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文檔簡介
-8-減少WKT-1型停車器故障件數(shù)XX駝峰車間QC小組XXXX電務(wù)段2017年4月概況概況1.停車器背景簡介◆WKT-1型停車器簡介:WKT-1型可控停車器,是用于鐵路編組場尾部的停車防溜設(shè)備。它利用了彈簧的彈力,通過制動(dòng)軌,對溜放車組進(jìn)行制動(dòng)、減速、停車。當(dāng)停車器需要緩解時(shí),液壓泵站工作給緩解油缸注油,壓縮制動(dòng)彈簧收縮制動(dòng)軌,機(jī)車車輛可以自由的通過?!敉\嚻鞯慕Y(jié)構(gòu):停車器可分為機(jī)械系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)兩大部分組成。機(jī)械系統(tǒng):由七組制動(dòng)臂、兩條制動(dòng)軌、十四組內(nèi)外軌底卡組成浮動(dòng)框架結(jié)構(gòu)。每組制動(dòng)臂中有兩個(gè)制動(dòng)彈簧、一個(gè)緩解油缸。停車器在常位(制動(dòng)位)時(shí),兩條制動(dòng)軌依靠制動(dòng)彈簧作用向外張開,對車輪內(nèi)側(cè)進(jìn)行作用,達(dá)到制動(dòng)目的。當(dāng)停車器需要緩解時(shí),用泵站給油缸注油,壓縮彈簧,使制動(dòng)軌內(nèi)縮,車輪能順利通過。
液壓系統(tǒng):由油泵電動(dòng)機(jī)、齒輪泵、電磁換向閥、單向閥、溢流閥、油箱、維修開關(guān)等液壓電氣元件組成。停車器在常位(制動(dòng)位)時(shí),液壓泵站處在非工作狀態(tài)。停車器緩解時(shí),液壓泵站工作,電磁換向閥通電,向緩解油缸注油,油缸活塞桿向外伸出,推動(dòng)方鐵帶動(dòng)彈簧螺栓壓縮制動(dòng)彈簧,使制動(dòng)軌內(nèi)縮。小組名稱XX駝峰車間QC小組成立日期2014年10月10日課題名稱減少WKT-1型停車器故障件數(shù)課題類型攻關(guān)型課題注冊日期2016年1月1日接受QC教育時(shí)間48小時(shí)注冊號XX電201612號小組成員序號姓名年齡性別職稱文化程度組內(nèi)分工150男高級工程師本科組織協(xié)調(diào)242男工程師本科技術(shù)負(fù)責(zé)336男助理工程師本科組織實(shí)施440女工程師本科檢查驗(yàn)收551男助理工程師大專對策實(shí)施638女助理工程師大專對策實(shí)施成果發(fā)布727女助理工程師本科對策實(shí)施825女助理工程師本科對策實(shí)施934男工程師本科效果檢查1026女助理工程師本科資料整理本次課題運(yùn)用的工具排列圖、流程圖、柱狀圖、折線圖、雷達(dá)圖等2.小組概況制表人:XX 制表時(shí)間:2016年1月7日
2015年底段提出停車器故障安全指標(biāo):20162015年底段提出停車器故障安全指標(biāo):2016年6件電務(wù)段安全要求一、選題理由一、選題理由制圖人:XX制圖人:XX時(shí)間2016年2月20日停車器現(xiàn)狀停車器故障占停車器現(xiàn)狀停車器故障占92.86%。停車器故障會(huì)影響車輛牽出,干擾行車秩序。危害課題減少WKT-1型停車器故障件數(shù)
二、現(xiàn)狀調(diào)查◆小組對停車器故障會(huì)影響車輛牽出,干擾行車秩序。危害課題減少WKT-1型停車器故障件數(shù)二、現(xiàn)狀調(diào)查2015年停車器故障分層統(tǒng)計(jì)表序號項(xiàng)目頻數(shù)(件)累計(jì)頻數(shù)(件)頻率(%)累計(jì)頻率(%)1液壓系統(tǒng)222256.456.42機(jī)械系統(tǒng)153738.594.83電氣系統(tǒng)1382.697.44其它1392.6100合計(jì)39
制表(圖)人:XX 時(shí)間:2016年3月5日%12.5%12.52537.55062.57587.510056.4%94.8%97.4%%2、機(jī)械系統(tǒng)1、液壓系統(tǒng)停車器故障頻繁的關(guān)鍵部件是:
三、設(shè)定目標(biāo)%2、機(jī)械系統(tǒng)1、液壓系統(tǒng)停車器故障頻繁的關(guān)鍵部件是:三、設(shè)定目標(biāo)◆目標(biāo)值:將停車器故障件數(shù)由39件降低到6件。39件6件39件6件制表(圖)人:XX 時(shí)間:2016年4月3日◆設(shè)定依據(jù):1.電務(wù)段安全指標(biāo)必須完成。2016年停車器故障不得超過6件。2.測算預(yù)計(jì)能達(dá)到的水平。2015年車間總故障信息42件,停車器故障39件,其中液壓、機(jī)械系統(tǒng)合計(jì)故障38件。在非液壓系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)故障件數(shù)不變的情況下,如果我們100%解決液壓系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)問題,停車器故障件數(shù)下降至1件;解決87%液壓系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)問題,停車器故障件數(shù)將減少至39-38×87%≈6件。1四、原因分析停車器的液壓系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)故障是由多方面原因引起的,為了找出原因,我們采用關(guān)聯(lián)圖對這兩個(gè)主要問題進(jìn)行分析,如下圖:1四、原因分析表示桿與導(dǎo)槽磨卡2沒有專用調(diào)整工具粘度太低溢流閥失效閥座漏油密封件質(zhì)量差油缸拉缸油缸漏油單向閥失效保壓時(shí)間不夠表示桿與導(dǎo)槽磨卡2沒有專用調(diào)整工具粘度太低溢流閥失效閥座漏油密封件質(zhì)量差油缸拉缸油缸漏油單向閥失效保壓時(shí)間不夠調(diào)整尺度難把握檢修效率不高調(diào)整尺度難把握檢修效率不高表示桿接觸不良表示桿接觸不良制動(dòng)軌調(diào)整不標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械系統(tǒng)液壓系統(tǒng)制動(dòng)軌調(diào)整不標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械系統(tǒng)液壓系統(tǒng)油壓不夠油壓不夠3434液壓油粘度使用不當(dāng)液壓油粘度使用不當(dāng)油路雜質(zhì)多5油路雜質(zhì)多5制表(圖)人:XX 時(shí)間:2016年5月10日我們通過關(guān)聯(lián)圖找出5個(gè)末端因素:末端因素表序號末端因素1表示桿與導(dǎo)槽磨卡2沒有專用調(diào)整工具3密封件質(zhì)量差4液壓油粘度使用不當(dāng)5油路雜質(zhì)多制表(圖)人:XX 時(shí)間:2016年5月20日
五、要因確認(rèn)為進(jìn)一步找出主要確認(rèn)一原因,小組成員到現(xiàn)場逐一確認(rèn):五、要因確認(rèn)確認(rèn)一時(shí)間:2016年6月12日—16日地點(diǎn):時(shí)間:2016年6月12日—16日地點(diǎn):XX南四場停車器確認(rèn)人:韋培根確認(rèn)過程:反復(fù)進(jìn)行制動(dòng)--緩解動(dòng)作,觀察表示桿與導(dǎo)槽是否發(fā)生磨卡。表示桿與導(dǎo)槽磨卡反復(fù)動(dòng)作,表示桿與導(dǎo)槽發(fā)生磨卡。設(shè)備數(shù)量(臺(tái))磨卡數(shù)量所占百分百%試驗(yàn)數(shù)量磨卡數(shù)量表示桿與導(dǎo)槽磨卡是要因30表示桿與導(dǎo)槽磨卡是要因2170%結(jié)論:
沒有專用調(diào)整工具時(shí)間:2016年6月14日-18日地點(diǎn):XX南三場停車器確認(rèn)人:韋培根確認(rèn)過程:在沒有專用工具情況下,調(diào)整制動(dòng)軌間距標(biāo)準(zhǔn)范圍所需要的工時(shí),確認(rèn)是否在合理范圍。確認(rèn)二調(diào)整過程中,需要4人在停車器四個(gè)角使用撬棍向線路中心撬動(dòng)制動(dòng)軌,模擬車輛車輪擠壓,第5人使用道尺測量制動(dòng)軌間距,同時(shí)指揮前4人撬動(dòng)的力度保證間距始終在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),第6沒有專用調(diào)整工具時(shí)間:2016年6月14日-18日地點(diǎn):XX南三場停車器確認(rèn)人:韋培根確認(rèn)過程:在沒有專用工具情況下,調(diào)整制動(dòng)軌間距標(biāo)準(zhǔn)范圍所需要的工時(shí),確認(rèn)是否在合理范圍。