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文檔簡介
二零一六年四月明1井井漏復雜分析及處理主要內(nèi)容第一部分:明1井基本情況第三部分:總結及推薦做法第二部分:復雜概況及原因分析
第一部分:明1井基本情況簡介明1井是中石化部署在四川盆地川東斷褶帶雙石廟構造的一口預探井,設計井深5625米,完鉆層位中志留統(tǒng)韓家店組,目的層為主探石炭系儲層,兼探下三疊統(tǒng)飛仙關組四段儲層、下三疊統(tǒng)嘉陵江組二段儲層。本井為中原石油工程有限公司西南鉆井分公司70165鉆井隊施工。
明1井于2014年7月9日鉆導管,2015年10月5日完鉆,10月27日完井,完鉆井深5549m,完鉆層位韓家店組。鉆井周期453.47d,完井周期475.34d。地質(zhì)概況井型:直井井別:預探井構造位置:四川盆地川東斷褶帶雙石廟構造設計井深:5625米井位:⑴井位坐標:縱(X)3474694橫(Y)18751973⑵地面海拔:633.25m⑶地理位置:四川省達州市宣漢縣明月鄉(xiāng)重石村⑷構造位置:四川盆地川東斷褶帶雙石廟構造⑸測線位置:普光三維地震測線Inline606與Crossline1146交點目的層:主探石炭系儲層,兼探下三疊統(tǒng)飛仙關組四段儲層、下三疊統(tǒng)嘉陵江組二段儲層。完鉆層位:中志留統(tǒng)韓家店組。完鉆原則:進入中志留統(tǒng)50m,井底30m無油氣顯示完鉆完井方式:裸眼完井(水泥塞封固)。地質(zhì)分層明1井地層對比表層位設
計實
鉆底深段長底深段長上沙溪廟895895674674下沙溪廟13404451268594自流井19453401849190須家河25305852433584雷口坡29504202853420嘉陵江4125117540551202飛仙關46305054523468長興組49303004839316龍?zhí)督M51402104992153茅口組52901505193201棲霞組55352455446253梁山組554055454.68.6黃龍組557535549944.4韓家店562550554950開次鉆頭尺寸(mm)鉆深(m)套管外徑(mm)套管下深(m)備注導管660.45050850一開444.51341346.11340封隔淺層易塌、易漏地層二開3203529273.1/285.753527封隔嘉三段及以上低壓層位三開241.35296193.75296封隔棲霞組及以上高壓氣層四開165.15549裸眼完鉆回接井口水泥塞封固井身結構第二部分:復雜概況及原因分析
根據(jù)地質(zhì)設計地震剖面及地層分布情況分析,本井所鉆地層為破碎隆起帶地層,該地層特性為:地層膠結性差、破碎帶井段較長且分布密集;可鉆性差;地層整體承壓能力較低;介于以上的地層特性可判斷在施工中易頻發(fā)井漏,且堵漏、承壓施工難度大。復雜概述
明1井全井共發(fā)生井漏27次,堵漏作業(yè)70次,共漏失鉆井液7519.91m3,三開兩次鉆遇高壓水層發(fā)生溢流,進行壓井施工。
本井一、二、三開次均有井漏現(xiàn)象發(fā)生,漏失層位較多,地層壓力系數(shù)相差較大,漏失量大,堵漏難度大。先后采用了靜止堵漏、橋接堵漏、橋漿承壓擠堵、橋漿+建筑水泥堵漏、凝膠+油井水泥堵漏、水泥漿堵漏、堵漏漿:水泥漿(1:1)混合漿+油井水泥堵漏、雷特承壓堵漏、化學固結承壓堵漏等眾多堵漏方式。
