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文檔簡介

1、eh油系統(tǒng)事故案例剖析 、 一、#1 機(jī)組#3 高調(diào)門油動機(jī)伺服閥漏油停機(jī)事件 1、事件經(jīng)過 2021 年 9 月 2 日#1 機(jī)組協(xié)調(diào)方式運(yùn)行,負(fù)荷 410mw,a、b、d、e、f 制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總煤量 173t/h,給水流量 1270t/h。9:00, 運(yùn)行值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn) 1b eh 油泵電流擺動大,由 34a 擺至 51a,最大至 55a,就地檢查#3 高調(diào)門開度擺動,并伴有 eh 油管道振動; 10:34 #3 高調(diào)門開度劇烈擺動,從 42%突然關(guān)至 0%,又?jǐn)[回到39%再關(guān)至 0%,反復(fù)發(fā)出開指令,#3 高調(diào)門始終為 0%,初步判斷#3 高調(diào)門油動機(jī)伺服閥故障所致。 11:30 #1

2、 機(jī)#3 高調(diào)門油動機(jī)伺服閥更換工作票許可開工(工作票編號為 w176rw2021090006);熱機(jī)安全措施為:關(guān)閉#1 機(jī)#3 高調(diào)門(1dehgv3dmd)油動機(jī)進(jìn)油門,并在門桿上掛"禁止操作,有人工作'牌。熱控安全措施為:1、拔出#1 機(jī)組 deh 控制柜#3 高調(diào)門(1dehgv3dmd)液壓伺服子模件;2、拆除#1 機(jī)組#3 高調(diào)門(1dehgv3dmd)油動機(jī)伺服閥信號線。 汽機(jī)檢修人員根據(jù)以往多次更換油動機(jī)伺服閥的經(jīng)驗(yàn):在油動機(jī)下腔測壓接頭接上測壓表,測定油動機(jī)下腔壓力為 0mpa 時,判斷opc 逆止門以及油動機(jī)供油門是嚴(yán)密的,便依次松動#3 高調(diào)門油動機(jī)伺

3、服閥 4 條固定的內(nèi)六角螺釘,4 條螺釘周向均松動了 180 度, #3 高調(diào)門伺服閥有 eh 油呲出,檢修人員立即對伺服閥 4 條螺釘進(jìn)行緊固并對#3 高調(diào)門油動機(jī)供油門進(jìn)行復(fù)校,但漏油量不見減小。 12:30 eh 油箱油位由原來的 634mm 降至 530mm。 13:05 eh 油箱補(bǔ)油由 465mm 補(bǔ)至 568mm,仍以每 30 分鐘 90mm 速度下降。 13:25 降機(jī)組負(fù)荷至 260mw,手動 mft。 14:30 檢修更換了#3 高調(diào)門伺服閥,恢復(fù)安措,傳動#3 高調(diào)門動作正常。 其后,檢修人員對#1 機(jī)#3 高調(diào)門油動機(jī)進(jìn)油門和逆止門進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)油門存在缺陷,進(jìn)行了修

4、復(fù)。 2、事件原因 根據(jù)現(xiàn)場處理和事后對油動機(jī)供油門檢查情況,分析為:#1機(jī) #3高調(diào)門油動機(jī)伺服閥內(nèi)部滑閥卡澀至 0 位或 0 偏位,造成油動機(jī)下腔與回油管接通,來油與油動機(jī)下腔隔絕,故對油動機(jī)下腔測壓顯示為 0mpa,實(shí)際上油動機(jī)供油門并不嚴(yán)密,eh 高壓油未被可靠切斷,伺服閥前仍有壓力油,導(dǎo)致拆解伺服閥時出現(xiàn)大量漏油。 3、暴露問題 (1)檢修人員對在線更換油動機(jī)伺服閥危險(xiǎn)點(diǎn)辨識分析不全面,采取的預(yù)控措施不到位,對可能造成的后果估計(jì)不足。 (2)檢修人員的技能水平仍需提高,對設(shè)備系統(tǒng)的掌握存在不足,依賴油動機(jī)下腔有無壓力來判斷 opc 逆止門以及油動機(jī)供油門是否嚴(yán)密的方法存在漏洞,之前多

