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文檔簡介

1、元陸5井“1.23”溢流事件分析報告(元壩工作部工程管理科 2011-2-22)2011年1月22日,勝利西南石油工程管理中心70112鉆井隊負責承鉆的元陸5井違規(guī)起鉆,發(fā)生溢流,23日6:30關井,最高套壓達到49.5MPa,被迫節(jié)流防噴點火,24日8:00壓井成功。點火發(fā)生的爆炸損壞了周遭多戶村民的住房設施,驚動了地方公安及消防部門,造成較為嚴重的社會影響。事件發(fā)生后,元壩工作部通過對有關人員詢問、收集原始資料及核實有關數(shù)據(jù),對事件有了客觀認識,現(xiàn)分析匯報如下:一、基本情況元陸5井是南方勘探分公司部署在元壩中部斷褶帶唐山圈閉上的一口預探井。設計井深4660m,承擔現(xiàn)場施工的單位有:鉆井隊伍

2、:勝利西南石油工程管理中心70112鉆井隊;地質綜合錄井:中原錄井205隊;鉆井液技術服務:成都得道實業(yè)有限公司。一)鉆井基本數(shù)據(jù)一開開鉆時間:2010年10月17日 23:30一開完鉆時間:2010年10月21日 16:00二開開鉆時間:2010年10月26日 17:00二開完鉆時間:2010年11月05日 23:00三開開鉆時間:2010年11月16日 03:001、井身結構:(1)鉆頭程序:660.4mm×43.26m+444.5mm×530.00m+215.9mm×4085.70m(2)套管程序:508mm×43.26m+339.7mm×

3、;529.41mm+244.5mm×2856.58m2、井內鉆具結構:215.9mm牙輪鉆頭HJT537G;水眼33×3+×430×4A10×105MPa浮閥 +158.8mm鉆鋌2根+214mm扶正器+158.8mm鉆鋌14根+4A11×410+127mm加重鉆桿9根+撓性短節(jié)+178mm隨鉆震擊器+127mm加重鉆桿17根+127mm鉆桿(190mm防磨接頭6個)3、三開井口裝置(如圖)FH35-70127mm半封2FZ35-105剪切閘板全封閘板2FZ35-105127mm半封35-10535-1059 5/8* 7"

4、-105套管頭13 3/8*9 5/8-105套管頭508mm套管339.7mm套管244.5mm套管圖1 三開井口裝置示意圖接液氣分離器J1J8J P J5J12J11J2a 量程16MPaP 直放噴管線J2bK1直放噴管線Y14#J6bJ6aJ9Y22a# 2b# 23a# 3b# 31#P 鉆井四通J3aY3J14J138#K2J3b7b#7a#P J7鉆井液回收管線6a# 6b#油管四通直放噴管線J105a# 5b#J4圖2 元陸5井三開壓井及節(jié)流管匯示意圖二)地質基本數(shù)據(jù)1、地層分層元陸5井設計地層與實鉆跟蹤對比表地層名稱地層代碼設計地層(m)實鉆地層m系統(tǒng)組段底界井深底界 海拔厚度

5、底界 井深底界 海拔厚度白堊系下統(tǒng)劍門關組K1j380139380380149.5侏羅系上統(tǒng)蓬萊鎮(zhèn)組J3p1480-96111001477-947.51097遂寧組J3s19301455.5508中統(tǒng)上沙溪廟組J2s3030-251111003056-2526.51071下沙溪廟組J2x3330-28113003300-2770.5244千佛崖組J2q3565-30462353550-3020.5250下統(tǒng)自流井組大安寨J1z43665381539204060-3146-3296-3401-35411001501051403654-3124.5104馬鞍山J1z338

6、19-3289.5165東岳廟J1z23928-3398.5109珍珠沖J1z14085.70未穿須五T3x54110-359150須四T3x44200-368190須三T3x34280-376180須二T3x24490-3971210須一T3x14530-401140中統(tǒng)雷口坡組四段亞段4630-4111100四段亞段4660-4141302、油氣顯示序號地層厚度/層數(shù)鉆井液密度g/cm3氯根mg/L1上沙溪廟組7.0m/2層1.03-1.0528402下沙溪廟組5.0m/1層1.052840-35503千佛崖組37.0m/8層1.20-1.644260-49704大安寨段9.0m/4層1.

