某發(fā)電廠粉塵綜合治理項(xiàng)目建設(shè)可行性報(bào)告_第1頁
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文檔簡介

1、 燃運(yùn)粉塵綜合治理可行性研究報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱:燃運(yùn)粉塵綜合治理(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人:(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位: 華銀 XX 火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景:B 區(qū)燃運(yùn)系統(tǒng)因設(shè)計(jì)和施工及設(shè)備本身存在很多問題, 成各工作現(xiàn)場粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,污染嚴(yán) 重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。(三)進(jìn)行的必要性:B 區(qū)燃運(yùn)系統(tǒng)因設(shè)計(jì)和施工及設(shè)備本身存在很多問題, 成各工作現(xiàn)場粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,污染嚴(yán) 重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。嚴(yán)重?fù)p害了工作人員的身心健 康,影響了文明

2、生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。必須 對B區(qū)輸煤系統(tǒng)進(jìn)行全面的粉塵綜合治理改造。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:B 區(qū)燃運(yùn)系統(tǒng)因設(shè)計(jì)和施工及設(shè)備本身存在很多問題,成各工作現(xiàn)場粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。嚴(yán)重?fù)p害了工作人員的身心健 康,影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。必須 對 B 區(qū)輸煤系統(tǒng)進(jìn)行全面的粉塵綜合治理改造。(五)存在的主要問題:缺陷情況的記錄和敘述:A、因設(shè)計(jì)取水點(diǎn)不當(dāng)而造成所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部癱瘓;B、現(xiàn)有的導(dǎo)料槽由于落煤管落差大,誘導(dǎo)風(fēng)量大,工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣;C、汽車卸

3、煤溝為敞開式,每當(dāng)汽車卸煤時,煤流沖擊煤溝,造成粉塵飛揚(yáng),煤坪里煤粉堆積,且極難清除,每當(dāng)汽 車經(jīng)過時都會飛揚(yáng)起大量的煤塵,嚴(yán)重影響我廠及周邊的環(huán) 境。D、漏煤嚴(yán)重,造成#6皮帶層粉塵飛揚(yáng),加之 #6皮帶上 不能用水沖冼,造成二次污染。E、由于煤斗尺寸過小,犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤斗外面, 運(yùn)行班經(jīng)常組織鏟煤。鎖氣器檔板不動作,沒有打煤時不能 自動復(fù)位,造成粉塵外揚(yáng)。F、除塵器的風(fēng)量小,除塵效果不明顯。2. 安全生產(chǎn):未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 但粉塵嚴(yán)重超標(biāo), 嚴(yán)重影響文明生產(chǎn)。3 .系統(tǒng)匹配:增加兩臺噴霧除塵專用水泵, 鋪設(shè)一路專用水管; 在汽車 卸煤溝的柱子上安裝噴霧器;汽車卸煤溝安裝鋼架棚并進(jìn)行

4、 嚴(yán)密封;除塵器風(fēng)機(jī)功率加大,出灰管道改道。環(huán)境保護(hù):降低輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度, 減少跑煤跑粉。 減少環(huán)境污染。.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:減少跑煤跑粉現(xiàn)象。.改善勞動環(huán)境和條件等:打煤時,由于粉塵濃度大,嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)和職工的身心健康。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題通過改造可1、提高噴霧除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度,保證噴霧除塵可靠性;2、減少各帶落煤管易磨穿漏煤和導(dǎo)料槽噴粉塵現(xiàn)象;3、減少汽車卸煤坪及廠區(qū)周邊的環(huán)境污染;4、使各帶粉塵濃度進(jìn)一步降低。三、方案論證:(一)方案描述:1、根據(jù)各帶原有的沖洗水管道,另建水池,由廠公用水 系統(tǒng)取水。通過專用多級泵加壓,保證噴霧除塵 24 小時可

5、 用;2、在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子;3、現(xiàn)有下煤管改成波形下煤管,增加耐磨襯板;4、接取水管道從皮帶噴霧除塵專用管路上取水,在汽車 卸煤溝的柱子上安裝噴霧器,利用霧狀水滴捕捉飛揚(yáng)起的煤 塵,從而達(dá)到降塵的作用;5、在汽車卸煤溝安裝鋼架棚并進(jìn)行嚴(yán)密封;6、將原有煤斗尺寸加寬加長,內(nèi)部增加耐磨襯板,保 留原有鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動部分的公母套形 式為軸承形式,使檔板活動自如。7、將原犁煤器犁刀尾部加長;在原犁煤器犁板中間加一 塊高分子耐磨犁板。(二)預(yù)期達(dá)到的效果: 使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低。(三)施工方案、過渡方案

6、:1、利用各帶原有的沖洗水管道,另建取水池,由廠公用 水系統(tǒng)取水,通過專用多級泵加壓。此方案不影響系統(tǒng)正常 供煤。2、在原 #1 翻車機(jī)、 #2 翻車機(jī)、 #7 甲乙?guī)А?#1 甲乙?guī)А?#2 甲乙?guī)А?#3 甲乙?guī)А?#4甲乙?guī)А?#5 甲乙?guī)?dǎo)料槽的基礎(chǔ) 上加高加長, 作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板, 安裝導(dǎo)料槽皮子。此方案需逐條皮帶改造。3、#1翻車機(jī)、 #2翻車機(jī)、 #7甲乙?guī)А?#1甲乙?guī)А?#2甲乙?guī)А?#3 甲乙?guī)А?#4 甲乙?guī)А?#5 甲乙?guī)旅汗芨某刹ㄐ蜗?煤管,增加耐磨襯板。此方案需分段改造安裝。4、接取水管道從皮帶噴霧除塵專用管路上取水,在汽車 卸煤溝的柱子

7、上安裝噴霧器,此方案不影響系統(tǒng)正常供煤。5、在#3 甲帶和汽車卸煤溝安裝鋼架棚并進(jìn)行嚴(yán)密封,此 方案不影響正常進(jìn)煤,但需土建配合。6、配倉層共有 92 個煤斗和 92 塊檔板,此方案需分四 次改造安裝。7、在原犁煤器上進(jìn)行施工,首先將皮帶停止運(yùn)行,在原 犁煤器上施工。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:否(五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、 合理性、存在問題和解決辦法:粉塵治理迫在眉睫, 對職工的身心健康影響極大, 進(jìn)行綜 合治理后,將減少各帶粉塵污染,改善文明生產(chǎn)難以達(dá)標(biāo)的 情況;提高了設(shè)備安全可靠性,間接增大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù) 上方案可行。(六)要求定量、 準(zhǔn)確地對其性

