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文檔簡(jiǎn)介

1、翻車機(jī)液壓站改造翻車機(jī)是煤炭港口設(shè)備中最重要的部分,是煤炭裝卸作業(yè)的開始,作為翻車機(jī)機(jī)構(gòu)的重要組成部分之一翻車機(jī)液壓站,其工作性能好壞,直接影響翻車作業(yè)。翻車機(jī)液壓站基本采用國(guó)外設(shè) 計(jì)圖紙,國(guó)內(nèi)組裝完成,翻車機(jī)液壓站的呼吸系統(tǒng)采用的是直接 用呼吸氣囊與油箱連接的方法, 雖然能起到改變油箱壓力, 但空 氣直接進(jìn)入油箱,使油氣混合造成油中帶氣, 嚴(yán)重影響油缸及液 壓件的穩(wěn)定工作。雖然安裝時(shí)也曾提出幾種解決問題的方按,但安裝調(diào)試及使用以來,液壓站頻繁出現(xiàn)故障,后來進(jìn)口了 6套自 動(dòng)抽真空裝置,但均未收到效果。投產(chǎn)后,國(guó)內(nèi)一些液壓廠商又 提出了 一些解決方案。其中國(guó)內(nèi)液壓件廠以每臺(tái) 5萬(wàn)元對(duì)液壓站 中

2、的一臺(tái)做了改造,但改造后一些關(guān)鍵問題并未得到根本解決。在煤二期設(shè)計(jì)廠家有所改進(jìn), 改變液壓站呼吸方式,將外置式呼 吸器改為內(nèi)置式,使油氣隔離大大減少了油氣混合現(xiàn)象,但還存在一些缺陷,還有漏油現(xiàn)象,和工作不穩(wěn)定現(xiàn)象,我們工程技術(shù) 人員在生產(chǎn)任務(wù)重技術(shù)力量薄弱的情況下,經(jīng)過不斷實(shí)踐不斷摸 索和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),自己進(jìn)行改革,經(jīng)過認(rèn)真分析論證不斷改進(jìn),效 果比原來大有改進(jìn),通過加裝呼吸帽、滑動(dòng)單向閥、改革油位開 關(guān)、氣鋌結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等一系列措施,彌補(bǔ)了煤一期的不足,和煤 二期的缺陷,最終確立了液壓站系統(tǒng)完整的改進(jìn)方案,經(jīng)過幾年的實(shí)踐,證明改造是有成效的。1翻車機(jī)液壓站的結(jié)構(gòu)翻車機(jī)液壓站由儲(chǔ)油箱、泵、各種控制閥

3、、氣袋及油位開關(guān) 等部件構(gòu)成。見圖1、圖2。2翻車機(jī)液壓站供油系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)的工作原理由于液壓站整體安裝于翻車機(jī)上,在翻車機(jī)進(jìn)行作業(yè)時(shí)與翻 車機(jī)同時(shí)翻轉(zhuǎn),液壓站里的液壓油也要翻轉(zhuǎn)。 為避免翻車機(jī)翻轉(zhuǎn) 時(shí)液壓站油箱出現(xiàn)漏油,所以油箱就要全密封方式不能直接與大 氣相通,這是與其它液壓站不同的地方。同時(shí)由于油缸的運(yùn)動(dòng), 油箱中的液壓油不斷進(jìn)行循環(huán), 因?yàn)橛拖渑c大氣隔離,沒有大氣 的壓力,油箱的容積就應(yīng)隨著油的變化不斷增大縮小,但油箱是固定的,容積不會(huì)自動(dòng)變化,油壓就不能穩(wěn)定,因而油壓就會(huì)時(shí) 大時(shí)小。所以要確保壓車器機(jī)構(gòu)、 靠車板機(jī)構(gòu)對(duì)火車車箱的可靠 壓緊。液壓站壓力的自動(dòng)變化就是最重要的環(huán)節(jié)。液壓站

4、主要負(fù)責(zé)給翻車機(jī)的壓車梁、靠車板系統(tǒng)油缸提供壓力油,使之達(dá)到安 全翻車。由于油箱不斷翻轉(zhuǎn),油箱內(nèi)部容積又不斷變化。當(dāng)油箱 失油時(shí)要向油箱補(bǔ)充空氣, 當(dāng)油箱壓力過高時(shí)要排氣減壓。 煤一 期原設(shè)計(jì)采用了旁路氣鋌來補(bǔ)充容積的變化,但沒有解決油氣分離的問題,煤二期經(jīng)過改革采用了內(nèi)置氣鋌改變空間容積,將油氣隔離,通過呼吸氣鋌在執(zhí)行油缸伸縮時(shí)用內(nèi)設(shè)氣袋膨脹收縮來 改變?nèi)莘e。但由于油箱與氣鋌接觸不嚴(yán), 經(jīng)常產(chǎn)生漏氣漏油現(xiàn)象 仍然使油氣混合產(chǎn)生部分氣泡,改革不徹底。但為保證橡膠氣袋 不因?yàn)榕蛎涍^度而損壞,通過加裝排氣安全閥排除過多的空氣。 同時(shí)安裝了油位開關(guān)隨時(shí)檢測(cè)油箱內(nèi)油液的多少, 控制油泵正常 運(yùn)轉(zhuǎn),保證