7、62-1.824260-49705馬鞍山段9.0m/4層1.89-1.904260-49706東岳廟段11.0m/7層1.93-1.9928407珍珠沖段12.7m/13層1.94-1.994970-56803、井底地質情況井深4085.70m,層位:自流井組珍珠沖段,巖性:灰白色礫巖(見少量石英晶體,疑似裂縫填充物),由于井漏、井涌、節(jié)流循環(huán),未取得4085.00-4085.70m的巖屑、氣測數(shù)據(jù),初步判斷井底為裂縫性氣層。預計礫巖厚60-70m,本井自井深4053.00m見灰白色礫巖,預計礫巖將于4113.00-4123.00m結束。二、事件發(fā)生經(jīng)過1月13日9:25鉆進至井深4085.7

8、m,發(fā)現(xiàn)全烴由1.5%上升至14.9%,立即停止鉆進,循環(huán)觀察。9:27全烴達到最高29.63%,入口泥漿密度2.03g/cm3,出口泥漿密度1.92 g/cm3。隨后全烴回降,9:28發(fā)現(xiàn)漏失5.6m3,入口泥漿比重2.03 g/cm3,出口泥漿比重1.95 g/cm3。逐漸降低排量循環(huán)觀察,持續(xù)漏失直至9:45井口失返,此時共漏失泥漿14.82 m3,漏速0.74方/分鐘。9:45鉆井隊邊配堵漏漿,邊從環(huán)空持續(xù)灌漿起鉆5柱,10:50起鉆至井深3933.86m時發(fā)現(xiàn)溢流0.94 m3,立即搶接回壓凡爾并關井求壓。至10:57套壓逐漸上升至11.5MPa,立壓0MPa。后經(jīng)歷4次堵漏、壓井,

9、1月22日8:00-13:50循環(huán)加堵漏劑,調整泥漿,入口泥漿密度2.13g/cm3,出口泥漿密度2.09g/cm3,至9:10漏速降至1.8-3.0m3/h;-18:40用方鉆桿開泵起出鉆桿24根;-3:37起鉆至井深2790.30m,起鉆中有拔活塞現(xiàn)象;-4:15活動鉆具觀察時發(fā)現(xiàn)溢流0.86m3,立即關井;-4:20關井求壓,套壓0,立壓0,通過液氣分離器節(jié)流循環(huán),排量18 l/s,立壓8.3 MPa,套壓0;5:37套壓開始迅速上升至20MPa,立壓11.6MPa,5:55套壓達到34.0MPa,立壓18.0MPa;-6:30節(jié)流放噴點火,焰高10-20m,至7:22套壓最高49.5M

10、Pa,立壓最高19.0Mpa。三、事件處理過程1、第一次壓井堵漏1月13日12:45節(jié)流循環(huán),循環(huán)排量15L/s,立壓58.6MPa,套壓11.516MPa,至13:48共泵入比重2.00濃度20%的堵漏漿21.8 m3(配方:核桃殼2t,云母1t,復合堵漏劑2t,超細碳酸鈣1t),隨后使用井漿節(jié)流循環(huán),套壓逐漸降到0。17:22-18:29再次泵入比重2.00濃度20%的堵漏漿26 m3(配方:核桃殼2t,云母1t,復合堵漏劑2t,超細碳酸鈣1t),替漿15 m3。18:30-19:15憋壓堵漏,泵入泥漿8 m3,立壓7.2MPa,套壓始終為0MPa,憋壓5分鐘,立壓降至6.5MPa。19:

