汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的基本原理及常見故障的分析和處理_第1頁
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文檔簡介

1、目 錄摘要 1 緒論 2 調(diào)速系統(tǒng)的基本知識 3 汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的基本原理 4 常見的故障分析及處理 4.1 概述 4.2 掛不上閘 4.3 安全油壓不正常問題的處理分析 4.3.1調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題 4.3.2運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題 4.3.3原因分析 4.3.4防范措施 4.4 油動機工作點問題 4.5 中壓主汽門關(guān)閉時間長 4.5.1調(diào)試過程中的情況 4.5.2改造措施 4.6 AST試驗塊問題 4.7 主油泵工作不正常 4.8 掛閘時主汽門和調(diào)速汽門突開 5 總結(jié)和評價 參考文獻 1 緒論調(diào)速系統(tǒng)是汽輪機的重要系統(tǒng),可以說是汽輪機的神經(jīng)中樞系統(tǒng),調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)備故障對汽輪機的安全經(jīng)濟運行

2、有者極大的危害,有的甚至嚴重威脅到機組的安全,所以,本文將結(jié)合我們公司的#1汽輪機的調(diào)速系統(tǒng)在調(diào)試和生產(chǎn)中存在的常見故障進行分析,并結(jié)合設(shè)備存在的問題,分析提出治理措施,并在實踐中修正,以求以理論指導(dǎo)工作實踐。調(diào)速系統(tǒng)的常見故障大致有以下幾類:一是部件的結(jié)構(gòu)不合理,導(dǎo)致設(shè)備的安全可靠性降低,如活結(jié)漏油、部套卡澀等;二是安裝或修后調(diào)節(jié)中易發(fā)生的問題,如安全油建立不正常、油動機工作點不合適等;三是系統(tǒng)設(shè)計方面的問題,如中壓主汽門油動機的安全油排泄不暢,導(dǎo)致汽門關(guān)閉時間長等問題。以上三類問題中,漏油、卡澀、油壓不正常、工作點不合適等問題都是比較常見的故障,認真總結(jié)其中的規(guī)律性的東西,對指導(dǎo)現(xiàn)場的工作

3、具有十分現(xiàn)實的必要性,至于第三類問題,雖然不是常見的故障,但汽門關(guān)閉時間長也是常見故障,所以本文也將對其進行簡要的分析。另外,調(diào)速系統(tǒng)對油有著較高的要求,油系統(tǒng)的濾網(wǎng)發(fā)生堵塞,或破損也是常見的故障,但這類故障在技術(shù)上沒有很大的難度,因此本文對此將不再闡述。2調(diào)速系統(tǒng)的基本知識一、 調(diào)速系統(tǒng)最基本的組成部分1、 調(diào)速系統(tǒng)最基本的組成部分包括:(1)感受元件:調(diào)速器(或調(diào)壓器)(2)傳動放大機構(gòu):錯油門,油動機(3)配汽機構(gòu):調(diào)速汽門及傳動裝置(4)反饋裝置2、 調(diào)速系統(tǒng)最基本組成部分的作用(1) 感受元件:在發(fā)電機電熱負荷變化時,感受到汽輪機的轉(zhuǎn)速變化或抽汽壓力變化,并將此變化轉(zhuǎn)變成其他物理量變

4、化。(2) 傳動放大機構(gòu):當汽輪機的轉(zhuǎn)速發(fā)生變化時,調(diào)速器或調(diào)壓器發(fā)出的位移和油壓的變化信號值是很小的,而大容量機組中,調(diào)速汽門的自重及其受到的蒸汽作用力卻比較大,因而用此信號直接操縱調(diào)速汽門是不可能的,需將信號加以放大后,再去控制調(diào)速汽門,這個任務(wù)則由傳動放大機構(gòu)來完成。(3) 配汽機構(gòu):配汽機構(gòu)包括傳動裝置和調(diào)速汽門,其作用是接受傳動放大機構(gòu)放大后的信號,使調(diào)節(jié)汽門開度變化,調(diào)節(jié)汽輪機的進汽量。(4) 反饋裝置:在調(diào)節(jié)過程中,當油動機活塞因錯油門滑閥動作而動作時,又通過一定的裝置反過來影響錯油門滑閥的動作,使錯油門滑閥回到中間位置。這種油動機對錯油門的反作用稱為反饋。反饋是調(diào)節(jié)系統(tǒng)不可缺少

