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淺議關于煤炭行業(yè)生產系統(tǒng)的升級與改造 海文慧 河北省冀中能源股份有限公司邢臺礦洗煤廠河北邢臺054000 摘要:邢臺礦洗煤廠通過加大外購煤力度和優(yōu)化煤各配比,確保了有限資源最大限度回收,實現(xiàn)了精煤產量創(chuàng)新高;通過精煤均質化項目的成功應用,保證了精煤質量的穩(wěn)定性;通過煤泥干燥系統(tǒng)的升級改造,實現(xiàn)了該系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,開發(fā)了新的利潤增長點。 關鍵詞:煤炭;升級改造;系統(tǒng) 冀中能源股份有限公司邢臺礦位于河北省邢臺市郊區(qū),是冀中能源股份有限公司的大型現(xiàn)代化礦井之一。邢臺礦現(xiàn)有煤炭產品主要有1/3焦精煤、洗混煤、煤泥等。邢臺礦在煤炭企業(yè)中率先通過ISO9001國際質量管理體系認證,多項指標居國內同行業(yè)前列,先后被原煤炭部及國資委命名為“煤炭管理標準化礦井”、“煤炭質量信得過單位”、“質量標準化特級礦井”、“企業(yè)文化示范礦”和“國家煤炭一級企業(yè)”。 1實施背景 煤炭是世界上儲量最多、分布最廣的常規(guī)能源,也是最廉價的能源。我國是“富煤、貧油、少氣”的國家,這一特點決定了煤炭將在一次性能源生產和消費中占據(jù)主導地位且長期不會改變。煤炭行業(yè)的發(fā)展是國家重點整治的范疇,因此,其對煤炭行業(yè)的投資將以產業(yè)升級和技術改造為主。 2實施內涵 為抓住這一契機,作為主要創(chuàng)收單位的洗煤廠,不但要克服原煤入洗不足的壓力,加大外購煤力度,千方百計地增加精煤產量,而且通過優(yōu)化煤種配比、精煤均質化項目,確保有限資源最大限度回收,保證精煤質量,同時通過煤泥干燥處理,努力開發(fā)新的利潤增長點。 3主要做法 3.1堅持購煤優(yōu)化配洗,精煤產量再創(chuàng)新高 煤質科嚴考核、盯現(xiàn)場、跟循環(huán),狠抓自產原煤質量關,堅持全面檢查與重點抽查相結合,嚴把調煤購煤入口關。與此同時,隨著邢臺煤礦儲煤量的不斷減少,礦井所產原煤已經不能滿足洗煤廠的入洗需求,因此,必須實現(xiàn)有限資源量的充分回收;針對不同階段入洗原煤煤質實際情況,適時調控各質量控制指標,牢牢掌握質量控制的主動權,穩(wěn)占市場。 3.2精煤均質化成功應用,解決質量波動問題 急需解決精煤質量波動問題。邢臺礦洗煤廠現(xiàn)有A、B兩套浮選系統(tǒng),xx年在A系統(tǒng)增加一臺快開壓濾機,該系統(tǒng)解決了洗煤廠浮選精煤集中卸料問題,實現(xiàn)浮選精煤產品緩存、均質化給料,從根本上解決浮選精煤壓濾機集中卸料造成的精煤產品質量波動,制約精煤回收率進一步提高的問題。 3.3煤泥干燥升級改造,實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運轉 隨著原煤入洗量的增加,伴隨著邢臺煤礦礦井的延伸,煤泥的產量逐年增多,目前我廠每年采用壓濾機回收的壓濾煤泥約18萬噸,現(xiàn)全部地銷民用,銷售市場狹窄且受季節(jié)影響嚴重,尤其在銷售淡季,由于受煤泥場地限制,直接制約了生產的正常進行,此外煤泥在雨水季遇水易流失,春秋季煤塵飛揚,嚴重影響了廠區(qū)環(huán)境。 3.3.1干燥系統(tǒng)運轉期間相關設備出現(xiàn)的問題。