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文檔簡(jiǎn)介

圓盤脫水機(jī)應(yīng)用介紹藍(lán)軒環(huán)保2012年09月精選ppt圓盤脫水機(jī)應(yīng)用介紹藍(lán)軒環(huán)保精選ppt主要內(nèi)容一、圓盤脫水機(jī)設(shè)備構(gòu)造介紹二、圓盤脫水機(jī)在濕法脫硫系統(tǒng)中的應(yīng)用三、工程應(yīng)用案例分析精選ppt主要內(nèi)容一、圓盤脫水機(jī)設(shè)備構(gòu)造介紹精選ppt圓盤脫水機(jī)設(shè)備構(gòu)造介紹1、圓盤脫水機(jī)工作原理示意圖精選ppt圓盤脫水機(jī)設(shè)備構(gòu)造介紹精選ppt2、設(shè)備工作原理介紹圓盤脫水機(jī)運(yùn)用盤片毛細(xì)抽真空原理研發(fā)制造而成。盤片只允許水分子透過,空氣和石膏顆粒無法通過,在工作過程中,保證無真空損失,極大地降低了能耗。圓盤式脫水機(jī)由六個(gè)功能區(qū)構(gòu)成:吸漿區(qū):工作時(shí)浸沒在石膏漿液中的盤片在毛細(xì)作用下結(jié)合真空壓力,表面吸附成一層濾餅,濾液通過分配管道匯流至濾液收集池。過濾區(qū):吸附濾餅在此區(qū)域進(jìn)行過濾。淋洗區(qū):濾餅轉(zhuǎn)出料漿池后,對(duì)濾餅進(jìn)行噴淋洗劑。干燥區(qū):濾餅繼續(xù)在高真空的作用下進(jìn)行脫水。卸料區(qū):進(jìn)入無真空的狀態(tài)下,刮刀自動(dòng)卸料。反沖洗區(qū):工業(yè)水或者濾液經(jīng)過分配閥進(jìn)入盤片由內(nèi)向外進(jìn)行清洗。

※盤片使用一個(gè)周期后(6-8小時(shí))采用超聲波配合低濃度酸液混合清洗,保持盤片的高效使用。

精選ppt2、設(shè)備工作原理介紹精選ppt圓盤脫水機(jī)在濕法脫硫系統(tǒng)中的應(yīng)用1、設(shè)備應(yīng)用研發(fā)背景介紹近年來,我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電力需求和供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)。截至2011年底,全國電力裝機(jī)容量已達(dá)10.6億千瓦,其中火電裝機(jī)容量占全國總裝機(jī)容量的73%,火電發(fā)電量約占全部發(fā)電量的80%以上,消耗燃煤16億噸。目前火電行業(yè)二氧化硫和氮氧化物排放量均占全國排放總量的40%以上。隨著國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,節(jié)能減排已上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略,火電企業(yè)的環(huán)保工作成為電力企業(yè)節(jié)能減排工作的重中之重,尤為關(guān)鍵。煙氣脫硫技術(shù)在火電企業(yè)已基本普及應(yīng)用,隨著環(huán)保政策的進(jìn)一步落實(shí),脫硫裝置的穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)運(yùn)行成為政府環(huán)保監(jiān)管的重點(diǎn)。2012年1月1日起執(zhí)行新修訂的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行提高了火電行業(yè)環(huán)保準(zhǔn)入門檻,污染物排放濃度降低,大量煙氣脫硫裝置面臨擴(kuò)容改造。目前采用的煙氣脫硫技術(shù)屬于引進(jìn)國外技術(shù)后的消化技術(shù),部分設(shè)備的選型理念與技術(shù)已經(jīng)與當(dāng)前設(shè)備研發(fā)與制造發(fā)展前沿存在差距。精選ppt圓盤脫水機(jī)在濕法脫硫系統(tǒng)中的應(yīng)用精選ppt石膏脫水系統(tǒng)作為濕法煙氣脫硫技術(shù)的重要構(gòu)成部分,在系統(tǒng)運(yùn)行中扮演著舉足輕重的角色。目前濕法脫硫工藝中,脫水系統(tǒng)采用傳統(tǒng)設(shè)備配置,一般設(shè)置真空皮帶脫水機(jī)作為脫硫副產(chǎn)物的處理裝置。