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文檔簡(jiǎn)介

論正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)的應(yīng)用【摘要】以平朔煤矸石發(fā)電廠4#機(jī)除灰系統(tǒng)為例,參照以往各個(gè)電廠除灰系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性的解決,實(shí)際除灰系統(tǒng)的平穩(wěn)安全運(yùn)行。

【關(guān)鍵詞】除灰;配置;調(diào)試

1.引言

平朔煤矸石發(fā)電廠4#機(jī)已于2009年6月通過(guò)168試運(yùn)并順利移交業(yè)主,到現(xiàn)在已經(jīng)有一年左右。在此期間,由我單位負(fù)責(zé)施工并調(diào)試維護(hù)的4#爐除灰系統(tǒng),在試運(yùn)期間,未發(fā)生堵灰阻塞現(xiàn)象,運(yùn)行穩(wěn)定,并在移交電廠運(yùn)行后的1年當(dāng)中,也未發(fā)生堵灰現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期的機(jī)組運(yùn)行,平朔煤矸石發(fā)電廠4#爐干除灰系統(tǒng)已圓滿達(dá)到原先的設(shè)計(jì)參數(shù)。下面就其在調(diào)試運(yùn)行期間的問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)分析,不足不處,請(qǐng)予以指導(dǎo)。

2.工程概況

山西平朔電廠廠址位于山西省北部朔州市的西部,位于安太堡車站西北約2km處,南距朔州市約18km。本期工程擬在電廠一期工程廠區(qū)擴(kuò)建端擴(kuò)建2×300mw燃煤直接空冷循環(huán)流化床機(jī)組,3#機(jī)于2008年6月移交投產(chǎn)發(fā)電,鍋爐所配煙氣凈化裝置為一臺(tái)fmfbd-51880型分室定位反吹袋式除塵器,共設(shè)3排,每排5個(gè)灰斗,共15個(gè)灰斗。輸灰系統(tǒng)為華通克萊德設(shè)備,最遠(yuǎn)水平輸送距離約為300m,90℃彎頭10個(gè)。鍋爐然煤量按256.95t/h設(shè)計(jì),在某些特殊情況下,飛灰總量可達(dá)到灰渣總量的80%,最大飛灰量可達(dá)135.442t/h。鍋爐燃燒的煤質(zhì)特性見表1,在額定工況下分別計(jì)算的設(shè)計(jì)煤種與校核煤種灰渣量見表2。

工作流程:

#3爐除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)為微正壓氣力除灰系統(tǒng)。從電除塵器分離下來(lái)的干灰經(jīng)入口圓頂閥進(jìn)入倉(cāng)泵,然后用0.3mpa壓縮空氣將干灰通過(guò)輸灰管路吹到灰?guī)靸?nèi),通過(guò)灰?guī)祉敳康牟即龎m器將干灰與空氣分離后,空氣排往大氣,干灰落入灰?guī)?,再?jīng)過(guò)灰?guī)煜碌母苫疑⒀b機(jī)裝車外運(yùn),供綜合利用。

運(yùn)行條件:飛灰輸送系統(tǒng)采用連續(xù)運(yùn)行方式。運(yùn)行模式見下表3。

儀表用壓縮空氣氣源

儀表用壓縮空氣系統(tǒng)供氣壓力為0.45~0.8mpa,最高溫度為50℃。

3.技術(shù)條件

3.1飛灰量:

在bmcr(最大連續(xù)出力),最差煤質(zhì)時(shí)一臺(tái)爐的飛灰量:101.58t/h

3.2布袋除塵器除灰系統(tǒng):

(1)布袋除塵器內(nèi)的設(shè)計(jì)煙氣壓力約為1000pa。短時(shí)最大:1300pa。

(2)布袋除塵器排灰溫度:120℃

經(jīng)過(guò)對(duì)系統(tǒng)的試運(yùn)調(diào)試,在鍋爐負(fù)荷達(dá)到170mw時(shí),系統(tǒng)開始出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,我們對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,情況如下:

(1)拆除管路,進(jìn)行空吹,并未發(fā)現(xiàn)管路內(nèi)有雜物和影響正常運(yùn)行的物質(zhì)。

(2)并對(duì)灰粒的大小進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)灰粒有偏大的現(xiàn)象,說(shuō)明鍋爐燃燒不是很充分。在現(xiàn)有的輸送氣量上很難將這樣的灰份輸送。

(3)在對(duì)堵灰管路進(jìn)行排通時(shí)發(fā)現(xiàn),堵灰位置較集中于管路彎頭前,且在正常排堵吹掃時(shí),效果不大,堵灰很難被吹走,只能拆管進(jìn)行排灰。

(4)對(duì)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)所定運(yùn)行周期時(shí)間偏大,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行周期時(shí)間較小。

(5)在對(duì)運(yùn)行周期時(shí)間調(diào)整后,周期變小了,但頻次變大。這樣造成空氣源動(dòng)力不足。

(6)在正常的運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),同一個(gè)電場(chǎng),各個(gè)輸灰泵投運(yùn)時(shí)間間隔較小,只有2秒時(shí)間,這樣同一個(gè)電場(chǎng)5個(gè)輸灰泵內(nèi)的灰份同時(shí)輸送,勢(shì)必造成管路堵塞的現(xiàn)象。

6.通過(guò)問(wèn)題分析,找出問(wèn)題的所在,我們協(xié)同設(shè)備廠家、設(shè)計(jì)院與公司項(xiàng)目部專工共同解決,并制定出可行的實(shí)施方案。

