甲醇工業(yè)廢水采用高溫汽提燃燒方法進(jìn)行預(yù)處理技術(shù)研究_第1頁
甲醇工業(yè)廢水采用高溫汽提燃燒方法進(jìn)行預(yù)處理技術(shù)研究_第2頁
甲醇工業(yè)廢水采用高溫汽提燃燒方法進(jìn)行預(yù)處理技術(shù)研究_第3頁
甲醇工業(yè)廢水采用高溫汽提燃燒方法進(jìn)行預(yù)處理技術(shù)研究_第4頁
甲醇工業(yè)廢水采用高溫汽提燃燒方法進(jìn)行預(yù)處理技術(shù)研究_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、甲醇工業(yè)廢水采用高溫汽提燃燒方法進(jìn)行預(yù)處理技術(shù)研究一、 項(xiàng)目背景    大慶油田化工有限公司甲醇分公司工業(yè)廢水處理站建于1990年,是原6萬噸年甲醇裝置的配套項(xiàng)目,原設(shè)計(jì)處理能力為120td。1992年完成了系統(tǒng)的改造擴(kuò)建工程,處理能力增加為200td (CODl0000mgL)。廢水處理工藝采用上海師范大學(xué)的嗜甲基菌生化處理方法,處理后外排水水質(zhì)指標(biāo)為COD150mgL。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,1998年我公司新建的一套10萬噸年甲醇裝置投入運(yùn)行,2000年原6萬噸年甲醇裝置擴(kuò)建至10萬噸年。雖然這兩套10萬噸年甲醇裝置均采取了較為先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,而且甲醇廢水中的COD指標(biāo)都

2、小于原6萬噸年甲醇裝置,但由于來水總量增加到16m3小時(shí),而且來水COD指標(biāo)經(jīng)常在2000mgL7000mgL間波動(dòng),因此對廢水站產(chǎn)生巨大的壓力。從2005年9月開始,廢水處理站出水超標(biāo)現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重,成為困擾分公司環(huán)保達(dá)標(biāo)的瓶頸問題。經(jīng)分析造成這種現(xiàn)象的原因有以下幾個(gè)方面:一是來水總量超設(shè)計(jì)值,使廢水在站內(nèi)停留時(shí)間縮短;二是兩套甲醇裝置在合成催化劑使用末期時(shí)產(chǎn)生副產(chǎn)物增多,殘液中的高級醇、烴及雜質(zhì)難以除去;三是廢水站氣浮池氣浮效果差;四是原有200m3二曝池因?yàn)樾孤?000年以后已經(jīng)處于廢棄狀態(tài),使廢水在站內(nèi)停留時(shí)間縮短;五是加藥不連續(xù),對加藥的調(diào)節(jié)性差。    鑒于上述

3、所出現(xiàn)的問題,分公司技術(shù)人員通過對廠內(nèi)現(xiàn)有條件的進(jìn)一步調(diào)查,從甲醇廢水基礎(chǔ)數(shù)據(jù)入手,對甲醇工業(yè)廢水處理技術(shù)進(jìn)行更加細(xì)致的研究,以期利用現(xiàn)有條件,在不需投入大量資金的前提下,對進(jìn)入工業(yè)廢水處理站的甲醇廢水進(jìn)行預(yù)處理,以大幅度降低進(jìn)入廢水站污染物濃度,從而保證廢水處理站在現(xiàn)有條件不變的情況下仍能處理合格,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。二、研究方向的確定       我們知道,一般的水體污染物的處理方法有:物理法、化學(xué)法、物理化學(xué)法和生物法四大類。    物理法是利用物理作用分離水中的懸浮物或乳濁物;化學(xué)法和物理化學(xué)法是利用物理化學(xué)作用去除水中的溶解物質(zhì)或

