汽輪機(jī)振動(dòng)大的原因分析及其解決方法1_第1頁
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文檔簡介

1、汽輪機(jī)振動(dòng)大的原因分析及其解決方法摘要:為了保障城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民用電的穩(wěn)定,加強(qiáng)汽輪機(jī)組日常保養(yǎng)與維護(hù),保障城市供電已經(jīng)成為了火力發(fā)電廠維護(hù)部門的重要任務(wù)。文章就汽輪機(jī)異常振動(dòng)的原因進(jìn)行了分析與故障的排除,在振動(dòng)監(jiān)測方面應(yīng)做的工作進(jìn)行了簡要的論述。 關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);異常振動(dòng);故障排除;振動(dòng)監(jiān)測;汽流激振現(xiàn)象 對轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械來說,微小的振動(dòng)是不可避免的,振動(dòng)幅度不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的屬于正常振動(dòng)。這里所說的振動(dòng),系指機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)中振幅比原有水平增大,特別是增大到超過允許標(biāo)準(zhǔn)的振動(dòng),也就是異常振動(dòng)。任何一種異常振動(dòng)都潛伏著設(shè)備損壞的危險(xiǎn)。比如軸系質(zhì)量失去平衡(掉葉片、大軸彎曲、軸系中心變化、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)冷水

2、路局部堵塞等)、動(dòng)靜磨擦、膨脹受阻、軸承磨損或軸承座松動(dòng),以及電磁力不平衡等等都會(huì)表面在振動(dòng)增大,甚至強(qiáng)烈振動(dòng)。 而強(qiáng)烈振又會(huì)導(dǎo)致機(jī)組其他零部件松動(dòng)甚至損壞,加劇動(dòng)靜部分摩擦,形成惡性循環(huán),加劇設(shè)備損壞程度。異常振動(dòng)是汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中缺陷,隱患的綜合反映,是發(fā)生故障的信號。因此,新安裝或檢修后的機(jī)組,必須經(jīng)過試運(yùn)行,測試各軸承振動(dòng)及各軸承處軸振在合格標(biāo)準(zhǔn)以下,方可將機(jī)組投入運(yùn)行。振動(dòng)超標(biāo)的則必須查找原因,采取措施將振動(dòng)降到合格范圍內(nèi),才能移交生產(chǎn)或投入正常運(yùn)行。 一、汽輪機(jī)異常振動(dòng)原因分析汽輪機(jī)組擔(dān)負(fù)著火力發(fā)電企業(yè)發(fā)電任務(wù)的重點(diǎn)。由于其運(yùn)行時(shí)間長、關(guān)鍵部位長期磨損等原因,汽輪機(jī)組故障時(shí)常出現(xiàn),

3、這嚴(yán)重影響了發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行。汽輪機(jī)組異常振動(dòng)是汽輪機(jī)常見故障中較為復(fù)雜的一種故障。由于機(jī)組的振動(dòng)往往受多方面的影響,只要跟機(jī)本體有關(guān)的任何一個(gè)設(shè)備或介質(zhì)都會(huì)是機(jī)組振動(dòng)的原因,比如進(jìn)汽參數(shù)、疏水、油溫、油質(zhì)、等等。因此,針對汽輪機(jī)異常震動(dòng)原因的分析就顯得尤為重要,只有查明原因才能對癥維修。針對導(dǎo)致汽輪機(jī)異常振動(dòng)的各個(gè)原因分析是維修汽輪機(jī)異常振動(dòng)的關(guān)鍵。 二、汽輪機(jī)組常見異常震動(dòng)的分析與排除引起汽輪機(jī)組異常振動(dòng)的主要原因有以下幾個(gè)方面,汽流激振、轉(zhuǎn)子熱變形、摩擦振動(dòng)等。 (一)汽流激振現(xiàn)象與故障排除 汽流激振有兩個(gè)主要特征:一是應(yīng)該出現(xiàn)較大量值的低頻分量;二是振動(dòng)的增大受運(yùn)行參數(shù)的影響明顯,且

4、增大應(yīng)該呈突發(fā)性,如負(fù)荷。其原因主要是由于葉片受不均衡的氣體來流沖擊就會(huì)發(fā)生汽流激振;對于大型機(jī)組,由于末級較長,氣體在葉片膨脹末端產(chǎn)生流道紊亂也可能發(fā)生汽流激振現(xiàn)象;軸封也可能發(fā)生汽流激振現(xiàn)象。針對汽輪機(jī)組汽流激振的特征,其故障分析要通過長時(shí)間的記錄每次機(jī)組振動(dòng)的數(shù)據(jù),連同機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)的數(shù)據(jù)記錄,做出成組曲線,觀察曲線的變化趨勢和范圍。通過改變升降負(fù)荷速率,從5T/h到50T/h的給水量逐一變化的過程,觀察曲線變化情況。通過改變汽輪機(jī)不同負(fù)荷時(shí)高壓調(diào)速汽門重調(diào)特性,消除氣流激振。簡單的說就是確定機(jī)組產(chǎn)生汽流激振的工作狀態(tài),采用減低負(fù)荷變化率和避開產(chǎn)生汽流激振的負(fù)荷范圍的方式來避免汽流激振的產(chǎn)

5、生。 (二)轉(zhuǎn)子熱變形導(dǎo)致的機(jī)組異常振動(dòng)特征、原因及排除 轉(zhuǎn)子熱變形引發(fā)的振動(dòng)特征是一倍頻振幅的增加與轉(zhuǎn)子溫度和蒸汽參數(shù)有密切關(guān)系,大都發(fā)生在機(jī)組冷態(tài)啟機(jī)定速后帶負(fù)荷階段,此時(shí)轉(zhuǎn)子溫度逐漸升高,材質(zhì)內(nèi)應(yīng)力釋放引起轉(zhuǎn)子熱變形,一倍頻振動(dòng)增大,同時(shí)可能伴隨相位變化。由于引起了轉(zhuǎn)子彎曲變形而導(dǎo)致機(jī)組異常振動(dòng)。轉(zhuǎn)子永久性彎曲和臨時(shí)性彎曲是兩種不同的故障,但其故障機(jī)理相同,都與轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心類似,因而都會(huì)產(chǎn)生與質(zhì)量偏心類似的旋轉(zhuǎn)矢量激振力。 與質(zhì)心偏離不同之處在于軸彎曲會(huì)使兩端產(chǎn)生錐形運(yùn)動(dòng),因而在軸向還會(huì)產(chǎn)生較大的工頻振動(dòng)。另外,轉(zhuǎn)軸彎曲時(shí),由于彎曲產(chǎn)生的彈力和轉(zhuǎn)子不平衡所產(chǎn)生的離心力相位不同,兩者之間相