真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)復(fù)雜,占地大,電耗高;檢修維護(hù)繁鎖,備品備件耗量大;特別是濾布的頻繁更換,不僅耗時(shí)耗材,還直接影響了整個(gè)脫硫系統(tǒng)的可利用率。新型圓盤陶瓷真空脫水機(jī)具備節(jié)能、占地面積小、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),其在火電廠濕法脫硫系統(tǒng)應(yīng)用的研究與推廣具有極大的積極作用。綠色為脫硫機(jī)組裝機(jī)容量,2011年為6.71億千瓦,占火電裝機(jī)容量的87.6%;格紅色為脫硝機(jī)組裝機(jī)容量,2011年為1.29億千瓦,占16.89%精選ppt石膏脫水系統(tǒng)作為濕法煙氣脫硫技術(shù)的重要構(gòu)成部分2、新型圓盤脫水機(jī)技術(shù)特點(diǎn)

系統(tǒng)設(shè)備采用模塊集中化設(shè)計(jì),集機(jī)電、微孔陶瓷、超聲技術(shù)為一體,依靠真空吸力及毛細(xì)作用實(shí)現(xiàn)固液分離,具有高效、節(jié)能、設(shè)備占地面積小等諸多優(yōu)點(diǎn)。設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,安裝維護(hù)方便,適用于煙氣脫硫裝置擴(kuò)容改造;應(yīng)用微孔陶瓷及毛細(xì)作用技術(shù),設(shè)備真空度高,濾餅水分低;提高了真空利用率,脫出單位石膏電耗大幅降低,經(jīng)應(yīng)用案例分析可節(jié)約電耗80%以上;采用PLC、DCS遠(yuǎn)控相結(jié)合的控制模式,主軸減速機(jī)采用變頻控制,自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,安全可靠,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度;無高轉(zhuǎn)速設(shè)備,系統(tǒng)震動(dòng)、噪音極小。精選ppt2、新型圓盤脫水機(jī)技術(shù)特點(diǎn)精選ppt3、圓盤脫水機(jī)在火電廠濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的使用情況圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)目前已經(jīng)在國內(nèi)火電廠濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用,系統(tǒng)設(shè)備使用滿足設(shè)計(jì)要求。應(yīng)用案例有:云南國投曲靖4×300MW機(jī)組煙氣脫硫裝置;湖南華能岳陽電廠一期2×362.5MW機(jī)組煙氣脫硫裝置;云南滇東能源第二發(fā)電廠2×600MW機(jī)組煙氣脫硫裝置;華能銅川電廠2×600MW機(jī)組煙氣脫硫裝置。近年來,由于電煤市場(chǎng)供應(yīng)緊缺,燃煤硫份的控制遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于脫硫裝置的起初設(shè)計(jì)要求,給脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行造成極大壓力,石膏脫水系統(tǒng)作為脫硫裝置的重要工藝環(huán)節(jié),擴(kuò)容改造迫在眉睫。新型圓盤陶瓷真空脫水機(jī)在煙氣脫硫裝置的應(yīng)用,極大簡(jiǎn)化了石膏脫水系統(tǒng)的擴(kuò)容改造,可大幅度縮短改造周期,確保了火電廠的有效生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)間,對(duì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有直接利好。根據(jù)對(duì)圓盤陶瓷真空脫水機(jī)結(jié)構(gòu)及性能的進(jìn)一步研究探索,系統(tǒng)設(shè)備在新建電廠煙氣脫硫裝置的應(yīng)用前景更為廣闊。由于圓盤陶瓷真空脫水機(jī)與傳統(tǒng)皮帶真空脫水機(jī)相對(duì)比,其屬于模塊集中化構(gòu)造設(shè)計(jì),系統(tǒng)設(shè)備體積大幅縮減,占地面積小。