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文檔簡介
本文格式為Word版,下載可任意編輯——DEH系統(tǒng)調試典型故障分析與預控DEH系統(tǒng)調試典型故障分析與預控
——2023年度熱控所內部培訓資料
一、常見問題案例分析
1、寶慶1號機組DEH未收到并網(wǎng)信號
DEH系統(tǒng):國電智深EDPFNT+
故障現(xiàn)象:2023年11月11日晚7時左右,寶慶電廠1號機組首次并網(wǎng),電氣同期裝置在本地進行同期,2分鐘之后發(fā)出機組并網(wǎng)信號,DEH未收到并網(wǎng)信號,導致汽輪發(fā)電機沒有帶初始負荷,隨后運行人員手動解列發(fā)電機組,在熱工專業(yè)查清原因并處理后,其次次自動同期順利并網(wǎng)。
故障原因:經檢查確認直接原因是在DEH機柜恢復電氣并網(wǎng)信號時,3對并網(wǎng)信號端子全部接錯,導致未收到真實并網(wǎng)信號。
具體過程為:夜班人員應電氣人員要求將3對發(fā)電機并網(wǎng)信號在DEH機柜接線端子上全部(6根線)解開,DEH軟件并網(wǎng)信號強制為“0〞,在熱工信號強制本上登記為41DPUA1、B1、C1端子的8通道,同時在登記格的右下角用一行小字注明白就地端子板均為6通道(由于國電智深系統(tǒng)SD卡的特別性,實際拆線端子號不是15-16而是11-12)。白班接班后,電氣做完假同期試驗,通知熱工恢復并網(wǎng)信號。白班人員未看清信號強制本上“就地端子板均為6通道〞那一行小字,將3對信號全部想當然地接在15-16號端子上,導致DEH收不到并網(wǎng)信號。
經驗措施:
(1)重要信號解線必需按要求登記機柜號、端子板號、端子號,組態(tài)強制明確到系統(tǒng)名稱、組態(tài)頁、塊號,是強制為“0〞還是強制為“1〞,并在交接班時進行詳細的交底。
(2)為確保萬無一失,建議在機組首次并網(wǎng)前花10分鐘時間與電氣專業(yè)再次核對并網(wǎng)、同期等重要信號接口,并列入電氣專業(yè)并網(wǎng)作業(yè)指導書中。
2、華能岳陽5號機組不能成功并網(wǎng)
DEH系統(tǒng):ABBSymphony故障現(xiàn)象:首次并網(wǎng)時屢屢并不上。
故障原因:電氣來的同期增、減信號是一個很短的脈沖,使DEH中轉速的變化幅度太小,抓不到與電網(wǎng)頻率相近的瞬間。解決此問題有兩個方法:
(1)岳陽5號機組調試期間將哈汽原提供的DEH規(guī)律中同期增、減信號所改變的轉速指令幅度變大(將TARGET規(guī)律頁中同期目標值生成回路中的限速率從1r/min/s改為15r/min/s),即成功并網(wǎng)。
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(2)原DEH規(guī)律中同期增、減信號每次都是在3000r/min的基礎上改變轉速指令。岳陽6號機組改為在上一次的同期目標值的基礎上進行同期增、減(TARGET規(guī)律頁中同期目標值生成回路中的RATEDSPEEDAUTO鏈接,改為TARGET;變化限速率仍改回1r/min/s)。5號機組也按此修改。
經驗措施:在DEH靜調階段就可按以上方法2進行規(guī)律檢查和修改,以避免不能成功并網(wǎng)的狀況。
3、首次沖轉時升速率過快
DEH系統(tǒng):ABBSymphony
故障現(xiàn)象:汽輪機首次沖轉時轉速目標值升速率過快。
故障原因:在DEH仿真期間,為縮短仿真時間,調試人員將轉速升速率放大了10倍,仿真完成后忘掉改回。
經驗措施:DEH仿真期間修改的一切參數(shù)必需做好記錄,仿真完成后根據(jù)記錄進行恢復。
4、首次沖轉時轉速控制不穩(wěn)
DEH系統(tǒng):ABBSymphony
故障現(xiàn)象:汽輪機首次沖轉時轉速控制不穩(wěn),動態(tài)偏差很大,超調嚴重。故障原因:哈汽在DEH轉速控制回路中的PID參數(shù)設置不對。改用其他類似機組的經驗PID參數(shù)后,調理正常。
經驗措施:DEH混仿完成后首次沖轉前,要對DEH轉速控制回路、功率回路的PID參數(shù)進行檢查,與其他類似機組經驗數(shù)據(jù)進行對比。
5、DEH轉速測不準
DEH系統(tǒng):各種
故障現(xiàn)象(1):進DEH的三個轉速顯示不一致,且均測量偏低(鯉魚江B廠)。
故障原因:原由于裝在汽機機頭前箱的探頭型號與ABBTPS卡件不匹配;改用裝在汽機后部的探頭即好。
故障現(xiàn)象(2):進DEH的三個轉速顯示一致,但均比實際偏低。故障原因:DEH中轉速盤齒數(shù)設置不對,實際為60齒,設為了88齒。故障現(xiàn)象(3):進DEH的三個轉速顯示一致,但均比實際偏低。故障原因:齒輪盤齒深過小,使得探頭采集脈沖時漏計了脈沖數(shù)量。請火電公司將齒輪盤重新加工后即好。
經驗措施:
(1)大小機轉速信號一定要核對齒數(shù),國內曾出現(xiàn)過MEH轉速盤齒數(shù)設
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置不對引起小機飛車的嚴重事故!