8、能指標(biāo)、 投資費(fèi)用、 效益、 投資回收作出綜合比較:1、增加兩臺多級泵輪換使用,與皮帶聯(lián)鎖,安裝及設(shè)備購置費(fèi)用 34.03 萬元;2、在原 #1 翻車機(jī)、 #2 翻車機(jī)、 #7 甲乙?guī)А?#1 甲乙?guī)А?#2 甲乙?guī)А?#3 甲乙?guī)А?#4 甲乙?guī)А?#5 甲乙?guī)?dǎo)料槽的基礎(chǔ) 上加高加長, 作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板, 安裝導(dǎo)料槽皮子,使粉塵有沉降的空間,保證導(dǎo)料槽四周實(shí) 現(xiàn)微負(fù)壓,使含塵氣體不會從導(dǎo)料槽四周逸出,安裝及設(shè)備 購置費(fèi)用 189.1 萬元。3、#1 翻車機(jī)、 #2 翻車機(jī)、 #7 甲乙?guī)А?#1 甲乙?guī)А?#2 甲 乙?guī)А?#3 甲乙?guī)А?#4 甲乙?guī)А?#5 甲

9、乙?guī)旅汗芨某刹ㄐ蜗?煤管,增加耐磨襯板,安裝及設(shè)備購置費(fèi)用1025 08 萬元。4、接取水管道從皮帶噴霧除塵專用管路上取水,在汽車 卸煤溝的柱子上安裝噴霧器,安裝及設(shè)備購置費(fèi)用 24.56 萬 元。5、汽車卸煤溝安裝鋼架棚并進(jìn)行嚴(yán)密封,土建安裝及設(shè) 備購置費(fèi)用 675.56 萬元。6、犁煤器共有 46 臺,犁刀加長板 46*4 個 , 高分子耐磨犁 板 46*2 套,設(shè)備費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)共計(jì) 25 萬元。7、配倉層 92 個煤斗進(jìn)行加寬加長改造, 92 套煤倉鎖氣 器,更換軸承,改進(jìn)重錘結(jié)構(gòu),設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi)用共計(jì) 90 萬元。各項(xiàng)總計(jì)需資金: 4718. 33 萬元。使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步

10、降低, 減少了除塵設(shè)備的資金投入。使我公司的安全文明生產(chǎn)上一個臺階四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過 40 個字); 對整個輸煤系統(tǒng)進(jìn)行全方位粉塵治理,以減少環(huán)境污染。(二)工程計(jì)劃開竣工時間;2006年 12 月,輸煤系統(tǒng)全方位設(shè)備改造, 進(jìn)行粉塵治理, 全部改造完成約一年左右。購置設(shè)備及土建工期另計(jì)。(三)項(xiàng)目范圍:1、利用各帶原有的沖洗水管道,另建取水池,由廠公用 水系統(tǒng)取水,通過專用多級泵加壓。2、在原 #1 翻車機(jī)、 #2 翻車機(jī)、 #7 甲乙?guī)А?#1 甲乙?guī)А?#2 甲乙?guī)А?#3 甲乙?guī)А?#4甲乙?guī)А?#5 甲乙?guī)?dǎo)料槽的基礎(chǔ) 上加高加長, 作成雙層導(dǎo)料

11、槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板, 安裝導(dǎo)料槽皮子。3、#1翻車機(jī)、 #2翻車機(jī)、 #7甲乙?guī)А?#1甲乙?guī)А?#2甲 乙?guī)А?#3 甲乙?guī)А?#4 甲乙?guī)А?#5 甲乙?guī)旅汗芨某刹ㄐ蜗?煤管,增加耐磨襯板。4、接取水管道從皮帶噴霧除塵專用管路上取水,在汽車 卸煤溝的柱子上安裝噴霧器。5、汽車卸煤溝安裝鋼架棚并進(jìn)行嚴(yán)密封。6、配倉層共有 92 個煤斗和 92 塊檔板。7、將#6 帶各犁煤器犁刀尾部加長,并增加高分子耐磨犁(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;多級泵兩臺,專用水池,$ 108無縫鋼管,$ 50無縫鋼管、 噴霧噴頭、控制回路電器,8 8普通鋼板,8 12不銹鋼板304 軸承, 軸承座,彩鋼

12、棚架,波型下煤管、耐磨襯板、可 活動擋煤板、高分子耐磨犁板(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案; 對輸煤系統(tǒng)沿線設(shè)備進(jìn)行綜合性改造。(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:系統(tǒng)布置基本無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙; 除塵效果可進(jìn)一步提高;應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)。(八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護(hù) 的評價:對皮帶沿線環(huán)境將有極大的改善。(九)對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況: 對運(yùn)行和檢修人員要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。(十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期: (十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣 象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:無需考慮上述因素。五、工程實(shí)

13、施條件:一)工程項(xiàng)目有關(guān)征地、占地、施工臨時用地、拆遷、賠償?shù)韧獠織l件的落實(shí)情況:無(二)設(shè)計(jì)、施工單位的選擇:無(三)工程施工周期:輸煤系統(tǒng)全方位設(shè)備改造, 進(jìn)行粉塵治理, 全部改造完成 約一年左右。購置設(shè)備及土建工期另計(jì)。(四)設(shè)備制造周期:(五)勘測設(shè)計(jì)周期:(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況;無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。(七)需要停機(jī)停爐等計(jì)劃的落實(shí)情況:無(八)進(jìn)口設(shè)備是否具備采購條件:無(十)主要設(shè)備及材料的采購是否采用招議標(biāo)方式進(jìn)行:是(十一)主要設(shè)備及材料采購的被招標(biāo)對象(制造商)的 選擇:無(十二)其它外部條件是

14、否具備:是六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表:工程總投資: 2098.77 萬元 設(shè)備、材料明細(xì)表:見附表七、經(jīng)濟(jì)效益分析:(一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的 計(jì)算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤 等:無直接經(jīng)濟(jì)效益,但改善了勞動環(huán)境和條件。(二)對投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算: 無直接經(jīng)濟(jì)效益,但改善了勞動環(huán)境和條件。九、評價結(jié)論:(一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù), 從安全、 技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面, 論述工程項(xiàng)目的可行性和存在問題。B 區(qū)燃運(yùn)系統(tǒng)因設(shè)計(jì)和施工及設(shè)備本身存在很多問題, 造 成各工作現(xiàn)場粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,污染嚴(yán) 重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。嚴(yán)重?fù)p害了工

15、作人員的身心健 康,影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。進(jìn)行 改造后可以使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低,改善勞動環(huán) 境和條件,減少了除塵設(shè)備的資金投入,使我公司的安全文 明生產(chǎn)上一個臺階。二)對改進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán) 境影響等方面的對比分析。包括:節(jié)能降耗方面、提高安全性、提高可靠性等;對環(huán)境的影響;經(jīng)濟(jì)效益;社會效益等。 改進(jìn)后,全面改善勞動環(huán)境和條件。十一、設(shè)備、材料明細(xì)表(一)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造費(fèi)用明細(xì)表單位:萬元序號名稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價1多級泵2臺2萬/臺4萬2電機(jī)2臺1. 5萬/臺3萬3專用水池1個5萬5萬4$ 108無縫鋼管100米1萬/