精選ppt3、圓盤脫水機(jī)在火電廠濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的使用情況精選ppt云南國投曲靖4×300MW機(jī)組煙氣脫硫裝置圓盤石膏脫水系統(tǒng)精選ppt精選ppt湖南華能岳陽電廠一期2×362.5MW機(jī)組煙氣脫硫裝置圓盤石膏脫水系統(tǒng)精選ppt湖南華能岳陽電廠一期2×362.5MW機(jī)組煙氣脫硫裝置圓盤云南滇東能源第二發(fā)電廠2×600MW機(jī)組煙氣脫硫裝置圓盤石膏脫水系統(tǒng)精選ppt云南滇東能源第二發(fā)電廠2×600MW機(jī)組煙氣石膏落料部石膏落料精選ppt石膏落料部石膏落料精選ppt工程應(yīng)用案例分析1.國投曲靖發(fā)電有限公司4×300MW機(jī)組1.1改造原因:國投曲靖電廠4×300MW機(jī)組煙氣脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔配置。該項(xiàng)目四套FGD裝置于2009年10月份投產(chǎn),石膏漿液脫水系統(tǒng)設(shè)置兩臺(tái)過濾面積64m2,石膏處理量63.5t/h的真空皮帶脫水機(jī)。真空皮帶脫水機(jī)投產(chǎn)后,設(shè)備日常維護(hù)量、備品備件消耗及脫水系統(tǒng)運(yùn)行電耗較大,本著降低日常運(yùn)行維護(hù)成本及節(jié)能降耗的目的,國投曲靖電廠于2011年4月啟動(dòng)了石膏脫水系統(tǒng)設(shè)備換型改造工作。精選ppt工程應(yīng)用案例分析1.國投曲靖發(fā)電有限公司4×300MW機(jī)組精1.2設(shè)計(jì)安裝:根據(jù)兩套真空皮帶脫水機(jī)的實(shí)際運(yùn)行情況,石膏漿液脫水系統(tǒng)改造分兩步實(shí)施。第一步,2011年度完成兩臺(tái)設(shè)計(jì)過濾面積40m2圓盤脫水機(jī)安裝并投運(yùn),同時(shí)拆除1#真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng);第二步,2012年度完成一臺(tái)120m2圓盤脫水機(jī)安裝并投運(yùn),將2#真空皮帶脫水機(jī)轉(zhuǎn)為日常備用。完成后改造后,石膏漿液脫水系統(tǒng)設(shè)計(jì)石膏處理容量163.5t/h,其中圓盤脫水機(jī)處理量100t/h。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)石膏產(chǎn)量(80t/h)計(jì)算,該造后石膏漿液脫水系統(tǒng)容量可達(dá)到1.04倍備用量,完全滿足設(shè)備維護(hù)檢修期的備用需求。第一步改造于2011年4月開始改造初步設(shè)計(jì);5月完成設(shè)備制造;6月中旬開始1#真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)拆除及兩套過濾面積40m2圓盤脫水機(jī)安裝;7月5日兩套圓盤脫水系統(tǒng)正式投運(yùn)。第二步改造于2012年7月開始初步設(shè)計(jì);8月完成設(shè)備制造;9月中旬開始一套過濾面積120m2圓盤脫水機(jī)安裝;10月7日正式投產(chǎn)。三套圓盤脫水機(jī)分布于原1#真空皮帶機(jī)位置,改造完成后未增加生產(chǎn)場(chǎng)地占用面積。精選ppt1.2設(shè)計(jì)安裝:精選ppt1.3.2設(shè)備主要參數(shù)分析1.3.2.1電耗120m2圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)(機(jī)械攪拌)額定總功率82.1kw,真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)額定總功率337kw,總功率相差254.9kw。經(jīng)計(jì)算,圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)(過濾面積120m2,機(jī)械攪拌)單位石膏脫除水分電耗為1.368kwh/t;真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)(過濾面積64m2,石膏產(chǎn)量63.5t/h)單位石膏脫除水分電耗為5.307kwh/t。通過以上數(shù)據(jù)分析,圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)與真空皮帶機(jī)系統(tǒng)單位石膏脫除水分電耗降低了74.22%。