5、的環(huán)節(jié)之一,因為只有反饋才能使調(diào)節(jié)過程較快的穩(wěn)定下來,不致在調(diào)節(jié)過程中產(chǎn)生振蕩,從而使調(diào)節(jié)系統(tǒng)具有很大的穩(wěn)定性。二、 設(shè)置調(diào)速系統(tǒng)的意義1、 調(diào)速系統(tǒng)的基本任務(wù) 調(diào)速系統(tǒng)的基本任務(wù)是:(1) 汽輪機獨立運行,當工況發(fā)生變化時調(diào)節(jié)汽輪機的進汽量,使之轉(zhuǎn)速保持在規(guī)定范圍內(nèi);(2) 汽輪機并入電網(wǎng)運行,當電網(wǎng)周波變化時,調(diào)整汽輪機負荷,使之保持在規(guī)定范圍內(nèi);(3) 對于帶調(diào)節(jié)抽汽的汽輪機來說,當汽輪機工況發(fā)生變化時,調(diào)整抽汽壓力在規(guī)定范圍內(nèi)。2、 汽輪機為什么要設(shè)調(diào)速系統(tǒng) 汽輪發(fā)電機的工作,是由蒸汽作用在汽輪機轉(zhuǎn)子上的作用力矩M汽和發(fā)電機轉(zhuǎn)子受到的負載反作用力矩M阻之間的平衡關(guān)系所決定的。當作用力與

6、反作用力相等時,即M汽=M阻,汽輪發(fā)電機就處于等速轉(zhuǎn)動的穩(wěn)定工況。但外界用戶的用電量是在不斷變化的,即M阻是在不斷變化的,所以汽輪機的進汽量也必須相應(yīng)的改變,保證M汽=M阻。否則汽輪機的轉(zhuǎn)速將隨外界負荷發(fā)生大幅度變化,當外界負荷增加時,轉(zhuǎn)速下降,外界負荷減少時,轉(zhuǎn)速增加。所以,發(fā)出的電能電壓與頻率忽高忽低,這是絕對不允許的。為了保證電能質(zhì)量和機組的運行安全,所有機組都必須裝有調(diào)速系統(tǒng),調(diào)節(jié)汽輪機的進汽量,以適應(yīng)外界負荷的變化。3 N135汽輪機調(diào)速系統(tǒng)的基本原理調(diào)速系統(tǒng)是汽輪機的重要系統(tǒng),可以說是汽輪機的神經(jīng)中樞系統(tǒng),調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)備主要包括三大部分:液壓保安系統(tǒng)、DEH調(diào)節(jié)和配汽系統(tǒng)、供油系統(tǒng)

7、。保安系統(tǒng)工作原理如系統(tǒng)圖所示。包括危急遮斷器飛錘、復(fù)位及遮斷裝置、試驗切換手柄、安全油閉鎖閥及其動作電磁閥(OST)、AST跳閘電磁閥及其試驗油路、噴油電磁閥和手動閥、安全油泄油活塞、中壓主汽門及試驗電磁閥等。調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用新華的電液轉(zhuǎn)換器,輸入50300mA的電流信號,輸出控制油壓0.10.4MPa,控制油壓的高低與油動機行程一一對應(yīng),以控制4只高壓調(diào)門油動機、2只中壓調(diào)門油動機及2只高壓主汽門油動機的行程。安全油壓作用于危急繼動器,危急繼動器動作,控制油壓迅速泄掉。其工作原理圖見圖1和圖2。閉鎖電磁閥AST電磁閥 圖1 保安系統(tǒng)原理圖 復(fù)位 遮斷 安全油去DEH控制系統(tǒng) 遮斷與復(fù)位裝置 逆

8、止蝶閥 試驗手柄 1.5主汽門油動機 2 2.4 活動試驗電磁閥 油動機滑閥 2.7 壓力油 2 1.6 1.6 1.2 閉鎖閥圖2 電液轉(zhuǎn)換器工作原理圖 力矩馬達50300mA信號 安全油壓 控制蝶閥 危急繼動器壓力油 3mm節(jié)流孔 控制油壓4 #1機調(diào)速系統(tǒng)故障的分析及治理4.1概述山東濟寧運河發(fā)電有限公司一期工程汽輪機系上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的135MW雙缸串聯(lián)雙排汽中間再熱超高壓凝汽式汽輪機,僅生產(chǎn)8臺。保安系統(tǒng)為液壓保安系統(tǒng),與新華公司的DEH-IIIA低壓電調(diào)系統(tǒng)相配套。在調(diào)試和生產(chǎn)工程中出現(xiàn)了許多問題,現(xiàn)分別分析如下:4.2掛不上閘因工期緊張,汽輪機前箱內(nèi)管道和部套均在現(xiàn)場組裝。

