循環(huán)流化床鍋爐運行常見故障與處置懲罰_第1頁
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文檔簡介

1、循環(huán)流化床鍋爐運行故障與處理摘要:從公司鍋爐運行以來,鍋爐主要存在著排煙溫度偏高、給煤機不穩(wěn)定、冷渣機不出渣等問題,影響了鍋爐的安全經(jīng)濟運行。根據(jù)這些狀況,本人用理論與生產(chǎn)實際相結(jié)合的方法,對運行進行全面深入分析,并就各影響因素逐一實驗和確認,從一定程度上解決了問題,避免了事故的擴大。關(guān)鍵詞:鍋爐排煙溫度給煤機冷渣機前言:作為鍋爐操作工既要確保鍋爐的安全運行,也要保證動力介質(zhì)的穩(wěn)定供給。面對公司不斷擴產(chǎn)以及鉆石輪胎廠的投產(chǎn)現(xiàn)狀,蒸汽需求量會跟著急劇上升,發(fā)現(xiàn)運行問題并及時解決問題就變得尤為重要。本人在日常工作中分別從排煙溫度偏高、給煤系統(tǒng)不穩(wěn)定、冷渣機不出渣這三個方面入手,逐一采取措施解決,最

2、大程度上保證鍋爐的安全穩(wěn)定運行。一、排煙溫度偏高1.1排煙溫度偏高現(xiàn)象化驗鍋爐煤顆粒度度(R88屬合格。吹灰情況為運行人員對爐膛各受熱面吹灰采取每班一次,能有效緩解煙溫過度升高和爐膛結(jié)焦情況。爐膛出口表盤氧量計基本保持在4%6%,一次風率為33%。在運行中爐膛出口煙溫一般在190C220C之間,較正常高出30C40C。1.2原因分析(1)空預器入口風溫空預器入口風溫高,會導致空預器傳熱溫差下降,煙氣放熱量減小,從而使排煙溫度升高。(2)空預器漏風如果空預器漏風系數(shù)大,說明漏入煙氣中的空氣量大。由于空氣溫度低,空氣與煙氣混合后使排煙溫度降低。當空預器漏風系數(shù)降低后,由于漏入到煙氣中的空氣量減小,

3、會使排煙溫度有所升高。(3)對流受熱面積灰、堵灰、輻射受熱面結(jié)焦、空預器積灰受熱面積灰、堵灰、結(jié)焦,將使受熱面的傳熱系數(shù)降低,煙氣散熱量減少,從而導致排煙溫度升高。(4)受熱面內(nèi)壁結(jié)垢由于給水品質(zhì)不合格、鍋爐排污不及時、停爐后鍋爐防腐無效等因素的影響,受熱面內(nèi)壁會結(jié)垢,結(jié)垢的受熱面?zhèn)鳠嵝Ч陆?,從而導致排煙溫度上升?.3措施及方案本人在運行人員及鍋爐檢修人員的共同配合下,經(jīng)過全面的觀察確認和針對性分析,并且通過試驗逐一論證,找到了降低排煙溫度的具體措施。(1)降低入口風溫降低入口風溫一般通過調(diào)節(jié)入口擋板實現(xiàn)。排煙溫度會降低了3C4C。2)視燃燒情況及時加強吹灰,減少受熱面積灰和煙道堵灰現(xiàn)象。

4、(3)嚴格控制煤顆粒度,隨煤質(zhì)改變及時調(diào)整燃燒配風,保持給煤機運行穩(wěn)定。(4)滿足鍋爐燃燒需求的情況下盡量降低二次風量,以降低爐膛出口煙溫。(5)盡量降低火焰中心位置,保持爐膛負壓,杜絕煙道熱損失。(6)加強化驗監(jiān)測、及時排污。停爐后加強監(jiān)視鍋爐防腐工作,清理空預器積灰,利用機組大修對受熱面內(nèi)壁結(jié)垢進行酸洗。1.4措施取得的效果將具體措施應(yīng)用到生產(chǎn)中后,使排煙溫度下降了10C左右,從一定程度上達到了降低鍋爐排煙溫度的目的,每年可節(jié)約相當可觀的標準煤標準煤,取得了一定的經(jīng)濟效益。二、給煤機改造1.1故障現(xiàn)象我公司鍋爐給煤采用的是螺旋給煤機,螺旋給煤機選用振動給料機,經(jīng)螺旋彈簧座式安裝在支承架上,

