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文檔簡介
1、故 障 手 冊一、打印日期不好 包打印日期不好的主要表現(xiàn)為日期打印不清晰、打印位置不穩(wěn)定兩種情況,分析原因有以下幾點:1、打印日期不清晰、主要原因印刷輪軸(打印日期橫軸)與傳輸滾輪(紅輪)之間的間隙過大或過1小。如過大,字模上油墨較少,會造成打印不完整現(xiàn)象;如過小,可能造成打印模 (此間隙可用模具 tp no.76602 測量)糊、重影。、打印日期滾輪和傳輸滾輪(紅輪)之間的 o 型圈可能發(fā)生磨損,有可能造成打2印日期有擦痕,或者打印位置不固定,這時如果決定更換“o”型圈,建議將打印日期滾輪兩端的全部換掉。2、打印位置不穩(wěn)定、印刷輪軸(打印日期橫軸)與托架輪軸(帶撥塊的橫軸)位置不同心(有時是
2、1 ,容易造成日期在包上位置可能靠近橫封,或遠離橫封。如果出一端,有時是兩端)現(xiàn)以上情況,可調整限位螺絲使其同心。、印刷輪軸(打印日期縱軸)磨損嚴重,造成打印日期橫軸晃動量加大,此時打2 ,需更換此軸。印位置偏移(可能會打印到包中間位置)3、油墨滾輪(紅輪)轉一周,下面的墨輪(鋼輪)應轉 10-15為宜。4、打印日期墨盒裝置整體位置高度應調整合適,如因印刷輪軸(打印日期橫軸)與傳輸滾輪(紅輪)的間隙過小造成的打印不清晰,可調整螺絲。5、打印日期小鏈磨損或張緊彈片彈力不夠,易造成日期打印錯位。6、如果因油墨質量問題造成打印日期不好,應首先考慮更換油墨。 推薦:快速調整打印日期錯位故障的方法 機器
3、運行狀態(tài)良好時,將折痕滾輪與托架輪軸上的撥塊的位置事先做好標 記。小鏈張緊調整桿要旋在中間位置。如果設備因打印日期不好更換小鏈或調整 打印日期位置時,在設備停止運行的前提下,首先將折痕滾輪參照先前的標記對 齊,再用扳手松開托架輪軸上撥塊螺絲,調整其位置到標記處(此時應注意仍將 。 小鏈張緊調整桿旋在中間位置) 以上方法在實際應用過程中操作很快(熟練后僅需分鐘),而且一次 調整成功率非常高。 對于用螺絲刀在生產過程中對傳動小鏈進行跳齒行為,不推薦各工廠維修人 員使用。二、縱封封合不好1、縱封溫度不正確縱封加熱器損壞;縱封溫度控制器出現(xiàn)故障(可在設備停機時進行拔插復位,1 2生產時切不可進行此操作
4、??;縱封溫度探頭損壞。 ) 32、縱封板位置不好,主要表現(xiàn)在縱封板與包材的運行方向不平行,觀察方法(推薦):正常生產時縱封板上三個白輪中,上下兩個轉,而中間不轉。3、背壓輪位置左右不好或表面 pe 層有損壞,與小白輪的相對位置偏移,此故障調整背壓輪兩端螺絲可解決。4、小白輪表面破損或固定架上反,對于操作人員要求定期更換小白輪。5、縱封氣壓偏離標準值過低或偏離標準值過高,過低易造成封合不牢,過高易造成縱封燙傷。6、紙管跑偏、紙路不穩(wěn)定,會造成紙管縱封與小白輪、背壓輪位置不匹配。7、3p 條在 sa 處貼偏,容易造成縱封封合不好。8、調試機器時如果打維修開關,因迅速到達生產步驟,無菌室內溫較低,可
