![萬噸磷酸擴(kuò)能方案_第1頁](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/12/c068d6ac-341f-44f5-85a0-553d65b67999/c068d6ac-341f-44f5-85a0-553d65b679991.gif)
![萬噸磷酸擴(kuò)能方案_第2頁](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/12/c068d6ac-341f-44f5-85a0-553d65b67999/c068d6ac-341f-44f5-85a0-553d65b679992.gif)
![萬噸磷酸擴(kuò)能方案_第3頁](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/12/c068d6ac-341f-44f5-85a0-553d65b67999/c068d6ac-341f-44f5-85a0-553d65b679993.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、12萬噸/年磷酸擴(kuò)能整頓方案一、概況:廣西鹿寨化肥有限責(zé)任公司240Kt/a的磷酸二鉉工程是國家“八五”、“九五”重點建設(shè)項目,在2000年4月份裝置開始進(jìn)行投料試車,經(jīng)過4年時間的生產(chǎn)運(yùn)行,從2003年8月份開始,公司各裝置生產(chǎn)保持連續(xù)、穩(wěn)定,基本上達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力,企業(yè)逐步走上正軌。但整個公司的基建投資過大,產(chǎn)品單一,質(zhì)量不穩(wěn)定,在市場上的競爭力不足。為改善目前狀況,公司在2005年新建一套100Kt/aMAP裝置,并于2005年6月份投產(chǎn),同時也對磷酸裝置球磨機(jī),濃酸澄清工序等進(jìn)行了改造,通過近一年時間生產(chǎn)的運(yùn)行,現(xiàn)有磷酸裝置的生產(chǎn)能力很難同時滿足DAP裝置和MAP裝置正常生產(chǎn)。磷酸裝置
2、年設(shè)計120Kt/a,采用美國Raytheon公司的Badger二水濕法磷酸工藝,設(shè)計每年運(yùn)行300天,每天生產(chǎn)能力為400tP2O5。2004年底對球磨機(jī)進(jìn)行了改造,2005年六月底濃酸澄清槽投入使用后,磷酸產(chǎn)量和磷回收率有了較大提高,2005年磷酸產(chǎn)量為13.56萬噸,全年運(yùn)行306天計算,平均每天產(chǎn)量為443噸,其中在10月份產(chǎn)量最高達(dá)到1.3萬噸,平均每天產(chǎn)量為473噸,磷總回收率年平均達(dá)到92.6%,但隨著磷礦品位下降,磷礦中MgO、酸不溶物等雜質(zhì)含量上升,磷酸產(chǎn)量、磷回收率及磷酸裝置開車率受到影響,2006年15月份相比2005年下半年產(chǎn)量有了較大下降,各項消耗指標(biāo)呈上升趨勢,因此
3、,根據(jù)2005年編制的磷酸擴(kuò)能方案和近一年生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題,對磷酸裝置工藝、設(shè)備進(jìn)一步進(jìn)行整頓改造,以提高、并穩(wěn)定磷酸裝置生產(chǎn)能力至150Kt/a。二、磨礦工序1、原料系統(tǒng)磷酸裝置生產(chǎn)使用磷礦主要從云南、貴州兩省采購,用火車運(yùn)至廠內(nèi)人工卸車,經(jīng)裝卸橋轉(zhuǎn)運(yùn)至露天堆場貯存。磷礦堆場設(shè)計50mx140m,堆存能力34萬噸磷礦,貯存的能力30天左右,擴(kuò)至150Kt/a后消耗的磷礦將上升到1800t/d,貯存能力在23天左右,能滿足生產(chǎn)要求。但現(xiàn)在進(jìn)廠磷礦點多,磷酸生產(chǎn)時需配礦,目前堆場堆存面積難以同時滿足貯存和配礦的需要。在生產(chǎn)中采取對原料進(jìn)場分區(qū)定點堆放,由中化定期對分區(qū)堆放磷礦進(jìn)行分析,根據(jù)分
