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文檔簡介
精品文檔-下載后可編輯密山市朝陽熱電有限責(zé)任公司75t/h循環(huán)流化床鍋爐點(diǎn)火節(jié)油分析[摘要]通過對哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-75/5.3-L.MG4型循環(huán)流化床鍋爐的多次點(diǎn)火操作,暴露出設(shè)計、安裝方面存在的缺陷以及影響點(diǎn)火的問題,并分析了床上槍協(xié)助點(diǎn)火存在的缺點(diǎn),根據(jù)存在的問題,進(jìn)行了改進(jìn)和完善,從而保證了鍋爐的正常順利啟動和運(yùn)行。
[關(guān)鍵詞]循環(huán)流化床鍋爐HG-75/5.3-L.MG4床下槍點(diǎn)火
1.前言
2022年密山市朝陽熱電有限責(zé)任公司分別對三臺HG-75/5.3-L.MG4型循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行了點(diǎn)火啟動并轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)行。在其后相當(dāng)長的運(yùn)行時間中,該型號鍋爐一直存在著床溫?zé)o法升至正常投煤溫度,點(diǎn)火啟動困難,甚至多次出現(xiàn)結(jié)焦的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了鍋爐的正常運(yùn)行。
2.點(diǎn)火系統(tǒng)簡述
該型號鍋爐采用床下、床下動態(tài)點(diǎn)火,在風(fēng)室后側(cè)布置兩臺點(diǎn)火器(每個400Kg/h),床上布置兩個輔助油槍(每個300Kg/h),點(diǎn)火用油為#0輕柴油。點(diǎn)火系統(tǒng)由就地點(diǎn)火控制柜、點(diǎn)火槍、電動推進(jìn)器、火焰監(jiān)測裝置、油槍和快速啟閉閥等組成,能夠?qū)崿F(xiàn)安全可靠的就地點(diǎn)火功能和滅火保護(hù)功能,同時,能夠?qū)崿F(xiàn)DCS遠(yuǎn)程控制點(diǎn)火油壓。其中床下點(diǎn)火槍的火焰噴入床下燃燒器后產(chǎn)生的熱煙氣直接加熱鍋爐床料,對床料溫度的提升起著最關(guān)鍵的作用;床上點(diǎn)火槍布置在爐膛前墻下二次風(fēng)口內(nèi),火焰直接噴入爐膛床料上部,絕大部分的熱量都被用來加熱煙氣,對床料的加熱作用很小。3.點(diǎn)火中存在的問題及處理
3.1床上槍協(xié)助點(diǎn)火帶來的問題
3.1.1床上槍穩(wěn)燃罩附近(二次風(fēng)口)澆注料脫落導(dǎo)致埋管磨損
經(jīng)過幾個運(yùn)行周期后發(fā)現(xiàn),兩臺爐床上槍穩(wěn)燃罩附近(二次風(fēng)口)澆注料均出現(xiàn)了不同程度的脫落現(xiàn)象,脫落比較嚴(yán)重的已經(jīng)造成埋管嚴(yán)重磨損,處于爆管的邊緣。當(dāng)時采取了用可塑料修補(bǔ)的方法,但效果均不理想,一個運(yùn)行周期(約100天)后檢查發(fā)現(xiàn)修補(bǔ)的可塑料重新脫落。這個問題嚴(yán)重制約著鍋爐的長周期運(yùn)行,并且存在著爆管的重大隱患。經(jīng)過現(xiàn)場測量和分析,床上槍下傾角度小于二次風(fēng)口下傾角度,二次風(fēng)口外緣上部在柴油霧化角內(nèi),導(dǎo)致高溫火焰直接燒烤二次風(fēng)口,因床上槍點(diǎn)火后的急劇升溫導(dǎo)致了二次風(fēng)口澆注料的脫落。因床上槍安裝位置附近二次風(fēng)管、石灰石噴入管的限制,重新安裝調(diào)整床上槍角度困難非常大,因此采取了調(diào)整床上槍限位的方法把床上槍點(diǎn)火位置向爐膛內(nèi)移動2cm,經(jīng)運(yùn)行論證,雖然可塑料仍有輕微的脫落現(xiàn)象,但基本解決了長周期運(yùn)行爆管的隱患。
3.1.2點(diǎn)火時返料器煙氣反竄導(dǎo)致返料器溫升過快
鍋爐點(diǎn)火啟動投床上槍協(xié)助升溫時,因點(diǎn)火初期床料較少,流化風(fēng)較低,床料無法對床上槍火焰起到阻擋作用,一方面造成床上槍不能加熱床料,另一方面,因返料器內(nèi)不能建立起物料循環(huán),爐膛――返料器――高溫旋風(fēng)分離器形成一個煙氣走廊,床上槍燃燒產(chǎn)生的炙熱煙氣部分直接進(jìn)入返料器,致使返料器溫度瞬間由常溫升至200℃~400℃,易造成返料器系統(tǒng)澆注料的龜裂、脫落,對整個返料器系統(tǒng)的安全形成威脅。