1.3.2.2設(shè)備占地面積此次改造未進(jìn)行廠房擴(kuò)建,所有新改造設(shè)備全部布置于已有脫水樓層原1#真空皮帶脫水機(jī)處。在未進(jìn)行設(shè)備廠房擴(kuò)建的情況下,石膏處理能力提高了近30%。1.3.2.3石膏處理量?jī)商?0m2過濾面積圓盤脫水機(jī)與一套120m2過濾面積圓盤脫水機(jī)系統(tǒng),改造完成后最大石膏產(chǎn)量達(dá)到125t/h,平均產(chǎn)量100t/h。與原1#真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)相比,石膏產(chǎn)量提高了57.48%。1.3.2.4水耗反沖洗水由脫硫系統(tǒng)工業(yè)冷卻水提供。經(jīng)反沖洗流程后,反洗水經(jīng)過陶瓷板進(jìn)入槽體漿液,隨真空泵濾液水返回脫硫系統(tǒng)。因此,從脫硫系統(tǒng)整體水平衡角度出發(fā),系統(tǒng)水耗未發(fā)生變化,在此不做分析。

精選ppt1.3.2設(shè)備主要參數(shù)分析精選ppt1.4經(jīng)濟(jì)性對(duì)比序號(hào)項(xiàng)目改造前(元)改造后(元)費(fèi)用(元)備注1石膏脫水系統(tǒng)電耗費(fèi)用差異1185566145293.41040272改造完成后,三套盤式脫水機(jī)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行電耗為(12*2+58.6)kWh/h;改造前原有真空脫水機(jī)電耗為:674kWh/h;因此改造后,節(jié)約電耗591.4kWh/h。本項(xiàng)目電費(fèi)單價(jià)0.3518元/度。脫水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行時(shí)間按5000小時(shí)測(cè)算,由此年節(jié)約電費(fèi)約104.0272萬元。2石膏脫水系統(tǒng)檢修維護(hù)費(fèi)用差異8000000580000220000本項(xiàng)目真空皮帶脫水機(jī)設(shè)備年損壞件更換為80萬元。圓盤脫水機(jī)(3套)年度主要運(yùn)維成本組成:陶瓷板:6套,約51萬元;反洗水過濾器:10套,約3000元;酸類:16000kg,約6.4萬元;泵類機(jī)械密封:3套,約3500元;本次暫按58萬元/年測(cè)算運(yùn)維費(fèi)用。由此,主要備品配件等年檢修維護(hù)費(fèi)用差異為節(jié)約

22萬元。3稀石膏處理費(fèi)用1000000100000原有脫水機(jī)運(yùn)行每年產(chǎn)生大量的稀石膏,由此會(huì)帶來額外的運(yùn)輸費(fèi)用以及外部清理(村道路補(bǔ)償?shù)龋?,根?jù)經(jīng)驗(yàn)測(cè)算10萬/年。從實(shí)驗(yàn)情況來看,采用圓盤式脫水機(jī)后,能避免稀石膏的產(chǎn)生,由此節(jié)約稀石膏處置等費(fèi)用10萬/年。4增量脫硫電價(jià)44300從“電耗費(fèi)用差異”項(xiàng)分析可見,年節(jié)約用電295.69萬度電,由此增加脫硫電價(jià)收益4.43萬元。5增量經(jīng)濟(jì)效益

1404572綜合以上數(shù)據(jù),每年可帶來140.4572萬元的增量經(jīng)濟(jì)效益。精選ppt1.4經(jīng)濟(jì)性對(duì)比序號(hào)項(xiàng)目改造前(元)改造后(元)費(fèi)用(元)備2.華能岳陽電廠一期2×362.5MW機(jī)組2.1改造原因湖南華能岳陽發(fā)電有限公司一期2×362.5MW機(jī)組煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔配置。該項(xiàng)目于2009年4月投產(chǎn),石膏漿液脫水系統(tǒng)設(shè)置二臺(tái)真空脫水皮帶機(jī)進(jìn)行石膏脫水。項(xiàng)目投產(chǎn)后,由于電廠燃煤硫份長(zhǎng)期處于超設(shè)計(jì)工況,造成石膏漿液脫水系統(tǒng)容量不足,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),皮帶機(jī)濾布、托輥損耗大,日常維護(hù)工作量及維護(hù)成本大幅增加。