首先,由于洗煤廠對壓濾煤泥粘濕特性預計不足,造成滑架在運轉中負荷大,滑架多次出現(xiàn)結構性斷裂的問題;在壓濾煤泥水分低時,煤泥下料不順暢,容易出現(xiàn)“蓬料”現(xiàn)象造成緩存?zhèn)}內下料端出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,造成正壓給料機輸送量不足問題;經過摸索發(fā)現(xiàn),只有正壓給料機才能正常輸送。其次,煤泥輸送系統(tǒng)在運行過程中,布料螺旋出現(xiàn)了驅動端擠壓煤泥“漏料”現(xiàn)象,長期擠壓會造成驅動端阻力增加,造成負荷過大的問題;干燥機運轉中極易出現(xiàn)“纏軸”現(xiàn)象,造成干燥機負荷過大的問題;因煤泥組成中高灰物質較多,造成干煤泥輸送機運轉時耐磨襯板磨損較快,襯板極易脫落,造成事故。 3.3.2系統(tǒng)相關環(huán)節(jié)和設備適應性改造。首先,對倉內滑架框架受力進行分析,發(fā)現(xiàn)斷裂主要在液壓推動桿所在的滑架主梁斷裂,壓濾煤泥水分的降低一定程度上增加了滑架運行阻力;滑架框架焊接部分強度較差,容易出現(xiàn)斷裂。同時,去掉緩存?zhèn)}下部液壓閘板,將正壓給料機進料端法蘭面緊貼倉體底板平面,盡可能降低煤泥下料距離,解決了正壓給料機進料端堵塞問題。其次,試驗性的在干燥機腔內扇形葉片上加置小型刮刀,以便將干燥機轉動時,“纏軸”物料能夠被快速刮掉,降低“纏軸”的時間,從而延長持續(xù)給料時間,達到提高處理量的目的。針對布料螺旋出驅動端擠壓煤泥“漏料”現(xiàn)象,洗煤廠將驅動端部分螺旋去除,從而避免傳動時受力不均。 3.3.3系統(tǒng)優(yōu)化改造后的效果。經過相關設備一系列的摸索性改造后,系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定,干燥系統(tǒng)8月上旬對改造后系統(tǒng)進行了探索性生產,通過對系統(tǒng)工藝參數(shù)的不斷優(yōu)化,系統(tǒng)處理能力逐步上升。 3.4節(jié)支新技術 3.4.1奧瑞篩激振器改造。針對本激振器上的軸承用正常方法無法拆卸和安裝定位的難題,洗煤廠根據(jù)激振器的特征尺寸,自己設計制作了拆卸和安裝的專用工具共4套。具體為雙筒螺栓固定雙主軸拆除器、單筒螺栓固定軸肩定位器、單筒單軸承內外圈平行安裝器和絲杠加長筒偏心塊安裝器。 3.4.2自制非接觸式風力清掃器。由于矸石水分較大,矸石皮帶上容易粘連小矸石粒,現(xiàn)場衛(wèi)生差,如果不及時清理還可能影響皮帶正常運轉,為了把這部分小矸石粒處理下來,需要在皮帶機尾增加清掃器,傳統(tǒng)清掃器效果不好,后改為進口清掃器,雖然效果有所改善但沒有從根本上解決問題,而且進口清掃器價格昂貴,更換頻繁,由于跟皮帶接觸,大大減少了皮帶壽命。 3.4.3新材料在設備上的應用。洗煤廠MMD破碎機齒板國外進口,造價高,而且進貨周期長達四個月,而且安裝尺寸不能達到百分之百合格,總有不合適的地方,現(xiàn)與廠家聯(lián)系,制造模具,以保證制作齒板尺寸的合格率。洗煤廠使用渣漿泵比較多,過流部件磨損程度不同,葉輪后護板磨損厲害,而前護板相對完好。洗煤廠聯(lián)系上海利達高分子耐磨材料廠,對過流部件使用高分子材料進行修復,不僅增加了部件的耐磨性,而且避免整個部件的更換,減少不必要的材料支出。 4綜述 洗煤廠煤泥干燥系統(tǒng)煤泥經干燥后產品成細小顆粒散狀,可實現(xiàn)連續(xù)、均勻摻入中煤,形成市場適用范圍廣、污染小、便于運輸儲存、利潤高的新混煤,不僅能產生可觀的經濟效益,而且對于大氣、水質等環(huán)境污染的治理也能起到積極的作用。另外,洗煤

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