5、執(zhí)行機(jī)構(gòu)穩(wěn)定工作和防止油泵損壞。 總之煤二期比煤 一期有了 一定的改進(jìn)。3設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題隨著翻車機(jī)投入使用時(shí)間的增長(zhǎng)及生產(chǎn)任務(wù)的加大,一些問題變的越來越嚴(yán)重和頻繁,突出表現(xiàn)的問題有:1)液壓站雖然采用了內(nèi)置式氣鋌隔離了油氣,但原氣鋌口數(shù)量過多(12個(gè)),使密封更加困難,部分設(shè)備漏油和進(jìn)氣現(xiàn) 象時(shí)有發(fā)生。2)氣鋌結(jié)構(gòu)不合理:原設(shè)計(jì)用密封膠封口,只靠粘接固定, 因?yàn)槟z與金屬粘接的結(jié)合力是不可靠的,材質(zhì)為塑膠混合材料, 接口粘接后不具抗拉性并且彈性差。3)氣鋌安裝雖然有所改進(jìn)處于油箱內(nèi)部,空氣不直接進(jìn)入油箱,但與油箱連接方式仍然存在不足, 氣囊呼吸口與油箱箱體 是平面與弧面接,并且氣鋌呼吸

6、口和油箱沒有鎖緊裝置,使接觸面無(wú)法鎖緊。存在漏油漏氣現(xiàn)象。4)對(duì)作業(yè)環(huán)境考慮不足,導(dǎo)致進(jìn)氣安全閥沒有防護(hù),由于 現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境惡劣,經(jīng)常發(fā)生被煤塵堵塞的現(xiàn)象, 影響系統(tǒng)正常 工作。5)選用干簧管開關(guān)不穩(wěn)定:干簧管是油位開關(guān)的控制部件, 在正常工作時(shí)的油位,干簧管內(nèi)觸點(diǎn)處于常閉狀態(tài)。 當(dāng)油位下降 后,常閉觸點(diǎn)動(dòng)作滯后并容易粘連,不能及時(shí)打開,不能反映真實(shí)油位。6)煤二期油箱里雖然不直接靠空氣來調(diào)節(jié)壓力,但由于密 封不嚴(yán)且來回翻轉(zhuǎn)勢(shì)必使空氣混入壓力油中,使液壓油產(chǎn)生氣 泡,油缸工作不穩(wěn)定,而且油和空氣混合后,油會(huì)迅速變質(zhì),氧 化加速了油的老化,油缸工作時(shí),呼吸器內(nèi)部的空氣不斷排入排 出油箱,同時(shí)油箱

7、與翻車機(jī)同步頻繁翻轉(zhuǎn), 使油液與空氣不斷混 合,大量的空氣融入油中,使油液老化,油缸工作不穩(wěn)定。當(dāng)壓 力高時(shí),不僅空氣從空濾器中排出,由于油和空氣混合,空氣和 油同時(shí)排出。是設(shè)備工作環(huán)境不能處于最佳狀態(tài)。4分析故障原因1)由于內(nèi)置氣袋呼吸口安裝形式不合理(因氣袋為一次壓 制成型,呼吸口無(wú)法進(jìn)一步改進(jìn)),導(dǎo)致密封不嚴(yán),在氣袋因油 箱容積變化呼吸時(shí),空氣從呼吸口與油箱連接處進(jìn)入油箱油液 中,同時(shí)也有部分液壓油從此處滲出。因反復(fù)操作,導(dǎo)致油箱內(nèi) 空氣越來越多,當(dāng)空氣達(dá)到一定量時(shí),因油箱回油內(nèi)部壓力過高 時(shí),排氣安全閥打開,使油氣一同噴出。由于噴油和呼吸口處滲 油,使油箱油面很快降低,為補(bǔ)充空間內(nèi)置氣