5、次更換成功的經(jīng)驗(yàn)掩蓋了存在的問題。 (3)設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮不周,伺服閥與供油門之間的壓力無法測量(未設(shè)計(jì)測壓接頭),對在線更換油動機(jī)伺服閥構(gòu)成了威脅和不便。 4、防范措施 (1)利用檢修機(jī)會在油動機(jī)伺服閥與供油門之間加裝壓力測點(diǎn),以此來判斷 opc 逆止門以及油動機(jī)供油門是否嚴(yán)密。 (2)扎實(shí)開展技能培訓(xùn)工作,增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識和辨識能力,提高員工技能水平,對各項(xiàng)工作存在的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真進(jìn)行分析和辨識,采取有效措施,防止類似事件重復(fù)發(fā)生。 (3)加強(qiáng)設(shè)備檢修、維護(hù)管理力度,對各臺機(jī)組油動機(jī)易損密封件狀態(tài)進(jìn)行分析及時更換,利用檢修機(jī)會對油動機(jī)伺服閥、opc逆止門以及油動機(jī)供油門進(jìn)行細(xì)致檢修及檢測,提高設(shè)

6、備健康水平。 二、#4 機(jī)組 eh 油泄漏事件 1、事件經(jīng)過 2021 年 8 月 22 日#4 機(jī)組負(fù)荷 590mw,agc、協(xié)調(diào)投入,4a、4b、4c、4d、4e 磨運(yùn)行,4a、4b 汽泵運(yùn)行,煙風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行正常,總煤量 228 t/h,給水流量 1657t/h。eh 油箱油位 575mm,4b eh 油泵運(yùn)行,4a eh 油泵備用。15:01 巡檢發(fā)現(xiàn)主機(jī)高調(diào)門處漏油,檢查確認(rèn)#3 高調(diào)門 eh 供油管路漏油嚴(yán)重,系統(tǒng)無隔離手門。dcs 畫面顯示 eh 油箱油位由 575mm 下降至 421mm,4b eh 油泵電流由 36a 漲至 66a,聯(lián)系檢修加油。 15:06 來 eh 油箱油位低

7、報(bào)警(400mm)。 15:07 來 eh 油箱油位低低報(bào)警(366mm)。 15:10 解除機(jī)組協(xié)調(diào),開始降負(fù)荷。 15:10 eh 油壓由 12.85mpa 開始下降,此時 eh 油箱油位 231mm。 15:11 eh 油壓降至 12.48mpa,4a eh 油泵聯(lián)啟。 15:12 機(jī)組負(fù)荷降至 573mw, eh 油壓 7.5mpa、油箱油位 220mm,汽輪機(jī)跳閘,首出為 deh 跳閘,鍋爐、發(fā)電機(jī)聯(lián)動正常;檢查輔機(jī)設(shè)備聯(lián)動正常。2.事件原因 #4 機(jī)組跳閘原因?yàn)?3 高調(diào)門供油手門前管道漏油嚴(yán)重且無法隔絕,eh 油箱油位下降過快,eh 油壓低,汽輪機(jī) deh 保護(hù)動作跳閘。根據(jù)廠家

8、哈爾濱汽輪機(jī)廠汽輪機(jī)設(shè)計(jì)要求,deh 判斷汽機(jī)是否掛閘只有通過對 ast 母管壓力狀態(tài)的監(jiān)視來實(shí)現(xiàn),ast 母管油壓低于設(shè)計(jì)值即認(rèn)為該汽機(jī)實(shí)際已跳閘,因此送出掛閘油壓低(asl)報(bào)警信號到 deh,通過 deh 跳閘保護(hù)回路觸發(fā)相應(yīng)信號連鎖相關(guān)設(shè)備動作保護(hù)汽輪機(jī)。當(dāng) eh 油箱液位低于 231mm,eh 油壓開始降低,導(dǎo)致掛閘油壓降低,eh 油壓低于 7.29mpa 時,ast 母管油壓力開關(guān)動作(低于 7.0mpa 動作),三個 asl 信號通過三取二判斷后,觸發(fā)deh 跳閘保護(hù)動作信號 1 秒脈沖,deh 跳閘保護(hù)信號通過三根硬接線送至 ets 系統(tǒng),跳閘汽輪機(jī),汽輪機(jī) ets 跳閘聯(lián)跳鍋

9、爐 mft。 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在#4 機(jī)組#3 高調(diào)門油動機(jī) eh 油供油管路活結(jié)"蘑菇頭'變徑處有穿透性環(huán)形裂紋,該接頭為制造廠家設(shè)備自帶,檢查蘑菇頭變徑處沒有過渡倒角,變徑處存在應(yīng)力集中,機(jī)組長期運(yùn)行中管路有小幅低頻振動產(chǎn)生,應(yīng)力集中區(qū)疲勞導(dǎo)致細(xì)微裂紋,裂紋逐漸擴(kuò)展,最終斷裂引起 eh 油管路泄漏,造成 eh 油箱油位下降過快 eh 油壓維持不住導(dǎo)致#4 汽輪機(jī)跳閘。(詳見附件 1 環(huán)形裂紋圖片) 3、暴露問題 (1) #4 機(jī)組#3 高調(diào)門 eh 油供管道蘑菇頭處存在設(shè)計(jì)和質(zhì)量問題,長時間運(yùn)行出現(xiàn)裂紋。 (2)機(jī)組檢修期間,由于蘑菇接頭較短,焊縫阻礙緊固螺母,蘑菇頭變徑處隱藏

