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文檔簡介
1、品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注17月1日7421B齒輪箱盼線糟太窄,電線穿不過表面批鋒及鑄渣過大;來料檢驗(yàn)員漏檢至使不合格品流入對(duì)現(xiàn)場產(chǎn)品及庫存品進(jìn)行全檢,不合格品通知供應(yīng)商到現(xiàn)場進(jìn)行磨處理來料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格通知采購部退回供應(yīng)商,裝配品檢員對(duì)箱座重點(diǎn)跟蹤,對(duì)上工序來料進(jìn)行接收質(zhì)量檢查。(7月17日已全部返工完,至U8月3日為止,沒出現(xiàn)不合格零件)謝澤球黎先安27月1日7421B箱體與電器安裝板孔位不對(duì)(有品質(zhì)員要求只安裝三個(gè)螺絲)箱體焊接時(shí)孔位偏;品檢員用拉尺進(jìn)行測量,測量誤差太大,不能滿足精度要求現(xiàn)場已對(duì)生產(chǎn)部件進(jìn)行配裝由品
2、質(zhì)工程師設(shè)計(jì)檢具對(duì)箱體螺絲孔位置進(jìn)行檢驗(yàn)。(7月13日檢具已做好,給到品檢員)成浩然秦振偉37月1日電機(jī)拖板與中軸板磨合鑲條配合不平行,電機(jī)拖板螺母未鎖緊鑲條鉆點(diǎn)方法不對(duì),造成點(diǎn)角度與安裝角度不致,鎖緊螺絲后已裝配成品進(jìn)行返修,將鑲條反面安裝,先安裝再配鉆,保證鉆點(diǎn)角度與安先裝配鑲條再進(jìn)行配鉆黎先安成浩然鑲條不平行裝角度致47月1日60CL封邊機(jī)輸送鏈條有L兩節(jié),也有短兩三節(jié),甚至五六節(jié)的(32條有3條出現(xiàn)此問題)來料檢驗(yàn)未按抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)異常未做出拒收處理對(duì)現(xiàn)有及庫存品由裝配員工對(duì)鏈條進(jìn)行拆解或加長來料檢驗(yàn)員按抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),并對(duì)此異常重點(diǎn)檢查,品質(zhì)工程師跟進(jìn)。(員工反映:至U7月5日-7
3、月23日沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題)李少文成浩然57月1日MJK1333主鋸主軸放置方法不對(duì),未按包裝要求插入插板放置將現(xiàn)有庫存平放的主軸優(yōu)先使用,防止因長時(shí)間放置廣生應(yīng)磨床加工后必須插入插板放置,沒有插板不允許生產(chǎn)。牟敦玉謝澤球力變形67月2日排鉆:同一臺(tái)機(jī)腳踏板有時(shí)踩一腳,有時(shí)踩兩腳才能運(yùn)轉(zhuǎn)更換腳踏板對(duì)更換的腳踏板進(jìn)行測試;長期跟蹤使用穩(wěn)定性黎先安秦振偉序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注77月3日打開排鉆升降氣缸開關(guān),升降氣缸無動(dòng)作安裝電氣板后氣缸氣管折壓造成不能進(jìn)氣;電氣安裝板安裝后品檢員未對(duì)此項(xiàng)性能檢查對(duì)已裝配成品進(jìn)行全檢,剪短氣管線,避免氣管線過長造成管線折壓剪短氣管線,
4、避免氣管線過長造成管線折壓;先安裝電氣安裝板,再進(jìn)行性能檢測黎先安成浩然87月裝配試機(jī)過程發(fā)現(xiàn):初步認(rèn)為跟進(jìn)行一次溶安裝前溶膠閥進(jìn)儲(chǔ)邱9日封邊機(jī)溶膠不均勻溶膠閥有關(guān)膠閥試裝效果測驗(yàn):溶膠閥已裝上(機(jī)上作好標(biāo)示),5個(gè)是合格的,2個(gè)是不合格的,17日進(jìn)行對(duì)比效果分析-0.10MM以下的沒問題,0.10MM以上的效果不好行全檢,只使用公差在0.10MM以下的,對(duì)公差在0.10MM以上進(jìn)行返工。(8月5日,部裝員工反映已安裝的57個(gè)溶膠閥,沒一個(gè)出現(xiàn)問題;品管員:此問題已改善很多。)俊宇97月10裁板鋸MJK1333C小車拖鏈太長(長一米),需作改良-試行做法:把過長的拖鏈裁去米。技術(shù)部已問意換另一