5、支承架與帶外齒的推力球軸承的外圈聯(lián)接,底座與軸承的內(nèi)圈聯(lián)接。長時間不間斷運行時,出現(xiàn)不給煤現(xiàn)象,爐膛溫度、壓力驟降。1.2故障原因分析(1)鍋爐燃料煤的水分較高,煤粉比例大,燃料中的細微顆粒在煤質(zhì)中有較大水份時極容易粘結(jié),從而造成煤倉和給煤線堵塞,從而出現(xiàn)卡煤、斷煤現(xiàn)象(2)入煤口與爐膛垂直,口徑變小,燃煤不易進入爐膛。(3)如編織袋、樹塊進入給煤機,造成給煤機卡澀、堵煤。1.3改造措施(1)我根據(jù)煤的物理特性和現(xiàn)場實際,設(shè)置干煤設(shè)施,對煤進行合理配比,有效減少煤中的水分和含粉率,減少貼煤的可能性,根據(jù)燃煤的實際情況,鍋爐煤倉加裝松動裝置。(2)入煤口角度過小,燃煤很難順利進入爐膛,我跟設(shè)備部

6、相關(guān)負責人協(xié)商,建議把入爐口由原來的角度擴大到現(xiàn)有在的60°,入煤速度大大增強。(3)加強燃煤的管理和質(zhì)量控制,防止不易破碎的雜物進入給煤線。1.4改造效果經(jīng)過對給煤系統(tǒng)的部分改造,鍋爐的安全性能得到更大提升,從源頭消除了不穩(wěn)定的因素,動力介質(zhì)的供給根本上獲得了保證,操作人員的工作量大大降低。三、冷渣機故障1.1故障現(xiàn)象現(xiàn)在35噸鍋爐采用的是滾筒式的冷渣機,當冷渣機冷卻水入、出口溫差減小,鍋爐料層就出現(xiàn)居高不下的情況,有堵渣的現(xiàn)象。1.2故障原因(1)內(nèi)部耐磨材料膨脹受限導致內(nèi)部變形。(2)排渣管內(nèi)積灰過多,造成灰渣在排渣管中流動不暢。1.3采取的措施(1)消除設(shè)計角度偏差,確保排渣

7、管內(nèi)部耐磨材料澆筑質(zhì)量,使排渣管內(nèi)部平滑。(2)我在運行冷渣器之前對排渣口進行吹掃,清除排渣管內(nèi)的雜物,在耐火材料的養(yǎng)護階段注意耐火材料的養(yǎng)護,防止爐內(nèi)澆注料脫落;要求操作人員加強對鍋爐運行參數(shù)的控制,有效地抑制爐膛內(nèi)結(jié)焦,方便對排渣口進行疏通,出現(xiàn)堵塞及時安排人員進行疏通。1.4措施取得的效果冷渣器在原有的基礎(chǔ)上合理保證出渣的頻率,鍋爐的波動得以降低,不再有排渣管局部的結(jié)焦。四、結(jié)束語鍋爐在運行中出現(xiàn)的問題在試驗調(diào)整后得到了改善,但都仍然還有潛力可挖。我認為這些問題是運行、檢修及管理的綜合問題,只要認真監(jiān)視調(diào)整,加強檢修,認真分析,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,從根本上解決這些問題是完全可能的。這些問題會對鍋爐安全穩(wěn)定帶來影響,為避免事故的發(fā)生,確保安全。所以我越來

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