用預熔渣對鐵水脫磷的試驗_第1頁
用預熔渣對鐵水脫磷的試驗_第2頁
用預熔渣對鐵水脫磷的試驗_第3頁
用預熔渣對鐵水脫磷的試驗_第4頁
用預熔渣對鐵水脫磷的試驗_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、用預熔渣對鐵水脫磷的試驗基金項目:國家自然科學基金項目(50374002)作者簡介:周.云(1972-),男(漢族),安徽當涂人,安徽工業(yè)大學 冶金工程與資源綜合利用省重點實驗室,副教授,博士,從事冶金 新工藝與資源綜合利用的研究。用預熔渣對鐵水脫磷的試驗研究周.云1 ,王.濤2 ,王世俊1 ,夏幸明2 ,王海川1 ,董兀篪1(1.安徽工業(yè)大學安徽馬鞍山243002; 2.寶山鋼鐵股份公司技術(shù)中 心,上海201900)摘.要:以鐵水和脫磷粉劑為研究體系,應用CaO.Fe2O3.CaF2渣系的脫磷粉劑和其預熔渣對鐵水脫磷,研究結(jié)果表明,用A12O3和白云石部分替代螢瓦預熔后的脫磷 渣都比未預熔渣

2、的脫磷速度快,且二者的處理過程結(jié)果基本相似,脫磷粉劑經(jīng)過預熔處理,成渣迅速,預 處理時間縮短,溫降小,脫磷率高。關(guān)鍵詞:預熔渣;鐵水;脫磷中圖分類號:TF702 .文獻標識碼:A .文章編號:1002.1043( 2005)Experimental Study on Hot Metal Dephosphorization with PremeltedSlagZHOU Yun1 , WANG T ao2 , WANG Shi.jun1 , XIA Xing.ming 2 ,WANG Hai.chuan1 , DONG Yuan.,chi1(1. Anhui U niv ersity o f Te

3、chnolog y, Maanshan 243002 China;2. Technolog y Center of Baoshan Iro n and Steel Co rp. , Shanghai 201900 China)Abstract: T he pr esent paper studies the ho t metal dephosphorizat io n using the CaO.Fe2O3.CaF2 slag series and it s pr emelted slag as depho spho rizer .Result s indicate that bysubst

4、itut ion of the f luor ite w ith Al2 O3 and do lomite the dephosphor izing rate of thepremelted slag is higher than the non.premelted one and the dephosphorizat ion processand r esult s are similar for bo th of them. It s concluded that the premelted dephosphori.zing pow der has the adv antag es of

5、quick slag fo rmat io n, short pret reatment t ime, low temperatur e dro p and hig h depho spho rizatio n rate.Key words: premelted slag; hot metal; dephosphorizat ion.鋼鐵冶金技術(shù)發(fā)展至今,鐵水預處理(脫硅、脫磷、脫硫)已是鋼鐵冶金整個工藝過程中的一個 重要環(huán)節(jié)。近20年來,近海石油開采、汽車工業(yè) 發(fā)展、大型高層建筑、航海、航天以及軍工,都對鋼 材的性能要求越來越高,美國、日本等一些冶金技 術(shù)比較先進的國家,大力發(fā)展了鐵水預處理

6、。如 日本,許多鋼鐵廠已做到鐵水100 %預脫硫、 80 %以上預脫磷。鐵水三脫預處理促進了煉鋼 技術(shù)的新發(fā)展,其作用主要在減少煉鋼渣量,使轉(zhuǎn) 爐冶煉合理化;增加超低磷超低硫鋼等高附加值 鋼材的生產(chǎn),以滿足鋼材.質(zhì)重于量的需要;減輕 轉(zhuǎn)爐負荷,提高轉(zhuǎn)爐煉鋼的靈活性。鐵水預處理 系統(tǒng)對整個鋼鐵企業(yè)資源和能量的合理利用有一 定的戰(zhàn)略意義,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益較大1 4。寶山 鋼鐵股份公司(以下簡稱寶鋼)目前正在使用的鐵水脫磷粉劑主要是CaO.Fe2O3.CaF2系脫磷劑, 其脫磷率比較高。但脫磷劑在使用中也暴露出一 些不足之處,如脫磷劑中的CaF2含量較高,對混 鐵車內(nèi)襯有不同程度的侵蝕作用,對環(huán)境也有

