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1、660MW 機(jī)組高壓旁路控制系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化摘要:介紹了神華國(guó)能哈密電廠4 臺(tái)機(jī)組高壓旁路控制部分普遍存在的問(wèn)題,針 對(duì)這些普遍存在的問(wèn)題,提出了旁路控制系統(tǒng)優(yōu)化方案,優(yōu)化后顯著改善了哈密 電廠機(jī)組啟停中的安全性、可靠性,解決了困擾該廠長(zhǎng)久以來(lái)的難題,同時(shí)對(duì)發(fā) 生的高頻大幅度振蕩現(xiàn)象進(jìn)行了分析,制定解決方案。關(guān)鍵詞:高壓旁路控制;系統(tǒng)故障分析;閥位反饋引言神華國(guó)能哈密電廠為4X660MW超臨界燃煤機(jī)組,機(jī)組的基本情況如下:鍋 爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的超臨界、四角切圓燃燒、緊身封閉、全懸吊鋼結(jié)構(gòu)塔式爐, 型號(hào)是SG-1913/25.4。汽輪機(jī)是東方汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)的一次中間再熱、三缸四排汽、 凝汽式直
2、接空冷機(jī)組,型號(hào)是NZK660-24.2/566/566,配置兩臺(tái)50%汽動(dòng)給水泵, 小機(jī)間接冷卻;配1套高壓旁路裝置, 2套低壓旁路裝置。汽機(jī)采用高、低壓二 級(jí)串聯(lián)旁路系統(tǒng)裝置,即主蒸汽通過(guò)高壓旁路,經(jīng)再熱蒸汽管道進(jìn)入鍋爐再熱器, 再熱器出口蒸汽通過(guò)低壓旁路而流入空冷凝汽器。高壓旁路系統(tǒng)裝置由 1 套 100% 容量的高壓旁路閥、噴水調(diào)節(jié)閥、噴水隔離閥等組成。旁路系統(tǒng)的容量為 40%BMCR。高旁閥是德國(guó)寶馬閥產(chǎn)品,型號(hào)是BMF-1,高旁閥的控制機(jī)構(gòu)為西門 子智能分體式定位器。旁路系統(tǒng)的作用 機(jī)組在冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)、極熱態(tài)起動(dòng)時(shí),控制汽機(jī)主汽、再熱蒸汽進(jìn)汽壓力,以適應(yīng)汽機(jī)在各種工況下的啟動(dòng)要
3、求,實(shí)現(xiàn)汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、帶初負(fù)荷、切缸直至 帶滿負(fù)荷,縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間和減少蒸汽介質(zhì)損失,減少汽機(jī)循環(huán)壽命損耗,實(shí) 現(xiàn)機(jī)組的最佳啟動(dòng)。停機(jī)時(shí),鍋爐產(chǎn)生的新蒸汽經(jīng)旁路減溫、減壓后進(jìn)入凝汽器, 回收工質(zhì);另外,電網(wǎng)故障時(shí),通過(guò)旁路系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)移,機(jī)組可帶廠用電甩負(fù) 荷運(yùn)行。事故概述 哈密電廠4臺(tái)機(jī)組轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)營(yíng)以來(lái),機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,若干次因?yàn)楦吲蚤y突發(fā)的高頻振蕩,導(dǎo)致反饋連接部分變形、脫落,致使就地反饋故障,造成閥門不 可控,給機(jī)組的啟動(dòng)及安全帶來(lái)極大的安全隱患。電廠4臺(tái)機(jī)組168投運(yùn)以來(lái), 高旁閥反饋器故障情況統(tǒng)計(jì)如下:2015年3月6日, 4號(hào)機(jī)組機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,反饋連桿脫落,高旁閥頻發(fā)振 動(dòng),無(wú)法控