16、噸2萬5$ 108焊接彎頭10個0. 005 萬/個0. 05 萬6$ 108不銹鋼閥 門10個0. 5萬/個5萬7異徑三通20個0. 005 萬/個0. 1萬8J422電焊條$3.250 kg0. 0006 萬/kg0. 03 萬9防銹漆50 kg0. 001 萬/kg0. 05 萬10設(shè)計(jì)費(fèi)5萬11施工費(fèi)5. 8萬12調(diào)試費(fèi)2萬13其它費(fèi)2萬合計(jì)34 .03萬(二)各皮帶導(dǎo)料槽改造費(fèi)用明細(xì)表單位:萬元序號名稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價1.不銹鋼板 8 10160噸1萬/噸160萬2.不銹鋼電焊條3.2200 Kg0. 01 萬/ Kg2萬3.不銹鋼型材5噸1萬/噸5萬4.不銹鋼螺栓16X70

17、2000套0. 0015 萬/套3萬5.不銹鋼皮帶卡子2000套0. 005萬/套10萬6.防銹漆100Kg0.001 萬/ Kg0. 1萬7.導(dǎo)料槽皮子B=1400mm250m0. 08 萬/m20萬8.密圭寸用橡膠墊200m0. 02 萬 / m24萬9.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)65萬10.其它費(fèi)20萬合計(jì)189. 1萬(三)煤倉間煤倉鎖氣器改造費(fèi)用明細(xì)表位:萬元序號名稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價11.普通鋼板 8 820噸0.7萬/噸14萬12.不銹鋼耐磨板8 1240噸1萬/噸40萬13.J422電焊條 3.2100K g0. 001 萬/Kg0 . 1萬14.不銹鋼電焊條3.250Kg0. 01

18、萬 /Kg0. 515.304軸承及軸承座200套0. 01 萬 /套2萬16.圓鋼203噸0.7萬/噸2 . 1萬17.密圭寸用橡膠墊100m20. 02 萬/2 m2萬18.防銹漆300Kg0. 001 萬/Kg0 . 3萬19.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)19萬20.其它費(fèi)10合計(jì)90萬(四)#6帶犁煤器改造費(fèi)用明細(xì)表單位:萬元序號名稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價1不銹鋼犁刀加長板184個0. 06萬/個11.04萬2高分子耐磨犁板92套0. 1萬/套9.2萬3設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試費(fèi)用4.76萬合計(jì)25萬(五)各皮帶落煤管改造費(fèi)用明細(xì)表單位:萬元序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價總價波型下煤1000mn108米5. 3

19、萬 /572 .4管1000mm米萬1耐磨襯板460X 300156噸1萬/噸156萬8 252可活動擋煤板懸掛式50個0. 1 萬 /個5萬3埋頭螺栓M16X 706000 套0 . 0002萬/套1 . 2萬J422電焊條$ 3.2300kg0. 0006萬/Kg0. 18 萬防銹漆300kg0. 001 萬/Kg0. 3萬4設(shè)計(jì)、施工費(fèi)用220萬5其它70萬合計(jì)1025. 08萬(六)汽車卸煤溝改造費(fèi)用明細(xì)表單位:萬元序號名 稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價1.鋼結(jié)構(gòu)棚架 60 x80米60 x 80米480萬2.照明及控制系統(tǒng)10萬10萬3.兩臺干式除塵器14萬28萬4.噴頭100個0. 0

20、8萬/個8萬5.$ 76無縫鋼管100米1萬/噸2.5萬6.$ 76焊接彎頭50個0. 005 萬/個0 .25萬7.$ 76不銹鋼閥門20個0. 2萬/個4萬8.異徑三通50個0. 005 萬/個0 .25萬9.$ 20鍍鋅管120米0. 005 萬/根0. 1萬10.$ 20鍍鋅管活接 頭200個0. 0005 萬/個0. 1萬11.$ 20鍍鋅管三通200個0. 0005 萬/個0. 1萬12.$ 20鍍鋅管彎頭200個0. 0005 萬/0. 1萬個13.J422電焊條$ 3.2100kg0. 0006 萬/Kg0. 06 萬14.防銹漆100kg0.001 萬 /Kg0. 1萬15.

21、設(shè)計(jì)、施工費(fèi)160萬16.調(diào)試費(fèi)2萬17.其它費(fèi)40萬合計(jì)735.56萬總計(jì)需資金項(xiàng)目內(nèi)容設(shè)備材料費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)施工費(fèi)調(diào)試費(fèi)其它費(fèi)小計(jì)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造19. 23萬5萬5. 8萬2萬2萬34. 03 萬各皮帶導(dǎo)料槽改造104. 1 萬/65萬/20萬189. 1 萬煤倉間煤倉鎖氣器改造61萬/19萬/10萬90萬#3甲帶增加干煤棚20. 24 萬/4. 76 萬/25萬各皮帶落煤管改造735. 08 萬/220萬/70萬1025 . 08萬汽車卸煤溝改造533. 56 萬/160萬2萬40萬735.56 萬小計(jì)3562. 975萬1019. 84萬162萬2098 . 77萬B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴

22、霧除塵水系統(tǒng)改造 可研報(bào)告項(xiàng)目名稱:B區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造項(xiàng)目性質(zhì):技改可研編制人:XX項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:XX編制部門: XX 發(fā)電廠 編制時間: 2006 年 11 月B 區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造可研報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱: B 區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人: XX(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: XX二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位:華銀 XX 火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景:各帶噴霧除塵水源取自含煤廢水,水中雜質(zhì)多,極易 堵塞噴嘴,造成噴霧除塵無法正常運(yùn)作。(三)進(jìn)

23、行的必要性:所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部 癱瘓,造成各皮帶粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,嚴(yán) 重?fù)p害了工作人員的身心健康,影響了文明生產(chǎn)以及安全性 評價工作的正常進(jìn)行。B 區(qū)輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水系統(tǒng)改造已是勢在必行 (四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:噴霧除塵不使用原來的取水口, 重新鋪設(shè)一路水管, 接來 廠公用水, 保證了水質(zhì)的清潔, 保證了噴霧除塵的正常使用。(五)存在的主要問題:1. 缺陷情況的記錄和敘述:所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部癱瘓2. 安全生產(chǎn):未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 但粉塵嚴(yán)重超標(biāo), 嚴(yán)重影響文明生 產(chǎn)。.系統(tǒng)匹配:增加兩臺噴霧除塵專用水