7、污 染;三脫處理粉劑消耗比較高,處理時間長,鐵水 溫降過大。由于寶鋼鐵水預處理脫磷劑的主要組 成(wB )為 40 % CaO.52 % Fe2O3.8 % CaF2 ,在 鐵水預處理過程中,鐵水的溫降比較大,根據(jù) 2001年8月份寶鋼二煉鋼鐵水三脫預處理生產(chǎn) 數(shù)據(jù),鐵水預處理前平均溫度1 375 ! ( 1 4151 315 !),預處理脫磷、脫硫以后平均溫度下降. 33 .2005 年.10 月第21卷第5期煉. 鋼Steelmaking.Oct . 2005Vol. 21 . No. 5至 1 264 ! ( 1 304 1 211 !),平均下降 110. 6 !,最大降溫153 !,

8、最小降溫也達到75 !。如此高的鐵水溫降帶走了大量的鐵水物 理熱,對煉鋼生產(chǎn)帶來了很大的影響,如何在鐵水 預處理過程中盡可能地減小預處理溫降,對優(yōu)化 鐵水預處理工藝具有重要作用。本工作研究使用 預熔渣進行鐵水脫磷,旨在有效地降低鐵水預處 理過程的鐵水的溫降5, 6。1.實驗方法實驗在功率為10 kW的硅鉬棒爐內(nèi)進行,DWT - 702溫度控制儀控溫,溫度誤差# 2 !,實 驗時爐內(nèi)通氮氣保護,將生鐵放入外套石墨坩堝 保護的剛玉坩堝中熔化至實驗溫度,用石英管取 金屬樣分析鐵水成分,實驗溫度為1 350 !,實驗 生鐵原料成分見表1。表1.脫硅預處理后鐵水中各組分的質(zhì)量分數(shù)C Si Mn P S4

9、. 15 0. 05 0. 18 0. 073 0. 022.試驗首先研究以石灰石、燒結(jié)礦、螢石為原料 的預熔渣的預熔工藝。第1種預熔渣的預熔步驟:將石灰石(粒度5 10mm)、燒結(jié)礦、螢石3種原料約250 g按不同 比例混合后,一起裝入.50 mm . 80 mm的剛玉 坩堝后放入電阻爐內(nèi),將爐溫升到1 200 250 !,恒溫1 h,使石灰石完全分解,爐料熔 化。由于石灰石的分解速度慢于爐料的熔化速 度,在石灰石尚未完全分解前,爐料就已經(jīng)熔化, 石灰石分解產(chǎn)生的CO2氣體從熔化的渣料中逸 出過程中產(chǎn)生大量泡沫渣,使熔渣逸出。第2種預熔渣的預熔步驟:根據(jù)石灰石的分解溫度約為900- 950

10、!,首先將石灰石單獨裝進坩堝 后放入爐內(nèi),控制爐內(nèi)溫度在950 !下1 h,使石灰石 在該溫度下完全分解,直至沒有氣體逸出為止;然后 將其余兩種按比例混合好的渣料放入爐內(nèi),再緩慢 升溫至1 200- 1 250 !,使渣料完全熔化。第2種預熔工藝的渣料熔化過程比較平穩(wěn), 沒有大量熔渣逸出現(xiàn)象,所得到的預熔渣冷卻后 內(nèi)部組織均勻,沒有未分解的石灰石顆粒。因此,本試驗預熔渣的預熔過程按第2種預 熔工藝進行。2.實驗結(jié)果和分析2. 1 .預熔渣的脫磷效果預熔渣中氧化劑分別選擇w (燒結(jié)礦、軋鋼皮、精礦粉),配入比例均為52 %, w (石灰)為40 %、w (螢石)為8 %,預熔工藝同前。鐵水初始w

11、 ( P) = 0. 073 %, w ( S ) = 0. 022 % , m(渣)%m(鐵)=1%10。試驗結(jié)果見表2。從上述試驗結(jié)果來看,3種氧化劑的脫磷率都很高,最高脫磷率達到95. 89 %,終點w ( P) 最低達0. 003 %,最高為0. 011 %。采用組成相同的燒結(jié)礦作氧化劑的未預熔脫 磷渣的脫磷效果(見表3)與預熔渣的效果基本一 致,說明預熔渣可以達到噴吹脫磷粉劑相同的脫 磷效果。預熔渣同時也具有一定的脫硫能力。2. 2 .預熔渣脫磷處理速度試驗根據(jù)前面試驗結(jié)果,預熔渣的脫磷效果與未預熔渣處理效果接近,為了進一步考察預熔渣在 鐵水預處理過程中的成渣速度與未預熔渣成渣速 度