5、能影響縱封封合。9、包材本身有分層現(xiàn)象,在經過雙氧水槽時,紙邊浸潤較嚴重,影響縱封封合。10、上灌注管位置靠后,造成小白輪與背壓輪之間的壓力過小,從而導致縱封不良。11、雙氧水擠壓滾輪擠壓效果不好,雙氧水殘留量過多,會影響封合。 提示:影響縱封封合主要有滾輪壓力、溫度和氣壓三個主要因素,滾輪壓力和氣壓對于封合有較大影響,而溫度相對影響較小。建議在調整時,如果滾輪壓力正常,優(yōu)先調整縱封氣壓,如無明顯效果,可考慮其他因素。不建議調整縱封溫度來改變封合狀況。三、 橫封封合不好1、橫封功率調整的太小或太大(橫封功率因設備特性不同,參數(shù)不固定,請各工廠 。根據實際情況調整)2、橫封高頻塊內冷卻水供應不能
6、達到正常值(可觀察設備左側閥板),出現(xiàn)冷卻水斷流現(xiàn)象。3、橫封高頻發(fā)生器(tpih)或變壓器出現(xiàn)故障,高頻發(fā)生器故障需要借用特定工具來檢測,或者與同型號對調判斷。4、有的高頻條本身質量有問題,與使用機器存在不匹配現(xiàn)象。5、高頻條因機械原因造成損壞,從而影響封合,例如夾住了灌注管造成表面不平。6、橫封膠條磨損,而且沒有定期更換,會造成橫封封合不良。7、液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障,液壓油乳化嚴重,橫封扣勾拉不緊,導致封合不好。四、 sa(貼條)封合不好1、條跑偏,檢查一下條輸送滾輪是否轉動正常,有無轉動不靈活現(xiàn)象。 。2、sa 封合功率不正確(過大或過?。?、條出現(xiàn)分層現(xiàn)象,在封合后出現(xiàn),條質量問題。4、條
7、庫(條拼接緩沖氣缸)故障,造成條運行時張力不穩(wěn)定。5、sa 壓輪出現(xiàn)故障,上下兩壓輪不平行;壓輪表面 pe 損壞(有的工廠可以將 sa壓輪表明的 pe 進行更換,這樣就不必定購一個輪,節(jié)約了備件費用,具體事宜可向肇東乳業(yè)咨詢)。6、紙路不穩(wěn)定,紙路前后,或左右抖動,造成 sa 封合不好,特別是在包材連接接處。五、夾爪超載報警1、夾爪過載開關損壞(進水或油造成內部接線短路)或過載間隙不正確。2、檢查主馬達離合及剎車間隙不正確,主要表現(xiàn)為剎車間隙過小,在停機時由于夾爪運動慣性造成過載。(需要進一步驗證)3、夾爪過載開關接線有虛接現(xiàn)象(一般都發(fā)生在更換過載開關時,將連接線切斷連 。接,在接頭處出現(xiàn)虛
8、接現(xiàn)象)建議:接線時要將線直接接入接線盒中,不要在原電纜中間截斷取線。4、過載彈片損壞,造成彈力減小。5、夾爪中夾住異物(多數(shù)為人為原因造成),造成夾爪脫開,過載報警。六、包重疊度大1、縱封板位置不好,位置向灌注管方向壓,使得紙板右側部分過于靠內,從而造成重疊度大。2、相對滾輪的位置在調整時過于接近于上灌注管,可調整相對滾輪兩端螺絲來改變其位置。3、下成型環(huán)上藍色的支撐滾輪在調整時位置靠近灌注管,會造成重疊度過大。建議:調整包重疊度后要注意觀察縱封封合情況,如封合不好,做及時調整。七、管封及生產夾紙(主要原因為紙管張力不均勻造成)多發(fā)生于管封及生產開始階段。夾紙多發(fā)生在無菌室內各成型環(huán)上,如在