為了對(duì)石膏漿液脫水系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容改造,降低設(shè)備生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用及節(jié)能降耗,對(duì)真空脫水皮帶機(jī)系統(tǒng)實(shí)施改造,將真空脫水皮帶機(jī)系統(tǒng)用圓盤式脫水機(jī)替代。2.2設(shè)計(jì)安裝:針對(duì)電廠燃煤硫份增大的實(shí)際情況,在此次改造設(shè)計(jì)中,將設(shè)計(jì)燃煤硫份由2675mg/Nm3提升至5600mg/Nm3。對(duì)石膏漿液脫水系統(tǒng)設(shè)備選型按照調(diào)整后硫份進(jìn)行設(shè)計(jì),選擇兩套處理量40t/h圓盤脫水機(jī)替代原有真空皮帶脫水機(jī),每套脫硫裝置增加一臺(tái)石膏排出泵,并配置獨(dú)立漿液輸送管道。改造完成后,石膏漿液脫水系統(tǒng)容量達(dá)到80t/h,根據(jù)調(diào)整燃煤硫份后系統(tǒng)設(shè)計(jì)石膏產(chǎn)量(2×21.972t/h)計(jì)算,改造后可達(dá)到近1.0倍的設(shè)備備用量,完全滿足設(shè)備維護(hù)檢修期的備用需求。精選ppt2.華能岳陽電廠一期2×362.5MW機(jī)組精選ppt2.3.2設(shè)備主要參數(shù)分析2.3.2.1電耗80m2圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)(氣攪拌)額定總功率27.5kw,真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)額定總功率108.5kw,總功率相差81kw。經(jīng)計(jì)算,圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)(過濾面積80m2,機(jī)械攪拌)單位石膏脫除水分電耗為1.455kwh/t;真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)(過濾面積18m2,石膏產(chǎn)量16.2t/h)單位石膏脫除水分電耗為6.698kwh/t。通過以上數(shù)據(jù)分析,圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)與真空皮帶機(jī)系統(tǒng)單位石膏脫除水分電耗降低了78.28%。2.3.2.2設(shè)備占地面積此次改造未進(jìn)行廠房擴(kuò)建,所有新改造設(shè)備全部布置于已有脫水樓層原1#、2#真空皮帶脫水機(jī)處,在未進(jìn)行設(shè)備廠房擴(kuò)建的情況下,完成了石膏漿液脫水系統(tǒng)的擴(kuò)容改造。2.3.2.3石膏處理量?jī)商?0m2過濾面積圓盤脫水機(jī)系統(tǒng),改造完成后石膏最大產(chǎn)能可達(dá)到100t/h,平均產(chǎn)能80t/h。與原1#、2#真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)相比,石膏產(chǎn)能提高了146.9%。2.3.2.4水耗經(jīng)反沖洗流程后,反洗水經(jīng)過陶瓷板進(jìn)入槽體漿液,隨真空泵濾液水返回脫硫系統(tǒng)。因此,從脫硫系統(tǒng)整體水平衡角度出發(fā),系統(tǒng)水耗未發(fā)生變化,在此不做分析。精選ppt2.3.2設(shè)備主要參數(shù)分析精選ppt2.4經(jīng)濟(jì)性對(duì)比該項(xiàng)目實(shí)施改造的主要目的為石膏漿液脫水系統(tǒng)擴(kuò)容,同時(shí)兼顧降低原設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本及節(jié)能降耗。此次改造將系統(tǒng)石膏產(chǎn)能提高了146.9%,完全達(dá)到了石膏漿液脫水系統(tǒng)擴(kuò)容改造要求。如若采用真空皮帶機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容改造,由于需要增加設(shè)備占用面積,土建施工費(fèi)用會(huì)大幅上升,在此經(jīng)濟(jì)分析中暫不做深入分析。