10、在緊固螺母內(nèi)部,無法進(jìn)行探傷檢查,造成裂紋隱患沒有及時發(fā)現(xiàn)。 4、防范措施 (1)加強(qiáng)對全廠油動機(jī)接頭和管道的漏油檢查,及時采取處理措施,消除漏油隱患。 (2)與液壓控制設(shè)備專業(yè)廠家進(jìn)行溝通,落實(shí)蘑菇頭設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)圖紙,確認(rèn)蘑菇頭變徑處是否應(yīng)有過渡倒角。 (3)按照活接頭設(shè)計(jì)規(guī)范和加工制作工藝要求,加工活接頭備件,利用機(jī)組檢修機(jī)會對活接頭進(jìn)行整體更換改造。 (4)利用機(jī)組檢修機(jī)會,對蘑菇頭變徑處進(jìn)行探傷檢查,目前由于蘑菇接頭較短,焊縫阻礙緊固螺母,蘑菇頭變徑處隱藏在緊固螺母內(nèi)部,無法進(jìn)行檢查。待對活接頭進(jìn)行改造更換后,定期開展探傷檢查工作。 (5)對油系統(tǒng)管道支架進(jìn)行全面檢查,消除管道碰磨;

11、加強(qiáng)油系統(tǒng)管道振動的監(jiān)測,做好跟蹤和記錄,分析振動變化,對出現(xiàn)的異常振動及時采取措施進(jìn)行處理。 三、#4 機(jī)#1 高主門伺服閥故障跳機(jī)事件 1、事件經(jīng)過 2021 年 04 月 02 日,#4 機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式,負(fù)荷 450mw,主蒸汽壓力 18.43mpa,給水流量 1348t/h, a、b、c、e 四臺制粉系統(tǒng)運(yùn)行,4a、4b 汽泵運(yùn)行。11:34:07 #1 高壓主汽門 tv1 突關(guān)至 0,主蒸汽壓力一分鐘內(nèi)快速上漲至 23.76mpa,給水流量下降至 993 t/h。 11:35:25 給水流量低至 934t/h,主汽壓至 25mpa,解除兩臺汽泵自動,手動增加給水流量,給水流量未見上

12、漲。 11:35:38 給水流量低低動作,鍋爐 mft,汽輪機(jī)聯(lián)鎖跳閘,發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動作,發(fā)電機(jī)解列,其他主輔設(shè)備聯(lián)動正常。 2、事件原因 事件發(fā)生后,檢修部對控制元件和線路、伺服閥線圈等進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,更換#1 高主閥伺服閥后閥門開關(guān)正常,初步分析確定#1高壓主汽門伺服閥故障是造成此次跳機(jī)的主要原因,因現(xiàn)場不具備伺服閥解體檢查的條件,計(jì)劃將故障伺服閥送 moog 檢驗(yàn)中心進(jìn)行專業(yè)的檢測,進(jìn)一步確定伺服閥故障原因。 3、暴露問題 (1)eh 油系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)管理工作不到位,專業(yè)技術(shù)管理不到位,設(shè)備可靠性水平不高。 (2)日常油質(zhì)管理及監(jiān)督工作重視不夠,定期工作需要加強(qiáng)。 (3)檢修人員

13、技術(shù)能力存在不足,對設(shè)備狀態(tài)掌握不清楚。 4、防范措施 (1)汽機(jī)專業(yè)統(tǒng)計(jì)近 5 年來 eh 油系統(tǒng)發(fā)生的主要缺陷、異常和故障,進(jìn)行全面的分析和總結(jié),舉一反三,開展有針對性的隱患排查治理工作。 (2)研究制定 eh 油系統(tǒng)設(shè)備壽命管理規(guī)定,確定停機(jī)必檢項(xiàng)目,編制 eh 油系統(tǒng)管理細(xì)則,分清各級人員責(zé)任,明確定期工作,審批后嚴(yán)格執(zhí)行。 (3)加強(qiáng)油質(zhì)監(jiān)督及管理工作。成立濾油隊(duì),設(shè)置油質(zhì)專責(zé)(正式員工),加強(qiáng)管理,專人負(fù)責(zé);制定濾油制度,并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行;盤點(diǎn)現(xiàn)有濾油機(jī)設(shè)備狀況,及時修復(fù)故障濾油機(jī);每月開展一次油質(zhì)技術(shù)分析,形成分析報(bào)告,并作為定期工作長期開展。 (4)加強(qiáng) eh 油系統(tǒng)設(shè)備檢修質(zhì)量管理,規(guī)范檢修

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