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1、非停匯編 第一篇 汽輪機(jī)側(cè)原因伊敏發(fā)電廠-#4發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2007年7月16日15:22,4A汽機(jī)變跳閘,比率差動(dòng)光字報(bào)警,汽機(jī)PC4A段失電,4A內(nèi)冷水泵跳閘,備用泵未聯(lián)動(dòng),發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作跳閘。二、原因分析4A汽機(jī)變比率差動(dòng)保護(hù)裝置誤動(dòng)作,4A汽機(jī)變高低壓側(cè)開關(guān)跳閘,汽機(jī)PC4A段失電,4A內(nèi)冷水泵跳閘,4B內(nèi)冷水泵未聯(lián)啟,內(nèi)冷水泵聯(lián)鎖條件之一有水箱水位正常,當(dāng)4A內(nèi)冷水泵跳閘時(shí),內(nèi)冷水箱水位低,沒有滿足聯(lián)鎖條件,造成發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)動(dòng)作跳閘。三、暴露問題(一)汽機(jī)變比率差動(dòng)保護(hù)裝置存在設(shè)計(jì)缺陷。(二)內(nèi)冷水泵聯(lián)鎖邏輯回路設(shè)計(jì)不合理。四、防范措施(一)消除保護(hù)裝置存在
2、的問題,處理同類型裝置存在的缺陷。(二)取消內(nèi)冷水泵聯(lián)鎖邏輯中的液位低禁起備用泵條件。滿洲里熱電廠-1機(jī)組因汽輪機(jī)抽氣器逆止閥彈簧及備母脫落停機(jī)一、非停經(jīng)過2007年10月19日16:33,#2射水泵跳閘,#1射水泵聯(lián)動(dòng)成功。16:39,發(fā)現(xiàn)#1機(jī)射水壓力突然下降,#1射水泵電流由41A下降到17A,啟動(dòng)#2射水泵運(yùn)行仍不打水,真空由0.093MPa急劇下降至0.05MPa,緊急停止#1機(jī)運(yùn)行。二、原因分析檢查發(fā)現(xiàn)抽氣器逆止閥彈簧及備母脫落,造成真空由0.093MPa急劇下降至0.05MPa,緊急停止#1機(jī)運(yùn)行。三、暴露問題汽機(jī)抽氣器抽空氣逆止閥大修時(shí)檢查并驗(yàn)收,未發(fā)現(xiàn)螺母及背帽有松動(dòng)現(xiàn)象,螺
3、母及背帽防松脫未采取措施。四、防范措施(一)利用#2機(jī)停運(yùn)時(shí)機(jī),對(duì)抽氣器逆止閥彈簧及備母進(jìn)行檢查,閥柄螺桿上鉆橫孔加橫銷。(二)提高檢修人員的檢修技能,在設(shè)備檢修中及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患并加以消除。東海拉爾發(fā)電廠-#1機(jī)組因危急遮斷器飛環(huán)泄油孔堵塞停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年1月12日-13日,東海拉爾發(fā)電廠#1機(jī)組主汽門自關(guān),導(dǎo)致#1機(jī)跳閘。二、原因分析由于所有涉及到主汽門關(guān)閉的保護(hù)均未動(dòng)作,且危急保安器滑閥上部密封面密封良好,以前也出現(xiàn)過類似不明原因的非停事件,經(jīng)過分析,認(rèn)為危急遮斷器飛環(huán)泄油孔堵塞造成危急保安器飛環(huán)擊出是造成此事件的原因。造成飛環(huán)誤動(dòng)的原因有:(一)油中含有雜質(zhì),堵塞泄油孔,使危
4、急遮斷器飛環(huán)底部油室積油,積油在離心力作用下對(duì)飛環(huán)產(chǎn)生附加作用力,導(dǎo)致飛環(huán)擊出。(二)注油管路上的閥門不嚴(yán),使進(jìn)入飛環(huán)底部油室的油量大于排油能力,在離心力下作用造成飛環(huán)擊出。三、暴露問題(一)油質(zhì)管理存在問題,油中雜質(zhì)多。(二)檢修人員沒有注意到危急保安器可能出現(xiàn)此種問題,因此沒有重點(diǎn)防范。四、防范措施(一)將該機(jī)組危急遮斷器飛環(huán)底部油室泄油孔直徑適當(dāng)加大(由1.5增大到2.0)。(二)檢查注油管路閥門是否關(guān)閉嚴(yán)密,減少進(jìn)入飛環(huán)底部油室油量。(三)加強(qiáng)油質(zhì)管理,減少油中雜質(zhì)。根河熱電公司-#5機(jī)組因末級(jí)葉片斷裂停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年1月29日10:38,根河熱電公司#5汽輪機(jī)在運(yùn)行中突然發(fā)
5、出異常響聲,同時(shí)機(jī)組劇烈振動(dòng),各瓦振動(dòng)增大,請(qǐng)示中調(diào)同意后,值長(zhǎng)下令停機(jī),10:46,#5發(fā)電機(jī)解列,破壞真空緊急停機(jī),11:05,轉(zhuǎn)子靜止。轉(zhuǎn)子惰走時(shí)間為20分鐘。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),第十二級(jí)葉片(末級(jí))在接近葉根處斷裂掉一片。經(jīng)緊急搶修,將斷裂葉片所對(duì)稱的葉片割掉清理干凈,啟機(jī)機(jī)組振動(dòng)正常,#5機(jī)于1月29日18:20恢復(fù)備用。二、原因分析由于該機(jī)組進(jìn)行低真空改造后,排汽壓力、溫度均大幅度升高,末級(jí)葉片運(yùn)行工況更加惡化,這是造成葉片斷裂的主要原因。三、暴露問題(一)機(jī)組進(jìn)行低真空改造后,配套措施不完善。(二)事故發(fā)生后,運(yùn)行值班員處置不夠果斷,在判斷是葉片斷裂后仍進(jìn)行請(qǐng)示,8分鐘后才停機(jī),延誤了停
6、機(jī)時(shí)間,極易擴(kuò)大事故。四、防范措施(一)盡快對(duì)該機(jī)組末級(jí)葉片進(jìn)行了穿拉筋改造,以提高末級(jí)葉片的整體強(qiáng)度。2、加強(qiáng)值長(zhǎng)培訓(xùn),加強(qiáng)反措和應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)和演練,貫徹落實(shí)好“寧停勿損”的原則,避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大。扎蘭屯熱電廠-#5機(jī)組因調(diào)速系統(tǒng)卡澀停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年3月11日9:40,扎蘭屯熱電廠#5機(jī)組因調(diào)壓器滑閥、同步器錯(cuò)油門、油動(dòng)機(jī)活塞內(nèi)有油污和不同程度的劃痕,造成調(diào)速系統(tǒng)卡澀,機(jī)組停機(jī)。二、原因分析#5機(jī)組因調(diào)壓器滑閥、同步器錯(cuò)油門、油動(dòng)機(jī)活塞內(nèi)有油污和不同程度的劃痕,造成調(diào)速系統(tǒng)卡澀、負(fù)荷劇烈擺動(dòng)而被迫停機(jī)。三、暴露問題該廠在油務(wù)管理上存在漏洞,調(diào)速油油中雜質(zhì)過多。四、防范措施加強(qiáng)油質(zhì)
7、管理,加強(qiáng)化學(xué)監(jiān)督,當(dāng)油中雜質(zhì)超標(biāo)時(shí)及時(shí)濾油。扎蘭屯熱電廠-#5機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年5月9日12:33,#2循環(huán)泵跳閘,聯(lián)動(dòng)#1循環(huán)水泵啟動(dòng),真空下降, #5機(jī)7605開關(guān)跳閘,真空最低值0.065MPa(DCS畫面模擬量),保護(hù)定值0.061MPa(接點(diǎn)壓力表開關(guān)量),#5機(jī)轉(zhuǎn)速升到3150r/min。DCS系統(tǒng)顯示:(1)主汽門關(guān)閉電磁鐵動(dòng)作。(2)主汽門關(guān)閉聯(lián)跳發(fā)電機(jī)動(dòng)作。(3)抽汽逆止門裝置電磁鐵動(dòng)作,信號(hào)燈亮。汽機(jī)人員到就地檢查,主汽門未關(guān)閉,機(jī)組轉(zhuǎn)速3150 r/min,手動(dòng)降低轉(zhuǎn)速到3000 r/min,現(xiàn)場(chǎng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。二、原因分析(一)循環(huán)水量不足是
8、#5機(jī)停機(jī)的主要原因。(二)在#2循環(huán)水泵跳閘后#1循環(huán)水泵聯(lián)啟過程中,由于循環(huán)水泵出口門關(guān)閉速度慢,#1、#2循環(huán)泵出口共用同一母管,部分循環(huán)水經(jīng)#2循環(huán)泵流回吸水井,凝汽器內(nèi)循環(huán)水量驟減,凝汽器真空急劇下降,經(jīng)過26秒,凝汽器真空降至0.061MPa,低真空保護(hù)動(dòng)作,跳發(fā)電機(jī)7605開關(guān)和關(guān)閉主汽門(自動(dòng)主汽門未關(guān)閉)。三、暴露問題(一)低真空保護(hù)動(dòng)作,但主汽門沒有關(guān)閉,面對(duì)這一異常,運(yùn)行員沒有進(jìn)一步查找原因,而是在主保護(hù)拒動(dòng)的情況下直接并網(wǎng)運(yùn)行,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來極大隱患(當(dāng)晚停機(jī)檢查后發(fā)現(xiàn)磁力斷路油門卡澀)。說明,運(yùn)行人員以及相關(guān)的管理人員執(zhí)行反措不嚴(yán),事故預(yù)案執(zhí)行不力,事故處理能力
