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文檔簡介

1、LNG泵干氣密封的故障分析及改造 介紹了LNG泵運行中干氣密封出現(xiàn)的一些故障和改造處理措施,為LNG站的運行提供了可借鑒的經(jīng)驗。 南天電力5#燃氣輪機為alstom公司的GT13E2型燃氣輪機,由于該機型主要設(shè)計燃用天然氣,而最初建機組時未有大量天然氣供給且油價很低,故采用了燃燒0#輕柴油并注水的運行方案。后來因為油價不斷上漲,機組運行處于虧損狀態(tài),油改氣勢在必行。該廠自建了一個中型LNG氣化站,從*和*通過專用槽車運送LNG到站,氣化后用于機組發(fā)電。自建LNG氣化站工程保證了機組用氣的連續(xù)性,真空技術(shù)網(wǎng)(http:/)認為對公司的發(fā)展具有重要意義。 1、LNG氣化站系統(tǒng)介紹 LNG氣化站系統(tǒng)

2、如圖1,主要工藝流程如下:槽車內(nèi)的LNG通過輔調(diào)或儲罐增壓器氣相增壓,液體利用卸車烴泵輸入LNG儲罐,罐內(nèi)LNG經(jīng)過輸液烴泵增壓到3.24.2MPa進入水浴式主氣化器(另有一路最小流量進入LNG儲罐,在起泵初期使用,流量正常時關(guān)閉),在主氣化器內(nèi)受熱氣化為NG,進入容積50m3的緩沖管(減緩壓力波動,輸液烴泵故障時維持天然氣壓力不急劇下降,方便輸液烴泵聯(lián)動切換,確保機組安全運行),NG 經(jīng)過主調(diào)壓站減壓到2.7MPa,經(jīng)過濾網(wǎng)與計量模塊,供應(yīng)GT13E2機組發(fā)電。其中最主要的設(shè)備有卸車烴泵4臺,LNG儲罐8臺(每臺容積150m3),輸液烴泵2臺,水浴式主氣化器2臺,壓縮機1臺,儲罐增壓器2臺,

3、BOG加熱器2臺,主調(diào)壓器2路,輔調(diào)1路,緩沖管和集氣管各1個。氣化站8臺LNG儲罐的容量可供GT13E2機組滿負荷200MW運行一天,設(shè)計流量48 000 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)立方)。在機組停運期間,儲罐內(nèi)的LNG受熱蒸發(fā),儲罐內(nèi)壓力會越來越高,到達一定壓力后,儲罐內(nèi)上部的氣體經(jīng)過BOG加熱器進入集氣管,然后經(jīng)壓縮機增壓輸入高壓緩沖管,緩沖管內(nèi)的氣體經(jīng)輔調(diào)可供LNG槽車卸車時增壓用。如果LNG儲罐太高,壓縮機抽不及,可以通過儲罐的EAG排放管并經(jīng)過EAG加熱器,進入放散塔直接排入大氣。LNG的主要成分都易燃易爆,并且液體溫度可低達-160,危險性比較大,平時要做好防火防爆、防低溫灼傷工作。 2、L

4、NG泵故障及改造 LNG氣化站中輸液烴泵非常重要,直接關(guān)系到機組的安全運行。由于輸送液體的特殊性,輸液烴泵不同于一般水泵,在防爆、耐低溫方面要求的很嚴格,而且由于LNG 很容易氣化,采用了干氣密封。干氣密封是一種無液體潤滑的氣體密封,它和普通機械密封的區(qū)別在于其動環(huán)上刻有螺旋槽(見圖2),當(dāng)動環(huán)旋轉(zhuǎn)時,氣體由外邊沿槽向內(nèi)徑方向流動,最后被密封壩阻擋,提高了氣體壓力,這一流體動壓作用在動靜環(huán)之間,把兩者分開,形成一定厚度的氣膜,實現(xiàn)非接觸式密封;在動環(huán)靜止的時候,密封壩與靜環(huán)端面嚴密接觸,同樣可以起到很好的密封作用。我廠采用美國RUHRPUMPEN 生產(chǎn)的多級離心式輸液烴泵,2臺并列,互為備用。

5、從運行情況看,主要有下面一些問題。 圖1 LNG 氣化站系統(tǒng)流程示意圖 圖2 干氣密封動環(huán)端面上的螺旋槽 2.1、廠家安裝質(zhì)量不過關(guān) 機組運行一段時間后,其中一臺輸液烴泵卡死不能轉(zhuǎn)動。開始以為是由于預(yù)冷過快使主軸彎曲,解體檢查才發(fā)現(xiàn)是其中一個葉輪安裝有問題,運行中變形移位,與泵殼摩擦卡住。由于該級葉輪已經(jīng)不能使用,又沒有備件,只好在缺一級葉輪的情況重新安裝,作為備用,備件到位后才恢復(fù)正常。 2.2、泵體密封存在缺陷 干氣密封是20世紀60年代末期從氣體動壓軸承的根底上發(fā)展起來的一種新型非接觸式密封,技術(shù)上是比較成熟的。但是我廠2臺輸液烴泵都多次出現(xiàn)干氣密封磨損的情況,由于進口干氣密封非常昂貴,

