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1、第七章 第四課 主軸驅(qū)動系統(tǒng)故障維修 50 例12009-05-15 05:55例301機床劇烈抖動、驅(qū)動器顯示AL-04報警 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心, 在加工過程中,機床出現(xiàn)劇烈抖動、交流主軸驅(qū)動器顯示AL-04報警。分析與處理過程:FANUC交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)AL-04報警的含義為“交流輸入電路中的P1、F2、F3熔斷器熔斷”,故障可能的原因有:1)交流電源輸出阻抗過高。2)逆變晶體管模塊不良。3)整流二極管(或晶閘管)模塊不良。4)浪涌吸收器或電容器不良。針對上述故障原因,逐一進行檢查。檢查交流輸入電源,在交流主軸驅(qū)動器的輸入電源,測得R、S相輸入電壓為220V
2、,但T相的交流輸入電壓僅為120V,表明驅(qū)動器的三相輸入電源存在問題。進一步檢查主軸變壓器的三相輸出,發(fā)現(xiàn)變壓器輸入、輸出,機床電源輸入均同樣存在不平衡,從而說明故障原因不在機床本身。檢查車間開關柜上的三相熔斷器,發(fā)現(xiàn)有一相阻抗為數(shù)百歐姆。將其拆開檢查,發(fā)現(xiàn)該熔斷器接線螺釘松動,從而造成三相輸入電源不平衡;重新連接后,機床恢復正常。 例302驅(qū)動器出現(xiàn)報警“A”的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0T的數(shù)控車床,開機后,系統(tǒng)處在“急停”狀態(tài),顯示“NOTREADY”,操作面板上的主軸報警指示燈亮。分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機床交流主軸驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器顯示為“A”。根據(jù)驅(qū)動器的報
3、警顯示,由本章前述可知,驅(qū)動器報警的含義是“驅(qū)動器軟件出錯”,這一報警在驅(qū)動器受到外部偶然干擾時較容易出現(xiàn),解決的方法通常是對驅(qū)動器進行初始化處理。在本機床按如下步驟進行了參數(shù)的初始化操作:1)切斷驅(qū)動器電源,將設定端S1置TEST。2)接通驅(qū)動器電源。3)同時按住MODE、UP、DOWN、DATASET4個鍵4)當顯示器由全暗變?yōu)椤癋FFFF”后,松開全部鍵, 并保持1s以上。5)同時按住MODE、UP鍵,使參數(shù)顯示FC-22。6)按住DATASET鍵1s以上,顯示器顯示“GOOD”,標準參數(shù)寫入完成。7)切斷驅(qū)動器電源,將S1(SH)重新置“DRIVE” 。通過以上操作,驅(qū)動器恢復正常,報
4、警消失,機床恢復正常工作。 例303驅(qū)動器出現(xiàn)過電流報警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示過電流報警。分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動回路、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換后機床恢復正常。但機床正常運行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。由于故障重復出現(xiàn),證明該機床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:1)主軸驅(qū)動器控制板不良。2)電動機連續(xù)過載。3)電動機繞組存在局部短路。在以上幾點中,根據(jù)現(xiàn)場實際加工情況,電動機過載的原因可以排除??紤]到換上元器件后,驅(qū)動器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板
5、不良的可能性亦較小。因此,故障原因可能性最大的是電動機繞組存在局部短路。維修時仔細測量電動機繞組的各相電阻,發(fā)現(xiàn)U相對地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對地短路。拆開電動機檢查發(fā)現(xiàn),電動機內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復正常。再次更換元器件后,機床恢復正常,故障不再出現(xiàn)。 例304主軸驅(qū)動器AL-12報警的維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心, 在加工過程中,主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示12號報警。分析與處理過程:交流主軸驅(qū)動器出現(xiàn)12號報警的含義是“直流母線過電流”,由本章前述可知,故障可能的原因如下:1)電動機輸出端或電動機繞組局部短
