2020年上半年技術(shù)監(jiān)督總結(jié)報(bào)告_第1頁
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文檔簡介

1、2020年上半年技術(shù)監(jiān)督總結(jié)報(bào)告批準(zhǔn):審核:編制:技術(shù)部2020年07月一、技術(shù)監(jiān)督基礎(chǔ)管理工作情況-1-二、各專業(yè)技術(shù)監(jiān)督開展情況-1-1、金屬監(jiān)督-1-2、絕緣監(jiān)督-3-3、化學(xué)監(jiān)督-4-4、熱工監(jiān)督-5-5、電測監(jiān)督-6-6、環(huán)保監(jiān)督-7-7、節(jié)能監(jiān)督-8-8、繼電保護(hù)監(jiān)督-11-9、電能質(zhì)量監(jiān)督-12-10、汽輪機(jī)及旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)監(jiān)督-14-11、勵(lì)磁監(jiān)督-17-三、下半年技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃-18-2020年上半年技術(shù)監(jiān)督總結(jié)報(bào)告2020年上半年,電廠技術(shù)監(jiān)督在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,公司各部門積極開展了各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督工作,更新重組了技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)小組成員,起草制定了技術(shù)監(jiān)督相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)

2、,制定了技術(shù)監(jiān)督整改計(jì)劃并逐步實(shí)施。以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)和安全生產(chǎn)檢查等工作為載體,開展了技術(shù)監(jiān)督普查,針對(duì)當(dāng)前存在的技術(shù)監(jiān)督方面的問題,提出了相應(yīng)的整改措施。同時(shí)在年度技改檢修項(xiàng)目中,穿插安排了多項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督相關(guān)的檢修改造項(xiàng)目。下面將今年上半年技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)如下:一、技術(shù)監(jiān)督基礎(chǔ)管理工作情況按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的要求,對(duì)照國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),我公司有針對(duì)性的加強(qiáng)了技術(shù)監(jiān)督的基礎(chǔ)管理工作,更新了以副總經(jīng)理為組長,副總工程師為副組長,生產(chǎn)相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)骨干為成員的技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確了專業(yè)分工,建立和完善了技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),制定了技術(shù)監(jiān)督管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)。為了提高技術(shù)監(jiān)督管理水

3、平,我公司還積極與試驗(yàn)研究院接洽,計(jì)劃簽署技術(shù)咨詢服務(wù)合同,以便利用試驗(yàn)研究院的專業(yè)隊(duì)伍力量為我們的技術(shù)監(jiān)督工作提供技術(shù)指導(dǎo)和支持。二、各專業(yè)技術(shù)監(jiān)督開展情況1、金屬監(jiān)督2020年,電廠金屬監(jiān)督認(rèn)真領(lǐng)會(huì)傳達(dá)上級(jí)相關(guān)文件要求,積極排布電廠金屬監(jiān)督技術(shù)工作,對(duì)壓力容器、壓力管道、鍋爐本體等重點(diǎn)部位開展監(jiān)督檢查效驗(yàn)工作,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,上半年金屬監(jiān)督工作總結(jié)如下:(1)上半年主要技術(shù)工作開展情況:1. 金屬監(jiān)督基本工作:自公司金屬試驗(yàn)室成立以來,金屬實(shí)驗(yàn)室的管理空白,為了規(guī)范試驗(yàn)室的各項(xiàng)管理流程,對(duì)金屬實(shí)驗(yàn)室器材進(jìn)行了整理,并建立健全試驗(yàn)室的各項(xiàng)技術(shù)臺(tái)賬,對(duì)設(shè)備進(jìn)行規(guī)范整理,對(duì)設(shè)備損壞或需

4、校檢設(shè)備,進(jìn)行維護(hù)和自檢驗(yàn),保證檢測數(shù)據(jù)真實(shí)、有效、可控。2. 加強(qiáng)試驗(yàn)室的管理工作為了加強(qiáng)金屬試驗(yàn)室的隊(duì)伍建設(shè),提高各部門對(duì)金屬監(jiān)督思想上的重視,通過現(xiàn)場的工作,將理論與實(shí)踐相結(jié)合,不斷提高人員的思想和技能水平。制定金屬監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)及金屬試驗(yàn)室管理辦法,規(guī)范金屬監(jiān)督工作,大小修期間對(duì)更換部件進(jìn)行金屬監(jiān)督管理和把關(guān),加強(qiáng)全過程監(jiān)督,嚴(yán)把焊接過程管控,確保焊接質(zhì)量。3. 2)主要完成的工作1. #1、#2鍋爐頂棚煤泥口頂棚管道焊接,共計(jì)128道焊口,焊接前對(duì)焊工資質(zhì)進(jìn)行報(bào)審查驗(yàn),作業(yè)前進(jìn)行焊接前考試練習(xí),考試合格后方可進(jìn)行焊接作業(yè),經(jīng)射線檢測96道焊口全部合格。2. #1機(jī)左側(cè)主汽閥卡死,易造成

5、機(jī)組安全隱患,對(duì)經(jīng)更換的閥芯進(jìn)行光譜分析及滲透檢測,未發(fā)現(xiàn)存在記錄性缺陷。3. 對(duì)#2機(jī)臨修中主汽調(diào)閥螺栓、螺母的進(jìn)行硬度檢驗(yàn)。4. 檢修期間,#1鍋爐中心筒焊接過程中焊縫沿熔合線開裂,造成焊接質(zhì)量無法保證,中心筒材質(zhì)為SS310焊條為R407,經(jīng)光譜分析,發(fā)現(xiàn)焊條材質(zhì)不符合質(zhì)量證明書,Cr、Ni元素含量未達(dá)標(biāo),不符合R407焊條的性能指標(biāo),是造成焊縫開裂的主要原因,后經(jīng)與物資溝通,對(duì)不符合性能的焊條退貨及更換,并對(duì)更換的焊材重新進(jìn)行光譜分析,保證了焊接質(zhì)量。5. 流化床鍋爐水冷壁管磨損速率較大,針對(duì)#1、#2鍋爐檢修和停備消缺期間對(duì)爐膛內(nèi)“四管”進(jìn)行全面測厚檢測,對(duì)安裝焊縫及管壁減薄進(jìn)行補(bǔ)焊

