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文檔簡(jiǎn)介
1、#1機(jī)組事故跳機(jī)現(xiàn)象及處理經(jīng)過(guò)一、事故前運(yùn)行狀況運(yùn)行一值白班,時(shí)間:2007年08月01日9時(shí)39分#1機(jī)組485MW,A、B、D、E、F五臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,總煤量215T/H,A、B引送風(fēng)機(jī)運(yùn)行,送風(fēng)手動(dòng),引風(fēng)自動(dòng),A、B一次風(fēng)機(jī)自動(dòng)投入,A、B汽泵自動(dòng)運(yùn)行,A、B循環(huán)水泵運(yùn)行,機(jī)組控制方式為CCS;6KV廠用電分別由A、B高廠變接帶,廠用電快切正常投入。二、事故現(xiàn)象:9:39:21定期工作試啟動(dòng)#1機(jī)電泵,機(jī)、爐、電光字牌報(bào)警,機(jī)組負(fù)荷到零,檢查#1發(fā)電機(jī)出口5012、5013開關(guān)已跳閘,機(jī)、爐聯(lián)鎖跳閘正常,6KV1A、1B、1C段快切正常,但6KV 1C段切換后造成備用電源進(jìn)線開關(guān)“過(guò)流、低
2、電壓”保護(hù)動(dòng)作造成6KV1C段失電,A、B、C三臺(tái)空壓機(jī)全部跳閘,儀用氣壓力由0.712MPa下降至最低0.389MPa.就地檢查發(fā)變組保護(hù)為C屏B高廠變A相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。三、事故處理過(guò)程:1. 9:51:44 將6KV1C段備用進(jìn)線開關(guān)6161B開關(guān)合閘,09:55恢復(fù)公用PCA及公用MCCA、B段電源,啟動(dòng)A、B、C空壓機(jī)。2. 10:51#1爐MFT復(fù)位,10:55啟動(dòng)B磨煤機(jī),10:56因啟動(dòng)分離器至大氣擴(kuò)容器左側(cè)3A閥電動(dòng)門開不了造成分離器水位達(dá)13.2M引起MFT動(dòng)作,聯(lián)系九
3、江維護(hù)處理同時(shí)派人就地將其搖開。3. 11:28#1機(jī)汽機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入大機(jī)盤車。4. 因兩臺(tái)密封風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng)堵,暫停啟爐。11:55將A密封風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng)拆除。5. 12:08啟動(dòng)B磨煤機(jī)鍋爐點(diǎn)火成功,12:24啟動(dòng)A磨煤機(jī),12:41主汽壓7.19MPa,主汽溫482度,再熱汽壓0.29MPA,再熱汽溫476度,汽機(jī)掛閘開始沖轉(zhuǎn),就地檢查盤車未脫扣,手動(dòng)打閘將盤車脫扣后重新掛閘繼續(xù)升速,13:09 大機(jī)定速3000RPM, 13:2
4、2#1發(fā)電機(jī)并網(wǎng);13:47將廠用電切換至本機(jī)高廠變接帶。14:25啟D磨、14:50啟E磨逐漸將負(fù)荷升至320MW,15:23停電泵。四、事故原因:1. 啟動(dòng)電泵引起1B高廠變差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)導(dǎo)致#1發(fā)電機(jī)跳閘;2. 由于6KV 1C段的快切動(dòng)作后,備用電源進(jìn)線6161B開關(guān)“過(guò)流、低電壓”保護(hù)動(dòng)作造成造成6KV1C段失電,是造成事故擴(kuò)大的根本原因。五、存在問(wèn)題:1. 在電泵啟動(dòng)時(shí)引起1B高廠變“差動(dòng)“保護(hù)動(dòng)作的原因不明;2.
5、; 備用電源進(jìn)線6161B開關(guān)“過(guò)流、低電壓”保護(hù)動(dòng)作的原因不明;3. 當(dāng)“空壓機(jī)控制電源消失”將造成運(yùn)行中的空壓機(jī)跳閘,四臺(tái)空壓機(jī)控制電源分別接在公用380V MCC A段及公用380V MCC B段,接線設(shè)計(jì)不合理;建議將部分空壓機(jī)的控制電源改接到保安PC段;4. 6KV 1C失電后造成工業(yè)水泵無(wú)法“遠(yuǎn)方”操作,但“就地”可以操作,原因不明。5. 汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)后,盤車不能脫扣。6.
6、; 全面檢查廠用電系統(tǒng)的運(yùn)行方式,將其調(diào)整為正常運(yùn)行方式; 發(fā)電部運(yùn)行
7、60; 2007年8月2日白班一值,事故發(fā)生前,機(jī)組TF模式,負(fù)荷660MW;A、B汽泵運(yùn)行,電泵備用,給水控制自動(dòng)方式,總給水流量1920t/h左右;A、B、C、D、E、F磨運(yùn)行,總煤量265t/h左右。12:40根據(jù)調(diào)試人員安排機(jī)組切至TF模式,手動(dòng)加煤,開始由
8、600MW升負(fù)荷,準(zhǔn)備做#2機(jī)組最大出力試驗(yàn)。13:08:44負(fù)荷升至669MW,B汽泵#1瓦X向振動(dòng)由47.8um突升至151.3um,B汽泵跳閘,電泵聯(lián)啟,B汽泵其他各瓦振動(dòng)也有突升??偨o水流量由1922t/h最低降至1185t/h。13:09:04手動(dòng)打跳F磨,13:09:12手動(dòng)打跳E磨,總煤量減至120t/h左右,給水切手動(dòng),將電泵并入,加給水至1420t/h左右。13:09:27 B一次風(fēng)機(jī)發(fā)喘振報(bào)警,13:09:42 B一次風(fēng)機(jī)喘振跳閘。13:10:20手動(dòng)打跳D磨,13:10:51 B磨一次風(fēng)流量低跳閘,手動(dòng)減煤至100t/h,只有A、C磨在運(yùn)行,將A層等離子拉弧,13:15重
9、啟B磨,退出A層等離子。13:44 B小機(jī)沖轉(zhuǎn),13:54啟B一次風(fēng)機(jī),將B一次風(fēng)機(jī)并入,14:10啟D磨,14:24并入B汽泵,將電泵停運(yùn)。14:30啟E磨,14:38機(jī)組重新投入CCS模式,負(fù)荷升至600MW。事故處理中,機(jī)組負(fù)荷最低降至308MW,汽水分離器出口溫度最高升至450。由于現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度有力,各操作人員密切配合,從而避免了一次機(jī)組停運(yùn)事故,而此次事故也再次暴露出了B小機(jī)保護(hù)方面存在的問(wèn)題,因B小機(jī)振動(dòng)是階躍性的突變,至最高值后僅一秒鐘后便又回落,所以將小機(jī)振動(dòng)保護(hù)加延時(shí)可有效避免小機(jī)跳閘,而保護(hù)設(shè)計(jì)中振動(dòng)也有延時(shí),通過(guò)近幾次B小機(jī)跳閘情況看,并沒(méi)有延時(shí),任一瓦振動(dòng)超150um時(shí)