6、路。2)逆變功率晶體管不良。3)驅(qū)動器控制板故障。 根據(jù)以上原因,維修時進行了仔細檢查。確認電動機輸出端、電動機饒組無局部短路。然后斷開驅(qū)動器(機床)電源,檢查了逆變晶體管組件。通過打開驅(qū)動器,拆下電動機電樞線,用萬用表檢查逆變晶體管組件的集電極(C1、C2)和發(fā)射極(E1、E2)、基極(B1、B2)之間,以及基極(B1、B2)和發(fā)射極(El、E2)之間的電阻值,與正常值(表7-25所示)比較,檢查發(fā)現(xiàn)C1-E1之間短路,即晶體管組件己損壞。為確定故障原因,又對驅(qū)動器控制板上的晶體管驅(qū)動回路進行了進一步的檢查。檢查方法如下:1)取下直流母線熔斷器F7,合上交流電源,輸入旋轉(zhuǎn)指令。2)按表7-2
7、6、表7-27的引腳,通過驅(qū)動器的連接插座CN6、CN7,測定8個晶體管(型號為ETl91)的基極B與發(fā)射極E間的控制電壓,并根據(jù)CN6、CN7插腳與各晶體管管腳的對應關系逐一檢查(以發(fā)射極為參考,測量B-E正常值一般在2V左右)。檢查發(fā)現(xiàn)1ClB之間電壓為0V,證明CB極擊穿,同時發(fā)現(xiàn)二極管D27也被擊穿。在更換上述部件后,再次起動主軸驅(qū)動器,顯示報警成為AL-19。根據(jù)本章前述,驅(qū)動器AL-19報警為U相電流檢測電路過流報警。為了進一步檢查AL-19報警的原因,維修時對控制回路的電源進行了檢查。檢查驅(qū)動器電源測試端子,交流輸入電源正常;直流輸出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V電
8、壓為“0”。進一步檢查電源回路,發(fā)現(xiàn)集成穩(wěn)壓器(型號:7915)損壞。更換7915后,-15V輸出電壓正常,主軸AL-19報警消除,機床恢復正常。 例305主軸驅(qū)動器AL-01報警的維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 21系統(tǒng)的立式加工中心,在加工過程中,主軸運行突然停止,系統(tǒng)顯示ALM2001、ALM4 09報警,交流主軸驅(qū)動器顯示AL-01報警。分析與處理過程:該機床配套的系統(tǒng)為FANUC 21系統(tǒng),CRT上顯示的報警含義如下:ALM2001:SPDL SERVOAL (主軸驅(qū)動器報警)。ALM409:SERVO ALARM (SERIAC ERR)(伺服驅(qū)動器報警)。主軸驅(qū)動器AL-01
9、:主軸電動機過熱報警。上述報警可以通過復位鍵清除,清除后系統(tǒng)能夠起動,主軸無報警,但在正常執(zhí)行各軸的手動參考點返回動作后,當Z軸向下移動時,又發(fā)生上述報警。由于實際機床發(fā)生報警時,只是Z軸向下移動,主軸電動機并沒有旋轉(zhuǎn),同時也不發(fā)熱??紤]到主軸電動機是伴隨著Z軸一起上下移動,據(jù)此可以大致判定故障是由于Z軸移動,引起主軸電動機電纜彎曲,產(chǎn)生接觸不良所致。打開主軸電動機接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)插頭上的主軸電動機熱敏電阻接線松動;重新連接后,故障排除,機床恢復正常。 例306主軸高速出現(xiàn)異常振動的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,當主軸在高速(3000r/min以上)旋轉(zhuǎn)
10、時,機床出現(xiàn)異常振動。 分析與處理過程:數(shù)控機床的振動與機械系統(tǒng)的設計、安裝、調(diào)整以及機械系統(tǒng)的固有頻率、主軸驅(qū)動系統(tǒng)的固有頻率等因素有關,其原因通常比較復雜。但在本機床上,由于故障前交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)工作正常,可以在高速下旋轉(zhuǎn);且主軸在超過3000r/min時,在任意轉(zhuǎn)速下振動均存在,可以排除機械共振的原因。檢查機床機械傳動系統(tǒng)的安裝與連接,未發(fā)現(xiàn)異常,且在脫開主軸電動機與機床主軸的連接后,從控制面板上觀察主軸轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩顯示,發(fā)現(xiàn)其值有較大的變化,因此初步判定故障在主軸驅(qū)動系統(tǒng)的電氣部分。經(jīng)仔細檢查機床的主軸驅(qū)動系統(tǒng)連接,最終發(fā)現(xiàn)該機床的主軸驅(qū)動器的接地線連接不良,將接地線重新連接后,機床恢復
11、正常。 例307主軸聲音沉悶并出現(xiàn)過電流報警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FIDIA l2系統(tǒng)、FANUC l5型直流主軸驅(qū)動的數(shù)控仿型銑床,主軸在起動后,運轉(zhuǎn)過程中聲音沉悶;當主軸制動時,CRT顯示“FEED HOLD”,主軸驅(qū)動裝置的“過電流”報警指示燈亮。分析與處理過程:為了判別主軸過電流報警產(chǎn)生的原因,維修時首先脫開了主軸電動機與主軸間的聯(lián)接,檢查機械傳動系統(tǒng),未發(fā)現(xiàn)異常,因此排除了機械上的原因。接著又測量、檢查了電動機的繞組、對地電阻及電動機的連接情況,在對換向器及電刷進行檢查時,發(fā)現(xiàn)部分電刷已到達使用極限,換向器表面有嚴重的燒熔痕跡。針對以上問題,維修時首先更換了同型號的電刷;并拆