一開自轉換鉆井液鉆進,共發(fā)生3次惡性失返井漏,進行堵漏作業(yè)6次,其中堵漏失敗3次,漏失層位集中在沙溪廟組。
本開次采取了橋漿堵漏、橋漿+建筑水泥堵漏、油井水泥漿堵漏。進行了3次橋漿堵漏,一次成功,兩次失??;2次注油井水泥堵漏,橋漿+建筑水泥堵漏與注油井水泥堵漏一起施工一次成功,橋漿堵漏與注油井水泥堵漏一起施工一次失敗。一開井漏處理情況原因分析
兩次橋漿堵漏失敗的原因:一次是堵住了,但未進行擠堵,也未進行靜止堵漏,直接循環(huán)造成堵住的漏層重新被沖開;另一次是因為前面漏層位置判斷錯誤,導致漏層連通性變好,堵漏失敗。
兩次橋漿+建筑水泥堵漏失敗的原因:一次是建筑水泥量偏少,堵漏成功后靜止時間過短,過早篩除堵漏劑,導致復漏;另一次是漏層位置判斷錯誤,導致堵漏失敗。
一次注油井水泥失敗的原因:漏層位置判斷錯誤,導致未在漏層堵漏,造成堵漏失敗。
二開共發(fā)生16次井漏,進行堵漏作業(yè)44次,其中堵漏失敗20次(含承壓堵漏2次)。井漏井段均在須家河組~雷口坡組,共漏失鉆井液3319.15m3。常規(guī)堵漏
二開采取了橋漿堵漏、橋漿+建筑水泥堵漏、膨潤土橋+建筑水泥堵漏、橋漿+鉆井院化堵劑、膨潤土橋漿+油井水泥漿混合堵漏、凝膠+油井水泥堵漏六種類型的常規(guī)堵漏。本段進行常規(guī)堵漏31次,成功16次,失敗15次。二開井漏處理情況
純粹的橋漿堵漏進行了6次,成功2次,失敗4次。失敗的原因:有兩次因為堵漏劑顆粒小、濃度低無法架橋?qū)е露侣┦?;另外一次因顆粒過大造成封門,堵漏劑無法進入導致失??;還有一次是因為漏層位置判斷不準造成失敗。
橋漿+鉆井院化堵劑堵漏進行了8次,成功5次,失敗3次。失敗的原因:3次失敗都是因為級配不合理造成無法架橋,導致堵漏失敗。二開井漏處理情況
膨潤土橋漿+建筑水泥堵漏進行了6次,成功3次,失敗3次。失敗原因:一次是級配不合理,無法架橋?qū)е率?;另外一次已?jīng)堵住,劃眼后重新出現(xiàn)漏失;還有一次是漏層位置判斷錯誤,導致堵漏漿未注到漏層位置,造成堵漏失敗。
膨潤土橋漿+油井水泥堵漏進行了9次,成功4次,失敗5次。失敗原因:有2次級配不合理,出現(xiàn)封門現(xiàn)象,導致堵漏失?。灰淮我蚨侣﹦┝叫o法架橋,導致堵漏失?。涣硗?次因漏層判斷不準,造成堵漏漿未封住漏層,導致堵漏失敗。二開井漏處理情況承壓堵漏
本開次共進行了5次較大的承壓堵漏,在井深1979m進行了2次,井深2450m進行了1次,井深2514m進行了2次。承壓堵漏結果:成功2次,失敗3次。
第一次承壓堵漏是在井深1979m做完堵漏后,考慮到下部設計密度較高,雷口坡組可能有高壓氣層,因此,采用了膨潤土橋漿+油井水泥混合堵漏的方式進行承壓堵漏,但因擠堵工藝不科學,未能達到要求。
第二次雷特承壓堵漏利用第一次承壓堵漏存在的塞子,采用雷特橋堵材料進行了承壓擠堵,經(jīng)承壓驗證達到了承壓要求。其擠堵工藝較為精細。二開井漏處理情況
第三次是鉆至井深2450m考慮需要對上部地層做一個整體承壓堵漏,提高地層的承壓能力。采用了動態(tài)承壓方式,分兩次將全井井漿加上堵漏劑,然后加重至1.70g/cm3,達到了承壓要求,然后篩除堵漏劑,采用關井蹩壓方式驗證了堵漏效果。
