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本文格式為Word版,下載可任意編輯——DEL運(yùn)行中常見的跳機(jī)故障報警及處理辦法
DEL運(yùn)行中常見的跳機(jī)故障報警及處理手段
DEL運(yùn)行中常見的跳機(jī)故障報警及處理手段1“油泵跳閘”報警即“油泵過載”報警,油泵額定電流3.5A,運(yùn)行迄今未展現(xiàn)油泵過載故障,故障復(fù)位在操縱柜內(nèi)左側(cè)一個藍(lán)色按鈕。
2“高溫”報警即“排氣溫度高或油溫高”報警,排氣溫度高定值100°,油溫高定值80°,故障復(fù)位在面板“復(fù)位按鈕”上復(fù)位。
3“高壓”報警即“排氣壓力高”報警,排氣壓力高定值19bar(目前我們實(shí)際整定為12bar),故障復(fù)位在操縱盤右側(cè)上方的高壓開關(guān)上。
4“低壓”報警即“抽氣壓力低”報警,抽氣壓力低定值為1bar,當(dāng)抽氣壓力低于設(shè)定值時機(jī)組跳閘,故障復(fù)位在操縱盤右側(cè)上方的低壓開關(guān)上。5“低油位”報警油位開關(guān)安裝在油分開器的側(cè)面,一旦油位到達(dá)低油位設(shè)定值,壓縮機(jī)將跳閘,故障復(fù)位在面板“復(fù)位按鈕”上復(fù)位。
6“低壓差”報警壓差開關(guān)OPDS1、OPDS2安裝在不同的位置。其中OPDS2負(fù)責(zé)啟動過程中的壓差監(jiān)測:當(dāng)壓縮機(jī)未起,只起動油泵時,若油泵的進(jìn)出口壓差小于1.5bar,即觸發(fā)低壓差跳機(jī)信號1#。
OPDS1負(fù)責(zé)運(yùn)行時的壓差監(jiān)測:當(dāng)壓縮機(jī)起動后,壓縮機(jī)的進(jìn)出口壓差小于3.5bar,即觸發(fā)低壓差跳機(jī)信號2#。故障復(fù)位在面板“復(fù)位按鈕”上復(fù)位。
7“機(jī)組故障”報警“機(jī)組故障”報警是一個綜合報警,展現(xiàn)該報警最多的理由為配電盤漏電養(yǎng)護(hù)裝置F5動作或冷凍水?dāng)嗔骷傲髁块_關(guān)故障。
8“防凍”報警即“冷凍水低溫”報警,目前冷凍水低溫定值為5℃,一旦冷凍水的供水溫度降至5℃,機(jī)組將跳閘,故障復(fù)位在冷凝器上方的溫度開關(guān)上。
9蒸發(fā)器液位低當(dāng)蒸發(fā)器液位低于設(shè)定值時,機(jī)組會跳閘,但此時在就地看不到任何報警,此時只能通過閉鎖蒸發(fā)器液位低信號,將機(jī)組啟動后補(bǔ)充冷媒,使蒸發(fā)器達(dá)成正常液位。
10概括案例分析案例簡介:
2022年12月底,1DEL001GF冷水機(jī)組連續(xù)多日在運(yùn)行過程中連續(xù)展現(xiàn)跳機(jī),平均一天跳一次,嚴(yán)重時一天跳幾次,且跳機(jī)大多發(fā)生在夜間。跳機(jī)時操縱面板上的“低壓差”報警燈亮,說明低壓差開關(guān)0DPS1動作。
對案例的跟蹤查看和分析及最終處理方法:
首先,聯(lián)系儀控人員,儀控人員對低壓差開關(guān)舉行了拆除校驗(yàn),確認(rèn)開關(guān)動作正常,說明機(jī)組的低壓差跳機(jī)切實(shí)存在,并非開關(guān)誤動作。
結(jié)合以前展現(xiàn)過的低壓差跳機(jī)案例閱歷,冷水機(jī)組運(yùn)行時的低壓差跳機(jī)主要發(fā)生在氣溫較冷,機(jī)組的負(fù)荷較低時出現(xiàn)。由于冷凍水負(fù)荷小,而機(jī)組的制冷才能過強(qiáng),使壓縮機(jī)始終處于低負(fù)荷運(yùn)行工況。此時冷卻水與冷凍水水溫對比接近,這使得冷凝壓力與蒸發(fā)壓力之差較小,輕易展現(xiàn)低壓差跳機(jī)。結(jié)合低壓差跳機(jī)缺陷是自入冬以來開頭的,且多發(fā)生在氣溫最低的后半夜,由于負(fù)荷過低而導(dǎo)致的可能性很大。
斟酌后采取的解決手段是降低冷卻水的流量,使冷卻水對制冷劑的冷卻效果降低,從而降低機(jī)組制冷才能。一方面,請修理人員調(diào)高冷卻水流量閥的開啟定值,這樣可以提高冷凝壓力。另一方面,將冷卻水回路上的流量調(diào)理閥開度由60%裁減至20%,裁減冷卻水總流量。實(shí)施后,機(jī)組未跳機(jī)運(yùn)行了三天,到第四天還是展現(xiàn)了低壓差跳機(jī)。說明該種處理方法對這次的缺陷處理不太適用,雖緩解了機(jī)組跳機(jī)的頻率,但該臺機(jī)組這次的跳機(jī)應(yīng)屬非正常處境,機(jī)組其他部位可能還有奇怪,說明機(jī)組的跳機(jī)與氣溫低負(fù)荷小有確定關(guān)系,但根本理由未找到。