12、開電動機,對換向器的表面進行了修磨處理,完成了對電動機的維修。重新安裝電動機后再進行試車,當時故障消失;但在第二天開機時,又再次出現(xiàn)上述故障,并且在機床通電約30min之后,故障就自動消失。根據(jù)以上現(xiàn)象,由于排除了機械傳動系統(tǒng)、主軸電動機、連接方面的原因,故而可以判定故障原因在主軸驅(qū)動器上。 對照主軸伺服驅(qū)動系統(tǒng)的原理圖,重點針對電流反饋環(huán)節(jié)的有關線路,進行了分析檢查;對電路板中有可能虛焊的部位進行了重新焊接,對全部接插件進行了表面處理,但故障現(xiàn)象仍然不變。由于維修現(xiàn)場無驅(qū)動器備件,不可能進行驅(qū)動器的電路板互換處理,為了確定故障的大致部位,針對機床通電約30min后,故障
13、可以自動消失這一特點,維修時采用局部升溫的方法。通過吹風機在距電路板810cm處,對電路板的每一部分進行了局部升溫,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當對觸發(fā)線路升溫后,主軸運轉(zhuǎn)可以馬上恢復正常。由此分析,初步判定故障部位在驅(qū)動器的觸發(fā)線路上。通過示波器觀察觸發(fā)部分線路的輸出波形,發(fā)現(xiàn)其中的一片集成電路在常溫下無觸發(fā)脈沖產(chǎn)生,引起整流回路U相的4只晶閘管(正組與反組各2只)的觸發(fā)脈沖消失:更換此芯片后故障排除。維修完成后,進一步分析故障原因,在主軸驅(qū)動器工作時,三相全控橋整流主回路,有一相無觸發(fā)脈沖,導致直流母線整流電壓波形脈動變大,諧波分量提高,產(chǎn)生電動機換向困難,電動機運行聲音沉悶。當主軸制動時,由于驅(qū)動器采用的是
14、回饋制動,控制線路首先要關斷正組的觸發(fā)脈沖,并觸發(fā)反組的晶閘管,使其逆變。逆變時同樣由于缺一相觸發(fā)脈沖,使能量不能及時回饋電網(wǎng),因此電動機產(chǎn)生過流,驅(qū)動器產(chǎn)生過流報警,保護電路動作。 例308例311主軸只有漂移轉(zhuǎn)速的故障維修 例308故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 7系統(tǒng)的數(shù)控銑床,主軸在自動或手動操作方式下,轉(zhuǎn)速達不到指令轉(zhuǎn)速,僅有12r/min,正、反轉(zhuǎn)情況相同,系統(tǒng)無任何報警。分析與處理過程:由于本機床具有主軸換檔功能,為了驗證機械傳動系統(tǒng)動作,維修時在MDI方式下進行了高、低換檔動作試驗,發(fā)現(xiàn)機床動作正常,說明機械傳動系統(tǒng)的變速機構(gòu)工作正常,排除了檔位嚙合產(chǎn)生的原因。檢查主軸驅(qū)動器的電
15、纜連接以及主軸驅(qū)動器上的狀態(tài)指示燈,都處于正常工作狀態(tài),可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常。進一步測量主軸驅(qū)動器的指令電壓輸入VCMD,發(fā)現(xiàn)在任何S指令下,VCMD總是為“0”,即驅(qū)動器無轉(zhuǎn)速指令輸入。檢查CNC控制柜,發(fā)現(xiàn)位置控制板上的主軸模擬輸出的插頭XN松動;重新安裝后,機床恢復正常。 例309故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC ll系統(tǒng)的進口臥式加工中心,S指令無效,主軸轉(zhuǎn)速僅為12r/min,無任何報警。分析與處理過程:測量主軸驅(qū)動器的速度指令PcMD信號,發(fā)現(xiàn)在O-4500r/min的任何S指令下,VCMD總是為0,進一步測量CNC的S模擬輸出,其值亦為“0”,表明CNC的主軸速度控制指令未
16、輸出。由于CNC無報警顯示,故主軸速度控制指令未輸出可能的原因是主軸未滿足轉(zhuǎn)速輸出的條件。對照系統(tǒng)的接口信號,通過對PLC程序梯形圖的分析發(fā)現(xiàn):PLC程序中主軸高/低速換檔的標志位、機床的高/低落速檔檢測開關輸入信號均為“0”,這與實際情況不符。通過手動控制電磁閥,使機床換到低速檔后,機床的低速檔檢測開關輸入信號正確,PLC中主軸低速換檔的標志位隨之變?yōu)檎_的狀態(tài),滿足了主軸條件。在此條件下再次啟動主軸,機床恢復正常。為了進一步判斷機床故障的原因,通過MDI方式,執(zhí)行M42(換高速檔指令)后,發(fā)現(xiàn)M42指令不能完成。檢查高速檔電磁閥已經(jīng)得電,但高速檔到位信號為“0”,由此判定故障原因在機床的機