6、處理,管壁超標(biāo)減薄,進(jìn)行割管更換。共計(jì)#1鍋爐前墻水冷壁換管4根,#2鍋爐前側(cè)水冷壁換管1根,后墻水冷壁換管2根,中溫過熱器換管2根。(對(duì)于合金部件受熱面管,焊接前進(jìn)行材質(zhì)光譜檢驗(yàn),焊后復(fù)檢)并進(jìn)行射線檢驗(yàn)合格,有效避免因材質(zhì)錯(cuò)用造成的受熱面管泄漏。(3)主要設(shè)備事故、故障情況及統(tǒng)計(jì)、分析預(yù)處理1.2020年5月3日,#2鍋爐旋風(fēng)分離器左側(cè)墻受熱面管向火側(cè)發(fā)生泄漏,經(jīng)停機(jī)割管現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致泄漏原因?yàn)楹附硬涣迹斐墒軣崦婺覆膿p傷泄漏。共計(jì)更換2根分離器管,經(jīng)射線檢驗(yàn)并合格。2.2020年6月1日,#1鍋爐吊屏中溫過熱器(左六屏)與前墻水冷壁穿墻處發(fā)生泄漏,經(jīng)停機(jī)割管現(xiàn)場勘查,中過12根受熱面

7、管泄漏,1根吹損減薄,前墻水冷壁2根受熱面管共計(jì)9處泄漏點(diǎn)。經(jīng)過與大唐電科院,西安熱工院專家的溝通,泄漏原因?yàn)轹捚c水冷壁焊接,由于焊接工藝不良,造成受熱面母材損傷,在交變負(fù)荷的作用,造成受熱面的泄漏。共計(jì)更換17根受熱面管,并對(duì)焊接完后的受熱面管進(jìn)行射線檢測并合格。3.2020年6月9日。#1鍋爐水壓試驗(yàn),吊屏中溫過熱器(左五屏)距穿墻約60cm處,打開澆注料勘查發(fā)現(xiàn)從上往下數(shù)第二根、第三根受熱面管與密封塞塊焊接處開裂,經(jīng)過檢查為自機(jī)組投運(yùn)來,未檢查支吊架銷子拆除,受熱面管無法膨脹,受熱面管與密封焊接處應(yīng)力集中,再交變負(fù)荷及啟停過程中,拉裂受熱面管,造成漏點(diǎn)。因此應(yīng)在臨檢修過程中,加強(qiáng)受熱面

8、管焊接過程中的監(jiān)督,保證焊接質(zhì)量,不因焊接工藝等原因造成機(jī)組的不安全事件。2、絕緣監(jiān)督我公司根據(jù)火力發(fā)電廠絕緣監(jiān)督相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),參照DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程、DL1051-2007電力技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則、DL1054-2007高壓電氣設(shè)備絕緣技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求等標(biāo)準(zhǔn),對(duì)公司進(jìn)行了絕緣專業(yè)技術(shù)監(jiān)督現(xiàn)場動(dòng)態(tài)檢查工作。(1)存在問題及整改建議1. 發(fā)電機(jī)、主變、啟備變、廠高變、GIS等主要一次設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)。已對(duì)#1機(jī)組主變,廠高變,發(fā)電機(jī)做了預(yù)防性試驗(yàn),剩余設(shè)備待停電后做預(yù)防性試驗(yàn)。2. 主設(shè)備油試驗(yàn)DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程缺少

9、水溶性酸PH值、酸值mgKOH/g界面張力、介損。該項(xiàng)工作已完成。3. 鹽密、灰密試驗(yàn)。該項(xiàng)工作進(jìn)行中。4. 定子繞組絕緣老化鑒定試驗(yàn)。該項(xiàng)工作計(jì)劃大修進(jìn)行。5. #1主變西北角滲油。該項(xiàng)工作計(jì)劃大修進(jìn)行。6. 電纜溝道積水。該項(xiàng)工作在雨季來臨之前抽水,雨季過程中持續(xù)跟蹤檢查。7. GISSF6密度繼電器校驗(yàn)。該項(xiàng)工作已完成校驗(yàn)。8. 絕緣技術(shù)資料檔案不齊全。資料已完善。9. 2)已進(jìn)行的工作1.110KV線路、330KV線路每月巡檢一次,并對(duì)桿塔塔基有缺陷的地方進(jìn)行處理。2.2020年05月請(qǐng)專業(yè)單位對(duì)全廠防雷接地進(jìn)行測量,測量結(jié)果合格。3.電纜溝道在雨季來臨前清理積水,雨季加強(qiáng)監(jiān)視。4.#

10、1機(jī)組發(fā)電機(jī)、主變、廠高變做預(yù)防性實(shí)驗(yàn)3、化學(xué)監(jiān)督2020年上半年嚴(yán)格執(zhí)行化學(xué)技術(shù)監(jiān)督管理制度,高標(biāo)注,嚴(yán)要求,細(xì)監(jiān)督,層層把關(guān),較好的完成了化學(xué)技術(shù)監(jiān)督的各項(xiàng)任務(wù),保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。(1)化學(xué)監(jiān)督定期檢測、實(shí)驗(yàn)分析工作完成情況:2020年上半年,試驗(yàn)班每周對(duì)汽水品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督,主要監(jiān)督水質(zhì)的鐵、銅、硅、鈉,出具水汽報(bào)告28份,輔機(jī)冷卻水水質(zhì)每周化驗(yàn),出具報(bào)告28份,以及總磷化驗(yàn),及時(shí)向化學(xué)主管報(bào)告,監(jiān)督輔冷水水質(zhì)。油監(jiān)督方面:每月對(duì)兩臺(tái)機(jī)組的汽輪機(jī)油、抗燃油油質(zhì)進(jìn)化驗(yàn)。并在點(diǎn)爐前對(duì)點(diǎn)爐機(jī)組再進(jìn)行油質(zhì)的化驗(yàn)。汽輪機(jī)油出具報(bào)告9份,其中5月27日#2-4-機(jī)汽輪機(jī)油顆粒度不合格,通知檢修濾

