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1、配套應(yīng)用新技術(shù)提高油井系統(tǒng)效率 配套應(yīng)用新技術(shù)提高油井系統(tǒng)效率 摘 要降低抽油井的能耗,唯一的途徑就是提高油井的系統(tǒng)效率。通過改良電機的性能,提高效率;利用變頻技術(shù),降低耗電量;使用新型抽油機,提高傳動效率等。通過地面技術(shù)水平的提高和制定合理工作制度,充分利用現(xiàn)有資源,提高油井的系統(tǒng)效率。 關(guān)鍵詞系統(tǒng)效率 永磁電機 變頻技術(shù) 中圖分類號:X742 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X42-0375-01 機采井的系統(tǒng)效率是機采井能源利用水平的主要指標。對以機采井為主要生產(chǎn)方式的油田而言,實現(xiàn)降本增效的一個重要的途徑就是提高機采井的系統(tǒng)效率。國內(nèi)外研究資料說明:抽油機井系統(tǒng)效率的理論上限

2、為49%,理論下限41%。通過應(yīng)用節(jié)能減速裝置、電泵轉(zhuǎn)抽、參數(shù)優(yōu)化,合理漂浮度等措施提高了機采井的系統(tǒng)效率,對油田節(jié)能降耗具有一定的借鑒作用。 1 系統(tǒng)效率影響因素 抽油機井能量傳遞分為地面和地下多個環(huán)節(jié),以光桿懸繩器為界,可將系統(tǒng)分為地面和井下兩局部。地面局部又可細分為電機、減速箱及皮帶、四連桿四環(huán)節(jié);井下局部可細分為密封盒、抽油桿、抽油泵、管柱四局部,地面井下共八局部,抽油機井系統(tǒng)的功率損失分布于八個環(huán)節(jié)之中。由于油藏構(gòu)造的復(fù)雜性、地層的非均質(zhì)性和污染程度的不同,往往不能準確地預(yù)測油井產(chǎn)能。有些油井受注采關(guān)系的影響,投產(chǎn)后能量下降很快;有些井注水見效,產(chǎn)能又有所上升。這些動態(tài)變化都造成了一

3、些油井供排關(guān)系的不協(xié)調(diào),出現(xiàn)高漂浮度或供液缺乏的現(xiàn)象,很大程度上影響著油井機采系統(tǒng)效率。 2 新技術(shù)應(yīng)用與效果 2.1 永磁電機 永磁電機與普通三相異步電動機相比,不需要無功勵磁電流??梢燥@著提高功率因素。通過減少定子電流和定子電阻損耗,電機效率提高2-8%。永磁電機在25-120%額定負荷范圍內(nèi),均可保持較高的效率和功率因素。高效高起動轉(zhuǎn)矩同步電機比普通感應(yīng)電機的起動扭矩大50-100%??梢源娲笠惶栯姍C座號,節(jié)電率在20%左右。在5口井上進行試驗,功率因素提高0.44,系統(tǒng)效率提高4%。在實際使用中,電機的功率降低一個等級,功率因素普遍較高。 2.2 變頻調(diào)速技術(shù) 變頻調(diào)速技術(shù)是通過改變

4、電流的頻率,實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速的改變。現(xiàn)在采用的變頻裝置是由整流器和逆變器組成。整流器先將50赫茲的交流電變成直流電,再由逆變器變換成頻率可調(diào)的三相交流電。由于變頻器可實現(xiàn)低速、輕載啟動,因此降低電機的匹配功率,提高功率因素。變頻柜地使用,可由普通電機代替調(diào)速電機,較好地解決了電磁調(diào)速電機效率低地原因。2021年3月份試驗20口井,節(jié)電率21%。功率因素提高0.3,系統(tǒng)效率提高9.2%。變頻柜代替普通自控箱,如果使用普通電機替代電磁調(diào)速電機,沖數(shù)低的井效果明顯。沖數(shù)高于6次,效果較差。如果用電磁調(diào)速電機替代普通電機,那么無效果。因此,變頻技術(shù)主要在低沖數(shù)井上使用普通電機替代電磁調(diào)速電機效果明顯。 2