6、改用*一通科技公司生產(chǎn)的國產(chǎn)干氣密封,并且對輸液烴泵在構(gòu)造上做了重要的改良,最終解決了干氣密封磨損問題,提高了機組的安全運行性。圖3為輸液烴泵密封構(gòu)造示意圖,在設(shè)計上存在2個缺點: (1)氣室和低壓液室之間的隔板與軸的間隙過大。由于隔板和軸之間的間隙過大,烴泵入口低壓液室與上面氣室直接連通,特別是起泵時入口壓力有0.05MPa左右的波動,入口低壓液室的冷液體就會因波動濺入氣室。鑒于此,可以在隔板孔處的軸上增加3個卡環(huán),形成齒形密封,從而減小壓力波動對氣室的影響,防止冷液體濺入氣室。卡環(huán)的尺寸和位置以形成比較好的密封作用而在運行中又不碰磨為原則。 圖3 輸液烴泵密封構(gòu)造 (2)擋液卡環(huán)尺寸過小。

7、運行中由于高壓密封軸套的磨損,由高壓液室進入低壓液室的液體壓力變大,流量變大,而擋液卡環(huán)尺寸過小,不能完全擋住高壓密封軸套泄漏的較高壓力的液體,同時隔板與軸的間隙又過大,部分高壓低溫液體直接噴進氣室,使氣室外壁嚴重結(jié)霜,干氣密封受冷變形,密封端面磨損,O形輔助密封圈受冷失去彈性,密封性能變差。針對此種情況,可以加大擋液環(huán)尺寸。 在上述兩個缺陷中,尤其擋液卡環(huán)尺寸過小,高壓低溫液體直接噴進氣室,造成的危害最大,所以加大了擋液環(huán)尺寸,外徑由原來的46.8mm增大到60mm。由于增加3個卡環(huán)形成齒形密封的工作量比較大,卡環(huán)質(zhì)量要求高,同時由于熱脹冷縮,合適的卡環(huán)位置也不能一次性確定,暫未開展該項改造

8、。另外,在氣室外側(cè)還裝置了環(huán)形噴淋管,起泵初期用水沖淋,減輕結(jié)霜情況。改造后,輸液烴泵干氣密封處結(jié)霜現(xiàn)象消失,NG氣室結(jié)霜大為減輕,一般只是在啟動初期,氣室下部有輕微結(jié)霜,并且通過沖水可以得到控制。 2.3、*LNG 壓力高影響干氣密封的壽命 對于干氣密封,氣膜剛度非常重要,剛度越大,抗干擾能力越強,也即自平衡能力越好,密封運行越穩(wěn)定。氣膜剛度主要由氣體黏度和氣膜厚度來決定:氣體黏度越大,氣膜剛度越大;氣膜厚度越小,氣膜剛度越大。對于N2,其動力黏度主要決定于溫度,隨溫度升高而變大,和壓力基本沒有關(guān)系,在溫度變化不大的情況下可以看成常數(shù),影響氣膜剛度的主要是氣膜厚度,但也并不是氣膜厚度越小越好

9、,一般推薦的最正確氣膜厚度為23m。 我廠的干氣密封是雙端面密封,構(gòu)造示意圖如圖4。NG側(cè)動靜環(huán)摩擦副閉合力中的有效介質(zhì)壓力為N2和NG之間的壓力差,即p2-p1(p2和p1均為表壓),而大氣側(cè)動靜環(huán)摩擦副閉合力中的有效介質(zhì)壓力為N2和大氣之間的壓力差,即p2。兩側(cè)動環(huán)共用一個彈簧,閉合力中的彈簧力相等,所以兩側(cè)閉合力的差值就是有效介質(zhì)壓力的差值,也就是泵入口壓力p1:p1越大,兩側(cè)氣膜厚度差異也越大。在正常運行時,要求密封N2壓力比NG氣室壓力大0.138MPa左右,并基本保持不變,即p2-p1=0.138MPa 左右(就地表計顯示約20PSI),所以NG側(cè)氣膜厚度基本不變,摩擦熱基本不變,

10、N2泄漏量基本不變,其對NG側(cè)摩擦副的冷卻作用也不變,工況比較穩(wěn)定。但在保持p2-p1=0.138MPa 基本不變的情況下,如果泵入口壓力p1變大,則N2壓力p2也要相應(yīng)變大,這樣大氣側(cè)氣膜厚度就會變小,對N2濾網(wǎng)精度的要求會更高。另外,大氣側(cè)氣膜厚度變小,N2泄漏量會減少,不過N2壓力變大,泄漏量增大,兩者抵消,可以認為N2泄漏量也基本不變,其對大氣側(cè)摩擦副的冷卻作用也不變;但是氣膜厚度變小,摩擦熱也增大了,密封溫度會升高。特別是泵的啟動有個過渡狀態(tài),在未形成穩(wěn)定的氣膜前,摩擦副之間是直接接觸摩擦,泵入口壓力p1越大,直接接觸摩擦越大,對干氣密封危害越大。 圖4 烴泵干氣密封構(gòu)造示意圖 我廠

11、烴泵干氣密封在使用*LNG時很少出現(xiàn)問題,問題出現(xiàn)比較頻繁是在用*LNG之后。這是因為與*LNG相比,*LNG溫度高,對應(yīng)壓力高,導(dǎo)致泵入口壓力p1高,大氣側(cè)氣膜厚度變小了,對N2的過濾精度就會要求的更高。在使用*LNG時由于氣膜厚度大,原來的N2濾網(wǎng)精度符合要求,能保證進如干氣密封的顆粒小于氣密厚度,危害較小,但在用*LNG時,氣膜厚度變小,原來的N2濾網(wǎng)不能保證進入干氣密封的顆粒小于氣密厚度,危害性變大。實際檢查結(jié)果也說明,干氣密封的兩個摩擦副中,主要是大氣側(cè)有摩擦損傷(見圖5)。針對此種情況需要提高N2濾網(wǎng)精度,采用了*一通科技公司的精度1m的過濾器,從而使輸液烴泵運行情況得到大大改善。 圖5 烴泵干氣密封摩擦副損傷

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