8、袋迅速膨脹,當(dāng)油 箱向外供油時(shí),氣袋無(wú)法承受進(jìn)一步膨脹而破裂,破裂后液壓站1600升液壓油全部從呼吸口中流出,導(dǎo)致極大浪費(fèi)。氣袋損壞 后,國(guó)內(nèi)廠家無(wú)法生產(chǎn)該類型氣袋, 進(jìn)口周期又十分長(zhǎng)并且價(jià)格 昂貴(4.5萬(wàn)元/個(gè)),這給生產(chǎn)和維修帶來極大困難。2)出現(xiàn)上述問題關(guān)鍵在于氣袋呼吸口密封無(wú)法解決,同時(shí)氣袋極易損壞也是個(gè)突出問題。 相關(guān)問題還有油位開關(guān)不能正常準(zhǔn)確地檢測(cè)油位,沒有起到預(yù)防和保護(hù)的作用,進(jìn)氣安全閥我們 雖定期清理,但因工作環(huán)境惡劣不能及時(shí)打開也成為較難解決的 問題。 總之,要想徹底解決上述問題,首先應(yīng)從根本上排 除液壓站呼吸導(dǎo)致油箱進(jìn)氣漏油的問題。同時(shí),要解決油位開關(guān)動(dòng)作可靠性問題。5

9、液壓站改造油箱及氣袋連接方式的改造:通過對(duì)液壓站工作原理的分 析,我們認(rèn)為原有氣鋌設(shè)置的呼吸方式主要用于翻車機(jī)處于初始 時(shí)操作壓車梁、靠車板,油箱呼吸口只在回轉(zhuǎn)時(shí)保證氣鋌內(nèi)氣體 始終處在上部,氣鋌自身?yè)Q氣用。我們根據(jù)液壓站原理仍然以原 油箱為主油箱,并又在原油箱上安裝一個(gè)副油箱, 拆除主油箱內(nèi) 原有氣鋌,并將原口封死。重新對(duì)液壓站的呼吸系統(tǒng)進(jìn)行改造, 將系統(tǒng)原有的的呼吸方式進(jìn)行了改進(jìn):1)主油箱上有12個(gè)呼吸口,封堵11個(gè)不用的出口,擴(kuò)大 其中一個(gè)口與副油箱連接, 按所需流量計(jì)算,在副油箱內(nèi)安裝兩 個(gè)橡膠呼吸氣囊,氣囊的大小按每次油缸動(dòng)作時(shí)最大用油量45L計(jì)算,并在氣鋌口加一個(gè)滑動(dòng)單向閥,當(dāng)油

10、箱與翻車機(jī)同時(shí)翻轉(zhuǎn), 翻轉(zhuǎn)大于90度時(shí),滑動(dòng)單向閥閉合,封住副油箱出口,使副油 箱內(nèi)液壓油不能外溢,呼吸氣鋌聯(lián)接滑動(dòng)單向閥又和呼吸帽與大 氣接通,當(dāng)油缸縮回開始排油時(shí),大量油液返回到油箱,油箱內(nèi) 壓力逐漸增加,同時(shí)擠壓副油箱的氣囊,呼吸氣囊收縮,氣囊又 通過呼吸帽向大氣中排氣, 為返回的液壓油讓出空間, 當(dāng)油缸伸 出開始進(jìn)油工作時(shí),油箱中油隨之減少,油箱內(nèi)容積隨之加大并 形成負(fù)壓時(shí),大氣通過呼吸帽進(jìn)入氣鋌中, 使氣鋌膨脹以補(bǔ)充油 箱內(nèi)的壓力,用氣鋌補(bǔ)充油箱的容積,使油箱壓力增高,用氣鋌 隔離了油和空氣,氣鋌起到了空間調(diào)節(jié)作用,避免了油氣混合, 油氣接觸,由于呼吸氣鋌位于副油箱內(nèi), 將氣鋌口與副

11、油箱密封 住,副油箱本身也為密閉結(jié)構(gòu), 在副油箱上安裝可調(diào)節(jié)壓力的進(jìn) 氣安全閥,和排氣安全閥,當(dāng)液壓系統(tǒng)內(nèi)部壓力升高并超過排氣 安全閥所設(shè)定的壓力時(shí),排氣安全閥及時(shí)排氣,防止壓力超標(biāo)損 壞液壓系統(tǒng)部件,當(dāng)油箱內(nèi)壓力變低成為負(fù)壓并壓力低于進(jìn)氣安 全閥的設(shè)定值時(shí),進(jìn)氣安全閥打開,向油箱內(nèi)補(bǔ)充空氣,使油箱 內(nèi)壓力保持恒定。液壓系統(tǒng)處于安全狀態(tài),油缸工作處于穩(wěn)定狀 態(tài),靠車板和押車梁處于可靠狀態(tài)。 同時(shí)氣鋌口與副油箱為平面 連接,鋌口裝有定位裝置,用機(jī)械方式鎖緊鋌口與副油箱結(jié)合面。 徹底防止了呼吸口漏油和進(jìn)氣。通過改進(jìn),油箱避免了油氣混合,保證了油液清潔,使油缸 工作更穩(wěn)定,以及當(dāng)油箱壓力過高油氣同時(shí)