11、油,6月1日重新進(jìn)行化驗(yàn),顆粒度合格。抗燃油出具報(bào)告7份,其中6月22日#1號(hào)機(jī)抗燃油顆粒度不合格,通知檢修濾油,6月28日重新進(jìn)行化驗(yàn),顆粒度合格。鍋爐輔機(jī)油化驗(yàn),出具報(bào)告11份,化驗(yàn)油樣不合格時(shí),及時(shí)通知檢修處理,保證機(jī)組安全運(yùn)行。每季度對(duì)全電廠6臺(tái)變壓器油進(jìn)行氣象色譜分析,監(jiān)督指標(biāo)100%合格。(2)化學(xué)技術(shù)監(jiān)督詳細(xì)分析:2020年4月#1機(jī)組C修,對(duì)#1機(jī)組C修化學(xué)監(jiān)督情況進(jìn)行總結(jié):1. 除氧器內(nèi)壁:呈磚紅色,無腐蝕損壞現(xiàn)象呈磚紅色,頂部呈金屬本色。底部:有少量積水,水色清,無沉積物。2. 精處理覆蓋過濾器:濾元表面顯磚紅色、濾元完好。3. 高壓加熱器:無腐蝕損壞現(xiàn)象。4、熱工監(jiān)督結(jié)合

12、公司電廠生產(chǎn)實(shí)際工作,參照DL/T774火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)檢修運(yùn)行維護(hù)規(guī)程、DL/T1012火力發(fā)電廠汽輪機(jī)監(jiān)視和保護(hù)系統(tǒng)驗(yàn)收測試規(guī)程、DL/T5004火力發(fā)電廠試驗(yàn)、修配設(shè)備及建筑面積配置導(dǎo)則、防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求、DL/T1056-2019發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則等標(biāo)準(zhǔn)的要求,2020年上半年熱工監(jiān)督主要開展了以下幾個(gè)工作:(1)已完成工作1 .#1,#2機(jī)組ETS升級(jí)改造,解決了“高排壓比低”保護(hù)不能正常投入的問題。2 .#1機(jī)組DC陰級(jí)由和利時(shí)的MACS6.5.2升級(jí)為更穩(wěn)定的MACS6.53升級(jí)后對(duì)DC繇統(tǒng)各個(gè)站進(jìn)行DPU電源、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行冗余切換試驗(yàn)

13、。3 .#1機(jī)組增加2個(gè)高排壓力變送器,參與邏輯運(yùn)算。4 .#1機(jī)組C修,壓力開關(guān),壓力變送器拆除校驗(yàn)5 .維護(hù)空調(diào)機(jī)組,確保電子間濕度應(yīng)在45%-70迄間、溫度應(yīng)在15c-5-28之間6. 熱工實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具送檢。(該項(xiàng)工作已聯(lián)系檢驗(yàn)單位)7. 完成#2機(jī)組深度調(diào)峰(120MW90MW優(yōu)驗(yàn),AGC一次調(diào)頻投入正常,動(dòng)作基本能達(dá)到要求。8. 化學(xué)在線儀表的維護(hù),標(biāo)定,確保儀表準(zhǔn)確可靠9. 參照DL/T774火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)檢修運(yùn)行維護(hù)規(guī)程,機(jī)組每次停機(jī)臨修、C修,對(duì)機(jī)組保護(hù)進(jìn)行試驗(yàn)10. 建立健全熱工實(shí)驗(yàn)室計(jì)量器具臺(tái)帳、計(jì)量檢定規(guī)程、規(guī)范。(正在進(jìn)行)(2)仍存在的問題:1.201

14、9年11月份技術(shù)監(jiān)督提出:2.4.2.3機(jī)組DCS系統(tǒng)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明于2017年9月27日頒發(fā),依據(jù)信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法(2007版)第十四條的規(guī)定,第三級(jí)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次等級(jí)測評(píng)。機(jī)組DCS系統(tǒng)屬于第三級(jí)信息系統(tǒng),其信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明已超過規(guī)定期限,建議擇機(jī)選擇有資質(zhì)的測評(píng)機(jī)構(gòu),對(duì)DCS系統(tǒng)安全等級(jí)狀況開展等級(jí)測評(píng)。2.2019年6月19日西北電網(wǎng)直流閉鎖實(shí)戰(zhàn)演練和8月29日吉泉直流閉鎖,證實(shí)我廠機(jī)組一次調(diào)頻響應(yīng)能力較差,應(yīng)提高機(jī)組一次調(diào)頻能力,特別是適應(yīng)大頻差擾動(dòng)的調(diào)節(jié)能力,需要專業(yè)人員對(duì)一次調(diào)頻邏輯進(jìn)行優(yōu)化。5、電測監(jiān)督2020年上半年我廠認(rèn)真開展

15、計(jì)量管理工作,確保了計(jì)量裝置準(zhǔn)確性,保證了量值傳遞的可靠性,完成了上半年的電測計(jì)量監(jiān)督工作。2020年上半年電測工作總結(jié)如下:(1)電測監(jiān)督管理1. 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和各類儀表、儀器檢定規(guī)程,逐步完善各類基礎(chǔ)資料,對(duì)現(xiàn)場各類電測設(shè)備備品、備件實(shí)行定置歸放和管理。2. 完善了的表記設(shè)備臺(tái)賬建立工作。3. 規(guī)范了電氣儀表校驗(yàn)規(guī)范并及時(shí)更新受控文件。4. 現(xiàn)場電氣儀表及其回路認(rèn)真維護(hù),及時(shí)消缺,保證安全的情況下,定期清掃儀表接線二次回路。5. 認(rèn)真搞好安全文明生產(chǎn),在工作中加強(qiáng)電測人員安全意識(shí)教育和安全知識(shí)的學(xué)習(xí)。6. 3)電測工作標(biāo)準(zhǔn)檢定按照我公司2020年計(jì)量器具送檢計(jì)劃,因疫情原因電測檢定