序號(hào)項(xiàng)目改造前(元)改造后(元)差異費(fèi)用(元)備注1石膏脫水系統(tǒng)電耗費(fèi)用差異29025958854231404改造完成后,兩套圓盤脫水機(jī)一運(yùn)一備,單套盤式脫水機(jī)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行電耗為22kWh/h;改造前原有真空脫水機(jī)電耗為:108.5kWh/h;因此改造后,節(jié)約電耗86.5kWh/h。本項(xiàng)目電費(fèi)單價(jià)0.4864元/度。脫水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行時(shí)間按5500小時(shí)測(cè)算,由此年節(jié)約電費(fèi)約23.1404萬元。2石膏脫水系統(tǒng)檢修維護(hù)費(fèi)用差異25000019000060000本項(xiàng)目真空皮帶脫水機(jī)設(shè)備年維護(hù)費(fèi)用約為25萬元。圓盤脫水機(jī)年度主要運(yùn)維成本組成:陶瓷板:2套,約16萬元;反洗水過濾器:10套,約3000元;酸類:8000kg,約3.2萬元;泵類機(jī)械密封:1套,約1000元;本次暫按19萬元/年測(cè)算運(yùn)維費(fèi)用。由此,主要備品配件等年檢修維護(hù)費(fèi)用差異為節(jié)約

11萬元。3稀石膏處理費(fèi)用80000080000原有脫水機(jī)運(yùn)行每年產(chǎn)生大量的稀石膏,由此會(huì)帶來額外的運(yùn)輸費(fèi)用以及外部清理,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)測(cè)算10萬/年。從實(shí)驗(yàn)情況來看,采用圓盤式脫水機(jī)后,能避免稀石膏的產(chǎn)生,由此節(jié)約稀石膏處置等費(fèi)用10萬/年。4增量脫硫電價(jià)7000從“電耗費(fèi)用差異”項(xiàng)分析可見,年節(jié)約用電47.57萬度電,由此增加脫硫電價(jià)收益0.7萬元。5增量經(jīng)濟(jì)效益

378404綜合以上數(shù)據(jù),每年可帶來37.84萬元的增量經(jīng)濟(jì)效益。精選ppt2.4經(jīng)濟(jì)性對(duì)比序號(hào)項(xiàng)目改造前(元)改造后(元)差異費(fèi)用(元3、華能滇東第二發(fā)電廠2×600MW機(jī)組石膏漿液脫水系統(tǒng)改造3.1改造原因華能滇東第二發(fā)電廠2×600MW發(fā)電機(jī)組原配套鼓泡塔脫硫系統(tǒng),設(shè)計(jì)入爐煤含硫率1.29%,進(jìn)口煙氣二氧化硫濃度小于2700mg/m3,但因電廠燃煤含硫率發(fā)生較大變化,常常超出脫硫系統(tǒng)處理能力,設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)了嚴(yán)重問題,難以達(dá)標(biāo)排放。后將鼓泡塔脫硫系統(tǒng)增容、改造為噴淋塔脫硫系統(tǒng),噴淋塔采用一爐一塔,在鍋爐BMCR工況,脫硫裝置入口煙氣SO2濃度設(shè)計(jì)值為7000mg/Nm3條件下,保證脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度小于200mg/m3,對(duì)應(yīng)脫硫效率≥97.143%。但仍未考慮因燃煤熱值低于設(shè)計(jì)值而引起的機(jī)組單位燃煤量增加的因素。同時(shí)吸收塔石膏漿液外排系統(tǒng)、石膏漿液脫水系統(tǒng)、石膏漿液回流系統(tǒng)未做擴(kuò)容改造,導(dǎo)致石膏漿液脫水系統(tǒng)成為影響機(jī)組FGD系統(tǒng)正常運(yùn)行的瓶頸,即機(jī)組鍋爐受限于石膏漿液系統(tǒng)的容量問題長(zhǎng)時(shí)間無法滿負(fù)荷運(yùn)行。華能滇東第二發(fā)電廠FGD石膏漿液系統(tǒng)設(shè)置3套真空皮帶脫水系統(tǒng),總脫水能力約為121m3/h。兩臺(tái)機(jī)組額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí),吸收塔石膏漿液排放量約為460m3/h,經(jīng)過石膏漿液旋流器濃縮后,約有30%的濃漿液(約138m3/h)需要到石膏脫水系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理,石膏脫水系統(tǒng)容量尚有17m3/h的缺口,三套真空皮帶脫水機(jī)的全出力連續(xù)運(yùn)行仍無法滿足FGD的滿負(fù)荷運(yùn)行。