經(jīng)現(xiàn)場反復(fù)查看,該臺冷凍機(jī)組正常運(yùn)行時約40%負(fù)荷,此時高壓維持在8bar左右,低壓維持在3bar左右,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷正常升高時,高壓(冷凝壓力)會略微升高,冷卻水調(diào)理閥會隨之開大,然后高壓又往回波動,和低壓(蒸發(fā)壓力)在讀數(shù)上只有略微的變化,但很不明顯。之后機(jī)組降負(fù)荷時,負(fù)荷根本上又恢復(fù)到40%,同時高壓恢復(fù)到8bar,低壓回到3bar,兩者差值始終在5bar左右。而低壓差跳機(jī)值為3.5bar,還有1.5bar的距離很難接近,但機(jī)組照舊存在低壓差跳機(jī)的處境,故障理由仍未查明。
由于跳機(jī)多發(fā)生于夜班,所以增加了夜班時間的蹲守觀察。察覺由于夜間溫度較低,冷凍機(jī)組實(shí)際上會有較長時間是沒有負(fù)荷的待機(jī)狀態(tài),冷卻水調(diào)理閥全關(guān),冷卻水流量為0。此時,冷凝器內(nèi)經(jīng)壓縮后的制冷劑得不到冷凝,較多制冷劑仍處于氣態(tài),隨著溫度升高壓力也逐步升高;
蒸發(fā)器內(nèi)的氣體隨著冷凍水溫度升高壓力也在升高。當(dāng)再次加載時,冷卻水調(diào)理閥逐步開啟,將原本在冷凝器內(nèi)氣態(tài)制冷劑冷卻成液態(tài),冷凝器內(nèi)壓力降低,而蒸發(fā)器內(nèi)的壓力變化沒有這么快,所以壓差會減小,然后才逐步恢復(fù)到正常5bar左右的壓差值。但這樣也不至于展現(xiàn)低壓差跳機(jī)啊,還得持續(xù)查看。
某一次,突然抓獲到一個奇怪處境:該機(jī)組在40%負(fù)荷正常運(yùn)行時負(fù)荷突然急速上升至90%,又急速下降至20%左右,這樣反復(fù)變化,呈現(xiàn)上下竄的處境。在經(jīng)過一個上下竄的過程中,高壓先是急速上升,然后緩慢下降,當(dāng)機(jī)組在20%負(fù)荷停留一段時間后,高壓持續(xù)下降至7bar左右;
而低壓那么是先降后升并超過原值,最終在3.3-3.4bar左右停留了一段時間,此時兩者的壓差已很接近3.5bar,幾乎已到跳機(jī)邊緣。
過了幾分鐘,機(jī)組負(fù)荷恢復(fù)穩(wěn)定至40%左右,兩者的壓差值才又逐步變大。
隨即匯報主控,通過手動急速對機(jī)組加卸載驗(yàn)證這一情況,在負(fù)荷手動急速上升又下降時,壓差切實(shí)會持續(xù)緩慢變小,最終降至3.5bar,機(jī)組低壓差跳機(jī)。
看來終究找到了故障理由,就是冷凍機(jī)組頻繁加卸載導(dǎo)致的低壓差故障跳機(jī),接下來就是研究如何制止故障的再次發(fā)生,或裁減故障發(fā)生的頻率。
這需對這幾個部件舉行逐項(xiàng)排查,本著由簡至繁的依次。
首先理應(yīng)擯棄冷凍水溫度探頭給出的溫度信號不穩(wěn)定,導(dǎo)致容量操縱器發(fā)出了不穩(wěn)定加卸載信號的可能性。于是,請儀控人員對冷凍水溫度探頭舉行了更換,更換完畢后冷水機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行了三天,倒列后再次運(yùn)行又展現(xiàn)了低壓差跳機(jī)。而儀控人員對舊的溫度探頭舉行校驗(yàn)檢查也未察覺奇怪。
接下來是檢查容量操縱器。開啟蓋板后,察覺冷凍機(jī)加載定值偏高,為10.5度。比較2DEL001GF(之前運(yùn)行相對穩(wěn)定),設(shè)定值那么為6.5度。
冬季由于氣溫較低,用戶負(fù)荷較小,冷卻水溫度也較低,假設(shè)加載定值設(shè)得過高,切實(shí)有可能引起頻繁加卸載而導(dǎo)致低壓差跳機(jī)。于是,立刻請儀控人員將設(shè)定值調(diào)低,再次觀察該機(jī)組的運(yùn)行處境。但是,雖然故障頻率切實(shí)又有所降低,但還是展現(xiàn)了低壓差故障跳機(jī)。
分析故障展現(xiàn)的可能性,只剩下3種:(1)由于內(nèi)部電氣部件老化,容量操縱器本身的加減載操縱呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài);
(2)加卸載電磁閥故障(有可能,但拆檢需停機(jī)抽取制冷劑);
(3)壓縮機(jī)內(nèi)部滑閥組件脫落,導(dǎo)致其處于游離狀態(tài)不受容量操縱器信號操縱(可能性很小,由于假設(shè)滑閥內(nèi)部脫落,那么運(yùn)行的全過程都應(yīng)展現(xiàn)負(fù)荷不穩(wěn)定處境,很輕易被查看到)。
這3種可能性中最輕易檢查的,是容量操縱器是否故障
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