9、生產過程中出現(xiàn),因考慮到停機造成的損失,建議在外部作適當調整。1、成型環(huán)滾輪間隙應不大于 0.3mm,如大于此間隙,可能造成夾紙。2、紙管橫截面上張力不均勻,松弛的點會容易造成夾紙。3、包材原因,主要是包材表面張力不均勻,造成紙管成型后張力不均勻。4、夾爪對中設定不好,相對于支撐滾輪的位置不好。 緊急處理:當發(fā)現(xiàn)紙路等調整效果不好時,可以將夾紙的成型環(huán)間隙調為 0,嚴重時可讓將成型環(huán)不轉動以暫時維持生產,還可以用縱封扶植裝置小籃輪,將其移到夾紙?zhí)?,用這個輪抵住紙,也可以暫時維持生產,但上述方法不推薦使用,還是要找到夾紙的真正原因為好。八、生產時包內側或包外側有劃痕1、首先檢查包材本身有無缺陷。
10、2、檢查紙路各個滾輪有無凸起不平整之處。3、無菌室內彎折滾輪在打印日期側沾有油墨,時間長了,造成硬質物質,會劃傷包材(包材外側)。4、縱封板有無刮膠處(縱封板位置不好,尤其是縱封板兩端小灰輪頂端掛膠)。5、上下灌注管連接的銷釘向外凸起內側。6、夾爪容量盒墊片表面腐蝕嚴重,造成表面粗糙,夾爪拉包時造成劃傷??焖倥懦椒ǎ涸跓o菌室之前檢查,如沒有刮痕,可排除無菌室前劃包的可能性;夾爪之前無劃痕,可排除無菌室內滾輪劃包的可能性,由此判斷,能很快查找出故障點。十、下灌注管報警:1、 紙路不暢,或緊或松 1 穿錯紙。 2 檢查各滾輪軸承及運轉狀況,尤其雙氧水槽下滾筒易纏 3p 條,應注意檢查。2、 灌注
11、管位置不正 用模具檢查上灌注管位置,如偏差太大可適當調整,上下灌注管連結間隙過 大時進行的補焊會造成上下灌注管連結太緊,也會對拉紙造成影響。3、 液位控制不穩(wěn)定 可按要求檢查液位控制系統(tǒng)設定,或更換液位控制卡、ip 閥、調節(jié)閥、液位 探測器等進行排除檢查4、 導曲馬達,馬達驅動卡故障 1馬達不轉,開不起機來。 2馬達轉速超高,且無法調整。開機多為開不起來。 3馬達轉速不穩(wěn)定,無規(guī)律排包,多為碳刷問題造成。 4馬達線接不正確反轉。 5馬達驅動卡損壞也可造成速度不穩(wěn)定或無法調速。5、 拉耳調整不正確 (不 多表現(xiàn)為圖案穩(wěn)定的拉過或拉不下來后報警??筛鶕嶋H情況進行調整。 可調的過小或無間隙,有損壞
12、設備的可能。)6、 tmcc 卡問題 故障現(xiàn)象不一定。可更換新卡試一試。例 1)有校正,但圖案有較大偏差, 大多開不起機來,偶爾能開起機。例 2)校正氣缸根本無動作,無法開機。7、 圖案校正系統(tǒng)故障 出現(xiàn)不穩(wěn)定的圖案校正動作。檢查氣缸、氣管、電磁閥等部件。如氣缸內漏。8、 支撐滾輪位置不好 支撐滾輪對拉紙影響較大,通過調整其左右位置可改善拉紙。調整時應考慮 對包裝成形的影響。9、 控制面板上的圖案微調 圖案微調鈕的調整對包裝折痕有調節(jié)作用,同時也會影響拉紙(需要討論)。10、 打印裝置阻尼輪、擠壓滾輪的氣壓對拉紙都有阻尼作用,相應調整可以改善 拉紙狀態(tài)。11、 包材與機器不匹配 單獨分析包材和