因此急需對(duì)石膏漿液系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化、完善及增容改造,從而在滿足環(huán)保要求的前提下,能夠提高機(jī)組鍋爐的運(yùn)行工況。精選ppt3、華能滇東第二發(fā)電廠2×600MW機(jī)組石膏漿液脫水系統(tǒng)改造3.2設(shè)計(jì)安裝:該擴(kuò)容改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)增加兩套圓盤脫水機(jī),并分步實(shí)施改造。本次改造作為本改造項(xiàng)目的第一步,保留原有三臺(tái)真空皮帶脫水機(jī),新建一臺(tái)出力為60t/h的真空?qǐng)A盤脫水機(jī),處理量共152.1t/h。同時(shí)考慮改造全部漿液管路及箱罐系統(tǒng)。滿足該廠對(duì)石膏最大出力的要求。第二步為再增加一臺(tái)出力為60t/h的真空?qǐng)A盤脫水機(jī)。完成改造后,總共二套真空?qǐng)A盤脫水機(jī),石膏漿液處理量共212.1t/h,能滿足設(shè)備維護(hù)檢修時(shí)期的備用量要求。新增設(shè)備安裝在脫水樓空余場(chǎng)地,未增加設(shè)備間空間面積,施工過程未影響機(jī)組正常運(yùn)行。精選ppt3.2設(shè)計(jì)安裝:精選ppt3.3.2設(shè)備主要參數(shù)分析3.3.2.1電耗120m2圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)(機(jī)械攪拌)額定總功率66.55kw。經(jīng)計(jì)算,圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)(過濾面積120m2,氣攪拌)單位石膏脫除水分電耗為1.109kwh/t;真空皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)(過濾面積41m2,石膏產(chǎn)量40.3t/h)單位石膏脫除水分電耗為5.300kwh/t。通過以上數(shù)據(jù)分析,圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)與真空皮帶機(jī)系統(tǒng)單位石膏脫除水分電耗降低了79.08%。3.3.2.2設(shè)備占地面積此次擴(kuò)容改造利用脫水樓剩余場(chǎng)地實(shí)施,未進(jìn)行廠房擴(kuò)建。如若擴(kuò)容改造設(shè)備采用真空皮帶脫水機(jī),必須新建脫水樓,初步估算土建費(fèi)用至少節(jié)省100萬元左右。3.3.2.3石膏處理量一套120m2過濾面積圓盤脫水機(jī)系統(tǒng),改造完成后石膏最大產(chǎn)能可達(dá)到75t/h,平均產(chǎn)能60t/h。改造完成后,石膏脫水系統(tǒng)石膏產(chǎn)能提高了49.58%,達(dá)到擴(kuò)容改造目的。3.3.2.4水耗反沖洗水由脫硫系統(tǒng)工業(yè)冷卻水提供。經(jīng)反沖洗流程后,反洗水經(jīng)過陶瓷板進(jìn)入槽體漿液,隨真空泵濾液水返回脫硫系統(tǒng)。因此,從脫硫系統(tǒng)整體水平衡角度出發(fā),系統(tǒng)水耗未發(fā)生變化,在此不做分析。精選ppt3.3.2設(shè)備主要參數(shù)分析精選ppt3.4經(jīng)濟(jì)性對(duì)比該項(xiàng)目實(shí)施改造的主要目的為石膏漿液脫水系統(tǒng)擴(kuò)容,同時(shí)兼顧降低原設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本及節(jié)能降耗。此次改造將系統(tǒng)石膏產(chǎn)能提高了49.58%,完全達(dá)到了石膏漿液脫水系統(tǒng)擴(kuò)容改造要求。如若采用真空皮帶機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容改造,由于需要增加設(shè)備占用面積,土建施工費(fèi)用會(huì)大幅上升,在此經(jīng)濟(jì)分析中暫不做深入分析。

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