5、種拖鏈,規(guī)格、長度都有所改變。經(jīng)檢驗(yàn),更換后效果很好王斯炎余波107月13日裝配試機(jī)過程發(fā)現(xiàn):裁板鋸(NP330B):啟動(dòng)噪音大-李工在攻關(guān)主鋸皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦,發(fā)出很尖的噪音把皮帶從40MM切成35MM,技術(shù)部已做出方案:把皮帶從40MM切成35MM,圖紙已更改。經(jīng)檢驗(yàn),工藝改良后,噪音比以前低。王斯炎李小根117月14裝配試機(jī)過程發(fā)現(xiàn):1333C吸塵效果不吸塵糟皮帶密封效果不把纖維皮帶換成橡膠皮帶(橡王斯余波日理想好,導(dǎo)致吸塵效果不理想膠皮帶密封效果比纖維皮帶好);把吸塵管接口改成移動(dòng)式(接觸口低于吸塵糟)-經(jīng)檢驗(yàn)后,改良后的吸塵效果比以前好很多炎127月15日推臺(tái)鋸MJ263-0317C行程
6、開關(guān)安裝板孔位不對(duì)圖紙更改了,倉庫里還有600多個(gè)庫存沒作好處理,車間領(lǐng)料時(shí)發(fā)將已領(lǐng)出的安裝板,下單到機(jī)加車間,按圖紙要求補(bǔ)上一個(gè)孔位(7月15新加工的零件嚴(yán)格按已更改圖紙的要求進(jìn)行加工,對(duì)庫存中的不合格品進(jìn)行返工溫玉寬現(xiàn),板上孔位不對(duì)日已下單,17日返工完成)序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注137月15封邊機(jī)(60CY):右支架與靠板支撐座的接合面未加工,導(dǎo)致無法安裝-機(jī)械已裝好,要拆掉。焊接的面是斜的,機(jī)加沒按要求進(jìn)行加工;出現(xiàn)此問題很少,員工大意,安裝沒有對(duì)零件進(jìn)行檢驗(yàn)。把裝好的電器件拆下來,更換好的配件,再進(jìn)行總裝(7月16日跟進(jìn)時(shí),以上動(dòng)作已作好-用時(shí)兩小時(shí))
7、機(jī)加要嚴(yán)格按要求進(jìn)行加工,員工安裝前要對(duì)零件進(jìn)行自檢,發(fā)現(xiàn)不合格的一定要進(jìn)行更換處理。儲(chǔ)俊147月15日壓料輪跟壓料梁接處面高低不平,導(dǎo)致裝機(jī)后,輪子不轉(zhuǎn)。(從7月15日-20日上午,4.5天的時(shí)間共發(fā)現(xiàn)179個(gè)不良品,平均天40個(gè))來料輪面不平,導(dǎo)致質(zhì)量問題(100個(gè)大輪中有2-4個(gè)是不合格的,不合格品的比率為2-4%)把在部裝和總裝中檢查到不轉(zhuǎn)的輪子進(jìn)行更換。要在部裝檢查好,再上總裝(有的在部裝檢查時(shí)能轉(zhuǎn)半圈,到了總裝就出問題,所以部裝必須一個(gè)一個(gè)仔細(xì)檢查好,再上總裝);把不合格品收集好給到品管,要求供應(yīng)冏改善,品管員作重點(diǎn)跟進(jìn)。-7月27日,員工反映不李少文成浩然良品減少很多,做了12條
8、鏈(用了1080個(gè)輪子),只有2個(gè)不合格,不合格比率為2%。157月15日排鉆車間裝配員工發(fā)現(xiàn):定位氣缸漏氣供應(yīng)商沒按工藝要求進(jìn)行加工,出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象已將不合格品全部退給供應(yīng)商要求供應(yīng)商給做好工藝改良,檢驗(yàn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后zl能送貨秦振偉167月16日莫斯科客戶反映:鋸裝置與機(jī)座之間有空隙(滑塊II與支承塊之間)經(jīng)技術(shù)部、品質(zhì)部現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)此問題-繼續(xù)加強(qiáng)檢查跟進(jìn),如發(fā)現(xiàn)支承塊II偏窄的,要立繼續(xù)加強(qiáng)檢查跟進(jìn),如發(fā)現(xiàn)支承塊II偏窄的,要立即上報(bào)并更溫玉寬秦振偉滑塊n與支承塊n之間沒出現(xiàn)相片上的空隙。