10、即刻引起小機(jī)跳閘,建議會(huì)同設(shè)管部熱控專業(yè)對(duì)小機(jī)振動(dòng)保護(hù)進(jìn)行整改,以避免再次造成汽泵跳閘的惡性事故。發(fā)電運(yùn)行部2007年9月20日9.19 #2機(jī)B一次風(fēng)機(jī)跳閘事故處理經(jīng)過(guò)發(fā)電部一值零班,事故發(fā)生前,機(jī)組CCS模式,負(fù)荷300MW;A、B、D磨運(yùn)行,總煤量128t/h;A、B一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,一次風(fēng)與爐膛差壓控制為自動(dòng)方式,差壓設(shè)定10kpa;A、B一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓分別為11.23/11.26kpa,A、B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度分別為38.5/40.7%,電流分別為92.5/92.5A。2:36 B一次風(fēng)機(jī)發(fā)喘振報(bào)警,同時(shí)B一次風(fēng)機(jī)電流突降至79.2A。一次風(fēng)與爐膛差壓劇降至8.38kpa,A、B一次風(fēng)機(jī)
11、出口風(fēng)壓分別降至8.79/8.31kpa,A、B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉自動(dòng)開至54.9/57.8%。2:37將A、B一次風(fēng)機(jī)解手動(dòng),將A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉關(guān)小到49%,將B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開大至80%,后又將A、B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉關(guān)小至43.8/79%,A、B一次風(fēng)機(jī)電流基本調(diào)平,分別為92.9/95.4A,A、B一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓也由最低6.91/6.32kpa開始回升,但B一次風(fēng)機(jī)喘振信號(hào)一直未復(fù)歸,2:38 B一次風(fēng)機(jī)喘振跳閘,跳閘前A、B一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓已升至7.1/6.7kpa。B一次風(fēng)機(jī)跳閘后,將爐主控切手動(dòng),煤量減至100 t/h,將A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開大至85%左右,維持一次風(fēng)與爐膛差壓為10kpa左右。3
12、:23對(duì)B一次風(fēng)機(jī)檢查無(wú)異常后,啟B一次風(fēng)機(jī),將其并入。3:45機(jī)組重新投入CCS模式,負(fù)荷維持300MW。事后經(jīng)過(guò)分析,我們認(rèn)為B一次風(fēng)機(jī)喘振后,處理方式不夠恰當(dāng),當(dāng)時(shí)應(yīng)該繼續(xù)開大A一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,將B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉關(guān)小至25%以下,待B一次風(fēng)機(jī)喘振信號(hào)復(fù)歸后,再擇機(jī)將其并入,這種處理方式是否可行,有待驗(yàn)證。總之通過(guò)這次事故我們吸取了教訓(xùn),為今后類似事故的處理積累了經(jīng)驗(yàn)。發(fā)電運(yùn)行部2007年9月20日416#1機(jī)組跳閘情況匯報(bào)2007年4月16日本值白班,11時(shí)11分汽機(jī)跳閘,機(jī)組大聯(lián)鎖動(dòng)作正常,現(xiàn)就相關(guān)情況匯報(bào)如下:一、事故前運(yùn)行方式#1機(jī)組CCS控制方式,有功600MW,無(wú)功70Mvar,主
13、/再熱汽壓252MPa/41 MPa,主/再熱汽溫560/540,煤量250T/H,A、B、C、D、F磨運(yùn)行,A、B汽泵運(yùn)行,A、B雙側(cè)送、引、一次風(fēng)機(jī),A凝泵工頻運(yùn)行,B泵工頻備用,A循泵運(yùn)行,凝汽器、除氧器水位自動(dòng),500KV升壓站黃鷹、回線,第一、二串合環(huán)運(yùn)行正常,高廠變帶廠用電運(yùn)行。二、事故現(xiàn)象1、11:11 集控室發(fā)聲光報(bào)警,汽機(jī)跳閘,首出“ASL TRIP”,主汽壓力上升,鍋爐PCV閥動(dòng)作,隨后過(guò)熱器安全門動(dòng)作,汽機(jī)高中壓主汽門調(diào)門關(guān)閉,抽汽逆止門電動(dòng)門關(guān)閉,高排逆止門關(guān)閉,高排通風(fēng)閥開啟,汽機(jī)轉(zhuǎn)速略微上升后下降,A/B小機(jī)聯(lián)跳;2、鍋爐MFT動(dòng)作,首出汽機(jī)跳閘,所有磨煤機(jī)跳閘,A
14、/B一次風(fēng)機(jī)跳閘,密封風(fēng)機(jī)跳閘,減溫水調(diào)門電動(dòng)門自關(guān),A引風(fēng)機(jī)跳閘(就地開關(guān)室檢查為A相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,后經(jīng)電氣檢修檢查告A引差動(dòng)為A引中性點(diǎn)CT不平衡電流使保護(hù)誤動(dòng)所致);機(jī)組負(fù)荷由600MW甩到零,3、#1機(jī)組負(fù)荷由600MW甩到零,發(fā)變組解列,首出“逆功率保護(hù)動(dòng)作”,滅磁開關(guān)聯(lián)跳正常,廠用電自動(dòng)切換為啟備變帶。三、事故處理經(jīng)過(guò)1、判斷機(jī)組跳閘聯(lián)鎖動(dòng)作正常后,檢查汽機(jī)交流潤(rùn)滑油泵未聯(lián)啟,手動(dòng)啟主機(jī)交流潤(rùn)滑油泵;2、手動(dòng)開啟高低壓旁路及其減溫水,對(duì)鍋爐降壓,調(diào)整低旁維持冷再壓力1MPA左右,以維持主機(jī)軸封汽壓力;3、檢查除氧器水位高至1200毫米,除氧器水位自動(dòng)調(diào)節(jié)不正常,立即解除自動(dòng),手動(dòng)關(guān)
