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PAGEPAGE1十月份質(zhì)量月報十月份質(zhì)量月報2010年第一期主辦單位:QA日期:2018.10.26質(zhì)量方針:追求一流質(zhì)量,持續(xù)改善,讓顧客滿意;

質(zhì)量理念:精工細配,精專創(chuàng)新,為顧客創(chuàng)造價值;一、本月份重要質(zhì)量信息:1.XX客戶來廠做26cc修枝剪新產(chǎn)品評審及現(xiàn)場產(chǎn)品加工工藝流程評審,評審結(jié)果現(xiàn)場產(chǎn)品評審有27項急需改善,并提出相關(guān)的改進要求,其中機加工組一項,發(fā)動機組十項,測試組一項,小部件二項,采購二項,質(zhì)檢六項,工程二項,經(jīng)過業(yè)務(wù)召開檢討會議,已明確改善的時間及責任人,完善后由業(yè)務(wù)組織驗收確認,再通知XX客戶重新來廠審查;2.XX福43cc割灌機訂單K5543、K5551、K5544合計2930pcs,因發(fā)動排量機功率參數(shù)標貼出錯,以致車間已包裝完成入庫產(chǎn)品,必須重新返工,再返工過程中,常見質(zhì)量問題如:外箱破損、包材物料耗損、人工耗損、產(chǎn)品耗損等,這些都是增加質(zhì)量成本及質(zhì)量責任的明確會帶來一定的困擾,此次質(zhì)量問題業(yè)務(wù)必須與客戶多協(xié)調(diào)注意的;二、本月份采購產(chǎn)品/材料物資進貨質(zhì)量信息: 1.IQC抽驗不合格總數(shù)51批次:批次批次不良率(%)不良率(%)9—8—167—146—125—4—7.843—3.922—1.961—說明:供貨商物料名稱不良原因處理意見排行榜XX塑膠安全手柄313C產(chǎn)品色差、表面臟污、安全扳機偏軟退貨1大油門手柄手柄易卡住鋁管不回彈供方挑選割灌機擋扳M6螺絲孔有飛邊未清除退貨定位銷周邊有飛邊、回彈不靈活退貨XX塑膠網(wǎng)罩、過濾器罩飛邊、色差供方返工2北倫XX啟動網(wǎng)罩色差、飛邊退貨2XX火花塞套筒表面鍍鋅不良局部脫落退貨2天元XX離合器鼓內(nèi)軸鉚接形狀與樣品不一致供方挑選3江陰XX修枝剪缸體墊片裝配后易錯位退貨3XX電器A26/A30磁電機定膠水少、連接線部位斷裂供方挑選3XX電器熄火開關(guān)紅線與黑線位置與圖紙不符合退貨3三、本月份車間/測試產(chǎn)成品質(zhì)量信息:車間物料名稱不良原因抽查數(shù)訂單號機加工組前箱合箱表面鋁屑未清理干凈5批K5661;發(fā)動機組整機連接連接公插斷裂IPQC全選東沛K5580計53件不良占5%發(fā)動機組26CC打草機機網(wǎng)罩劃傷;翻邊;消音器碰網(wǎng)罩;管口有長短120臺K5580占15%發(fā)動機組26CC打草機管連接夾板機不良有長短120K5580占10%發(fā)動機組26CC打草機發(fā)泡管太臟;內(nèi)徑有大小無法定位120K5580占50%發(fā)動機組同上油門鋼索卡在鋁管上120K5580占4%同上同上PA進氣接口滑牙120K5580占3%發(fā)動機組30CC割灌機消音器與前箱無法裝配50K5661K5662共12臺發(fā)動機組26CC打草機油管膠塞上部直徑大易卡30K5593K5594共10臺產(chǎn)成品質(zhì)量信息分析:信息內(nèi)容:機加工組前箱合箱表面鋁屑(有油)未清理干凈,原因:合箱加工完成后因含有油漬,所以鋁屑沾覆在產(chǎn)品上,經(jīng)過吹拭后清理效果不能達到裝配要求,尤其是曲軸孔的鋁屑清理是更加難處理;處理對策:產(chǎn)品加工完成后,建意清洗信息內(nèi)容:公插硬度太高原因:可能源料不一直有軟有硬是否淬火工藝問題(是否可滲碳)處理對策:供應商后序跟終,IQC加大抽檢率c)信息內(nèi)容:網(wǎng)罩包裝運輸,模具老化原因:因為包裝不良易劃傷模具時間太長處理對策:建意修模D〕DMC進氣接口開裂17%以上,經(jīng)覺訂其余庫存6700件退會供應商。