24、泵,鋪設(shè)一路專用水管。.環(huán)境保護(hù):減少了噴霧除塵的故障率,保證了抑塵效 果。.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:節(jié)水、節(jié)電。.改善勞動環(huán)境和條件等:噴霧除塵可實(shí)行遠(yuǎn)程控制, 施行與皮帶聯(lián)鎖啟、停,減少勞動強(qiáng)度,節(jié)水,節(jié)電。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題通過改造可提高噴霧除塵系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自動化程度, 解 決噴霧除塵可靠性差,環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。三、方案論證: (一)方案描述:根據(jù)各帶原有的沖洗水管道, 另建水池, 由廠公用水系統(tǒng) 取水。通過專用多級泵加壓,保證噴霧除塵 24 小時可用。(二)預(yù)期達(dá)到的效果: 保證噴霧除塵系統(tǒng)的水質(zhì),通過皮帶聯(lián)鎖啟、停,使各帶 粉塵濃度進(jìn)一步降低。(三)施工方案、過渡方

25、案:利用各帶原有的沖洗水管道, 另建取水池, 由廠公用水系 統(tǒng)取水, 通過專用多級泵加壓。 此方案不影響系統(tǒng)正常供煤。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:否 (五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、合理性、存在問題和解決辦法:此方案可大部分利用原有設(shè)備及管道, 投資節(jié)省; 改造后,將減少各帶粉塵污染,改善文明生產(chǎn)難以達(dá)標(biāo)的情況;提高了設(shè)備安全可靠性, 間接增大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)上方案可行六)要求定量、 準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、投資費(fèi)用、 效益、投資回收作出綜合比較:增加兩臺多級泵輪換使用,與皮帶聯(lián)鎖, 安裝及設(shè)備購 置費(fèi)用 34.03 萬元,使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低,減 少了

26、除塵設(shè)備的資金投入。使我公司的安全文明生產(chǎn)上一個 臺階。四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過 40 個字);增加兩臺多級泵輪換使用, 利用各帶原有的沖洗水管道改 道,另建專用水池,由廠公用水系統(tǒng)取水。(二)工程計(jì)劃開竣工時間;2006年 11 月,輸煤系統(tǒng)噴霧除塵水路進(jìn)行改造,更換時 間約 20 天左右。購置設(shè)備及土建工期另計(jì)。(三)項(xiàng)目范圍:增加兩臺多級泵輪換使用, 利用各帶原有的沖洗水管道改 道,另建專用水池,由廠公用水系統(tǒng)取水。(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;多級泵兩臺專用水池$ 108無縫鋼管(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案;在 5 號帶棧橋下面建噴霧除塵專用水池

27、, 另購多級泵一臺 增壓。(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:系統(tǒng)布置基本無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙;除塵效果可進(jìn)一步提高;應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)。(八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護(hù) 的評價:對皮帶沿線環(huán)境將有極大的改善。(九)對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況: 對運(yùn)行和檢修人員要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。(十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期: 兩臺多級泵(訂貨)周期為 1 個月; (十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣 象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:水池應(yīng)注意地質(zhì)條件,其它無需考慮上述因素。五、工程實(shí)施條件:(一)工程項(xiàng)目有關(guān)征地、占地、施工臨時

28、用地、拆遷、 賠償?shù)韧獠織l件的落實(shí)情況:無(二)設(shè)計(jì)、施工單位的選擇:設(shè)計(jì)和施工選擇華銀 XX火力發(fā)電分公司。(三)工程施工周期:噴霧除塵水路改造時間約為 20 天左右,購置設(shè)備及土建 工期另計(jì)。不影響輸煤系統(tǒng)的正常運(yùn)行。(四)設(shè)備制造周期:多級泵(訂貨)周期為 1 個月;(五)勘測設(shè)計(jì)周期:20 天(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況;無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。(七)需要停機(jī)停爐等計(jì)劃的落實(shí)情況:無(八)進(jìn)口設(shè)備是否具備采購條件:無(十)主要設(shè)備及材料的采購是否采用招議標(biāo)方式進(jìn)行: 是(十一)主要設(shè)備及材料采購的被招標(biāo)對象(制造

29、商)的 選擇:無(十二)其它外部條件是否具備:是六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表:(一)投資估算表:(二)設(shè)計(jì)費(fèi): 5 萬元(三)調(diào)試費(fèi): 2 萬元(四)設(shè)備費(fèi): 19.23 萬元(五)施工費(fèi) : 5.8 萬元( 六 ) 其它費(fèi) : 2 萬元(七)工程總投資: 34.03 萬元(八)設(shè)備、材料明細(xì)表:見附表七、經(jīng)濟(jì)效益分析:(一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的 計(jì)算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤 等:無直接經(jīng)濟(jì)效益,但改善了勞動環(huán)境和條件。(二)對投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算:無直接經(jīng)濟(jì)效益,但改善了勞動環(huán)境和條件。九、評價結(jié)論:(一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù), 從安全、 技術(shù)

30、、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面, 論述工程項(xiàng)目的可行性和存在問題。所有皮帶上的噴霧除塵系統(tǒng)已經(jīng)因?yàn)樗|(zhì)的影響而全部 癱瘓,造成各皮帶粉塵飛揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,嚴(yán) 重影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。進(jìn)行改 造后可以使輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度進(jìn)一步降低,改善勞動環(huán)境 和條件,減少了除塵設(shè)備的資金投入,使我公司的安全文明 生產(chǎn)上一個臺階。(二)對改進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán) 境影響等方面的對比分析。包括:節(jié)能降耗方面、提高安全 性、提高可靠性等; 對環(huán)境的影響; 經(jīng)濟(jì)效益; 社會效益等。改進(jìn)后,全面改善勞動環(huán)境和條件。十一、設(shè)備、材料明細(xì)表1設(shè)備(含安裝、調(diào)試費(fèi)用)單位:萬元序號名稱

31、(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價1多級泵2臺242電機(jī)2臺1. 533專用水池1個54$ 108無縫鋼管100米1萬/噸25$ 108焊接彎頭10個0.0050. 056$ 108不銹鋼閥門10個0. 557異徑三通20個0.0050. 18J422電焊條$ 3.250 kg0. 00060. 039防銹漆50 kg0.0010. 0510設(shè)計(jì)費(fèi)511施工費(fèi)5. 812調(diào)試費(fèi)213其它費(fèi)2合計(jì)34. 03技術(shù)要求1、利用原來系統(tǒng)的大部分管道, 改從廠公用水系統(tǒng)取水;2、 各段管道均采用電焊焊接,材質(zhì)為$ 108無縫鋼管。 各彎頭部分用$ 108等徑焊接彎頭焊接,接出部分用異徑三 通導(dǎo)出;3、 所有管道