經(jīng)品管部和現(xiàn)場員工反映,有以下兩種可能性:第一、支承塊偏窄;第二、螺絲松動(dòng),導(dǎo)致偏位。即上報(bào)并更換;
9、裝配員工要注意擰緊螺絲,品管員作好檢查。換;裝配員工要注意擰緊螺絲,品管員作好檢查。序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注177月裝配人員和品管匯有T8分圖技術(shù)部已經(jīng)更改的圖紙已下肖20總了份紙問題,有確定更改好發(fā)設(shè)計(jì)更改通志日«MJK11333C組裝存在問題報(bào)告-里面18個(gè)問題點(diǎn)中有14個(gè)跟“孔”有關(guān),7個(gè)孔沒打,7個(gè)沒打到位一部分是加沒安圖做。機(jī)紙15個(gè)問題:其中5處更改圖紙,5處確認(rèn)圖紙是對(duì)的,機(jī)加沒按要求做好。知書,機(jī)加、數(shù)控要嚴(yán)格按圖紙作業(yè)。群月20日排鉆:滑塊M6孔圖紙要求攻牙20mm深,實(shí)際沒達(dá)到要求,約15mm。造成部件安裝不了。 員工沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)更換
10、有問的絲錐,致批量題; 品管員有和題導(dǎo)問抽裝配員工自己返工了100件,其余的400件退沙田返工。員工在加工過程中,要把零件按順序進(jìn)行擺放,按比率進(jìn)行自檢(每加工30件自檢一件),防止批量問高翔謝澤球718檢比率偏低,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題題的發(fā)生; 新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自作主張 品管員要對(duì)員工加工零件每2小時(shí)抽檢一次; 品管員增加成品抽檢比率,200件以上的按5%進(jìn)行抽檢。200件以內(nèi)最少"10件197月287月28日加工中心品檢員發(fā)現(xiàn):四排多軸鉆電機(jī)后拖板,圖紙要求是加工成圓這批零件新員工加的,師傅好機(jī)后讓弟做,首和第一板問題,后是工調(diào)徒件沒面師傅進(jìn)行調(diào)機(jī),
11、更換裝夾,對(duì)出現(xiàn)員工在加工過程中要按比率進(jìn)行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自作主張。廖建謝澤日形,實(shí)際沒達(dá)到要求,出現(xiàn)橢圓現(xiàn)象。(MZ7421B)的兩板質(zhì)不穩(wěn)定出橢圓問題。分析是裝(銅片)位問題,量現(xiàn)夾時(shí)的不良品進(jìn)行返工 師傅要跟進(jìn)好徒弟的工作,一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟處理。 品管員對(duì)新員忠球間長了,出現(xiàn)磨損(不壓緊零件會(huì)移動(dòng),壓緊了出現(xiàn)橢圓問題)工加工的零件加大巡檢、重點(diǎn)檢查,預(yù)防批量問題的發(fā)生和不良品自流。序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注207月28日7月26日推臺(tái)鋸裝配員工發(fā)現(xiàn):橫向尺擋板孔位,圖紙要求是對(duì)中打孔(6.5mm),實(shí)際沒達(dá)到