4、析結(jié)果進(jìn)行配礦生產(chǎn),但是進(jìn)場同一家供貨商的磷礦質(zhì)量存在波動,同時人工采用抓斗根據(jù)分區(qū)堆放的磷礦按一定比例配礦也不理想,因此,進(jìn)磨機(jī)的磷礦不能做到有效均礦,磷礦的質(zhì)量波動比較大,對生產(chǎn)帶來一定影響。原料磷礦的卸礦采用人工從火車卸下鐵軌旁卸料坑中,原設(shè)計采用兩臺裝卸橋進(jìn)行磷礦轉(zhuǎn)礦,并同時供應(yīng)球磨工段生產(chǎn)所需要的磷礦,裝卸橋抓斗容積設(shè)計3m3,每抓5t,擴(kuò)能后兩臺裝卸橋的能力將難以同時滿足75.1t/h(干基)的磨礦及每天1815t轉(zhuǎn)礦、均礦要求,為了做好磷礦的均礦工作,建議上一套均礦系統(tǒng),具體方案下一階制定2、濕磨工段2.1、球磨機(jī)的磨礦能力球磨機(jī)經(jīng)2005年改造后實際運(yùn)行參數(shù)如附表1所示。根據(jù)物
5、料衡算,磷酸裝置產(chǎn)量為500t/d時要求磨礦量為75.1t/h(干基),實物礦83.4t/h(水分10%、P2O530%),球磨機(jī)的原設(shè)計磨礦量為75t/h,但礦漿細(xì)度要求低,過35目96%,200目50%。在球磨機(jī)改造后2005年平均磨礦65.5t/h(干基),實物礦為72.8t/h,2006年1-5月平均磨礦66.6t/h(干基),實物礦為74t/h,礦漿細(xì)度35目能達(dá)到98%以上,過100目86%,200目62%,從目前生產(chǎn)情況來看,要同時保證現(xiàn)有磨機(jī)在磨礦量及礦漿細(xì)度都要達(dá)到生產(chǎn)需要,并保持長周期穩(wěn)定生產(chǎn)是難以實現(xiàn)的。而礦漿細(xì)度偏低是導(dǎo)致反應(yīng)工段不溶磷偏高的一個因素,因此,現(xiàn)擬從老廠調(diào)
6、用一臺生產(chǎn)能力16t/h的球磨機(jī),通過增加相應(yīng)工藝、設(shè)備來補(bǔ)充原球磨機(jī)生產(chǎn)能力不足,這樣可以適當(dāng)降低原球磨機(jī)的負(fù)荷,從而保證從球磨機(jī)出來礦漿細(xì)度,同時也能滿足15萬t/a磷酸產(chǎn)量需要礦漿。表1球磨機(jī)能力(122-125A)總計h開車時間h開車率%粒度礦量t(實物礦)平均t/h影響原因200目%100目%2005.1744660.588.7761.0087.54468567.7過濾濾布跑偏嚴(yán)重,臨時停車多次.2672589.387.6960.2087.464177170.9過濾濾布跑偏嚴(yán)重,臨時停車多次.3744604.781.2761.0187.344361772.1濃縮噴頭堵,系統(tǒng)停車次數(shù)增
7、多.4720611.684.9461.6587.994356171.24日排反應(yīng)器24h,無低壓蒸汽51h.5744702.394.3964.4988.784329261.6稀酸清理36h,電儀5h。碎球.6720447.662.1762.3587.042945565.8外界無低壓蒸汽194h,大皮帶打滑。7744673.690.5757.0681.745162476.6稀酸清理18h,堵礦嚴(yán)重。8744613.682.4759.4383.264807278.3甩球70h,過濾機(jī)故障20h無電10.5h.9720556.177.2463.2988.094645483.5清理45.5h,稀酸槽滿
8、15h,限電17.5h1074461682.7961.8186.764862778.9系統(tǒng)清理67.1h,GA-1202電纜燒壞8h.1172049068.0562.4086.53589673.3清反應(yīng)器結(jié)垢36h.12744641.186.1764.5488.844749674.1系統(tǒng)清理32h,過濾機(jī)防磨帶斷11h.累計365天300天524550年均82.2161.6086.7872.82006.1744641.186.1764.5488.844749674.1稀酸清理32h,濃縮停車65.5h.2744512.368.8661.6084.613661771.5年度檢修120h,稀酸滿4
