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文檔簡介

1、污水處理經典100問1問:CAST工藝,污泥脫水后的混合液直接排入進水泵房,導致進水COD,SS偏高,并影響選擇池的反硝化反應(因為前段爆氣沉砂池已經降解了部分C源),應該如何解決? 答:這是一個目前污水處理廠普遍被忽視的問題,即污泥脫水后的濾液回流至生化池后對生化處理的影響問題。由于污泥脫水前要加調質藥劑,如PAC和PAM,有些藥劑有一定的毒性,污泥脫水時可隨濾液回流至生化反應池。處理這些濾液在技術上沒問題,只是成本問題,如果選用合適的污泥調質藥劑,并控制好加藥量以及脫水機的進泥量等,對前面的生化處理就不會造成大的影響。還是強調的是,污泥脫水效果取決于污泥處理工序的全過程管理,包括污泥濃縮池

2、的管理。 2問:“污泥泥齡”是怎樣確定的?如何來控制?究竟是用排泥量確定它,還是用其它來確定排泥量? 答:泥齡、F/M、等與其說是運行的控制參數,不如說是設計方面的參數,在工藝控制中的只是參考參數。實際運行中排泥量通常是根據MLSS值加上經驗來控制的,在SVI相對穩(wěn)定的情況下,也可用SV30來參考。 3問:本廠用的是卡羅塞爾氧化溝工藝。有時裝置的出水氨氮比進水還高,進水TP2.5mg/L 左右,出水只有0.2左右,曝氣機3臺滿負荷運行。一直查不出什么原因,這是怎么回事?, 答:只能根據你提供的情況來初步分析, 可能是污水含氮有機物較多,反應時間不夠,有機氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也

3、可能是磷不夠,影響氨氮通過同化途徑去除的效果。 4問:在運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復始,請問其成因和控制措施。 答: 說明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現(xiàn)象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質耗氧速率之比來確定,針對性采取措施。 5問:AB法A段如何控制?是從一沉池以等同的流量給A段連續(xù)回流嗎?SV30應控制在多少?是5%-10%嗎? 答:A段的回流比

4、應該大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留時間太短,雖然A段主要是吸附為主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池內進行,只有將吸附在污泥表面的有機物降解,才能恢復吸附能力。應該用MLSS來控制,在污泥沉降性能穩(wěn)定時也可用SV30,要根據實際情況定,沉降比5%-10%太低。 6問: 如果一家污水廠運行一兩年處理效果沒達到較佳狀態(tài),那是不是應該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開始時的培菌有什么不一樣呢? 答:不用換!如果運行條件不變,換了也會一樣的,即使你用優(yōu)勢菌種投加也沒用,只能維持一段時間,重要的是控制好運行條件,如果是設計上的的問題要及時整改。 7問:我調試的是工業(yè)廢水。工藝為水解+厭

5、氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安裝問題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個曝氣器處,均有一個類似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發(fā)現(xiàn)曝氣區(qū)填料掛膜較少,鏡檢有大的后生動物,沒有發(fā)現(xiàn)其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區(qū)外的生物膜厚達3cm,能給我解示一下嗎? 答:你所說的情況不能說是曝氣不均,是正?,F(xiàn)象。還有你說生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至于說曝氣區(qū)外的生物膜厚達3cm就是嚴重結球了,要采取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫膜等措施。 8問:請問有關接觸氧化池的下例問題。 (1)接觸氧化池在放空時,填料上污泥能存活多少時間?

6、(2)當接觸氧化池處理能力下降時,要不要投加營養(yǎng) ? (3)對于泡沫,加煤油消泡你認為有效嗎,若有效通常要加多少? 答:三個問題回答如下: (1)接觸氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多長的問題,而是要避免軟性填料曬干而板結,板結后再浸放水中就很難再伸展開,要防止這樣的情況出現(xiàn); (2)接觸氧化池處理能力的下降應從多因素考慮,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚會嚴重影響處理能力,還要注意池放空時只能緩緩放,否則掛有大量生物膜的軟性填料架會倒塌或變形; (3)化學性泡沫用水噴淋較有效(不能直接用水沖),我不贊同用煤油之類的方法消泡。 9問:本廠近一周的進水、出水及生化池各數據平均如下:進水: B

7、OD:253 COD:810 PH:7.9 SS :286 色度 :32 倍 氨氮:28 總氮:64 總磷:6.0 出水: BOD:4.8 COD: 74 PH: 8.1 SS : 12 色度: 8 倍氨氮:7.6 總氮:22.8 總磷:1.02 生化池:MLSS:4200 MLVSS:2340 SV % :47.2 污泥指數:118.9 泥齡是35天 采用的是改良型活性污泥法處理工藝,目前的進水大約只有2.5萬噸/天(設計是5萬噸),80%以上是工業(yè)廢水,另有少量高濃度的垃圾滲濾液。工藝流程是曝氣沉砂池-后生化池-后二沉池,沒有設置接觸池與水解池。生化池是鼓風機供氣,深水轉碟曝氣,連續(xù)進水時

8、溶解氧達不到 1 mg/L,停止進水后溶解氧緩慢上升至4-5mg/L左右。進水的嚴重超標及構筑物的缺陷,導致了生化池的負荷很高,且污泥濃縮池很小(180立方),有相當部分剩余污泥重回到進水泵房去。 現(xiàn)在碰到的問題是: (1)二沉池在進水后經常發(fā)現(xiàn)有活性污泥懸浮顆粒,是靜沉時間不足還是難以沉淀? (2)三個二沉池均發(fā)現(xiàn)聚集的紅蟲(水蚤),水蚤好像是處理水質好的表現(xiàn),是不是因為污泥濃度高導致大量繁殖?(3)二沉池有時發(fā)現(xiàn)有薄薄的一層飄泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝氣不足?還是污泥回流不及時?(4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻類滋生,有什么方法克服? (5)我認為污泥已老化嚴重,要將MLS