6、互作用會(huì)有所抵消,轉(zhuǎn)軸的振幅在某個(gè)轉(zhuǎn)速下會(huì)有所減小,即在某個(gè)轉(zhuǎn)速上,轉(zhuǎn)軸的振幅會(huì)產(chǎn)生一個(gè)“凹谷”,這點(diǎn)與不平衡轉(zhuǎn)子動(dòng)力特性有所不同。當(dāng)彎曲的作用小于不衡量時(shí),振幅的減少發(fā)生在臨界轉(zhuǎn)速以下;當(dāng)彎曲作用大于不平衡量時(shí),振幅的減少就發(fā)生在臨界轉(zhuǎn)速以上。針對轉(zhuǎn)子熱變形的故障處理就是更換新的轉(zhuǎn)子以減低機(jī)組異常振動(dòng)。沒有了振動(dòng)力的產(chǎn)生機(jī)組也就不會(huì)出現(xiàn)異常振動(dòng)。 (三)摩擦振動(dòng)的特征、原因與排除 摩擦振動(dòng)的特征:一是由于轉(zhuǎn)子熱彎曲將產(chǎn)生新的不平衡力,因此振動(dòng)信號的主頻仍為工頻,但是由于受到?jīng)_擊和一些非線性因數(shù)的影響,可能會(huì)出現(xiàn)少量分頻、倍頻和高頻分量,有時(shí)波形存在“削頂”現(xiàn)象。二是發(fā)生摩擦?xí)r,振動(dòng)的幅值和相

7、位都具有波動(dòng)特性,波動(dòng)持續(xù)時(shí)間可能比較長。摩擦嚴(yán)重時(shí),幅值和相位不再波動(dòng),振幅會(huì)急劇增大。三是降速過臨界時(shí)的振動(dòng)一般較正常升速時(shí)大,停機(jī)后轉(zhuǎn)子靜止時(shí),測量大軸的晃度比原始值明顯增加。摩擦振動(dòng)的機(jī)理:對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子來講,摩擦可以產(chǎn)生抖動(dòng)、渦動(dòng)等現(xiàn)象,但實(shí)際有影響的主要是轉(zhuǎn)子熱彎曲。動(dòng)靜摩擦?xí)r圓周上各點(diǎn)的摩擦程度是不同的,由于重摩擦側(cè)溫度高于輕摩擦側(cè),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子徑向截面上溫度不均勻,局部加熱造成轉(zhuǎn)子熱彎曲,產(chǎn)生一個(gè)新的不平衡力作用到轉(zhuǎn)子上引起振動(dòng)。 三、在振動(dòng)監(jiān)測方面應(yīng)做好的工作目前200MW及以上的機(jī)組大都裝設(shè)了軸系監(jiān)控裝置,對振動(dòng)實(shí)施在線監(jiān)控,給振動(dòng)監(jiān)測工作創(chuàng)造了良好的條件。其他中小型機(jī)組有的雖裝

8、有振動(dòng)監(jiān)測表,但準(zhǔn)確度較差,要靠攜帶型振動(dòng)表定期測試核對,有的機(jī)組僅靠推帶振動(dòng)表定期測試記錄。對中小型機(jī)組的振動(dòng)監(jiān)測工作,一般都比較薄弱,不能堅(jiān)持定期(每周、每10天等)測試或測試記錄不全不完整等等,不利于有關(guān)振動(dòng)規(guī)定的認(rèn)真執(zhí)行。因此,電廠應(yīng)明確規(guī)定測試振動(dòng)的周期,給汽機(jī)車間專業(yè)人員和運(yùn)行現(xiàn)場配備較高精密度的振動(dòng)表,并建立專業(yè)人員保存的和運(yùn)行現(xiàn)場保存的振動(dòng)測試登記簿,按規(guī)定周期測試并將測試結(jié)果記入登記簿。測試中發(fā)現(xiàn)振動(dòng)比上次測試結(jié)果增大時(shí),專業(yè)人員應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并分析振動(dòng)增大原因,研究采取措施,必要時(shí)增加振動(dòng)測試次數(shù),以監(jiān)測是否繼續(xù)增大。運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動(dòng)異常時(shí),應(yīng)立即使用現(xiàn)場保管的振動(dòng)

9、表進(jìn)行測試,如振動(dòng)比上次測試結(jié)果增加了0.05mm時(shí),應(yīng)立即打閘停機(jī)。如振動(dòng)增加雖未達(dá)到0.05mm,但振動(dòng)異常時(shí)聽到機(jī)組有響聲(如掉葉片等),或機(jī)內(nèi)聲音異常時(shí),也應(yīng)停機(jī)進(jìn)行檢查。對一般的振動(dòng)增大,也應(yīng)向車間匯報(bào),以便組織分析原因,采取措施。 四、結(jié)論總之,機(jī)組振動(dòng)測試結(jié)果是研究分析機(jī)組運(yùn)行狀況的重要技術(shù)依據(jù)。多年來,不少機(jī)組因振動(dòng)大而拖延了投產(chǎn)期和檢修期。對生產(chǎn)運(yùn)行來說,接收了振動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)組以后,還必須加強(qiáng)振動(dòng)監(jiān)督,對振動(dòng)監(jiān)測做到制度化、經(jīng)?;?,必須在機(jī)組振動(dòng)突然增大達(dá)到規(guī)程規(guī)定值時(shí),及時(shí)果斷地將機(jī)組停運(yùn),防止擴(kuò)大損壞或?qū)φ駝?dòng)雖然增大,但尚未達(dá)到規(guī)程規(guī)定緊急停機(jī)數(shù)值的異?,F(xiàn)象。及時(shí)對比分