16、儀器檢定周期超期10天,于2020年3月28日將三相儀表校驗(yàn)儀、電子絕緣搖表、直流高壓發(fā)生送檢至陜西省計(jì)量院,2020年4月21日將回至單位,并對(duì)校準(zhǔn)證書進(jìn)行確認(rèn)設(shè)備精度良好,4月23日恢復(fù)工作。直流高壓發(fā)生控制器,直流高壓發(fā)生品:數(shù)字式兆歐表三相交直流指示儀表校驗(yàn)裝置。7. 3)電測設(shè)備的定期維護(hù)和檢修工作1 .#1、#2機(jī)發(fā)變組變送器更換為抗干擾能力強(qiáng)BPT9301骸功能快速變送裝置變送器后采樣準(zhǔn)確,輸出正常,未出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象。2 .新?lián)QeRTU電能量處理遠(yuǎn)程終端后臺(tái)第一季度會(huì)出現(xiàn)花屏死機(jī)情況,第二季度運(yùn)行良好。3 .上半年檢定主要儀表56只。校前合格率為100%,校后合格率為100%。4

17、.認(rèn)真進(jìn)行全廠機(jī)組電測設(shè)備的定期維護(hù)和缺陷處理工作。6、環(huán)保監(jiān)督針對(duì)2019年陜西中試電力科技有限公司開展環(huán)保技術(shù)監(jiān)督動(dòng)態(tài)檢查中對(duì)存在的問題提出整改建議,我公司認(rèn)真領(lǐng)會(huì)傳達(dá)上級(jí)相關(guān)文件要求,積極組織安排整改。上半年環(huán)保監(jiān)督工作總結(jié)如下:5 1)完善環(huán)保監(jiān)督組織體系,杜絕日常監(jiān)督工作存在盲點(diǎn)。6 2)根據(jù)現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件進(jìn)行識(shí)別和更新,修訂完善相關(guān)環(huán)保管理制度14余項(xiàng)。(3)積極向榆林市環(huán)保局、府谷縣環(huán)保上報(bào)CEMg匕對(duì)監(jiān)測報(bào)告、自行監(jiān)測方案進(jìn)報(bào)告。并采取自行監(jiān)測與委托監(jiān)測方式,對(duì)廠區(qū)工業(yè)廢水、生活污水、噪聲等日常監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測,滿足相關(guān)環(huán)保要求。(4)按照相關(guān)規(guī)程,定期校驗(yàn)嚴(yán)

18、格對(duì)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室測硫儀、天平、紫外分光光度計(jì)、PH儀,工業(yè)廢水系統(tǒng)濁度計(jì)、流量計(jì)等在線儀表進(jìn)行校驗(yàn),并張貼標(biāo)簽。(5)加強(qiáng)對(duì)CEM系統(tǒng)的監(jiān)督管理,對(duì)CEMSR統(tǒng)運(yùn)行管理委托第三方運(yùn)營進(jìn)行日常巡檢監(jiān)督維護(hù),確保CEM零點(diǎn)/量程漂移與校準(zhǔn)記錄表氧氣分析儀校準(zhǔn)-量程漂移校準(zhǔn)無誤。(6)危險(xiǎn)廢物管理按照部門分工做好產(chǎn)生、收集、存放的管控和臺(tái)賬記錄,環(huán)保監(jiān)督部門按照危險(xiǎn)廢物相關(guān)管理規(guī)定做好轉(zhuǎn)移處置。7、節(jié)能監(jiān)督上半年受疫情影響,大工業(yè)用電量降低,另一方面國網(wǎng)公司線路春檢期間對(duì)我廠負(fù)荷受影響,再有就是新能源新增裝機(jī)容量和國家政策傾斜,嚴(yán)禁棄風(fēng)棄光。在嚴(yán)峻的形勢下,我廠積極采取措施,力爭扭虧為盈,現(xiàn)將上半年節(jié)

19、能監(jiān)督總結(jié)如下:(1)節(jié)能指標(biāo)分析1. 供電煤耗上半年供電煤耗控制指標(biāo)345克/千瓦時(shí),較控制指標(biāo)上升0.19克/千瓦時(shí),同比降低0.92克/千瓦時(shí)。主要原因一是發(fā)電量少,機(jī)組單機(jī)負(fù)荷率71.64%,整機(jī)效率不佳;二是隨著環(huán)境溫度上升,供電廠用電逐月上升,致使供電煤耗逐月升高。三是空預(yù)器漏風(fēng)及閥門內(nèi)漏未能徹底消除,機(jī)組啟動(dòng)后閥門內(nèi)漏及空預(yù)器漏風(fēng)隨機(jī)組運(yùn)行時(shí)長逐步增大,造成能耗增加。四是6月份#2機(jī)組參與深度調(diào)峰。-8-2. 供電廠用電率上半年供電廠用電率控制指標(biāo)9.0%,實(shí)際完成9.11%,較控制指標(biāo)上升0.11%,同比上升0.03%。一是單機(jī)負(fù)荷率持續(xù)偏低,上半年雙機(jī)并列運(yùn)行僅18天,公輔系

20、統(tǒng)電耗分?jǐn)傁鄬?duì)較高,致使廠用電率居高不下;二是空預(yù)器漏風(fēng)未能徹底消除,爐側(cè)大型風(fēng)機(jī)電耗持續(xù)高位,上半年?duì)t側(cè)風(fēng)機(jī)電耗最低是5月份的4.18%,最高出現(xiàn)在1月份的5.93%。三是為適應(yīng)電力市場發(fā)展需求,貫徹落實(shí)電力輔助服務(wù)文件精神,進(jìn)行了#2機(jī)組150MW90W負(fù)荷段深度調(diào)峰,深度調(diào)峰后廠用電率大幅上升。四是劣質(zhì)煤摻燒比例逐月增大,燃料制備電耗增加。3. 發(fā)電水耗上半年發(fā)電水耗完成0.3312kg/kWh,較計(jì)劃指標(biāo)上升0.0072kg/kWh,同比上升0.018kg/kWh。主要原因:一是空冷島噴淋裝置沖洗、調(diào)試、投運(yùn)。二是鍋爐受熱面泄露三次。三是地下管網(wǎng)管道泄漏日益嚴(yán)重。四是廠前區(qū)熱水換熱器泄

