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文檔簡介
1、撫順新鋼鐵高爐技術進步一、前言撫順新鋼鐵有兩座420立高爐,兩座450立高爐和一座580立高爐,自2005年轉制以后,通過原燃料管理、工藝技術、生產管控、設備管理等方面技術進步,近幾年高爐技術經濟指標明顯改善,利用系數從2005年3.079t/m3.d提高至目前3.787t/m3.d,煤比由2005年86kg/t提高至目前150kg/t,焦比從2005年483kg/t下降至目前400kg/t。二、強化原燃料管理,提高精料水平精料是高爐煉鐵的基礎,前幾年的原燃料條件受諸多因素影響,在精料方面存在很大不足,主要表現入爐焦炭和球團礦粉末率高、強度差,嚴重制約高爐穩(wěn)定順行。1、原燃料質量管理流程建立和
2、改進。為保證高爐生產穩(wěn)定順行,重新制定原燃料入廠驗收標準,加大考核力度;嚴格執(zhí)行原燃料管理制度標準化,根據各廠家焦碳按冶金性能和成分,每天進行質量匯總分析,及時反饋質量信息;高爐操作室密切關注原燃料變化,每2小時對槽下原料進行目測,包括廠家、水分、粒度、濕度、強度、料車體積等,認真填寫看料記錄;同時針對原燃料質量變化,制定詳細高爐操作預案,有效保證了高爐正常運行。2、焦炭質量改善。新鋼鐵沒有焦化廠,所需焦炭全部外購,前幾年進廠焦炭多達十幾個廠家,各廠家進貨量不均焦炭混合入倉,且大部分焦炭反應性高達35%以上,反應后強度低僅為45%左右,在高爐高溫高壓及其復雜的物理化學作用下,產生大量粉末,惡化
3、高爐料柱透氣性及焦床透液性,阻礙煤氣流通過和渣鐵液滴落,高爐崩塌料較多,爐缸工作狀態(tài)差,經常發(fā)生大量燒套頻繁休風和爐況失常事故。通過對各廠家焦炭性能對比分析,逐步淘汰質量差廠家,選擇四五家焦炭質量好且穩(wěn)定的廠家長期供貨,在焦炭驗收標準增加反應性和反應后強度考核標準,現進廠焦炭反應性降低至30%以下,反應后強度提高至60%左右,為高爐強化冶煉提供有利保障。圖1:焦炭熱態(tài)指標趨勢圖3、球團礦質量改善。由于球團礦產能不能滿足高爐生產需要,為提高球團礦產量,成品球團礦中存在大量發(fā)紅的高溫球團,之前不得已在運輸皮帶上安裝打水管,對發(fā)紅的高溫球團礦進行打水急劇冷卻,造成自產球團礦抗壓強度低,理化性能差;同
4、時高爐配吃大量外購土燒球團礦,其質量遠低于自產球團礦。2008年新建一座10平豎爐,并對原來兩座8平豎爐改造,增加烘干潤磨設備,球團礦產量滿足高爐生產需要,同時其質量有大幅度提高。表1:球團礦主要質量指標時間RDI+6.3RI/%TSTDT10%T40%T膨脹指數(%)200776.370.212751320106411235923.7200884.576.413411383109111354422.6200984.978.213901456112011533320.5201085.178.913951460112511553020.14、加強槽下篩分管理。高爐槽下振動篩角度偏大,料倉沒有給料
5、機,由料倉閘門和擋料板控制物料流速,導致篩分時間短,料流大,篩上料層厚,篩分效果不好,燒結礦入爐粉末率達到15%以上,嚴重影響高爐透氣性。從2007年開始對槽下篩分進行改進,包括調整振動篩角度和料倉閘板,改進擋料板和增設阻料板等。每班組織人員清理篩底4次以上,當班人員必須保持一人看住振篩和料流,及時捅料拾檢雜物,保證篩面料層分布平整、料流均勻,篩分干凈,減少粉末入爐,現燒結礦入爐粉末率降低至5%以下,高爐透氣性顯著改善,接受風量能力提高。三、工藝技術進步隨著精料水平提高,高爐爐況趨于穩(wěn)定,不失時機對高爐操作進行優(yōu)化,重點調整高爐合理的煤氣流分布,在保證爐況順行基礎上,改善煤氣利用率,提高產能降
6、低燃料消耗。1、細化操作,搞好上下部調劑。下部調劑合適就能保證爐缸初始煤氣流分布合理,使爐缸工作均勻,上部調劑與下部調劑適應,能保證中心和邊緣兩股煤氣流合理分布。前幾年高爐基本裝料制度,采用焦礦同角單環(huán)布料,且風口面積偏大,中心氣流弱,邊緣氣流相對發(fā)展,煤氣利用率差,高爐崩料滑尺頻繁,技術經濟指標一直處于較低水平。通過適當縮小進風面積和調整風口布局,同時改善上部裝料制度,將布料角度向邊緣推移,實行焦礦角差布料,抑制邊緣氣流,降低軟熔帶位置,使高溫區(qū)下移,增加間接還原區(qū),煤氣利用率逐步改善,爐況逐漸穩(wěn)定。為追求更好的技經指標,在近幾年生產實踐中摸索出多環(huán)布料規(guī)律,優(yōu)化了高爐裝料制度,使得煤氣分布