9、2000年6月1日靜態(tài)調(diào)試時發(fā)現(xiàn),將復(fù)位手柄推到復(fù)位位置,用手按住不動,掛閘油壓只能建立到0.450.5MPa(設(shè)計應(yīng)為1.75MPa以上),將試驗手柄置試驗位置,掛閘,安全油壓只有0.6MPa左右(設(shè)計應(yīng)為0.85MPa以上),松開后復(fù)位滑閥掉閘,但安全油壓能夠保持。檢查掛閘油壓進油節(jié)流孔 2.4前的壓力油為2.2MPa,觀察蝶閥的密封情況,無油流噴出。將進油節(jié)流孔取出后,掛閘油壓能建立到1.0MPa,但試驗手柄置試驗位置后即掉閘,這樣將無法觀察到噴油試驗的情況。后經(jīng)過多次觀察,發(fā)現(xiàn)掛閘油壓腔室與下面的結(jié)合面處有油流出,處理結(jié)合面并加墊子,并將安全油壓泄油活塞上腔至掛閘油壓腔室的節(jié)流孔由原來

10、的 1.6mm擴大到 2.0mm,問題解決,掛閘油壓油壓恢復(fù)到2.25MPa。4.3安全油壓不正常問題的處理及分析4.3.1調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題掛閘油壓建立后,發(fā)現(xiàn)安全油壓低,只有0.60.7MPa左右(后來發(fā)現(xiàn)不是安全油壓,由于熱工將安全油壓和危急遮斷器試驗油壓指示油壓混淆,致使分析問題更困難,兩路油壓只有在閉鎖閥正常時才是一致的),中壓主汽門開啟,打閘后安全油壓能正常泄壓。但此時,AST電磁閥在失電開啟狀態(tài),AST帶電后,對安全油壓無任何影響。接臨時管道,將AST試驗塊旁路,直接將安全油泄回油,對安全油壓仍無影響。后發(fā)現(xiàn)開機盤上安全油壓的取樣點不對,接臨時安全油壓表,發(fā)現(xiàn)真正的安全油壓只有

11、0.20.3MPa左右。而中壓主汽門已經(jīng)開啟,裝臨時閥門將AST電磁閥隔離,壓力仍無升高。觀察到中壓主汽門試驗電磁閥(進口)在失電狀態(tài),應(yīng)該關(guān)閉,但閥后管道熱,說明有油流通過,失電和帶電對安全油壓均無改變。加堵板后,安全油壓恢復(fù)到1.6MPa,考慮到與DEH接口的問題,最后調(diào)整到0.98MPa左右。在第一次啟動后,將安全油壓節(jié)流孔由原來的 4mm減少到 2.7mm,安全油壓調(diào)整到0.85MPa,以減少安全油流量,改善電液轉(zhuǎn)換器掛閘性能,同時降低遠方打閘后的剩余壓力。但打閘時發(fā)現(xiàn),安全油壓泄不掉,而AST端子柜上的試驗指示油壓(約0.7MPa)能泄掉,后來懷疑可能閉鎖閥處于閉鎖狀態(tài),使安全油壓和

12、試驗指示油壓隔離。但此時,OST電磁閥(在AST試驗塊上)應(yīng)為失電泄油狀態(tài),不應(yīng)該閉鎖。OST電磁閥帶電后,閉鎖滑閥端面上作用的油壓為2.1MPa,OST斷電后,閉鎖閥端面上作用的油壓指示消失為0,但仍在閉鎖狀態(tài)。閉鎖所用油壓是壓力油經(jīng)節(jié)流孔 1.6產(chǎn)生的,檢查發(fā)現(xiàn)節(jié)流孔孔徑為 4mm。用 1.6mm的節(jié)流孔更換后,仍不能使閉鎖閥恢復(fù)正常位置。重新加工 1.2節(jié)流孔,更換后問題解決。出現(xiàn)閉鎖問題的主要原因是閉鎖油壓油量太大,OST不能完全泄造成的。4.3.2運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題:7月14日機組交接后,滿負荷運行10余天后,安全油壓由0.85MPa慢慢降低到0.75MPa左右。將去AST電磁閥的