15、閉除氧器水位控制主副調(diào)閥,手動(dòng)開啟凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)整門,維持凝結(jié)水走再循環(huán);4、檢查低壓缸噴水調(diào)門未自開,手動(dòng)開啟后缸噴水和水幕噴水至50%的開度,檢查開啟汽機(jī)本體所有關(guān)閉的疏水手動(dòng)門;5、A引風(fēng)機(jī)跳閘后,將A引6108開關(guān)拉到“試驗(yàn)”位,測(cè)量對(duì)地絕緣為200M,相間電阻為0,就地檢查無(wú)明顯異常,電氣檢修檢查告A引差動(dòng)為A引中性點(diǎn)CT不平衡電流使保護(hù)誤動(dòng)所致。將6108開關(guān)送“工作”位。6、11:16檢查啟動(dòng)電泵運(yùn)行,手動(dòng)開啟PCV閥泄壓至11MPA后向鍋爐進(jìn)水,調(diào)整鍋爐總風(fēng)量800T/H,給水量600T/H,啟動(dòng)爐膛吹掃;7、五分鐘吹掃結(jié)束后對(duì)A層等離子四角拉弧,依次啟動(dòng)A一次風(fēng)機(jī)、B密封風(fēng)機(jī)
16、和B一次風(fēng)機(jī),測(cè)量A引風(fēng)機(jī)絕緣200M,就地檢查A引電機(jī)無(wú)異常后啟動(dòng)A引風(fēng)機(jī);8、11:56 啟動(dòng)A磨煤機(jī),鍋爐點(diǎn)火成功;9、12:05 啟動(dòng)B磨煤機(jī),主汽升溫升壓,12:49,主汽壓力8.6MPA,主汽溫度510,再熱氣溫480,汽機(jī)沖轉(zhuǎn),13:10汽機(jī)定速3000轉(zhuǎn)/分;10、13:13發(fā)電機(jī)自動(dòng)準(zhǔn)同期并網(wǎng),自動(dòng)帶初始負(fù)荷30MW,13:30機(jī)組負(fù)荷升至110MW,啟動(dòng)快切裝置倒廠用電為高廠變帶;11、13:35 B小機(jī)沖轉(zhuǎn),#2瓦Y向振動(dòng)大跳閘,重新600RPM暖機(jī),15:05B小機(jī)3000RPM,并入汽泵運(yùn)行正常,電泵旋轉(zhuǎn)備用,至交班,投入TF方式,負(fù)荷240MW。四、事故經(jīng)驗(yàn)總結(jié)1、
17、機(jī)組跳閘后應(yīng)視汽壓情況,及時(shí)開啟鍋爐PCV閥,將壓力下降到11 MPA左右,控制電泵給水流量和電流不超限;2、極熱態(tài)恢復(fù)過(guò)程中,要盡快點(diǎn)火升汽溫以滿足沖轉(zhuǎn)要求,以免延誤開機(jī)進(jìn)程;(如在1-2小時(shí)內(nèi)點(diǎn)火,可不用投啟動(dòng)爐)3、注意監(jiān)視缸溫,偏差大及時(shí)關(guān)閉汽機(jī)本體相關(guān)疏水悶缸,沖轉(zhuǎn)前切記要開啟相關(guān)疏水門;4、嚴(yán)密關(guān)注3A閥的動(dòng)作情況,以免閥門閉鎖引發(fā)分離器水位失控;5、小機(jī)應(yīng)提前沖轉(zhuǎn)到3000RPM備用;6、旁路系統(tǒng)應(yīng)保持熱態(tài)備用,以免緊急情況下投用導(dǎo)致管道振動(dòng);7、凝泵再循環(huán)長(zhǎng)期不能正常投入備用是一大安全隱患;8、恢復(fù)過(guò)程中提前聯(lián)系熱控做好熱工信號(hào),以便盡快機(jī)組帶出力;9、汽溫應(yīng)對(duì)照極熱態(tài)啟動(dòng)盡快
18、滿足汽溫,旁路配合調(diào)整汽溫;10、平時(shí)做好各種事故預(yù)想,各崗位提高事故情況下的應(yīng)急作戰(zhàn)能力,加強(qiáng)橫向聯(lián)系與專業(yè)培訓(xùn)。獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)一4月14日B引跳閘處理事故前工況:機(jī)組負(fù)荷550MW,CCS控制方式,A、B側(cè)風(fēng)組運(yùn)行,過(guò)再熱汽壓力24.67/3.54Mpa,過(guò)再熱汽溫度561/527關(guān)于07年06月25日#1爐MFT動(dòng)作事故處理經(jīng)過(guò)一、事件前運(yùn)方1. 6月25日運(yùn)行二值當(dāng)班。04時(shí)12分,#1號(hào)機(jī)組有功300MW,無(wú)功-30Mvar,機(jī)組控制方式為CCS, B、C、D、E四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,總煤量150T/H(B磨45 T/H、C磨37 T/H、D
19、磨41 T/H、E磨40 T/H),A、B引送風(fēng)機(jī)運(yùn)行,送風(fēng)手動(dòng),引風(fēng)自動(dòng),A、B一次風(fēng)機(jī)自動(dòng)投入,B汽泵自動(dòng)運(yùn)行且其出口流量頂表(A汽泵和電泵均檢修中),給水流量850 T/H ,A、B循環(huán)水泵運(yùn)行。2. 1A高廠變,1B高廠變帶本機(jī)6KV 1A、1B、1C段母線運(yùn)行,#01啟備變運(yùn)行,6101B、6131B、6161B熱備用狀態(tài),廠用電快切正常投入。二、事件處理經(jīng)過(guò)1. 01:00接班后本班為節(jié)省部分優(yōu)質(zhì)煤,逐步增加C、D磨煤機(jī)本省劣質(zhì)煤,減小B、E磨煤優(yōu)質(zhì)煤。2.
20、160; 01:57開始發(fā)現(xiàn)D磨一次風(fēng)流量逐步下降,磨煤機(jī)差壓較高,立即將D磨煤機(jī)給煤量降低同時(shí)調(diào)整D磨冷熱風(fēng)門擋板著手吹通D磨,同時(shí)對(duì)所以磨煤機(jī)進(jìn)行一次排渣,發(fā)現(xiàn)無(wú)異常,02:53發(fā)現(xiàn)C磨煤機(jī)一次風(fēng)流量也逐步下降,磨煤機(jī)差壓也較高,立即將C磨煤機(jī)給煤量降低也著手吹通C磨,同時(shí)再次對(duì)C、D磨煤機(jī)進(jìn)行一次排渣未發(fā)現(xiàn)異常,03:57將C磨停運(yùn),將B層等離子投入,03:59啟動(dòng)A磨煤機(jī)運(yùn)行,維持負(fù)荷在300MW。3. 04:01發(fā)現(xiàn)1爐分離器溫度從389度開始快速上漲,立即將給水切至手動(dòng)增加給水量,最高至1100 T/
21、H,已達(dá)到汽泵的出力極限,為防止損壞汽泵,維持給水流量1100 T/H,同時(shí)將給煤量快速減小,減少送風(fēng)量,降一次風(fēng)壓,由于分離器溫度上漲過(guò)快,本班于04:05停運(yùn)E磨、04:06停運(yùn)B磨,04:06分離器溫度最高至453.7度后回落,04:061B一次風(fēng)機(jī)喘振跳閘,D磨煤機(jī)因一次風(fēng)流量低跳閘,立即增加1A一次風(fēng)機(jī)出力,調(diào)整好鍋爐工況。04:07分離器水位開始快速上升,立即減小主給水量,最小至543 T/H,已到低流量的保護(hù)定值,增加給水流量至590 T/H左右,準(zhǔn)備啟動(dòng)B磨。4. 04:12#1爐分離器水位至13.2M,鍋爐MFT動(dòng)作,汽機(jī)
22、跳閘,1發(fā)變組解列,廠用電快切成功.5. 05:46用#1機(jī)冷再汽源將#1B小機(jī)沖轉(zhuǎn),07:29#1機(jī)組用5013開關(guān)并網(wǎng)成功,07:54#1機(jī)廠用電切為本機(jī)帶。三、事件原因分析1. 由于#1爐分離器水位高造成#1爐MFT動(dòng)作。2. 1爐C 、D磨內(nèi)煤質(zhì)太差,雜質(zhì)太多,導(dǎo)致磨排渣口堵住。3. 1機(jī)電泵及1A汽泵均在檢修中,僅1B汽泵運(yùn)行,運(yùn)行方式特殊,在事故處理時(shí)調(diào)節(jié)余量不夠。4.