10、析,查找原因,并采取措施防止設(shè)備損壞事故的發(fā)生。 作者簡介:趙珣(1982),女,內(nèi)蒙古根河人,湛江電力有限公司助理工程師,研究方向:集控工程師。(1) 轉(zhuǎn)動(dòng)部分平衡的不正確。(2)汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等對中不好。(3)機(jī)組附屬轉(zhuǎn)動(dòng)件,如調(diào)速器、主軸帶動(dòng)的油泵、危急保安器等部件平衡的不好,安裝不良。(4)受熱的機(jī)件安裝的不正確,在冷態(tài)安裝時(shí)沒有考慮它們熱態(tài)工作時(shí)的自由熱膨脹、熱變形,使得機(jī)件在受熱工作時(shí)不能自由膨脹而變得有些彎曲,破壞平衡。如各種軸在受熱無處膨脹時(shí),將被頂彎,失掉平衡,造成振動(dòng);機(jī)殼受熱不能自由膨脹時(shí),也會(huì)變形引起振動(dòng)。(5)某些機(jī)件配合尺寸不符合要求,如軸封片與軸頸配合間隙不對,配

11、合過緊,則在受熱時(shí)軸頸與密封片相摩擦,引起振動(dòng)。(6)軸承有缺陷,如軸瓦巴氏合金脫層、龜裂;軸承與軸瓦安裝間隙不合適;瓦殼在軸承座中松動(dòng);軸承動(dòng)態(tài)性能不好,發(fā)生半速渦動(dòng)或油膜振蕩等,造成振動(dòng)。(7)機(jī)組基礎(chǔ)不符合要求或基礎(chǔ)下沉,都會(huì)使機(jī)組發(fā)生振動(dòng)。2、運(yùn)行方面的原因(1)汽輪機(jī)汽缸保溫不良、在啟動(dòng)前預(yù)熱的不充分或者不正確,因而造成蒸汽輪機(jī)在啟動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)子處于彎曲狀態(tài)。(2)固定在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、聯(lián)軸器、變速器齒輪軸上的某些轉(zhuǎn)動(dòng)零件松弛、變形或者位置移動(dòng),引起回轉(zhuǎn)體的重心位置改變加劇振動(dòng),如葉輪和軸結(jié)合松動(dòng)、某些部分變形等。一些有嚴(yán)格重量要求的回轉(zhuǎn)零件,如聯(lián)軸器個(gè)別螺栓更換而又未做平衡試驗(yàn),也會(huì)破壞平衡

12、,加劇振動(dòng)。(3)回轉(zhuǎn)部件的原有平衡被破壞,如葉片飛脫,葉片或葉輪腐蝕嚴(yán)重,葉輪破損,軸封損壞,葉片結(jié)垢,個(gè)別零件脫落,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)冷水路局部堵塞,以及靜止部分與轉(zhuǎn)動(dòng)部分發(fā)生摩擦等等。(4)啟動(dòng)前預(yù)熱不均勻,機(jī)殼產(chǎn)生變形,使機(jī)組內(nèi)動(dòng)靜部件間隙不均勻,甚至產(chǎn)生摩擦,引起振動(dòng)。(5)蒸汽管路或氣體管路對機(jī)組的作用力,使機(jī)組變形、移位;管路與機(jī)組聯(lián)接不合要求等等也都造成振動(dòng)。(6)軸承潤滑不夠或不適當(dāng),油泵工作不穩(wěn)定,或者油膜不穩(wěn)定。(7)新蒸汽等運(yùn)行參數(shù)與要求值偏差太大。新蒸汽參數(shù)偏差過大而末及時(shí)調(diào)整,使汽輪機(jī)部件熱膨脹及熱應(yīng)力變化劇烈;汽壓、汽溫過低未及時(shí)采取措施;排汽缸溫度過高引起汽缸變形等等

13、。(8)機(jī)組運(yùn)行轉(zhuǎn)速離實(shí)際臨界轉(zhuǎn)速太近、機(jī)組某部件的固有振動(dòng)頻率等于或低倍于汽輪機(jī)運(yùn)行頻率,使部件或汽輪機(jī)發(fā)生共振。(9)汽輪機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)動(dòng)部件與汽封偏心,產(chǎn)生蒸汽自激振蕩引起振動(dòng)。(10)  發(fā)電機(jī)電磁力不平衡引起振動(dòng)。首先我想提出,振動(dòng)問題是汽輪機(jī)事故中最為棘手的問題,它的機(jī)理和處理手段比較復(fù)雜,下面我只是大略的概括下。汽輪機(jī)的振動(dòng)最為常見的有下列:1、質(zhì)量不平衡,占70%。2、中心不正,占20%。3、動(dòng)靜磨擦,占5%。4、基礎(chǔ)松動(dòng)或接觸不好,套裝部件松動(dòng)。5、油膜振蕩6、氣流激振7、匝間短路。其中氣流激振常有下列情況:1、汽封圓周間隙相差大,以致形成渦動(dòng)2、調(diào)節(jié)汽門的開度

14、到一定值,振動(dòng)發(fā)生,跨過后振動(dòng)消失,且重復(fù)性好。運(yùn)行方面如果在機(jī)組設(shè)計(jì)制造、安裝和檢修期間各方面都做得比較完美,那機(jī)組就不會(huì)因?yàn)檎駝?dòng)過大而影響運(yùn)行了嗎?答案是否定的,機(jī)組的振動(dòng)除了與上面的各方面因素有關(guān)外,還與機(jī)組的運(yùn)行狀況存在很大的關(guān)系。1機(jī)組膨脹機(jī)組的滑銷系統(tǒng)對機(jī)組振動(dòng)的影響情況,而機(jī)組的膨脹是受其滑銷系統(tǒng)制約的。當(dāng)滑銷系統(tǒng)本身不存在問題時(shí),如果運(yùn)行人員操作不當(dāng),機(jī)組也會(huì)出現(xiàn)膨脹不暢的問題。最明顯的例子是在開機(jī)過程中,當(dāng)機(jī)組的暖機(jī)時(shí)間不夠或者升速加負(fù)荷過快,則機(jī)組各部分的膨脹就不一樣,這樣一方面會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力,減少機(jī)組的壽命;另一方面就會(huì)引起過大的差別膨脹,從而影響機(jī)組的開機(jī)過程。當(dāng)機(jī)組的膨脹

