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文檔簡介
1、高級技師專業(yè)論文化工操作工ABS裝置凝聚劑硫酸替代磷酸的技術(shù)改造姓 名:張延濤申報等級:高級技師單 位:華錦集團日 期:2010年10月20日 ABS裝置凝聚劑硫酸替代磷酸的技術(shù)改造華錦集團雙興公司摘要:ABS裝置IM-ABS單元絮凝系統(tǒng)使用磷酸和硫酸鎂作凝聚劑,磷酸根將在工藝廢水中殘留。雖然工藝廢水經(jīng)均化沉降和生化處理,但是磷酸根仍然在排放廢水中存在,影響環(huán)境。本文對絮凝系統(tǒng)使用硫酸代替磷酸作凝聚劑的改造作了詳細闡述,此改造既優(yōu)化了物料的物性并未對工藝流程做大的改動,又充分利用了裝置的空間位置,既起到環(huán)保作用,又降低了ABS成本。關(guān)鍵詞:凝聚劑、磷酸、硫酸、改造、流程2雙興公司5萬噸/年AB
2、S裝置采用韓國新湖專利技術(shù),包括IM-ABS單元和SAN單元,IM-ABS粉料生產(chǎn)能力為1.5萬噸/年,SAN粉料的生產(chǎn)能力為3.65噸/年。ABS樹脂采用IM-ABS乳液聚合和SAN懸浮聚合方法生產(chǎn),工藝過程由原料配制、聚合、絮凝(SAN單元除外)、脫水、干燥、風送、摻混造粒及包裝組成。絮凝是設(shè)法破壞乳液粒子在體系中的穩(wěn)定性,促使其相互碰撞、聚集,增大粒子的體積,使其達到快速沉降。絮凝效果即絮凝顆粒的大小及其分布對脫水、干燥、輸送、造粒等后處理過程的難易,以及最終產(chǎn)品ABS的機械性能都有影響。目前ABS裝置絮凝工藝使用磷酸和硫酸鎂作凝聚劑,使IM-ABS乳液在一定溫度下破乳、凝聚,凝聚后的漿
3、液進入脫水系統(tǒng),脫水后產(chǎn)生的廢水含有磷酸根,對環(huán)境造成很大的影響。因此需要尋找可以替代磷酸的物質(zhì)做凝聚劑。大慶ABS裝置絮凝工藝使用醋酸和硫酸鎂作凝聚劑,絮凝后的IM-ABS粉料抗氧化性能低,粒徑大且不均勻,并且醋酸消耗量大。吉化ABS裝置絮凝工藝使用硫酸和硫酸鎂作凝聚劑,絮凝后的IM-ABS粉料抗氧化性能好(與雙興公司磷酸法相近),粒徑分布較窄,篩分指標較好,便于干燥,但是對離心式脫水機負荷有影響和對設(shè)備材質(zhì)要求苛刻。綜合分析, ABS裝置絮凝工藝應(yīng)選用硫酸和硫酸鎂作凝聚劑。一、改造對裝置的主要影響因素1、對工藝流程的影響 使用硫酸替代磷酸做凝聚劑,是否需要對ABS裝置原工藝流程做大的改動,
4、有多大的影響,是改造主要考慮的。雙興公司ABS裝置絮凝工藝流程:(1) 脫鹽水送到第一在線混合器與濾液循環(huán)水混合。(2) 混合后的漿液在第二在線混合器中,與蒸汽、硫酸鎂、磷酸混合,然后送到第一絮凝罐。(3) IM-ABS漿液由進料泵經(jīng)流量控制送入第一絮凝罐。(4) 在一定溫度、液位控制下的第一絮凝罐的漿液溢流到第二絮凝罐。3(5) 絮凝后的漿液經(jīng)振動篩,剔除絮凝塊狀物后送到漿液儲罐。(6) 儲罐漿液由脫水進料泵送到脫水單元。2、對工藝設(shè)備的影響 原工藝設(shè)備是否符合改造要求,新增設(shè)備的安裝位置能否適合場地要求。硫酸作為絮凝劑,對設(shè)備及管線材質(zhì)是否有要求。3、對自動控制系統(tǒng)(DCS)的影響 原有的