23、 1機(jī)CCS調(diào)節(jié)不靈敏,在1機(jī)CCS投入時(shí),汽壓和分離器溫度超限,調(diào)節(jié)太慢。5. 一次風(fēng)機(jī)特性較差,難適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷及工況大幅變化。四、應(yīng)采取措施1、 提高檢修質(zhì)量,保證給水泵正常運(yùn)行及備用。2、 改善來(lái)煤質(zhì)量,減少原煤中雜質(zhì),保證磨煤機(jī)正常運(yùn)行。3、 改善CCS調(diào)節(jié)性能,使汽壓、分離器溫度工作正常范圍。4、
24、0; 提高運(yùn)行人員操作水平,加強(qiáng)事故處理的培訓(xùn)。5、 加強(qiáng)對(duì)特殊運(yùn)行工況的事故預(yù)想及操作。發(fā)電運(yùn)行部2007-06-25關(guān)于“7.22#2機(jī)組跳閘”分析報(bào)告一、運(yùn)行方式#2機(jī)組400MW, A,B,C,E,F(xiàn)五臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,給煤量175T/H,A、B送引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A,B汽泵運(yùn)行,電泵維持3000轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)備用,給水自動(dòng),機(jī)組CCS投入。二、事故經(jīng)過(guò)1、13:25檢查發(fā)現(xiàn)B汽泵前置泵機(jī)械密封水回水觀察孔玻璃破裂,大量漏水,立即將電泵出力加大,并入電泵帶出力運(yùn)行,退出B汽泵運(yùn)行。13:35檢查發(fā)現(xiàn)A汽泵前置泵機(jī)
25、械密封水回水觀察孔玻璃同樣破裂,大量漏水,按照調(diào)總要求,降低機(jī)組出力,13:38停運(yùn)F磨煤機(jī),降負(fù)荷至350MW,14:23機(jī)組負(fù)荷367MW,給煤量148 T/H,給水流量1089 T/H,A汽泵和電泵并列運(yùn)行電泵轉(zhuǎn)速4458轉(zhuǎn)/分,A汽泵轉(zhuǎn)速4342轉(zhuǎn)/分,A汽泵出力837 T/H,電泵出力500 T/H,A小機(jī)運(yùn)行參數(shù)正常,#3瓦X向震動(dòng)1.3絲。2、14:24A小機(jī)跳閘,首出“軸承振動(dòng)大”,查#3瓦X向振動(dòng)瞬間升至40絲后正常,就地檢查#3瓦X向振動(dòng)很小。14:24:05給水流量迅速降至500 T/H,立即加大電泵出力,給水流量增大緩慢,14:24:21鍋爐MFT動(dòng)作,首出“給水流量低
26、”,汽機(jī)及發(fā)變組聯(lián)跳正常,電泵跳閘,檢查廠用電切換正常,機(jī)爐聯(lián)鎖動(dòng)作正常,15:30汽機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入盤車運(yùn)行。三、原因分析#2機(jī)組跳閘后組織發(fā)電部、調(diào)試及江西火電安裝單位進(jìn)行了分析。原因分析如下:1、#2機(jī)組跳閘原因是A小機(jī)跳閘造成給水流量低所致。2、A小機(jī)跳閘是安全油濾網(wǎng)有堵現(xiàn)象,安全油壓(低壓)波動(dòng)(正常運(yùn)行為0.55Mpa,動(dòng)作壓控值),導(dǎo)致壓控動(dòng)作(壓控動(dòng)作指令在DCS及MEH發(fā)出的跳閘指令之前),發(fā)出指令使跳閘電磁閥失電動(dòng)作。四、責(zé)任單位1、江西火電沒(méi)有及時(shí)清理濾網(wǎng),對(duì)#2機(jī)組跳閘負(fù)主要責(zé)任。2、江西電科院調(diào)試時(shí)對(duì)運(yùn)行操作人員指導(dǎo)不力,對(duì)#2機(jī)組跳閘負(fù)次要責(zé)任。五、防范措施1、加強(qiáng)
27、巡回檢查,定期清理安全油進(jìn)油濾網(wǎng)。2、根據(jù)實(shí)際情況討論并申請(qǐng)批準(zhǔn)后將壓控設(shè)定值由0.45Mpa修改為0.40Mpa動(dòng)作。3、加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視與就地巡回檢查、測(cè)量,核對(duì)DCS上數(shù)據(jù)與就地的一致性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系校對(duì)、處理。4、加強(qiáng)熱工測(cè)量原件的檢查維護(hù),保證測(cè)量準(zhǔn)確,為運(yùn)行人員提供可靠分析判斷依據(jù)。5、加強(qiáng)運(yùn)行的操作調(diào)整,調(diào)試人員加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的指導(dǎo)。 &
28、#160; 安 監(jiān) 部2007年7月23日7月24日#2機(jī)MFT動(dòng)作情況報(bào)告 7月23日,我值上晚班,24日00:54啟動(dòng)A磨煤機(jī)鍋爐點(diǎn)火成功,02:04汽機(jī)掛閘沖轉(zhuǎn),02:30汽機(jī)定速3000轉(zhuǎn)/分,03:30#2發(fā)電機(jī)并網(wǎng)運(yùn)行,04:27負(fù)荷加至150MW,切換廠用電為本機(jī)高廠變接帶,04:37切換給水為主路運(yùn)行,此后,由于A,B汽泵在檢修,進(jìn)行密封水改造,一直由電泵維持給水流量600T/H左右,負(fù)荷維持在150MW運(yùn)行,06:30B汽泵
29、檢修工作結(jié)束,恢復(fù)安全措施,06:47啟動(dòng)B汽泵前置泵,06:50B小機(jī)沖轉(zhuǎn),06:54B小機(jī)轉(zhuǎn)速600轉(zhuǎn)/分,進(jìn)行低速暖機(jī),06;45A汽泵檢修結(jié)束,07;05啟動(dòng)A汽泵前置泵,07:06A小機(jī)沖轉(zhuǎn),07:10A小機(jī)600轉(zhuǎn)/分,進(jìn)行低速暖機(jī),07:25啟動(dòng)C磨煤機(jī),逐漸加負(fù)荷至220MW,準(zhǔn)備并入汽泵運(yùn)行,07:32A7月8日跳機(jī)處理經(jīng)過(guò)一、事故前工況: 運(yùn)行三值晚班機(jī)組負(fù)荷500MW,CCS控制方式,A、B、D、E、F磨運(yùn)行,給煤量:215t/h,主汽溫571,主汽壓力24.8Mpa,再熱汽溫541,再熱汽壓力:3.5 Mpa,氧量:4.2,給水流量:1610
30、t/h,給水、引風(fēng)、一次風(fēng)自動(dòng)運(yùn)行。發(fā)變組、啟備變、黃500KV、母、黃鷹、回線運(yùn)行,6KV A、B、C段工作進(jìn)線開關(guān)帶,備用進(jìn)線開關(guān)備用,快切裝置投入。二、處理經(jīng)過(guò):1. 22:30 電泵檢修后準(zhǔn)備試運(yùn),測(cè)電泵電機(jī)絕緣(2G)合格后啟動(dòng),集控室照明消失,事故喇叭鳴叫,發(fā)變組跳閘,5012、5013開關(guān)跳閘,滅磁開關(guān)聯(lián)跳,發(fā)電機(jī)解列,6KV A、B段快切動(dòng)作正常,6KVC段快切失敗,機(jī)爐電大聯(lián)鎖未動(dòng)作。2. 22:31立即手動(dòng)MFT,機(jī)爐聯(lián)鎖動(dòng)作正常,復(fù)位各跳閘轉(zhuǎn)機(jī),手動(dòng)開啟過(guò)熱器出口P
31、CV閥泄壓,斷開6KVC段各負(fù)荷開關(guān)。3. 22:37 就地檢查發(fā)現(xiàn)6KV1C段備用進(jìn)線開關(guān)6161B綜合保護(hù)過(guò)流保護(hù)動(dòng)作,發(fā)變組保護(hù)C屏1B高廠變A相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,電泵開關(guān)保護(hù)未見異常, 1B高廠變本體未見異常。4. 22:50鍋爐過(guò)熱器出口壓力至17.5Mpa后停止泄壓,開啟高旁維持冷再壓力,投入冷再供輔汽以保證主機(jī)軸封。5. 22:58 因公用400V PC段失壓,退出啟備變冷卻器全停保護(hù)壓板,在公用400V PC段送電后投入該
32、壓板。6. 23:08 將電泵開關(guān)拉至試驗(yàn)位置后,手動(dòng)合6KVC段備用進(jìn)線開關(guān)6161B對(duì)6KVC段母線試送電,正常后恢復(fù)機(jī)組公用及外圍系統(tǒng)。7. 23:44 A小機(jī)掛閘沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速至3000r/min后開啟鍋爐給水旁路調(diào)門向鍋爐上水,8. 23:50 鍋爐吹掃完成,B層等離子拉弧,開啟A磨冷風(fēng)擋板及磨出口擋板,先后啟動(dòng)A、B一次風(fēng)機(jī)及A密封風(fēng)機(jī),磨出口分離器溫度到70啟動(dòng)B磨運(yùn)行,開啟高低壓旁。9.