11、15開始節(jié)流循環(huán),循環(huán)排量15 L/s,立壓8MPa,套壓0 MPa。2、第二次堵漏壓井1月14日8:45-10:15憋壓堵漏,擠堵11.0m3,立壓5.6MPa,套壓1.6MPa,憋壓10分鐘,立壓降至5.0MPa,套壓未降;-14:30節(jié)流循環(huán),循環(huán)排量24L/s,入口泥漿密度2.01g/cm3,出口泥漿密度1.94g/cm3,全烴最高80.08%,未發(fā)生漏失;-15:00開井循環(huán),循環(huán)排量24L/s,未發(fā)生漏失,-18:10當入口泥漿密度提至2.03g/cm3時再次發(fā)生漏失;小排量循環(huán)觀察,調整密度,循環(huán)排量9L/s,-23:43發(fā)現(xiàn)溢流0.7m3,入口泥漿密度2.01g/cm3,出口1

12、.99g/cm3,立即關井;23:45立壓0MPa,套壓1.6MPa,配堵漏漿-15日1:45,立壓0MPa,套壓1.6MPa;-3:12節(jié)流循環(huán),打堵漏漿27.8m3,替漿15.0m3,控制套壓1.0MPa,循環(huán)排量15-19L/s;-7:00憋壓堵漏,共擠堵14.0m3,立壓5.6MPa,套壓1.3MPa,憋壓55分鐘,立壓、套壓無變化;-15:38節(jié)流循環(huán),排量15-21L/s,鉆井液入口密度1.99g/cm3,出口密度1.96g/cm3,全烴最高90.44%,未發(fā)生漏失;-16:09注入密度2.00g/cm3的堵漏漿20.0m3,替漿15.0m3;-19:00憋壓堵漏(擠堵21.0m3

13、,立壓6.3MPa,套壓3.5MPa,憋壓至19:00立壓降至5.5MPa,套壓3.2MPa);-16日1:10通過液氣分離器節(jié)流循環(huán),同時篩除堵漏劑(20:15開始見全烴顯示2.50%,21:28達到30.86%,點火,火焰高度2.0m,持續(xù)10分鐘后熄滅;21:50再次點火,火焰高度3.0m,全烴42.32%,入口泥漿密度2.01g/cm3,出口密度1.94g/cm3);1月16日1:10發(fā)現(xiàn)溢流0.78m3,立即關井;-4:28關井求壓(立壓3.6MPa,套壓17.0MPa);-8:00節(jié)流循環(huán)(全烴最高89.72%)(泵入密度2.00g/cm3堵漏漿18.9m3,用密度2.05g/cm

14、3泥漿壓井,最大循環(huán)套壓19.5MPa,點火火焰高度5-12m;5:48井口失返,降低密度至2.02g/cm3,7:25返出); 1月16日9:20套壓降至0MPa。3、第三次堵漏壓井1月16日配堵漏漿,同時走節(jié)流管匯中路通過液氣分離器循環(huán),19:14套壓開始上升,通過節(jié)流閥控制立壓7MPa節(jié)流循環(huán),入口泥漿密度2.01g/cm3,出口泥漿密度1.94g/cm3,持續(xù)發(fā)生漏失;21:34套壓升至21.5MPa后開始回降,17日1:13套壓降至0.5MPa。4、第四次堵漏壓井1月17日1:20套壓慢慢上升,3:00套壓最高33.0MPa后開始回降,4:45泥漿失返,節(jié)流放噴點火,焰高5-15m,

15、全烴最高90.24%,5:30放噴口見少量泥漿噴出,改節(jié)流循環(huán),火焰高2-10m,泵入密度2.05g/cm3的堵漏漿實施堵漏壓井; -8:00打入堵漏漿116m3,套壓0MPa。1月17日8:00-15:00節(jié)流循環(huán)加重,循環(huán)排量21L/s,循環(huán)過程中漏速0.6-1.8m3/h;至18日6:45開井循環(huán)加重,循環(huán)排量21L/s,入口泥漿密度2.10g/cm3,出口密度2.08g/cm3,漏速1.2m3/h,全烴6.80-14.42%;-11:00降排量至12L/s循環(huán)觀察,有滲漏現(xiàn)象,漏速0.6-1.8m3/h,繼續(xù)加堵漏劑提泥漿密度,全烴6.43-15.30%。1月18日12:00下鉆至井深