9、差。(二)#2循環(huán)水泵跳閘的原因至今未能查清楚,給日后運(yùn)行帶來隱患。(三)循環(huán)水泵出口門關(guān)閉速度太慢,大量失水造成低真空保護(hù)動(dòng)作,該出口門或執(zhí)行器選型錯(cuò)誤,該閥應(yīng)保證較快速的關(guān)閉并能有效防止水錘。四、防范措施(一)加強(qiáng)反措、運(yùn)行規(guī)程的學(xué)習(xí)。(二)更換循環(huán)水泵出口門為蝶閥,并做好防水錘工作。扎蘭屯熱電廠-#5機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2008年5月11日8:33,準(zhǔn)備利用供熱管道,使#4、#5機(jī)循環(huán)水出口連通,#4、#5機(jī)循環(huán)泵并列運(yùn)行。準(zhǔn)備向連通管內(nèi)注水,為#4、#5機(jī)循環(huán)泵并列運(yùn)行做準(zhǔn)備。8:35,關(guān)閉熱網(wǎng)供、回水總門,8:36,關(guān)閉熱網(wǎng)回水至熱網(wǎng)泵入口聯(lián)箱,8:38,微開熱網(wǎng)回水至
10、#4機(jī)凝汽器入口門,發(fā)現(xiàn)熱網(wǎng)回水總門不嚴(yán)漏流較大,開啟沖洗后關(guān)閉,漏流聲減小,然后到老廠手動(dòng)關(guān)閉熱網(wǎng)回水總門。9:47,#5機(jī)#1循環(huán)泵電流181A,出口壓力0.12MPa,負(fù)荷10760KW,主汽流量54.23T/H,主汽壓力3.49MPa,主汽溫度436。9:48,#5機(jī)#1循環(huán)水泵電流在181A113A、泵出口壓力0.12MPa0.07MPa開始擺動(dòng)。9:48,#5機(jī)真空由0.081KPa開始下降,9:49,降至0.062KPa,當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷9558KW,09:49,低真空保護(hù)動(dòng)作,主汽門關(guān)閉,跳發(fā)電機(jī)7605油開關(guān)。9:50,恢復(fù)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速,檢查恢復(fù)后#5發(fā)電機(jī)于9:54與系
11、統(tǒng)并列。9:55,#2循環(huán)泵聯(lián)動(dòng)運(yùn)行,9:56,真空由0.091KPa驟減至0.062KPa,(當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷加至6186KW時(shí),#1循環(huán)泵電流119A,#2循環(huán)泵電流112A,)9:56,機(jī)組低真空保護(hù)再次動(dòng)作,主汽門關(guān)閉,跳發(fā)電機(jī)油開關(guān)。向水塔補(bǔ)水后,10:06,#5發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)并列。二、原因分析(一)熱網(wǎng)回水總門不嚴(yán),循環(huán)水流到熱網(wǎng)管道內(nèi),使冷卻水塔水位降低,是#5發(fā)電機(jī)跳閘的主要原因。(二)機(jī)組跳閘后,在原因不清的情況下,急于啟機(jī),造成第二次停機(jī),說明在運(yùn)行管理上存在問題。(三)對(duì)于重大的技術(shù)操作沒有制定技術(shù)方案,事故預(yù)想不到位,操作隨意性大。(四)按照規(guī)定,熱網(wǎng)停運(yùn)后,應(yīng)進(jìn)行濕法防腐,
12、管道內(nèi)應(yīng)充滿水,但實(shí)際上卻仍能大量進(jìn)水,說明熱網(wǎng)防腐工作沒有有效進(jìn)行。三、暴露問題(一)運(yùn)行管理落不到實(shí)處,重大操作沒有預(yù)案、沒有領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指揮、各級(jí)人員分工不明確、責(zé)任不落實(shí)、沒有進(jìn)行操作前的設(shè)備狀態(tài)檢查確認(rèn),發(fā)生異常后沒有查明原因就重新啟動(dòng)機(jī)組,易造成重大設(shè)備損壞事故。(二)熱網(wǎng)回水總門不嚴(yán),說明在設(shè)備管理存在漏洞。(三)已經(jīng)完成了濕法防腐工作,但實(shí)際上完全達(dá)不到要求,說明熱網(wǎng)系統(tǒng)濕法防腐流于形式,沒有真正落實(shí)。四、防范措施(一)組織人員學(xué)習(xí)運(yùn)行規(guī)程、反措、事故預(yù)案。(二)按公司關(guān)于運(yùn)行管理的相關(guān)文件,抓好運(yùn)行管理,落實(shí)各級(jí)人員的職責(zé),做好運(yùn)行管理的各項(xiàng)工作。(三)高度重視熱網(wǎng)系統(tǒng)的防腐工作
13、,對(duì)于無法實(shí)施濕法防腐的系統(tǒng)要分析原因,尋找對(duì)策。東海拉爾電廠-#4機(jī)組因#4調(diào)速汽門關(guān)閉跳閘一、非停經(jīng)過 2008年6月28日20:00,#4機(jī)負(fù)荷由32.9MW突然甩至“0”,高壓油動(dòng)機(jī)關(guān)閉,調(diào)速汽門關(guān)閉。20:06,#4機(jī)解列停機(jī)。二、原因分析經(jīng)檢查,#4機(jī)高壓油動(dòng)機(jī)伺服閥電源接線松動(dòng)虛接。三、暴露問題設(shè)備管理工作上存在漏洞,防非停措施落實(shí)不到位、檢修人員責(zé)任心差。四、防范措施加強(qiáng)設(shè)備的日常檢查、維護(hù)工作,充分利用機(jī)組迎峰避谷機(jī)會(huì),對(duì)可能造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的設(shè)備系統(tǒng)和重要回路進(jìn)行認(rèn)真檢查。東海拉爾發(fā)電廠-#3汽輪機(jī)因#5軸瓦軸向振動(dòng)大停機(jī)一、非停經(jīng)過東海拉爾發(fā)電廠#3機(jī)組自C修做高速動(dòng)平
14、衡后,#5軸瓦軸向振動(dòng)為0.053mm, 2008年8月27日開始,#5軸瓦軸向振動(dòng)逐漸增大到0.11mm, 2008年10月4日3:31,#5軸瓦軸向振動(dòng)增大到0.178mm ,8:27,軸向振動(dòng)增大到0.255mm,11:30,申請(qǐng)停機(jī)。經(jīng)檢查瓦座與臺(tái)板接觸面有積油,進(jìn)行了全面清理。10月5日5:00分,啟動(dòng)#3機(jī)組,轉(zhuǎn)速升到3000r/min時(shí)測(cè)#5瓦振動(dòng)最大值0.029mm ,18:29,機(jī)組負(fù)荷47.5MW,#5瓦振動(dòng)垂直0.024mm,水平0.025mm,軸向0.043mm。二、原因分析(一)#5軸承座與臺(tái)板之間的絕緣墊過多(5層),造成即使在各個(gè)連接螺絲都擰緊的情況下,仍不能達(dá)到
15、要求的連接剛度。(二)軸承座臺(tái)板及墊片內(nèi)存油,在臺(tái)板上和絕緣墊內(nèi)積油,一方面造成基礎(chǔ)剛性下降,另一方面由于汽輪機(jī)油浸入二次灌漿,使其強(qiáng)度顯著降低,在振動(dòng)作用下使二次灌漿松裂,二次灌漿與臺(tái)板分離,使振動(dòng)進(jìn)一步增大。 三、暴露問題(一)未嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝標(biāo)準(zhǔn),軸承座與臺(tái)板之間墊片過多是當(dāng)前各單位普遍存在的問題,容易造成基礎(chǔ)剛性下降等問題,有關(guān)單位要引起高度重視。(二)設(shè)備維護(hù)不到位,在油檔不甩油的情況下,臺(tái)板墊片積油,說明檢修和維護(hù)工作不到位。四、防范措施(一)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行軸承座檢修,控制軸承座與臺(tái)板之間的墊片數(shù)量及質(zhì)量。(二)加強(qiáng)檢修和運(yùn)行管理,嚴(yán)格控制軸承漏油,對(duì)于出現(xiàn)滲油的的機(jī)組要采
16、取有效措施防止油浸入軸承座。伊敏發(fā)電廠-#2機(jī)因#2主汽門門桿泄汽至除氧器管道泄漏停運(yùn)一、非停經(jīng)過2008年10月21日21:35,伊敏發(fā)電廠#2機(jī)在啟動(dòng)后因#2主汽門門桿泄汽至除氧器管道泄漏,機(jī)組停運(yùn)處理,10月22日0:55,#2機(jī)組與系統(tǒng)并列。二、原因分析#門桿泄汽管道在每次汽門解體檢修時(shí)都會(huì)割開,恢復(fù)時(shí)焊接質(zhì)量差導(dǎo)致泄漏。三、暴露問題檢修人員對(duì)門桿泄汽管道重視不夠,造成修后即泄漏。四、防范措施(一)加強(qiáng)檢修質(zhì)量管理。(二)保證焊口間距離在熱影響區(qū)之外,否則應(yīng)該考慮更換該管段。第二篇 鍋爐側(cè)原因東海拉爾發(fā)電廠-#3機(jī)組因鍋爐水冷壁泄漏停機(jī)一、非停經(jīng)過2007年10月9日1:45分,東海拉