7、更趨合理,爐況穩(wěn)定性進一步增強。2、提高爐頂壓力和入爐風量。由于風機能力偏小和習慣性操作,前幾年高爐頂壓長期控制在90KPa以下,爐況非常脆弱,不利于強化冶煉。隨著風機改造,鼓風能力提高,以及操作觀念轉變,高爐頂壓由85KPa逐步提高至130KPa,入爐風量1250m3/min增加至1613m3/min。提高爐頂壓力,爐內壓差降低,煤氣阻力下降,有利于均勻分布,抑制煤氣管道形成,有利于高爐穩(wěn)定順行,為高爐實現全風操作和強化冶煉奠定基礎;同時煤氣流速降低,在爐內停留時間延長,促進間接還原,煤氣利用率改善,提高鐵水物理熱,為推行低硅冶煉創(chuàng)造條件。圖2:高爐頂壓、風量趨勢圖3、推行富氧大噴吹技術由于
8、氧源限制和爐況穩(wěn)定性差,前幾年高爐加減氧、停氧頻繁,富氧率控制在較低水平,對提高煤比、穩(wěn)定高爐送風制度和強化高爐冶煉非常不利,隨著氧氣廠生產能力擴大和原燃料改善,在保證爐況穩(wěn)定順行前提下,逐步提高富氧率,富氧率達到1.52%,使得高爐冶煉強度提高,產量大幅度增加。富氧率提高后,爐腹煤氣量減少,爐內壓差降低,透氣性提高,有利于高爐接受高煤量;其次隨著富氧率提高,風口理論燃燒溫度升高,適當增加噴煤量控制理論燃燒溫度,以防止風口理論燃燒溫度過高,引起爐況不順;同時為提高煤粉燃燒性能,逐步提高煙煤配比達到45%左右,經過采取一系列攻關措施,煤比從2005年86kg/t提高至目前150kg/t,達到富氧
9、大噴吹目標,為節(jié)能降耗提供可靠保障。圖3:富氧率、煤比趨勢圖4、提高風溫使用水平爐況穩(wěn)定后,高爐接受風溫能力增強,而高風溫是降低焦比和強化冶煉重要措施,為提高噴煤比和煤粉燃燒率創(chuàng)造條件。每兩年對熱風爐耐火球進行更新,提高燒爐和蓄熱效果,同時對熱風爐和熱風管道等高溫發(fā)紅薄弱部位進行灌漿處理,加強熱風工燒爐操作,根據換爐周期合理控制燒爐煤氣量,減少燜爐時間,保證送風溫度燒爐拱頂溫度達到1280以上,高爐堅持全風溫操作,處理反熱爐況以減煤操作為主,杜絕長期低風溫,風溫使用水平逐年提高,從2005年1000提高至目前1130以上,為高爐強化冶煉提供有利條件。圖4:高爐風溫使用水平趨勢圖5、堅持低硅冶煉
10、隨著高爐風溫、頂壓、富氧率和煤比提高,為實現低硅冶煉創(chuàng)造良好條件。低硅冶煉可以提高高爐產能和降低燃料消耗。在入爐硫負荷基本穩(wěn)定情況下,適當提高高爐爐渣堿度,提高爐渣脫硫能力和熔化溫度,保持充足的爐缸溫度,在保證生鐵質量基礎上穩(wěn)步推行降硅操作,實行低硅操作后,渣鐵流動性明顯改善,高爐增產降焦效果顯著。圖5:爐溫趨勢圖6、優(yōu)化高爐休送風方案,快速恢復爐況針對高爐計劃檢修恢復爐況時間長,通過對休風前高爐狀況,原料結構、冶金性能的研究,適當降低休風前爐溫、采取休風前洗爐,改變休風料模式,控制休風料中凈焦數量,保持休風小時加1噸凈焦經驗,加入凈焦量隨休風時間遞加,凈焦后的輕負荷料分兩段加入,第一段料焦炭
11、負荷控制在2.72.8t/t, 第二段焦炭負荷較正常生產時焦炭負荷輕0.3t/t左右,適當提高凈焦在高爐所處位置、減少堵風口個數、改集中堵風口為花開風口、總結三步復風法,明顯加快了高爐爐況恢復進程,高爐恢復爐況全風時間,由原來的6小時縮至3小時左右,最快達到1.5小時全風。7、改進大中修開爐技術近幾年煉鐵廠通過創(chuàng)新、大膽嘗試和實踐,探索出合理的開爐方案,在大中修降料面停爐和全焦冶煉開爐取得歷史性突破。在開爐爐料結構、風口布局、裝料制度、送風參數控制和爐前出渣出鐵進行大量改進,使全開風口帶風點火的開爐技術取得飛躍式發(fā)展,開創(chuàng)快速達產先河。以往大中修開爐達產時間長達一星期,現在基本實現24小時以內