15、不充分時(shí),極易引起機(jī)組的振動(dòng)和動(dòng)靜碰磨。2潤滑油溫軸頸在軸瓦內(nèi)的穩(wěn)定性如何決定了機(jī)組誘發(fā)振動(dòng)的可能性有多大,當(dāng)穩(wěn)定性太差時(shí),外界因素的變化很容易引起機(jī)組振動(dòng)的產(chǎn)生。而潤滑油在軸瓦內(nèi)形成的油膜如何又是影響轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性的一個(gè)重要影響因素,油膜的形成除了與軸承烏金有關(guān)外,還有一個(gè)重要因素就是潤滑油油溫,潤滑油油溫應(yīng)該在一個(gè)合理的范圍內(nèi),過高過低都對油膜的形成不利。3軸封溫度每一軸封的溫度都不一樣,在運(yùn)行規(guī)程所允許的范圍內(nèi)調(diào)整軸封溫度會(huì)對機(jī)組的振動(dòng)產(chǎn)生一定的影響。軸封溫度對機(jī)組振動(dòng)的影響主要表現(xiàn)為溫度對軸承座標(biāo)高的影響和溫度對端部汽封處動(dòng)靜間隙的影響,這兩方面對機(jī)組振動(dòng)的影響機(jī)理在前面已經(jīng)述及,在此不再

16、重復(fù)。4機(jī)組真空和排汽缸溫度機(jī)組真空和排汽缸溫度總是相輔相成的,其中一個(gè)因素的變化必然引起另一個(gè)因素的改變。對于軸承座坐落在排汽缸上的機(jī)組來說,排汽缸溫度的變化主要表現(xiàn)在對軸承座標(biāo)高的影響上,所以會(huì)對機(jī)組的振動(dòng)產(chǎn)生影響。5發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電流當(dāng)電流通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱量,這部分熱量就要會(huì)使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生膨脹,當(dāng)發(fā)電機(jī)本身存在一定量的質(zhì)量不平衡時(shí),由于膨脹會(huì)使該不平衡量產(chǎn)生的力矩發(fā)生改變,從而引起機(jī)組的振動(dòng)變化;當(dāng)發(fā)電機(jī)自身存在膨脹不均時(shí),即使冷態(tài)情況下質(zhì)量平衡較好,也會(huì)由于膨脹的不均勻性產(chǎn)生動(dòng)態(tài)的質(zhì)量不平衡,而這一質(zhì)量不平衡在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子恢復(fù)到冷態(tài)時(shí)也會(huì)隨之消失。另一方面,如果發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部本身存

17、在短路情況,當(dāng)電流通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子時(shí)會(huì)產(chǎn)生局部放熱過大的現(xiàn)象,此處的轉(zhuǎn)子由于受到較多的熱量堆積而使膨脹較大,這就與其他地方的膨脹產(chǎn)生差別,又會(huì)形成一動(dòng)態(tài)的質(zhì)量不平衡。6斷葉片當(dāng)汽輪機(jī)發(fā)生斷葉片時(shí),轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布明顯發(fā)生改變,因此機(jī)組的振動(dòng)會(huì)發(fā)生明顯的變化,這種情況在現(xiàn)場有時(shí)可能不會(huì)被察覺,因?yàn)檎駝?dòng)的變化既包括振動(dòng)大小的變化也包括振動(dòng)相位的變化,而現(xiàn)場大多數(shù)儀表只能監(jiān)視振動(dòng)大小的變化。為了盡量避免斷葉片的現(xiàn)象發(fā)生,除了在設(shè)計(jì)制造和安裝檢修期間采用適當(dāng)?shù)拇胧﹣肀WC外,運(yùn)行中在增減機(jī)組負(fù)荷時(shí)應(yīng)盡量平穩(wěn)。7大機(jī)組的調(diào)門控制方式根據(jù)資料和本人的現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的300 MW機(jī)組在運(yùn)行過程中已經(jīng)有

18、好幾臺機(jī)組出現(xiàn)了1號和2號大軸振動(dòng)偏大的現(xiàn)象。通過對振動(dòng)機(jī)組大軸振動(dòng)的頻譜分析發(fā)現(xiàn),當(dāng)振動(dòng)發(fā)生時(shí)振動(dòng)明顯存在半頻分量。根據(jù)分析及最后采用的措施來看,改變機(jī)組調(diào)門的控制方式可以控制的機(jī)組的振動(dòng)。具體原因是:由于機(jī)組受熱后1號和2號軸承的膨脹不一樣,結(jié)果造成1號軸承負(fù)荷較輕而2號軸承負(fù)荷較重的情況,再加上軸承的穩(wěn)定性不是太好,于是在外界因素的影響下機(jī)組很容易發(fā)生振動(dòng)異常,如果將調(diào)門的控制方式由順序閥控制改為單閥控制,則可以避免順序閥控制時(shí)3號調(diào)門開啟而4號調(diào)門未開時(shí)給轉(zhuǎn)子施加的向上的作用力,而正是這個(gè)作用力使1號軸承的比壓減小從而使1號軸承的負(fù)荷較輕極易使轉(zhuǎn)子失穩(wěn)造成機(jī)組的振動(dòng)。蒸汽輪機(jī)異常振動(dòng)原

19、因的分析和處理措施關(guān)鍵詞:蒸汽輪機(jī),振動(dòng),措施 摘要:對合成氣壓縮機(jī)組蒸汽輪機(jī)異常振動(dòng)原因進(jìn)行分析,介紹處理措施。 在某大型合成氨裝置中,合成氣壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)采用由意大利新比隆公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的中壓冷凝式蒸汽輪機(jī)。自2002年初到8月份該汽輪機(jī)振動(dòng)逐漸增加,在同樣工況下前軸承處振動(dòng)由25µm慢慢上升至近70µm,特別是在開停車過程中,前軸承處軸振動(dòng)達(dá)125µm以上,另外軸承座外殼振動(dòng)和現(xiàn)場噪音也明顯增大,嚴(yán)重影響機(jī)組本身和整個(gè)合成系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高負(fù)荷運(yùn)行。 1 汽輪機(jī)支承系統(tǒng)簡介 合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)型號為ENK32/45汽缸靠兩側(cè)的貓爪和后端兩側(cè)的支板支承在后機(jī)架