9、3h,濃縮停196h.3744650.787.4657.8780.825032877.3系統(tǒng)計劃26h,臨時16h,濃縮84h472063088.4762.8787.84721574.9甩球32h,系統(tǒng)28h,過濾托輾30h5744664.189.2663.3588.024803872.3系統(tǒng)清理42h,濃縮清理84h.平均84.0462.0586.0222969474.022.2、礦漿細(xì)度從球磨機(jī)出來的礦漿細(xì)度主要與原礦細(xì)度,球裝載量,球徑比及磨礦量有關(guān),2005年9月份平均每小時磨礦為83.4t/h(實物礦),礦漿細(xì)度仍然100目為88.09%,200目為63.29%,仍能滿足生產(chǎn)要求,因
10、此,只要保證球磨機(jī)內(nèi)鋼球的充填率和球徑比,做好定期甩球工作,然后在原料上進(jìn)場磷礦細(xì)度做好保證,礦漿細(xì)度能滿足要求。 3、主要設(shè)備和管線能力估算3.1、礦漿貯槽、貯存能力如表2所示,磷酸裝置原有礦漿貯槽有效容積約180m3,產(chǎn)量增加到150Kt/a后進(jìn)反應(yīng)器礦漿每小時約65m3/h,礦漿貯存僅2.8小時,在設(shè)備有故障時緩沖時間偏小,為提高球磨機(jī)的開車率及充分發(fā)揮其磨礦能力,根據(jù)現(xiàn)場情況,增加一個48000X8000礦漿貯槽,容積為350m3提供貯存約4.5小時,加上原有貯存能力共8小時,生產(chǎn)正常時保持貯槽高液位,在磨礦工序設(shè)備有故障時通過及時處理,可以減少稀酸系統(tǒng)停車。表2:貯存能力名稱規(guī)格尺寸
11、似容積(m3)貯存時間(h)備注礦漿貯槽46700X61001802.8新增礦漿貯槽48000X80003504.5 、設(shè)備布置如總布置圖所示: 、工藝流程從球磨機(jī)出來礦漿用泵PP-1101送到礦漿貯槽MF-1102,再通過礦漿泵PP-1102輸送礦漿進(jìn)反應(yīng)器,當(dāng)?shù)V漿貯槽滿時通過閥門切換礦漿進(jìn)新增礦漿貯槽MF-1103,再通過原礦漿泵輸送反應(yīng)器。3.2、礦漿泵。原礦漿泵輸送采用變頻控制,球磨工段總共4臺礦漿泵,礦漿泵PP-1101A/B的輸送能力要求不變,因此,不需增加。礦漿貯槽出口PP-1102A/B兩臺泵設(shè)計能力為62m3/h,從現(xiàn)場生產(chǎn)情況來看基本上能夠滿足擴(kuò)能后約65.5m3/h的礦漿
12、流量要求,同時也可以采用開兩臺礦漿泵來保證礦漿流量。三、反應(yīng)工序1、反應(yīng)器的停留時間磷酸裝置的核心設(shè)備為美國EKATO公司Badger等溫反應(yīng)器,規(guī)格尺寸為C9144X16370,容積800m3,有效容積560m3,填充率70%。原設(shè)計反應(yīng)停留時間4小時,過濾給料槽0.5小時,但在實際生產(chǎn)中由于反應(yīng)料漿含固量僅33%左右,不能達(dá)到原設(shè)計的3540%,如表2所示,現(xiàn)所停留時間僅3.5小時左右。磷酸產(chǎn)量增加到150Kt/a后反應(yīng)器每萬噸生產(chǎn)能力利用容積37m3,停留時間約3.2小時,縮短反應(yīng)時間對結(jié)晶不利,影響反應(yīng)器石膏的結(jié)晶及磷回收率,增加一個養(yǎng)晶槽48000X7000,容積為310帝約1.4小
13、時停留時間,讓總停留時間達(dá)到設(shè)計值4.5小時,來進(jìn)一步改善磷酸裝置生產(chǎn)工藝狀況。表2:料漿含固量(%)反應(yīng)停留時間(h)給料槽停留時間(h)養(yǎng)晶槽(h)總停留時間(h)每力噸P2O5容積120Kt/a354040.5/4.546.7135Kt/a31353.60.44/4.141.5150Kt/a31353.20.41.34.9372、養(yǎng)晶槽布置如附總圖所示2.1、工藝流程反應(yīng)料漿從反應(yīng)器溢流至新增養(yǎng)晶槽,料漿設(shè)計在養(yǎng)晶槽停留一個半小時,通過溢流至過濾機(jī)給料槽,通過過濾給料泵送至過濾機(jī)分離,增加一臺排料漿泵,槽需要排空時通過新增料漿泵排至給料槽中。再通過給料泵送到過濾機(jī)過濾。3、反應(yīng)器的熱量移