17、械或液壓部分。檢查主軸箱內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)機床的換檔機構(gòu)的撥叉松動,在低速檔時,由于撥叉向下動作,可以通過自重落下,因此機床可以正常工作;換高速檔時,撥叉向上運動,拔出后不能插入齒輪。經(jīng)重新安裝后,機床恢復正常。 例310故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0M的二手數(shù)控銑床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機后,不論輸入S*M03或S*M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),實際轉(zhuǎn)速無法達到指令值。分析與處理過程:在數(shù)控機床上,主軸轉(zhuǎn)速的控制,一般是數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)不同的S代碼,輸出不同的主軸轉(zhuǎn)速模擬量值,通過主軸驅(qū)動器實現(xiàn)主軸變速的。在本機床上,檢查主軸驅(qū)動器無報警,且主軸出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),可以基本確認主軸驅(qū)動器
18、無故障。根據(jù)故障現(xiàn)象,為了確定故障部位,利用萬用表測量系統(tǒng)的主軸模擬量輸出,發(fā)現(xiàn)在不同的S*指令下,其值改變,由此確認數(shù)控系統(tǒng)工作正常。分析主軸驅(qū)動器的控制特點,主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號還需要給定旋轉(zhuǎn)方向。在確認主軸驅(qū)動器模擬量輸入正確的前提下,進一步檢查主軸轉(zhuǎn)向信號,發(fā)現(xiàn)其輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致;交換模擬量極性后重新開機,故障排除,主軸可以正常旋轉(zhuǎn)。例311故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0T的二手數(shù)控車床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機后,不論輸入S*M03或S*M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速無法達到指令值。分析與處理過程:由于主
19、軸驅(qū)動器無報警顯示,故故障分析過程同上例。在本機床上,經(jīng)測量主軸模擬量輸入、主軸轉(zhuǎn)向信號輸入正確,因此排除了系統(tǒng)不良、主軸輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致的可能性。考慮到本機床為二手機床,機床的主軸出廠設定參數(shù)已經(jīng)遺失,在主軸調(diào)試前已經(jīng)進行了參數(shù)的初始化處理,因此主軸驅(qū)動器參數(shù)設定不當?shù)目赡苄暂^大。對照主軸驅(qū)動器的實際連接,檢查主軸參數(shù),發(fā)現(xiàn)該主軸中驅(qū)動器在未使用外部“主軸倍率”調(diào)整電位器的情況下,主軸驅(qū)動器參數(shù)上卻設定了外部“主軸倍率”生效,因此主軸轉(zhuǎn)速倍率被固定在“0”,引起了上述故障。修改參數(shù)后,主軸工作恢復正常,故障排除。 例312主軸不能旋轉(zhuǎn)的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套F
20、ANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心, 手動、自動方式下,主軸均不旋轉(zhuǎn),驅(qū)動器、CNC無報警顯示。分析與處理過程:用MDI方式,執(zhí)行S100M03指令,系統(tǒng)“循環(huán)起動”指示燈亮,檢查NC診斷參數(shù),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)正常輸出S代碼與SF信號,說明NC工作正常。檢查PLC程序,對照主軸起動條件以及內(nèi)部信號的狀態(tài),主軸起動的條件已滿足。進一步檢查主軸驅(qū)動器的信號輸入,亦已經(jīng)滿足正常工作的條件。因此可以確認故障在主軸驅(qū)動器本身。根據(jù)主軸驅(qū)動器的測量、檢測端的信號狀態(tài),逐一對照檢查信號的電壓與波形,最后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器D/A轉(zhuǎn)換器有數(shù)字信號輸入,但其輸出電壓為“0”。將D/A轉(zhuǎn)換器集成電路芯片(芯片型號:DAC80-0
21、B1)拔下后檢查,發(fā)現(xiàn)有一插腳已經(jīng)斷裂:修復后,機床恢復正常。 例313主軸引起的程序段無法繼續(xù)執(zhí)行的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的臥式加工中心,在進行自動加工時,程序執(zhí)行到M03S*程序段后,主軸能起動,轉(zhuǎn)速正確,但無法繼續(xù)執(zhí)行下一程序段,系統(tǒng)、驅(qū)動器無任何報警。分析與處理過程:現(xiàn)場檢查,該機床在MDI方式下,手動輸入M03或M04指令,主軸可以正常旋轉(zhuǎn),但修改S指令值,新的S指令無法生效;而用M05指令停止主軸或按復位鍵清除后,可執(zhí)行任何轉(zhuǎn)速的指令。檢查機床診斷參數(shù)DGN700.0=1,表明機床正在執(zhí)行M、S、T功能;進一步檢查PLC程序梯形圖,發(fā)現(xiàn)主軸正轉(zhuǎn)信號SFR或主