9、S控低為3000-3500之間或更低些,增加剩余污泥排放量,降低泥齡,這樣生化池的耐沖擊會不會下降?出水水質會不會上揚? 答:污泥是有些老化,但不算很嚴重, 泥齡已達35天,按此推算,污泥負荷不到0.03??刂颇壳拔勰酀舛鹊?/3就足夠了,應該逐漸減少污泥濃度,水蚤對出水沒影響,分析取樣時不要取到水蚤。還要注意沉淀池泥層控制,二沉池三角堰板上青苔和藻類只能人工清除。 10問:我們是石油化工廢水兩級生化處理,一級是圓形完全混合式曝氣池,二級是推流曝氣池,一級DO 0.2mg/L,二級DO 5.0mg/L。這段時間一級生化進水PH 8.0,出水6.5,二級生化后PH 5.78,超出指標6-9的范圍

10、,這是怎么回事? 答:一級DO低很正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷太高發(fā)生酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應消耗堿度造成的。因為你介紹得太簡單,我也只能簡單分析和推斷。 帖子210 精華0 威望50  土木幣111  在線時間0 小時 注冊時間2007-8-8 查看詳細資料 11問:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長的污泥齡和保證足夠的回流,回流是回流好氧池出水還是二沉池底部回流?我現(xiàn)在調試氨綸廢水,原來設計回流好氧池出水,可實際上是,若回流量達一倍時,就不能保證前邊缺氧池的厭氧環(huán)境,我?guī)煾嫡f好氧池溶解氧控制在

11、1mg/L左右會好些,這樣說是否對? 答:根據你介紹的應該是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你說若回流量達一倍時,就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環(huán)境的話不妥,缺氧區(qū)不等于厭氧,DO小于0.5mg/L就可。你師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區(qū)DO大于0.5mg/L。 如果好氧區(qū)DO在1左右,出水回流量在一倍時,缺氧區(qū)DO仍大于0.5mg/L時,不能再降低好氧區(qū)的溶解氧,也不要隨意減少出水回流量(進入缺氧區(qū)的硝酸氮會少),此時可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內污泥層升高,使污泥在二沉池內的停留時間增加,使之處于缺陷氧或無氧狀態(tài)

12、,這樣也有利于避免缺氧區(qū)DO上升。二沉池出泥量減少不會影響回流至反應池的污泥量,因為在二沉池內泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時間長了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。 如果是接觸氧化工藝,出水要回流,污泥就不回流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水回流的能耗大,回流量大要求反應池容積也大。關于去除硝化菌的說法不妥,但明白你的意思。 12問:(1)最近車間試車,造成進水很不正常。昨天COD有6000,而設計只有600。應該采取那些措施,使出水盡快恢復正常? (2)最近空壓機房的風壓有8公斤,而又沒裝減壓閥,他們解釋曝氣管的流量閥一樣可控制壓力。請問一下,是不是風壓過高造成的曝氣不均

13、? 答:進水COD大于設計值的十倍是無法達標的,應增加供氧量,減少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥負荷和供氧量。但要注意:減少排泥量或不排泥是暫時的,當經過一個反應時斷后(至少半天)就應該加大排泥量。上述措施的目的是先讓污泥與高濃度污水混合、吸附,經過一段時間后,部分有機物降解,但仍有大部分有機物吸附在污泥上,讓其隨污泥而排出系統(tǒng),這樣可使系統(tǒng)盡快恢復正常,因為這樣高濃度的廢水一般不會特續(xù)很長時間的。風壓達8公斤是肯定不行的。 13問:活性污泥法處理魚類加工廢水,生化部分分三個格池串聯(lián)進行,現(xiàn)在第二、第三生化池出現(xiàn)了大量的泡沫,而第一生化池中沒有泡沫;起初以為是洗滌劑泡沫,但是最近在洗滌劑高

14、峰時,將水外排,已經有四五天了,依舊沒有好轉而且有增多的跡象,這是什么原因,怎么解決? 答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在進水含油脂、負荷低的后段易繁殖。這類泡沫很難用水噴淋消除,只能人工清除或讓部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上壓抑若卡氏菌繁殖。 14問:老裝置改造用來處理氨氮廢水。采用水解+厭氧+兩級好氧(接觸氧化工藝)。污水回流到水解池,污泥回流到厭氧池(缺氧池),如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由 黑變清),并且后面的厭氧池溶解氧可達0.7。為此嘗試沉淀池底部回流(通過放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。請問:前置反硝化工藝,通常是回流的是好氧池出水還

15、是沉淀池出水? 答:應該是二級好氧池的出水回流至缺氧區(qū),而不是回流至水解池和厭氧池??赡苁悄銢]完全介紹清楚,總感覺這工藝有問題,水解池就是酸化池,主要是通過水解酸化提高廢水的可生化性,應該先了解一下硝化效果是否好,再考慮反硝化問題,還有你說的沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脫落的生物膜用)?厭氧池后是否有沉淀池?我感覺除了設計問題,還有運行管理問題。 15問:現(xiàn)在用SBR工藝處理醫(yī)院污水,目前已經投放生活污水和回流污泥(經過帶式污泥機出來的污泥1000斤),在鼓風的時候就在十分鐘左右出現(xiàn)大量的白泡沫,水量大概有120立方,是不是進水量大和濃度高呢?下步工作需要什么準備?微生物怎樣培養(yǎng)得更好

16、? 如何去控制鼓風時間?出現(xiàn)這樣的問題如何去解決? 答: 如用脫水污泥作污泥培養(yǎng)接種用,投加量至少要有效池容的3%,還有營養(yǎng)方面的要求,接種污泥投加量太少了,至于出現(xiàn)泡沫很正常的,污泥形成后會大大減少或消失的。后面的問題是具體的運行控制問題,這里不展開介紹了。 16問:我們廠采用厭氧-水解-一級好氧接觸氧化-二級好氧接觸氧化工藝。進水COD在1000mg/L以下;進水氨氮50mg/L;BOD5/COD在0.35以上。出水氨氮無法達標,如何解決? 答:你們的工藝應改變,這樣是無法達標的,進水氨氮50mg/L(總氮還要高),BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化,COD在1000mg/L以下