12、的快慢,試驗研究了 40 %石灰.52 %燒結(jié)礦.8 %螢石渣系以A12O3或白云石分別替代3 %螢 石(以上為質(zhì)量分數(shù)),并按預熔渣和未預熔渣進 行脫磷處理的效果。表2.不同氧化劑預熔渣脫磷試驗結(jié)果(T= 1 623 K) 序號氧化劑w( S ) /%處理前處理后.p/ %w ( S ) / %處理前處理后.s / % TOC o 1-5 h z 精礦粉0.073 0.011 84.9 0. 0220. 01531. 8燒結(jié)礦0.073 0.006 91.8 0. 0220. 01627. 3軋鋼皮0.073 0.003 95.9 0. 0220. 01536. 4表3.石灰.燒結(jié)礦.螢石渣

13、系的脫磷試驗結(jié)果(1 623 K, m(渣)m(鐵)=8%100)w (螢石)/% w (燒結(jié)礦)/% w ( P o ) /% w ( P f ) / % .p /% w( S o ) / % w( S f ) /% .s / %8 52 0. 073 0. 007 90. 4 0. 024 0. 013 45. 8.34煉.鋼第21卷.試驗過程中為了取樣,將脫磷渣分3批加入, 第1批脫磷渣加入鐵水中以后進行攪拌,并根據(jù) 脫磷渣的起泡、熔化情況決定第1次取樣時間,2 min之后取第2次試樣,然后加入第2批和第3 批脫磷渣。根據(jù)試驗觀察,未預熔渣脫磷渣加入 后一般在3 min以后熔化穩(wěn)定,而預

14、熔脫磷渣一 般在2. 5 min熔化就達到穩(wěn)定,因此未預熔渣脫磷 的第2次取樣時間為加渣后3 min,預熔渣脫磷 的第1次取樣時間為加渣后2. 5 min。不同預熔渣脫磷處理的試驗結(jié)果見圖1。試驗鐵水初始 w ( P ) = 0. 054 % , m(渣)%m(鐵)= 8%100。圖1 . A12O3或白云石部分替代螢石的預熔與未預熔渣的脫磷效果.從上述2種試驗結(jié)果可以看出,無論是A12O3還是白云石部分替代螢石,預熔后的脫磷 渣都比未預熔渣的脫磷速度快,且二者的處理結(jié) 果基本相似,試驗的脫磷率為77. 8 % 87. 0 %, 比未改變螢石配方脫磷劑的脫磷率84. 9 % 95. 9 %稍低

15、。經(jīng)過非線性擬合,4條脫磷曲線方 程如下。對Al2O3部分替代螢石的未預熔渣脫磷,%P=0. 053- 40.10- 4 t+ 40.10- 6 t 2。脫磷速度方程為:-d% Pdt =40.10- 4 - 80.10- 6 t對A12O3部分替代螢石的預熔渣脫磷,% P=0. 054- 66.10- 4 t+ 240.10- 6 t2 脫磷速度方程為:-d% Pdt=66.10- 4 - 480.10- 6 t對白云石部分替代螢石的未預熔渣脫磷,%P=0. 054- 34.10- 4 t+ 50.10- 6 t2 脫磷速度方程為:-d% Pdt=34.10- 4 - 10- 4 t對白云石

16、部分替代螢石的預熔渣脫磷,% P=0. 055- 74.10- 4 t+ 290.10- 6 t2 脫磷速度方程為:-d% Pdt =74.10- 4 - 580.10- 6 t因此,未預熔渣的脫磷速度基本穩(wěn)定,且兩種 替代劑的脫磷速度方程基本一致,但脫磷曲線始 終在預熔渣之上,而預熔渣的脫磷速度一開始比 較快,當鐵水中w ( P) 15 . 10-6以后,脫磷速度變慢。預熔渣的脫磷速度較未預熔渣的脫磷速度 快的原因可能與預熔渣在預熔過程中已經(jīng)形成了 CaO與Fe2O3的化合物,這既加快了化渣速度, 又減少了成渣過程的熱損失,從而加快了脫磷速 度;而未經(jīng)過預熔的脫磷渣加入鐵水以后有一個 成渣過