21、露嚴(yán)重,輸水無法回收。4. 啟動(dòng)油耗:6月#2機(jī)組啟動(dòng)一次,耗油24.6噸,較控制指標(biāo)低3.4噸。上半年機(jī)組啟動(dòng)3次,共計(jì)啟動(dòng)耗油73.62噸;平均啟動(dòng)耗油24.54噸/次,較控制指標(biāo)低3.46噸/次,同比下降1.525噸/次。主要原因一是機(jī)組啟動(dòng)時(shí)提前改變煤質(zhì),適當(dāng)提高入爐煤熱值,縮短啟動(dòng)用油時(shí)間;二是得到機(jī)組啟動(dòng)消息,及時(shí)投入爐底加熱,有效降低機(jī)組啟動(dòng)油耗;三是持續(xù)采取低床壓微流化技術(shù),降低熱量損失,減少燃油消耗;四是啟動(dòng)前做煤種燒失試驗(yàn),縮短投油時(shí)間;五是合理安排啟動(dòng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。5. 環(huán)保投料耗量分析上半年石灰石單耗同比下降3.96克/千瓦時(shí),主要原因一是煤矸石摻配量同比增加58097.3

22、5噸。二是入爐煤硫份同比降低0.33%。上半年電石渣單耗同比上升0.93克/千瓦時(shí)。主要原因一是SO排放濃度較同期降低2.08mg/m3。二是劣質(zhì)煤摻燒比例較同比增大12.3%,致使未反應(yīng)完全的環(huán)保原料隨灰渣的排放量增加。三是空預(yù)器漏風(fēng)率平均值同比增大6. 49%,致使?fàn)t后氧量折算增加,電石渣耗量增大。四是煤泥摻燒量同比增加,鍋爐斷煤頻繁導(dǎo)致原煙氣污染物排放波動(dòng)較大,造成爐后電石渣投入量增加。上半年尿素單耗同比上升0.4克/千瓦時(shí)。主要原因一是空預(yù)器漏風(fēng)率平均值較同期增大7.49%,爐后氧量上升明顯,尿素耗量較大。二是劣質(zhì)煤燒量較同期增加12.3%,煤泥摻燒量較同期增加,鍋爐受斷煤、煤質(zhì)變化影

23、響導(dǎo)致原煙氣污染物排放波動(dòng)較大,造成尿素耗量增加。三是#2爐分離器泄露兩次,造成尿素耗量增加。四是尿素噴槍霧化效果差。上半年液氧單耗同比上升0.06克/千瓦時(shí)。主要原因一是空預(yù)器漏風(fēng)率平均值較同期增大7.49%,爐后氧量上升明顯,液氧耗量較大。二是劣質(zhì)煤燒量較同期增加12.3%,煤泥摻燒量較同期增加,鍋爐受斷煤、煤質(zhì)變化影響導(dǎo)致原煙氣污染物排放波動(dòng)較大,造成液氧耗量增加。(2)節(jié)能監(jiān)督成效及不足分析:上半年逐步加大劣質(zhì)煤摻燒力度,摻燒比例從一月的10.87%逐月上升,最高時(shí)達(dá)到65.43%。共摻燒劣質(zhì)燃料27.09萬噸,摻燒比例38.59%,特別是第二季度劣質(zhì)煤摻燒17.08萬噸,比例高達(dá)到5

24、4.57%,降本增效成效顯著。存在不足、主要問題及采取措施:一是機(jī)組利用小時(shí)數(shù)低、發(fā)電量少、供電廠用電率偏高。采取措施:實(shí)時(shí)關(guān)注周邊電廠負(fù)荷及線路送出情況,積極通過調(diào)度臺(tái)與省調(diào)協(xié)調(diào)溝通,并及時(shí)通知駐西安人員,爭取提升機(jī)組負(fù)荷率,增加發(fā)電量,提高機(jī)組效率,降低能耗;做好燃燒調(diào)整和設(shè)備維護(hù),保證機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)及時(shí),跟蹤正常;精調(diào)細(xì)調(diào),合理控制機(jī)組參數(shù)額定工況運(yùn)行,保證機(jī)組效率;做好節(jié)能分析,持續(xù)優(yōu)化各專業(yè)輔機(jī)運(yùn)行方式,降低輔機(jī)能耗;做好預(yù)判,加負(fù)荷前提前調(diào)整配煤,并提高主汽壓力,保證機(jī)組參數(shù)滿足機(jī)組加負(fù)荷需求,根據(jù)負(fù)荷及新能源情況,做好低負(fù)荷時(shí)段深度調(diào)峰的準(zhǔn)備工作,確保各參數(shù)及環(huán)保排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。二是

25、空預(yù)器漏風(fēng)嚴(yán)重,致使高負(fù)荷時(shí)風(fēng)機(jī)出力不足,設(shè)備維護(hù)不到位,機(jī)組非停及6KV輔機(jī)設(shè)備跳閘現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。采取措施:加強(qiáng)檢修設(shè)備管理,提高檢修質(zhì)量,盡快利用停爐機(jī)會(huì)對(duì)漏風(fēng)管束進(jìn)行更換,對(duì)內(nèi)漏閥門進(jìn)行研磨;及時(shí)采購備品備件,對(duì)跳閘設(shè)備舉一反三將同類型隱患徹底消除。夏季環(huán)境溫度升高,及時(shí)調(diào)整配煤,投入空冷噴淋系統(tǒng),對(duì)各配電室及變頻器室、變壓器重點(diǎn)檢查空調(diào)及冷卻風(fēng)扇。三、節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理不夠系統(tǒng)性、專業(yè)性和統(tǒng)一性,對(duì)節(jié)能監(jiān)督及指標(biāo)管理不夠深入、細(xì)致;節(jié)能技術(shù)監(jiān)督報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量較大,需完善參數(shù)統(tǒng)計(jì);大部分參數(shù)需人工填寫、統(tǒng)計(jì)等,工作效率較低;采取措施:一是成立技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)管理三級(jí)網(wǎng)絡(luò),對(duì)技術(shù)監(jiān)督各相關(guān)工作進(jìn)