17、也不必用厭氧,可將厭氧池和水解池都改成好氧池(接觸氧化),反硝化池不必另設,只要將目前的第一級好氧接觸氧化池的溶解氧控制在0.5以下就可(是假設水解池和厭氧池都改成好氧池的情況下),因為還不了解各方面的具體情況,只是初步的想法。 17問:為什么你說“BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化”? 答: 因為這樣的B/C比的污水可生化性還可以,污水中不可生化物質在此比值下不算很高,大部分可以被活性污泥吸附而通過剩余污泥排放而去除并使出水達標。還要說明的是所謂不可生化的有機物,其中一部分還是可以降解的,只是生化過程需較長。 我說不必酸化并不是酸化效果不好,而是從投資、占地等經濟角度考慮。 18問

18、:CAST工藝處理城市污水,BOD在80左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反應時控制在1.03.0,有時DO會超過3.0。 現(xiàn)在污泥灰份較高,在恢復時應具體注意那些方面,大致控制參數是多少?以上的參數有什么不妥? 答:根據所介紹的情況,可能是污泥負荷過低引起污泥老化,應該增加排泥量,減少至選擇池的回流量,減少曝氣時間。 19問:廢水硫化物高若用濕式氧化法,要是生成硫酸怎么辦?這樣對管壁有腐蝕作用,可能造成管壁塌陷,是否讓硫化物沉淀較好? 答:不存在你說的問題。用濕式氧化法硫化物被氧化成硫酸鹽,當然也會有一部分未完全氧化的硫代硫酸鹽。 20問:所加的干污泥量與什么有直接的關系,初次

19、培養(yǎng)應該加多少? 答:接種培養(yǎng)法要多少泥只能是大概的范圍,關鍵還是要經驗,否則接種的泥最多也沒用。 21問: 我們采用A2O工藝,現(xiàn)在總磷去除還可以,但是氨氮一直沒降低,調試已經有三個月了,我曾經看到過一篇文章說不用內回流也可以降氨氮,而我們的內回流不好控制,幾乎沒有,不知道要怎么做才能降低氨氮? 答:根據你說的情況出水氨氮高于進水與沒有回流無關的,主要還是反應時間不夠,估計這類廢水有機氮較高,由于硝化時間不夠,有機氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,出水氨氮上升也是很正常的,還要確認硝化的基本條件是否控制好。 22問:接觸氧化裝置生物膜培養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)生物膜形成后又會脫落,如何解決和避免呢? 答:

20、生物膜形成而大部分又脫落是很正常的現(xiàn)象,一般脫落后第二次或第三次重新形成后才算是掛膜成功,也就是說第一次生物膜形成不能算掛膜成功,如果第一次掛膜后不大量脫落是偶然的,經一、二次脫落后才形成才是必然的,大多數情況下是這樣的。 23問:腈綸廢水較難處理,用什么處理工藝合適? 答:腈綸廢水的可生化性較差,含有大量低聚物和SCN等無機性COD,所以先要預處理,如中和,混凝,然后用生化處理,生化處理建議用生物膜法,前面要有酸化工序。 24問:接觸氧化池是否用按填料空隙率計算水力停留時間 ?如何計算? 答: 按填料空隙率計算水力停留時間是沒意義的,也算不準,應該是容積負荷和污水在生化池的停留時間。 25問

21、:水解酸化階段會不會出現(xiàn)COD升高現(xiàn)象呢?我的意思是,大分子水解為小分子,原來水中有些大分子無法被重鉻酸鉀氧化,而水解后卻可以。我做的是垃圾滲濾液。 答:確實有可能原來不能被重鉻酸鉀氧化的大分子有機物通過水解酸化后能被氧化了,但水解酸化池出水COD還是不會升高的,理由是:(1)重鉻酸鉀法測定COD時,有硫酸銀作催化劑,可氧化95%以上的有機物;(2)水解酸化過程中COD也會去除一部分的,去除率肯定高于前面說的不能被重鉻酸鉀氧化的那些物質。 26問:(1)我們用蒸餾滴定法測氨氮時,餾出液呈現(xiàn)黃色,影響滴定終點,不知道是為什么,怎么避免或者排除干擾。(2)好氧污泥濃度的測定時,是取10ml沉淀了半

22、小時的污泥,還是取10ml水和污泥的混合物沉淀后測定。好氧污泥濃度一般控制在多少是正常的。(3)水解酸化池的污泥濃度一般是多少為正常的。 答: 濃度高要稀釋后用比色法測定。如果加入顯色劑后仍有黃色,說明氨氮濃度很低(只是猜測)。 污泥濃度測定要用100ml混合液在量筒沉降后的污泥來測定,污泥濃度控制的范圍要根據裝置的實際污泥負荷來定,不能一概而論的。 27問:在春節(jié)期間,卡魯塞爾2000怎么運行(春節(jié)一些人回家,沒有倒班)? 答:只要污水不斷人就不能休息,所謂的周末運行模式靠不住的。 28問:我廠的UNITANK系統(tǒng)其主體為三格池結構(三個池可分為左邊池、中池、右邊池), 三池之間為連通形式,

23、每池設有曝氣系統(tǒng),采用機械表面曝氣,并配有攪拌,外側兩邊池設出水堰以及污泥排放裝置,兩池交替作為曝氣和沉淀池,污水可進人三池中的任何一個。 現(xiàn)工藝運行分兩個主體運行階段,第一主體階段運行步驟如下:(1)污水先進入左邊池,同時左邊池進行厭氧攪拌,攪拌時間為1小時。中池好氧曝氣,右邊池做沉淀池出水。(2)污水繼續(xù)進入左邊池,左邊池停止攪拌,進行好氧曝氣,曝氣時間為3.5小時。中池始終好氧曝氣,右邊池還做沉淀池出水。(3)左邊池停止曝氣,靜沉,靜沉時間為1小時。污水由進左邊池改進中間池。中池始終好氧曝氣,右邊池還出水。第一個主體運行階段(共6小時)結束后,通過一個短暫的過渡段(0.5小時反沖洗),即

24、進入第二個主體運行階段。第二個主體運行階段過程改為污水從右邊池進入系統(tǒng),混合液通過中間池再進入作為沉淀池的左邊池,水流方向相反,操作過程相同。 以上工藝在我廠已運行兩年,我認為該工藝在脫磷除氮方面存在著一些漏洞,即在各個主體階段沉淀池排出的水沒有經過一個完整的厭氧好氧過程,排出的水其實以好氧水為主。另一方面我覺的現(xiàn)工藝在厭氧好氧段時間分配不合理,好氧段時間過長。對此,我提出了一些建議,以第一主體階段為例:污水先進入左邊池進行厭氧攪拌,厭氧攪拌一段時間后污水改進入中間池,左邊池停止厭氧攪拌改好氧曝氣,這樣左邊池就好象被“鎖定”一樣,能盡可能完成硝化反應。其后左側池停止曝氣,作為沉淀池。然后進入第

