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文檔簡介

精品文檔-下載后可編輯基于IGCT器件的兩電平高壓變頻器研究與應用-設計應用摘要:介紹了基于IGCT器件的兩電平高壓變頻器的技術特點和工作原理,分析了兩電平高壓變頻器的試驗波形及其在電廠中的運行情況和節(jié)能效果,探討了電壓源兩電平高壓變頻器的應用前景。

0引言

在國際能源緊缺、氣候變暖的嚴峻形勢下,減少能源消耗、減少溫室氣體大量排放成為當務之急。實踐證明,對一定工況下的工業(yè)電動機進行變頻調(diào)速是一種行之有效的節(jié)能方式。根據(jù)統(tǒng)計,我國僅待調(diào)速節(jié)能的風機就有4000多萬臺,年耗電約15oo億kW·h,節(jié)能潛力達450億kW·h/年,節(jié)能潛力巨大[1l。

節(jié)能效果顯著的高壓變頻器早期之所以推廣速度緩慢,一方面是因為性投入較大且一些產(chǎn)品可靠性不高,另一方面是因為應用變頻器以后會帶來一些新的問題,如電網(wǎng)諧波污染、電機諧波損耗發(fā)熱及電機絕緣老化等。隨著國家對節(jié)能減排的重視和變頻器技術的發(fā)展,高性價比高壓變頻器的應用越來越多普通變頻器往往具有較高的di/dt和du/dt電應力,電路輸出含有較高的諧波,而通過采用合理的電路拓撲結構可有效地降低其di/dt和du/dt,通過采用合理的控制算法可降低其諧波輸出,從而在大大提高變頻器本身可靠性的同時降低對電網(wǎng)的諧波污染。而基于IGGT器件的兩電平高變頻器產(chǎn)品,輸出諧波含量小于2%,效率高達98%。

1變頻器技術介紹

普通級聯(lián)高壓變頻器主回路拓撲和功率單元內(nèi)部電路分別如圖1、圖2所示,基于IGCT器件的兩電平變頻器主電路拓撲如圖3所示。

由圖3可知,兩電平高壓(6kv)變頻器串聯(lián)后的單個功率管要承受的額定電壓為6000×√2÷≈32800(v),運行電壓達到2800×1.15×1.08≈3500(v)(考慮過電壓15%和變壓器阻抗8%),這對單管吸收回路及其控制提出了很高的要求。由圖1、圖2可知,級聯(lián)產(chǎn)品每個功率管需要承受的額定電壓為6000÷√3×√2÷5×1.15×1.08≈1200(V)。因此,兩電平拓撲高壓變頻器的實現(xiàn)難度要比級聯(lián)式變頻器高得多。該兩電平高壓(6kV)變頻器具有如下特點:

(1)級聯(lián)式變頻器需要150只功率管,而兩電平變頻器只需要36只功率管,因此,兩電平變頻器的故障幾率可以大大降低,可靠性得到極大提高;

(2)級聯(lián)式變頻器的變壓器出線達45根,而兩電平變頻器出線僅9根,使故障概率明顯減小;

(3)級聯(lián)式變頻器不允許將電機放到離變頻器過遠的地方,以防止機端反激等原因造成變頻器異常保護甚至變頻器和電機損壞,而兩電平變頻器具有Lc濾波環(huán)節(jié),輸出電纜中不存在大的du/dt,不存在機端反激現(xiàn)象,因而不存在這樣的限制;

(4)在能量流方面,兩電平變頻器只需將整流電路稍加改造即可實現(xiàn)4象限運行,這是當前的級聯(lián)式變頻器技術所做不到的;

(5)兩電平變頻器中采用高壓金屬膜電容器而不采用電解電容器,使整機壽命可達10年以上,這也是級聯(lián)式變頻器很難實現(xiàn)的。

2基于IGCT器件的兩電平技術介紹

圖3是兩電平高壓變頻器的主電路拓撲,逆變部分使用了高耐壓、大電流的功率開關器件IGCT,其內(nèi)部集成有反并聯(lián)續(xù)流二極管;為了減小對電網(wǎng)的沖擊,整流電路采用18脈沖二極管整流結構。其技術為特定消諧技術、Lc濾波技術及多IGCT串聯(lián)均壓技術等。

在設計中,將特定消諧技術和LC濾波技術進行了完美結合,取得了較為理想的效果。試驗測得兩電平高壓變頻器輸出電壓和電流波形如圖4所示,其中幾乎沒有諧波和大的du/dt存在,這對電機絕緣沒有任何損傷;同時,將濾波電容中點接地可以消除共模電壓(即消除電機軸向電壓),使電機使用壽命不受影響。

基于IGCT器件的兩電平高壓變頻器的設計難點在于多個串聯(lián)功率管的動態(tài)均壓。經(jīng)過嚴格計算、仿真和反復試驗改進,得到了額定電流條件下功率管關斷均壓實測波形,如圖5所示。圖5中第2峰值電壓分別為3525V,3360V和3240V,此處3只功率管的電壓與電壓平均值的偏差均小于5%,達到了很好的均壓效果。

動態(tài)均壓電路如圖6所示,該電路在帶來良好均壓效果的同時會造成IGCT開通瞬間di/dt過大,這是IGCT器件所不允許的。從抑制di/dt的角度考慮,需要增加電阻阻值,但大電阻必然會降低動態(tài)均壓的效果。因此,圖5所示的均壓不是效果,而是考慮di/dt后的綜合結果。

在關鍵工藝方面,由于采用橫向功率管壓裝技術,功率回路功率密度大為提高,即使含濾波回路,兩電平高壓變頻器的體積和質量也明顯小于其他產(chǎn)品。

3運行效果

揚州發(fā)電有限責任公司330MW機組凝結水泵(1120kW)在進行變頻改造以前,機組滿負荷運行時電機的工作電流為126A,負荷降低時電流降低很少。進行變頻改造后,機組滿負荷時變頻器輸入電流為92A,機組210MW負荷時變頻器輸入電流為41A,綜合節(jié)電在35%以上。該泵改造前年耗電約8×1000000kW·h,改造后年耗電約5×1000000kW·h,按上網(wǎng)電價0.39元/(kW·h)計算,每年至少可節(jié)省電費I10萬元,經(jīng)濟效益相當可觀。在節(jié)能的同時,電廠電機控制自動化水平也得到了很大提高。

4結論

從上面的分析可以看出,兩電平高壓變頻器具有非常出色的性

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