17、爾發(fā)電廠#3爐前墻密相區(qū)上部左角一根水冷壁管因磨損減薄破裂機(jī)組停運(yùn)。二、原因分析(一)鍋爐沿水冷壁流下的固體物料與爐內(nèi)向上運(yùn)動(dòng)的固體物料運(yùn)動(dòng)方向相反,在角部產(chǎn)生渦旋流對(duì)水冷壁管產(chǎn)生沖刷,減薄到一定程度導(dǎo)致爆管。(二)在爐膛密相區(qū)域向下流動(dòng)的固體物料濃度比較高,加重了管排的磨損。三、暴露問題(一)在爐膛密相區(qū)管排的磨損已在防護(hù)瓦上部延伸發(fā)展。(二)引風(fēng)機(jī)改造后,爐負(fù)荷可達(dá)到額定工況下運(yùn)行,密相區(qū)固體物料濃度高,水冷壁的磨損部位有變化。(三)在現(xiàn)有的條件下,對(duì)爐膛密相區(qū)管壁的磨損情況估計(jì)不足。四、防范措施(一)對(duì)爐膛密相區(qū)域的管排四角易磨損部位加扣防護(hù)瓦。(二)爐膛密相區(qū)管排磨損嚴(yán)重,停爐期間需對(duì)
18、密相區(qū)管排進(jìn)行檢查監(jiān)測(cè)或進(jìn)一步采用噴涂耐磨材料。(三)采用耐溫耐磨澆注料進(jìn)行防磨。東海拉爾發(fā)電廠-#3機(jī)組因鍋爐水冷壁泄漏停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年1月3日23:10,東海拉爾發(fā)電廠#3機(jī)組因鍋爐水冷壁泄漏停機(jī)。二、原因分析(一)沿水冷壁面下流的固體物料與爐內(nèi)向上運(yùn)動(dòng)的固體物料運(yùn)動(dòng)方向相反,從而在密相區(qū)角部產(chǎn)生渦旋流對(duì)防磨瓦產(chǎn)生強(qiáng)烈沖刷,將其磨透,導(dǎo)致固體物料直接沖刷水冷壁管造成泄漏。(二)水冷壁加裝防護(hù)瓦后,固體物料流向發(fā)生改變,在防護(hù)瓦側(cè)邊形成小渦旋流,加速了防護(hù)瓦的磨損。三、暴露問題(一)上次對(duì)鍋爐水冷壁的檢查、加裝防護(hù)瓦在10月9日,至本次停爐運(yùn)行時(shí)間不足3個(gè)月,說明鍋爐密相區(qū)四角渦旋
19、流對(duì)防護(hù)瓦和水冷壁產(chǎn)生的沖刷非常強(qiáng)烈。(二)鍋爐密相區(qū)四角加裝的防護(hù)瓦磨損較快,此種防護(hù)方式不能滿足長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的要求,較短的時(shí)間就被磨穿。(三)此種加裝防護(hù)瓦的方式,在局部改變了固體物料流向,造成磨損加劇。(四)水冷壁上噴涂的耐磨涂料因長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行已經(jīng)基本被磨掉。四、防范措施(一)改變現(xiàn)有的防護(hù)方式,將3爐密相區(qū)四角防護(hù)瓦拆下,使用澆筑料對(duì)水冷壁進(jìn)行澆筑,加強(qiáng)對(duì)水冷壁的防護(hù)。(二)定期進(jìn)行檢查,做好對(duì)爐膛內(nèi)水冷壁管沖刷情況的檢查檢測(cè)。(三)對(duì)水冷壁管的耐磨涂料重新進(jìn)行噴涂。匯流河發(fā)電廠-#4機(jī)組因鍋爐水冷壁泄漏停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年1月17日17:15,匯流河發(fā)電廠#4機(jī)組因鍋爐水冷壁泄漏停
20、機(jī)。二、原因分析爆斷管管材長(zhǎng)期運(yùn)行,局部磨損減薄且材料本身存在原始裂紋,管子強(qiáng)度被嚴(yán)重削弱,在高溫運(yùn)行過程中缺陷部位產(chǎn)生應(yīng)力集中,致使裂紋擴(kuò)展、缺陷擴(kuò)大而導(dǎo)致爆管。三、暴露問題 #4爐二級(jí)過熱器磨損嚴(yán)重,已解除16根,本身已存在缺陷,但各級(jí)人員沒有足夠的重視。四、防范措施 加強(qiáng)鍋爐防磨防爆管理,利用停機(jī)機(jī)會(huì)及時(shí)鍋爐四管磨損情況。匯流河發(fā)電廠-#4機(jī)組由于汽包水位計(jì)熱補(bǔ)償管管座有裂紋泄漏導(dǎo)致停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年2月18日15:10,匯流河發(fā)電廠#4機(jī)組由于汽包水位計(jì)熱補(bǔ)償管管座有裂紋泄漏導(dǎo)致停機(jī)。二、原因分析 汽包平衡容器熱補(bǔ)償門管管座有裂紋為制造缺陷,在管座與表管連接變徑段車削過薄,致使
21、應(yīng)力集中,產(chǎn)生裂紋。三、暴露問題在檢修過程中沒有發(fā)現(xiàn)此缺陷,暴露出技術(shù)監(jiān)督管理存在漏洞。四、防范措施利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)所有管座進(jìn)行檢查,消除隱患。伊敏發(fā)電廠-#3機(jī)組因#3爐后屏再熱器泄漏停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年7月13日17:50, #3爐后屏再熱器運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)有漏點(diǎn),經(jīng)申請(qǐng)中調(diào)同意,機(jī)組于21:42分停機(jī)臨檢。二、原因分析由于#3爐后屏再熱器三根管和冷卻間隔管材材質(zhì)不同, 膨脹系數(shù)不同, 導(dǎo)致后屏再熱器管道錯(cuò)位,致使后屏再熱器第二根管與冷卻間隔管之間的固定板撕開脫落,產(chǎn)生漏點(diǎn),并吹損將冷卻間隔管和后屏再熱器第一根、第三根管。三、暴露問題(一)哈爾濱鍋爐廠設(shè)計(jì)時(shí)再熱汽管屏間材質(zhì)不一樣,第一根管材
22、和第二根管材分別采用SA-213TP304H和12Cr1MoV,哈鍋設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮二種材質(zhì)膨脹系數(shù)不一樣,造成管材膨脹受阻撕裂爆管。(二)機(jī)組檢修時(shí)沒有分析固定管卡脫口原因,只是人為恢復(fù)了卡口。(三)停機(jī)時(shí)沒有對(duì)變形固定管卡所對(duì)應(yīng)管材進(jìn)行應(yīng)力分析,造成管材應(yīng)力損壞爆管。四、防范措施(一)對(duì)爆管的管道進(jìn)行了更換,修復(fù)了損壞的固定管卡。(二)機(jī)組檢修時(shí)變換固定管卡的位置,由原來布置在二根管材的固定管卡改為在同一根管道上(已完成),保證了膨脹均勻,避免由于應(yīng)力損壞管道。(三)定期對(duì)固定管卡進(jìn)行檢查,及時(shí)處理各種缺陷,保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。伊敏發(fā)電廠-#1機(jī)組因內(nèi)水冷壁漏泄停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年8月1
23、9日19:38,伊敏發(fā)電廠#1機(jī)組因#1爐內(nèi)隔墻乙前水冷壁漏泄,機(jī)組停運(yùn)。二、原因分析內(nèi)隔墻乙前水冷壁第25根管在距頂棚2米左右耆片根部出現(xiàn)橫向斷裂,第29根管在距頂棚3.5米左右出現(xiàn)縱向爆開,吹損第19、20、21、22、24、25、26、27、28、30、31管,此管是機(jī)組原管材,經(jīng)西安熱工院進(jìn)行分析后認(rèn)為管材爆管為長(zhǎng)期超溫造成的,25、29根管泄漏后將其它管材吹損泄漏。三、暴露問題(一)機(jī)組運(yùn)行時(shí)由于沒有溫度監(jiān)視,造成此處管材長(zhǎng)期超溫,管材由于超溫變形造成爆管。(二)機(jī)組檢修時(shí)對(duì)受熱面管材普查不到位,造成管材超溫變形未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行時(shí)超過管材極限強(qiáng)度而發(fā)生爆管。(三)運(yùn)行調(diào)節(jié)
24、監(jiān)視不到位造成管材超溫。機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí)應(yīng)及時(shí)吹灰,增強(qiáng)水冷壁吸熱,降低鍋爐火焰中心,防止內(nèi)隔墻超溫。四、防范措施(一)對(duì)所有管材進(jìn)行更換,更換管材進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。(二)運(yùn)行加強(qiáng)燃燒調(diào)整,控制爐膛出口溫度,保證受熱面不超溫。(三)及時(shí)進(jìn)行爐膛吹灰,保證水冷壁吸熱正常,降低爐膛出口溫度。(四)檢修時(shí)進(jìn)行受熱面普查,對(duì)異常管道進(jìn)行分析處理,及時(shí)更換變形超標(biāo)管道,保證管道強(qiáng)度滿足要求。第三篇 電氣側(cè)原因扎蘭屯熱電廠-#4發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2007年9月25日 ,4機(jī)、5機(jī)、6爐和7運(yùn)行。2007年9月25日9:06, ECS上顯示5發(fā)電機(jī)無功由2.065Mvar突增至8.95Mvar,然