22、軸反轉(zhuǎn)信號SRV可以為“1”,即:M指令已經(jīng)正常輸出,但S功能完成信號SFIN(診斷號為DGN208.3)為0,導致了機床處于等待狀態(tài)。繼續(xù)檢查梯形圖,發(fā)現(xiàn)該機床SFIN=1的條件是:S功能選通信號SF(診斷號為DGN66.2)為“1”、主軸速度到達信號SAR(診斷號為DGN35.7)為“1”、主軸變速完成信號SPE(診斷號為DGN208.1)為“1”。而實際狀態(tài)是SF=1,SAR=0,SPE=0,故SFIN=0。從系統(tǒng)手冊可知SF、SPE、SFlN為CNC到PLC的內(nèi)部信號,SAR與外部條件有關。檢查SAR信號輸入發(fā)現(xiàn),故障時驅(qū)動器“主軸速度到達”信號輸出為高電平,但數(shù)控系統(tǒng)I/O板上對應的
23、SAR信號卻為低電平。檢查信號連接發(fā)現(xiàn)電纜中存在斷線,重新連接后,機床恢復正常。 例314機床無法完成“換檔”的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在機床執(zhí)行主軸傳動級交換指令M41/42時,主軸一直處于抖動狀態(tài),無法完成“換檔”動作。 分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,很容易判定故障是由于主軸傳動級交換指令M41/42無法執(zhí)行完成引起的。檢查電磁閥信號與液壓缸動作,發(fā)現(xiàn)換檔動作實際已經(jīng)完成,但滑移齒輪換檔到位信號仍然為“0”,原因是檢測用無觸點開關不良。通過更換無觸點開關后,機床恢復正常。 例315螺
24、紋加工出現(xiàn)“亂牙”的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套大森R2J50L系統(tǒng)的數(shù)控車床,在G32車螺紋時,出現(xiàn)起始段螺紋“亂牙”的故障。分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸的角位移與Z軸進給之間進行的插補,“亂牙”是由于主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同步引起的。由于該機床使用的是變頻器作為主軸調(diào)速裝置,主軸速度為開環(huán)控制,在不同的負載下,主軸的起動時間不同,且起動時的主軸速度不穩(wěn),轉(zhuǎn)速亦有相應的變化,導致了主軸與Z軸進給不能實現(xiàn)同步。解決以上故障的方法有如下兩種:1)通過在主軸旋轉(zhuǎn)指令(M03)后、螺紋加工指令(G32)前增加G04延時指令,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再開始螺紋加工。2)更改螺紋加工程序的
25、起始點,使其離開工件一段距離,保證在主軸速度穩(wěn)定后,再真正接觸工件,開始螺紋的加工。通過采用以上方法的任何一種都可以解決該例故障,實現(xiàn)正常的螺紋加工。 例316表面出現(xiàn)周期性振紋的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC OT-A2系統(tǒng)的數(shù)控車床,在加工過程中,發(fā)現(xiàn)在端面加工時,表面出現(xiàn)周期性波紋。分析與處理過程:數(shù)控車床端面加工時,表面出現(xiàn)振紋的原因很多,在機械方面如:刀具、絲杠、主軸等部件的安裝不良、機床的精度不足等等都可能產(chǎn)生以上問題。但該機床為周期性出現(xiàn),且有一定規(guī)律,根據(jù)通常的情況,應與主軸的位置檢測系統(tǒng)有關,但仔細檢查機床主軸各部分,卻未發(fā)現(xiàn)任何不良。仔細觀察振紋與X軸的絲杠螺距相對應
26、,因此維修時再次針對X軸進行了檢查。檢查該機床的機械傳動裝置,其結(jié)構(gòu)是伺服電動機與滾珠絲杠間通過同步齒形帶進行聯(lián)接,位置反饋編碼器采用的是分離型布置。檢查發(fā)現(xiàn)X軸的分離式編碼器安裝位置與絲杠不同心,存在偏心,即:編碼器軸心線與絲杠中心不在同一直線上,從而造成了X軸移動過程中的編碼器的旋轉(zhuǎn)不均勻,反映到加工中,則是出現(xiàn)周期性波紋。重新安裝、調(diào)整編碼器后,機床恢復正常。 例317不執(zhí)行螺紋加工的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0-TD系統(tǒng)的數(shù)控車床,在自動加工時,發(fā)現(xiàn)機床不執(zhí)行螺紋加工程序。分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸的轉(zhuǎn)角與Z軸進給之間進行的插補。主軸的角度位移是通過主軸