4、制,導(dǎo)致跳機(jī);2015年4月17日, 3號(hào)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,反饋器故障,遠(yuǎn)方無(wú)法操作,伴著 強(qiáng)烈的噪音和極大的風(fēng)險(xiǎn),就地控制,完成切缸操作,險(xiǎn)些跳機(jī)。2015年5月21日, 3號(hào)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,高旁閥故障,遠(yuǎn)方無(wú)法操作,機(jī)組 打閘。2015年6月3日, 1號(hào)機(jī)組跳機(jī),高旁閥反饋連桿斷裂,高旁閥無(wú)法操作, 險(xiǎn)造成鍋爐超壓。例子:3月6號(hào)11: 04,高旁閥反饋60%,運(yùn)行正常,主給水流量659t/h, 閥前壓力6.78MPa,閥后壓力0.9MPa,閥前溫度465,閥后325,11: 15分,閥 位開(kāi)度到65%,主給水流量699t/h,閥前壓力6.66MPa,閥后壓力0.9MPa,此時(shí) 高旁閥出現(xiàn)反
5、饋異常。熱工人員就地檢查發(fā)現(xiàn),高旁閥活塞桿上下抖動(dòng),抖動(dòng)頻 率較高,幅度也較大,范圍大概在20%左右。 11:50,高旁閥反饋70%,主給水流 量637t/h,閥前壓力7.76MPa,閥后壓力0.9MPa,閥前溫度506,閥后381,高 旁閥的反饋單元承受不了突發(fā)的高頻大幅振蕩帶來(lái)的破壞力,致使反饋桿與閥門 連接處脫開(kāi),DCS無(wú)法遠(yuǎn)方控制,機(jī)組跳閘。原因分析哈密電廠4 臺(tái)機(jī)組高旁閥都存在共性問(wèn)題,都是調(diào)節(jié)閥在操作時(shí),管道的高 頻振動(dòng)和閥桿漏氣溫度過(guò)高等因素,引起了閥門反饋器故障,導(dǎo)致閥門無(wú)法遠(yuǎn)方 操作。通過(guò)多次高旁閥的異常情況分析,得出如下結(jié)論:一是高旁閥體的高頻振 動(dòng),導(dǎo)致反饋接受器連接桿脫
6、落,造成指令、反饋偏差,無(wú)法遠(yuǎn)程操作;二是因 為環(huán)境溫度較高,對(duì)電子元件造成較大影響。反饋接受器的極限溫度時(shí)80 度, 但實(shí)測(cè)溫度都已經(jīng)超過(guò)90 度,長(zhǎng)時(shí)間高溫,電子元件承受不了高溫影響,導(dǎo)致 故障。由于蒸汽管道安裝時(shí),在管道的布置上存在入口彎管,閥前 1.5 米和閥后2 米左右各有一個(gè)垂直彎管,在汽液混合后增加了對(duì)整個(gè)管道的沖擊,特別是閥 后短管道過(guò)短,造成水沖擊閥后管道彎管處,大大增強(qiáng)了管道的震動(dòng)。高旁蒸汽管道上沒(méi)有大的支撐,只有一組懸吊,在較多彎管存在的基礎(chǔ)上 一組懸吊顯然不足夠穩(wěn)定管道,管道也會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的震動(dòng)。從調(diào)節(jié)閥的使用和理論分析可以證明,誘發(fā)調(diào)節(jié)閥振動(dòng)和噪聲的因素有很 多,這些因
7、素互相影響,很多又同時(shí)發(fā)生,這就使得高旁閥減震和降噪更為困難, 需要結(jié)合閥門的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、工況不同等進(jìn)行綜合考慮。電廠4 臺(tái)機(jī)組高旁閥型號(hào)完全一樣,但在施工安裝時(shí)稍顯不同。 3、4 號(hào)機(jī)組 低壓旁路控制柜到閥門氣缸的連接管道,在安裝時(shí)被延長(zhǎng)到了大于7 米的距離且 管道尺寸由原來(lái)的 30mm 變徑為 24mm 的管道。由于控制柜到氣體壓縮性較強(qiáng), 且延長(zhǎng)管道對(duì)定位器給予閥門的指令響應(yīng)時(shí)間也發(fā)生了變化,造成氣缸內(nèi)的壓力 波動(dòng)較大,而閥位的動(dòng)作皆由上下氣缸的氣壓控制,所以氣壓控制的不穩(wěn)定性也 導(dǎo)致了閥門的大幅振動(dòng)。電廠曾于 2015 年 4 月對(duì) 2 號(hào)機(jī)組的西門子反饋器進(jìn)行了改造。為減少因 為高頻
8、振蕩帶來(lái)的反饋大幅波動(dòng),將與高旁閥相連管道固定的同時(shí),把反饋器的 固定支架延長(zhǎng)15cm,避開(kāi)高溫區(qū)。為防止反饋桿與閥門連接桿脫開(kāi),在反饋桿 尾部加了一個(gè)高溫淬火的銅墊片,保證連接處不脫開(kāi)的同時(shí),又能有效無(wú)阻滯的 滑動(dòng),通過(guò)這些改造方式,以期達(dá)到較好的控制效果,但實(shí)際上仍多次出現(xiàn)反饋 故障的情況。2015 年3 月, 4 號(hào)機(jī)組高壓旁路反饋連桿震落,從在發(fā)生管道劇烈震動(dòng),調(diào) 取了反饋桿震脫落時(shí)的2組運(yùn)行參數(shù):閥前壓力7.4、8.1MPa,閥后壓力為0.93、 0.92MPa,閥前溫度為503、508C,閥后溫度為374、382C,閥門開(kāi)度在70.2%、 70.15%。在此參數(shù)工況下運(yùn)行時(shí),并未超