25、后擺動(dòng),4發(fā)電機(jī)無功始終顯示為4.1 Mvar ,5發(fā)電機(jī)有功約 9 MW,4發(fā)電機(jī)有功8MW,兩臺(tái)機(jī)組有功變動(dòng)不大。運(yùn)行人員調(diào)整4機(jī)無功無變化,調(diào)整5機(jī)組無功有擺動(dòng)。9:16,4發(fā)電機(jī)跳閘。檢查設(shè)備未見異常,請(qǐng)示調(diào)度同意,#4機(jī)組重新并網(wǎng)。事件發(fā)生后,公司安生部派出專業(yè)技術(shù)人員對(duì)扎蘭屯熱電廠#4發(fā)電機(jī)保護(hù)、控制、信號(hào)二次接線進(jìn)行了檢查、傳動(dòng),發(fā)現(xiàn)#4發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器電源變壓器二次繞組斷線。并通過查看#4發(fā)電機(jī)、#5發(fā)電機(jī)、系統(tǒng)無功、電壓歷史曲線發(fā)現(xiàn)#4發(fā)電機(jī)當(dāng)時(shí)已進(jìn)相運(yùn)行,最大吸收無功11Mvar,電壓降低20%。二、原因分析 由于#4發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器電源變壓器二次繞組斷線,使勵(lì)磁調(diào)節(jié)器退出
26、工作,#4發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行,失磁保護(hù)動(dòng)作,#4發(fā)電機(jī)跳閘。三、暴露問題(一)二次圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際接線不一致,滅磁開關(guān)聯(lián)跳發(fā)電機(jī)主油開關(guān)未接線。(二)未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),擅自將主設(shè)備保護(hù)動(dòng)作信號(hào)解除,沒有嚴(yán)格執(zhí)行繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置維護(hù)檢查、傳動(dòng)試驗(yàn)制度。(三)檢修人和運(yùn)行人員分析、處理事故的能力薄弱。四、防范措施(一)應(yīng)按規(guī)程規(guī)定加強(qiáng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器電源的檢查維護(hù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。(二)加強(qiáng)技術(shù)管理,利用機(jī)組停運(yùn)時(shí)機(jī),按照?qǐng)D紙對(duì)主設(shè)備二次接線、開關(guān)等進(jìn)行檢查,防止接線松動(dòng)、接觸不良或漏接線、錯(cuò)誤接線。(三)嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)、信號(hào)投退制度,嚴(yán)禁隨意將保護(hù)動(dòng)作信號(hào)解除。嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)和自動(dòng)裝置維護(hù)檢查、傳動(dòng)試驗(yàn)
27、制度,確保完好。(四)加強(qiáng)運(yùn)行、檢修人員的技術(shù)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員處理事故能力,提高檢修人員檢修維護(hù)技能以及專業(yè)人員分析事故的能力。滿洲里熱電廠-#2發(fā)電機(jī)出口組合導(dǎo)線接地停機(jī)一、非停經(jīng)過2007年10月6 日10:19,滿洲里熱電廠1、#2機(jī),2、3爐運(yùn)行,有功負(fù)荷16MW。10月6 日10:19,主控室發(fā)出告警信號(hào):2、#3電抗器C相接地和2發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置發(fā)出3Uo接地信號(hào),同時(shí)ECS畫面2發(fā)電機(jī)Uc電壓降低。10:22,2、#3電抗器退出運(yùn)行,6KV、段倒為備用變壓器上運(yùn)行,2、#3電抗器C相接地信號(hào)消失。電氣檢修人員及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查,2發(fā)電機(jī)3Uo接地信號(hào)未消失,經(jīng)檢查2發(fā)電機(jī)3
28、Uo接地信號(hào)端子電壓為50V,檢查2發(fā)電機(jī)PT電壓,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)PT C相電源對(duì)地電壓均為零,線電壓為100V,檢查2發(fā)電機(jī)PT一次保險(xiǎn)未發(fā)現(xiàn)熔斷現(xiàn)象,在運(yùn)行人員檢查過程中發(fā)現(xiàn)2發(fā)電機(jī)出線瓷瓶上掛有細(xì)鐵線,11:10,在做好安全措施情況下取下細(xì)鐵線,2發(fā)電機(jī)PT電壓恢復(fù)正常,同時(shí)2發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置3Uo接地信號(hào)仍未消除,ECS畫面顯示2發(fā)電機(jī)三相電壓波動(dòng)較大,11:12,2發(fā)電機(jī)Ub Uc兩相電壓波動(dòng),同時(shí)頻率也開始在47Hz到50.4Hz之間變化,裝置發(fā)出測(cè)頻異常信號(hào),機(jī)組轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、聲音均正常。12:08,將2發(fā)電機(jī)解列停機(jī),進(jìn)行全面檢查。檢查2發(fā)電機(jī)PT保險(xiǎn)均未熔斷,清掃母線橋、PT小間絕緣
29、子和PT,未發(fā)現(xiàn)有放電跡象,測(cè)試2發(fā)電機(jī)定子絕緣和2、#3電抗器絕緣均合格。10月6 日14:35,2發(fā)電機(jī)并網(wǎng),3Uo接地信號(hào)和測(cè)頻異常信號(hào)沒再發(fā)出,檢查3Uo接地信號(hào)端子,電壓正常。 二原因分析(一)汽機(jī)間上部有一路汽機(jī)熱網(wǎng)母管,在進(jìn)行保溫時(shí)留下部分垃圾,造成細(xì)鐵線掉在#2發(fā)電機(jī)出線組合導(dǎo)線瓷瓶上并造成接地。(二)接地消除后2發(fā)電機(jī)發(fā)生鐵磁諧振。三、暴露問題(一)基建文明施工管理不嚴(yán)不細(xì),廠房上部施工垃圾物清理不及時(shí),對(duì)運(yùn)行機(jī)組構(gòu)成嚴(yán)重威脅。(二)生產(chǎn)部門及管理人員針對(duì)發(fā)生發(fā)電機(jī)電磁諧振故障處理經(jīng)驗(yàn)不足,相關(guān)預(yù)防及應(yīng)對(duì)措施準(zhǔn)備不充分。(三)生產(chǎn)管理人員、運(yùn)行人員巡回檢查不到位,安全意識(shí)差。
30、(四)責(zé)任單位對(duì)運(yùn)行時(shí)鐘管理不到位,事故時(shí)間與實(shí)際對(duì)不上,造成事故分析困難。四、防范措施(一)徹底清除各層屋面上部雜物,加強(qiáng)各級(jí)人員安全培訓(xùn),提高員工安全意識(shí),增強(qiáng)工作責(zé)任心。(二)做好處理發(fā)電機(jī)鐵磁諧振故障相關(guān)措施和備品材料。(三)提高電氣人員處理發(fā)電機(jī)鐵磁諧振能力,加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)。(四)將全廠運(yùn)行時(shí)間統(tǒng)一校準(zhǔn)。靈泉電廠-#3機(jī)組因鍋爐送風(fēng)機(jī)電機(jī)燒損停機(jī)一、非停經(jīng)過2007年10月8日,靈泉電廠#3鍋爐正常運(yùn)行。2007年10月8日7:00,鍋爐零米運(yùn)行值班員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)#3爐送風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)冒煙,立即按電動(dòng)機(jī)事故按鈕,停止電動(dòng)機(jī)運(yùn)行。電動(dòng)機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)線棒端部有兩處對(duì)固定環(huán)放電。二、原因分析 由于