27、編碼器進行測量的。在本機床上,由于主軸能正常旋轉(zhuǎn)與變速,分析故障原因主要有以下幾種:1)主軸編碼器與主軸驅(qū)動器之間的連接不良。2)主軸編碼器故障。3)主軸驅(qū)動器與數(shù)控之間的位置反饋信號電纜連接不良。經(jīng)查主軸編碼器與主軸驅(qū)動器的連接正常,故可以排除第1項;且通過CRT的顯示,可以正常顯示主軸轉(zhuǎn)速,因此說明主軸編碼器的A、*A、B、*B信號正常;再利用示波器檢查Z、*Z信號,可以確認編碼器零脈沖輸出信號正確。根據(jù)檢查,可以確定主軸位置檢測系統(tǒng)工作正常。根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)的說明書,進一步分析螺紋加工功能與信號的要求,可以知道螺紋加工時,系統(tǒng)進行的是主軸每轉(zhuǎn)進給動作,因此它與主軸的速度到達信號有關。在FAN
28、UC 0-TD系統(tǒng)上,主軸的每轉(zhuǎn)進給動作與參數(shù)PRM24.2的設定有關,當該位設定為“0”時,Z軸進給時不檢測“主軸速度到達”信號;設定為“1”時,Z軸進給時需要檢測“主軸速度到達”信號。在本機床上,檢查發(fā)現(xiàn)該位設定為“1”,因此只有“主軸速度到達”信號為“1”時,才能實現(xiàn)進給。通過系統(tǒng)的診斷功能,檢查發(fā)現(xiàn)當實際主軸轉(zhuǎn)速顯示值與系統(tǒng)的指令值一致時,“主軸速度到達”信號仍然為“0”。進一步檢查發(fā)現(xiàn),該信號連接線斷開;重新連接后,螺紋加工動作恢復正常。 例318主軸慢轉(zhuǎn)、“定向準?!辈荒芡瓿傻墓收暇S修 故障現(xiàn)象:一臺采用FANUC 10T系統(tǒng)的數(shù)據(jù)車床,在加工過程中,主軸不能按指令要求進行正常的“
29、定向準停”,主軸驅(qū)動器“定向準?!笨刂瓢迳系腅RROR(錯誤)指示燈亮,主軸一直保持慢速轉(zhuǎn)動,定位不能完成。分析與處理過程:由于主軸在正常旋轉(zhuǎn)時動作正常,故障只是在進行主軸“定向準?!睍r發(fā)生,由此可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常,故障的原因通常與主軸“定向準?!睓z測磁性傳感器、主軸位置編碼器等部件,以及機械傳動系統(tǒng)的安裝聯(lián)接等因素有關。根據(jù)機床與系統(tǒng)的維修說明書,對照故障的診斷流程,檢查了PLC梯形圖中各信號的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在主軸360º范圍旋轉(zhuǎn)時,主軸“定向準?!睓z測磁性傳感器信號始終為“0”,因此,故障原因可能與此信號有關。檢查該磁性傳感器,用螺釘旋具作為“發(fā)信擋鐵”進行試驗,發(fā)現(xiàn)信號
30、動作正常,但在實際發(fā)信擋鐵靠近時,檢測磁性傳感器信號始終為“0”。重新進行檢測磁性傳感器的檢測距離調(diào)整后,機床恢復正常, 例319“定向準?!笨刂瓢迦蹟嗥魅蹟嗟墓收暇S修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心,在正常加工時,經(jīng)常出現(xiàn)主軸驅(qū)動器上的熔斷器S3.2A熔斷現(xiàn)象。 分析與處理過程:該機床使用的是FANUC模擬式交流主軸驅(qū)動系統(tǒng),且具有主軸“定向準?!?定位)選擇功能,主軸驅(qū)動器上的熔斷器S3.2A為主軸“定向準?!边x擇功能板的外部5V保護熔斷器??紤]到機床上主軸“定向準?!睓z測磁性傳感器隨機床主軸箱頻繁上下運動,是最容易引起故障的部位,若連接不良較容
31、易引起磁性傳感器的5V短路,并引起集成電路損壞,導致S3.2熔斷器的熔斷。維修時經(jīng)過認真檢查,逐一測量5V回路,最終發(fā)現(xiàn)主軸驅(qū)動器中的一片SN74148N集成電路已經(jīng)損壞。在對磁性傳感進行重新連接,測量無短路后,更換SN74148N集成電路,故障排除。 例320主軸定位速度偏差過大的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC llM系統(tǒng)的臥式加工中心,當執(zhí)行M06換刀指令時,在主軸定向過程中,主軸驅(qū)動器發(fā)生AL-02報警。分析與處理過程:主軸驅(qū)動器AL-02報警的含義是“速度偏差過大”。為了判定故障原因,在MDI方式下,單獨執(zhí)行M19主軸定向準停指令,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器也存在同樣故障。據(jù)操作者介紹,此機床
32、在不同的Y軸位置,故障發(fā)生的情況有所不同;通常在Y軸的最低點,故障不容易發(fā)生。為了驗證,維修時把主軸箱下降到了最低點,在MDI方式下,執(zhí)行M19定向準停指令,發(fā)現(xiàn)確實主軸工作正常。根據(jù)以上現(xiàn)象分析,可以初步判定故障可能的原因是驅(qū)動器與電動機之間的信號電纜連接不良的可能性較大。維修時拆下電動機編碼器的連接器檢查,發(fā)現(xiàn)接頭松動,內(nèi)部有部分線連接不良。經(jīng)重新焊接后,主軸恢復正常。 例321主軸不能進行變速的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6系統(tǒng)的立式加工中心,主軸在低速時(低于120r/min)時,S指令無效,主軸固定以120r/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)。分析與處理過程:由于主軸在低速時固定以120r