32、的安裝必須走地下及空中管架橋,不得有阻 礙路面、煤流通道、沖洗水流出通道的情況;4、各帶鋪設(shè)管道用角鐵作撐架,打膨脹螺栓固定,固定 間距根據(jù)實(shí)際情況定;5、整個管道的低位應(yīng)設(shè)排污口,以備定期排放管道內(nèi) 沉濾的雜質(zhì);6、各帶應(yīng)有獨(dú)立的控制閥,控制閥應(yīng)不影響其它各帶 的通水情況,以利于不需要停泵就可以停水檢修;7、焊接完工后整條管路用 1.5 倍壓力測試,保證不漏 水、不滲水;8、安裝前,落煤管刷兩遍鐵紅防銹漆;安裝后,再刷 一遍中灰面漆;9、噴霧除塵專用多級泵的啟、停應(yīng)與皮帶聯(lián)鎖,第一 條皮帶啟動時多級泵也啟動,最后一條皮帶停止時,多級泵 停運(yùn);10、噴霧除塵專用多級泵的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)使各帶噴嘴出水

33、成霧化狀;11、各管道鋪設(shè)處原有的管道及設(shè)施應(yīng)予以保留,如因 安裝需要改動,安裝完成后應(yīng)及時恢復(fù);12、竣工后,交竣工圖叁份;一份交廠資料室備案,一 份留作車間、班組設(shè)備維修用。各皮帶導(dǎo)料槽改造可研報(bào)告項(xiàng)目名稱:各皮帶導(dǎo)料槽改造 項(xiàng)目性質(zhì):技改 可研編制人: XX 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: XX編制部門: XX 發(fā)電廠 編制時間: 2006 年 11 月各皮帶導(dǎo)料槽改造 可行性研究報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱:各皮帶導(dǎo)料槽改造(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人: XX(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: XX二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的

34、單位:華銀 XX 火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景:現(xiàn)有的導(dǎo)料槽由于落煤管落差大, 誘導(dǎo)風(fēng)量大, 除塵器的 風(fēng)量小,不能在導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓,導(dǎo)致粉塵外泄,工作現(xiàn) 場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。(三)進(jìn)行的必要性:工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo), 工作環(huán)境極為惡劣。 嚴(yán)重影 響了職工的身心健康和文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正 常進(jìn)行。必須進(jìn)行改造。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:現(xiàn)有的導(dǎo)料槽由于落煤管落差大, 誘導(dǎo)風(fēng)量大, 除塵器的風(fēng)量小,工作現(xiàn)場粉塵污染嚴(yán)重超標(biāo),工作環(huán)境極為惡劣。 通過改造后,可保證導(dǎo)料槽四周實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓,使含塵氣體不 會從導(dǎo)料槽四周逸出,徹底解決導(dǎo)料槽頭、尾部噴煤

35、粉的污 染環(huán)境問題。(五)存在的主要問題:1. 缺陷情況的記錄和敘述:不能在導(dǎo)料槽內(nèi)形成負(fù)壓, 導(dǎo)致粉塵外泄, 工作現(xiàn)場粉塵 污染嚴(yán)重超標(biāo)。2. 安全生產(chǎn):未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。.系統(tǒng)匹配:無變化.環(huán)境保護(hù):無.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:無.改善勞動環(huán)境和條件等。打煤時,由于粉塵濃度大, 嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)和職工的身心健康。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題 通過改造可解決導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)落后, 跑煤跑粉情況嚴(yán)重, 各 轉(zhuǎn)運(yùn)站環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。三、方案論證:(一)方案描述: 在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。二)預(yù)期達(dá)到的效果:在原各皮帶導(dǎo)料

36、槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。使粉塵有沉降的空間,保證導(dǎo)料槽四周實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓,使含塵氣體不會從導(dǎo)料槽四周逸出,徹底解決導(dǎo)料槽頭、尾部噴煤粉的污染環(huán)境 問題。(三)施工方案、過渡方案:在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。逐條皮帶改 造。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:否(五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、 合理性、存在問題和解決辦法:此方案利用原有導(dǎo)料槽基礎(chǔ)改進(jìn),投資節(jié)省,更換后,可 解決導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)落后,跑煤跑粉情況嚴(yán)重,各轉(zhuǎn)運(yùn)站環(huán)境污 染嚴(yán)重等問題,間接增大了經(jīng)濟(jì)效

37、益,技術(shù)上方案可行。(六)要求定量、 準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、 投資費(fèi)用、 效益、 投資回收作出綜合比較:在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料 槽,中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子,使粉塵 有沉降的空間,保證導(dǎo)料槽四周實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓,使含塵氣體不 會從導(dǎo)料槽四周逸出,徹底解決導(dǎo)料槽頭、尾部噴煤粉的污染環(huán)境問題,使我車間安全文明生產(chǎn)上一個臺階(七)提出推薦方案:建議由株洲國華電力設(shè)備制造安裝有限公司設(shè)計(jì)并安裝 更換。四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過 40 個字); 在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子(二)

38、工程計(jì)劃開竣工時間;2006 年 11 月,逐條皮帶改造,每條皮帶更換時間 10 天 左右。(三)項(xiàng)目范圍: 在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;不銹鋼板,不銹鋼角鋼,不銹鋼擋風(fēng)裝置。(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案; 在原各皮帶導(dǎo)料槽的基礎(chǔ)上加高加長,作成雙層導(dǎo)料槽, 中間增加一層導(dǎo)料槽密封板,安裝導(dǎo)料槽皮子。(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:系統(tǒng)布置無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙;徹底解決導(dǎo)料槽頭、 尾部噴煤粉的污染環(huán)境問題, 應(yīng)結(jié)合 現(xiàn)場尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝。(八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對

39、環(huán)境保護(hù) 的評價:通過改造可解決導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)落后, 跑煤跑粉情況嚴(yán)重, 各 轉(zhuǎn)運(yùn)站環(huán)境污染嚴(yán)重等問題(九)對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況:對檢修人員要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)。(十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期: 不銹鋼導(dǎo)料槽制造周期為 15 天。(十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣 象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:在建筑物內(nèi)部進(jìn)行施工,無需考慮上述因素。五、工程實(shí)施條件:(一)工程項(xiàng)目有關(guān)征地、占地、施工臨時用地、拆遷、 賠償?shù)韧獠織l件的落實(shí)情況:無(二)設(shè)計(jì)、施工單位的選擇:設(shè)計(jì)和施工選擇由株洲國華電力設(shè)備制造安裝有限公司 設(shè)計(jì)并安裝。(三)工程施工周期:單項(xiàng)工期需