25、二個主體運行階段,污水流動方向由右向左,運行過程相同。 建議提出以后我們也實踐了一段時間,在實踐過程中我們碰到了這樣一個問題,就是其中一邊池被“鎖定”曝氣、而中池改進水以后,中池的污泥就始終推流到另一做沉淀池的邊池,結果中池的污泥濃度極低,而沉淀池的邊池污泥濃度很高,造成“泛泥”和磷的二次釋放。 對于上述描述的一些情況,想請教下面問題: (1)我的建議對我廠現(xiàn)行的工藝合理嗎? (2)建議中能解決中池大量推泥的弊端嗎? (3)我廠現(xiàn)行的工藝厭氧好氧段時間分配合理嗎? 答:三個問題回答如下: (1)你的建議比現(xiàn)在的運行模式合理。但要作些調整,即在鎖定左池的前提下,延長左池進水的時間,相應減少中間池

26、進水的時間,這樣更合理,理由從下條可知。 (2)左池進水的時間增加后,左池更多的污泥推至中池,使中池的泥比調整前的多,可以使中池進水時間結束時的污泥濃度比現(xiàn)在的運行模式多。 (3)至于厭氧好氧的時間是要根據脫氮除磷效果要通過試湊來定的。 無論左池和中池進水時間如何調節(jié),二池總的進水時間是不變的,中池進水時間增加而左池進水時間減少,推到右池的流量是一樣的,但流過去的污泥絕對量會減少。當然各池的污泥濃度不可能平衡,這是交替式曝氣池的特點。 至于要縮短周期的時間是不對的,對于設有厭氧段的工藝,如果縮短周期時間,由于邊池出水前的預沉淀時間不能縮短,所以每周期中的好氧和厭氧時間就不夠了,即使不考慮除磷,

27、要縮短周期,也要在污泥的沉降性能好的情況下,這樣才能減少預沉淀的時間,而保證生化應該階段的時間。還要說明的是UNITANK工藝對脫氮除磷有一定的局限性,除磷會制約脫氮效果。 29問:微生物鏡檢時怎樣計數?我用的是10×的物鏡,16×的目鏡,即總放大倍數為160倍,在總放大倍數160倍下的一個視野看到3個鐘蟲,那在1平方厘米中有多少鐘蟲? 答:應該用100倍,即目鏡和物鏡都是10倍,來觀察原生動物和后生動物,并計數,絲狀菌的豐度100倍也可大致看清,污泥結構和游離細菌的密度觀察400倍較合適。計數方法是:先確定每毫升曝氣池混合液共有幾滴(假定每毫升有20滴),取一滴混合液于載

28、玻片上,小心蓋上蓋玻片,然后在100倍下將所有泥樣都看一邊,記好各類原生動物和后生動物的數量,然后再觀察其它內容。 30問:處理的是造紙廢水(麥草制漿),采用卡魯塞爾氧化溝,但現(xiàn)在氧化溝的污泥沉淀性很不好,SV30很差,這是何原因造成的? 答:造成原因可能是因為為了滿足供氧量,不得不使曝氣機高速運行,把污泥打碎而使沉降性能更差。這類廢水適宜鼓風曝氣法,采用推流式,目前的辦法是盡可能避免曝氣機長時間高速運行,控制污泥濃度,回流比盡可能小,以避免沉淀池上升流速過快。 31問:我認為三槽式氧化溝側溝排泥有它的優(yōu)點,但同時又由它的致命缺點,即像SBR工藝一樣會形成排泥漏斗,造成初期排泥的濃度高而后期排

29、泥的濃度非常低。從而造成對后續(xù)的污泥處理工藝的不利,而且造成控制系統(tǒng)復雜,要借助不可靠的儀表或增加工人的勞動強度來完成。 答:這是完全可避免的,邊溝排泥并不是任何時間都可排的,如果在A階段從曝氣邊溝排泥也不可能出現(xiàn)這情況。污泥沉降性能好的也不一定要則溝排泥,應該根據各裝置的具體情況來定,至于運行管理要方便,當然要有可靠的控制系統(tǒng),目前的控制系統(tǒng)應該算是簡單、成熟的,當然自控系統(tǒng)出問題,用人工控制是很不方便,這也是三槽式氧化溝的弱點之一。 32問:三槽式氧化溝是如何交替排泥的?是實測曝氣池污泥濃度進行切換還是根據進水濃度預測切換? 答:可在A、D的起始階段從曝氣側溝排泥,此時曝氣溝內的污泥濃度也

30、較高,在排泥過程中,一部分被污泥吸附的物質可隨污泥一起排出,也可減輕此后反應該階段的處理負荷,總之,排泥方式和排泥時間需根據運行周期的時間、污泥沉降性能等綜合考慮,不能一成不變,交替排泥模式需由單獨的控制系統(tǒng)來控制,現(xiàn)有三槽式氧化溝的控制程序無法滿足這方面要求的。 33問:三槽式氧化溝運行模式如何編程?如何確定各階段的運行時間? 答:由于一個運行周期內的前3個運行階段與后3個運行階段的運行狀態(tài)相同,設定時僅考慮前三個階段就可。如:A、B、C三階段的總時間為4小時,應先確定C階段的時間,這個階段以沉淀為主,假如停止曝氣后將作沉淀用的側溝的混合液在1小時內能使泥水分離完全,則C階段的時間就定為1小