17、程。圖2為預熔脫磷的粉末衍射圖譜,該預熔渣 中形成了鈣鐵石及少量鈣鐵氧化物,由于事先經(jīng) 過比較充分的熔化及化學反應,形成熔點比較低 的化合物,因此使用該渣系進行鐵水脫磷處理時 脫磷速度較未預熔渣的脫磷速度快,而脫磷能力 也比未預熔脫磷渣的脫磷能力強。根據(jù)上述3種不同氧化劑與石灰和螢石預熔的脫磷渣脫磷效果以及3種氧化劑的特點,推薦 使用燒結(jié)礦或軋鋼皮作預熔渣氧化劑,粉劑組成 為40 %石灰.52 %氧化劑(燒結(jié)礦或軋鋼皮).5 %螢石.3 %替代劑(Al2 O3或白云石)(以上為 質(zhì)量分數(shù)),工業(yè)應用時,可用高鋁磯士代替。3.結(jié).論預熔渣具有成渣速度快,脫磷率高,有效處理時間短等優(yōu)良特性;用白云

18、石和鋁磯土代替部分螢石,在處理效果和工藝上是行之有效的;脫磷劑預熔渣粉劑合理組成為:40 %石灰.52 %氧化劑(燒結(jié)礦或軋鋼皮).5 %螢石.3 %.35 .第5期周.云,等:用預熔渣對鐵水脫磷的試驗研究.圖2 .預熔脫磷渣樣的粉末衍射圖譜替代劑(A 12 O3或白云石)(以上為質(zhì)量分數(shù))。參考文獻.郭上型,董元篪,陳二保,等.CaO.SiO2.Fe2O3.MnO2.MgO.P2 O5系熔劑對鋼液脫磷、回磷的實驗研究J.鋼鐵,2000,: 19.21.佟溥翹,劉.瀏,鄧開文,等.包鋼中磷鐵水預處理100 k g級熱模擬試驗結(jié)果J.煉鋼,2000, ( 4) : 26. 29.王海川,張友平,

19、郭上型,等.鐵水預處理脫硅對脫磷影響的實驗研究J .煉鋼,2004, ( 5) : 43.46.劉.瀏.超低磷鋼的冶煉工藝J .特殊鋼,2000, ( 6) : 20.24.王慶祥,何環(huán)宇.提高渣.鐵脫磷反應效果的理論分析J . 鋼鐵研究,2001, ( 5) : 21. 23.,樂可襄,董元篪,王世俊,等.CaO.Fe2O3.CaF2鐵水預處理 脫磷熔劑的研究J.煉鋼,2001, ( 1) : 48. 50.(修回日期:2005.04. 18)(上接第23頁)形式,使方形鑄坯在對角線處受到的電磁攪拌強度相對較弱,這也減輕了電磁攪拌的影響,最終反映出在鑄坯對角線的碳偏析度相對于橫向而言較輕微。

20、4.結(jié).論所試驗的中碳鋼合適的電磁攪拌電流為200 A;攪拌電流強度從200 A提高到500 A,白亮帶中最大負偏析度從0. 95增強到0. 85,白亮帶的寬度從6 mm增寬到9 mm,出現(xiàn)的位置離鑄坯表面15 mm 處基本不變;正偏析程度隨電磁攪拌強度的加大而增加,鑄坯中正偏析最嚴重的區(qū)域在柱狀晶與等軸晶交界處。電流強度過大,會在鑄坯中心出現(xiàn)負偏析的現(xiàn)象;(4)鑄坯對角線部位的碳偏析程度較橫向部 位小。參考文獻.毛.斌.結(jié)晶器電磁攪拌技術(shù)是一系統(tǒng)工程A.現(xiàn)在連鑄 技術(shù)進展第七屆全國連鑄學術(shù)年會論文集C , 2003. 271.276.陳紹勇,謝茂恩,沈.旭,等.結(jié)晶器電磁攪拌技術(shù)在特鋼上 的應用A.現(xiàn)在連鑄技術(shù)進展第七屆全國連鑄學術(shù)年會論文集C , 2003, 12: 291. 296.佐佐木寬太郎,杉谷泰夫,小林純夫,等.鰭墟.偏析帶形 成.及!.溶流勤.影警J .鐵#鋼,1979, 65 ( 1 ):65.67. Bridge M R, Rog

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論