16、4074m;-20:35循環(huán)調整泥漿,循環(huán)排量15L/s,14:10全烴開始上升,14:52全烴達到最高53.70%,入口泥漿密度2.10g/cm3,出口2.06g/cm3,-21:00試起鉆11m發(fā)現(xiàn)有拔活塞現(xiàn)象,停泵不外溢;至19日8:25繼續(xù)循環(huán)調整泥漿性能,入口泥漿密度2.10g/cm3,出口2.09g/cm3,全烴值6.74-10.92%。1月19日11:30短起下鉆7柱;-13:24循環(huán)(13:16全烴開始上升,13:22全烴達到15.47%時,出口流量增加,入口泥漿密度2.10g/cm3,出口密度2.08g/cm3);-15:30走液氣分離器節(jié)流循環(huán);至20日6:15循環(huán)調整泥漿

17、性能,篩除大顆粒堵漏劑(入口泥漿密度2.15g/cm3,出口泥漿密度2.13g/cm3,全烴值4.30%); 6:15發(fā)現(xiàn)漏失,漏速26.4m3/h,降排量至9L/s循環(huán)觀察,仍有漏失,漏速6m3/h,向泥漿中添加堵漏劑 ,漏速逐漸降低至3.0m3/h;-13:30排量15L/s,漏速1.2-1.8m3/h;1月20日17:30短起下鉆7柱,有拔活塞現(xiàn)象;至21日3:00循環(huán)調整泥漿,篩除部分堵漏劑。1月21日8:00短起下鉆11柱,仍有些拔活塞現(xiàn)象,下至井深4040m, -10:00循環(huán); 10:30點火,火焰高2-5m,12:00火焰熄滅;-19:50循環(huán)調整泥漿(排量由15L/s提至21

18、L/s,未見異常);1月22日5:00短起下鉆15柱(前5柱帶泵起,正常起仍有拔活塞現(xiàn)象);-6:05循環(huán)(6:05發(fā)現(xiàn)漏失,漏速24.0m3/h);-8:00降排量至9L/s循環(huán)觀察,入口泥漿密度2.15g/cm3,仍有漏失,漏速9.0m3/h。5、第五次壓井1月22日8:00-13:50循環(huán)加堵漏劑,調整泥漿,漏速1.8-3.0m3/h;1月22日13:50-18:40用方鉆桿開泵帶出鉆桿24根;至23日3:37起鉆至井深2790.30m,起鉆中有拔活塞現(xiàn)象;-4:15活動鉆具觀察時發(fā)現(xiàn)溢流0.86m3,立即關井;-4:20關井求壓,套壓0,立壓0,通過液氣分離器,節(jié)流循環(huán),排量18 l/

19、s,入口泥漿密度2.13g/cm3,出口泥漿密度2.09g/cm3,立壓8.3 MPa,套壓0;5:37套壓開始迅速上升至20MPa,立壓11.6MPa,5:55套壓達到34.0MPa,立壓18.0MPa,-6:30節(jié)流放噴點火,焰高10-20m,套壓最高47.5MPa,立壓最高19.0Mpa。 1月23日6:30開始以12L/s的排量打入密度2.16-2.21g/cm3的泥漿壓井,7:11開始打密度2.35g/cm3的重漿壓井。7:22套壓最高達到49.5MPa,立壓17.0MPa,持續(xù)至7:53開始緩慢下降。9:25放噴口見泥漿噴出,同時套壓降至17.0MPa,立壓16.0MPa;-18:

20、25走液氣分離器節(jié)流循環(huán)壓井,火焰高5-12m,循環(huán)排量12L/s,入口泥漿密度2.42g/cm3,出口泥漿密度2.28g/cm3,立壓8MPa,套壓逐漸降到0MPa,循環(huán)中有漏失現(xiàn)象;23日20:45使用環(huán)形封井器關井搶下鉆桿33柱至井深3750m,下鉆返漿正常;-23:38節(jié)流循環(huán)壓井,共泵入密度2.20g/cm3的堵漏漿21.7m3,隨后用密度2.20g/cm3的重漿壓井,排量12L/s,23:38立壓11.0MPa,套壓4.0MPa,入口泥漿密度2.20g/cm3,出口泥漿密度2.14g/cm3;至24日8:00節(jié)流循環(huán),入口泥漿密度2.25g/cm3,出口泥漿密度2.21g/cm3,

21、排量18L/s,立壓11.0MPa,套壓0MPa。 1月24日9:40-25日11:10開井循環(huán)排氣,排量21L/s,入口泥漿密度2.26g/cm3,出口泥漿密度2.24g/cm3,立壓11.5MPa,全烴15-25%。1月25日12:10-27日8:00循環(huán)處理泥漿,入口泥漿密度2.27g/cm3,出口泥漿密度2.26g/cm3,全烴基值6.18%。壓井統(tǒng)計表序號發(fā)現(xiàn)溢流關井時間泥漿密度g/cm3最高關井套壓MPa鉆頭深度(m)壓井液密度g/cm312011.1.13 10:502.0011.53933.862.0022011.1.16 1:102.0019.53933.862.02-2.0

22、532011.1.16 19:142.0221.53933.862.0142011.1.17 1:202.01333933.862.0552011.1.23 4:152.1549.52790.302.35-2.426、打水泥塞1月27日8:00-13:10循環(huán)處理泥漿,入口泥漿密度2.27g/cm3,出口泥漿密度2.26g/cm3,全烴基值6%,最高56%;-13:20關井試擠,立壓9.8MPa,套壓9.8MPa,5min立壓套壓均未降,經(jīng)現(xiàn)場分析決定不固井;-20:00循環(huán)排氣,入口泥漿密度2.27g/cm3,出口泥漿密度2.25g/cm3,全烴基值6%,全烴最高50%。-21:00下鉆至井

23、深3927m;-8:00循環(huán)排氣,入口泥漿密度2.28g/cm3,出口泥漿密度2.24g/cm3,全烴最高67.16%,排量提至24L/s,全烴10.55%。1月28日8:00-8:15循環(huán)排氣,入口泥漿密度2.28g/cm3,出口泥漿密度2.24g/cm3,全烴10-15%;-10:00短起下鉆8柱;-13:45循環(huán)(11:46全烴最高75.00%,慢慢降至10%,入口泥漿密度2.28g/cm3,出口泥漿密度2.24g/cm3);-14:00固井準備(固井管線試壓20MPa,配前置液);-15:25固井(固井時鉆頭所在位置3927m,預計封固井段3777-3927m,共注入嘉華G級水泥12.

24、0t,水泥漿6.0m3,注前置液4.8m3,后置夜1.8m3;替漿32.5m3,水泥漿平均密度2.28g/cm3);-16:25起鉆6柱至井深3750m;-8:00循環(huán)候凝(17:21全烴最高69.9%,全烴1%,入口泥漿密度2.30g/cm3,出口泥漿密度2.28g/cm3)。1月29日8:00-31日12:00循環(huán)候凝(入口泥漿密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.29g/cm3,全烴基值0.65%。)7、檢查溢流1月31日15:15接單根循環(huán)探水泥塞(實探水泥塞面深度3766.88m);-16:53循環(huán);-17:08靜止觀察15分鐘(無異常);-18:42循環(huán)測后效(17:53見后效顯