13、機器都沒有問題,但兩者結合就會出現(xiàn)不匹配現(xiàn)象,利樂公司有專門的部門研究此問題。十一、高頻報警:1、 傳輸電纜短路或斷路。 電纜出現(xiàn)故障時用萬用表可測出來,在 ih 發(fā)生器上多反應為負載報警。2、 變壓器故障 一般無法測量其好壞,實測應是內芯與外芯導通的。反應為負載報警。3、 高頻條連接導軌漏電、反應為負載報警。4、 高頻條上粘有包材鋁箔、反應為負載報警。(鋁箔可能把兩根銅條短接)5、 。 高頻功率調整值太低,ih 表現(xiàn)為輸出電壓低報警(低于 300)6、 ih 發(fā)生器自身故障。 ih 發(fā)生器也會出現(xiàn)主電源低報警。有的機器在打開維修開關后試機時也會出 現(xiàn)高頻報警,正常升溫可解除。7、 脈沖傳送器
14、連軸結斷或角度編碼器問題。 也會出現(xiàn)高頻報警,同時也可能出現(xiàn)強電報警。十二、終端卡包:1:滑槽或彈片位置不正,滑槽打開關閉不順,產生變形包而卡包(彈片不可調的太 。緊)2:紙管沖灑冷卻水量不可過小,高頻冷卻水流量不夠可導致連包、刮包。3:站鏈角度不對,停止分度時高于滑槽平面。4:分包桿推不到位。5:雙排鏈設定有誤或鏈子過長,拔包爪安反。托架位置不平。6:側排包器位置不好。7:側排包器皮帶或軸承損壞,及運行中受阻。8:側排包器離合器近接開關感應位置不正確。9:包裝折角封合不良造成卡包。10:包形不好造成卡包。十三、噴霧失?。?、 灌注失?。撼绦蚪档筋A熱三,可能原因:電磁閥損壞,管路或噴霧杯蓋上的
15、過濾器(這個過濾器容易被忽略)堵塞,管路泄漏,噴霧氣壓過大或過小。程序說明:plc 在第 11 秒檢測雙氧水是否達到高液位,如沒有達到高液位則是灌注失敗,它表明雙氧水要在11 秒內達到高液位,過早達到高液位而在第 11 秒沒有保持住也是不行的。2、 噴霧失敗:程序將降為通風,可能原因:電磁閥損壞、壓縮空氣過濾器堵塞(無菌過濾器,在閥板上)、管路泄漏、噴霧氣壓過大或過小。程序說明:plc 在第 11.120 秒內檢測雙氧水是否到達低液位,如果到達低液位屬于噴霧過快噴霧失敗,設計者希望噴霧要均勻,不要噴的過快,否則會影響噴霧效果;另外 plc 在大于 51 秒后檢測噴霧杯內必須是低液位,裨蚴粲諗縹
16、砉堋收鮮道胺治觶?、 故障部位:下隨動臂上的與凸輪接觸的軸承2、 故障現(xiàn)象:夾爪間隙變大,達到 2.4mm,生產中包切不斷。3、 故障解決:檢查發(fā)現(xiàn)凸輪接觸軸承損壞,更換后重新設定夾爪。(建議:檢查時 還應檢查導桿上的連結、過載裝置、隨動臂連接處軸承等,只要下臂到夾爪連接 處有一處磨損就會影響夾爪間隙。 )1、 故障部位:站鏈2、 故障現(xiàn)象:生產中站鏈錯位,停止分度時站鏈位置不正確。3、 故障解決:由于變形包卡包后造成站鏈錯位,分度裝置內離合脫開,可用手向終 端方向搬動站鏈使其復位。1、 故障部位:折角加熱器2、 故障現(xiàn)象:頂角或底角不加熱,且 f7、f8 分別跳閘。3、 故障解決:拔開加熱器