20、上,缸體后端兩側(cè)支板處各設(shè)一橫銷,缸體前后兩端下面中間部位各設(shè)一縱銷,這樣整個(gè)缸體的定位死點(diǎn)就處于后端,開停車時(shí)缸體以后端為定位端向前膨脹或向后收縮。 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子支承在前后徑向軸承上,前后徑向軸承分別安裝在前后軸承座內(nèi),在前軸承座內(nèi)還安裝有止推軸承。汽輪機(jī)前軸承座安裝在前機(jī)架上四角由4個(gè)球形墊圈支承,球形墊圈的高度可由下部的調(diào)整螺母調(diào)節(jié),軸承座兩側(cè)各用2個(gè)固定螺栓壓緊,并且固定螺栓都采取了防松措施。前軸承座兩側(cè)通過2根以汽缸前端伸出的懸臂桿同缸體連接,當(dāng)缸體向前膨脹時(shí),懸臂螺桿也推動(dòng)前軸承座在球形墊圈上向前移動(dòng),為此在冷態(tài)安裝時(shí),軸承座固定螺栓不壓死,其頭部同壓板間預(yù)留有0.020.03mm的

21、膨脹間隙A。 為保證軸承座的左右方向定位,在軸承座的下方還設(shè)有一縱向?qū)тN。 2 振動(dòng)原因查找和分析 為查找合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)異常振動(dòng)的原因。在2002年年度大修前,多次對汽輪機(jī)進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)前軸承座的4個(gè)固定螺栓頭部同壓板間有較大間隙,且分布不均勻,順著汽輪機(jī)方向看,4個(gè)螺栓的間隙分別為:前左0.50mm,前右0.60mm,后左1.10mm,后右1.20mm.。 汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí),由于軸承座受熱膨脹,補(bǔ)償了軸承座固定螺栓頭部同壓板間冷態(tài)預(yù)留的膨脹間隙,二者間應(yīng)基本處于無間隙狀態(tài)。由圖l可以看出,軸承座每側(cè)2個(gè)固定螺栓都采取了連接點(diǎn)焊的防松措施,因此螺栓不會(huì)自己松動(dòng)退出。因此固定螺栓頭部同

22、壓板間出現(xiàn)較大間隙的原因只能是軸承座出現(xiàn)了下沉,軸承座與固定螺栓對應(yīng)處下移量大致等于該部位實(shí)際出現(xiàn)的間隙量。在前軸承座中,徑向軸承的安裝位置靠近后端兩個(gè)支承點(diǎn),由于軸承座后端下沉量較大,所以徑向軸承實(shí)際下沉量要大于軸承座平均下沉量(0.85mm)。 汽輪機(jī)前徑向軸承隨軸承座下沉,引起其上支承的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子前端下沉,轉(zhuǎn)子下沉量大致等于前徑向軸承下沉量。經(jīng)查資料汽輪機(jī)前軸封,平衡盤汽封及前幾級葉輪汽封處徑向間隙均為0.200.40mm,因此轉(zhuǎn)子的下移量足以使轉(zhuǎn)子前端同汽缸前汽封下部及前幾級隔板汽封下部產(chǎn)生磨擦,引起轉(zhuǎn)子和汽缸振動(dòng),轉(zhuǎn)子振動(dòng)帶動(dòng)軸承座產(chǎn)生振動(dòng)。因汽缸質(zhì)量較大,受影響相對小些。由于磨擦主

23、要發(fā)生在前端,所以轉(zhuǎn)子前端及前軸承座振動(dòng)升幅比后端要大。動(dòng)靜部件間的磨擦和產(chǎn)生的振動(dòng)也使現(xiàn)場噪音有所增加。 軸承座四角不均勻下沉,也破壞了軸承座中心線同轉(zhuǎn)子中心線的平行狀態(tài),使徑向和止推軸承瓦塊工作狀況變壞;另外軸承座帶動(dòng)轉(zhuǎn)子下沉,還使轉(zhuǎn)子在汽缸內(nèi)的徑向位置嚴(yán)重偏心,這些都是激起轉(zhuǎn)子振動(dòng)的重要原因。 分析認(rèn)為造成軸承座下沉的原因大致有3點(diǎn):球形墊下部與可調(diào)支承螺母間磨損;球形墊上部與軸承座下支承面間發(fā)生磨損;可調(diào)支承螺母松動(dòng)下移。 3 故障排除 2002年大修中,把合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)檢修重點(diǎn)放在前軸承座上。將前軸承座吊出檢查,發(fā)現(xiàn)四角支承系統(tǒng)中的4個(gè)可調(diào)支承螺母均緊固良好。但是,軸承座下部支

24、承面同球形墊接觸處磨出4個(gè)深度不同的環(huán)形凹坑,其深度為:前左0.20 mm,前右0.40 mm,后左0.50 mm,后右0.80 mm。檢查前軸承徑向瓦塊和推力瓦塊,均出現(xiàn)偏磨。汽輪機(jī)缸體前端軸封、平衡盤密封、缸體前半部各級葉輪密封的汽封齒被嚴(yán)重磨損。轉(zhuǎn)子上鑲嵌的前軸封齒,前幾級葉輪的級間汽封齒都嚴(yán)重磨損。 在開停車過程中,汽輪機(jī)前軸承座要在其球形支承墊上前后移動(dòng),但當(dāng)軸承座下部支承面被球形墊磨出凹坑后,球形墊上部便有部分嵌入凹坑內(nèi),嚴(yán)重影響軸承座的前后正?;瑒?dòng)。 檢修中,把前軸承座下部支承面精加工處理,消除凹坑,對下半缸內(nèi)磨損的汽封齒進(jìn)行了修復(fù),更換了4套球形墊及下部調(diào)節(jié)系統(tǒng),還更換了前端軸

25、封套、平衡盤汽封套、轉(zhuǎn)子、軸承。前軸承座就位后,以缸體為基準(zhǔn),按原始安裝標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整軸承座的高度,水平度和左右位置,使軸承座中心同缸體中心同心。 檢修后開車一年多來,合成氣壓縮機(jī)組汽輪機(jī)軸振動(dòng)值小于30µm,前軸承處軸振動(dòng)值在滿負(fù)荷、超額定轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時(shí)也不超過20µm,開停車過程軸振動(dòng)值小于50µm,汽輪機(jī)前軸承座外殼振動(dòng)及現(xiàn)場噪音也大大降低。 4 結(jié)束語 此合成氨裝置中使用的4臺蒸汽輪機(jī),其軸承座的支承方式都是采用四角4個(gè)球形墊支承,這種支承方式的優(yōu)點(diǎn)是軸承座移動(dòng)靈活,上下位置調(diào)整方便,其不足就是支承承力面較小,由于振動(dòng)等原因,支承元件容易發(fā)生磨損,引起軸承座下