31、電動(dòng)機(jī)為1991年投入運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),同時(shí)由于電網(wǎng)運(yùn)行方式原因,機(jī)組迎峰避谷,電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)頻繁,使電動(dòng)機(jī)絕緣老化嚴(yán)重。三、暴露問題(一)電動(dòng)機(jī)投運(yùn)時(shí)間長(zhǎng),絕緣老化。(二)電動(dòng)機(jī)日常管理維護(hù)不到位。(三)重要備用設(shè)備沒有達(dá)到備用條件。四、防范措施(一)加強(qiáng)電動(dòng)機(jī)的維護(hù)管理,確保重要設(shè)備完好。(二)在全廠電動(dòng)機(jī)投運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng)和啟動(dòng)頻繁的情況下,應(yīng)縮短電動(dòng)機(jī)維護(hù)和試驗(yàn)周期。(三)加強(qiáng)備品備件的管理,尤其要保證重要備用設(shè)備完好。扎蘭屯熱電廠-4發(fā)電機(jī)因出口刀閘短路跳閘一、非停經(jīng)過2007年10月9日,扎蘭屯熱電廠#4機(jī)、#5機(jī)、#6爐、#8爐運(yùn)行。10月9日23:48,運(yùn)行中的#4主變、#4發(fā)電機(jī)跳閘
32、,#4汽輪機(jī)自動(dòng)主汽門關(guān)閉,高備變、低備變自投成功,#2、#3電抗器7665、7666開關(guān)跳閘,控制室發(fā)來“#4主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”和“#4發(fā)電機(jī)接地”光字牌。檢查發(fā)現(xiàn)#4主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作、#4發(fā)電機(jī)接地保護(hù)發(fā)信號(hào)、#4發(fā)電機(jī)7604-6刀閘三相動(dòng)、靜觸頭有不同程度的電弧燒痕、7604-6刀閘A、B相銷釘螺栓燒熔。10月10日6:48,7604-6刀閘處理完畢,#4機(jī)組與系統(tǒng)并列。二、原因分析 #4發(fā)電機(jī)7604-6刀閘A相由于松動(dòng),造成動(dòng)、靜結(jié)合面接觸電阻增大并出現(xiàn)過熱,最終引發(fā)相間弧光短路,使#4主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。三、暴露問題(一)運(yùn)行管理松懈,責(zé)任心差,巡視檢查不到位。(二)檢修管理不到位
33、,檢修責(zé)任制沒有得到落實(shí)。(三)檢修人員在定期維護(hù)和檢修時(shí)沒有對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查,隱患發(fā)現(xiàn)和處理不及時(shí),致使7604-6刀閘長(zhǎng)時(shí)間處于超溫狀態(tài),最終造成事故擴(kuò)大。四、防范措施(一)在#4、#5發(fā)電機(jī)出口小間增設(shè)測(cè)溫平臺(tái),對(duì)重點(diǎn)電氣設(shè)備進(jìn)行紅外線測(cè)溫。(二)加強(qiáng)運(yùn)行管理,采取科學(xué)有效的運(yùn)行監(jiān)管措施,促進(jìn)運(yùn)行人員設(shè)備巡視檢查、操作調(diào)整等責(zé)任的落實(shí)。(三)加強(qiáng)檢修管理,落實(shí)檢修人員日常維護(hù)、定期檢查和設(shè)備檢修責(zé)任,確保修后設(shè)備完好。(四)落實(shí)各級(jí)安全檢查責(zé)任,形成安全管理由計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)到考核的閉環(huán)高效管理模式。(五)開展設(shè)備系統(tǒng)安全隱患排查活動(dòng),查找消除各類缺陷和隱患,防止類似事件再次發(fā)生
34、。靈泉電廠-#4機(jī)組因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路停機(jī)一、非停經(jīng)過2007年11月25日,靈泉電廠#4機(jī)五瓦振動(dòng)值增大:當(dāng)負(fù)荷為11MW時(shí),垂直60m,水平71m,軸向60m,經(jīng)一周的觀察發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值不斷增長(zhǎng),最大發(fā)展為:當(dāng)負(fù)荷為23MW時(shí),垂直84m,水平131m,軸向104m;當(dāng)負(fù)荷為15MW時(shí),垂直86m,水平154m,軸向62m 。12月14日至17日,靈泉電廠聯(lián)系武漢汽輪機(jī)廠專業(yè)人員利用機(jī)組避谷機(jī)會(huì)對(duì)#4機(jī)找動(dòng)平衡,經(jīng)多次動(dòng)平衡試驗(yàn)后,僅將水平、垂直振動(dòng)降到35m以內(nèi),但軸向振動(dòng)增加到140m。12月18日公司生產(chǎn)部會(huì)同靈泉電廠,對(duì)振動(dòng)情況、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了研究分析,發(fā)現(xiàn)振幅與勵(lì)磁電流成
35、線性關(guān)系變化,對(duì)比11月25日前后在發(fā)電機(jī)有功、電壓相同工況點(diǎn)勵(lì)磁電流增加15-20A,由此初步判斷振動(dòng)原因是發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路引起。19日15時(shí)將#4發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子抽出,扒護(hù)環(huán)檢查發(fā)現(xiàn):發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子汽側(cè)、勵(lì)側(cè)端部線棒絕緣均有破損(部分扁銅線已裸露),尤其上三層線棒匝間絕緣破損較為嚴(yán)重,兩側(cè)線棒一、二層間有多處短路點(diǎn),轉(zhuǎn)子端部線圈部分變形。二、原因分析發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)(1985年投產(chǎn)至今),絕緣老化;發(fā)電機(jī)長(zhǎng)期承擔(dān)電網(wǎng)調(diào)峰任務(wù),機(jī)組啟停頻繁,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈在交變熱應(yīng)力和電動(dòng)力的作用下,加劇了轉(zhuǎn)子線圈匝間絕緣磨損和線圈的變形。三、暴露問題(一)#4機(jī)五瓦振動(dòng)情況匯報(bào)不準(zhǔn)確,造成振動(dòng)原因判斷不清楚。(
36、二)沒有執(zhí)行防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求中防止轉(zhuǎn)子匝間短路的措施: 調(diào)峰運(yùn)行的發(fā)電機(jī),應(yīng)在停機(jī)過程和大修中分別進(jìn)行動(dòng)態(tài)、靜態(tài)匝間短路試驗(yàn),有條件的可加裝轉(zhuǎn)子繞組動(dòng)態(tài)匝間短路在線監(jiān)測(cè)裝置,以便及早發(fā)現(xiàn)異常。靈泉電廠#3、#4機(jī)組經(jīng)常迎峰避谷,沒有定期對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。(三)主設(shè)備歷史試驗(yàn)數(shù)據(jù)的保存管理不到位,試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄沒有可追溯性。四、防范措施(一)所屬各電廠(尤其是機(jī)組運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)的電廠)要利用機(jī)組調(diào)峰停運(yùn)的機(jī)會(huì),進(jìn)行發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子靜態(tài)交流阻抗和不同轉(zhuǎn)速下的交流阻抗試驗(yàn),測(cè)量絕緣電阻、直流電阻,并與歷史試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。(二)所屬各電廠利用機(jī)組檢修時(shí)間,對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行試驗(yàn),