31、時;A階段是生化反應的主要時段,其運行時間應大大長于B階段,經A階段運行后,大部分生化作用已大部分完成;B階段是A階段向C階段的過渡階段,此時,廢水進入中溝,經生化處理后流向另一沉淀溝,曝氣側溝在不進廢水的情況下繼續(xù)曝氣,使溝內尚未降解的物質進一步轉化,所以B階段的時間較短。 要根據不同的情況來采用相應的運行模式,如當污泥沉降性能差時,應該適當增加C階段的時間,相應減少A、B階段的時間,必要時可在C和D之間設一個過渡階段。 34問:我單位采用卡魯塞爾氧化溝2000型工藝的城市污水處理廠,規(guī)模8萬噸/天。運行中NH3-N去除不理想,2月份進水NH3-N平均為32.35mg/L,出水為25.99m

32、g/L,是否提高好氧區(qū)的DO值,就能降低NH3-N值? 答:可提高好氧區(qū)的溶解氧,同時將內回流閘門開大,這樣使反硝化區(qū)的缺氧部分容積減少,可在一定程度上提高硝化效果,此外還要考慮堿度是否夠等因素。 35問:卡魯塞爾氧化溝的水力設計目前在國內還是一個尚未充分探討的課題。我想主要原因是其中涉及到方方面面的因素:如機械設備(特別是表曝機)的機械和水力性能(如曝氣葉輪形狀、轉速、浸沒深度等)及其運轉中輸入水中的能量(該能量在充氧、推動和攪拌上還存在著 一個分配關系);還有氧化溝具體的布置形式和溝體設計如渠長、寬和水深、導流墻的位置、形狀、是否偏心設置等。 將所有這些因素(可能還有上面沒有提到的)綜合起

33、來,才能得出卡魯塞爾氧化溝中的具體水流形態(tài)和有關參數(如流線、湍流程度、斷面流速分布及平均流速等)。由于此問題非常復雜,不知對卡魯塞爾水力設計方面有何建議? 答:其實也沒這么復雜,氧化溝內的流速與水力停留時間或是氧化溝的容積沒有什么定性關系,氧化溝內的流速是控制溝內不沉淀為準,不宜過大,流速太小會使污泥下沉,是通過水下推進器或表曝機來完成的,只是完成流速的設備要根據與池深、池長等來定,不同廠家的設備選型也不盡相同。 36問:能否告知三溝式氧化溝運行管理中的注意事項以及他的局限性。 答: 需注意的事項很多,首先要根據實際情況確定好運行周期的時間,然后確定周期內各運行階段的時間。運行階段應先確定C

34、階段段時間,因為C階段是泥水分離時間。還要調整好轉刷的浸沒深度,使其具有很好的充氧能力和混合推動力,池內的所有轉刷的浸沒深度要一致。轉刷的浸沒深度應在靜止狀態(tài)下通過出水堰門來調節(jié),即在氧化溝進水而不曝氣的狀態(tài)下用出水堰門的升降來調節(jié),當轉刷處于合適的浸沒深度時,出水堰門的開度即為轉刷運行時的開啟限位。二條側溝的所有出水堰門開啟狀態(tài)下的限位應該基本相同。 應該根據廢水的特性和本裝置的實際情況,通過試運行來確定日常運行的最佳模式并輸入可控編程器,進行運行控制。當出現(xiàn)異常情況時應該及時調整運行模式,如:因污泥沉降性能差而造成沉淀溝泥水分離困難使出水帶泥時,應該增加C階段的時間,相應減少其它階段的時間

35、。 二條側溝出水堰的開閉狀態(tài)是根據設定的工藝要求自控的,半個周期二條側溝的切換中,在預設定時,原出水溝的堰門應在另一預沉溝的出水堰門全部都開啟后再關閉,以防原預沉溝在出水的初始時間漂泥。 自控系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,可通過手動控制來運行。手動控制時,各設備的開閉時間和順序應該嚴格按運行模式進行,并與自動控制程序相同。 污泥負荷和泥齡的計算中的生化部分容積可將氧化溝總容積*總生化時間與總水力停留時間之比。 37問:我公司污水處理站已經運行了近六年,近兩個月發(fā)生的污泥膨脹一直無法有效的控制,工藝為ICEAS,沉降比為60到90多,但是絲狀菌一般,曝氣時間一般根據水中溶解氧量來控制,達到5.0到5.6停止曝

36、氣;我公司的主要污染物為乙醇,時常會造成瞬時沖擊,請給予意見? 答:這類水很容易引起膨脹,因為可溶解有機物高,N、P不足要投加。 38問:我廠有兩條卡魯塞爾氧化溝,設計日處理量8萬噸,現(xiàn)在只運行了一組系統(tǒng),日處理量4萬噸,年后將啟用第二組系統(tǒng),用一號系統(tǒng)的污泥對二號系統(tǒng)進行污泥培養(yǎng),請說說具體如何操作? 答:現(xiàn)在已有一組在運行就不用培養(yǎng)了,可在另一組投運前多積累一些污泥引入就可 39問:請從實用性角度談談對污水處理行業(yè)的自控技術的看法,比如說是卡魯塞爾工藝呢? 答:生化處理工藝方式很多的,要看什么工藝,如果是傳統(tǒng)鼓風曝氣活性污泥法,就沒必要自控,只要有液位保護控制和泵等設備的手動遙控控制就可。

37、 卡魯塞爾氧化溝用自控制當然好,如果有水下推進器,用保護控制就可,如果沒有水下推進器,最好用運行控制。我這里說的保護控制就是控制系統(tǒng)(如PLC)根據設定的溶解氧范圍,  通過曝氣機的開停和轉速使溶解氧控制在要求的范圍內。運行控制就不同,除了前面的要求外,還要考慮在曝氣機慢速運行或只有個別曝氣機運行時,防止污泥下沉,即在曝氣機的總體運行狀態(tài)只滿足DO的控制,而不能滿足泥水混和時能自動調控。 40問:我們現(xiàn)在是檢測2個池,1號是有種泥接種的,但是1個月下來鏡檢時只發(fā)現(xiàn)大量草履蟲,發(fā)現(xiàn)鐘蟲的幾率基本沒有,最多再加上幾條線形蟲;我們2號是沒加種泥,然后進水曝氣,一個月后鏡檢時發(fā)現(xiàn)了