26、沉。因此,在對大機(jī)組的日常巡檢及檢修時(shí),要把汽輪機(jī)軸承座支承系統(tǒng)的檢查作為重點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,防患于未然。必要時(shí)可采取在兩側(cè)支承元件間各加一備用支承板的措施,如圖1中所示的部件(備用支承板上部同軸承座下支承面間預(yù)留0.050.06 mm間隙),能有效地防止因軸承座下降過多造成的動(dòng)靜部件磨擦。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油引起的振動(dòng)分析摘 要 針對50MW汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的故障事件,通過對汽輪機(jī)振動(dòng)特點(diǎn)的描述,分析了汽輪機(jī)振動(dòng)和轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的原因以及引起振動(dòng)的機(jī)理,提出了該故障的診斷方法和防止轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的措施。 關(guān)鍵詞 汽輪機(jī);轉(zhuǎn)子;振動(dòng) 2004年河南省電力系統(tǒng)連續(xù)出現(xiàn)2起汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油

27、的故障,1臺為125 MW機(jī)組,1臺為50 MW機(jī)組。本文針對其中的1臺50 MW汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油原因進(jìn)行了分析,并提出該故障的診斷方法和解決問題的途徑。  1 振動(dòng)特點(diǎn)  汽輪機(jī)型號為C50-8.83/0.981,發(fā)電機(jī)型號為QF-60-2。如圖1所示,1,2號軸承支承汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,1號軸承為座落前箱內(nèi)的落地軸承,2號軸承座落在排汽缸上,3,4號軸承支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,均為落地軸承。汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子以剛性聯(lián)軸器連接。 1.1 配重前啟動(dòng) 2004-06-26,啟動(dòng)升速至過臨界轉(zhuǎn)速的過程中,2號軸承最大振動(dòng)為39.1 祄,其它軸承振動(dòng)均小于30 祄,說明汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)

28、子的平衡狀態(tài)良好。 空載3 000 r/min下,除了2號軸承垂直振動(dòng)39 祄外,其它軸承振動(dòng)均在30 祄以下。帶負(fù)荷到48 MW,2號軸承振動(dòng)從60 祄很快升至84.5 祄,被迫打閘停機(jī)。降速過臨界轉(zhuǎn)速2號軸承垂直振動(dòng)達(dá)125 祄。盤車時(shí),大軸撓度比開機(jī)增大40 祄。從3 000 r/min帶負(fù)荷停機(jī)過程的軸承垂直振動(dòng)趨勢圖可知,振動(dòng)增大的部位主要是2號軸承,發(fā)電機(jī)的2個(gè)軸承振動(dòng)基本不變,因而可以判定故障存在于汽輪機(jī)側(cè)。 根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),一般存在轉(zhuǎn)子熱變形的機(jī)組,只要把空載3 000 r/min時(shí)的下軸承基頻振動(dòng)降低到20 祄以下,帶負(fù)荷后的振動(dòng)就能維持在50 祄以內(nèi)的合格范圍。所以停機(jī)后在汽

29、輪機(jī)末級葉輪進(jìn)行配重,以降低2號軸承的垂直振動(dòng)。 1.2 配重后啟動(dòng) 2004-06-27,機(jī)組配置后再次啟動(dòng),在空載3 000 r/min下,2號軸承的垂直振動(dòng)為15 祄,其它均小于15 祄。帶負(fù)荷20 MW時(shí)振動(dòng)基本不變,負(fù)荷增到30 MW,2號軸承振動(dòng)增大至40 祄,穩(wěn)定一段時(shí)間后,振動(dòng)稍有降低。接著開始升負(fù)荷至35 MW,振動(dòng)升至46.8 祄。立刻減負(fù)荷至30 MW,振動(dòng)突升至54.1 祄,又升負(fù)荷至37 MW,振動(dòng)繼續(xù)升高。隨即減負(fù)荷,當(dāng)振動(dòng)升到91.7 祄時(shí),打閘停機(jī)。降速過臨界轉(zhuǎn)速2號軸承垂直振動(dòng)達(dá)8 祄。盤車時(shí)大軸撓度比開機(jī)增大100 祄。 1.3 第3次啟動(dòng) 前2次啟動(dòng)過程中

30、,后汽封溫度達(dá)300,而該汽封設(shè)計(jì)汽源為除氧器汽平衡供汽,溫度在150左右,顯然后汽封溫度偏高;另外,前2次啟動(dòng)過程中,本體疏水沒有打開。 為了排除這2個(gè)因素的影響,2004-06-29又開一次機(jī)。在這一次啟動(dòng)過程中,本體疏水全部打開,后汽封溫度控制在160以下。這次從啟動(dòng)升速過程到20 MW負(fù)荷,2號軸承振動(dòng)與上一次差別不大。負(fù)荷到24 MW,2號軸承振動(dòng)開始快速突升到 90.7 祄,被迫打閘停機(jī)。 3次啟動(dòng)過程的振動(dòng)特點(diǎn)為: (1) 振動(dòng)主要是基頻成份,其它分量很少,因此屬于不平衡激起的強(qiáng)迫振動(dòng); (2) 振動(dòng)隨時(shí)間和啟停機(jī)的次數(shù)增多而顯著增大,振動(dòng)突增負(fù)荷點(diǎn)一次比一次小,說明振動(dòng)故障逐次