13、截止門短暫關(guān)閉后又打開,安全油壓變成1.0MPa,后又漸漸降低至0.82MPa。具體做法是:記錄操作前的油壓,安全油為0.76Mpa;熱工短接門后壓力到掛閘(掉閘)信號,手動關(guān)閉截止門,表計瞬間下降,迅速開門,安全油壓上升至0.99Mpa;要求運行:注意觀察油壓變化。7月21日,發(fā)現(xiàn)安全油壓力又有所下降,在0.87Mpa左右,繼續(xù)觀察運行。為了避免機組運行中,現(xiàn)場通過調(diào)整溢流閥的方法將其調(diào)整到了1.0MPa。4.3.3原因分析:a、安全油溢流閥的初始整定時,安全油系統(tǒng)即存在漏點,但可能未引起注意,導(dǎo)致實際整定值即為0.99Mpa,b、AST存在漏點,當關(guān)閉安全油來油時,系統(tǒng)安全油恢復(fù),重開來油

14、門時,漏點部位的雜務(wù)被沖走,安全油隨之上升。c、初步分析,仍有泄漏,必要時,進一步試驗檢查分析。一可必要時,采取操作機械超速閉鎖電磁閥,使系統(tǒng)安全油與危急遮斷油門后的安全油隔離,以確認漏點的大致部位,再進一步的分析、處理。二可在運行中打開前箱,檢查安全油溢流閥是否正常。三是重復(fù)上次AST前的手動截門試驗,與熱工人員一并確認。d、油質(zhì)不好,有雜物,需濾油。4.3.4防范措施:a、運行中,加強油系統(tǒng)的濾油,保持油系統(tǒng)的清潔。b、安全油溢流閥再次整定時,應(yīng)全面檢查確認安全油系統(tǒng)是否有漏點。c、運行中操作手動截門時,應(yīng)聯(lián)系熱工人員,將可能引起誤動的接點暫時短路。d、手動截門的手輪應(yīng)調(diào)整方向為朝下,正常

15、運行及檢修時均應(yīng)上鎖,如需動此門,應(yīng)經(jīng)運行人員同意后,開鎖操作,并及時恢復(fù)和作好記錄,e、主油泵出口油壓對安全油壓力也應(yīng)有很大影響,可適當調(diào)節(jié)主油泵出口管路上的調(diào)節(jié)門,觀察主油泵出口油壓對安全油壓的影響,f、確保在同一的壓力油起點上整定安全油溢流閥,否則溢流閥的實際整定值將失去參考價值。g、7月25日,安全油降至0.83Mpa,調(diào)整安全油溢流閥,使安全油壓升至1.05Mpa。4.4油動機工作點問題啟動調(diào)速油泵后,油動機開啟,屬于不正常動作,應(yīng)在控制油建立后,根據(jù)控制油信號動作??赡艽嬖趩栴}:一是滑閥底部反饋彈簧剛度小,油路封不?。欢强刂朴筒徽?,滑閥動作,壓力油進入活塞,開啟油動機。檢查油路

16、,檢查電磁閥動作情況。實際處理過程為:調(diào)整彈簧,重新整定工作點,使問題得到了解決。4.5中壓主汽門關(guān)閉時間長4.5.1調(diào)試過程中的情況在AST電磁閥跳閘試驗中,發(fā)現(xiàn)AST電磁閥失電后,安全油壓降低到0.2MPa,中壓主汽門經(jīng)1分鐘才能關(guān)閉到0,左右中壓主汽門現(xiàn)象一致。分析認為,造成以上異常的主要原因是中壓主汽門進油逆止蝶閥裝反造成的。主汽門開啟的過程是,安全油壓達到蝶閥后,作用在蝶閥的背面,使蝶閥的結(jié)合面密封。安全油經(jīng)過蝶閥閥芯上的 2mm節(jié)流孔進入主汽門油動機安全油管路,油壓逐漸建立,推動具有壓彈簧的活塞移動,使壓力油來的 5mm節(jié)流孔接通油動機下腔,主汽門油動機緩慢開啟。當機組打閘,安全油

17、壓失去后,蝶閥密封面迅速打開,將經(jīng)過 2mm節(jié)流孔過來的安全油泄掉,主汽門迅速關(guān)閉。 一般人認為蝶閥是順著正常油流的方向打開的,故容易裝反。裝反后,安全油壓建立時,安全油暢通地進入油動機安全油管路,使主汽門迅速打開。當打閘停機時,蝶閥起到逆止閥的作用,使安全油管路里的安全油只能通過 2mm節(jié)流孔泄掉,油動機滑閥緩慢動作,大大延長了關(guān)閉時間。由此聯(lián)想到中壓主汽門活動試驗電磁閥,如果蝶閥裝反,當電磁閥大量泄油時,把安全油大量泄掉,使安全油壓建立不起來。如果沒有裝反,電磁閥只能將經(jīng)過 2mm節(jié)流孔的安全油泄掉,不會引起安全油壓建立不起來。 蝶閥復(fù)裝后,打閘,中壓主汽門能較快關(guān)閉。但關(guān)閉時間錄波測試顯