(1)針對(duì)管路堵塞問(wèn)題,我們將4#爐所有除灰管路,全部進(jìn)行了拆除檢查,并對(duì)其進(jìn)行吹掃,并未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有焊條頭等雜物,由此斷定,造成堵管的原因不是由于管路內(nèi)有焊條頭等雜物造成的。

(2)在進(jìn)行拆管處理堵管的時(shí)候,我們對(duì)排到外部的灰份進(jìn)行了粒度檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)灰份為粒度為140mm顆粒,但實(shí)際最大值已經(jīng)達(dá)到了1mm,平均也有0.5mm,這樣在除灰管道內(nèi),在現(xiàn)有的設(shè)計(jì)參數(shù)下運(yùn)行,對(duì)于168試運(yùn)期間鍋爐燃燒不充分的煤灰,克萊德現(xiàn)有的運(yùn)行方式顯然是不能正常運(yùn)行的。

(3)另外,由于管路中存在著這樣的大粒度的積灰,使其在管路拐彎前進(jìn)行了堆積,在一次次的輸灰過(guò)程中,積灰越積越多,最終造成管路的堵塞。在排堵時(shí),管路中的積灰已經(jīng)堆積較為嚴(yán)實(shí),所以在排堵時(shí)是很難將管路中的積灰排放至灰?guī)斓摹?duì)于這個(gè)問(wèn)題,在內(nèi)蒙臨河電廠1#、2#爐,河曲2*600mw的兩臺(tái)爐試運(yùn)中,除灰系統(tǒng)也出現(xiàn)過(guò)這樣的問(wèn)題。而且在今后的運(yùn)行中也可能出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,那樣對(duì)于電廠的運(yùn)行人員是不利的。為此,我們經(jīng)過(guò)思考,又對(duì)飛灰在管路中運(yùn)行的位置進(jìn)行比較后,決定在管路中較易堵灰的地方增加臨時(shí)排堵管,并安裝一個(gè)手動(dòng)球閥。但通過(guò)與克萊德廠家人員進(jìn)行溝通后,廠家人員不同意在廠區(qū)輸灰管路中增加排堵管。

(4)除灰的運(yùn)行數(shù)據(jù)是廠家工代在編程時(shí)輸入的,是對(duì)于滿負(fù)荷狀態(tài)下的運(yùn)行參數(shù)。但在機(jī)組開始的鍋爐吹管,小負(fù)荷運(yùn)行時(shí),現(xiàn)有的運(yùn)行參數(shù)是不合適的。由于布袋除塵器的除塵特點(diǎn),除塵器各個(gè)除塵區(qū)域的清灰量是相同的,進(jìn)入除灰系統(tǒng)每個(gè)電場(chǎng)的灰量也都一樣,這樣,對(duì)于非正常運(yùn)行的除灰系統(tǒng),仍用滿負(fù)荷狀態(tài)的運(yùn)行參數(shù),灰份是很難排走的,就需要對(duì)此進(jìn)行參數(shù)的更改。通過(guò)調(diào)整灰斗的落料時(shí)間,來(lái)調(diào)整出灰量的大小,降低周期循環(huán)時(shí)間,實(shí)際除灰的可靠運(yùn)行。

(5)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的兩個(gè)儲(chǔ)氣罐很難滿足除灰系統(tǒng)的正常用氣。(現(xiàn)有儲(chǔ)氣罐為一個(gè)5m3,一個(gè)為2.5m3),經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)一電場(chǎng)和二電場(chǎng)同時(shí)運(yùn)行時(shí),儲(chǔ)氣罐中的氣壓會(huì)突降至0.58mpa以下。這樣在正常的輸送周期中,當(dāng)灰份輸送至一半時(shí),會(huì)由于后續(xù)的源動(dòng)力降低,而氣源沒有及時(shí)補(bǔ)充,造成氣源不足,使得灰份在半途中突然造成速度降低,這樣,當(dāng)遇到管路彎頭時(shí),灰份便會(huì)停積,影響正常的輸灰運(yùn)行。但是,在解決了這個(gè)問(wèn)題的以后,堵灰還是發(fā)生。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)還是由于進(jìn)入輸灰管路中的氣壓不足造成的。而該設(shè)備的空氣進(jìn)氣側(cè),裝設(shè)有節(jié)流孔板,每個(gè)節(jié)流孔板都開有大小不等的小孔。經(jīng)與廠家工代討論后認(rèn)為是節(jié)流孔板問(wèn)題,并由廠家工代設(shè)計(jì),將孔板更改后,加大進(jìn)氣量,重新安裝。經(jīng)測(cè)試,氣源已可以滿足正常的輸灰需要。

(6)對(duì)于我們提出的第六個(gè)問(wèn)題,廠家認(rèn)為在現(xiàn)有的機(jī)組負(fù)荷狀態(tài)下是可以滿足條件的。

7.方案的落實(shí)

對(duì)于我們提出的方案,廠家和設(shè)計(jì)院均認(rèn)同,可以照此執(zhí)行。后在機(jī)組停機(jī)檢修中將上述方案全部落實(shí)處理(除第六條未處理外,其余均作了處理)。當(dāng)機(jī)組重新啟動(dòng)后,由小負(fù)荷到滿負(fù)荷,到168試運(yùn)期,除灰系統(tǒng)未出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,所裝設(shè)的排堵管也沒有用上。

通過(guò)我們的努力,機(jī)組移交電廠后的300多天的運(yùn)行中,平朔4

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