5、自動控制系統(tǒng)是否做大的改動,能否利用原有的控制系統(tǒng)完成操作。4、對產(chǎn)品性能的影響 不同凝聚劑的選用影響產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性、物理機械性能等,對于后系統(tǒng)的脫水干燥等處理過程有一定影響。5、對生產(chǎn)的影響 該改造的施工方案,施工期,是否影響正常生產(chǎn),也將做為主要考慮因素之一。二、改造方案1、技術(shù)方案使用硫酸作凝聚劑,雙興公司ABS裝置絮凝工藝流程不需大的改變,只需增加一套硫酸加料系統(tǒng)(包括一臺硫酸儲罐、兩臺加料泵)、一套氫氧化鉀溶液加料系統(tǒng)(包括一臺氫氧化鉀溶液儲罐、兩臺加料泵)。但是考慮硫酸對設(shè)備的腐蝕性,原工藝設(shè)備、管線、儀表等改造使用316LSS材質(zhì)(借鑒吉化ABS裝置)。2、改造的工藝流程說明 改
6、造后的絮凝單元工藝流程與原流程基本相同,流程說明如下:(1) 脫鹽水送到MX-301B(在線混合器)中并與濾液循環(huán)水相混合。(2) 混合后的漿液送到MX-302B(在線混合器)中,并與蒸汽、硫酸鎂、硫酸混合,然后送到V-312B(第一絮凝罐)中。同時,IM-ABS漿液由P-325A/B泵經(jīng)流量控制送入V-312B。(3)V-312B中的漿液被送到V-313B(第二絮凝罐)。(4)絮凝后的漿液經(jīng)S-302B(振動篩),剔除絮凝塊狀物后送到V-314D4(漿液臨時儲罐)中;從S-302B分離出的塊狀物由S-303B(粉料破碎機)粉碎處理后也送到V-314D中。同時,在V-314D中與來自P-338
7、A/B的氫氧化鉀進行酸堿中和。(5)V-314D中的絮凝漿液由P-326C/D泵送到V-314E( 凝聚物料儲罐)中,然后送到脫水單元。3、工藝設(shè)備(1) 設(shè)備主要特點本裝置工藝介質(zhì)具有高度危害腐蝕性,如濃硫酸、氫氧化鉀溶液,設(shè)備材質(zhì)選擇要有針對性。稀硫酸介質(zhì)系統(tǒng)采用316LSS材質(zhì),本裝置設(shè)備均為低壓設(shè)備。(2)絮凝系統(tǒng)改造共增設(shè)備21臺(套),設(shè)備匯總表為下: 設(shè)備匯總表設(shè)備類型國內(nèi)訂貨設(shè)備(臺/套)國外訂貨設(shè)備(臺/套)合計(臺/套)備注容器在線混合器202絮凝罐202帶2臺攪拌儲罐404帶2臺攪拌機泵離心泵505計量泵202其它振動篩101破碎機101攪拌器404總計21021(3)設(shè)
8、備布置:新增設(shè)備布置在ABS工藝樓東側(cè)彩板房內(nèi),占地約150m2;更換材質(zhì)的設(shè)備安裝位置不變(設(shè)備規(guī)格沒有改變)。4、自動控制改造部分依托原有ABS裝置的DCS控制系統(tǒng),對原有DCS控制系統(tǒng)進行擴容改造,所有重要工藝參數(shù)的監(jiān)視、控制、操作、報警,均通過擴容改造后的DCS5系統(tǒng)來實現(xiàn)。改造部分新增主要控制回路2個,檢測點約10個。并對重要操作參數(shù)進行越限報警或聯(lián)鎖。儀表的材質(zhì)要依據(jù)接觸的介質(zhì)選定,與稀硫酸接觸的儀表材質(zhì)要選擇316LSS。5、凝聚實驗?zāi)蹌BS性能的影響凝聚劑種類沖擊強度/(J.m)屈伸強度 Map斷裂強度Map相對伸長率%熔融粘度Pa.S20-20硫酸鎂36022047.1