3.2床下燃燒器超溫嚴(yán)重導(dǎo)致床下油槍不能滿出力運(yùn)行
3.2.1鍋爐點(diǎn)火時升溫慢,點(diǎn)火油耗偏高
從鍋爐投運(yùn)以來,一直存在著點(diǎn)火時床溫提升困難而燃燒器超溫嚴(yán)重的缺陷,在只用床下油槍點(diǎn)火升溫時,大風(fēng)室溫度只能提升至350℃左右,在床上點(diǎn)火槍協(xié)助點(diǎn)火時,大風(fēng)室溫度只能提升至420℃左右,相對應(yīng)床料溫度最高只能提升至370~380℃之間,為提高投煤的安全性,采用了投大量木炭協(xié)助提升床溫的辦法(約能提升至450℃左右后無升高趨勢被迫投煤),由此帶來了新的問題,如:床溫在380~650℃范圍內(nèi)變化劇烈,極易造成澆注料脫落;因點(diǎn)火用煤不能保證用到高揮發(fā)份的煙煤,在低溫區(qū)域煤燃燒緩慢,到高溫區(qū)域容易大量積聚燃燒,存在著結(jié)焦的危險。聯(lián)系廠家協(xié)調(diào)解決,廠家給出了降低點(diǎn)火料壓至350~400mm的方案,但對燃燒器超溫、床溫溫度提升困難的問題沒有好的解決辦法,并且在實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),降低料壓,對提升床溫沒有太大意義(例如在只用床下槍點(diǎn)火時,床溫只決定于大風(fēng)室溫度),并且在投煤時料壓降的過低,存在床料穿孔的危險。在這種點(diǎn)火方式下,每次耗用柴油5~6t,木炭約0.3t,從開始點(diǎn)火到撤油槍需要5~6小時的時間。
3.2.2查找原因提高床下槍出力
針對床下燃燒器在點(diǎn)火時超溫的問題,運(yùn)行人員多次組織分析討論,并利用停爐檢修的機(jī)會對燃燒器及一次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行檢查,在檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)了下列問題:
a.一次風(fēng)主風(fēng)道調(diào)門限位不準(zhǔn),擋板不嚴(yán)密,部分一次風(fēng)不經(jīng)過燃燒器直接進(jìn)入大風(fēng)室,造成參與冷卻燃燒器的風(fēng)量減少,燃燒器超溫,此時,如片面的只增加一次風(fēng)量,燃燒器溫度雖然降低,但是因總風(fēng)量的增加,風(fēng)室溫度還是降低的。
b.燃燒器內(nèi)膽澆注料部分脫落掉入燃燒器冷卻風(fēng)通道,造成冷卻風(fēng)相應(yīng)減少,燃燒器超溫。
c.檢修人員對一次風(fēng)主風(fēng)道調(diào)門擋板進(jìn)行重新調(diào)整限位,并添加密封墊,又清理了燃燒器內(nèi)脫落的澆注料,再次點(diǎn)火時發(fā)現(xiàn),效果仍舊不理想。在再次停爐檢修時,由檢修人員配合,割孔檢查一次風(fēng)副風(fēng)道,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)副風(fēng)道引射風(fēng)、冷卻風(fēng)兩個調(diào)節(jié)門實際開關(guān)位置與外部標(biāo)示不對應(yīng),其中有一個燃燒器冷卻風(fēng)調(diào)門開關(guān)方向顛倒,運(yùn)行人員對一次風(fēng)副風(fēng)道調(diào)門進(jìn)行了重新調(diào)整,并進(jìn)行固定。
4.運(yùn)行效果
在以上問題得到解決后,鍋爐冷態(tài)啟動工作進(jìn)行的非常順利,統(tǒng)計最近幾次點(diǎn)火:點(diǎn)火時間2.5~3小時;點(diǎn)火耗油量在2~3t之間(如解決火檢誤動作的缺陷,有進(jìn)一步降低的油耗的把握);床溫變化率完全可控,解決了床溫在380~650℃范圍內(nèi)變化劇烈,鍋爐熱應(yīng)力大的隱患;床下燃燒器不再超溫,無燒壞、爆炸的危險;只用床下槍點(diǎn)火,床上槍不再使用,解決了投床上槍點(diǎn)火時返料器溫升過快的問題,基本
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