26、行了部署安排。二是盡快完善“MIS系統(tǒng)”,將節(jié)能監(jiān)督相關(guān)測點(diǎn)接入,實(shí)現(xiàn)參數(shù)智能化統(tǒng)計(jì)、計(jì)算,減少人工計(jì)算偏差,形成大數(shù)據(jù),提高工作效率,減少人工輸錄、計(jì)算數(shù)據(jù)偏差錯(cuò)誤等,便于進(jìn)行分析對(duì)比。8、繼電保護(hù)監(jiān)督根據(jù)陜電調(diào)201368號(hào)國網(wǎng)陜西省電力公司關(guān)于印發(fā)陜西電網(wǎng)主設(shè)備非電氣量保護(hù)、儀表及在線監(jiān)測裝置運(yùn)行管理規(guī)定的通知,我廠積極整改,認(rèn)真落實(shí),上半年繼保監(jiān)督工作總結(jié)如下:(1)完成了全廠#1#2主變、#1#2廠高變、#0啟備變、#3主變、非電量保護(hù)自檢工作除重瓦斯保護(hù)外其他非電量保護(hù)均投信號(hào),并已上報(bào)省調(diào)繼電保護(hù)處審核。我公司結(jié)合其他電廠對(duì)#1#2機(jī)組勵(lì)磁變非電量保護(hù)超溫跳閘進(jìn)行退出,投信號(hào)。(

27、2)根據(jù)迎峰度夏二次系統(tǒng)“排雷”專項(xiàng)檢查,要求重新整定發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)定值,今年上半年#1、#2發(fā)變組均已按照2019年4月陜西電科院新下發(fā)定值單更改此定值。(3)網(wǎng)控電氣繼電器室,330kV元郝線保護(hù)屏(1)正面壓板命名存在重-11-復(fù)問題,可能對(duì)運(yùn)維檢修工作造成誤導(dǎo),甚至引起壓板誤投退,需在線路停運(yùn)后進(jìn)行校驗(yàn),確認(rèn)保護(hù)壓板名稱。(4)網(wǎng)控電氣繼電器室,母聯(lián)保護(hù)屏直流端子8D暗口4DK®線有短連片連接,形成直流環(huán)網(wǎng),存在隱患,直流供電應(yīng)呈輻射狀,不應(yīng)形成環(huán)網(wǎng)供電,應(yīng)打開環(huán)網(wǎng),因變電站運(yùn)行無法整改,需在變電站檢修時(shí)整改。(5) 330KV升壓站I母、II母PT匯控柜內(nèi)空開為三相空開

28、,根據(jù)陜電調(diào)綜201745號(hào)文及GB/T50976-2014繼電保護(hù)及二次回路安裝及驗(yàn)收規(guī)范5.4條之規(guī)定,需要結(jié)合停電計(jì)劃,更換為分相空開。 1) 6)網(wǎng)控電氣繼電器室,母線保護(hù)2沒有聯(lián)跳功能,現(xiàn)已聯(lián)系南瑞廠家添加此功能,待母線停運(yùn)后整改。(7)網(wǎng)控電氣繼電器室,母線保護(hù)2電壓端子兩個(gè)N600短接,應(yīng)在確定都有接地后打開短接,為防止相電壓采樣波動(dòng),需待母線停運(yùn)后進(jìn)行整改。(8)網(wǎng)控電氣繼電器室,330kV元郝線保護(hù)屏(1)(2)的ABCE相啟失靈1、2均為投入,即為“1對(duì)2”,根據(jù)十八項(xiàng)反措15.2.2條之規(guī)定,兩套保護(hù)裝置的跳閘回路應(yīng)與斷路器的兩個(gè)跳閘線圈一一對(duì)應(yīng),建議結(jié)合停電計(jì)劃查清線路

29、保護(hù)(1)(2)的啟失靈壓板實(shí)際接線和功能,并對(duì)相應(yīng)壓板進(jìn)行投退操作,使“1對(duì)2”變?yōu)椤?對(duì)1”。 9) 9)#1、#2發(fā)變組保護(hù)操作箱和繼電器要求更換,已采購型號(hào)為NR0521大功率繼電器,待備品回來后逐項(xiàng)整改。 10) #0啟備變保護(hù),330KV線路保護(hù),330KV母線保護(hù),330KV母聯(lián)保護(hù),均未進(jìn)行首檢,待一次設(shè)備停運(yùn)時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)。9、電能質(zhì)量監(jiān)督為提高電能質(zhì)量,保證發(fā)電機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行,電能質(zhì)量監(jiān)督小組更新了小組成員,胡玉瑞為組長,下設(shè)組員:吳軍峰、李磊、王連鵬。電能質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,實(shí)行技術(shù)負(fù)責(zé)制,嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)程實(shí)施技術(shù)監(jiān)

30、督工作。電能質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督上半年主要工作如下:(1)電能質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主要工作有:上半年我廠330KV母線電壓合格率100%110KVKV母線電壓合格率100%6KV母線電壓合格率100%發(fā)電機(jī)額定功率因數(shù)值為0.85,滿足相關(guān)規(guī)范要求。正常運(yùn)行下維持機(jī)組頻率50HZ,電力系統(tǒng)正常頻率偏差允許值為±0.2HZ。檢測負(fù)序電流70A。上半年我廠AVO入率100%考核0分,補(bǔ)償1033.763分。一次調(diào)頻考核167.6204分,補(bǔ)償1061.889分,AG訪核189.9864分,補(bǔ)償2195.7546分。6月8日一6月11日完成#2機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)。期間AGC言號(hào)量程由130MW1320M惟改