18、示,中壓主汽門ISV1、ISV2關(guān)到底的關(guān)閉時間分別為0.99秒和1.33秒,是經(jīng)過0.5左右關(guān)閉后(關(guān)到油動機行程的25%左右),停頓一段時間再關(guān)閉。 人們懷疑主要使由于設(shè)計排油管道排油不暢造成的,在關(guān)閉時,中壓調(diào)門在主汽門前面搶先排油,堵塞了主汽門排油途徑。要更換排油管道,工作量大,為了慎重,做試驗以確定是否為排油不暢造成:關(guān)閉所有調(diào)門和高壓主汽門電液轉(zhuǎn)換器輸出針閥,掛閘,只開啟中壓主汽門,然后打閘觀察關(guān)閉情況,結(jié)果毫無改善,這就排除了對排油存在的懷疑。STC設(shè)計人員答應(yīng),通過改進設(shè)計,增加泄油面積并就地泄安全油,仍能使油動機達到迅速關(guān)閉的要求。第一次啟動后停機機會,將中壓主汽門油動機進油

19、節(jié)流孔由 5mm減小到 3mm。第二次機組啟動到3000r/min后,遠方打閘停機時對中壓主汽門關(guān)閉過程錄波,結(jié)果關(guān)閉時間延長到2秒左右。同時中壓主汽門活動試驗電磁閥設(shè)計邏輯不合理,帶電時關(guān)閉,失電時開啟,不符合“故障安全”原則。試驗發(fā)現(xiàn),就地拔插電磁閥,基本能使油動機順暢關(guān)閉,中間無停頓,主要原因是打閘時安全油壓要從4.5m上到9m泄油,產(chǎn)生的靜壓即達到0.04MPa左右,再加上剩余壓力,使安全油壓泄油不暢,遠方打閘后中壓主汽門抖動,而就地泄油能解決此問題。將電磁閥通徑由 14換成 16mm,失電常閉。同時作為跳閘電磁閥使用,從ETS來的跳閘信號直接跳主汽門活動試驗閥,15秒后復(fù)位。從油動機

20、到油動遮斷閥的安全油,在泄油時是通過球形逆止閥快速泄掉的。大量的油從油動遮斷閥活塞下泄出,不僅延長油動機內(nèi)安全油壓消失時間,而且能使逆止閥的鋼球沖到安全油泄油口,阻滯安全油壓的順暢泄出。做一個頂桿,使鋼球只能有35mm的活動空間,緩解了其負面影響,錄波表明,關(guān)閉中停頓現(xiàn)象消失。油動機滑閥為水平放置,取處油動機滑閥,發(fā)現(xiàn)卡澀較嚴重,磨痕明顯。在滑閥上車6道均壓槽,以增加潤滑,減小卡澀。試驗中,當左油動機試驗電磁閥打開時,安全油壓由0.85MPa減小到0.75MPa,當右油動機試驗電磁閥打開時,安全油壓由0.85MPa減小到0.15MPa,幾乎全部泄掉。檢查其安全油進油逆止蝶閥上的節(jié)流孔為 2.1

21、mm,減小到 1.5mm,同時對蝶閥研磨,導(dǎo)向段打磨,復(fù)裝后對安全油壓的影響基本正常(在主汽門嚴密性試驗中,兩試驗電磁閥動作后安全油壓降低到0.65MPa左右)。采取以上措施后,6月19日重新對關(guān)閉時間錄波,遠方打閘時主汽門關(guān)閉時間由2秒左右減少到0.75秒,就地打閘為0.70.8秒。再縮短關(guān)閉時間,必須從設(shè)計入手,擴大油動機泄油面積,安全油壓就地排回油,STC重新設(shè)計試驗后到現(xiàn)場更換。4.5.2改造措施1針對油動機安全油回油慢、需返回9米排油、排油面積不足的情況,對主汽門油動機的安全油供排油系統(tǒng)進行了重新設(shè)計,使現(xiàn)場的系統(tǒng)得到了優(yōu)化,增加安全油排油口,在#1機停機小修中實施了更改。2門桿試驗