14、除3.1、熱量移除工作原理Badger等溫反應(yīng)器上部設(shè)計成一個氣液分離器,對于礦漿和硫酸的反應(yīng)熱及稀釋熱是通過水的真空閃蒸冷卻來移除,現(xiàn)反應(yīng)器水蒸發(fā)量約20t/h,表面蒸發(fā)強(qiáng)度315Kg/m2,產(chǎn)量增加到150Kt/a時,進(jìn)入反應(yīng)器的礦漿和硫酸增加,需要移走的反應(yīng)熱及硫酸的稀釋熱增加。反應(yīng)器的熱量移除主要是通過真空閃蒸冷卻蒸發(fā)水分帶走,水蒸汽通過進(jìn)入大氣冷凝器的冷卻水冷卻保持真空。當(dāng)環(huán)境溫度高時進(jìn)大氣冷凝器水溫也升高,需要適當(dāng)增加冷卻水量來維持真空。根據(jù)熱量平衡計算原每天產(chǎn)量410t/d需要蒸發(fā)的水為20t/h,增加到500t/d以上時,需要蒸發(fā)的水大約26t/h,如進(jìn)大氣冷凝器的冷卻水以30
15、C,出口65C計算,則冷卻水需要430460m3/h。現(xiàn)已對大氣冷凝器系統(tǒng)及相應(yīng)管線進(jìn)行了改進(jìn)。四、過濾工序1、磷石膏帶式過濾機(jī)能力挖潛反應(yīng)料漿用過濾機(jī)給料泵送到帶式過濾機(jī)過濾進(jìn)行固液分離,過濾機(jī)有效過濾面積105m2,從現(xiàn)在運(yùn)行情況來看,過濾還有較大富余能力,在貴州宏福公司400Kt/a磷酸裝置,其采用翻盤式過濾機(jī)的面積198m2,每萬噸生產(chǎn)能力的過慮面積4.95m2。磷酸擴(kuò)至150Kt/a后,每萬噸生產(chǎn)能力的過濾面積達(dá)到7m2,且?guī)竭^濾機(jī)的邊壁效應(yīng)要小一些,同等結(jié)晶、同樣過濾面積的生產(chǎn)強(qiáng)度要比翻盤過濾機(jī)大,因此,現(xiàn)有過濾機(jī)的過濾面積能夠滿足生產(chǎn)要求,同時也可以采取一些挖潛措施來提高過濾強(qiáng)
16、度。1.1、降低過濾機(jī)的轉(zhuǎn)速,提高濾餅的厚度。過濾機(jī)電機(jī)驅(qū)動采用的是變頻調(diào)速,可以通過調(diào)整皮帶轉(zhuǎn)速來控制濾餅的厚度,根據(jù)經(jīng)驗,石膏結(jié)晶好時濾餅的厚度可以到50mm,主要原因從機(jī)械上來說同樣的生產(chǎn)負(fù)荷,皮帶的轉(zhuǎn)速慢,設(shè)備使用壽命延長;從工藝來說結(jié)晶好時濾餅太薄容易形成穿濾,造成稀酸中的含固量增加,過濾洗滌的效果反而更差。1.2、在反應(yīng)料漿中添加絮凝劑,提高過濾強(qiáng)度。通過在過濾料漿管線中加入絮凝劑,具有分散電荷的長鏈分子組成的絮凝劑,可捕集并包裹帶有相反電荷的雜質(zhì),這些雜質(zhì)聚集成絮凝物后便不再堵塞濾餅的過濾通道,從而達(dá)到提高過濾的洗滌效率并降低稀酸中含固量的目的。在過濾工段加入絮凝劑的用量,一般為
17、1m3過濾料漿加入幾升這種稀溶液可大大提高過濾速率,有可能產(chǎn)生這種提高過濾速率作用是因為無定形二氧化硅受到包裹。同時通過在過濾系統(tǒng)中加入絮凝劑可減輕濾布堵塞,延長濾布使用壽命。1.3、把目前過濾機(jī)石膏濾餅的三次逆流洗滌改為二次逆流洗滌,這樣就可以節(jié)約一次洗滌過濾面積,以提高過濾的生產(chǎn)能力。通過停開PP-1304泵,開PP-1303泵,同時現(xiàn)有PP-1303泵出口管線為一開一備,可以同時利用兩條管線并適當(dāng)調(diào)整洗水分配箱保證洗水分布均勻。而且在滿足一定的前提下由于洗滌的濃度梯度加大,二次洗滌的效果比三次洗滌更好。1.4、延長過濾清理周期,在真空盒外加蒸汽夾套管保溫,減少由于溫差造成管道結(jié)垢,同時也
18、可減少現(xiàn)低壓蒸汽加入到稀酸中,造成稀酸濃度和過濾真空度的損失。2、過濾系統(tǒng)各種流體輸送設(shè)備(泵)能力的調(diào)整2.1、石膏漿泵及石膏漿輸送系統(tǒng)石膏漿原設(shè)計含固量V25%,用兩臺石膏漿泵串聯(lián)送到渣場庫區(qū)沉降、壓密、脫水,澄清水進(jìn)入回水池后用回水泵送回磷酸主裝置反應(yīng)大氣冷凝器、石膏漿槽化漿循環(huán)使用。目前生產(chǎn)中石膏渣漿的含固量控制在20%左右,如含固量提高會增加渣管出口壓力、介質(zhì)的粘度,鑒于渣管現(xiàn)有生產(chǎn)運(yùn)行情況,石膏渣漿的含固量應(yīng)控制在20%左右。根據(jù)計算,磷酸產(chǎn)量150Kt/a時,磷石膏量為103t/h(干基),以含固量20%計算時石膏漿為515t/h,約470m3/h,現(xiàn)有一組磷石膏漿泵的能力400