12、全風,兩天達產。在縮短開爐達產時間的同時,開爐成本大大降低,以往開爐大量損壞風口和其它冷卻設備的現象基本不再發(fā)生。四、生產管控進步1、強化信息傳遞與溝通。制定了各種生產問題的傳遞流程,做到管理、技術人員工作重點責任明確,使信息快速、準確傳遞,確保起到生產管控作用。強化與相關單位的溝通協調,通過強化焦炭置場管理,在不影響卸車的前提下分廠家堆放,根據各廠家焦碳按冶金性能、成分和進貨數量,采取優(yōu)劣焦炭合理搭配入爐,優(yōu)化和穩(wěn)定入爐焦炭結構;明確上下道工序定修時間和對煉鐵廠生產影響,提前制定高爐配料方案等措施,減少原燃料波動對爐況的影響,達到爐況順行的目的。2、加強爐內外管理工作。新鋼鐵四座高爐出鐵罐共
13、用一條鐵道線,同時配鐵水罐、出鐵、拉鐵水罐;一座高爐出鐵組織不好,將影響其它高爐出鐵,經常發(fā)生出鐵晚點、丟鐵次,渣鐵不能及時排放干凈,爐缸殘余大量渣鐵,造成爐內憋壓,高爐頻繁加減風,嚴重影響爐況穩(wěn)定。為此對爐前主溝和撇渣器進行改造,改成儲鐵式鐵溝和整體澆注撇渣器,減少修復鐵鉤和撇渣器頻次,有計劃對各高爐撇渣器和鐵溝定修和日常修補;加強對鐵水罐調配,縮短了配罐時間,保證高爐能正點出鐵;改善無水炮泥質量,強化開口和堵口操作,保持鐵口深度穩(wěn)定;關注理論渣鐵量和實際出渣鐵量差異,減少爐缸殘余渣鐵量;經過采取一系列措施,高爐丟鐵次現象被杜絕,出鐵正點率和渣鐵出盡率達到95%以上,保證了高爐順行。3、推進
14、標準化作業(yè)。推行工藝規(guī)程抽查制度,每月對煉鐵廠各崗位,尤其是關鍵崗位進行工藝規(guī)程抽查或考試,提高員工操作水平。利用交接班會對操作中的問題進行講解,細化高爐操作,舉行技能培訓,提升了關鍵崗位人員的技術業(yè)務水平,為高爐生產穩(wěn)定提供強有力支撐。五、設備管理進步煉鐵廠設備管理工作以安全工作為前提,建立了崗位點檢與專業(yè)點檢相結合的全員預防維修體制,認真貫徹“預防為主”的方針,采取日常維護和定修相結合,強化設備狀態(tài)監(jiān)測,對設備技術狀況進行動態(tài)管理,推動點檢定修工作全面開展。1、設備檢查。采取專業(yè)點檢、維修巡檢、崗位崗檢相結合,全員參與設備檢查,對設備進行動態(tài)管理。在設備檢查中各有側重,點檢執(zhí)行專業(yè)點檢,依
15、據四大點檢標準進行專檢,對設備劣化趨勢跟蹤,定修計劃制定、實施。操作崗位人員執(zhí)行崗檢,操作、巡檢中的設備點檢;維修人員注重設備巡檢,設備突發(fā)故障臨時維護。專業(yè)點檢、維修巡檢、崗位崗檢按照點檢定修制的要求科學合理的制定了巡檢計劃網絡圖,有效地防止設備過維修和欠維修造成故障,導致高爐休慢風率升高。2、設備檢修。一般的設備隱患,崗位、維修、專職點檢在日常巡檢時隨時安排處理,對重要隱患制定周密的維護方案,利用定修集中徹底處理。定修時設備檢修項目的制定,以維修技術標準作為指導,點檢、崗位、維修三方參與確認,以狀態(tài)維修作為依據,最終確定檢修項目是否實施,合理安排施工項目計劃;檢修項目確定后多次組織研討項目
16、實施的必要性,施工方案的可行性;在檢修中明確具體施工細節(jié)、時間節(jié)點,對項目進行管控,通過科學合理的項目組織、精密的方案落實,檢修過程中的嚴格管控,檢修時間大大縮短,促進了高爐產能提升。3、高爐休慢風率降低。在日常點檢與定期維護的支撐下,扭轉了設備故障率高不利局面,高爐慢風率由2005年20.9%下降至2010年0.66%,高爐休風率由2005年3.79%降低至2010年1.26%,為高爐生產穩(wěn)定提供了良好保障。圖6:高爐休慢風率趨勢圖六、技術指標進步通過上述技術進步,高爐生產技術經濟指標逐年改善,取得明顯效果。表2:高爐主要技術經濟指標時間利用系數t/(m3.d)綜合焦比Kg/t焦比Kg/t煤比Kg/t風溫爐溫%休風率%2005年3.0795414818610000.83.792006年2.89954346810910600.672.692007年3.17451642612911050.571.942008年3.37451441813611150.551.562009年3.64651241513811160.511.382010年3.6675104101431
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