12、從排氣單向閥噴出的 問題。如圖3。改造后減少了呼吸口,降低了漏氣幾率。選用耐酸橡膠氣鋌 增加了氣鋌強(qiáng)度,解決了氣袋易損壞的問題, 同時(shí)降低了維修成 本,省去了更換氣袋需打開油箱端蓋又要放油的繁瑣工作,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。2)改造氣囊:原氣囊材料沒有彈性用膠粘壓合封口,當(dāng)拉力超過正常拉伸要求的情況下, 氣鋌接縫開縫或表面漲裂, 為提 高氣鋌壽命,我們采用厚壁耐油、耐酸橡膠壓制硫化而成的整體 式氣鋌,它拉伸性能好,可靠性高。原氣袋一旦破裂就不能阻止 油液流失,新氣袋采用了單向閥保護(hù),因此氣鋌不會(huì)破裂。油液 從根本上防止了流失。圖 4。3)油位開關(guān)的改造:由于原油位開關(guān)采用的干簧管工作性 能不可靠

13、,經(jīng)常出現(xiàn)觸點(diǎn)不能打開,以至失去作用不能檢測(cè),起 不到保護(hù)和預(yù)防作用。根據(jù)以上情況,我們?nèi)サ袅烁苫晒荛_關(guān)選 用了接近開關(guān),即把機(jī)械式觸點(diǎn)改變?yōu)楦袘?yīng)式觸點(diǎn),使開關(guān)更可靠。見圖5。4)對(duì)排氣安全閥和進(jìn)氣安全閥加裝過慮保護(hù)裝置,防止煤 塵堵塞進(jìn)氣閥口,確保安全閥可靠工作。6改造后的效果(如圖4、圖5)經(jīng)過對(duì)煤一期、煤二期液壓站呼吸氣袋及油位開關(guān)的改造,使這個(gè)長(zhǎng)期困繞生產(chǎn)的問題得到了根本解決。 改造之前,液壓站 經(jīng)常出現(xiàn)因?yàn)檫M(jìn)氣不足而油位低的現(xiàn)象, 使油泵不能運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)重 影響生產(chǎn)。維修人員要用較長(zhǎng)時(shí)間重新補(bǔ)油,加大了維修成本。特別是在油位開關(guān)誤動(dòng)作時(shí), 又會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)氣鋌破裂, 造成大量 液壓油流失掉。

14、并且修復(fù)時(shí)間太長(zhǎng),其直接和間接損失可想而知。 改造后,液壓站油中不再進(jìn)氣,油不再被氧化,油位開關(guān)也從未 出現(xiàn)失靈現(xiàn)象,這對(duì)保證生產(chǎn),消除隱患起到了關(guān)鍵作用。目前液壓系統(tǒng)壓力恒定,油缸工作穩(wěn)定,氣鋌未出現(xiàn)過破裂現(xiàn)象。同時(shí)節(jié)省了大量液壓油,降低了維修成本和工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,大大提高了生產(chǎn)效率。優(yōu)化了工作環(huán)境。7改造的可推廣性對(duì)于回轉(zhuǎn)液壓系統(tǒng),為保證油液清潔,防止油液流失,呼吸 氣袋必不可少,但氣袋與油箱的聯(lián)結(jié)及與油液的隔離是關(guān)鍵問 題。通過我們此次改造,使我們摸索出了一條解決此類問題的方 法,這種方法可適用于任何回轉(zhuǎn)操作液壓系統(tǒng),通過一年的使用,也證實(shí)了其可行性和可靠性。8經(jīng)濟(jì)效益核算針對(duì)此次改造工作,結(jié)合平時(shí)故障出現(xiàn)使得材料消耗, 就翻 車機(jī)液壓站改造所實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約進(jìn)行了間的的統(tǒng)計(jì),具體列支如下:1)所消耗液壓油費(fèi)用:365X 1X40X 13.5=197100 元=19.71 萬(wàn)元注: 液壓油單價(jià)為13.5元/升; 每天加油次數(shù)為1 次; 每次加油數(shù)量為40升/次。2)所需儲(chǔ)氣袋費(fèi)用為:12X1X1.5=18 萬(wàn)元注: 儲(chǔ)氣袋單價(jià)為1.5萬(wàn)元/個(gè); 更換率1個(gè)/月。3)流程空運(yùn)轉(zhuǎn)的電耗損失為:365X 20/60 X 1X1200X 0.

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