12、要求,孔位打偏、加寬。造成安裝困難。(MJ2631102C)新員工用工裝加工時(shí),操作不熟練,出現(xiàn)打滑、打偏的現(xiàn)象師傅沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)新員工裝配員工挑選了一些用,其余200件退回鉗工由師傅返工(新員工已離職)員工在加工過程中要按比率進(jìn)行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自作主張。師傅要跟進(jìn)好楊江宏221件加工零件出現(xiàn)問題,導(dǎo)致批量問題;品管員抽檢比率偏低,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。徒弟的工作,旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟處理。品管員對(duì)新員工加工的零件加大巡檢、重點(diǎn)檢查,預(yù)防批量問題的發(fā)生和不良品自流。217月29日7月29日裝配員工發(fā)現(xiàn):氣缸座連接法二,槽打偏,造成安裝困難。加工400件,
13、加工時(shí),沒注意零件具體情況(內(nèi)孔沒新員工對(duì)不合格的39件進(jìn)行返工(師傅重新調(diào)坐員工在加工過程中要按比率進(jìn)行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要高翔謝澤球39件出現(xiàn)問題(MZ7104-0220)桃,不均勻),定坐標(biāo)方法沒掌握好,導(dǎo)致質(zhì)量不穩(wěn)定;師傅沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)新員工加工零件出現(xiàn)的問題,導(dǎo)致質(zhì)量問題;標(biāo)),返工時(shí)沒出現(xiàn)以上情況。及時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自作主張。 師傅要跟進(jìn)好徒弟的工作,一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟處理。 品管員對(duì)新員工加工的零件加大巡檢、重點(diǎn)檢查,預(yù)防批量問題的發(fā)生和不良品自流。22To日7月30日發(fā)現(xiàn):六排多軸鉆底部氣缸座,圖紙要求四個(gè)孔分中打,實(shí)際沒按要求做,員工加工了八個(gè)孔,導(dǎo)致后工
14、序加工2-M10絲孔困難。(MZ7621B-0206)共68件 員工在加工過程中要按比率進(jìn)行自檢新員工發(fā)現(xiàn)問題,要及時(shí)向師傅和品檢員反饋,不能自作主張。師傅要跟進(jìn)好徒弟的工作,一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,要及時(shí)幫徒弟處理。品管員對(duì)新員工加工的零件加新員工未核實(shí)工單上的圖紙,沒按要求進(jìn)行加工;最大的問題是員工發(fā)現(xiàn)問題沒上報(bào),自作主張,善自處理,隱瞞問題品檢員輕信員工,師傅在處理返工問題-先將影響加工2-M10絲孔的孔位填好(攻牙,安裝上螺絲),再加工2-M10絲孔。未核實(shí)圖紙。大巡檢、重點(diǎn)檢查;不能輕信員工,要以已發(fā)的圖紙為準(zhǔn),如果員工說圖紙已改,要他拿出新的圖紙進(jìn)行核對(duì)。序日期異常問題點(diǎn)原因分析處理措施預(yù)防措施責(zé)任人跟蹤人備注237月31日推臺(tái)鋸調(diào)節(jié)板(MJ263-0102102)在裝配過程中出現(xiàn)開裂。調(diào)節(jié)板厚度為10MM,M8的螺絲孔直徑為8MM,在調(diào)溫玉寬謝澤球節(jié)過程中,板太薄,容易開裂。247月30日手把固定塊M10、M8兩絲孔方位顛倒。(MJ263-0725A)員工加工看錯(cuò)圖紙;品檢員檢驗(yàn)時(shí)大怠,只注意尺寸,沒關(guān)注兩孔的方位,此零件不能返工;經(jīng)技術(shù)部核實(shí),不影響性能,可以
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