柴油加氫共用一套制氫裝置,汽油加氫耗氫增加導(dǎo)致柴油加氫也必須降量調(diào)整。1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫CO、CO2超標的原因4目前采用的方法及弊端56個人總結(jié)的三種方法 問題總結(jié)及個人建議5、個人總結(jié)的五種方法五、個人總結(jié)的五種方法 5.1、銅洗工藝吸附CO、CO2。我們可以

12、借鑒合成氨工藝中的銅洗工藝,利用循環(huán)氫脫硫塔,在貧氨液中適時加入少量銅氨溶液,將CO轉(zhuǎn)化為銅氨絡(luò)合物除去。不過此方法并不適用于本裝置。在正常生產(chǎn)中,銅洗系統(tǒng)對凈化氣中硫化氫和有機硫有嚴格要求。常規(guī)設(shè)計一般要求硫化氫含量10mg/m3。如凈化氣中硫化氫和有機硫過高,會與銅液中的低價銅或高價銅反應(yīng)生成硫化銅沉淀或銅的絡(luò)合物膠體,堵塞塔內(nèi)填料造成流通面積減少或增加銅液粘度的情況造成銅塔帶液。 5.2、醇烴化法除CO、CO2。同樣是合成氨工藝中,用甲醇化、烴化(或甲烷化)反應(yīng)的方法來凈化精制合成氨原料氣,使合成氨原料氣進入氨合成工段之前的氣體中CO 、CO2總量小于10ppm,并聯(lián)產(chǎn)甲醇。 五、個人總

13、結(jié)的五種方法此方法同樣不適用于本裝置,由于新氫中僅含有少量CO、CO2而醇烴(烷)化工藝相對復(fù)雜,僅在CO、CO2含量較高時有較大經(jīng)濟效益。圖5、典型的醇烷化流程五、個人總結(jié)的五種方法 圖6、典型的液氮洗流程5.3、低溫液氮洗工藝。液氮洗是一個低溫精餾過程,是利用氣體沸點不同達到分離的目的。是利用液氮,在氮洗塔中吸收凈化氣中少量CO、CH4的分離過程.。液氮由塔頂加入,凈化氣由塔底通入,進行逆流操作。在洗滌過程中,由于CO、CH4它們的冷凝溫度均比液氮高,因此當這些組分氣體與低溫液氮接觸時,溫度降低而被冷凝下來,溶解在液氮中,在塔頂?shù)玫郊儍舻臍錃猓撞康囊后w中溶解了大量的CO和CH4液體。此方

14、法的弊端是工藝復(fù)雜,需要較多冷量,經(jīng)濟效益差。 五、個人總結(jié)的五種方法 5.4、礦用一氧化碳吸附劑吸附CO。一氧化碳吸附劑具有良好的催化性能,利用吸附劑上的晶格氧可在常溫常壓下催化CO使之轉(zhuǎn)化成CO2。MCO-1型一氧化碳吸附劑可以在無氧氣氛中脫除氣體中微量一氧化碳雜質(zhì), 飽和后需通含氧氣體進行再生。但此方法同樣不適用 于本裝置,由于循氫中含有大量的H2,能在較為溫和的環(huán)境下按H2-O2滴定原理消耗晶格氧。圖7、MCO-1型一氧化碳吸附劑5.5、甲烷化法除CO、CO2。甲烷化發(fā)是利用催化劑將少量CO、CO2加氫生成惰性氣體甲烷。此方法可使凈化氣中CO、CO2濃度降至10PPM以下。1循氫中CO、CO2超標問題現(xiàn)狀2CO、CO2超標對裝置的影響3造成循氫C

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