31、惡化; (3) 當(dāng)振動(dòng)突增后,即使減負(fù)荷到0,振動(dòng)亦不會(huì)降低而是繼續(xù)增加。停機(jī)過程中過臨界轉(zhuǎn)速的振動(dòng)值比開機(jī)過程大; (4) 2號軸承振動(dòng)一旦開始爬升很快發(fā)散至報(bào)警值,并且沒有盡頭,在這種振動(dòng)狀態(tài)下機(jī)組是無法運(yùn)行的。 2 振動(dòng)原因分析  該機(jī)組振動(dòng)的基本特點(diǎn)是,隨著時(shí)間增加,不穩(wěn)定強(qiáng)迫振動(dòng)增加。造成這種振動(dòng)的故障缺陷可能是: (1) 汽缸膨脹受阻,使軸承支承剛度降低; (2) 轉(zhuǎn)子熱彎曲。 通過檢查沒有發(fā)現(xiàn)絕對膨脹、脹差在啟動(dòng)過程中出現(xiàn)異常,軸承座與臺板接觸面也沒有出現(xiàn)間隙,膨脹也沒有卡澀跡象,所以可以排除第一項(xiàng)缺陷,因而轉(zhuǎn)子熱彎曲成為主要懷疑對象。 造成轉(zhuǎn)子熱彎曲的原因如下: (1

32、) 轉(zhuǎn)軸內(nèi)應(yīng)力過大; (2) 轉(zhuǎn)軸材質(zhì)不均; (3) 轉(zhuǎn)軸套裝部件失去緊力; (4) 高溫轉(zhuǎn)子與冷水、冷汽接觸; (5) 動(dòng)靜摩擦; (6) 轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油。 根據(jù)振動(dòng)的變化特點(diǎn),可以排除第13個(gè)原因,因?yàn)檫@3個(gè)原因引起的振動(dòng)均變化緩慢,而該機(jī)的振動(dòng)會(huì)出現(xiàn)突變,且隨啟停次數(shù)的增加,一次比一次嚴(yán)重。 因試運(yùn)過程中未發(fā)現(xiàn)汽缸和本體疏水情況出現(xiàn)異常,可以排除第4個(gè)原因。 因摩擦振動(dòng)的相位變化較大,而該機(jī)振動(dòng)的相位變化較小(20。左右),所以可以排除第5個(gè)原因。只有第6個(gè)原因不能排除,有必要對轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)行檢查。  3 轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油原因及其引起振動(dòng)的機(jī)理  打開汽輪機(jī)前箱,拆掉調(diào)

33、速器小軸,這時(shí)就從孔中流出重約1 kg的黑色油,經(jīng)化驗(yàn),與該機(jī)組使用的潤滑油相同,說明油是從孔外吸入的。清理干凈孔內(nèi)進(jìn)油,將轉(zhuǎn)子中心孔堵頭上的排氣孔堵死后,重新啟動(dòng),機(jī)組在50 MW負(fù)荷下長時(shí)間運(yùn)行,14號軸承振動(dòng)均在10 祄左右。 3.1 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油原因 轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的原因,一是探傷時(shí)中心孔內(nèi)涂的油沒有清理干凈。就該機(jī)而言,安裝前已對中心孔進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)存油。另一個(gè)原因是中心孔端部堵頭上的排氣孔未封嚴(yán),運(yùn)行中,孔內(nèi)的空氣受熱膨脹逸出,停機(jī)后轉(zhuǎn)子冷卻,孔內(nèi)的空氣也冷卻收縮,外界的空氣就會(huì)通過鍵與聯(lián)軸器的間隙和中心孔堵頭上的排氣孔進(jìn)入轉(zhuǎn)子中心孔。停機(jī)后機(jī)組進(jìn)行盤車,來自噴油管的潤滑

34、油對盤車大齒輪進(jìn)行潤滑,此時(shí),該股潤滑油也隨外界空氣進(jìn)入轉(zhuǎn)子中心孔。隨著機(jī)組啟停次數(shù)增加,進(jìn)入中心孔的潤滑油也越積越多。 3.2 轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油引起振動(dòng)的機(jī)理 在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔內(nèi)存油而未充滿時(shí),在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下,油被甩到孔壁上形成油膜。由于轉(zhuǎn)子存在一定的撓度,致使中心孔的幾何中心和轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)中心不重合,因而孔壁上的油膜厚度不同,當(dāng)轉(zhuǎn)子溫度升高時(shí),油與孔壁間產(chǎn)生熱交換,油吸熱而氣化。由于不同厚度的油膜與孔壁間的熱交換的程度不同,使轉(zhuǎn)子徑向產(chǎn)生溫差,引起轉(zhuǎn)子熱彎曲。熱彎曲不但隨著機(jī)組有功負(fù)荷的增大而加大,而且在暖機(jī)和升速過程中也能明顯反映出來。暖機(jī)時(shí)間較長會(huì)引起過大振動(dòng),甚至使機(jī)組不能升

35、速到滿轉(zhuǎn)。并且,開停機(jī)次數(shù)愈多,被吸進(jìn)轉(zhuǎn)子中心孔的油愈多,振動(dòng)現(xiàn)象愈明顯。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油達(dá)0.15 kg,就會(huì)使機(jī)組振動(dòng)發(fā)生明顯的變化。 氣化的油有2種去向:一是逸出轉(zhuǎn)子中心孔外,二是在轉(zhuǎn)子低溫段凝結(jié),放出凝結(jié)熱,這同樣會(huì)引起不均勻的熱交換。 油與孔壁的熱交換隨著轉(zhuǎn)子溫度的升高而加快,使轉(zhuǎn)子熱彎曲逐漸增大,由于汽輪機(jī)缸內(nèi)動(dòng)靜間隙小,還可能引起動(dòng)靜摩擦,導(dǎo)致振動(dòng)持續(xù)增加或突變。  4 防止轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的措施  (1) 對轉(zhuǎn)子中心孔探傷時(shí),里面涂的油一定要清理干凈,并把堵頭堵好。 (2) 由于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔堵頭上的排氣孔與外界相通是發(fā)生轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油的主要原因,因

36、此在安裝時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)有排氣孔就應(yīng)把它堵死。制造廠應(yīng)取消汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心堵頭的排氣孔或者采用實(shí)心轉(zhuǎn)子。 (3) 有些轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)油是從轉(zhuǎn)子前面吸入的,所以安裝時(shí)還要檢查調(diào)速器小軸是否存在進(jìn)油的隱患。電站汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥振動(dòng)試驗(yàn)研究1 調(diào)節(jié)閥內(nèi)氣流振蕩引起的閥桿振動(dòng)      汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥內(nèi)的流動(dòng)是復(fù)雜的非定常三維可壓湍流流動(dòng),閥體內(nèi)流動(dòng)所引起的不穩(wěn)定現(xiàn)象是一種綜合效應(yīng),一般來講,閥門中的流動(dòng)是非定常的,閥門的振動(dòng)是流固耦合的。閥桿的振動(dòng)形式有橫向振動(dòng)和軸向振動(dòng)兩種,這兩種振動(dòng)的頻率并不相同。僅就汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥門安全性而言,類似閥桿斷裂1.2、閥桿