19、m3/h,難以滿足生產(chǎn)要求,生產(chǎn)操作時可以把石膏漿泵由原來的一開一備改為兩組同時開,以保證石膏漿的輸送。同時通過對過濾機(jī)磷石膏排料口進(jìn)行改造,磷石膏可以在進(jìn)行濕排的同時一部份進(jìn)行干排,以減少進(jìn)入石膏漿槽的磷石膏量,從而減輕石膏漿泵輸送量。石膏漿輸送的出口管徑為DN300,由于渣場子壩不斷加高,石膏漿泵出口管壓力增加到0.8Mpa,受開停車和溫度變化的影響,廠區(qū)段內(nèi)的輸渣管經(jīng)常暴管使磷石膏輸送無法進(jìn)行,更由于輸渣管深埋于平均深度為1.5m的地下,維修處理難度較大和需要時間較長,渣場回水也不回廠區(qū)生產(chǎn)裝置物質(zhì)循環(huán)使用,造成磷酸裝置、氟化鋁等裝置被迫減負(fù)荷生產(chǎn)甚至停車,同時生產(chǎn)污水沒辦法送到渣場,直
20、接進(jìn)入磷酸循環(huán)水系統(tǒng),污染了冷卻水,造成設(shè)備、管道結(jié)垢,產(chǎn)量增加到150Kt/a時,石膏漿流速達(dá)到1.85m/s才能滿足要求。生產(chǎn)能力增加后,開兩組石膏漿泵時,泵出管線壓力還要相應(yīng)增加,因此,需要對現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)渣管進(jìn)行改造。2.2、改造方案簡介: 、改造范圍,從磷石膏輸渣管出口(坐標(biāo)X8788.349,Y22837.60)到硫酸廠600#污水中和處理崗位后面的運(yùn)渣大門(坐標(biāo)X9193.585,Y22149.978)。全長850米大部份管道走向埋面500mm下根據(jù)現(xiàn)場的實際情況部份管道走向進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?,取消原設(shè)計的一些彎頭,減小管道阻力,管道材料采用DN300的鋼骨架塑料復(fù)合管,管段設(shè)置橡膠膨脹
21、節(jié),消除管道應(yīng)力可能對管道的產(chǎn)生的破壞。、改造方法,主要分四段進(jìn)行:1、從渣泵出口到二鉉界區(qū),設(shè)計上考慮避開磷石膏干排場地的影響。2、過兩鐵路涵洞,設(shè)計上考慮用管墩提高管道至涵洞天花板下,原管道八個彎頭利用鋼骨架塑料復(fù)合管繞性特點通過管道慢慢放坡,將其全部取消,改為直管。3、在硫酸廠原料堆場東頭至原料大棚東北角止,取消原管道五個彎頭,并在原料大棚東北角設(shè)一個管井,原料大棚到600#區(qū)間路口多,管道不便埋地,根據(jù)實際情況,該區(qū)管道漏很少,故不對其進(jìn)行改造,沒用原管道。4、輸渣管道在硫酸廠600#過完馬路后引出地面,一直到廠區(qū)運(yùn)渣大門值班室后面對進(jìn)和地下與原管道連接,根據(jù)情況,取消部份設(shè)計的彎頭。
22、 、改造總投資約80萬元。2.2、過濾給料泵從過濾給料槽出來的料漿用給料泵送到過濾機(jī)分配箱經(jīng)過濾機(jī)過濾,原設(shè)計料漿給料泵為一開一備,泵的流量190m3/h,產(chǎn)量增加后,料漿給料流量達(dá)到200m3/h,因泵設(shè)計時留有一定余量,所以現(xiàn)有料漿給料泵基本上可以滿足生產(chǎn)需要,但是考慮到磷酸擴(kuò)能至150Kt/a必須要保持穩(wěn)定生產(chǎn),且生產(chǎn)中料漿流量會有一定的波動,所以要求泵的能力也要有一定的余量,因此,具體根據(jù)今后生產(chǎn)中實際情況再確定是否增加一*臺備用泵。2.3、熱水泵裝置原有熱水泵的設(shè)計能力為450m3/h,現(xiàn)已增加一臺150m3/h熱水泵能夠滿足生產(chǎn)要求。2.4、稀酸產(chǎn)品酸泵裝置原設(shè)計產(chǎn)品酸泵能力為65