40、要 10 天(四)設(shè)備制造周期:不銹鋼導(dǎo)料槽制造周期為 15 天。(五)勘測設(shè)計(jì)周期:20 天(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況;無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。(七)需要停機(jī)停爐等計(jì)劃的落實(shí)情況:無(八)進(jìn)口設(shè)備是否具備采購條件:無(十)主要設(shè)備及材料的采購是否采用招議標(biāo)方式進(jìn)行: 是(十一)主要設(shè)備及材料采購的被招標(biāo)對象(制造商)的 選擇:建議由株洲國華電力設(shè)備制造安裝有限公司設(shè)計(jì)并安裝 更換。(十二)其它外部條件是否具備:是六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表:投資估算表:設(shè)備材料費(fèi): 204.1 萬元(部分材料可利用費(fèi)用減半)(二

41、)設(shè)計(jì)施工費(fèi): 65 萬元(三)其它費(fèi): 20 萬元(四)工程總投資: 189.1 萬元(五)設(shè)備、材料明細(xì)表:見附表七、經(jīng)濟(jì)效益分析:(一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的 計(jì)算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤 等:無直接經(jīng)濟(jì)效益、但提高了安全可靠性。(二)對投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算: 無直接經(jīng)濟(jì)效益。安全性和可靠性提高。九、評價結(jié)論:(一)運(yùn)用各種數(shù)據(jù), 從安全、 技術(shù)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面, 論述工程項(xiàng)目的可行性和存在問題?,F(xiàn)有系統(tǒng)中采用隔柵進(jìn)行“三大塊”的清除工作,存在嚴(yán) 重的安全隱患,對系統(tǒng)正常運(yùn)行有重大影響。進(jìn)行更換改造 后可以大大提高安全可靠性。(二)對改

42、進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán) 境影響等方面的對比分析。包括:節(jié)能降耗方面、提高安全 性、提高可靠性等; 對環(huán)境的影響; 經(jīng)濟(jì)效益; 社會效益等。改進(jìn)后,提高了安全運(yùn)行的可靠性,沒有任何負(fù)面影響卜一、設(shè)備、材料明細(xì)表單位:萬元序號名稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價21.不銹鋼板 8 10160噸1萬/噸160萬22.不銹鋼電焊條3.2200 Kg0. 01 萬/ Kg2萬23.不銹鋼型材5噸1萬/噸5萬24.不銹鋼螺栓16X702000套0. 0015 萬/套3萬25.不銹鋼皮帶卡子2000套0. 005萬/套10萬26.防銹漆100Kg0.001 萬/ Kg0. 1萬27.導(dǎo)料槽皮子B=

43、1400mm250m0. 08 萬/m20萬28.密圭寸用橡膠墊200吊20. 02 萬/ m4萬29.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)65萬30.其它費(fèi)20萬合計(jì)189. 1萬因可利用原部分導(dǎo)料槽,所以材料費(fèi)用可減半技術(shù)要求1、所有設(shè)備均應(yīng)正確設(shè)計(jì)和制造,保證功能完整,技術(shù) 先進(jìn),在正常工況下能安全、持續(xù)運(yùn)行,能滿足人身安全和 勞動保護(hù)條件。2、設(shè)備零部件均應(yīng)采用可靠的加工制造技術(shù),所有焊接 處先打坡口處理,保證焊接質(zhì)量和良好的表面幾何形狀。3、對于易于磨損、腐蝕、老化或需要調(diào)整、檢查和更 換的部件要求能比較方便地拆卸、更換和修理。所有重型部 件均應(yīng)設(shè)有便于安裝和維修的起吊裝置。4、導(dǎo)料槽改造后,應(yīng)能保證導(dǎo)料槽

44、四周實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓,使 含塵氣體不會從導(dǎo)料槽四周逸出,徹底解決導(dǎo)料槽頭、尾部 噴煤粉的污染環(huán)境問題。5、改造后的導(dǎo)料槽不得有漏煤現(xiàn)象。在沒有其它塵源點(diǎn) 污染的前題下,室內(nèi)環(huán)境可以達(dá)到國家規(guī)定的工業(yè)衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn),即氣體含塵濃度每立方米小于 4 毫克。6、雙層導(dǎo)料槽的改造,要充分考慮皮帶跑偏的問題,以 防磨損雙層導(dǎo)料槽的外緣部分。7、在落煤斗、中心落煤管的適當(dāng)部位設(shè)置大小合適、密封良好的檢查門,以便于檢查料流及人工疏導(dǎo)堵塞8、導(dǎo)料槽中心與皮帶中心線偏差不大于10mm ,導(dǎo)料槽兩側(cè)導(dǎo)料板與皮帶表面有 30mm左右間隙。9、安裝完后,刷一遍中灰面漆;10、竣工后,提供有關(guān)技術(shù)文件資料、計(jì)算書和各類圖 紙叁份

45、;一份交廠資料室備案,一份留作車間、班組設(shè)備維 修用。煤倉間煤倉鎖氣器改造可研報(bào)告項(xiàng)目名稱 :煤倉間煤倉鎖氣器改造可研報(bào)告 項(xiàng)目性質(zhì):技改可研編制人: XX 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸分公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:盧順新編制部門: XX 發(fā)電廠 編制時間: 2006 年 11 月煤倉間煤倉鎖氣器改造可研報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱:煤倉間煤倉鎖氣器改造可研報(bào)告(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人: XX(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)輸分公司(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:盧順新二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位:華銀 XX 火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景:#6 帶煤倉間的煤斗由于原始設(shè)計(jì)失誤,煤

46、斗尺寸過小, 內(nèi)部沒有加耐磨襯板,個別煤斗已磨穿孔;鎖氣器開啟不靈 活,無負(fù)荷時不能自動復(fù)位關(guān)閉,造成 #6 皮帶粉塵飛揚(yáng),煤 粉堆積,粉塵濃度極高。(三)進(jìn)行改造的必要性:#6 帶煤倉間的煤斗由于原始設(shè)計(jì)失誤,煤斗尺寸過小, 內(nèi)部沒有加耐磨襯板,個別煤斗已磨穿孔,跑漏煤嚴(yán)重;鎖 氣器開啟不靈活,無法自動開啟和關(guān)閉。造成各皮帶粉塵飛 揚(yáng),煤粉堆積,煤粉濃度極高,嚴(yán)重?fù)p害了工作人員的身心 健康,影響了文明生產(chǎn)以及安全性評價工作的正常進(jìn)行。必 須進(jìn)行改造。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論:實(shí)際運(yùn)行中, 由于煤斗尺寸過小, 犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤 斗處面,加上鎖氣器鎖氣器檔板是公母套結(jié)構(gòu)的,一旦因