33、/min轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),可能的原因是主軸驅(qū)動器有120r/min的轉(zhuǎn)速模擬量輸入,或是主軸驅(qū)動器控制電路存在不良。為了判定故障原因,檢查CNC內(nèi)部S代碼信號狀態(tài),發(fā)現(xiàn)它與S指令值一一對應;但測量主軸驅(qū)動器的數(shù)摸轉(zhuǎn)換輸出(測量端CH2),發(fā)現(xiàn)即使是在S為0時,D/A轉(zhuǎn)換器雖然無數(shù)字輸入信號,但其輸出仍然有0.5V左右的電壓。由于本機床的最高轉(zhuǎn)速為2250 r/min,對照表7-28可以看出,當D/A轉(zhuǎn)換器輸出0.5V左右時,電動機轉(zhuǎn)速應在120r/min左右,因此可以判定故障原因是D/A轉(zhuǎn)換器(型號:DAC80)損壞引起的。例322變頻器出現(xiàn)過壓報警的維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0-TD系統(tǒng)的數(shù)
34、控車床,主軸電動機驅(qū)動采用三菱公司的E540變頻器,在加工過程中,變頻器出現(xiàn)過壓報警。分析與處理過程:仔細觀察機床故障產(chǎn)生的過程,發(fā)現(xiàn)故障總是在主軸起動、制動時發(fā)生,因此,可以初步確定故障的產(chǎn)生與變頻器的加/減速時間設定有關。當加/減速時間設定不當時,如主電動機起/制動頻繁或時間設定太短,變頻器的加/減速無法在規(guī)定的時間內(nèi)完成,則通常容易產(chǎn)生過電壓報警。修改變頻器參數(shù),適當增加加/減速時間后,故障消除。例323直流主軸驅(qū)動器V79報警的維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 3T系統(tǒng)的數(shù)控車床,配套SIEMENS 6RA26*系列直流主軸驅(qū)動器,開機后顯示主軸報警。分析與處理過程:檢查SIEME
35、NS 6RA26*系列直流主軸驅(qū)動器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的V79報警燈亮。SIEMENS 6RA26*系列直流主軸驅(qū)動器的故障指示燈V79安裝于A3板上,報警的含義與SIEMENS 6RA26*系列直流伺服驅(qū)動器相同,屬于電源故障,其可能的原因有:1)電源相序接反。 2)電源缺相,相位不正確。3)電源電壓低于額定值的80。測量驅(qū)動器輸入電壓正常,相序正確,但主驅(qū)動仍有報警,因此可能的原因是電源板存在故障。根據(jù)SIEMENS 6RA26*系列直流主軸驅(qū)動器原理圖,逐級測量各板的電源回路,發(fā)現(xiàn)觸發(fā)板的同步電源中有一相低于正常電壓。檢查確認故障原因為印制電路板存在虛焊,導
36、致了同步電源的電壓降低,引起了V79電源報警。重新焊接后電壓恢復正常,報警消失,機床恢復正常。 例3246SC650無顯示故障維修 故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅(qū)動器,在機床運行過程時,出現(xiàn)主軸驅(qū)動器無顯示故障。分析與處理過程:根據(jù)6SC6502維修說明,顯示器上所有數(shù)碼管均不亮,可能的故障原因如下:1)主電路進線斷路器跳閘。2)主回路進線電源至少有兩相以上缺相。3)驅(qū)動器至少有兩個以上的輸入熔斷器熔斷。4)電源模塊A0中的電源熔斷器熔斷。5)顯示模塊H1和控制器模塊N1之間連接故障。6)輔助控制電壓中的5V電源故障。7)控制模塊N1故障。根據(jù)
37、以上故障可能的原因,逐一檢查,并通過更換備用板,確認驅(qū)動器全部模塊均正常;驅(qū)動器電源輸入正確。測量驅(qū)動器輔助控制電壓DCl70正常,但DC30V、DC5V為“0”。由于整個驅(qū)動器中的全部模塊均已經(jīng)互換進行確認,因此故障原因只可能是驅(qū)動器機架不良。直接更換機架再次進行試驗,故障排除,主軸工作正常。為了確認故障部位,在拆下機架后進行認真檢查,發(fā)現(xiàn)該機架上的總線板30腳(DC30V總線)絕緣不良,對地電阻只有20k,從而引起了輔助電源的保護線路動作,使驅(qū)動器出現(xiàn)以上故障。 例325例3266SC650驅(qū)動器顯示888888的故障維修 例325故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配
38、套6SC6502主軸驅(qū)動器,在調(diào)試時,出現(xiàn)主軸驅(qū)動器顯示888888,主軸不能正常工作。 分析與處理過程:6SC650系列主軸驅(qū)動器的所有數(shù)碼均顯示888888,其常見的故障原因有:1)控制器模塊N1故障。2)控制器模塊N1上的EPROM安裝不良或軟件出錯。3)輸入/輸出模塊中的“復位”信號為“1”。考慮到驅(qū)動器是第一次使用,在出廠前已經(jīng)經(jīng)過出廠檢驗,故控制器模塊N1不良的可能性較?。粰z查EPROM安裝正確;驅(qū)動器亦未加入“復位”信號,因此排除了以上可能的原因。根據(jù)驅(qū)動器工作原理,打開驅(qū)動器仔細檢查,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器內(nèi)部30V控制電壓僅為20V,直流母線DCl70V