9、過(guò)技術(shù)協(xié)議規(guī)定的壓差范圍。按照原設(shè)計(jì)的 要求,閥門設(shè)計(jì)成 3 級(jí)減壓完全滿足運(yùn)行要求,但閥后壓力較低,造成蒸汽通過(guò) 閥門的流速將增加,導(dǎo)致閥門超標(biāo)準(zhǔn)的高頻震動(dòng)。綜合以上情況及理論分析,排除了閥門本身調(diào)節(jié)回路出現(xiàn)故障的可能性,那 么在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,多次發(fā)生反饋連接部分變形,脫落情況,就只能是多個(gè)因 素共同作用的結(jié)果。解決方法要避免閥門動(dòng)作引起的管道高頻振動(dòng),從以下幾個(gè)部分進(jìn)行了改進(jìn),來(lái)改善 高旁閥的控制:1)改變高旁閥氣源回路的布置。在3、 4號(hào)機(jī)組檢修期間,對(duì)高旁閥的氣源回路進(jìn)行了改造,恢復(fù)原設(shè)計(jì),高低壓旁路控制柜到閥門氣缸的連接管道控制在6.6米,且管道尺寸由原來(lái)的24mm變徑為30mm,
10、這樣就排除了高旁閥氣動(dòng)控 制回路對(duì)閥門本身調(diào)節(jié)造成影響。2)加強(qiáng)管道的固定支撐。在高旁閥閥前閥后管道增加機(jī)械固定,以減少蒸汽 和汽液混合段對(duì)管道彎管的沖擊。3)重做高旁閥的保溫。在蒸汽通過(guò)高旁前做好保溫,防止閥門內(nèi)外溫差對(duì)閥 體材質(zhì)的損傷,同時(shí)減少閥門反饋器的電子元件,在較高溫度環(huán)境里運(yùn)行,導(dǎo)致 電子元件本身問(wèn)題造成的閥門無(wú)法操作。4)調(diào)整運(yùn)行參數(shù),改進(jìn)噴水減溫裝置。在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)按要求參數(shù)運(yùn)行,通過(guò) 控制閥前后的壓差、溫差,增加減溫水的調(diào)節(jié),以減少閥門因前后參數(shù)差異較大 而引發(fā)的高頻震動(dòng)。減溫水由下腔底部噴入,不與閥體直接接觸,噴在多孔籠罩 內(nèi),保護(hù)閥體并減少交變應(yīng)力,使汽水混合降溫效果良好;
11、出口處設(shè)節(jié)流孔板, 將主蒸汽降至符合再熱冷段蒸汽設(shè)計(jì)要求,保持再熱蒸汽溫度和壓力穩(wěn)定;擴(kuò)大 高旁閥出口管徑,使蒸汽擴(kuò)容后與減溫水充分混合使閥后溫度能控制在260度左 右。5)對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制部分進(jìn)行改造。實(shí)際運(yùn)行中,高旁閥本身也存在振動(dòng),閥 門剛動(dòng)作,介質(zhì)流速急劇增加,調(diào)節(jié)閥前后壓差急劇變化,引起閥門帶動(dòng)管道的 振動(dòng)。原寶馬閥配套使用的定位器為分體式西門子定位器,反饋器與閥門桿連接 部分通過(guò)彈簧來(lái)壓緊,運(yùn)行時(shí)多次出現(xiàn)反饋部分脫開(kāi)的現(xiàn)象,從而間接引發(fā)系統(tǒng) 的振蕩。電廠將分體式控制器更換為了費(fèi)希爾分體式定位器,閥位反饋采用非接 觸式測(cè)量,避免了易松動(dòng)的硬性機(jī)械連接故障,適用行程加大,維護(hù)量降低,很 好的解決了現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了定位控制和狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷的預(yù)測(cè)性維 護(hù)。效果檢驗(yàn)完成上述六個(gè)方面的改進(jìn)之后,在后續(xù)的機(jī)組啟停過(guò)程中,高旁閥的調(diào)節(jié)基 本穩(wěn)定,動(dòng)作及時(shí),未再出現(xiàn)閥門帶動(dòng)管道的異常振蕩情況,同時(shí)寶馬閥廠家, 也吸取了此方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)控制器進(jìn)行了改進(jìn),采用了新型的非接觸式的費(fèi) 希爾定位器,實(shí)現(xiàn)控制的穩(wěn)定性。7 結(jié)束語(yǔ)哈密電廠
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