5、.3 永磁電機和變頻技術(shù)結(jié)合使用 稠油熱采區(qū)塊原油粘度高,采用電熱桿、空心桿、和雙泵等采油工藝,沖數(shù)都在4次以下。在一個蒸汽吞吐周期的生產(chǎn)過程中,抽油機負荷和沖數(shù)變化較大。使用37KW調(diào)速電機,雖然實現(xiàn)了無級調(diào)速,但由于匹配功率較大,造成系統(tǒng)效率低。電機的功率因素低、效率低,造成整條線路的電壓降大,影響油井正常生產(chǎn)。采用變頻柜實現(xiàn)電機無級調(diào)速,降低電機的匹配功率;采用永磁電機,提高功率因素和啟動扭矩,單井系統(tǒng)效率大幅度提高。目前已使用13臺,平均節(jié)電36.5%,功率因素提高0.435,系統(tǒng)效率提高10.2%。其缺點是負荷較大井,30KW永磁電機無法正常生產(chǎn),對于抽油機卸載也有一定的困難。 2.

6、4 機械調(diào)速 通過變速箱降低電機輸出轉(zhuǎn)速,電機啟動扭矩降低,電機匹配功率減少,提高電機的負載率。由此提高電機的效率?,F(xiàn)場使用中,可以用17KW的電機代替55KW電機,節(jié)電42%,功率因素提高0.4,系統(tǒng)效率提高8.02%。在該技術(shù)使用前,對于供液差的砂河街井,由于泵掛深,負荷重,都使用12型抽油機,匹配55KW普通三相異步電動機或37KW電磁調(diào)速電機,耗電量大,功率因素低。不僅單井系統(tǒng)效率低,也造成整個電網(wǎng)的線損增加。對于低液量、低粘度的油井,因為使用電磁調(diào)速電機的低效率和大功率三相異步電動機,造成電機效率低,整條線路的功率因素低。使用DCJ系列電機后,節(jié)電效果極為明顯。但由于無法實現(xiàn)無級調(diào)速

7、,在稠油井的使用中受到一定的限制。 2.5 無游量式抽油機的使用 游量式抽油機井系統(tǒng)效率低的主要原因,是四連桿旋轉(zhuǎn)運動造成電機負荷的不均勻性。而無游量式抽油機解決了該問題。無游量式抽油機在上下沖程中,抽油機負荷是光桿負荷和平衡配重的差,根本是穩(wěn)定。這樣電機輸出的扭矩是衡定的。因此電機效率較高。目前使用的勝利高原公司生產(chǎn)的皮帶抽油機和山東創(chuàng)新技術(shù)生產(chǎn)的智能滾筒式抽油機,節(jié)電效果較好,平均單井日節(jié)電115度,節(jié)電率60%。無游量式抽油機的缺點是沖數(shù)低、理論排量低。適合于稠油、低液量井。 3 結(jié)論 1永磁電機取代普通電機,可以提高單井的系統(tǒng)效率。同時功率因素的提高,降低電網(wǎng)的線損。油井的沖數(shù)超過5次后,應(yīng)用永磁電機,投入少,效益高。2通過變頻技術(shù)實現(xiàn)沖數(shù)的無級調(diào)節(jié),配備普通電機,低沖數(shù)時效果更好。配備永磁電機,效果好于普通電機。適用于稠油井,特別是低沖數(shù)井,大幅度提高油井的系統(tǒng)效率。3機械變速,適用于低沖數(shù)、光桿不緩下的油井。投入較小,節(jié)電效果好。4無游量式抽油機節(jié)電效果明顯,適用于稠油、低液量井。新投產(chǎn)的稠油井優(yōu)先選用無游量式抽油機。低液

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