17、插排,測加熱端四根線間內阻。正常應分成兩組,并且互 不相通,不接地為正常。本例為四線全通,并有接地現(xiàn)象。處理加熱器內短路點 后正常。折角粘不好也可能是內部瓷管或瓷片有損壞1、 故障部位:右夾爪2、 故障現(xiàn)象:夾爪打桇。3、 故障解決:故障是由于扣勾提升輪掉下來造成的,右夾爪打不開被左夾爪頂變形 了。本例拆下夾爪臂,敲平后安裝并重新設定。(為防止夾爪打桇可進行如下檢 查:脈沖傳送器皮帶、脈沖傳送器液壓閥及觸發(fā)間隙、液壓壓力系統(tǒng)、液壓油質 量、扣勾打開間隙、提升凸輪間隙、扣勾復位弾簧及設定、扶持裝置大彈簧(建 議 8000h 更換)、扣勾的磨損等)。1、 故障部位:夾爪過載開關2、 故障現(xiàn)象:分別
18、觸發(fā)左右過載開關觸摸屏上不報警。3、 故障解決:斷開左右開關在接線端子上的接線點、觸摸屏上有過載報警。證明 左右開關都處在斷路狀態(tài),再查左右開關線,發(fā)現(xiàn)右開關線接頭有短路。而左 側開關線正常證明開關內部損壞。(關于過載的建議:1、檢查 21 對弾簧片弾 力及切離力。2、過載開關接線不要有接頭。3、過載開關觸發(fā)間隙的設定要符 ) 合要求,間隙為 0.8mm 塞尺塞入時不報警,0.9mm 塞尺塞入時報警。1、 故障部位:終端壓力裝置2、 故障現(xiàn)象:包裝底部折翼上有壓的痕跡3、 故障解決:首先判斷是兩夾爪都出現(xiàn)這種包還是單爪出現(xiàn),結果是兩爪都出。 可以初步判斷為終端故障。根據壓痕的位置對終端壓力裝置
19、進行檢查,發(fā)現(xiàn)右 側冷卻水管有被壓力塊磨過的痕跡,手動驅動壓力裝置下壓,發(fā)現(xiàn)壓力塊與冷 卻水管位置配合不好,有磨擦,修正冷卻水管后試機正常。1、 故障部位:終端雙排鏈撥包器2、 故障現(xiàn)象:分包器卡包3、 故障解決:包在斜向上運行中不穩(wěn)定,發(fā)現(xiàn)左右雙排鏈拔爪平面方向不同,左 側向上推包時平面向下,造成推包不穩(wěn),改正左側兩個拔爪后故障解除。1、 故障部位:脈沖傳送器2、 故障現(xiàn)象:無規(guī)律變形包,并伴有折痕不正確。3、 故障現(xiàn)象:判斷為夾爪拉紙不穩(wěn)定,停機發(fā)現(xiàn)角度盤上指示度數(shù)與八進制數(shù)碼 管顯示有幾度偏差。后用手活動角度編碼器連軸結發(fā)現(xiàn)斷了,但運行中可以掛 (生產中如發(fā)現(xiàn)連軸結斷可用皮套固定暫時使用
20、, 住。更換連軸結后運行正常。 如果連軸結損壞較頻繁,應檢查軸是否彎或磨損)1、 故障部位:主馬達離合器2、 故障現(xiàn)象:輸出模塊“f”報警3、 故障解決:輸出模塊“f”報警一般有兩種可能,一是模塊問題,二是負載有 短路點。檢查方法應首先排除負載短路。關斷機器電源,拆下該模塊上所有輸 出連線排,再給上電源看模塊是否有報警,如有說明模塊故障,如沒有可用萬 用表測各輸出點對地電阻,本例中發(fā)現(xiàn)離合器對地阻值非常小說明此線路有短 路點。后經檢查為離合線圈輸出頭根部短路。1、 故障部位:外部清洗泵2、 (清洗泵轉) 故障現(xiàn)象:外部清洗不循環(huán)。3、 故障解決:外部清洗時不循環(huán),可分為泵轉與不轉兩種,后一種可