33、 23:59 主機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投入盤車運(yùn)行。10. 0:32 由于升溫升壓速度較慢,在A層等離子拉弧后啟動(dòng)A磨運(yùn)行。11. 0:57 經(jīng)再次測(cè)電泵電機(jī)絕緣(2G)合格后啟動(dòng)電泵運(yùn)行,轉(zhuǎn)速到3000r/min后備用。12. 1:12 主汽溫:500,壓力:9.6Mpa,再熱汽溫度:505,壓力:0.7 Mpa,主機(jī)掛閘沖轉(zhuǎn),1:31主機(jī)轉(zhuǎn)速定速3000r/min,1:45發(fā)電機(jī)
34、并網(wǎng)。三、存在問(wèn)題:1、5012、5013開關(guān)跳閘后,汽機(jī)轉(zhuǎn)速最高升到3110轉(zhuǎn)/分鐘且OPC動(dòng)作,并手動(dòng)爐MFT。2、事故后,集控長(zhǎng)明燈只亮一盞,其它燈均不亮。3、爐本體照明開關(guān)容量小,運(yùn)行一段時(shí)間后開關(guān)會(huì)跳閘。事故后爐本體照明開關(guān)送不上,給運(yùn)行操作帶來(lái)不便且不安全。4、爐MFT動(dòng)作后,電動(dòng)給水泵未跳閘。5、1B高廠變“A相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”動(dòng)作的原因應(yīng)找到。6、6KV1C段備用進(jìn)線開關(guān)6161B綜合保護(hù)過(guò)流保護(hù)動(dòng)作的原因應(yīng)找到。發(fā)電運(yùn)行部07年7月9日10月17日除氧器斷水情況10月17日四值白班,#2機(jī)負(fù)荷600MW,六臺(tái)磨運(yùn)行,CCS投入,10:12 監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)#5、#8A低加水位高報(bào)警
35、,#5、8A低加水位保護(hù)動(dòng)作,#5抽電動(dòng)門聯(lián)關(guān)、其水側(cè)旁路門聯(lián)鎖開啟;#2機(jī)負(fù)荷瞬時(shí)上沖至620 MW,主汽壓也瞬時(shí)由25.4 MP上沖至26.6MP;退出協(xié)調(diào)方式,爐PCV動(dòng)作一次;同時(shí)監(jiān)盤人員告:#2機(jī)凝結(jié)水流量到零,除氧器水位由880mm開始下降;10:13盤上檢查發(fā)現(xiàn)#2機(jī)軸封加熱器進(jìn)口電動(dòng)門處關(guān)閉狀態(tài),即緊急開啟軸封加熱器旁路電動(dòng)門,除氧器開始上水;曾某就地檢查告:軸封加熱器進(jìn)口電動(dòng)門操作開關(guān)已被切至就地方式、處關(guān)閉狀態(tài)(該門狀態(tài)被改變?cè)虿幻?,?dāng)時(shí)并無(wú)相關(guān)工作);即令其將該電動(dòng)門就地開啟并切至遠(yuǎn)方控制;至10:15 #2機(jī)除氧器水位開始上升,逐恢復(fù)正常水位。期間 #2機(jī)除氧器水位最
36、低掉至143mm,緊急停運(yùn)2F磨,#2機(jī)降負(fù)荷至520 MW。10:30檢查系統(tǒng)運(yùn)行正常,重新啟動(dòng)2F磨運(yùn)行,逐升負(fù)荷至600 MW,擬投#5低加汽側(cè)運(yùn)行時(shí),#5抽電動(dòng)門故障開不了,聯(lián)系貴溪維護(hù)前來(lái)處理。2007-10-17運(yùn)行四值#1機(jī)組因主汽溫度高跳閘處理經(jīng)過(guò)一、事故前運(yùn)行方式:5月30日運(yùn)行三值當(dāng)班。16時(shí)18分,1機(jī)組有功負(fù)荷500MW,主蒸汽壓力25MPa,A/B側(cè)主汽溫度566.6/566.7,再熱汽溫542.9/545.5,給煤量207.12t/h,給水流量1524.5t/h,分離器出口過(guò)熱度48.8,A/B側(cè)二級(jí)減溫水調(diào)整門開度0.32/25.3%,A/B側(cè)一級(jí)減溫水調(diào)整門開度
37、0.54/43%, 爐膛氧量設(shè)定在3.5%,AGC控制方式,A、B、C、E、F磨煤機(jī)運(yùn)行,D磨煤機(jī)檢修,A、B、F磨煤機(jī)給煤量自動(dòng),C、E磨煤機(jī)給煤量手動(dòng),A、B送風(fēng)機(jī)、A、B引風(fēng)機(jī)、A、B一次風(fēng)機(jī)、A密封風(fēng)機(jī)自動(dòng),給水、減溫水自動(dòng)。1A高廠變,1B高廠變帶本機(jī)6KV 1A、1B、1C段母線運(yùn)行,#01啟備變運(yùn)行,6101B、6131B、6161B熱備用狀態(tài),廠用電快切正常投入。二、事故過(guò)程:1. 16時(shí)18分,停運(yùn)1爐F磨煤機(jī)交檢修處理加載油管漏油缺陷,16:21 1爐E磨煤機(jī)跳閘,首出潤(rùn)滑油壓低,派人就地檢查未發(fā)現(xiàn)異常。在啟動(dòng)E給煤機(jī)時(shí)
38、發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)不了,立即通知檢修人員處理。在此期間鍋爐給煤量由210t/h瞬時(shí)降到147t/h后回升到177t/h,1機(jī)組負(fù)荷在下降,鍋爐汽溫、汽壓、給水流量等運(yùn)行參數(shù)在緩慢下降,但仍在正常范圍內(nèi)。2. 16:24 AGC控制方式因1機(jī)主汽壓力偏差大跳為基本控制方式,協(xié)調(diào)自動(dòng)退出,16:26解給水自動(dòng)為手動(dòng)調(diào)整,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在400MW。過(guò)熱汽溫降至522,啟動(dòng)分離器出口過(guò)熱度控制在19,過(guò)熱器一、二級(jí)減溫水調(diào)整門自動(dòng)關(guān)閉,并由自動(dòng)跳為手動(dòng)。3. 16:32 1爐F磨煤機(jī)加載油管漏油缺陷處理完
39、畢,啟動(dòng)1爐F磨煤機(jī),給煤量加到207t/h,過(guò)熱器溫542,啟動(dòng)分離器出口過(guò)熱度19,開啟過(guò)熱器一、二級(jí)減溫水調(diào)門調(diào)整汽溫,并且上升趨勢(shì)快,立即全開減溫水調(diào)閥。4. 16:36 1爐過(guò)熱器A側(cè)出口汽溫600,鍋爐MFT動(dòng)作,5012、5013開關(guān)跳閘,1發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān)聯(lián)跳,1發(fā)電機(jī)解列,機(jī)爐聯(lián)鎖動(dòng)作正常,廠用電快切成功,檢查發(fā)現(xiàn)B引風(fēng)機(jī)因“B相差動(dòng)”保護(hù)動(dòng)作跳閘。5. 16:37開啟過(guò)熱器出口PCV閥泄壓至12Mpa,開啟高旁供輔汽,保主機(jī)軸封,16:37啟動(dòng)電泵向鍋爐上水。6.