確認(rèn)二調(diào)整工時(shí)合計(jì):25×6=150分鐘,按《電務(wù)信號設(shè)備維護(hù)勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)》停車器集中整治額定工時(shí)160分鐘/臺(tái),僅剩下10分鐘進(jìn)行其它項(xiàng)目整治,極其不合理,導(dǎo)致調(diào)整走過場的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。結(jié)論:沒有專用調(diào)整工具是要因。密封件質(zhì)量差密封件質(zhì)量差時(shí)間:2016年6月13日-19日確認(rèn)人:時(shí)間:2016年6月13日-19日確認(rèn)人:XX確認(rèn)方式:進(jìn)行市場調(diào)查確認(rèn)過程:到市場進(jìn)行調(diào)查、比較找到可以替換的質(zhì)量好的、成本低的密封件。如下表:確認(rèn)三序號名稱單價(jià)(元)試用時(shí)間質(zhì)量比較選用1工程塑料密封圈151~2天耐油,密封好,耐磨性好、易老化×2橡膠密封圈125~6天耐油,密封好,耐磨性差、抗腐蝕差×3聚氯乙烯密封圈109~14天耐油,密封好,耐磨性好、抗腐蝕好√密封件質(zhì)量差是非要因結(jié)論:密封件質(zhì)量差是非要因制表人:XX 制表時(shí)間:2016.6.20
時(shí)間:2016年6月18日—23日時(shí)間:2016年6月18日—23日確認(rèn)地點(diǎn):XX南三場確認(rèn)人:朱慶源確認(rèn)過程:通過下列試驗(yàn),可以找到合適的液壓油:確認(rèn)四液壓油粘度使用不當(dāng)序號名稱粘度試用時(shí)間質(zhì)量比較選用132#抗磨液壓油偏稀14~16天循環(huán)不暢×246#抗磨液壓油適中14~16天油路暢通、效果好√368#抗磨液壓油偏稠14~16天有漏泄×液壓油粘度使用不當(dāng)是非要因是非要因液壓油粘度使用不當(dāng)是非要因是非要因制表人:扈偉勝 制表時(shí)間:2016.6.24
確認(rèn)結(jié)果:沉淀60分鐘后,解體油缸和單向閥,發(fā)現(xiàn)依然存在大量鐵屑等雜物油路雜質(zhì)多時(shí)間:2016年6月24日—28日確認(rèn)地點(diǎn):油路雜質(zhì)多時(shí)間:2016年6月24日—28日確認(rèn)地點(diǎn):XX南四場確認(rèn)人:田悅確認(rèn)過程:排放10個(gè)油箱的油,沉淀后檢查是否有鐵屑等雜物。如下圖:確認(rèn)五油箱數(shù)量(臺(tái))磨卡數(shù)量所占百分百%試驗(yàn)數(shù)量雜物較多的數(shù)量10880%油路雜質(zhì)多是要因結(jié)論:油路雜質(zhì)多是要因制表人:扈偉勝 制表時(shí)間:2016.6.30綜上所述,造成停車器液壓、機(jī)械系統(tǒng)故障的主要原因有:要因表序號要因1表示桿與導(dǎo)槽磨卡2沒有專用調(diào)整工具3油路雜質(zhì)多制表人:XX 制表時(shí)間:2016.7.2
六、制定對策1.提出對策六、制定對策小組全體成員開動(dòng)腦筋,敞開思想,從多角度提出各種對策想法。對策確認(rèn)表要因?qū)Σ弑硎緱U與導(dǎo)槽磨卡擴(kuò)大導(dǎo)槽孔使用細(xì)的表示桿表示桿易磨卡部分打磨成錐形沒有專用調(diào)整工具市場采購五金加工廠定制使用修配工區(qū)設(shè)備自制油路雜質(zhì)多更換液壓油過濾制表人:XX 制表時(shí)間:2016.7.132.研究、確定對策。并從有效性、難易性、經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)性等方面綜合評估對策。對策評價(jià)選擇匯總表要因?qū)Σ咴u估綜合評分選取對策有效性難易性經(jīng)濟(jì)性技術(shù)性表示桿與導(dǎo)槽磨卡擴(kuò)大導(dǎo)槽孔◎△◎△12不采用使用細(xì)的表示桿○○△○10不采用表示桿易磨卡部分打磨成錐形◎△◎○14采用沒有專用調(diào)整工具市場采購工具△△△◎8不采用五金加工廠定制工具○○○○12不采用使用修配工區(qū)設(shè)備自制工具◎○◎◎18采用油路雜質(zhì)多更換液壓油◎○△◎14不采用過濾液壓油○○◎◎16采用注:◎5分 ○3分 △1分制表人:XX 制表時(shí)間:2016.7.15
