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1、成品螺運機的改造0 引言我公司三號窯工程水泥磨磨尾收塵器成品下料選用的是GX4006m螺運機,由兩節(jié)標準節(jié)組成,中間由中間軸聯(lián)接,吊掛軸承軸支撐,采用干油潤滑(結(jié)構見圖1);投入運行后,由于螺運機所輸送的物料為出磨成品水泥,水泥溫度在100左右,中間吊瓦的潤滑油易受熱揮發(fā)、泄漏,造成軸承潤滑不良,從而加快了吊瓦和中間軸的磨損(吊瓦和中間軸的使用壽命僅有三個月左右),吊瓦和中間軸的磨損,破壞了整條螺運機的同軸度,造成螺旋體與中間軸的聯(lián)接法蘭焊縫、螺栓頻頻斷裂;螺運機故障是磨機運轉(zhuǎn)率低的主要原因,而且吊掛軸承所在的位置空間較小,維修非常不便,造成每次維修時間都較長,嚴重制約了生產(chǎn);為解決上述問題,

2、決定對此進行改造。1 改造方案從上述分析得知,造成螺運機故障率高的主要原因是中間吊掛軸承潤滑不良,而造成吊掛軸承潤滑不良的主要原因是出磨水泥溫度較高;由于出磨水泥溫度是無法降低的,吊掛軸承的密封結(jié)構又無法保證溫度在100左右的時候,潤滑油不揮發(fā)、泄漏,因此決定在改造中取消中間軸和吊掛軸承,制作一節(jié)6m長的非標螺旋體來代替原有的標準螺旋體(結(jié)構如圖2),從而達到徹底解決問題的目標。2 實施方案 1)、在具體實施中,考慮到螺運機的是在100左右的溫度下工作,且螺運機跨度較大,為避免因螺旋體芯軸變形而影響運行,經(jīng)計算(計算從略)決定采用Dn10810的無縫鋼管來作為螺旋體芯軸,結(jié)合公司的機加工條件,

3、決定使用原螺旋葉片,在現(xiàn)場進行非標螺旋體的制作;2)、制作中的技術保證措施(1)、為保證螺旋體基本同軸,在芯軸下料前,采用拉線法對無縫鋼管的直線度進行測量,要求最大誤差不大于2mm;(2)、為保證螺運機的平穩(wěn)運行,在焊接螺旋葉片時需保證螺距誤差不大于3mm,(3)、在制作中為盡可能的消除焊接變形的影響,嚴格采用對稱段焊的方式進行焊接,每段焊縫基本控制在80mm;(4)、焊接工作完成后,采用拉線法對螺旋葉片高度進行調(diào)整,并在裝配中根據(jù)實際情況作最后的調(diào)整。(5)、為保證螺旋體的同軸度和聯(lián)接法蘭與芯軸間的焊接強度滿足要求,兩端的聯(lián)接法蘭在設計中采用導向止口,并增設筋板(如圖3)。3 改造效果螺運機改造完成至今,已安全無故障運行13個月,運行狀態(tài)良好,大大的提高了設備運轉(zhuǎn)率,降低了設備維修成本,改造工作取得了圓滿的成功。 設計人:楊順

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