40、60; 17:011爐吹掃完成,A層等離子拉弧,啟動(dòng)A、B一次風(fēng)機(jī)及B密封風(fēng)機(jī)。7. 17:10啟動(dòng)1爐A磨,1爐點(diǎn)火,17:58主機(jī)掛閘沖轉(zhuǎn)。8. 18:32#1機(jī)組并網(wǎng),20:26負(fù)荷至600MW,#1機(jī)組并網(wǎng)后向網(wǎng)調(diào)、省調(diào)申請(qǐng)修改負(fù)荷曲線,22:55確認(rèn)負(fù)荷曲線已修改。三、事故原因:1. 16:181爐F磨煤機(jī)因加載油管漏油停運(yùn)交檢修處理,16:21 1爐E磨煤機(jī)跳閘后因不能立即恢復(fù)運(yùn)行
41、,是此次MFT的起因。2. 當(dāng)時(shí)即將進(jìn)入晚高峰,由于D、E、F磨煤機(jī)退出運(yùn)行,機(jī)組當(dāng)時(shí)實(shí)際負(fù)荷與計(jì)劃值偏差較大,在啟動(dòng)F磨煤機(jī)加負(fù)荷過(guò)程中,爐內(nèi)熱負(fù)荷增加較快,導(dǎo)致汽溫上升較快,監(jiān)盤人員監(jiān)視調(diào)準(zhǔn)不及時(shí),未控制好汽溫是導(dǎo)致MFT動(dòng)作的直接原因。3. 由于E、F磨煤機(jī)在短時(shí)間內(nèi)連續(xù)停運(yùn),1機(jī)組AGC控制方式因主汽壓力偏差大跳為基本控制方式,協(xié)調(diào)自動(dòng)退出,在處理過(guò)程中直流爐在全手動(dòng)模式控制時(shí)操作監(jiān)視量大,監(jiān)盤力量不足,當(dāng)時(shí)機(jī)組運(yùn)行正常,已安排2人外出巡檢暫未返回集控室,九江維護(hù)來(lái)人處理1爐F磨
42、煤機(jī)加載油管漏油缺陷,剛停止1爐F磨煤機(jī)運(yùn)行須派1人到就地配合,此時(shí)E磨煤機(jī)跳閘且給煤機(jī)啟動(dòng)不了,派人就地檢查磨煤機(jī)和給煤機(jī),但仍不能恢復(fù)1爐E磨煤機(jī)運(yùn)行,使得機(jī)組負(fù)荷不斷下降。4. 江蘇電科院對(duì)我廠#1機(jī)組協(xié)調(diào)控制自動(dòng)調(diào)節(jié)特性不好,出現(xiàn)跳磨煤機(jī)等擾動(dòng)后,需要退出協(xié)調(diào)方式切手動(dòng)調(diào)節(jié),參數(shù)調(diào)節(jié)不穩(wěn),當(dāng)協(xié)調(diào)退出時(shí)給運(yùn)行人員增加非常大的操作量。5. 機(jī)組發(fā)生異常情況下,各監(jiān)盤人員之間相互協(xié)調(diào)能力有待提高。6. 在機(jī)組運(yùn)行方式改變后,對(duì)可能發(fā)
43、生的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控認(rèn)識(shí)不足。四、防范措施:1. 加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高機(jī)組發(fā)生異常情況時(shí)的應(yīng)變能力。2. 對(duì)AGC、CCS、減溫水等自動(dòng)裝置進(jìn)一步優(yōu)化,提高其調(diào)節(jié)特性,減少人工操作量。3. 加強(qiáng)監(jiān)盤人員之間的協(xié)調(diào)溝通,提高運(yùn)行操作水平。4. 進(jìn)一步提高設(shè)備健康水平,確保穩(wěn)定運(yùn)行。5. 認(rèn)真吸取本次教訓(xùn),加強(qiáng)分析,做到舉一反三,防止類似情
44、況發(fā)生。發(fā)電運(yùn)行部2007年5月31日發(fā)電運(yùn)行部對(duì)#1爐再熱器爆管情況說(shuō)明一、參數(shù)變化情況:1. 一值10月9日晚班,9日16:0010日1:00,1爐左右主再熱汽溫偏差未見明顯異常,爐膛負(fù)壓未見明顯異常,四管泄漏裝置未見報(bào)警, 接班及交班相關(guān)參數(shù)變化情況如下: 單位 接班 交班給水流量 T/H
45、60; 1181 977主蒸器流量 T/H 1314 1058主蒸汽壓力 MPA 23.87 17.36主蒸汽溫度A/B
46、160; 571/569 565/563再熱汽溫度A/B 562/552 562/551二級(jí)減溫器入口A/B 530/530 530/529一級(jí)減溫器入口A/B &
47、#160; 491/504 474/485分離器溫度A/B 416/415 383/382爐膛負(fù)壓 PA -125 -177再熱蒸汽壓力
48、 MPA 2.9 1.95負(fù)荷 MW 452 3302. 三值10日零班, 接班時(shí)#1機(jī)組負(fù)荷330MW,CCS控制方式,B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,給水流量:949.7t/h,給煤量:166.5t/h,過(guò)熱汽壓力:17.45Mpa,過(guò)熱汽溫:566/
49、566,再熱汽壓力:1.97Mpa,再熱汽溫:565/557,爐膛負(fù)壓:122pa,氧量:4.75,一級(jí)減溫器進(jìn)口汽溫:482/492,高溫再熱器出口煙溫:630/720。3. 四值10月10日白班,接班時(shí)#1機(jī)負(fù)荷:330MW, A、B、D、E磨運(yùn)行,煤量166t/h,主汽壓14.98MPa,主汽溫559/559,再熱汽壓2.06 MPa,再熱汽溫551/553,主給水868 t/h,爐膛出口煙溫596/697,凝汽器補(bǔ)水流量120-160 t/h之間波動(dòng),爐膛負(fù)壓基本穩(wěn)定。4. 二值
50、10月10日晚班,接班時(shí)1機(jī)有功:308MW,主汽壓力:13.98MP,協(xié)調(diào)控制,主汽溫度:496/499,再熱汽溫度:510/500,凝汽器補(bǔ)水量180T/H,A.B.C.F.磨運(yùn)行.調(diào)節(jié)級(jí)溫度:442二、現(xiàn)象及相關(guān)操作:1. 9日23:30一值鄒炎平就地巡視1爐本體未發(fā)現(xiàn)異常。2. 10日1:56 1爐工業(yè)電視顯示爐膛火焰發(fā)暗,爐膛負(fù)壓變小,立即投B層等離子穩(wěn)燃;3. 1:57 A、B側(cè)
51、一級(jí)減溫器進(jìn)口汽溫迅速下降,兩側(cè)汽溫偏差由B側(cè)比A側(cè)高10變化為B側(cè)比A側(cè)低30。再熱器出口汽溫迅速上升不能控制,立即手動(dòng)開啟再熱減溫調(diào)門控制再熱器出口汽溫,最后A/B側(cè)再熱器汽溫分別上升到583和585。4. 1:58 B側(cè)高溫再熱器出口煙溫由729逐漸下降,并在一個(gè)小幅上升過(guò)程后繼續(xù)下降到最低627,A側(cè)高溫再熱器出口煙溫由605緩慢上升到615后迅速降低到597,最后逐漸上升到6215. 1:59 立即安排李建平、王治國(guó)檢查鍋爐本體,發(fā)現(xiàn)A側(cè)爐內(nèi)靠折焰角R3長(zhǎng)
52、吹處發(fā)出異常聲響,附近上、下層聲響相對(duì)較小,B側(cè)爐內(nèi)靠折焰角處聲音相對(duì)較小,懷疑為鍋爐本體發(fā)生泄漏,立即匯報(bào)值長(zhǎng),申請(qǐng)停爐處理。6. 2:00值長(zhǎng)聯(lián)系設(shè)管部肖俊、九江項(xiàng)目部王義洪檢查,鍋爐開始降壓至14.8Mpa運(yùn)行。7. 2:10檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)組補(bǔ)水流量有45t/h上升到140t/h。立即加強(qiáng)機(jī)組的補(bǔ)水,保持凝汽器和除氧器高水位。8. 3:50設(shè)管部祝付勇和九江項(xiàng)目部高國(guó)恩確認(rèn)為受熱面泄漏,具體部位不能判斷,立即匯報(bào)公司和部門領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)
