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文檔簡介

一、轉子組件結構及技術要求轉子組件材料為25Cr3MoA鋼,如圖1所示,零件除T面及柱塞孔外,整體鍍錫。滲氮深度0.15~0.35mm,柱塞孔用銅塞隔離,滲氮表面硬度≥600HV,中心硬度24~37HRC,按HB5013—1996Ⅳ-ⅡN檢驗。圖1轉子組件結構二、滲氮工藝過程及結果

滲氮處理采用的設備為尼翠斯氣體滲氮爐,滲氮處理前依據生產程序軟件進行各項參數設置(見表1),在(500±5)℃下保溫50min進行強滲,氨分解率為21%,在(530±5)℃下保溫800min進行擴散,氨分解率為79%。

表1

滲氮工藝參數

經此程序滲氮后,對滲層及中心進行金相檢查時發(fā)現存在除索氏體及適量氮化物外,距表面一定距離處存在“黑線”組織(見圖2)。

圖2

氣體滲氮后滲層組織三、分析與討論一般認為,滲氮產生金相組織不合格的原因主要是氣氛氮勢過高、滲氮溫度過高和滲氮前處理時發(fā)生表面脫碳或細化晶粒不夠等。從圖2金相組織可以看出,氣體滲氮后局部存在網狀氮化物及異?!昂诰€”組織,心部組織為索氏體組織,邊緣組織未發(fā)現明顯的脫碳及晶粒粗大現象。對“黑線”組織進行電鏡及能譜分析,如圖3所示。電鏡圖片顯示,黑線為凸起物,應為與基體不同的物質,能譜線掃描顯示,凸起部位含氮高于基體。

圖3

對“黑線”組織進行能譜線掃描由圖3可以看出,“黑線”組織可以認定為其為波紋狀氮化物。滲層中產生網狀或波紋狀氮化物的原因有,滲氮溫度過高、液氨含水量大、晶粒粗大、制件有尖角銳邊、氣氛氮勢過高及表面脫碳嚴重等。依據以上原因對設備及使用氨氣進行檢查,設備質量流量計、爐溫均勻性均未發(fā)現異常,更換瓶裝氨氣后仍發(fā)現波紋狀氮化物存在。且從圖2可以看出,制件滲氮層組織未發(fā)現明顯的脫碳及晶粒粗大現象。同時,因車間供氣條件改變,在實際生產過程中使用液氮轉化的氮氣,因此懷疑氣體滲氮使用的氮氣,由液氮氣化并流轉至氮氣包后,在通往滲氮爐過程中存在異常,需進一步進行試驗驗證。四、試驗驗證在氣體滲氮程序未更改的前提下,僅對使用的氮氣進行更改,用高純氮(99.999%)作為排氣及淬火冷卻介質后發(fā)現,滲氮層未發(fā)現波紋狀氮化物,滲層組織得到顯著改善(見圖4)。

圖4氣體滲氮后滲層組織及心部組織(高純氮)

為證實氣體滲氮過程中氮氣對組織的影響,在氣體滲氮程序未更改的條件下,僅對使用的氮氣進行更改,用純氮(99.99%)作為淬火冷卻介質后發(fā)現,滲氮層局部存在斷續(xù)的“黑線”組織,滲層組織有一定的改善(見圖5)。

圖5氣體滲氮后滲層組織及心部組織(普氮)五、結論與建議氣體滲氮后在滲層位置發(fā)現的“黑線”組織屬于波紋狀氮化物,在實際生產過程中使用液氮轉化的氮氣作為輔助用氣時,需排查

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