第四次是鉆至井深2514m時出現(xiàn)了失返性井漏,經(jīng)堵漏發(fā)現(xiàn)是上部地層出現(xiàn)了復漏,認為之前做的承壓堵漏不可靠,有必要重新做承壓堵漏,因此,在堵好漏后又采用橋漿擠堵的方式做了承壓堵漏,但無法達到要求。最后考慮采用高效堵漏劑(俗稱速凝水泥)進行承壓堵漏,但在施工中出現(xiàn)了閃凝,導致事故。二開井漏處理情況
第五次是在處理完高效堵漏劑閃凝事故后,考慮到之前的承壓堵漏方式不可靠,決定采用中石化工程院的化學堵漏方式來進行承壓堵漏,經(jīng)過2次承壓堵漏施工,將全井段的承壓能力提到了要求的數(shù)值,恢復正常施工。二開井漏處理情況鉆進至井深2514m井漏處理
2015年1月25日鉆進至2514m時井漏失返,下光鉆桿采用橋堵漿堵漏4次均失敗,后采用橋堵漿多次擠堵及關井進行擠注作業(yè),擠注13次,擠入量7.7m3,壓力最高4.8MPa,無法穩(wěn)壓,開井未見液面,堵漏效果差。改用擠水泥方式進行堵漏,作業(yè)時水泥漿閃凝,造成“插旗桿”事故。目前事故處理完畢2015年1月30日下光鉆桿至2019.80m進行水泥堵漏承壓作業(yè),施工中發(fā)生“閃凝”,造成“插旗桿”事故。固井提供水泥漿初凝時間為117min,實際施工中未到40min鉆具便無法活動及轉動。事故發(fā)生后,進行了套銑倒扣作業(yè),于3月14日完成事故處理,共損失時間44.52天。
注水泥堵漏事故原因分析:固井公司對注水泥堵漏施工沒有充分重視,現(xiàn)場未安排經(jīng)驗豐富的技術人員指揮施工。固井公司化驗工作存在問題,提供水泥漿初凝時間為117min可能不真實,沒有做污染試驗,不能滿足現(xiàn)場施工需要。設計施工注入水泥漿25m3,實際注入31m3。固井隊在施工中不執(zhí)行設計,私自附加6m3水泥漿。第三部分:總結及推薦做法
淺表地層受構造運動的影響容易形成裂縫、微裂縫,其承壓能力較低,或巖石骨架應力較低,堵漏時不宜擠較高的壓力。
滲漏采取注入橋漿后靜堵或擠堵的方式處理,靜堵時間至少要達到8h,擠堵壓力控制在1-2MPa為宜。大漏或惡性漏失要采用注水泥的方式進行堵漏,從根本上提高地層的承壓能力,防止出現(xiàn)復漏,反復處理。1、針對淺表層的堵漏
中上部地層主要指千佛崖組~須家河組井段,地層特點是微裂縫、裂縫發(fā)育,地層巖石骨架應力較低,堵漏容易提承壓難!
處理中部井漏的關鍵在于漏層位置的準確確定,本井處理井漏時存在盲目性,主要原因在于漏層位置不能準確確定。
普通堵漏比較有效的方法:膨潤土橋漿:油井水泥(1:1)堵漏、凝膠+油井水泥堵漏、膨潤土橋漿:油井水泥(1:1)+油井水泥堵漏、橋漿+建筑水泥堵漏、橋漿堵漏。前三種堵漏可以提高地層的承壓能力,用于處理大漏或失返漏失比較有效,第四種堵漏只能將漏層堵住,用于處理大漏或失返漏失,不能提高承壓能力,橋漿堵漏只能用于處理小漏或滲漏。2、針對中上部低壓層的堵漏
承壓堵漏比較有效的堵漏方法有:雷特承壓堵漏、膠凝可調(diào)堵漏(俗稱速凝水泥)中石化工程院化學承壓堵漏。
(1)雷特承壓堵漏可以提高承壓能力,但施工時間較長,可靠性只能保持2個月左右;
(2)膠凝可調(diào)堵漏(俗稱速凝水泥堵漏)可以提高地層的承壓能力,但存在施工風險,另外擠堵時間有限,擠堵效率還有待驗證;
(3)中石化工程院化學堵漏施工密度較低,擠堵時間長,承壓能
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