47、煤 中的雜物卡堵或銹蝕,就會造成檔板開啟不靈活,不能達(dá)到 自動鎖氣器的作用。 通過改大煤斗尺寸, 內(nèi)部增加耐磨襯板, 結(jié)合改進(jìn)檔板的公母套結(jié)構(gòu)為軸承結(jié)構(gòu),可改變檔板開啟不 靈活的現(xiàn)狀,真正作到鎖氣器緩沖、鎖氣、導(dǎo)流、自動對中 的目的。(五)存在的主要問題:缺陷情況的記錄和敘述:由于煤斗尺寸過小, 犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤斗外面, 運(yùn)行 班經(jīng)常組織鏟煤。鎖氣器檔板不動作,沒有打煤時不能自動 復(fù)位,造成粉塵外揚(yáng)。2. 安全生產(chǎn):打煤時由于粉塵濃度大, 無法看清路面, 嚴(yán)重影響安全文 明生產(chǎn)。.系統(tǒng)匹配:無變化.環(huán)境保護(hù):進(jìn)一步降低煤倉間的粉塵濃度,減少跑煤 跑粉。.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:減少煤的流失。

48、.改善勞動環(huán)境和條件等:打煤時,由于粉塵濃度大,嚴(yán)重影響安全文明生產(chǎn)和職工的身心健康。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題通過改造可解決犁煤器經(jīng)常將煤犁出煤斗外面及煤倉鎖 氣器設(shè)計(jì)落后,跑粉煤嚴(yán)重,配倉層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。三、方案論證:(一)方案描述:1、將原有煤斗尺寸加寬加長,內(nèi)部增加耐磨襯板,保 證不漏煤。2、保留原有鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動部分的公母套形式為軸承形式。(二)預(yù)期達(dá)到的效果: 通過改造可防止負(fù)荷大時煤斗漏煤現(xiàn)象, 解決煤倉鎖氣器 設(shè)計(jì)落后,跑粉煤嚴(yán)重,配倉層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。(三)施工方案、過渡方案:共有 92 個煤斗和 92 塊檔板,分四次改造安裝。(四)是否需

49、要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等:需分四次逐步改造。(五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、 合理性、存在問題和解決辦法:此改造方案可防止負(fù)荷大時煤斗漏煤現(xiàn)象, 解決煤倉鎖氣器設(shè)計(jì)落后,跑粉煤嚴(yán)重,配倉層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。提 高了安全文明生產(chǎn)的層次,間接增大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)上方案可行(六)要求定量、 準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、 投資費(fèi)用、 效益、 投資回收作出綜合比較:配倉層 92 個煤斗進(jìn)行加寬加長改造, 92 套煤倉鎖氣器, 更換軸承,改進(jìn)重錘結(jié)構(gòu),設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi)用共計(jì) 204.19 萬元。改造可解決煤倉鎖氣器設(shè)計(jì)落后,跑粉煤嚴(yán)重,配倉 層環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。使我車間安全文明生產(chǎn)上一個

50、臺 階。(七)提出推薦方案:配倉層 92 個煤斗進(jìn)行加寬加長改造,保留原有鎖氣器 檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動部分的公母套形式為軸承形 式。四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過 40 個字); 配倉層 92 個煤斗加寬加長,內(nèi)部增加耐磨襯板,保留 原有 92 套鎖氣器檔板及重錘,改進(jìn)鎖氣器活動部分的公母 套形式為軸承形式。(二)工程計(jì)劃開竣工時間;設(shè)備整治期間。(三)項(xiàng)目范圍:煤倉間(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;8 8普通鋼板,8 12不銹鋼板,304軸承, 軸承座。(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案; 在煤倉間進(jìn)行改造,將 92 個煤斗加寬加長,內(nèi)部增加 耐磨襯板,改進(jìn)鎖

51、氣器活動部分的公母套形式為軸承形式。(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙; 使煤斗和鎖氣器的密封性提高, 應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì) 安裝。(八)環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護(hù) 的評價:此方案對配倉層的粉塵污染將有極大的改善。(九)對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況:無(十)主要設(shè)備制造(訂貨)周期: 煤斗制作要 20 天左右,軸承座的制作要 10 天左右。 (十一)對灰場工程、構(gòu)筑物及一般土建工程,應(yīng)注意氣 象、水文、地質(zhì)、地形、地下物等資料的收集和敘述:無需考慮上述因素。五、工程實(shí)施條件:(一)工程項(xiàng)目有關(guān)征地、占地、施工臨時用地、拆遷、賠償?shù)韧獠?/p>

52、條件的落實(shí)情況:無(二)設(shè)計(jì)、施工單位的選擇:耒電耒能公司(三)工程施工周期: 30 天(四)設(shè)備制造周期:軸承座的制作要 10 天左右(五)勘測設(shè)計(jì)周期:天(六)資金來源等的落實(shí)情況:需華銀公司撥款。(六)有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況; 無征地、搬遷等問題,消防設(shè)施原已齊全。(七)需要停機(jī)停爐等計(jì)劃的落實(shí)情況:需停用一邊輸煤系統(tǒng),逐邊改造。(八)進(jìn)口設(shè)備是否具備采購條件:無(十)主要設(shè)備及材料的采購是否采用招議標(biāo)方式進(jìn)行:是(十一)主要設(shè)備及材料采購的被招標(biāo)對象(制造商)的選擇:無(十二)其它外部條件是否具備:是六、投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表:投資估算表; (三)設(shè)備及材料費(fèi):

53、61 萬(四)設(shè)計(jì)、施工費(fèi): 19 萬(五)土建及其它費(fèi): 10 萬(六)工程總投資: 90 萬(七)設(shè)備、材料明細(xì)表(見本附件附表) 。七、經(jīng)濟(jì)效益分析:(一)對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的 計(jì)算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤 等:無直接經(jīng)濟(jì)效益、但可使我公司安全文明生產(chǎn)上一個臺 階。(二)對投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算: 無直接經(jīng)濟(jì)效益。但可使我公司安全文明生產(chǎn)上一個臺 階。九、評價結(jié)論:保證通過將原有煤斗尺寸加寬加長, 內(nèi)部增加耐磨襯板, 不漏煤;改進(jìn)檔板的公母套結(jié)構(gòu)為軸承結(jié)構(gòu),可改變檔板開 啟不靈活的現(xiàn)狀,真正作到鎖氣器緩沖、鎖氣、導(dǎo)流、自動 對中的目的,解

54、決煤倉鎖氣器設(shè)計(jì)落后,配倉層環(huán)境污染嚴(yán) 重等問題。使我車間安全文明生產(chǎn)上一個臺階,沒有任何負(fù) 面影響。卜一、設(shè)備、材料明細(xì)表單位:萬元序號名稱(規(guī)格型號)數(shù)量單價總價31.普通鋼板 8 820噸0.7萬/噸14萬32.不銹鋼耐磨板8 1240噸1萬/噸40萬33.J422電焊條 3.2100K g0. 001 萬/Kg0 . 1萬34.不銹鋼電焊條3.250Kg0. 01 萬 /Kg0. 535.304軸承及軸承座200套0. 01 萬 /套2萬36.圓鋼203噸0.7萬/噸2 . 1萬37.密圭寸用橡膠墊100m20. 02 萬/2 m2萬38.防銹漆300Kg0. 001 萬/Kg0 .