23、m3/h,一開一備2臺泵,產(chǎn)量增加后保括返回反應(yīng)器的淤渣,泵出口流量要求為83m3/h。因泵設(shè)計時留有一定余量,一臺泵能夠滿足要求,操作時可以同時開兩臺泵,具體根據(jù)今后生產(chǎn)中實際情況再確定是否增加一臺備用泵。2.5、返酸泵裝置原設(shè)計返酸泵能力為120m3/h,一開一備2臺,產(chǎn)量增加后泵出口流量為133m3/h,現(xiàn)已增加一臺170m3/h泵備用,操作時可以采用二開一備保證生產(chǎn)的運(yùn)行。2.6、真空泵PV-1205、1305根據(jù)物料衡算反應(yīng)器需要通過PV-1205排入大氣的CO2和空氣量為m3/h,設(shè)計為9400m3/h,因此,真空泵能滿足生產(chǎn)。2.7、其它設(shè)備如硫酸輸送泵、洗滌泵、洗滌加壓泵等及其
24、相關(guān)管線、輔助設(shè)施,根據(jù)物料衡算,能滿足擴(kuò)能后的要求,不須作改動。表3稀酸系統(tǒng)主要泵一覽表:名稱設(shè)計流量120Kt/a135Kt/a150Kt/a備注1右菖漿泵m3/h400340382.5490.302過濾給料泵m3/h190137154223.803熱水泵m3/h450275309343.754新增熱水泵m3/h1501501501505PP-1301m3/h655258.562.466返酸泵m3/h1208292.3126.067PV-1205m3/h92006570739182128PV-1305m3/h92009200920092009硫酸輸送泵m3/h52.5252832.51五、
25、濃縮工序1、濃酸產(chǎn)量由于采用料漿法生產(chǎn)MAP使用的是濃磷酸淤渣和稀磷酸,沒有影響到濃縮系統(tǒng)負(fù)荷,在四月份對PP-1402泵皮帶輪進(jìn)行改造后濃酸產(chǎn)量增加了約2m3/h,每小時產(chǎn)量可以達(dá)到20m3/h,濃酸產(chǎn)量能滿足生產(chǎn)要求。2、氟吸收系統(tǒng)磷酸裝置濃縮氟吸收系統(tǒng)長期以來運(yùn)行不理想,氟吸收塔噴頭、循環(huán)管、霧沫分離器液相收集管易堵塞,氟硅酸產(chǎn)量低,不能滿足氟化鋁裝置的正常需要。為了解決上述問題,主要從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。2.1、恢復(fù)原設(shè)計氟吸收塔噴頭,保證洗滌液分散噴淋,并適當(dāng)提高氟硅酸循環(huán)泵流量,以提高氟吸收效率。2.2、恢復(fù)循環(huán)槽連續(xù)補(bǔ)水、連續(xù)排酸的操作方式,現(xiàn)生產(chǎn)上采用間歇操作,氟硅酸濃度波動
26、大,由于四氟化硅的蒸汽壓隨著濃度增大而增加,濃度大時四氟化硅吸收不完全,在氟吸收霧沫分離器及后序管線上析出,堵塞管線和設(shè)備。2.3、增加氟硅酸旁路過濾系統(tǒng),在氟硅酸循環(huán)泵出口增加旁路管,少部份氟硅酸通過氟硅酸過濾機(jī)過濾,清液流入氟硅酸循環(huán)槽,過濾硅膠采用人工拉走,通過連續(xù)操作降低氟硅酸中硅膠含量,減少噴頭和管線堵塞。氟硅酸過濾具體方案與廠家聯(lián)系后再確定。2.4、四氟化硅的蒸汽壓隨著溫度的增高而增高,在溫度低的情況下,對四氟化硅的氣體吸收有利,另外從氟硅酸溶液(洗滌液)上方的氟含量可看出,當(dāng)溶液高于60C時的氟含量顯著增加,氟氣體較難吸收。因此,下一步視情況增加一臺換熱器,氟硅酸通過換熱器與循環(huán)
27、水系統(tǒng)來的冷卻水進(jìn)行換熱降溫至55C以下后,進(jìn)入氟吸收塔洗滌,通過適當(dāng)降低氟硅酸溫度,來提高氟吸收效率減少硅膠析出。2.5、礦中活性SQ少,逸出HF和SiF4,的摩爾比大于2:1時也可以減少堵塞,另控制濃酸P2O5濃度在48%以上,以提高酸中氟逸出,氟硅酸管線堵塞情況會大減輕。六、澄清貯存工序1、稀酸澄清、貯存根據(jù)有關(guān)稀酸澄清試驗,稀磷酸濃度低,淤渣沉降速度快,沉降1天后磷酸含固量變化很小,13天即可完成?,F(xiàn)從過濾來稀酸直接進(jìn)稀酸澄清槽,澄清僅12小時,澄清酸溢流到稀酸貯槽后送去濃縮系統(tǒng)生產(chǎn)或送到界區(qū)外,澄清時間短,稀酸中細(xì)小的結(jié)晶顆粒未長大,在濃縮生產(chǎn)中會繼續(xù)析出,并造成換熱器石墨管易堵塞,
