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川慶鉆探工程有限公司二〇一二年一月三日邛崍1井閃爆著火事故通報(bào)
第1頁(yè)氣體鉆井介紹第2頁(yè)事故簡(jiǎn)況一一第3頁(yè)2023年12月22日03:28:21,川西鉆探公司50717鉆井隊(duì)承鉆、鉆采工藝技術(shù)研究院空氣鉆井公司提供鉆井技術(shù)服務(wù)邛崍1井,在氮?dú)忏@進(jìn)至沙溪廟層井深2144.23m時(shí),遭遇地層大量天然氣瞬間從井內(nèi)涌出,在井口與空氣混合發(fā)生閃爆著火,造成1人死亡、2人重傷、3人輕傷,鉆機(jī)井架、底座及部分派套設(shè)施、氣體鉆井部分設(shè)備嚴(yán)重?fù)p毀事故。第4頁(yè)第5頁(yè)
二、事故通過(guò)第6頁(yè)應(yīng)急處置一二第7頁(yè)
二、應(yīng)急處置
閃爆發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取了對(duì)應(yīng)應(yīng)急措施并迅速?gòu)牟灰粯犹由肪€逃離火災(zāi)區(qū)域,隊(duì)長(zhǎng)蔣勇與駐井工程師分別撥打119、120急救電話求救,并向川西鉆探公司應(yīng)急辦公室電話報(bào)告情況。鉆井隊(duì)清點(diǎn)人數(shù)成果錄井隊(duì)人數(shù)齊全,井隊(duì)鉆井三班差2人,空鉆隊(duì)差1人,立即組織人員進(jìn)行搜救。最后鉆井隊(duì)搜救出2人,安排值班車立即送往大邑縣醫(yī)院。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)第8頁(yè)
二、應(yīng)急處置川西鉆探公司接到現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件報(bào)告后,立即啟動(dòng)井控突發(fā)事件Ⅰ級(jí)響應(yīng)預(yù)案,宣布進(jìn)入緊急狀態(tài),主要領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)指揮搶險(xiǎn)。有關(guān)二級(jí)單位也迅速組織人員、設(shè)備、物資趕赴現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行搶險(xiǎn)。二級(jí)單位第9頁(yè)
二、應(yīng)急處置
公司接到川西鉆探有關(guān)邛崍1井著火情況報(bào)告后,胥永杰總經(jīng)理、蒲建中書記等領(lǐng)導(dǎo)立即召集緊急會(huì)議,啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序,對(duì)應(yīng)急搶險(xiǎn)工作進(jìn)行了初步安排和布署。并和西南油氣田公司領(lǐng)導(dǎo)趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織搶險(xiǎn)工作。同步,將事故情況向集團(tuán)公司、四川省安監(jiān)局進(jìn)行了報(bào)告。川慶公司第10頁(yè)
二、應(yīng)急處置胥永杰總經(jīng)理、蒲建中書記、李鷺光總經(jīng)理率領(lǐng)有關(guān)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)查看險(xiǎn)情后,立即召開現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急會(huì)議,成立了以胥總、李總為組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,召集專家和技術(shù)人員討論和研究搶險(xiǎn)技術(shù)方案,明確了“先清障、后壓井”工作安排和壓井方案。川慶公司第11頁(yè)
二、應(yīng)急處置集團(tuán)公司集團(tuán)公司接到川慶公司報(bào)告后,組織集團(tuán)公司安全副總監(jiān)、安全環(huán)境保護(hù)與節(jié)能部主任賀蓉芳、副主任吳蘇江,工程技術(shù)分公司總經(jīng)理?xiàng)顟c理、副總經(jīng)理趙業(yè)榮等領(lǐng)導(dǎo)趕來(lái)現(xiàn)場(chǎng),聽取了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告,傳達(dá)了廖永遠(yuǎn)副總經(jīng)理對(duì)邛崍1井爆炸著火事故應(yīng)急處置批示,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行了實(shí)地查看,提出了要求。第12頁(yè)