38、大量鐘蟲和一些草履蟲等其他細菌,但是2個池的污泥含量都很少,請問現(xiàn)在怎么培養(yǎng)1號池的細菌,怎么增加污泥含量? 還有就是曝氣池里的溶解氧很高,一般都再9-11之間,6以下的很少,難得出現(xiàn)幾次,我們鼓風機已經時開的最小了,而2號池的溶解氧更高,一般都在1012之間。 答:二池的情況類似,是營養(yǎng)不足和曝氣過度引起的,污泥處于不斷增長又在不斷自身氧化的狀態(tài),所以要嚴格控制曝氣時間,如果無法增加污泥量,只能采用間斷曝氣,還有營養(yǎng)比的控制等問題也要注意。 41問:對于卡魯塞爾氧化溝工藝,它在污泥泥齡以及剩余污泥量的計算應該怎樣算才能使實際量與計算量的出入不大,它有沒有簡潔的計算公式或者說通用公式? 答:在

39、實際運行中排泥量和泥齡不是根據計算來控制的,其它形式的活性污泥工藝也一樣。 42問:我廠工業(yè)污水,印染和化工?,F(xiàn)生化池污泥只有1.2g/L。鏡檢沒有發(fā)現(xiàn)原生和后生動物,出水不達標,一個星期大流量回流污泥,還是沒變化。SVI和SV都很高,但是看不到絲狀菌。請問該采取什么措施? 答: 估計污泥已中毒受損,加大回流量是不對的。應該增加排泥量,并移植先前沒受損時排出的剩余污泥或其它廠的污泥。 43問:一個工業(yè)園需要建設30000噸/天的污水處理廠,現(xiàn)有家公司提出“硅藻精土生化”處理工藝。以前也曾看到關于這種技術的介紹,但是說法相差很大,不知道該相信誰?請發(fā)表看法。 答:硅藻精土用在城市污水處理效果很好

40、,運行費用也很低,工業(yè)廢水處理要慎重。 44問:UASB法在國內應用很多,但運行的效果也大不相同。究其原因,我想是幾個方面:三相分離器;布水系統(tǒng);保溫措施。在此我有些疑問: (1)采用UASB法時,三相分離器是根據特定污水設計的嗎?我見國內有很多專門生產三相分離器的,而u法使用較多是在工業(yè)廢水方面,不同的工業(yè)廢水性質不一樣是否會影響三相分離器的正常使用? (2) 三相分離器是底部進水,布水容易堵塞,不知道運行的好的u法是怎樣解決這個問題的? (3)厭氧反應在35時比較好,u池的保溫是如何做到的?尤其是采用鋼結構的池體時。u池產生的沼氣如何使用?如果u池內的溫度達不到要求,考慮加熱時應采用何措施

41、呢? 答:三相分離器一般不會根據特定污水來設計,只考慮其結構對三相分離的效果。布水系統(tǒng)堵塞問題是多孔式布水方式必然存在的問題,工藝上可采用反沖或氣沖的方法解決,至于池體的保溫一般不需做特別的措施,只需控制進水溫度即可,如進水溫度過低,可在進水管線上加裝汽水混合器,利用蒸汽加熱至合適溫度。不過在高效厭氧反應器中,我不看好U池,因為相對EGSB和IC來說處理效果較差,對已建的UASB,如果處理效果不好,建議作些改造,如增設內回流管或后面增加沉淀池。 45問: UASB的HRT要求較長,水力負荷太大,跑泥特別嚴重,長時間的內回流出水帶泥較多,反而不利顆粒污泥的形成。不知你如何看? 答:設置內回流會加

42、劇跑泥的說法不妥,這是有利于顆粒污泥形成的,就是提高剪切力,當然顆料污泥形成的條件和U池的處理效率提高還有其它很多因素。 46問:我廠采用三溝式氧化溝處理污水,BOD在350mg/L左右,處理后剩余污泥特別多,是怎么回事?跟運行周期有沒有關系? 答: 先可試一樣,即在不影響泥水分離的前提下,減少C階段的時間,把減少的時間加給B階段,如果還不行再采取下一步措施。如果已設置D階段,也可取消D階段,把D的時間給B,C時間不變。 47問:我們用的是卡魯塞爾2000的氧化溝,出水口的溶解氧一般控制在2mg/L左右,最高值控制在3.0 mg/L,進水的水量為3萬每溝每天,進水的BOD有時候較低,平均值在5

43、0 mg/L,氧化溝的有效容積為14750m3,MLSS一般控制在3000 mg/L,由此得出的F/M為0.0339(不知此值對否),如果此值正確,那么污泥負荷也太低了吧?污泥齡一般控制在15天左右,SV30為15,SVI為50左右,不知該如何進行工藝的調整,來緩解跑泥的現(xiàn)象? 答:據我判斷污泥已老化了。應對措施:增加排泥量,減少供氧量;如果溝里設置水下推進器,曝氣機可間斷運行。 48問:水解酸化在廢水處理中是一個很難說清的處理工藝,對于COD來講,有的去除率很低,有的去除率比較高,我設計的一個化工廢水項目,水解酸化COD的去除率高達4050,但需少量曝氣。我設計的印染廢水處理中水解酸化COD

44、去除率一般在1520左右,但色度的去除率很高。水解酸化對PH的要求實際上并沒有象資料上講的那么高,PH在610之間均有效果,但在8左右效果應該比較好。 答:你說的化工廢水水解酸化COD去除率可達4050%,而且需少量曝氣,這問題是特例,不能說明就是酸化的實際效果,因為去除的大多是無機性COD,是在曝氣條件下被氧化的(因為有少量的曝氣),如果不曝氣COD去除率會明顯下降。 49問:UASB按照三相分離器的原里和作用,是不應該有污泥回流的,但由此而來產生如下問題:(1)UASB反應器跑泥時如何補充污泥?(2)UASB反應器受沖擊時引起污泥濃度波動,如何盡快使其恢復平穩(wěn)?(3)在排出UASB反應器中

45、無機化的污泥時,如何盡快使其恢復到所需的污泥濃度? 答:U池如果污泥流失,即使污泥能回流也是無濟于事的,因為污泥回流的同時反應器的上升流速也會相應增加,回流量大污泥流失量也大,所以U池大多數是沒有污泥回流的。我說的大多數沒有也就是說有的U池還是有污泥回流的,因為在U池后又增設了沉淀池,但這樣的工藝不多,如果這樣還不如用EGSB或IC更好。據我所知,U池主要還是以絮狀污泥為主的,加之反應器不高,所以上升流速不能太快,污泥保有量不多,容積負荷上不去。雖然典型的U池沒有污泥回流,但出水還是能回流的。 50問: UASB之所以污染物去除效率高,主要是顆粒污泥的作用,而你卻說是絮凝污泥,這是怎么會事?