4、膠體物質(zhì);生物法是利用微生物代謝作用,使水中的有機(jī)污染物和無機(jī)微生物營養(yǎng)物轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、無害的物質(zhì),下表是工業(yè)污水處理方法的分類(摘自;鄒家慶:工業(yè)廢水處理技術(shù))。    通過對表2-1中各種污水處理方法的詳細(xì)研究,我們發(fā)現(xiàn),根據(jù)我公司甲醇工業(yè)廢水水質(zhì)情況及分公司現(xiàn)有的設(shè)備條件,采用汽提焚燒方法對甲醇工業(yè)廢水進(jìn)行預(yù)處理在理論上是可行性的,而其它方法基本不具備條件。汽提法的去除對象是揮發(fā)性溶解物,借助廢水與蒸汽的直接接觸,使廢水中的揮發(fā)性物質(zhì)按照一定的比例擴(kuò)散到氣相中,從而把揮發(fā)性污染物從廢水中分離出來。焚燒法一般用于高濃度有機(jī)廢水的處理,一般要求大于100gL,且需要蒸發(fā)濃縮

5、設(shè)施以及焚燒爐,污染物經(jīng)焚燒處理后可轉(zhuǎn)化為無害的二氧化碳和水,實(shí)際是利用高溫進(jìn)行有機(jī)物的深度氧化。    這兩種處理方法一般是單獨(dú)使用,都是針對揮發(fā)性有機(jī)廢水的處理,但是焚燒法一般是應(yīng)用在高濃度有機(jī)污水處理上,實(shí)施的前提時(shí)必須具備汽提和焚燒爐設(shè)備。如果具備該條件,并且設(shè)備能力可以達(dá)到預(yù)處理效果要求的水平,那么我們就可以在很小投資的基礎(chǔ)上完成流程改造,使現(xiàn)有的汽提裝置和轉(zhuǎn)化爐成為廢水處理流程上的一個(gè)環(huán)節(jié),使用“汽提焚燒”的處理方法,實(shí)現(xiàn)將甲醇工業(yè)廢水進(jìn)行預(yù)處理的目的。三、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析       1.設(shè)備基本條件: 

6、  一甲醇車間是我公司2001年經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)改造達(dá)到10萬噸年甲醇的一套生產(chǎn)裝置,原設(shè)計(jì)上是將甲醇廢水送汽提塔處理,再返回除鹽水裝置經(jīng)再處理后作為除鹽水使用,但實(shí)際使用情況表明,經(jīng)汽提塔處理后的甲醇廢水,其原有的高碳醇在轉(zhuǎn)化條件下不能全部分解,由此使轉(zhuǎn)化爐管上部的轉(zhuǎn)化催化劑易結(jié)碳,對轉(zhuǎn)化催化劑造成長期不利的影響,因此該流程一直未投用,甲醇廢水一直直接送廢水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。由于一甲裝置上具有汽提設(shè)備,因而具備了采用汽提技術(shù)的首要條件:轉(zhuǎn)化爐是我們轉(zhuǎn)化工序的關(guān)鍵設(shè)備,一直處于使用狀態(tài),且爐溫及殘氧均滿足采用焚燒方法處理廢水的使用條件,因此從設(shè)備基本條件分析,采用“汽提焚燒”的處理方法是可

7、行的。    2.工藝基本條件:        粗甲醇為甲醇精餾工序的原料,以天然氣為原料的粗甲醇產(chǎn)品中其主要成分如下(以10萬噸甲醇裝置為例,合成條件為5Mpa以下,290以下,銅鋅催化劑):另外還有微量的醛類、烷烴、胺及羰基鐵等,由于這些含量相對甚微,可以忽略不計(jì)。    通過對比表3-1和表3-2數(shù)據(jù)可以看出,一甲醇裝置的粗甲醇中異丁醇和正丁醇的含量要高于所查資料中所述含量。    通過以上數(shù)據(jù)可以看出,在甲醇精餾過程中,輕組分包括醚類、丙酮、甲酸甲酯等低碳烴絕大部分被除去,常壓塔塔底甲醇

8、廢水的主要組成為水、甲醇、異丁基油(正丁醇和異丁醇)。那么,是什么原因造成異丁基油的大量殘留呢?我們對各組分的物理性質(zhì)進(jìn)行了對照。    通過上表可以看出,沸點(diǎn)接近精餾塔塔底溫度的組分有:水、正丙醇、正丁醇、異丁醇、甲酸。其中甲酸經(jīng)加堿中和可以去除,正丙醇在粗甲醇含量設(shè)計(jì)中為零,且其沸點(diǎn)為97.4,低于水的沸點(diǎn),即使有少量進(jìn)入精餾工序,在精餾過程也會大部分隨重組分采出而減少殘留。因此,能夠在廢水中殘留的只有異丁醇和正丁醇,而送到汽提塔進(jìn)行處理的主要組分為水(99.9)、正丁醇、異丁醇和甲醇(100ppm)。    確定了殘液中主要組分的物理性質(zhì),下一步我