37、必要時(shí)利用單開口變壓器法、波形探測(cè)法對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行試驗(yàn),并對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的分析。(三)加強(qiáng)運(yùn)行管理,高度重視運(yùn)行分析工作,對(duì)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)的變化,要及時(shí)進(jìn)行分析,查找原因。(四)加強(qiáng)對(duì)主設(shè)備歷史試驗(yàn)數(shù)據(jù)的保存管理,試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄要有可追溯性。(五)各單位要以此為戒,舉一反三,充分認(rèn)識(shí)到技術(shù)監(jiān)督工作對(duì)安全生產(chǎn)的支持作用,全面加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督工作,尤其是金屬、化學(xué)、絕緣的監(jiān)督工作,對(duì)于自身無法完成的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目要依托電科院的技術(shù)手段。海拉爾熱電廠-#1發(fā)電機(jī)過流保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2008年4月18日5:15,海拉爾熱電廠#1發(fā)電機(jī)過流保護(hù)動(dòng)作跳閘。二、原因分析因#1爐甲磨煤機(jī)電機(jī)發(fā)生單相接地故障后
38、,產(chǎn)生鐵磁諧振,造成#1發(fā)電機(jī)測(cè)量PT三相一次保險(xiǎn)熔斷,電壓接點(diǎn)閉合,使復(fù)合電壓過流保護(hù)失去電壓閉鎖。備用電源3651開關(guān)合閘時(shí),由于6KVI段存在單相接地,使非故障相對(duì)地電壓升高1.732倍,與備用電源的正常電壓進(jìn)行合環(huán),產(chǎn)生很大的環(huán)流,加上發(fā)電機(jī)原有負(fù)荷電流,使#1發(fā)電機(jī)復(fù)合電壓過流保護(hù)動(dòng)作,主油開關(guān)、滅磁開關(guān)、廠用分支開關(guān)跳閘。三、暴露問題(一)運(yùn)行人員事故處理能力差,在“#1發(fā)電機(jī)強(qiáng)勵(lì)回路斷線”、“定子接地”、“發(fā)電機(jī)PT斷線”光字牌發(fā)出后,未及時(shí)對(duì)#1發(fā)電機(jī)PT保險(xiǎn)進(jìn)行檢查更換,造成#1發(fā)電機(jī)有功、無功功率失去監(jiān)視。(二)#1發(fā)電機(jī)有功、無功功率失去監(jiān)視后,電氣運(yùn)行人員在不了解發(fā)電機(jī)
39、運(yùn)行工況的情況下,盲目加負(fù)荷,造成#1發(fā)電機(jī)過負(fù)荷。(三)#1發(fā)電機(jī)過流保護(hù)動(dòng)作后,運(yùn)行人員不能提供當(dāng)時(shí)發(fā)電機(jī)的準(zhǔn)確運(yùn)行參數(shù),給分析原因造成很大困難。(四)“6KV I段接地”、 “6KV 配電裝置故障”信號(hào)失靈,無法準(zhǔn)確判斷故障點(diǎn)位置。(五)運(yùn)行人員在甲磨煤機(jī)電機(jī)跳閘后,沒有立即啟動(dòng)備用磨煤機(jī),而是強(qiáng)啟故障磨煤機(jī),造成故障擴(kuò)大。四、防范措施(一)加強(qiáng)運(yùn)行人員的培訓(xùn),提高運(yùn)行人員處理事故的能力。(二)加強(qiáng)電氣系統(tǒng)事故、預(yù)報(bào)信號(hào)的維護(hù)檢查,確保事故、預(yù)報(bào)信號(hào)完好。(三)對(duì)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)的電氣設(shè)備要加強(qiáng)檢查試驗(yàn),必要時(shí)縮短試驗(yàn)周期。(四)發(fā)生設(shè)備異?;蚴鹿屎螅瑧?yīng)嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程操作,同時(shí)應(yīng)迅速查明事
40、故原因。東海拉爾發(fā)電廠-#3機(jī)組勵(lì)磁機(jī)掃膛停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年5月24日5:04,東海拉爾發(fā)電廠#3發(fā)電機(jī)組運(yùn)行中各瓦振動(dòng)緩慢上升,運(yùn)行人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)#3勵(lì)磁機(jī)有異音,#5瓦處有油滲出且冒煙.5月24日5:08,主控發(fā)出“#3發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子回路一點(diǎn)接地”信號(hào),#3發(fā)電機(jī)無功負(fù)荷由8Mvar降至-3Mvar,有功負(fù)荷急劇下降,運(yùn)行人員緊急打閘停機(jī)。停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn):#3機(jī)5瓦下瓦脫出,5瓦4條連接螺栓斷裂,瓦蓋與瓦座連接螺栓脫出,地腳螺栓松動(dòng);勵(lì)磁機(jī)靜子磁極有兩個(gè)脫落,其它六個(gè)磁極線圈全部損壞,轉(zhuǎn)子電樞繞組全部燒損,轉(zhuǎn)子鐵芯燒損、刮磨嚴(yán)重。二、原因分析 由于勵(lì)磁機(jī)靜子磁極的固定螺栓(M18
41、)有一個(gè)斷裂,靜子磁極松動(dòng),與轉(zhuǎn)子發(fā)生摩擦,造成勵(lì)磁機(jī)掃膛、損壞。三、暴露問題勵(lì)磁機(jī)制造廠家使用的磁極固定螺栓不合適,原設(shè)計(jì)為M20的螺栓,而實(shí)際使用的螺栓為M18,強(qiáng)度降低,最終導(dǎo)致該螺栓斷裂。四、防范措施(一)利用#4機(jī)組停運(yùn)時(shí)機(jī),檢查#4勵(lì)磁機(jī)靜子磁極的固定螺栓是否存在同樣的問題。(二)檢修時(shí)應(yīng)對(duì)勵(lì)磁機(jī)靜子磁極、聯(lián)軸器等與高速旋轉(zhuǎn)部件相關(guān)的固定、連接螺栓檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可使用。伊敏發(fā)電廠-#3發(fā)電機(jī)漏氫停機(jī)一、非停經(jīng)過2008年8月11日9:30,3發(fā)電機(jī)在運(yùn)行中突然發(fā)現(xiàn)漏氫嚴(yán)重,氫壓下降速度快4KPa/h,經(jīng)檢查內(nèi)冷水箱內(nèi)含氫量嚴(yán)重超標(biāo)。8月11日12:54,#3機(jī)組停運(yùn)。8月12日
42、對(duì)內(nèi)冷水系統(tǒng)查漏,發(fā)現(xiàn)#3發(fā)電機(jī)汽端出水管處波紋補(bǔ)償器泄漏嚴(yán)重,檢查發(fā)現(xiàn)波紋管與法蘭焊接處有一長(zhǎng)約50mm的裂紋。將#4發(fā)電機(jī)膨脹節(jié)拆下安裝在#3發(fā)電機(jī)上。8月14日4:25, #3機(jī)組并網(wǎng),16:00,發(fā)現(xiàn)#3發(fā)電機(jī)氫壓下降很快,檢查內(nèi)冷水箱內(nèi)含氫量嚴(yán)重超標(biāo)。8月14日19:40, #3機(jī)組停運(yùn)。8月15日對(duì)內(nèi)冷水系統(tǒng)查漏,發(fā)現(xiàn)#3發(fā)電機(jī)汽端出水管處波紋補(bǔ)償器泄漏嚴(yán)重,檢查發(fā)現(xiàn)波紋管與法蘭焊接處有一長(zhǎng)約80mm的裂紋。二、原因分析內(nèi)冷水管波紋補(bǔ)償器存在質(zhì)量問題,一是原有的波紋補(bǔ)償器與哈電機(jī)廠提供的備件焊接工藝不同,焊接工藝不符合GB/T12777-1999要求;二是波紋補(bǔ)償器安裝尺寸偏差大,
43、最大張口偏差為16mm,使波紋補(bǔ)償器受力不均,在這兩個(gè)因素的同時(shí)作用下導(dǎo)致波紋補(bǔ)償器泄漏。三、暴露問題(一)哈爾濱電機(jī)廠采購(gòu)波紋補(bǔ)償器時(shí),對(duì)波紋補(bǔ)償器的產(chǎn)品質(zhì)量未認(rèn)真驗(yàn)收。(二)波紋補(bǔ)償器安裝法蘭錯(cuò)口、張口工藝粗糙,造成波紋補(bǔ)償器安裝尺寸偏差大,最大張口偏差為16mm。四、防范措施(一)聯(lián)系哈電機(jī)廠提供合格的備件將#3機(jī)汽、勵(lì)兩端波紋補(bǔ)償器全部更換,安裝時(shí)認(rèn)真調(diào)整間距使應(yīng)力作用在波紋補(bǔ)償器中間位置,保證密封及絕緣,防止運(yùn)行中再次出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。#4發(fā)電機(jī)停機(jī)時(shí)全部更換波紋補(bǔ)償器。(二)認(rèn)真與廠家核實(shí)波紋補(bǔ)償器安裝要求,#3、#4機(jī)組檢修時(shí)對(duì)安裝法蘭錯(cuò)口、張口進(jìn)行整改處理。(三)在發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水出、