9、39.922500氯化鎂35021050.140.918480氯化鈣27015050.043.016640硫酸鋁42020046.539.815540硫酸48025046.238.615450實驗方案:(一)、用磷酸和硫酸鎂作凝聚劑(裝置現(xiàn)使用的凝聚劑、凝聚釜中膠乳濃度約15%)實驗方法:1. 稱取磷酸(85%)17.176克。2. 稱取硫酸鎂溶液(16%)138.40克。3. 稱取IM-ABS膠乳(39%)1516克。4. 向潔凈的燒杯中加入規(guī)定量的2915.65克精制水,然后攪拌并加熱到9095。5. 將稱取好的磷酸和硫酸鎂慢慢加入。6. 同時將稱取好的膠乳慢慢加入。7. 然后繼續(xù)加熱到9
10、095,凝聚膠塊的尺寸逐漸變大。在93±2、200rpm下熟化10分鐘,在大膠塊形成前停止加熱。68. 對IM-ABS凝聚后的漿液進行冷卻,停止攪拌,然后脫水。9. 分析水份和篩分。 (二)、用濃硫酸作凝聚劑(凝聚釜中膠乳濃度約15%)實驗方法:1. 稱取濃硫酸12.755克。2. 向潔凈的大燒杯內(nèi)加入規(guī)定量的精制水2359克。3. 開始攪拌。4. 將稱取好的濃硫酸慢慢加入水中。5. 在常溫下慢慢加入定量的ABS膠乳1516克。6. 將燒杯加熱,(當達到65時,保持15分鐘。)7. 然后繼續(xù)加熱到9095,凝聚膠塊的尺寸逐漸變大。在93±2、200rpm下熟化10分鐘,在大
11、膠塊形成前停止加熱。8. 對IM-ABS凝聚后的漿液進行冷卻,停止攪拌,然后脫水。9. 分析水份和篩分。 實驗結(jié)果:項目方案膠粒硬度膠粒顏色粒徑分布情況水份%篩分(目)20/40/60/100/200/篩底 備注方案一正常正常大、不均26.160/37/2.1/0.28/0.13/0方案二正常正常小、均勻23.437/39/5.9/13/3.1/0.081次正常正常小、均勻20.029/32/14.7/17.5/7/0.332次6、運行成本 每噸IM-ABS漿料(39%)消耗不同凝聚劑成本對照表項目磷 酸硫 酸消 耗 量 (噸)0.0110.008單 價 (元)4000500消耗成本 (元)4
12、4.04.07從上表中可以看出用硫酸替代磷酸,去除中和用的氫氧化鉀成本,每年將節(jié)約成本160萬元左右,大大降低了產(chǎn)品成本。7、投資估算工藝設(shè)備需120萬元、自控儀表和電氣需30萬元,合計約150萬元。8、項目實施計劃機械施工需30天,建議大修期間實施改造。三、 效果分析ABS裝置絮凝系統(tǒng)由硫酸替代磷酸,通過實驗室小試,凝聚末期凝聚釜中漿液物性粘度大,膠粒粒徑小,而且較均勻,沒有可剔除的特大粒子,粒徑分布較窄,篩分指標較好,便于干燥,物性效果較好。設(shè)備改造依據(jù)裝置現(xiàn)有場地,在ABS工藝樓東側(cè)來完成,未另外占地;更換材質(zhì)的設(shè)備安裝位置不變,因此節(jié)約了建設(shè)成本。項目施工需要30天,選在裝置大檢修期間進行,未對生產(chǎn)造成影響,節(jié)約了生產(chǎn)成本。自動控制系統(tǒng)在原有DCS系統(tǒng)擴容改造后來實現(xiàn)操作,投資只需要30萬元,大大節(jié)約了控制系統(tǒng)成本。投入生產(chǎn)后,每年將節(jié)省產(chǎn)品成本160萬元,為裝置的節(jié)本降耗提供了保障,為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益。四、結(jié)束語 綜上所述,該改造方案投資成本少,未對生產(chǎn)造成影響,未破壞原有工藝流程,保證了物料物性更加優(yōu)化。徹底解決了困擾ABS裝置多年廢水排放中含有磷酸根,達不到環(huán)保要求的難題。由于ABS裝置廢水最終排放到遼通
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