22、電磁閥功能恢復(fù)到原設(shè)計狀態(tài),并將電磁閥的通徑改回到原設(shè)計要求的通徑,排油管一并恢復(fù)設(shè)計。其控制功能也同步恢復(fù)。3改造后,請山東電力研究院對主汽門關(guān)閉時間,進行了測量。改造后的試驗數(shù)據(jù)為:關(guān)閉時間為0.4S,達到了動作時間低于0.5S的驗收標準。4.6 AST試驗塊問題AST電磁閥在試驗過程中是裝反的,由于現(xiàn)場無設(shè)計圖紙,無法核對電磁閥方向,由STC提供圖紙后更正,但電磁閥活動試驗過程中狀態(tài)指示混亂,將安全油壓調(diào)整到接近設(shè)計值后,仍存在問題。解體試驗塊,取下兩個 1.6mm的節(jié)流孔,檢查發(fā)現(xiàn)前面的節(jié)流孔沒有鉆透,直徑只有約0.7mm,使中間油壓達不到安全油壓的一半。將節(jié)流孔重新加工后,試驗恢復(fù)正

23、常。4.7主油泵工作不正常6月11日第一次啟動,最高轉(zhuǎn)速達到2500r/min,前箱內(nèi)聲音異常,觀察發(fā)現(xiàn)主油泵入口油壓為0,出口油壓只有0.04MPa,打閘停機。檢查注油器花板(起逆止門作用)與密封面的間隙,為0.10mm左右,在制造廠規(guī)定范圍內(nèi),未發(fā)現(xiàn)問題,同時進行了研磨。復(fù)裝后,開潤滑油泵,主油泵入口油壓升高到0.22MPa,開機過程中在1200r/min時入口油壓達到最低0.03MPa,然后又逐漸升高。3000r/min定速后,停潤滑油泵和調(diào)速油泵,主油泵出口油壓2.8MPa,入口油壓0.28MPa。出口油壓高于設(shè)計2.21MPa約0.6MPa,這樣超速試驗時出口油壓將達到3.4MPa左

24、右。在消缺中,1號注油器(供主油泵用)噴嘴,中心孔保持 11mm不變,周圍4孔堵死,在錯位45O位置開4 9.5mm孔。目的是降低注油器出口壓力以降低主油泵出口壓力。擴大2號注油器(供軸承用)噴嘴直徑,由原來5 8.8擴大至5 10,從而增加用油量,降低主油泵出口壓力。放大交流油泵至1號注油器節(jié)流孔板到 28mm。在主油箱內(nèi)安裝閥門,直接將主油泵出口油通過 42mm管道泄至油箱,以減小主油泵出口壓力。實施以上措施后,再次開機3000r/min時,主油泵出口油壓降低到2.7MPa。主油泵出口油壓直接排回油,調(diào)整排油閥門后將出口油壓降低到2.5MPa。4.8 掛閘時主汽門和調(diào)速汽門突開 保安系統(tǒng)掛

25、閘時,電液轉(zhuǎn)換器的危急繼動器由于水錘作用使控制油壓突升。經(jīng)指揮部決定,臨時采用動作OPC電磁閥的措施強制關(guān)閉主汽門和調(diào)門,但機頭觀察發(fā)現(xiàn),掛閘時主汽門開啟保持510秒,還未回落,調(diào)速汽門即開啟,使機組轉(zhuǎn)速升高5001000r/min,而且隨著主汽壓力提高,轉(zhuǎn)速升高趨勢更加明顯。這是一種極其危險的情況,會使汽機轉(zhuǎn)速突升。 壓力油經(jīng)過 3mm節(jié)流孔后再經(jīng)力矩馬達作用的蝶閥間隙形成控制油壓(0.060.5MPa)。安全油壓作用在危急繼動器活塞上,保持控制油不泄漏。 當掛閘時,安全油壓突然建立,推動繼動器活塞活動,可能使作用在下腔的控制油壓受到迅速沖擊,控制油壓突然升高。制造廠提出在危急繼動器彈簧座上增加3.5mm墊片,同時減小安全油節(jié)流孔,使安全油壓建立緩慢,以減小危急繼動器的沖擊。采取以上措施,掛閘后發(fā)現(xiàn),GV3和TV2的控制油壓0點為0.11MPa左右,此時汽門似開非開。就地接電流信號發(fā)生器,并經(jīng)調(diào)整后,恢復(fù)正常。但跟DEH連接后又恢復(fù)原狀,確定DEH送來50mA左右的初始電流,熱

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