3.制定對策表。為了對策的有效落實(shí),我們QC小組經(jīng)過討論,針對找出的主要原因制定了對策表對策表序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施地點(diǎn)負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1表示桿與導(dǎo)槽磨卡將表示桿易磨卡部分打磨成錐形表示桿與導(dǎo)槽不磨卡1.打磨表示調(diào)整桿2.重新標(biāo)調(diào)表示桿XX南三場停車器毛獻(xiàn)清扈偉勝8月2沒有專用調(diào)整工具使用修配工區(qū)設(shè)備自制工具2人使用工具20分鐘內(nèi)分別完成制動(dòng)軌距、表示桿調(diào)整1.采用拉桿器的方式固定制動(dòng)軌,便于調(diào)整制動(dòng)軌間距。2.采用限制制動(dòng)彈簧收縮量,模擬車輛輪對壓入制動(dòng)軌,便于調(diào)整表示桿。XX南三場停車器XX陳XX吉9月3油路雜質(zhì)多過濾液壓油液壓油無大顆粒雜質(zhì)將過濾器串入油路中,XX南三場停車器韋培根田悅10月制表人:XX 制表時(shí)間:2016.7.18
七、對策實(shí)施七、對策實(shí)施實(shí)施一:將表示桿易磨卡部分打磨成錐形執(zhí)行人:扈偉勝等3人地點(diǎn):修配工區(qū)、XX南三場停車器時(shí)間:2016年7月20日—30日我們將表示桿磨卡的部分--調(diào)整桿由原來的圓柱型打磨成錐狀體,見下圖:對策正確,實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)!階段檢查:改造后的30根表示桿上道使用并標(biāo)調(diào)后,沒有發(fā)現(xiàn)表示桿與導(dǎo)槽有磨卡現(xiàn)象。對策正確,實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)!設(shè)備數(shù)量(臺(tái))磨卡數(shù)量所占百分百%試驗(yàn)數(shù)量磨卡數(shù)量3000%制圖人:扈偉勝 制圖時(shí)間:2016.7.31實(shí)施二:使用修配工區(qū)設(shè)備自制工具措施1:制作制動(dòng)軌間距調(diào)整工具執(zhí)行人:XX等3人地點(diǎn):修配工區(qū)、XX南三場停車器時(shí)間:2016年8月15日—27日我們將調(diào)整器上道測試試驗(yàn),效果圖如下:階段檢查:1人使用調(diào)整器固定制動(dòng)軌,通過調(diào)整器中間的連接管將制動(dòng)軌調(diào)整至1370+3mm標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),1人調(diào)整制動(dòng)軌固定螺桿,可以省掉原4個(gè)撬制動(dòng)軌的勞力。調(diào)整工時(shí)只需10分鐘/臺(tái)。
措施2:制作表示桿調(diào)整工具執(zhí)行人:XX等3人模擬車輛壓入停車器后,調(diào)整行程開關(guān),模擬車輛壓入停車器后,調(diào)整行程開關(guān),使接點(diǎn)接觸良好.完成時(shí)間:2016年9月28日車輛壓入停車器后,制動(dòng)彈簧被壓縮,壓縮量為2個(gè)輪對邊緣厚度之和,是一個(gè)固定值。調(diào)整器側(cè)面厚度=該固定值,達(dá)到模擬車輛壓入效果。
車輛壓入停車器后,制動(dòng)彈簧被壓縮,壓縮量為2個(gè)輪對邊緣厚度之和,是一個(gè)固定值。調(diào)整器側(cè)面厚度=該固定值,達(dá)到模擬車輛壓入效果。階段檢查:使用便攜式調(diào)整器模擬車輛輪對厚度,調(diào)整一臺(tái)表示桿工時(shí)只需3分鐘。實(shí)施二小結(jié):通過制作的調(diào)整工具,大幅節(jié)省了調(diào)整工時(shí),由原來的工時(shí)150分鐘/臺(tái)縮短至制動(dòng)軌規(guī)矩10分鐘/臺(tái)+表示桿調(diào)整5分鐘/臺(tái)=15分鐘/臺(tái)。制圖人:XX 制圖時(shí)間:2016.9.30效果非常好!對策正確,實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)!