53、加強(qiáng)鍋爐本體的巡視次數(shù),監(jiān)視泄漏聲音的變化趨勢(shì)。9. 四值10日白班,接班檢查確認(rèn)鍋爐靠固定端53M層后屏及高再管屏下端有泄露聲明顯。10. 接班后即向調(diào)度申請(qǐng)#1機(jī)維持330 MW運(yùn)行;令#1爐降壓、降溫運(yùn)行,為了及時(shí)掌握受熱面泄漏是否有擴(kuò)大趨勢(shì),加強(qiáng)就地對(duì)高再區(qū)域及爐本體的巡查次數(shù),9:30開始主汽溫分階段緩慢降至530-520-510-500(16:00),主汽壓逐步降至14 MPa;一級(jí)減溫器出入口溫度基本正常,二級(jí)減溫器右側(cè)比左側(cè)偏低20-60之間波動(dòng);再熱減溫器入口溫度左側(cè)比
54、右側(cè)高3050,再熱減溫器出口溫度因減溫水投用基本持平為216,煙溫偏差維持在將近200,再熱汽溫左側(cè)比右側(cè)高2030之間,給水量在900-970 t/h之間波動(dòng),補(bǔ)水量持續(xù)到11:45左右無(wú)明顯變化,之后有緩慢上升趨勢(shì),同時(shí)負(fù)荷也緩慢下滑,巡檢員就地檢查受熱面泄漏聲音有擴(kuò)大。11. 10日晚班二值接班后逐步降低主再汽溫,18:58:1號(hào)機(jī)功率:280MW,主汽壓力:12.85MP, ,主汽溫度:479/481,再熱汽溫度:479/480,調(diào)節(jié)級(jí)溫度:42812. 20:18:1號(hào)機(jī)功率
55、:250MW,主汽壓力:11.85MP, ,主汽溫度:450/450,再熱汽溫度:445/4450調(diào)節(jié)級(jí)溫度:413,汽溫維持450運(yùn)行.13. 20:36,停1F磨(煤倉(cāng)煤位太高5米),啟動(dòng)1D磨(準(zhǔn)備燒空D倉(cāng))14. 參數(shù): 功率:258MW,主汽壓力:12.11MP, ,主汽溫度:450/450,再熱汽溫度:445/4450調(diào)節(jié)級(jí)溫度:40815. 20:46, 1C倉(cāng)燒空,負(fù)荷及主再汽溫度逐降.16.&
56、#160; 20:48, #1機(jī)組汽機(jī)由順閥控制切換為單閥控制.17. 20:50 啟動(dòng)1E磨,準(zhǔn)備1E倉(cāng)燒空, 有功:210MW,主汽壓力:10.16MP, ,主汽溫度:440/438,再熱汽溫度:430/427調(diào)節(jié)級(jí)溫度:403,逐步降溫(目標(biāo)主再溫度400).18. 21:06負(fù)荷210,給水切主路.19. 21:40參數(shù)功率:218MW,主
57、汽壓力:10.11MP, ,主汽溫度:410/397,再熱汽溫度:399/405調(diào)節(jié)級(jí)溫度:385,汽溫維持400運(yùn)行.20. 22:08 1B倉(cāng)燒空,停B磨,22:15切廠用電.21. 22:20, 1D倉(cāng)燒空,停D磨,由于負(fù)荷150MW,1E磨失去點(diǎn)火能量跳閘.22. 22:27參數(shù)功率:60MW,主汽壓力:5.37MP, ,主汽溫度:402/397,再熱汽溫度:365/386調(diào)節(jié)級(jí)
58、溫度:346,汽溫準(zhǔn)備降低至350運(yùn)行.23. 23:02參數(shù)功率:50MW,主汽壓力:4.37MP, ,主汽溫度:350/350,再熱汽溫度:406/402調(diào)節(jié)級(jí)溫度:345,汽溫準(zhǔn)備逐步降低至300運(yùn)行.24. 23:37參數(shù)功率:30MW,主汽壓力:3.37MP, ,主汽溫度:310/297,再熱汽溫度:379/371調(diào)節(jié)級(jí)溫度:332,#1機(jī)組手動(dòng)MFT,機(jī)爐電大聯(lián)鎖動(dòng)作正常。
59、 發(fā)電運(yùn)行部 &
60、#160; 2007年10月18日關(guān)于#1機(jī)組RB試驗(yàn)中跳機(jī)的分析報(bào)告一、運(yùn)行方式11月04日#1機(jī)組負(fù)荷544MW,總給煤量213T/H,給水量1623 T/H,總風(fēng)量2155 T/H,中間點(diǎn)溫度404.9,A、B、C、D、F磨運(yùn)行,爐側(cè)送風(fēng)、引風(fēng)、一次風(fēng)壓投自動(dòng),給水投自動(dòng)。二、事件經(jīng)過(guò):15:05#1機(jī)做單臺(tái)汽泵跳閘工況RB試驗(yàn),15:12手動(dòng)停#1A汽泵,#1F、#1D磨同時(shí)聯(lián)跳,機(jī)組控制方式切為TF方式,給水量、煤量開始逐漸下降,15:13:36中間點(diǎn)溫度開始上升,15:21:06將電泵勺管指令逐漸增加至77%,15:22:03中間點(diǎn)溫度到457.2,15:22:37#1爐因中間點(diǎn)溫
61、度高M(jìn)FT,汽機(jī)聯(lián)跳,發(fā)電機(jī)出口開關(guān)未聯(lián)跳,確認(rèn)汽機(jī)主汽門已關(guān)閉及負(fù)荷至零后,手動(dòng)斷開發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān),發(fā)電機(jī)出口5012、5013開關(guān)聯(lián)跳正常。三、恢復(fù)過(guò)程15:35啟動(dòng)#1機(jī)電泵,建立給水流量,開始爐膛吹掃,16:08爐MFT復(fù)位,啟動(dòng)#1A、#1B一次風(fēng)機(jī)及#1A密封風(fēng)機(jī),16:12啟動(dòng)#1A磨,爐點(diǎn)火成功,16:16啟動(dòng)#1B磨,16:29主汽壓8.2MPA,主/再熱汽溫472/478,大機(jī)掛閘;17:00大機(jī)定速3000RPM,17:03#1機(jī)并網(wǎng)成功,17:18將#1機(jī)進(jìn)行廠用電切換,17:37投入#1爐電除塵。四、原因分析1、#1機(jī)組RB試驗(yàn)時(shí)1B小機(jī)高壓調(diào)門閉鎖,導(dǎo)致而出力跟蹤不
62、上(1機(jī)小機(jī)由于高壓調(diào)門突然開啟時(shí)抖動(dòng),造成小機(jī)振動(dòng)大保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),為保證小機(jī)正常運(yùn)行,設(shè)將小機(jī)高壓調(diào)門開閉鎖),造成給水調(diào)節(jié)困難。2、在中間點(diǎn)溫度逐漸上升過(guò)程,運(yùn)行人員沒(méi)有及時(shí)人為干預(yù)。3、試驗(yàn)前準(zhǔn)備不充分,沒(méi)有考慮到高壓調(diào)門閉鎖和負(fù)荷下降后小機(jī)因汽源不足的因素,而采取打開試驗(yàn)汽源。4、發(fā)電機(jī)出口開關(guān)未聯(lián)跳原因檢查保護(hù)定值,各保護(hù)功能均按定值單投入,逆功率保護(hù)投入,其定值為:-8600KW;保護(hù)裝置沒(méi)有動(dòng)作,通過(guò)開關(guān)跳閘前的故障錄波圖觀察系統(tǒng)電壓與機(jī)組出口電流的角度,直到5103、5012開關(guān)跳閘之前,機(jī)組仍然為正功率 ,沒(méi)有出現(xiàn)逆功率運(yùn)行狀況。五、防范措施1、加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn),提高值