25、示,18:00達到最高峰22.89%,入口泥漿密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.25g/cm3);-19:12靜止觀察30分鐘(無異常);-20:33循環(huán)測后效(19:52見后效顯示,20:02達到最高峰21.92%,入口泥漿密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.25g/cm3);-21:33靜止觀察1小時(無異常);-23:03循環(huán)測后效(22:12見后效顯示,22:25達到最高峰26.75%,入口泥漿密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.25g/cm3);至2月1日1:03靜止觀察2小時(無異常);-2:40循環(huán)測后效(1:38見后效顯示,1:54達到最高峰30.51%,入口泥漿

26、密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.25g/cm3);-5:40靜止觀察3小時(未見異常);-7:15循環(huán)測后效(6:06見后效顯示,6:31達到最高峰30.23%,入口泥漿密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.25g/cm3);-12:15靜止觀察5小時(未見異常);-13:45循環(huán)測后效(12:47見后效顯示,13:07達到最高峰66.892%,入口泥漿密度2.31g/cm3,出口泥漿密度2.24g/cm3)。 循環(huán)至2月3日11:40(入口泥漿密度2.32g/cm3,出口泥漿密度2.30g/cm3);-19:40靜止8小時觀察(未見異常);-21:30循環(huán)測后效(20:03見后效顯

27、示,20:32達到最高峰83.64%,入口泥漿密度2.32g/cm3,出口泥漿密度2.24g/cm3);循環(huán)至2月4日14:30(入口鉆井液密度2.32g/cm3,出口鉆井液密度2.30g/cm3);-0:00靜止9.5小時觀察(未見異常);-1:50循環(huán)測后效(0:29見后效顯示,0:52達到最高峰81.13%,1:00落峰,入口鉆井液密度2.32g/cm3,出口鉆井液密度2.24g/cm3);循環(huán)加重至5日15:45(入口鉆井液密度2.36g/cm3,出口鉆井液密度2.32g/cm3);-6日4:15靜止12.5小時觀察(未見異常)。2月6日12:45 -20:30短起下鉆32柱后循環(huán)觀察

28、,入口鉆井液密度2.36g/cm3,出口鉆井液密度2.32g/cm3。8、測后效情況8.1靜止8小時觀察井深4085.70m,層位:J1z1,鉆頭位置3753.00m,開泵時間:2011年2月6日20:41,靜止時間7.9h,見顯示時間21:05,高峰時間21:45,落峰時間22:00,持續(xù)時間15min,遲到時間65min,C:2.29083.631%。鉆井液密度2.312.25g/cm3,粘度5862s,槽面見5%針孔狀氣泡,氣層位置:3762.00m(起鉆前鉆頭位置),計算油氣上竄速度300.79m/h(中途停泵11min,泵沖排量不穩(wěn),上竄速度僅供參考)。8.2 靜止10小時觀察2月7

29、日8:00-13:00循環(huán)(入口鉆井液密度2.37g/cm3,出口鉆井液密度2.32g/cm3)-23:00短起下鉆37柱;-8:00循環(huán)測后效。井深4085.70m,層位:J1z1,鉆頭位置3760.00m,開泵時間:2011年2月7日22:58,靜止時間10.05h,見顯示時間23:25,高峰時間23:43,落峰時間0:00,持續(xù)時間17min,遲到時間56min,C:3.14065.550%,鉆井液密度2.322.25g/cm3,粘度6062s,槽面見5%針孔狀氣泡,氣層位置:3762.00m(起鉆前鉆頭位置),計算油氣上竄速度193.94m/h。8.3短起下、靜止7小時觀察2月8日8:

30、00-16:00循環(huán)提密度(入口鉆井液密度2.40g/cm3,出口鉆井液密度2.36g/cm3);-23:00短起下鉆32柱;-3:00循環(huán)測后效;-7:00起鉆至井深2620m;-8:00靜止觀察。井深4085.70m,層位:J1z1,鉆頭位置3761.50m,開泵時間:2011年2月8日23:08,靜止時間7.0h,見顯示時間23:53,高峰時間00:01,落峰時間0:07,持續(xù)時間6.0min,遲到時間55min,C:0.1502.130%。鉆井液密度2.362.35g/cm3,粘度5961s,計算油氣上竄速度97.77m/h。8.4短起下、靜止24小時觀察2月9日8:00-8:30靜止