46、答:我沒有說U池沒有顆粒污泥,只是說是以絮狀污泥為主,因為絕大多數UASB都是這樣,這也是U池容積負荷低的原因(相對EGSB和IC而言),至于為何U池不能象IC一樣基本上都是顆粒污泥,且顆粒污泥粒徑小、質量高,這就涉及顆粒污泥的形成機理和條件,這方面我就不展開了,但可以說明一點,反應器上升流速是重要的條件之一,UASB不能完全滿足這方面要求。 51問:要控制 UASB污泥的流失是否可采用在上部增加一回流管,控制其回流比,形成內循環(huán)? 答:很好的建議!不過這樣的目的主要是有利于顆粒污泥的形成,使顆粒污泥所占的比例大大增加,污泥保有量增加。 52問: UASB池內增加回流管但會不會影響水的上升流速

47、呢? 答:會的, 循環(huán)區(qū)的上升流速會加快,這也是設置循環(huán)的目的,雖然在初期還不能避免反應器污泥外溢,但可使泥水充分混和,也有利于污泥造粒,使污泥保有量增加,一定時間后就可顯示出效果。 53問: UASB池增加內回流管,水的上升流速提高,會不會給三相分離器帶來副作用? 答: 因為是從三相分離器的下部向底部回流,所以我認為不會影響三相分離器的上升流速。 54問:可是UASB池不設內回流時,如果排泥時泥排多了如何辦? 答:因為污泥不外流的,所以也不存在你說的問題。如果另設沉淀池,污泥就要回流,但回流量的大小也只能反映污泥在整個系統(tǒng)內的周轉速率或循環(huán)速率,也與系統(tǒng)內的污泥量無關,也就是說如果U池不排泥

48、,無論污泥回流量是大是小,系統(tǒng)內的污泥量不會影響(不考慮污泥增長的因素情況下)。 55問:如果UASB排泥時控制不當,造成污泥流失怎么辦?如何恰當控制污泥排泥? 答: 這是運行管理方面的事了,如同好氧活性污泥工藝有“三相平衡”的調節(jié)一樣,各類厭氧裝置的各項運行參數也要根據運行狀況來控制的,如泥、水二相平衡的調節(jié),使反應器的容積負荷控制在一個合適的范圍。 容積負荷(這里指污泥所點的容積)是通過排泥量來控制的,也受限于廢水水量和濃度。當廢水量增加或廢水濃度增加時,為了保持負荷平衡,就要少排泥或不排泥,提高系統(tǒng)的污泥量,反之則多排泥以減少系統(tǒng)污泥量。此外還要考慮很多受限因素,如:系統(tǒng)的污泥量過多,雖

49、然可降低容積負荷,但會使污泥的膨脹度增高,影響泥水分離;排泥量太多,則會造成容積負荷過高,使VFA/ALK的比值升高,影響處理效果。這些都要根據具體情況通過試湊法來確定的,有些方面則靠經驗。 56問:我們做了一個工藝,也用到UASB,并且UASB設了出水回流,由于進水量非常小,一天就10幾噸水,所以污泥投加到UASB后,污泥懸浮不起來,運行了一個多月污泥都是沉在池底的,而且好像回流也起不到什么作用,污泥就是沉在池底一米多的位置,后來換了一臺循環(huán)泵,想加大回流量,可是剛換泵后面的出水就變黑了,我覺得可能是把池底的污泥沖起來了,這樣下去會不會把所有的污泥都沖走呢?是不是循環(huán)泵的流量太大,把污泥都打

50、碎了呢? 答:污泥已經無機化了,雖然還不知道你們的UASB池容積多大,但已能推測到容積負荷已小到無法維持的范圍了。 57 問:UASB中污泥培養(yǎng)究竟需要注意哪些方面的條件,我所知道的,調試階段進水一般要求cod在5000mg/L以下,還有pH值一般要求在78,營養(yǎng)物質N、P等,還要注意那些問題呢?在調節(jié)池里為了使進水均勻曝氣是不是對UASB有影響呢?UASB池中上面的水應該是清的還是黑的呢? 答:這些問題一言難盡的,可參考相關資料。但有二點可說明一下:調試起始容積負荷不能高,要逐步提高,不能光從COD來控制;調節(jié)池少量曝氣沒影響的,這點氧對厭氧反應裝置的影響是微不足道的。 58問:我廠用A-O

51、法處理含有氨氮的污水,以前運行正常,最近經常在回流沉淀池出現(xiàn)污泥厭氧反硝化,引起污泥上浮現(xiàn)象,污泥流失,影響出水水質。如何解剖? 答: 解決辦法:(1)控制好反硝化條件,盡可能去除硝酸氮;(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥層高度,使污泥在泥層的停留時間減少,可防止污泥缺氧;(3)條件允許的話(不影響缺氧區(qū)的缺氧環(huán)境)盡可能增加好氧區(qū)的溶解氧,使進入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一條是為了使進入沉淀池的硝酸氮大大減少,不會發(fā)生嚴重的反硝化,后二條措施是即使有大量硝酸氮進沉淀池,但由于不缺氧也就不易發(fā)生反硝化。 59問:目前我廠處理規(guī)模為4萬噸/日,有兩個濃縮池,設計污泥量為5600kgDS

52、/d,污泥負荷為50kgDS/m2•d。但因施工造成兩個池的進泥和出泥不平衡且極不容易調整。經常造成一池污泥過多發(fā)生厭氧并導致濃縮機負荷過高燒壞電機。 前段時間,在一個濃縮池故障不能及時排除的情況下,采用單池運行,污泥量在4000kgDS/d左右,污泥負荷為61kgDS/m2•d。在此負荷下運行,該池沒有出現(xiàn)因負荷過高而導致濃縮機故障。單池運行比雙池運行管理簡單且出泥穩(wěn)定。試問,濃縮池的最高負荷可達多少。最佳的范圍又是多少? 答: 是管理不當造成的,二池的進泥量可以通過進泥閥調節(jié)的,如果象你所說的因施工問題二池進泥量不能調節(jié),那濃縮池的出泥量總可以調節(jié)吧