21、能是液位原 因(程序內部要求在一定時間內達到液位,如達不到則報警),前一種是泵本 身或管路原因造成的。本故障經檢查為泵內葉輪有大量臟物,清除后正常。1、 故障部位:雙氧水槽液位2、 故障現(xiàn)象:開機一至二小時雙氧水槽液位報警停機,重開機后仍可運轉一至二 小時。3、 故障解決: 生產中液位不能長時間維持,可能是由于生產中損耗量補充不上。 觀察 plc 可以看到 y108 閥動作情況,停 5 分鐘工作 1 分鐘,可以斷定控制系 統(tǒng)工作正常,故障在 y108 閥上,更換 y108 閥后正常了。 吸氣閥氣缸內密封不良,造成氣缸動作不穩(wěn)定,使無菌室內壓力不穩(wěn)定, 影響雙氧水液位。1、 故障部位:雙氧水槽液
22、位2、 故障現(xiàn)象:開機雙氧水槽低液位報警停機。3、 故障解決:無菌室內壓力太高雙氧水泵不上去,后發(fā)現(xiàn)氣刀過濾器被 3p 條 堵住。1、 故障部位:條碼電眼2、 故障現(xiàn)象:開機電眼報警。3、 故障解決:1、電眼報警一般情況是電眼鏡頭臟,可清潔處理(清洗時電眼應 。2、條碼偏離電眼或 用塑料布作防水保護,因為這時電眼沒有壓縮氣的保護) 靈敏度、水平性不好所致。如果是電眼與紙管條碼偏離,可調紙管或電眼位置。 如靈敏度或水平性不好,應把水平性作為重點(清洗時需要挪開電眼時要盡量 推電眼金屬部分,以防止電眼位置發(fā)生變化)。3、并不排除包材本身條碼有問 題(例如包材長度過長或過短,有印刷圖案近似于條形碼情
23、況)。1、故障部位:下灌注管2、故障現(xiàn)象:開機拉紙校正混亂,下灌注管報警。3、故障解決:檢查校正系統(tǒng)無異常,但圖案校正混亂。測導曲馬達轉速沒有感到明顯變化,后突然發(fā)現(xiàn)有偷停現(xiàn)象。更換電機碳刷無效,更換導曲馬達后開機正常。考慮是馬達內部有輕微短路。1、 故障部位:滑槽2、 故障現(xiàn)象:包裝頂角橫封邊有翻到另一側成型現(xiàn)象(變形包)。3、 故障解決:此現(xiàn)象是由于包裝在滑槽下落到站鏈時位置不好,橫封邊沒有穩(wěn)定 的落入兩站鏈板間的縫隙中。一般通過調整滑槽左右位置就可以解決,同時也 可根據情況調整滑槽弾片。1、 故障部位:噴霧液位繼電器2、 故障現(xiàn)象:噴霧灌注失?。ù斯收鲜强荚嚂r人為設置)3、 故障解決:噴霧灌注時液位信號送到液位繼電器后,又被延時送出,液位繼電 器應把延時設為 0 是正常的,被人為設為大于 0 后可造成此故障。1、 故障部位:接紙接頭檢測器2、 故障現(xiàn)象:排包(一般為三包)3、 故障解決:接紙接頭檢測裝置靈敏度調整不良可造成此故障。生產中引起排包 的原因很多,敬請補充。1、 故障部位:外部清洗泵供電接觸器2、 故障現(xiàn)象:外部清洗泵易跳閘。3、 故障解決:在外部清洗剛開始循環(huán)時,測接觸器下接口三相電壓,有一相電壓 明顯偏低,并且不穩(wěn)定,此現(xiàn)象多是由于某相供電有虛接現(xiàn)象或馬達本身內部 有虛接,可斷開馬達供電連接,用搖表判斷馬達的
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