31、觀察;-13:50下鉆到底;-3:00靜止觀察(未見異常);-6:30循環(huán)測后效;-8:00起鉆至井深3440m。后效顯示:井深4085.70m,層位:J1z1,鉆頭位置3761.50m,開泵時間:2011年2月10日03:01,靜止時間24.0h,見顯示時間03:49,高峰時間03:58,落峰時間04:02,持續(xù)時間4.0min,遲到時間56min,C:0.2205.080%。鉆井液密度2.392.36g/cm3,粘度6567s,計算油氣上竄速度22.41m/h。9、起鉆換鉆具組合2月10日8:00-17:00起鉆完;至11日2:30換鉆頭、甩扶正器、下鉆至井深2860m;-4:20循環(huán);-

32、8:00下鉆至井深3762m循環(huán)。10、換環(huán)形防噴器、試壓2月12日8:00-18:00更換環(huán)形防噴器;至13日5:30封井器試壓。四、事件原因分析1、地質條件復雜、噴漏同層是本次溢流事件發(fā)生的主要原因通過井漏及溢流事件的處理情況分析,本井鉆遇裂縫性氣層,先發(fā)生井漏,井漏造成氣液置換,環(huán)空液柱壓力降低,井底壓力小于地層壓力導致溢流。噴漏同層,泥漿安全密度窗口窄,堵漏壓井難度大,效果不明顯,施工過程中反復出現(xiàn)井漏、溢流,是造成本次溢流事件發(fā)生的主要原因。2、鉆井隊井控意識不強,嚴重違反井控規(guī)定,是本次溢流事件發(fā)生的直接原因堵漏壓井后,泥漿內堵漏材料多,泥漿流動性差,起鉆拔活塞,鉆具結構裝有扶正器

33、,加劇了抽吸作用。1月22日,鉆井隊在井未完全壓穩(wěn)且活動鉆具有抽吸現(xiàn)象的情況下,沒有進一步循環(huán)調整泥漿性能,而是強行起鉆,起鉆時每8柱才灌漿1次,灌漿不及時;在起鉆過程中,從鉆井隊的坐崗觀察記錄看,累計少灌泥漿超過3m3,從地質錄井的坐崗觀察記錄看,累計少灌泥漿超過7m3,灌入量不夠,沒有及時檢查溢流,嚴重違反井控規(guī)定,違章施工是造成本次溢流事件的直接原因。3、鉆井隊一意孤行,不執(zhí)行甲方監(jiān)督指令1月13日發(fā)生井漏、溢流后,甲方現(xiàn)場監(jiān)督多次下達安全施工的監(jiān)督指令,但施工單位沒有引起足夠重視,而是一意孤行,最終導致事態(tài)惡化。1月14日,分析發(fā)生溢流和循環(huán)壓井過程中出現(xiàn)的問題后,工程監(jiān)督下達了第7號

34、工程監(jiān)督指令書,對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出了整改要求,井隊平臺經(jīng)理簽署了“按指令執(zhí)行”的意見,對指令書中提出的大部分問題進行了整改,但對已消耗的鉆井液及鉆井液材料沒有做到及時補充。1月17日,根據(jù)井下情況,工程監(jiān)督下達了第8號工程監(jiān)督指令書,對壓井的鉆井液密度及井控安全等提出了相應要求,井隊平臺經(jīng)理當日簽署了“嚴格執(zhí)行指令”的意見,但在鉆井液材料補充方面仍然行動遲緩。1月19日,根據(jù)井下情況,工程監(jiān)督對鉆井液材料及儲備漿提出了重點要求,并下達了第9號工程監(jiān)督指令書,井隊平臺經(jīng)理簽署了“立即執(zhí)行,監(jiān)督服務方嚴格執(zhí)行”,井隊平臺經(jīng)理和鉆井液服務方現(xiàn)場負責人都簽了字,但要求的事項沒有得到完全落實。1月2