28、縮短濃縮系統(tǒng)清理周期?,F(xiàn)擬增加一個陳化槽,含有部分懸浮固體物質(zhì)的過濾稀磷酸,先經(jīng)陳化槽陳化14小時后,使固體顆粒長大,從而加速稀磷酸固相物的沉降速度,然后進(jìn)入澄清槽澄清12小時,進(jìn)行白然的液固分離,上層清酸溢流到稀酸貯槽,送至濃縮系統(tǒng),下層淤酸返回反應(yīng)器或過濾給料槽。如表一所示2005年和2006年1-5月因稀酸漲庫原因造成稀酸系統(tǒng)停車的時間分別為271.5小時和81時。月份稀酸漲庫停車時間(h)原因2006.0516濃縮清理4035濃縮清理250二俊振動篩問題110濃縮清理合計812005.122.5濃縮清理1145濃縮泵進(jìn)口管漏,清理1018濃縮清理915濃縮清理818濃縮清理77濃縮清理
29、662動力1可題無低壓蒸汽,清理533濃縮清理27h,無蒸汽6h46濃縮清理347濃縮氟吸收噴頭堵清理次增多212濃縮清理16濃縮清理合計271.5新增陳化槽除了使稀酸細(xì)小結(jié)晶長大,以便在稀酸澄清槽中除掉淤渣外,在設(shè)計上考慮稀酸可以直接送去界區(qū)外供DA或者M(jìn)A性產(chǎn),作為稀酸貯槽來使用,提高稀酸系統(tǒng)開車率及裝置的存酸能力。表2澄清工序主要酸槽一覽表名稱容積(m3)貯存時間(h)備注1MF-1501100012陳化+澄清共26小時,貯存共30小時。2MF增陳化槽1140144MF-1504A/B95047X2=945MF-1508965456濃酸淤渣槽320642、濃酸澄
30、清、貯存2.1、濃酸貯存原設(shè)計有二個濃酸槽貯存,A槽用于貯存濃酸,B槽用于貯存濃酸淤渣,一個濃酸貯槽貯存時間為48小時,現(xiàn)正在建一個8米濃酸淤渣槽專門用貯存濃酸淤渣,兩個濃酸槽提供可以提供96小時貯存時間,能滿足生產(chǎn)需要。2.2、濃酸淤渣過濾隨著磷礦品位下降,磷酸中雜質(zhì)含量增加,從濃縮系統(tǒng)出來的新鮮濃磷酸含固量約8%左右,進(jìn)入濃酸貯槽貯存,隨著磷酸溫度降低會有一部份繼沉淀鹽析出,最終進(jìn)入貯存的濃磷酸含固量達(dá)到11%左右,而生產(chǎn)養(yǎng)分為64%的優(yōu)等品DAP,對濃磷酸的含固量要求小于5-6%。因此,新鮮濃酸需要進(jìn)行澄清處理。經(jīng)過澄清槽澄清的清酸含固量低用來生產(chǎn)DAP,而底部淤渣要帶走一部份濃酸,根據(jù)
31、2006年1-3月份統(tǒng)計,每1m3濃酸有0.150.2m3濃酸淤渣用于生產(chǎn)MAP。濃酸淤渣的利用率較低的主要原因是新鮮濃酸通過濃酸澄清槽澄清時底流淤渣的含固量僅控制在25%左右,淤渣帶走濃酸量大,現(xiàn)希望通過增加過濾設(shè)備把濃酸澄清槽的底流淤渣進(jìn)一步進(jìn)行分離,淤渣的含固量由現(xiàn)在25%提高50%以上,通過減少由淤渣帶走的濃酸,來提高濃酸的利用率。、濃酸液渣過濾改造方案簡介、工藝流程(附流程圖).磷酸澄清槽底部25%左右的淤渣用PP-1507泵輸送到專門用貯存濃酸淤渣的8米貯槽,或者直接送到濃酸離心式過濾機(jī),經(jīng)過濾后的澄清酸沿著螺旋的內(nèi)通道從固體出料對面一端的出口排出離心機(jī),用濃酸輸送泵送去濃酸MF-
32、1504A/B槽,料漿從另一端排出進(jìn)入磷酸化漿槽,在化漿槽中加入水或者稀酸攪拌后控制含固量約1520%,然后用泵送去MAP裝置酸槽。根據(jù)濃酸系統(tǒng)目前狀況,濃酸經(jīng)澄清后有6m3/h底流淤渣需要過濾,因此,過濾機(jī)選擇能力6-12m3/h,操作時可以根據(jù)淤渣量的大小采取間隔性開車,也可以為今后濃酸淤渣量增加留操作余地。、離心過濾機(jī)工作原理濃酸過濾機(jī)是一種借離心力進(jìn)行液固分離的設(shè)備,它適用于從液相中分離大量粒度范圍很寬的固體,因此,常用磷酸澄清過程,這種離心機(jī)在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)有一水平圓筒,其他部裝有一個轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)鼓稍有不同的螺旋輸送機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)時螺旋不斷將固體從轉(zhuǎn)鼓錐形出口推出,澄清酸沿著螺旋的內(nèi)通道從固體出料對面