9、們需要確定相應(yīng)的工藝處理?xiàng)l件。汽提塔的熱源來自2.5Mpa、370過熱蒸汽,該塔為填料塔,塔高17.5m,原設(shè)計(jì)處理工藝?yán)淠嚎偭繛?5th。本次改造利用過熱蒸汽處理精餾來5th的100殘液,我們根據(jù)表3-6數(shù)據(jù)粗略計(jì)算了含醇廢水部分汽化過程的所需蒸汽消耗,并根據(jù)表3-7數(shù)據(jù)計(jì)算了燃燒過程所產(chǎn)生的熱量以評價(jià)其對轉(zhuǎn)化爐爐管和側(cè)墻的影響。    表3-8數(shù)據(jù)說明,幾種組分的自燃點(diǎn)均低于轉(zhuǎn)化爐底輻射段煙氣溫度(850900),可以發(fā)生自燃,煙氣中殘氧(0.5)可以滿足自燃組分的需氧量。采用這種直接燃燒法使有機(jī)物在高溫狀態(tài)下發(fā)生氧化,生成二氧化碳和水,降低了環(huán)境污染。這樣就把對廢水

10、的處理轉(zhuǎn)化為對廢氣進(jìn)行直接燃燒的處理,利用轉(zhuǎn)化爐作為處理廢氣過程的焚燒爐,充分利用了現(xiàn)有設(shè)備條件。結(jié)果表明改造已具備相應(yīng)的工藝條件。四、改造和實(shí)際運(yùn)行情況    2006年4月我們實(shí)施了該項(xiàng)技術(shù)改造,將精餾甲醇廢水原流程進(jìn)行改造,將其引到一甲醇汽提塔處理,在保持一甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)平衡的前提下,將一部分過熱蒸汽通入汽提塔內(nèi),對殘液進(jìn)行汽提處理,汽相從塔頂送轉(zhuǎn)化爐輻射段燃燒,塔底液相廢水送廢水 處理站再處理,并定時(shí)定點(diǎn)監(jiān)測汽提塔進(jìn)出口主要污染物濃度變化情況。    改造流程投用后,為確定汽提塔適宜的操作參數(shù),我們決定采取分步試驗(yàn)的方法,首先采用溫度為150,

11、操作壓力0.54Mpa的操作條件進(jìn)行試驗(yàn),之后根據(jù)取樣分析情況將這兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐步調(diào)整、優(yōu)化參數(shù),最后確定了一個(gè)適宜的操作指標(biāo)。      1.本次改造投入:10m3h,揚(yáng)程100米泵兩臺(利用原設(shè)備基礎(chǔ)和電力配置),20#50無縫鋼管300米,DN50閥門5只,DN50彎頭20個(gè),DN50法蘭10片(包括保溫),利用轉(zhuǎn)化爐的高溫和殘氧條件,不需要新增燃燒設(shè)施。合計(jì)總投資約4萬元。改造詳細(xì)流程和變更情況見后附圖。    2.物料消耗:蒸汽:(2.5Mpa,370)1.5th    3.運(yùn)行參數(shù):P0.36Mpa,T140    4.實(shí)際運(yùn)行效果:本甲醇廢水預(yù)處理流程自06年4月下旬投用運(yùn)行至今,處理情況良好,尤其是在06年5月份廢水處理站處于檢修時(shí),該處理流程發(fā)揮了更大的功能,經(jīng)汽提塔處理后的廢水基本達(dá)到外排水標(biāo)準(zhǔn),具體情況見表3-9。    5.改造后的社會效益分析:    從表3-9可以看出,改造后,進(jìn)廢水處理站的污水主要污染物濃度穩(wěn)定在一個(gè)相對非常穩(wěn)定的低濃度狀態(tài),以前出現(xiàn)的大幅度波動(dòng)和高濃度沖擊的情況完全消失,保證了廢水處理裝置的正

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論