二、應(yīng)急處置地方政府大邑縣接到報(bào)警后,4:20消防車達(dá)到現(xiàn)場(chǎng),對(duì)油罐、井控設(shè)備進(jìn)行噴水降溫。本地小區(qū)對(duì)井口300米范圍內(nèi)123戶人員進(jìn)行緊急疏散。四川省接到公司報(bào)警后,省市兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)有關(guān)人員相繼達(dá)到現(xiàn)場(chǎng),全權(quán)委托公司和西南油氣田公司負(fù)責(zé)本次事故處理。第13頁(yè)
二、應(yīng)急處置
12月23日9:20~10:20,按照預(yù)定壓井方案進(jìn)行施工,共注入清水和密度1.6~2.3克/立方厘米泥漿158方,井口火焰熄滅,通過(guò)各方共同努力,壓井施工作業(yè)成功,現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)工作結(jié)束。第14頁(yè)事故原因一三第15頁(yè)
三、事故原因在氮?dú)忏@進(jìn)過(guò)程中遭遇地層大量天然氣瞬間涌進(jìn)井內(nèi),高壓軟管爆裂后,大量涌出井口天然氣在井口周圍與空氣形成混合氣體,巖屑撞擊井架底座產(chǎn)生火花造成閃爆著火。(一)直接原因第16頁(yè)
三、事故原因
1.大量天然氣迅速?gòu)牧芽p性儲(chǔ)層進(jìn)入井筒
根據(jù)潘漢德公式、全蘇氣體科研所公式和威瑪斯公式計(jì)算出本裂縫層段瞬時(shí)天然氣產(chǎn)量達(dá)成106~150×104m3/d。(二)間接原因第17頁(yè)
三、事故原因
2.氮?dú)忏@進(jìn)鉆遇儲(chǔ)層發(fā)生砂堵造成井內(nèi)壓力升高
在鉆遇裂縫儲(chǔ)層時(shí),鉆時(shí)加快,部分巖屑倒塌進(jìn)入井筒,加之大量天然氣進(jìn)入井筒形成對(duì)井壁沖刷作用,造成井筒內(nèi)巖屑量迅速增多,環(huán)空產(chǎn)生砂堵,高產(chǎn)層中大量氣體造成井口壓力瞬時(shí)升高。(二)間接原因第18頁(yè)
三、事故原因
3.排砂管線軟管爆裂使大量天然氣外泄03:27:57~03:28:29在上提鉆具過(guò)程中,砂橋突然松動(dòng),瞬間井底聚集高壓天然氣攜帶大量巖屑迅速上移到井口,在旋轉(zhuǎn)控制頭附近形成高壓沖擊載荷,對(duì)井口排砂管線產(chǎn)生巨大沖擊力,引發(fā)排砂管線劇烈震動(dòng),造成排砂管線前端軟管根部爆裂,大量天然氣夾帶鉆屑外泄。(二)間接原因第19頁(yè)
三、事故原因三通接頭
排沙軟管燃燒剩下鋼絲第20頁(yè)
三、事故原因4.火勢(shì)劇烈、覆蓋面大,無(wú)法實(shí)行關(guān)井燃爆著火后,鉆臺(tái)面被火勢(shì)籠罩,火焰高度超出二層平臺(tái),操作人員已無(wú)法實(shí)行關(guān)井操作,被迫逃生;井場(chǎng)內(nèi)因火勢(shì)覆蓋面大,操作人員無(wú)法接近遠(yuǎn)控臺(tái)實(shí)行關(guān)井操作,造成井架燒塌。(二)間接原因第21頁(yè)
三、事故原因爆炸火勢(shì)模擬圖(二)間接原因刺漏點(diǎn)第22頁(yè)
三、事故原因邛崍1井過(guò)火面積測(cè)量圖(二)間接原因第23頁(yè)
三、事故原因
(三)管理原因1.未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有作業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SY/T6543.2-2009《欠平衡鉆井技術(shù)規(guī)范第2部分:氣相》8.1.3.2規(guī)定,排砂管線直徑大于203mm;9.2.3排砂管線平直安裝,無(wú)障礙物。天然氣、氮?dú)?、柴油機(jī)尾氣鉆井操作規(guī)程Q/SYCQZ108—20097.1.2規(guī)定,排砂管線直徑≥203mm。但邛崍1井實(shí)際施工中,旋轉(zhuǎn)控制頭旁側(cè)出口連接三通內(nèi)徑由230mm縮小為152.4mm;使用直徑152.4mm高壓軟管垂直連接三通和地面排砂管。第24頁(yè)
三、事故原因
(三)管理原因旋轉(zhuǎn)控制頭旁側(cè)出口排砂管連接示意圖第25頁(yè)
三、事故原因
(三)管理原因2.未嚴(yán)格執(zhí)行變更管理程序公司公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SYCQZ317-2023工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范5.3.1要求:設(shè)備變更由生產(chǎn)單位提出,由生產(chǎn)單位裝備管理部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和審查,報(bào)生產(chǎn)單位主管部門同意后執(zhí)行。鉆采院空鉆公司將三通內(nèi)徑由230mm縮小為152.4mm,硬管線連接改為直徑152.4mm高壓軟管連接,沒有進(jìn)行對(duì)應(yīng)變更程序。第26頁(yè)
三、事故原因
第27頁(yè)
三、事故原因