44、進(jìn)管道上加裝壓力表,以便監(jiān)視壓力變化情況。(四)運(yùn)行中對(duì)內(nèi)冷水管路及機(jī)殼振動(dòng)進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)內(nèi)冷水電導(dǎo)率及內(nèi)冷水箱內(nèi)含氫量等數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè),并制定發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)運(yùn)行措施。(五)機(jī)組啟動(dòng)前嚴(yán)格按發(fā)電機(jī)定子線棒反沖洗規(guī)定進(jìn)行沖洗。防止發(fā)電機(jī)線棒發(fā)生銅沉積,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。東海拉爾發(fā)電廠-#3機(jī)組勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子電樞繞組擊穿跳閘一、非停經(jīng)過2008年10月24日4:47,值長(zhǎng)接到#3機(jī)班長(zhǎng)電話通知“#3機(jī)轉(zhuǎn)速已到2500轉(zhuǎn)/分”,值長(zhǎng)通知電氣班長(zhǎng)進(jìn)行并機(jī)操作,電氣運(yùn)行人員檢查發(fā)電機(jī)、變壓器及有關(guān)回路的信號(hào)和控制直流電源已投入,4:49,在班長(zhǎng)監(jiān)護(hù)下,操作人員合上#3發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān),檢查#3發(fā)電機(jī)定子電壓約
45、為600V,將#3發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器電源由自勵(lì)切換到他勵(lì)進(jìn)行升壓,此時(shí)#3發(fā)電機(jī)電壓突升至2.06KV,#3發(fā)電機(jī)過電壓保護(hù)動(dòng)作、#3發(fā)電機(jī)滅磁開關(guān)跳閘、#3發(fā)電機(jī)2903開關(guān)跳閘(用#3主變高壓側(cè)開關(guān)并列),同時(shí)#3發(fā)電機(jī)一點(diǎn)接地報(bào)警信號(hào)來牌。解體檢查#3發(fā)電機(jī)勵(lì)磁機(jī),發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子電樞繞組燒損,對(duì)地絕緣為零。 二、原因分析 由于#3發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)特性差,發(fā)電機(jī)在升壓過程中,勵(lì)磁機(jī)電壓突升,造成勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子電樞繞組燒損。三、暴露問題(一)沒有嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速還未達(dá)到3000轉(zhuǎn)/分時(shí),值長(zhǎng)就發(fā)出并機(jī)操作命令。(二)運(yùn)行管理不到位,對(duì)于發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的操作步驟沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。(
46、三)#3、#4發(fā)電機(jī)出口斷路器由于產(chǎn)品質(zhì)量原因,無法進(jìn)行正常的發(fā)電機(jī)并列操作,目前發(fā)電機(jī)并列主要是用主變高壓側(cè)開關(guān)操作。四、防范措施(一)加強(qiáng)運(yùn)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,對(duì)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的操作步驟要進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范,并在運(yùn)行規(guī)程中明確規(guī)定。(二)對(duì)#3、#4發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁調(diào)節(jié)器、出口斷路器進(jìn)行更換。第四篇 熱工側(cè)原因伊敏發(fā)電廠-#4機(jī)組因鍋爐全爐膛滅火保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2008年3月29日4:11,伊敏發(fā)電廠#4機(jī)組因21HCU機(jī)柜電源箱底板故障,造成機(jī)柜控制器模塊故障,造成全爐膛滅火保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。二、原因分析#4機(jī)組#21HCU機(jī)柜電源箱底板故障(此電源箱控制#5、#6、#7、#8角火焰
47、檢測(cè)狀態(tài)),造成機(jī)柜控制器模塊故障。當(dāng)電源自動(dòng)恢復(fù)時(shí),模塊初始化,#5、#6、#7、#8角火焰檢測(cè)狀態(tài)由“1”(有火)變?yōu)椤?”(無火),全爐膛滅火保護(hù)MFT動(dòng)作(8取6)。三、暴露問題(一)熱工專業(yè)人員對(duì)新投機(jī)組專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不夠,對(duì)于新投機(jī)組DCS控制邏輯研究、分析不夠,沒有發(fā)現(xiàn)隱患,人員的專業(yè)技術(shù)水平亟待提高。(二)DCS控制系統(tǒng)HCU控制柜電源設(shè)計(jì)不合理,存在安全隱患。(三)熱工專業(yè)日常維護(hù)還停留在表面上,對(duì)設(shè)備的掌握不全面、不深入。四、防范措施(一)對(duì)#4機(jī)組#21HCU機(jī)柜內(nèi)電源箱進(jìn)行更換,對(duì)#3機(jī)組的機(jī)柜電源箱底板進(jìn)行檢查。(二)加強(qiáng)檢修人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)(包括理論知識(shí)與實(shí)際操
48、作),尤其是加強(qiáng)新機(jī)組的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高檢修人員的專業(yè)技術(shù)水平和實(shí)際操作水平。伊敏發(fā)電廠-#4機(jī)組因汽機(jī)主控操作站故障跳閘一、非停經(jīng)過2008年4月25日15:56,熱工專業(yè)在處理#1、6操作員站離線故障過程中, #4機(jī)組#3、#4高調(diào)門運(yùn)行中突然關(guān)閉。15:59,#4機(jī)組#1、#2高調(diào)門關(guān)閉,汽包水位低保護(hù)動(dòng)作,鍋爐MFT,機(jī)組跳閘。二、原因分析熱工人員在處理#6操作員站離線故障,導(dǎo)入標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫(kù),再次啟動(dòng)#6操作員站時(shí),因“汽機(jī)主控操作站”故障產(chǎn)生錯(cuò)誤指令,造成汽機(jī)高調(diào)門突關(guān),汽動(dòng)給水泵出力降低,汽包水位急劇下降,導(dǎo)致鍋爐汽包水位低保護(hù)動(dòng)作。三、暴露問題(一)二期機(jī)組DCS控制系統(tǒng)不
49、完善,#6操作員站數(shù)據(jù)源設(shè)置不合理,設(shè)備可靠性差。(二)熱工專業(yè)技術(shù)管理薄弱,防機(jī)組非停工作沒有落實(shí)到位。(三)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作滯后,不能夠滿足企業(yè)日益發(fā)展的需要。四、防范措施(一)認(rèn)真研究操作員站經(jīng)常離線故障的原因,制定切實(shí)可行的解決方案。(二)進(jìn)一步咨詢廠家,確認(rèn)#6操作員站再次啟動(dòng)時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤指令的原因,制定相應(yīng)的防范措施,杜絕類似事件再次發(fā)生。(三)加強(qiáng)專業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作,努力提高專業(yè)技術(shù)人員尤其是重要生產(chǎn)崗位人員的技術(shù)水平,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。 扎蘭屯熱電廠-#5機(jī)因主汽門關(guān)閉行程開關(guān)故障跳閘一、非停經(jīng)過2008年10月2日7:45,扎蘭屯熱電廠#5機(jī)發(fā)出“自動(dòng)主汽門關(guān)閉”
50、信號(hào),#5發(fā)電機(jī)7605開關(guān)跳閘,#5發(fā)電機(jī)負(fù)荷降至零,值班人員檢查#5發(fā)電機(jī)各保護(hù)均正常,無保護(hù)動(dòng)作,#5機(jī)轉(zhuǎn)速升至3170r/min,就地檢查自動(dòng)主汽門未關(guān)閉,經(jīng)檢查為#5機(jī)自動(dòng)主汽門行程開關(guān)故障,誤發(fā)主汽門關(guān)閉信號(hào)聯(lián)跳#5發(fā)電機(jī)7605開關(guān),經(jīng)處理,#5機(jī)于8:47并網(wǎng)。二、原因分析自動(dòng)主汽門關(guān)閉信號(hào)行程開關(guān)(型號(hào)為L(zhǎng)X19K)由于彈簧支架損壞,使動(dòng)、靜觸點(diǎn)閉合誤發(fā)“自動(dòng)主汽門關(guān)閉”信號(hào),聯(lián)跳發(fā)電機(jī)7605開關(guān),汽輪發(fā)電機(jī)組與系統(tǒng)解列。三、暴露問題此次事件暴露出扎蘭屯熱電廠在設(shè)備管理工作上存在漏洞,防非停措施落實(shí)不到位,檢修人員責(zé)任心差。四、防范措施(一)認(rèn)真吸取此次事故教訓(xùn),對(duì)重要設(shè)備