35、1日,針對短起下鉆和起鉆前的準備工作,工程監(jiān)督參照元壩工作部的指示下達了第10號監(jiān)督指令,對進行短起下鉆和正式起鉆提出了明確要求和規(guī)定:地層未壓穩(wěn)未堵牢不能起鉆、儲備不到位不能起鉆、油氣上竄速度不能滿足標準要求不能起鉆。井隊平臺經(jīng)理簽署了“執(zhí)行指令”的意見。22日早上井隊提出起鉆要求,鉆井工程監(jiān)督根據(jù)當時的井下情況給井隊領導進行了分析,提出井下情況不穩(wěn)定:鉆井液密度2.13g/cm3,在前一趟短起下鉆還發(fā)生近20方/小時的漏失,全烴值基值還有24%,油氣上竄速度也沒有測出,不具備起鉆條件。隨后電話匯報請示了元壩工作部工程管理科,工程科回復要求井隊先壓穩(wěn)堵牢、物資儲備到位等起鉆條件后才能起鉆,現(xiàn)

36、場監(jiān)督立即將電話內容轉達給了井隊。但到中午,井隊開始起鉆,鉆井監(jiān)督再次用電話向工程管理科領導進行了匯報,工程科跟施工單位溝通,施工單位的答復是短起下觀察。同時,現(xiàn)場鉆井、地質監(jiān)督一起到井隊平臺經(jīng)理辦公室與井隊平臺經(jīng)理、支部書記、勝利項目部技術部門駐井人員進行了交涉,要求井隊暫不要起鉆,因起鉆可能造成較嚴重后果,同時要求井隊、錄井隊復查計算油氣上竄速度,但井隊沒有理會。在起鉆過程中,鉆井監(jiān)督再次提醒井隊要按井控管理規(guī)定按時灌注鉆井液,但井隊用方鉆桿帶出8個立柱的單桿后,改用整立柱起鉆,在存在嚴重抽吸的情況下,每8柱才灌1次泥漿,致使起鉆中造成溢流。4、施工單位對本井噴漏同層的危害認識不足,堵漏壓

37、井技術措施不合理對于噴漏同層的井況,簡單的憋壓堵漏是沒有效果的,堵漏劑在進入漏層后,只有在持續(xù)存在正壓差的情況下,才能起到封堵效果,否則,極易反吐出來,不但造成堵漏失敗,還可能井噴風險越來越大。本井1月13日泥漿密度2.00g/cm3時出現(xiàn)井漏,井隊分別于13日、14日、15日3次利用原漿加入20%的堵漏劑憋壓堵漏,地層承壓能力有所提高時,沒有及時跟進較高密度的泥漿控制堵漏劑反吐,堵漏沒有取得理想效果,反倒使溢流愈來愈嚴重,關井套壓一次比一次高。5、現(xiàn)場安全監(jiān)管工作沒有完全到位在溢流壓井期間,工程監(jiān)督雖然多次下達監(jiān)督指令,但是施工單位沒有完全落實指令要求時,現(xiàn)場監(jiān)督?jīng)]有采取有效的措施阻止。1月22日,井隊強行起鉆,至井隊發(fā)現(xiàn)溢流時已起出41柱,起出深度已遠遠超出“短起下”觀察的范疇,現(xiàn)場監(jiān)督雖與施工單位進行了交涉,但最終沒能制止違章作業(yè)的繼續(xù)。在起鉆過程中,鉆井監(jiān)督?jīng)]有及時跟蹤檢查灌漿情況,錄井隊發(fā)現(xiàn)灌漿異常后雖跟鉆井隊進行了溝通,但是沒有匯報給地質監(jiān)督,地質監(jiān)督也沒有及時發(fā)現(xiàn)問題,失去了坐崗觀察的真正意義。(因為在起鉆過程中,鉆井隊每8柱用泥

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