63、班人員對(duì)事故的預(yù)判和處理能力。2、各運(yùn)行值要充分作好事故預(yù)想,加強(qiáng)事故應(yīng)急預(yù)案的演練。3、從技術(shù)上解決高壓調(diào)門突然開啟時(shí)抖動(dòng)的問(wèn)題。4、利用定期試驗(yàn)的機(jī)會(huì),進(jìn)一步確認(rèn)汽輪機(jī)主汽門和調(diào)門的嚴(yán)密性。5、進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng),改善RB的調(diào)節(jié)性能。2007年11月15日關(guān)于“#2機(jī)組失磁故障”分析報(bào)告一、運(yùn)行方式2007年08月03日12:53',#2機(jī)組有功308MW,A、B、D磨煤機(jī)運(yùn)行,總煤量136T/H,A、B送風(fēng)機(jī)手動(dòng)控制,B引風(fēng)機(jī)單側(cè)運(yùn)行,手動(dòng)控制,A、B兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,自動(dòng)控制;A、B兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,手動(dòng)控制;電動(dòng)給水泵旋轉(zhuǎn)備用;6KV 2A、2B、2C均由啟備變接帶;解除電跳機(jī)
64、、爐跳機(jī)保護(hù)。二、事故經(jīng)過(guò)12:52:36,調(diào)總令,#2機(jī)組進(jìn)行甩50%負(fù)荷試驗(yàn),進(jìn)入10S倒計(jì)時(shí),12:52:36手動(dòng)打D磨煤機(jī),總煤量90T/H,12:52:42手動(dòng)打A磨煤機(jī),總煤量60T/H,12:52:44手動(dòng)開啟鍋爐B側(cè)PCV電磁泄放閥(A側(cè)PCV電磁泄放閥缺陷,開啟不了),12:52:46手動(dòng)斷開滅磁開關(guān),發(fā)電機(jī)未解列,發(fā)現(xiàn)#2發(fā)電機(jī)失磁,立即手動(dòng)按發(fā)電機(jī)出口斷路器(5021、5022)緊急跳閘,發(fā)電機(jī)解列;12:52:49手動(dòng)將A汽動(dòng)給水泵打閘,汽機(jī)最高轉(zhuǎn)速到3081rpm,鍋爐B磨維持運(yùn)行;12:58:06,B一次風(fēng)機(jī)跳閘,首出為一次風(fēng)機(jī)喘振,12:58:27調(diào)試廖總令手動(dòng)M
65、FT停爐,手動(dòng)將汽機(jī)打閘,各聯(lián)鎖正常。經(jīng)了解手動(dòng)斷開滅磁開關(guān)發(fā)電機(jī)未解列為調(diào)試電氣人員將滅磁聯(lián)跳壓板退出所致。#2發(fā)電機(jī)失磁,引起#1、2機(jī)組部分參數(shù)大幅波動(dòng),#1發(fā)電機(jī)無(wú)功功率由-2.6 MVAR突變至359 MVAR,機(jī)勵(lì)磁電流由3078.5A突變至5035A;2發(fā)電機(jī)由4.8 MVAR突變至539.6 MVAR,機(jī)定子電流由9026A突變至20319A。三、原因分析事故發(fā)生后,安監(jiān)部組織發(fā)電部、設(shè)管部和江西電科院有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行了分析認(rèn)為:做#2機(jī)組甩50%負(fù)荷時(shí)#2發(fā)電機(jī)失磁,導(dǎo)致#1、2機(jī)組部分參數(shù)大幅波動(dòng),對(duì)#1、2發(fā)電機(jī)帶來(lái)隱性的損傷,影響了發(fā)電機(jī)的壽命。#2發(fā)電機(jī)失磁,主要有以
66、下原因。1、 江西電科院做甩負(fù)荷試驗(yàn)的試驗(yàn)方案不具體,調(diào)試準(zhǔn)備不充分,在運(yùn)行方式發(fā)生變化后,沒(méi)有及時(shí)修改試驗(yàn)方案。2、 江西電科院試驗(yàn)人員之間對(duì)試驗(yàn)方案不清,沒(méi)有統(tǒng)一,甩負(fù)荷試驗(yàn)沒(méi)有及時(shí)匯報(bào)準(zhǔn)備完成情況,缺乏統(tǒng)一指揮。3、 江西電科院在試驗(yàn)前沒(méi)有認(rèn)真地進(jìn)行技術(shù)交底,特別是在試驗(yàn)開始前各試驗(yàn)組準(zhǔn)備情況沒(méi)有向當(dāng)班運(yùn)行人員交待清楚,而且對(duì)是采用滅磁開關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)甩負(fù)荷,還是采用直接斷發(fā)電機(jī)出口開關(guān)實(shí)現(xiàn)甩負(fù)荷沒(méi)有向當(dāng)班運(yùn)行人員交待清楚。4、
67、60; #2機(jī)組做甩負(fù)荷試驗(yàn),江西電科院試驗(yàn)人員解除2發(fā)變組保護(hù)A、B屏內(nèi)“滅磁開關(guān)聯(lián)跳”保護(hù)壓板,未向運(yùn)行當(dāng)班人員交待清楚,違反了保護(hù)壓板投退規(guī)定。5、 當(dāng)班運(yùn)行人員沒(méi)有認(rèn)真了解試驗(yàn)措施方案,沒(méi)有做好事故預(yù)想,對(duì)#2機(jī)做甩負(fù)荷試驗(yàn)導(dǎo)致失磁負(fù)有一定的責(zé)任。四、責(zé)任單位綜合以上分析,江西電科院對(duì)#2機(jī)做甩負(fù)荷試驗(yàn)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)失磁負(fù)主要責(zé)任;發(fā)電部二值(當(dāng)班運(yùn)行人員)沒(méi)有及時(shí)跟蹤了解試驗(yàn)準(zhǔn)備情況對(duì)#2發(fā)電機(jī)失磁負(fù)有一定責(zé)任。五、防范措施1、 切實(shí)做好試
68、驗(yàn)方案并會(huì)審,調(diào)試人員對(duì)試驗(yàn)方案要認(rèn)真仔細(xì)的研究,各專業(yè)組之間要密切配合。2、 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格匯報(bào)制度,各專業(yè)組必須服從統(tǒng)一指揮。3、 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人要根據(jù)試驗(yàn)方案對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)交底和安全技術(shù)交底。4、 試驗(yàn)中的所有操作包括保護(hù)壓板的投、退均由當(dāng)班運(yùn)行人員執(zhí)行,試驗(yàn)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)監(jiān)護(hù)、指導(dǎo)。5、 當(dāng)班運(yùn)行人員根據(jù)試驗(yàn)方案做好相應(yīng)安全措施,并作好事故預(yù)想
69、 2007-08-10#2機(jī)#4高調(diào)門芯聯(lián)軸器銷子斷裂發(fā)現(xiàn)過(guò)程5月21日 四值白班:9:20機(jī)組升負(fù)荷至580MW,檢查發(fā)現(xiàn)2機(jī)高調(diào)開度和汽機(jī)主控輸出波動(dòng),對(duì)比同一負(fù)荷下的參數(shù),發(fā)現(xiàn)兩者均有不同程度的增大。9:35聯(lián)系設(shè)管部汽機(jī)主管、熱控檢查,同時(shí)安排就地檢查14高調(diào)門開度,經(jīng)過(guò)綜合分析對(duì)比各參數(shù),發(fā)現(xiàn)主機(jī)1、2瓦瓦溫2下降8,5瓦瓦溫2上升2,分析判斷為3高調(diào)或者4高調(diào)未全開的現(xiàn)象,因4高調(diào)在5月20日發(fā)生過(guò)卡澀現(xiàn)象,決定先檢查4高調(diào)。9:40聯(lián)系熱工將4高調(diào)切換為DEH手動(dòng)模式操作,遠(yuǎn)方手動(dòng)緩慢關(guān)閉4高調(diào),發(fā)現(xiàn)負(fù)荷沒(méi)有下降趨勢(shì),并伴隨負(fù)荷上升,后又自動(dòng)調(diào)整回原閥門開度,機(jī)組負(fù)荷與閥門開度參數(shù)均回到動(dòng)作前參數(shù),就地檢查4調(diào)門油動(dòng)機(jī)閥桿動(dòng)作,而閥門閥桿未動(dòng)作;經(jīng)過(guò)設(shè)管部確認(rèn)為門芯閥
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