51、應(yīng)定期檢查和校驗(yàn)。(二)加強(qiáng)設(shè)備可靠性的管理,對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行分級(jí)管理,對(duì)重要設(shè)備定期進(jìn)行檢修、維護(hù)。(三)進(jìn)一步完善和落實(shí)各類事故預(yù)案,防止類似事件再次發(fā)生。(四)要求各單位檢查軸向位移保護(hù)裝置使用情況,尤其是變送器安裝在前箱接線盒的單位,要進(jìn)行“使用溫度”測(cè)試,對(duì)于使用環(huán)境溫度超過40的要采取隔熱措施或利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì)重新選擇合適位置安裝變送器,避開前箱高溫區(qū)域。(五)利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì)對(duì)變送器進(jìn)行溫度漂移試驗(yàn),對(duì)傳感器探頭進(jìn)行溫度漂移試驗(yàn)。根河熱電公司-5機(jī)組因軸向位移保護(hù)裝置誤動(dòng)跳閘一、非停經(jīng)過10月24日11:45,#5機(jī)軸向位移發(fā)出報(bào)警信號(hào),軸向位移保護(hù)動(dòng)作(報(bào)警值:1.0mm、動(dòng)作值
52、:1.2mm),軸向位移顯示值為2.0mm,汽機(jī)主汽門關(guān)閉。運(yùn)行人員迅速旋緊主汽門手輪,對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢查確認(rèn)正常后,退出軸向位移保護(hù),11:47,開啟主汽門沖轉(zhuǎn),主汽門的開度僅能維持機(jī)組負(fù)荷為3MW時(shí)的進(jìn)汽量。11:55,#6機(jī)暖管,12:38,#6機(jī)組并入系統(tǒng),12:41,#5汽輪機(jī)打閘解列。10月25日19:04,#5機(jī)與系統(tǒng)并列。二、原因分析對(duì)軸向位移變送器進(jìn)行了溫漂試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)050時(shí),位移量變化為0.3mm,50-65時(shí),位移量達(dá)到0.5mm。位移變送器存在老化現(xiàn)象,輸出不成線性。解體檢查主汽門 發(fā)現(xiàn)預(yù)起閥定位桿有毛刺,經(jīng)分析是主汽門瞬間關(guān)閉引起,經(jīng)對(duì)預(yù)起閥定位桿進(jìn)行打磨后回裝。 三、暴
53、露問題(一)熱工保護(hù)裝置定期檢驗(yàn)測(cè)試漏項(xiàng),沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)保護(hù)裝置存在的隱患。(二)檢修維護(hù)管理工作不到位,檢修人員責(zé)任心差。(三)在未查清軸向位移保護(hù)動(dòng)作原因的情況下,即重新啟動(dòng)機(jī)組,極易造成重大設(shè)備損壞事故,安全管理存在漏洞,未能嚴(yán)格執(zhí)行反措要求。四、防范措施(一)加強(qiáng)機(jī)組重要熱工儀表、元件的定期校驗(yàn),進(jìn)一步完善試驗(yàn)手段、方法,確保熱工保護(hù)和裝置安全可靠。(二)落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真排查可能造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)事件的各類隱患,制定措施,努力減少因管理、監(jiān)督和日常檢查維護(hù)不到位造成的機(jī)組非停。(三)為防止事故擴(kuò)大,在故障原因未徹底查清之前嚴(yán)禁將主保護(hù)和安全裝置解除,嚴(yán)禁盲目和隨意啟動(dòng)故障設(shè)備,堅(jiān)決杜絕違章
54、指揮。 第五篇 人為原因伊敏發(fā)電廠-#4機(jī)組因鍋爐全爐膛滅火保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2008年2月26日2:26,因4A引風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,停風(fēng)機(jī)檢修過程中對(duì)入口導(dǎo)葉進(jìn)行傳動(dòng),4B引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉投入自動(dòng),在開啟4A引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉過程中,4B引風(fēng)機(jī)入口導(dǎo)葉聯(lián)關(guān),導(dǎo)致鍋爐正壓,鍋爐全爐膛滅火保護(hù)動(dòng)作機(jī)組跳閘。二、原因分析傳動(dòng)4A引風(fēng)機(jī)入口靜葉時(shí)安全措施不到位,沒有將鍋爐爐膛負(fù)壓自動(dòng)調(diào)節(jié)解除。三、暴露問題(一)日常培訓(xùn)不到位,造成部分運(yùn)行人員對(duì)新投運(yùn)機(jī)組的專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不夠。(二)日常安全管理存在漏洞,部分人員安全意識(shí)淡薄。四、防范措施(一)加強(qiáng)運(yùn)行人員技術(shù)培訓(xùn),尤其是新上崗人員、新機(jī)組人員的專業(yè)技術(shù)培
55、訓(xùn),進(jìn)一步提高運(yùn)行人員的專業(yè)技術(shù)水平和實(shí)際操作水平,確保運(yùn)行人員的安全技術(shù)素質(zhì)滿足安全生產(chǎn)需要。(二)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,強(qiáng)化日常安全管理,相關(guān)管理人員要加大規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和考核力度,確保規(guī)程、制度和規(guī)定執(zhí)行到位。東海拉爾發(fā)電廠-#3機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作跳閘一、非停經(jīng)過2008年10月1日17:00,東海拉爾發(fā)電廠#3機(jī)組負(fù)荷34MW左右(額定功率50MW),主汽壓力8.78MPa,主汽溫度510,真空值-0.087MPa。17:51,#3機(jī)凝汽器熱井水位超過最高報(bào)警水位(最高報(bào)警水位1.2m),真空降低至-0.063MPa,低真空保護(hù)動(dòng)作(低真空保護(hù)動(dòng)作值-0.063MPa),自動(dòng)主
56、汽門關(guān)閉,機(jī)組跳閘。18:05,#3機(jī)組重新并網(wǎng)運(yùn)行。二、原因分析由于監(jiān)盤人員疏忽,沒有及時(shí)調(diào)整水位,致使凝汽器熱井滿水,造成低真空保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘停運(yùn)。三、暴露問題(一)運(yùn)行人員水平低下,操作技能差,運(yùn)行人員培訓(xùn)亟待加強(qiáng)。(二)該廠在運(yùn)行管理上存在較大漏洞,在事故原因沒有查清時(shí)急于恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行,極易造成重大設(shè)備損壞事故。(三)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)故障時(shí),生產(chǎn)指揮較為混亂,極易造成次生事故。(四)未能嚴(yán)格執(zhí)行反措要求,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組低真空后解除了低真空保護(hù),但是沒有來得及,否則后果不堪設(shè)想;另外機(jī)組先解列后打閘停機(jī),極易造成汽輪機(jī)飛車事故。四、防范措施(一)加強(qiáng)運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),提高人員技術(shù)水平。(二)加強(qiáng)運(yùn)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程反措規(guī)定和要求,嚴(yán)格執(zhí)行事故處理四不放過原則。東海拉爾發(fā)電廠#4機(jī)組跳閘事件一、非停經(jīng)過10月1日17:50,#4機(jī)負(fù)荷37MW(額定功率50MW),主汽壓力8.77MPa,主汽溫度512,真空值-0.090MPa。17:53(在#3機(jī)組跳閘兩分
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