31、為80MW320MWV與省調(diào)修改一致。AGCfc許投入條件中負(fù)荷大于145MW允許投入,修改為85MWAGC自動(dòng)切除條件中負(fù)荷小于140MW自動(dòng)切除,修改為80MW#2機(jī)組一次調(diào)頻自動(dòng)切除條件中負(fù)荷小于140M臨動(dòng)切除,修改為85MW。#1機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)已申報(bào),工期7月7日10日。(2)存在問題設(shè)備可靠性差。上半年#1機(jī)組6月1日因受熱面泄露停運(yùn)。#2爐1月17日分離器A水平煙道泄漏一次,5月5日分離器B水平煙道泄漏一次,6月11日廠高變繞組溫度高跳閘一次。#1、2爐運(yùn)行期間空預(yù)期漏風(fēng)嚴(yán)重平均漏風(fēng)率35%。運(yùn)行燃燒調(diào)整不及時(shí)。上半年我廠劣質(zhì)煤摻配比例38.59%,煤泥摻配24.66%,造成給

32、煤機(jī)斷煤頻繁;隨著環(huán)境溫度升高,機(jī)組背壓高,真空較低;空預(yù)期漏風(fēng)嚴(yán)重造成加負(fù)荷過程中主蒸汽壓力低,AG。向應(yīng)不及時(shí)。檢修維護(hù)不到位,備品備件采購不及時(shí)。6月13日AVC®調(diào)令投入時(shí),DC說法操作,經(jīng)檢修將網(wǎng)控RTUBI置中AVC±位機(jī)重新啟動(dòng)后,DCSK退正常。#1發(fā)變組保護(hù)定值核查過程中,發(fā)現(xiàn)#1機(jī)AV咪置手自動(dòng)切換模塊故障。網(wǎng)控故障信息子站信息傳輸故障、死機(jī),經(jīng)廠家清理內(nèi)存,再重新啟動(dòng)后,傳輸正常。(3)整改措施:1. 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)治理,針對(duì)鍋爐受熱面泄露,成立專門鍋爐防磨小組,嚴(yán)格控制升溫升壓曲線。利用機(jī)組C修期間對(duì)鍋爐空預(yù)期管束進(jìn)行更換,減少空預(yù)期漏風(fēng)率。2. 加強(qiáng)

33、檢修設(shè)備維護(hù),設(shè)立設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬,定期清理設(shè)備內(nèi)存,部分設(shè)備元器件老化,需定期更換。3. 重新整定故障錄波器定值。10、汽輪機(jī)及旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)監(jiān)督2020年上半年,汽輪機(jī)監(jiān)督工作在公司領(lǐng)導(dǎo)及電廠技術(shù)監(jiān)督組的領(lǐng)導(dǎo)下,以汽輪機(jī)技術(shù)監(jiān)督、節(jié)能監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),在堅(jiān)持以自身技術(shù)力量為主體的前提下,認(rèn)真扎實(shí)開展技術(shù)監(jiān)督工作,上半年未發(fā)生因汽輪機(jī)主輔設(shè)備故障而造成的機(jī)組非停。( 1)汽機(jī)監(jiān)督管理電廠的汽機(jī)監(jiān)督工作抓住標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)的契機(jī),以行業(yè)和上級(jí)公司的各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),積極修訂汽輪機(jī)監(jiān)督管理制度和汽輪機(jī)監(jiān)督技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),逐步做到標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際設(shè)備相對(duì)應(yīng)。及時(shí)根據(jù)崗位變動(dòng)情況調(diào)整汽輪機(jī)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)成員,并將原來網(wǎng)絡(luò)

34、中的具體成員名單及時(shí)進(jìn)行了更新,提高了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性和可持續(xù)性。( 2)監(jiān)督培訓(xùn)工作在汽輪機(jī)監(jiān)督培訓(xùn)方面,與陜西電科院、上海汽輪機(jī)廠、各兄弟電廠進(jìn)行技術(shù)交流,積極了解國內(nèi)外汽輪機(jī)先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展方向,掌握汽輪機(jī)技術(shù)上的節(jié)能改造新動(dòng)態(tài)。2020年上半年汽輪機(jī)監(jiān)督網(wǎng)加強(qiáng)了與兄弟電廠的技術(shù)交流,上半年內(nèi)就2臺(tái)機(jī)主汽門卡澀、油動(dòng)機(jī)單向閥漏油治理改進(jìn)與上海汽輪機(jī)廠交流,并根據(jù)交流結(jié)果自行完成#1、#2機(jī)左側(cè)主汽閥卡澀檢修,以及-14-#1機(jī)3號(hào)高調(diào)油動(dòng)機(jī)壓力回油單向閥問題處理。(3)設(shè)備監(jiān)督在年初的監(jiān)督計(jì)劃制定之初,就著眼于技術(shù)上存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。2020年上半年汽輪機(jī)技術(shù)監(jiān)督工作著重放在治理主輔機(jī)

35、軸系振動(dòng)、調(diào)速系統(tǒng)安全及汽機(jī)節(jié)能等方面,加強(qiáng)機(jī)組檢修期間的技術(shù)監(jiān)督工作,在多個(gè)方面取得了一定的突破。1) 推進(jìn)振動(dòng)監(jiān)督工作,建立主機(jī)及重要輔機(jī)振動(dòng)監(jiān)督臺(tái)賬,充分利用TDM系統(tǒng)的強(qiáng)大功能指導(dǎo)振動(dòng)監(jiān)督工作。針對(duì)1機(jī)組1瓦軸瓦臨界轉(zhuǎn)速振動(dòng)偏大問題及電泵振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料,組織專題分析會(huì),提升振動(dòng)分析、管理水平。并請(qǐng)陜西電科院進(jìn)行振動(dòng)頻譜測試分析并出檢測報(bào)告,目前在確定#1機(jī)為高中壓轉(zhuǎn)子彎曲引起振動(dòng),電泵為芯包內(nèi)原因引起振動(dòng),下一步將確定處理方案,擇機(jī)進(jìn)行處理。2注重機(jī)組檢修期間主輔機(jī)的檢驗(yàn)。2) #1機(jī)C修處理左側(cè)高壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)卡澀問題,經(jīng)檢查解體主汽門,發(fā)現(xiàn)閥芯和密封套之間氧化皮嚴(yán)