在制不良品現(xiàn)場。挑選。三組合M5X20螺丁中混有M5X18的且無平墊。43CC邊蓋100%頂桿處太長,加工難度太大。共2371件。41;43CC消音器內(nèi)有焊鎦,5%以上導致活塞與缸體拉不動。26CC發(fā)動機油箱30%口部不平;口部飛邊;底部有熔接痕即將穿透。割灌機阻風門板手有兩種裝態(tài)該模前與后。150豪米發(fā)泡管太臟;內(nèi)徑太大無法限位。100%不良,已提多次。XX新品修枝剪油濾器無法移動;后手把間隙太大。100%離合器轂松動兩臺。2/5底座斷3/5臺43CC曲軸連桿M8X1螺紋傾斜;少牙直徑直有7,56毫米。K5691;K5693訂單1911+411臺發(fā)動機有213臺油管太松脫落。同上訂單空濾器座斷50臺。K5706共兩百臺油箱;定子用錯。K5685共280臺其中68臺軟軸裝配不到位返工。K5667計1220臺客檢怠速4300轉(zhuǎn)返工。1)IPQC抽驗不合格原因統(tǒng)計圖:運輸中和車間銜接不良運輸中和車間銜接不良裝配裝配13%13%26%29%29%零件配合不良32%零件配合不良32%來料來料產(chǎn)成品入庫質(zhì)量信息分析:1)FQC抽驗不合格原因統(tǒng)計圖:標貼粘接不牢標貼粘接不牢良品與不良品的判斷有誤5%11良品與不良品的判斷有誤5%11%39%客戶資料出錯17%17%制造過程,磕碰,劃傷,清潔不良2制造過程,磕碰,劃傷,清潔不良28%網(wǎng)罩不良網(wǎng)罩不良四、本月份質(zhì)量信息糾正預防措施:1.東沛26cc打草機訂單K5580、680臺返工兩次合計1008pcs,因網(wǎng)罩來料不良讓收,標準不一直出錯,管連接夾氣孔太多,通知生產(chǎn)后只在428臺中挑選,后期麻痹造成大批不良品流入,幷要負責跟蹤和檢查糾正措施的效果,對產(chǎn)生的原因進行分析,制定統(tǒng)一標準讓客戶滿意,出相應的糾正措施,填寫在《糾正預防措施單》中,報責任部門主管批準后抄送相關(guān)部門存查,在規(guī)定的時間內(nèi)完成相應的糾正措施。2.冠群塑膠注塑件來料不合格率高達100%,品管部根據(jù)具體情況未召集有關(guān)部門協(xié)調(diào)會議,對潛在不合格的原因未進行分析,未制定相應的預防措施,未確定所需的處理步驟及責任部門(班組)【造成同批次訂單返工兩次】鋁管劃傷、磕傷、氧化、油污在制程不合格率高達17%,客檢反映急需改善,質(zhì)檢課負責根據(jù)來料檢查定期對過程檢查記錄、糾正不合格報告、客檢人員對客戶投訴記錄等信息進行全面分析,檢查是否存在的不合格狀態(tài),應將有關(guān)情況填寫在《糾正預防措施單》中,品管部根據(jù)具體情況召集有關(guān)部門開會,對潛在不合格的原因進行分析,制定相應的預防措施,確定所需的處理步驟及責任部門(班組)、填寫在《糾正預防措施單》中,并交相關(guān)責任部門(班組)執(zhí)行。本月比上月有所該善。下月可控制在5%以下五、本月份供方質(zhì)量信息:1.改善效果不是很好,請采購人員特別關(guān)注的供應商,質(zhì)檢課IQC對該廠商來料加強檢驗,生產(chǎn)課車間裝配需注意質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)異常及時通知IPQC處理。2.生產(chǎn)課車間裝配時注意質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)異常及時通知處理。3.部分來料較晚,影響生產(chǎn)。六、本月份質(zhì)量信息考核通報:車間質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)質(zhì)量事故發(fā)生率排行榜%發(fā)動機組1134.61%6發(fā)動機部裝2/2裝配組東山線7/5小部件組57.69%4測試

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