(三)管理原因第28頁(yè)
三、事故原因
(三)管理原因
3.未開展對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定空鉆公司對(duì)排砂管線變徑、使用90°T型彎頭、高壓軟管實(shí)行變更后,沒有按照Q/SYCQZ317-2023進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境影響評(píng)定,只考慮了滿足工藝轉(zhuǎn)換快捷和方便。邛崍1井施工中,沒有考慮異常高壓新增風(fēng)險(xiǎn),沒有針對(duì)4天內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)軟管刺漏損毀進(jìn)行評(píng)定,給管線爆斷異常高壓氣體泄漏埋下了隱患。第29頁(yè)
三、事故原因
(三)管理原因4.排砂管線連接未選擇最優(yōu)方式
SY/T6228-2023《油氣井鉆井及修井作業(yè)職業(yè)安全推薦作法》18.3.9要求“巖屑排出管線和放空管線宜位于鉆機(jī)下風(fēng)側(cè),對(duì)于其他風(fēng)向宜采取對(duì)應(yīng)安全措施。其長(zhǎng)度最少為46m,且宜從井口平直鋪設(shè)”。SY/T
6543.2-2023《欠平衡鉆井技術(shù)規(guī)范第2部分:氣相》9.2.3要求:排砂管線平直安裝,無(wú)障礙物。而邛崍1井實(shí)際施工中,從旋轉(zhuǎn)防噴器排砂口直接用90°T型彎頭接出。第30頁(yè)
三、事故原因(三)管理原因三通軟管第31頁(yè)
三、事故原因
5.應(yīng)急預(yù)案不符合通則要求空鉆作業(yè)隊(duì)配合鉆井隊(duì)編寫了《邛崍1井氮?dú)忏@進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置預(yù)案》,但預(yù)案編制未嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《應(yīng)急預(yù)案編制通則》要求進(jìn)行,缺乏關(guān)鍵要素和評(píng)審步驟。預(yù)案文本僅由“鉆井難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)”、“主要技術(shù)措施”兩部分內(nèi)容組成,缺乏事件分級(jí)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、報(bào)告、預(yù)警和響應(yīng)處置詳細(xì)程序和措施,對(duì)氣體鉆井其他突發(fā)事件估計(jì)不足、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定不全面,預(yù)案中現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮和應(yīng)急處置各崗位職責(zé)分工不明確,缺乏實(shí)際指導(dǎo)作用。(邛崍1井氮?dú)忏@井應(yīng)急預(yù)案.doc)(三)管理原因第32頁(yè)
三、事故原因
6.未按要求開展應(yīng)急演練
SY/T6543.2-2023《欠平衡鉆井技術(shù)規(guī)范第二部分:氣相》9.5中要求“氣相欠平衡鉆井作業(yè)實(shí)行前,應(yīng)進(jìn)行防井噴、防H2S中毒等應(yīng)急演練”。邛崍1井于12月16日20:45開始?xì)怏w鉆進(jìn),現(xiàn)場(chǎng)在17日7:40和14:20才開展了氣體鉆進(jìn)專項(xiàng)預(yù)案防噴演練。(三)管理原因第33頁(yè)
三、事故原因7.對(duì)井場(chǎng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)未有效管理地研院2023年開始安裝運(yùn)行井場(chǎng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng),目前共安裝使用98套,其中45套能夠同步傳輸視頻。該系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),地研院未制定對(duì)應(yīng)管理制度,沒有明確信息處理中心、錄井作業(yè)部(項(xiàng)目部)、錄井小隊(duì)管理職責(zé)范圍,對(duì)視頻數(shù)據(jù)保存未做明確要求。邛崍1井施工現(xiàn)場(chǎng)安裝了遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控傳輸系統(tǒng),但錄井隊(duì)均未對(duì)監(jiān)控視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行儲(chǔ)存,也未通過(guò)衛(wèi)星傳回信息處理中心,造成監(jiān)控視頻無(wú)法回訪。(三)管理原因第34頁(yè)事故教訓(xùn)一四第35頁(yè)