36、重,對(duì)密封套內(nèi)氧化皮打磨清理;并對(duì)主、預(yù)期閥芯密封面紅丹壓線檢查,閥座、閥芯密封面作色探傷檢查,閥蓋螺栓、執(zhí)行機(jī)構(gòu)固定螺栓、螺母硬度檢查;閥門回裝前預(yù)啟閥行程測量符合要求;回裝前檢查清理閥體內(nèi)部雜物,回裝閥門,更換閥蓋墊子;閥門行程調(diào)整,符合要求,試驗(yàn)后靈活自如,無卡澀。3) #1機(jī)C修#1機(jī)一瓦檢修過程中,測量軸瓦間隙頂部間隙時(shí),發(fā)現(xiàn)右側(cè)上瓦塊頂部間隙為81um,設(shè)計(jì)值為60-65um,在瓦塊內(nèi)墊塊處加15um不銹鋼墊子,將右側(cè)上瓦塊頂部間隙調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。4) #1機(jī)C修時(shí)出現(xiàn)主油泵前后密封環(huán)卡澀現(xiàn)象,解體后進(jìn)行處理完成,活動(dòng)自如。5) #1機(jī)C修檢修時(shí)出現(xiàn)低壓缸后缸噴水管道堵塞,檢查管

37、道內(nèi)有雜物,處理后,試驗(yàn)正常。6) #1機(jī)C修處理發(fā)電機(jī)定冷水泵A振動(dòng)超標(biāo),檢查發(fā)現(xiàn)定冷水泵A軸承有磨損,測軸彎曲度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),各部件晃動(dòng)值均符合標(biāo)準(zhǔn),更換水泵軸承后,泵試運(yùn)振動(dòng)良好。7) #1機(jī)C修處理發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)電導(dǎo)率、PH值超標(biāo),經(jīng)檢查確認(rèn)為超凈化裝置的樹脂失效,更換后定冷水系統(tǒng)電導(dǎo)率、PH值合格。3. 積極推進(jìn)汽機(jī)節(jié)能工作,開展節(jié)能活動(dòng),制訂汽機(jī)設(shè)備和系統(tǒng)節(jié)能排查方案,積極完善各項(xiàng)節(jié)能措施。召開汽機(jī)節(jié)能專題會(huì),在2020年夏季來了前對(duì)空冷島管束進(jìn)行沖洗,換熱器進(jìn)行清洗,以使其達(dá)到最優(yōu)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式。提前對(duì)1、2機(jī)組空冷島加裝的噴霧裝置進(jìn)行檢查維護(hù),使其出力達(dá)到最佳效果,以保證機(jī)組

38、真空及正常帶負(fù)荷。持續(xù)開展閥門內(nèi)漏治理工作,治理后閥門內(nèi)漏問題得到了很大的改善。4. 按監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)完成1機(jī)組檢修后汽門嚴(yán)密性試驗(yàn)方案編制及試驗(yàn)。主要有氫氣系統(tǒng)檢修后發(fā)電機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn);并網(wǎng)前汽輪機(jī)打閘試驗(yàn),旁路聯(lián)鎖試驗(yàn),交流直流高備泵聯(lián)鎖試驗(yàn),超速試驗(yàn);注油試驗(yàn);定期的閥門部分行程活動(dòng)及抽汽逆止門活動(dòng)試驗(yàn)。5按時(shí)完成汽機(jī)設(shè)備定期切換試驗(yàn)、真空嚴(yán)密性試驗(yàn)、蓄能器氮?dú)鈮毫y定等定期試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。6 .#1機(jī)組高旁閥內(nèi)漏,檢查為閥芯受損,尤其是閥籠沿環(huán)向開裂約150mm裂紋,返閥門廠重新對(duì)加工新閥芯進(jìn)行更換處理正常。7 #2機(jī)臨停機(jī)期間,處理左側(cè)高壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)存在的卡澀問題,經(jīng)檢查解體主汽門,發(fā)現(xiàn)閥

39、芯和密封套之間氧化皮嚴(yán)重,對(duì)密封套內(nèi)氧化皮打磨清理;并對(duì)主、預(yù)期閥芯密封面紅丹壓線檢查,閥座、閥芯密封面作色探傷檢查,閥蓋螺栓、執(zhí)行機(jī)構(gòu)固定螺栓、螺母硬度檢查;閥門回裝前預(yù)啟閥行程測量符合要求;回裝前檢查清理閥體內(nèi)部雜物,回裝閥門,更換閥蓋墊子;閥門行程調(diào)整,符合要求,試驗(yàn)后靈活自如,無卡澀。(4)目前存在的主要問題1 .#1汽輪機(jī)1號(hào)軸瓦在啟動(dòng)時(shí)過臨界振動(dòng)比較大。經(jīng)過查詢TDMK統(tǒng)歷史數(shù)據(jù),過臨界振動(dòng)分量中主要是一倍頻振動(dòng)。2 .#2機(jī)組真空嚴(yán)密性不合格,積極想辦法排查問題并消除漏點(diǎn)。3 .#2機(jī)高加下端差大于設(shè)計(jì)值,處理方案:1)檢查高加危急疏水內(nèi)漏情況,2)對(duì)加熱器水位進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,3)檢查疏水冷卻段凝結(jié)板是否變形,管束是否堵塞。4 .#1機(jī)組在大負(fù)荷工況時(shí),AB給水泵振動(dòng)有超標(biāo)現(xiàn)象,已利用振

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