53、,進泥量大,又不能關小,就要增加出泥量,把出泥調節(jié)閘門開大,使池內污泥層下降,這樣可減少濃縮污泥在池內的停留時間,以防污泥發(fā)酵。濃縮池還可以交替運行,運行管理中的調節(jié)手段是多方面的。至于濃縮池的負荷等與污泥含水率、性質等有關,各廠的情況都不同的。 60問:MLSS可用懸浮物的方法測定嗎? 答:MLSS只是很粗略地表示污泥中微生物量的多少,當然不能用懸浮物的方法測定,因為MLSS包括固定固體和揮發(fā)固體二類,固定固體是無機物,揮發(fā)固體是有機物+微生物,如果用懸浮物的方法測定。一些溶解性的有機物和游離細菌就流失了。 61問:我們這里有個剛開始調試的處理站,采用SBR工藝,調了兩個星期有點效果的時候,

54、水量變小了,現(xiàn)在眼看著微生物慢慢變少,該怎么辦? 答: 減少曝氣期時間,相應增加沉淀期或閑置期時間。 62問:我們做的一個工程只有處理噸的生活廢水,原來膜生長的情況非常的好,處理效果也非常的好,不知道是什么原因,膜全部脫落了,而且現(xiàn)在膜不能再生成,填料上生有一些象紅豆一樣大小的微生物團。把它攆開是很多的條狀的細菌,現(xiàn)在都快一個多星期了,沒有任何的改善,想請幫助一下! 答:排除pH或有毒物質沖擊的因素外,可能是曝氣時間過長、負荷過低造成。建議減少曝氣量,或采用間斷曝氣試一段時間,此外還要控制好營養(yǎng)比。 63問:因為天氣比較炎熱,水中DO本來就低,大概在mgl以下,但由于在沉淀池中有污泥上浮發(fā)生,

55、如果通過降低曝氣量來控制的話,會不會影響出水水質?如果可以應該控制DO? 答:減少曝氣量的措施是不妥的,污泥上浮不是曝氣量過大造成的,即使曝氣量大,大量氣泡完全可以在曝氣池出水槽和沉淀池進水口前釋放掉的。這種情況下減少曝氣量會使沉淀池內污泥缺氧而發(fā)生反硝化甚至厭氧,加劇污泥上浮。正確辦法是增加沉淀池出泥量(降低污泥層高度),使污泥在泥層的停留時間減少,防止或減緩反硝化的發(fā)生,污泥層降低也有利于泥水分離。天氣熱曝氣池出水端DO還是稍高些好,3mg/L是正常的。 64問:我現(xiàn)在正在做一個污水處理方案的改進項目,該工藝進水COD約為10000,pH=4。4,水量100噸/天。該廠經過氣浮-三級接觸氧

56、化-沉淀處理后COD約為700800,pH=6.7。 請問在原有工藝上如何改進,使出水COD達到500以下(三級排放標準)。 答:這類廢水雖然濃度很高,采用氣浮加好氧工藝還是可以的,并不是任何高濃度水都要用厭氧。檢查一下運行管理是否有問題,再考慮改造,在不影響現(xiàn)有工藝的情況下,在技術上采取一些措施完全可能達標的。 65問:用厭氧罐對畜糞厭氧高溫發(fā)酵20天了還不產氣,而且PH時升時降,請幫助分析一下。 答:VFA過高,還沒完全進入堿性發(fā)酵階段,在沒有產氣前不能排上清液或泥,否則會引起負壓。 66問:看到有的工藝(如SBR 法)講到其因為沒有污泥回流而解決了污泥膨脹問題,就感到疑惑了,你是如何看的

57、? 答:SBR工藝沒有污泥回流就沒有污泥膨脹的說法不妥,我知道有的資料這樣說的,實際情況并非如此。 67問:化工廢水處理裝置,水解加接觸氧化工藝,氧化池溶解氧為零,我算了一下,COD去除量為420公斤每天,供氣量大約為7。5立方每分鐘,按70立方去1公斤BOD計算,處理能力應該為150公斤每天,這樣理論供風與實際相差較大,是否會供氣過少而進入兼氧狀態(tài)(汽水比為30比1)? 答:不說廢水的濃度和水質等情況,首先用氣水比來衡量就不妥,膜法與泥法是不同的,同樣的氣水比,還要看曝氣器的氧利用率,如果用穿孔管曝氣氧的利用率就很低,如果用微孔曝氣,則氧利用率可提高數倍,所以要進行綜合分析的。但不管實際情況

58、如何?可以肯定的是氧化池溶解氧沒有,是供氧不足或曝氣時間不夠造成的。 68問:一個中程藥廠的廢水平均COD是1700, BOD是800左右 最高COD有3000左右,現(xiàn)在我們公司的基本設計是水解酸化-接觸氧化-混凝-二氧化氯發(fā)生器。水解和接觸氧化停留時間都是24小時 ,可對方因為造價比較高,要我們修改一下方案 ?,F(xiàn)想除去二氧化氯發(fā)生器,換一消毒池投加漂水,另外,接觸氧化和水解酸化停留時間都改為1216小時,不知道這樣改有問題嗎? 答:可取消水解酸化池,接觸氧化池停留時間適當增加。 69問:我見過的醫(yī)藥廢水 一般都會有水解酸化,沒有的話會影響后面接觸氧化的處理效果,你前一貼說沒必要,請說明具體理由? 答:你說的沒錯,酸化的主要目的是提高污水的可生化性,你們的污水B/C比不算低,沒必要用酸化,更何況酸化池的運行控制是有要求的,控制不當效果也不好,你可以調查一下,有多少酸化池有好的效果。 70問:舉例說明:Q=20000m3/d,活性污泥法,二沉池表面負荷取0.9m3/m2*h,但是我的污泥回流比是100%,那二沉池表面負荷豈不是變成了1.8?這樣考慮對不對? 答: 沉淀池表面負荷是每小時污水量除沉淀池的表面面積

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