實(shí)施三:過濾液壓油效果非常好!對策正確,實(shí)現(xiàn)階段目標(biāo)!執(zhí)行人:韋培根等3人地點(diǎn):XX南三場停車器時(shí)間:2016年10月10日—30日我們將原停車器油箱的油通過過濾的方式,處理了9臺(tái)停車器的液壓油,見下圖:過濾器6過濾器6、方案設(shè)計(jì)6.1 初步方案的提出小組圍繞如何取得這套駝峰輪修設(shè)備管理軟件,初步擬定階段檢查:通過沉淀液壓油、解體油缸和閥體的方式檢查,結(jié)果如下:解體停車器數(shù)量(臺(tái))存在顆粒雜物的設(shè)備數(shù)量綜合評價(jià)油箱油缸閥體9067對策失敗鐵屑鐵屑對策失??!對策失??!鐵屑鐵屑
再對策:由于對策3不成功,QC小組再次召開分析會(huì),重新制定了對策。失敗原因分析:油缸、閥體出油口小,內(nèi)部鐵屑等雜質(zhì)不能通過液壓油流動(dòng)流出。新對策要求:1.清除油缸、單向閥等閥體內(nèi)部雜物。2.解體清理再實(shí)施:執(zhí)行人:韋培根等3人地點(diǎn):XX南三場停車器完成時(shí)間:2016年12月25日實(shí)施作業(yè)流程圖再檢查:對整治計(jì)劃中前2個(gè)工作日的12臺(tái)停車器進(jìn)行分解檢查解體停車器數(shù)量(臺(tái))存在顆粒雜物的設(shè)備數(shù)量綜合評價(jià)油箱油缸閥體12000對策成功對策正確,效果非常理想!對策正確,效果非常理想!八、效果檢查八、效果檢查1.目標(biāo)值檢查2016年1月至12月,通過QC小組研究方案,實(shí)施對策后,效果檢查見下表:時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)故障件數(shù)1001001000003制表人:毛獻(xiàn)清 制圖時(shí)間:2017.1.4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了!2件6件39件目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了!2件6件39件3件6件3件6件制圖人:毛獻(xiàn)清 制圖時(shí)間:2017.1.4
2.經(jīng)濟(jì)效益第1項(xiàng),修舊利廢。我們通過過濾的方式節(jié)約用油:3360×12.82=43075元;減少更換油缸費(fèi)用:20×1200=24000元;合計(jì):43075+24000=67075元。第2項(xiàng),減少考核。按電務(wù)段安全考核辦法,一般故障考核1000元/件,2016年停車器故障比2015年減少39-3=36件,則年減少一般故障考核36×1000=36000元;同時(shí)減少季度超故障指標(biāo)考核36000×4=144000元;合計(jì)減少考核:36000+144000=180000元。第3項(xiàng),節(jié)約勞力。按段2015年平均工資320元/天,一年集中整治1次停車器,168臺(tái)整治168次計(jì)算,使用便攜式停車器開口調(diào)整器節(jié)約工時(shí):168×(150-15)分鐘÷60÷8小時(shí)=47.25天,則節(jié)省工時(shí)費(fèi)用:47.25×320=15120元。除去調(diào)整桿打磨加工費(fèi)3600元,最終合計(jì)經(jīng)濟(jì)效益:67075+180000+15120-3600=258595元3.技術(shù)效益通過改進(jìn)停車器表示調(diào)整桿,消滅了因調(diào)整桿與導(dǎo)槽摩卡“別勁”的隱患。4.社會(huì)效益停車器故障影響XX南站編組場牽出,干擾行車秩序,耽誤貨車的
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