33、一端的出口排出離心機(jī),這種離心機(jī)排出的料漿含固量可達(dá)5055%(質(zhì)量)。、主要設(shè)備布置及投資主要設(shè)備布置見附圖總投資約50萬元。七、安全環(huán)保磷酸裝置稀酸系統(tǒng)反應(yīng)器含F(xiàn)的水蒸汽和CO2通過霧沫分離器,再經(jīng)過大氣冷凝器,最后通過50m的煙囪排入大氣,根據(jù)現(xiàn)在煙囪氣體分析最多時僅0.24Kg/h遠(yuǎn)低國家規(guī)定的2.16Kg/h,因此稀酸產(chǎn)量增加后,煙囪含F(xiàn)量也不會超標(biāo)。磷酸裝置擴(kuò)能后增加的廢水、廢渣通過石膏漿泵輸送到渣場存放,廢水返回主裝置循環(huán)使用,沒有外排水。八、土建專業(yè)改造說明由于磷酸裝置界區(qū)范圍內(nèi)地質(zhì)條件較差,回填土深,大型設(shè)備基礎(chǔ)需采用人孔樁的基礎(chǔ)型式,造價相對較高。九、儀表專業(yè)改造說明磷酸裝
34、置原設(shè)中央控制室,采用集散系統(tǒng)(DCS),磷酸擴(kuò)能增加流量計、液位計等參數(shù)及動設(shè)備進(jìn)入DCS系統(tǒng)顯示、監(jiān)控。由于原DCS輸入卡件容量不夠用,必須對DCS硬件進(jìn)行擴(kuò)展,并根據(jù)工藝要求進(jìn)組態(tài)。十、電氣專業(yè)改造說明本項目增加的低壓設(shè)備的計算負(fù)荷為300KVA,磷酸兩臺主變每臺容量為2000KVA,目前負(fù)荷約為1000KVA,主變?nèi)萘靠梢詽M足擴(kuò)能后要求。增加的低壓設(shè)備需新增兩臺動力配電箱,安裝于原磷酸低壓配電室的預(yù)留位置。卜一、裝置投資估算及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算1:新增主要設(shè)備投資1.2新增礦漿貯槽投資估算表序號名稱規(guī)格材質(zhì)介質(zhì)數(shù)量重量單價估價(萬元)1礦漿貯槽8000X8000a=10、底板a=20、Q235A礦漿65Wt%、55C122.3t+平臺2.1t0.8萬/t19.522礦漿槽攪拌命37Kw鎰鋼礦漿65Wt%、55C125萬253液位計超聲波礦漿65Wt%、55C11.7萬1.74刀型閘閥DN200、0.4mPa礦漿65Wt%、55C12.5萬2.55截止閥DN1000.4mPa碳鋼礦漿65Wt%、55C20.350.76刀型閘閥DN2000.4mPa碳鋼礦漿65Wt%、55C10.5萬0.57直通隔膜閥DN50碳鋼襯膠礦漿65Wt%、55C20.050.1
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 買賣合同協(xié)議書模板
- 互助領(lǐng)域戰(zhàn)略合作合同框架
- 二手車團(tuán)購代理銷售合同
- 事業(yè)單位崗位聘任合同模板
- 個人房產(chǎn)抵押融資合同模板
- 個人向企業(yè)借款合同書(版)
- 中歐科技創(chuàng)新技術(shù)許可合同探討
- 一篇文章讀懂應(yīng)屆生就業(yè)合同細(xì)則
- 二手房銷售合同實施細(xì)則
- 個人與公司租車服務(wù)合同
- 新課標(biāo)體育與健康水平二教案合集
- 2025屆高考語文一輪復(fù)習(xí)知識清單:古代詩歌鑒賞
- 醫(yī)療器材申請物價流程
- 我的消防文員職業(yè)規(guī)劃
- 2025年公司品質(zhì)部部門工作計劃
- 2024年世界職業(yè)院校技能大賽高職組“市政管線(道)數(shù)字化施工組”賽項考試題庫
- 華為研發(fā)部門績效考核制度及方案
- CSC資助出國博士聯(lián)合培養(yǎng)研修計劃英文-research-plan
- 《環(huán)境管理學(xué)》教案
- 2025年蛇年年度營銷日歷營銷建議【2025營銷日歷】
- (一模)寧波市2024學(xué)年第一學(xué)期高考模擬考試 數(shù)學(xué)試卷(含答案)
評論
0/150
提交評論