(2)在大小機沖轉過程中,應對現(xiàn)場轉速表、DEH(MEH)轉速、TSI(SCS)轉速之間進行對比,確認轉速測量一致。
6、OPC復位時EH油壓LL跳閘
DEH系統(tǒng):ABBSymphony
故障現(xiàn)象:OPC仿真試驗時,OPC復位后ETS四個EH油壓低開關動作使汽輪機跳閘。
故障原因:調門全關時指令是0,而反饋略反饋造成油動機緩慢進油,使EH油壓比正常時低;OPC復位時調門急劇進油,使EH油壓低開關動作。將閥門流量特性函數(shù)中各調門最低指令改為-3%后即正常。
經驗措施:應將DEH中所有調門型閥門(含TV、GV、IV)的流量特性函數(shù)中單閥、順序閥指令最低值,以及汽機跳閘/OPC動作時的總流量指令最低值均置為-3%及以下,保證汽機跳閘或OPC動作時各調理型閥門指令=100%時,使求和塊的s3、s4系數(shù)限速變化的速率限制功能會自動釋放,使閥序切換瞬間完成;由于原組態(tài)中GV1指令求和
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功能塊地址B3271處于兩個系數(shù)的自適應塊地址(B3270與B3274)之間,導致DCS掃描運算時,單閥指令輸入系數(shù)先由“1〞變成“0〞,求和輸出GV1指令突變?yōu)椤?%〞,然后順序閥指令輸入系數(shù)再由“0〞變成“1〞,再下一周期求和輸出GV1指令變?yōu)椤?00%〞,引起GV1突關。
圖1單閥/順序閥切換去GV1綜合指令規(guī)律(修改前)
將GV1求和指令功能塊地址參照其它調門,改為比兩個系數(shù)的自適應塊地址均小,修改地址后的規(guī)律如圖2。為以防萬一,可將“總閥位參考指令≥100%自動釋放兩個系數(shù)速率限制功能〞的規(guī)律,由≥100%改為≥102%。經重新試驗該故障現(xiàn)象消失。
圖2單閥/順序閥切換去GV1綜合指令規(guī)律(修改塊號后)
經驗措施:
(1)本規(guī)律問題是哈汽廠用ABBDCS系統(tǒng)做600MW機組DEH組態(tài)的固有BUG之一,在多個廠已發(fā)現(xiàn)。今后調試中應引起注意,在靜調期間提前修改。
(2)在DEH混仿期間應將各個功能、各種工況逐一試驗全面。
9、閥門活動試驗引起中主門全關
DEH系統(tǒng):新華
故障現(xiàn)象:機組正常運行中進行閥門活動性試驗,在進行左側中主門活動性試驗時,左側中主門卡澀未動作。復位左側中主門活動性試驗,繼續(xù)進行右側中主門活動性試驗時,左側中主門突然關下,導致兩側中主門全關,推力瓦損壞。
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故障原因:閥門卡澀。經驗措施:
(1)現(xiàn)場試驗過程中若出現(xiàn)任何異常狀況,應馬上中止試驗,待處理確認正常后,才能繼續(xù)開展試驗。
(2)每一項試驗完成后,應檢查確認機組運行正常,距上
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