37、振動(dòng)3、閥座拔起1等事故曾經(jīng)發(fā)生,而調(diào)節(jié)閥氣體流動(dòng)的不穩(wěn)定是導(dǎo)致閥體振動(dòng)的主要原因5。由于調(diào)節(jié)閥要在不同的開度下工作,要求它在各種工況下都能穩(wěn)定工作, 所以對調(diào)節(jié)閥進(jìn)行系統(tǒng)試驗(yàn)和研究十分必要。本文以電站汽輪機(jī)常用的調(diào)節(jié)閥作為研究對象。      2 旋渦誘發(fā)的振動(dòng)      調(diào)節(jié)閥進(jìn)口氣體流向閥桿和閥瓣, 閥桿和閥瓣周圍的流態(tài)是圓柱體繞流的情況。在尾流中形成一個(gè)規(guī)則的旋渦流型,這種旋渦流動(dòng)和圓柱體的運(yùn)動(dòng)相互作用,并且成為旋渦誘發(fā)振動(dòng)效應(yīng)的根源。當(dāng)雷諾數(shù)從300到大約3×105的范圍內(nèi)時(shí)

38、,旋渦會(huì)以一個(gè)相當(dāng)明確的頻率周期性地脫落6。對于汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥的閥桿和閥瓣來說,如果旋渦脫落頻率恰好接近或等于閥桿的固有頻率時(shí),會(huì)造成閥桿的振動(dòng)或共振,進(jìn)而可能造成破壞。對于閥桿- 閥瓣這樣的圓柱體,旋渦脫落頻率分布在很寬的一個(gè)頻帶里,其主導(dǎo)頻率為:            式中,St 斯托羅哈爾數(shù)               U 來流速度,m/s&#

39、160;              l-  特征尺度,m      如果來流的流動(dòng)速度剛好導(dǎo)致閥桿和閥瓣共振時(shí),不但會(huì)對閥體本身造成破壞,而且會(huì)增強(qiáng)旋渦的強(qiáng)度,使得與調(diào)節(jié)閥連接的其他構(gòu)件的不穩(wěn)定性增加。所以,要盡量避免使閥體的振動(dòng)頻率為旋渦脫落頻率的約數(shù)或倍數(shù),以免產(chǎn)生連鎖效應(yīng)。      3 調(diào)節(jié)閥模型試驗(yàn)    &

40、#160; 試驗(yàn)?zāi)P筒捎眯途€閥,介質(zhì)為空氣。由高壓氣源來的空氣進(jìn)入調(diào)節(jié)閥,進(jìn)口和出口方向形成90°(圖1)。氣流進(jìn)入閥瓣和閥座間的環(huán)形通道流出后流入閥座,經(jīng)閥座漸擴(kuò)段擴(kuò)壓后排出。試驗(yàn)中,氣體流量、壓力溫度有專門的測量管段和測點(diǎn),動(dòng)態(tài)壓力采用直徑為1.6mm的超微型壓力傳感器及其高頻動(dòng)態(tài)采集系統(tǒng)來測定。在閥門各關(guān)鍵部位都設(shè)置了測點(diǎn)。由于閥座喉部及閥瓣表面是最能直接反映閥內(nèi)流體流動(dòng)變化情況的, 所以在閥座喉部至少布置3個(gè)測點(diǎn)(間隔90°布置,記為閥座喉部1、2和3,分別對應(yīng)喉部的下、右、和上方)。另外,在閥座漸擴(kuò)段、收縮段也相應(yīng)布置了測點(diǎn)。   &

41、#160;  4 閥桿- 閥瓣的固有頻率      由于閥桿- 閥瓣結(jié)構(gòu)特點(diǎn),其橫向剛性遠(yuǎn)小于軸向剛性,使其低階固有頻率以橫向?yàn)橹?。而軸向固有頻率很大,一般很難發(fā)生低頻大振幅的軸向共振, 軸向振動(dòng)大多是由于軸向激振力所引起的強(qiáng)迫振動(dòng)。為了搞清楚調(diào)節(jié)閥內(nèi)氣體流動(dòng)與閥桿- 閥瓣固有頻率之間的關(guān)系,本文進(jìn)行了兩種具有不同固有頻率的閥桿- 閥瓣系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥動(dòng)態(tài)壓力測試和計(jì)算, 即原型閥瓣和增大質(zhì)量的閥瓣(稱為大質(zhì)量閥瓣或閥瓣)。閥桿- 閥瓣各階固有頻率如表1所示。表1  線型閥瓣和原型閥瓣固有頻率 固有頻率階次一二三四固有

42、頻率(Hz)閥瓣9.419.8412.5418.8782.3790.5953.1原型閥瓣20.823.1418.8420834.4859.41256      5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析      實(shí)驗(yàn)是在不同壓比和相對升程下進(jìn)行的。壓比為閥后與閥前壓力之比,相對升程為閥桿的升程與閥門的配合直徑之比。試驗(yàn)壓比范圍0.400.95,相對升程范圍3.7%41%。本文把相對升程 =10%20%稱為中等升程,壓比=0.60.7稱為中等壓比。動(dòng)態(tài)壓力脈動(dòng)的峰- 峰值用p表示。      5.1 閥座喉部      閥座喉部3個(gè)測點(diǎn)在不同壓比和相對升程條件下的壓力脈動(dòng)值如圖2和圖3所示。從圖2看出,閥瓣的閥座喉部1測點(diǎn)在中等相對升程=14.8%時(shí),壓力脈動(dòng)隨壓比增大而下降,閥座喉部2和3測點(diǎn)的p變化雖然比較平緩,但兩個(gè)測點(diǎn)隨增加而變化的趨勢卻相反,可見閥瓣中流動(dòng)不平衡。在中等升程時(shí),原

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