四、事故教訓(xùn)(一)對(duì)川西地域存在裂縫發(fā)育帶結(jié)識(shí)不足邛崍1井區(qū)在2023年三維處理解釋及2023年重新處理解釋成果構(gòu)造圖及剖面上,沙溪廟組中上部及蓬萊鎮(zhèn)組內(nèi)均無(wú)斷層,僅在進(jìn)入沙溪廟組500余米、近底部有一斷層。對(duì)于砂巖地層現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法精確預(yù)測(cè)裂縫發(fā)育帶,探井非目標(biāo)層不要求做裂縫帶預(yù)測(cè)。邛崍1井鄰近已鉆井沙溪廟地層,未見高壓層和裂縫帶,白馬廟構(gòu)造已鉆14口井,獲氣井僅4口(產(chǎn)量約0.5~5.7×104m3/d),已鉆井在沙溪廟地層均未發(fā)覺高產(chǎn)井及異常高壓。第36頁(yè)
四、事故教訓(xùn)
(二)氣體鉆井有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)存在不足
SY/T6543.2-2023《欠平衡鉆井技術(shù)規(guī)范第2部分:氣相》、SY/T6228-2023《油氣井鉆井及修井作業(yè)職業(yè)安全推薦作法》只對(duì)排砂管線管徑、平直安裝做了要求,沒有對(duì)材質(zhì)、壓力等級(jí)等進(jìn)行要求。公司標(biāo)準(zhǔn)也沒有對(duì)排砂管線材質(zhì)、壓力等級(jí)等進(jìn)行要求做明確要求。
第37頁(yè)
四、事故教訓(xùn)
(三)氣體鉆井設(shè)備應(yīng)急處置能力不足通過(guò)計(jì)算,現(xiàn)有排砂管線在連續(xù)鉆開氣層不超出30萬(wàn)m3/d條件下,能夠滿足正常工作需要。但對(duì)于異常高壓高產(chǎn)鉆井排砂能力不足。三通在高速氣流作用下易發(fā)生耦合振動(dòng),易在高壓或沖擊下斷裂。地面10”排砂管線三通盲腸段,面向突然大股沉砂容易堵塞?,F(xiàn)有氣體鉆井設(shè)備設(shè)施應(yīng)對(duì)異常高壓高產(chǎn)天然氣鉆井能力不足。第38頁(yè)下步措施一五第39頁(yè)
五、下步措施(一)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)認(rèn)真總結(jié)和汲取事故教訓(xùn),在生產(chǎn)過(guò)程中,只要包括井筒作業(yè),就要結(jié)識(shí)到“三高、兩淺”存在,提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。在地質(zhì)設(shè)計(jì)和工程設(shè)計(jì)上要明確提醒,提出有效預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施。在施工組織和作業(yè)過(guò)程中,對(duì)有也許具有油氣和高壓非目標(biāo)地層,堅(jiān)持安全第一,對(duì)其也許存在“三高、兩淺”油氣危害,按打開油氣層作業(yè)有關(guān)要求施工。第40頁(yè)
五、下步措施
(二)修訂有關(guān)氣體鉆井標(biāo)準(zhǔn)明確要求氣體鉆井排砂管線選用鋼材、耐壓等級(jí)、管徑、檢測(cè)周期。排砂管線從旋轉(zhuǎn)控制頭旁側(cè)口采使用方法蘭連接平直引至循環(huán)罐外。限定氣體鉆井適應(yīng)井型,尤其是風(fēng)險(xiǎn)探井、預(yù)探井、區(qū)域探井等地質(zhì)情況不清楚井,慎用氣體鉆井方式。推薦氣體鉆井采取頂驅(qū)鉆井方式。第41頁(yè)
五、下步措施
(三)強(qiáng)化變更審批管理
加強(qiáng)工藝安全和設(shè)備完整性系統(tǒng)安全分析,尤其是對(duì)工藝參數(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更時(shí),要進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定,不但要考慮其生產(chǎn)目標(biāo)和局部安全實(shí)現(xiàn),還要進(jìn)行系統(tǒng)分析,并對(duì)變更后帶來(lái)新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)定。第42頁(yè)
五、下步措施
(四)完善氣體鉆井應(yīng)急關(guān)井程序
在氣體鉆進(jìn)過(guò)程中,遇環(huán)空砂堵、鉆具上頂?shù)犬惓G闆r時(shí)應(yīng)在停鉆盤后,立即關(guān)閉環(huán)形防噴器,同步打開放噴管線,在第一時(shí)間迅速控制井口,視詳細(xì)情況再進(jìn)行下步處理。第43頁(yè)
五、下步措施
(五)提升氣體鉆進(jìn)井控裝置操控性在司鉆操作室內(nèi)安裝環(huán)形防噴器和液動(dòng)放噴閘閥緊急操作按鈕。配備防噴
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