55、3萬39.設(shè)計(jì)、施工費(fèi)19萬40.其它費(fèi)10合計(jì)90萬技術(shù)要求1、所有設(shè)備均應(yīng)正確設(shè)計(jì)和制造,保證功能完整,技術(shù) 先進(jìn),在正常工況下能安全、持續(xù)運(yùn)行,能滿足人身安全和 勞動保護(hù)條件。2、煤斗采用焊接加工制造,所有焊接處先打坡口處理,保證焊接質(zhì)量。所有煤斗內(nèi)襯8 12毫米厚的不銹鋼耐磨襯板,保證使用壽命。3、在不受煤流沖擊的適當(dāng)部位設(shè)置大小合適、密封良好 的檢查門,以便于檢查料流及人工疏導(dǎo)堵塞;4、對于易于磨損及需要調(diào)整、檢查和更換的部件要求能比較方便地拆卸、更換和修理;緩沖擋板應(yīng)可方便地從檢修門中取出進(jìn)行更換或檢修;5、煤斗鎖氣器各轉(zhuǎn)動件必須轉(zhuǎn)動靈活, 不得有卡阻現(xiàn)象, 密封措施完整、 操作靈

56、活 ,到位準(zhǔn)確; 重錘機(jī)構(gòu)應(yīng)能方便地增 減重錘數(shù)量,控制緩沖擋板的閉合力矩。6、煤斗鎖氣器應(yīng)具備有效的防堵措施,當(dāng)煤中含水量w 17%,其運(yùn)行中不應(yīng)發(fā)生堵煤現(xiàn)象。7、緩沖鎖氣器應(yīng)能使高速落下的煤流在緩沖擋板上得到 緩沖,其重錘的重量應(yīng)保證檔板的開度隨煤流的沖擊力而變 化,從而減少煤流的沖擊力和誘導(dǎo)風(fēng)量。8、安裝前, 所有鋼材料表面刷兩遍鐵紅防銹漆; 安裝后, 再刷一遍中灰面漆;10、竣工后,提供有關(guān)技術(shù)文件資料、計(jì)算書和各類圖 紙叁份;一份交廠資料室備案,一份留作車間、班組設(shè)備維 修用。#6 帶犁煤器改造可研報(bào)告 項(xiàng)目名稱: #6 帶犁煤器改造 項(xiàng)目性質(zhì):技改 可研編制人:周斌 項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:

57、燃料運(yùn)行二處 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:盧順新編制部門:XX 發(fā)電廠燃料運(yùn)行二處編制時間:2006 年 11 月#6 帶犁煤器改造可研報(bào)告一、前言(一)項(xiàng)目名稱: #6 帶犁煤器改造(二)項(xiàng)目性質(zhì):技改(三)可研編制人:周斌(四)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門:燃料運(yùn)行二處(五)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:盧順新二、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性:(一)承擔(dān)可行性研究的單位: 華銀 XX 火力發(fā)電分公司。(二)項(xiàng)目提出的背景: 由于犁煤器存在漏煤,加上犁煤器與皮帶之間接觸不良, 造成漏煤, 因此造成皮帶機(jī)頭與機(jī)尾積煤嚴(yán)重, 粉塵濃度大。(三)進(jìn)行的必要性:漏煤嚴(yán)重,造成 #6 皮帶層粉塵飛揚(yáng),加之 #6 皮帶上不能 用水沖冼,造成二次污染,因

58、此必須把漏煤點(diǎn)消除。(四)調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論: 消除漏點(diǎn)之后,能減少粉塵,對人身、設(shè)備有利。(五)存在的主要問題:1. 缺陷情況的記錄和敘述: 在配煤時經(jīng)常出現(xiàn)煤倉周圍 (朝皮帶運(yùn)行方向) 漏煤現(xiàn)象。2. 安全生產(chǎn): 漏煤嚴(yán)重時,會造成原煤堆積從而堵死皮帶。.系統(tǒng)匹配:無變化.環(huán)境保護(hù):能極大的減少粉塵濃度.節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性:減少浪費(fèi),.改善勞動環(huán)境和條件等:主要是改善勞動環(huán)境,有利 于職工身體健康。(七)需要通過技術(shù)改造解決哪些問題 通過改造可解決完善設(shè)計(jì)、 安全可靠性差、 人員勞動強(qiáng)度 大、粉塵濃度大等問題。三、方案論證:(一)方案描述:將原犁煤器犁刀尾部加長; 在原犁煤器

59、犁板中間加一塊高 分子耐磨犁板。(二)預(yù)期達(dá)到的效果: 極大限度地減少漏煤,減少粉塵濃度。(三)施工方案、過渡方案: 在原犁煤器上進(jìn)行施工, 首先將皮帶停止運(yùn)行, 在原犁煤器上施工。(四)是否需要停機(jī)停爐或結(jié)合機(jī)組大、小修等: 否五)并從技術(shù)、效果、經(jīng)濟(jì)等方面論證其實(shí)施可行性、合理性、存在問題和解決辦法:此方案改造后,可減少犁煤器漏煤,減少了浪費(fèi),間接增 大了經(jīng)濟(jì)效益,技術(shù)上方案可行。(六)要求定量、 準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、 投資費(fèi)用、 效益、 投資回收作出綜合比較:犁煤器共有 46 臺,犁刀加長板 46*4 個, 高分子耐磨犁板 46*2 套,設(shè)備費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)共計(jì) 25 萬元。減少設(shè)備運(yùn)行

60、中的漏煤現(xiàn)象,減少粉塵濃度,提高了我公司的安全和穩(wěn)定 性。同時,保證了安全就提高了經(jīng)濟(jì)效益。四、項(xiàng)目規(guī)模和主要內(nèi)容:(一)項(xiàng)目方案及內(nèi)容綜述(不超過40 個字);將 #6 帶各犁煤器犁刀尾部加長,并增加高分子耐磨犁板。(二)工程計(jì)劃開竣工時間;2006年 12月 10日開工-12 月 31日竣工。(三)項(xiàng)目范圍:將 #6 帶各犁煤器犁刀尾部加長,并增加高分子耐磨犁板(四)項(xiàng)目的主要設(shè)備材料構(gòu)成;不銹鋼、高分子耐磨犁板(五)地址選擇及地理位置、路徑及方案;在 #6 帶(六)完成后系統(tǒng)布置的變化:系統(tǒng)布置無變化(七)性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙;設(shè)備可靠性提高,應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場尺寸進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)。(八)環(huán)境

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