39、預充電電壓為130V,由此判定故障是由于驅(qū)動器輔助控制電壓不正常引起的。檢查驅(qū)動器內(nèi)部直流整流模塊V14的連接,發(fā)現(xiàn)三相整流橋的ACl20V進線中有一相連線脫落。重新連接后,故障排除,主軸可以正常工作。 例326故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅(qū)動器,在機床運行過程時,出現(xiàn)主軸驅(qū)動器顯示888888報警。分析與處理過程:故障現(xiàn)象與上例相同,故障的分析與處理過程同上;經(jīng)檢查在本例中引起故障的原因,是驅(qū)動器內(nèi)部輔助控制電源變壓器的進線熔斷器F4熔斷引起的,更換熔斷器后故障排除,機床恢復正常。 例3276SC650出現(xiàn)F41報警的維修 故障現(xiàn)象:一臺配套
40、SIEMENS 6SC6508交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)的臥式加工中心,主軸制動時,驅(qū)動器出現(xiàn)F41報警。 分析與處理過程:SIEMENS 6SC6508交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)F41報警的含義為“中間電路過電壓”。由于機床在加工時工作正常,對照“6SC650系列交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)的故障診斷與維修”(參見本章第7.3.1節(jié))的有關內(nèi)容,分析在本機床上引起報警可能的原因如下:1)驅(qū)動器整流模塊A0不良。2)逆變晶體管模塊A1不良。3)直流母線斬波管V5、V1不良。為了進一步判定故障原因,通過驅(qū)動器復位消除報警后,重新起動主軸,主軸電動機加速、旋轉(zhuǎn)動作均正常。但在試驗幾次后,驅(qū)動器又出現(xiàn)F42(
41、中間電路過電流)報警,驅(qū)動器內(nèi)部有異常聲。打開驅(qū)動器檢查,發(fā)現(xiàn)逆變晶體管模塊A1板上有一組控制電路燒壞,對應的直流母線斬波管V1的BE極間電阻明顯大于V5,而且并聯(lián)在模塊兩端的大功率電阻R100(3.9/50W)燒斷、電容C100、C101(22PF/1000V)擊穿,中間電路熔斷器F7(125A、660V)熔斷。根據(jù)6SC6508主軸驅(qū)動系統(tǒng)的原理,驅(qū)動器主回路采用交流直流交流的變流形式,直流母線電壓為600V,制動采用回饋制動的形式,在制動時可以將能量回饋電網(wǎng)。斬波管V1和V5的作用是在制動時,控制直流母線的電流方向,實現(xiàn)能量的回饋。因此,如果V1和V5無法在制動時按照要求導通,制動能量就
42、無法回饋電網(wǎng),必然引起直流母線電容組上的電壓超過允許的最大值,從而出現(xiàn)F41報警。同時,直流高壓將使電容C100、C101擊穿,導致中間電路短路,熔斷器F7動作,限流電阻R100損壞。根據(jù)以上分析,維修時在更換了斬波管V1,電容C100、C101,電阻R100,熔斷器F7及驅(qū)動板A1后,調(diào)速器恢復正常。為了防止故障的再次發(fā)生,在維修完成后,將驅(qū)動器的起動和制動時間(參數(shù)P16、P17)作了適當?shù)难娱L,以減少對元器件的沖擊;經(jīng)以上處理后故障不再發(fā)生。 例3286SC650出現(xiàn)F42報警的維修 故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅(qū)動器,在機床到達用戶的第
43、一次調(diào)試時,出現(xiàn)主軸驅(qū)動器F42報警。分析與處理過程:6SC6502主軸驅(qū)動器出現(xiàn)F42報警的含義是“直流母線過電流報警”,報警可能的原因有:1)驅(qū)動器過載。2)A0故障(僅6SC6502和6503)3)互感器U11有故障。4)斬波管V1、V5故障。5)晶體管故障。6)直流母線中有短路。7)功率晶體管(V1V8)不良。8)U1模塊故障。9)參數(shù)設定不正確(P176過大)。10)N1模塊故障。由于機床為第一次開機,不可能產(chǎn)生驅(qū)動器過載,且機床出廠前工作正常,因此可以基本排除模塊、元器件不良的可能性,即:A0故障、U1模塊故障、N1模塊故障、互感器U11有故障、斬波管(V1、V5)故障、功率晶體管
44、(V1V8)不良的可能性較小。檢查驅(qū)動器參數(shù)設定正確。根據(jù)SIEMENS 6SC6502的結(jié)構(gòu)特點與以往的維修經(jīng)驗,當驅(qū)動器發(fā)生F42報警時,故障一般在斬波管V1、V5后的電路中發(fā)生短路。根據(jù)以上分析,打開驅(qū)動器,重點檢查斬波管V1、V5后的電路,最終發(fā)現(xiàn)該驅(qū)動器內(nèi)部的變壓器T1在運輸過程中鉚釘脫落,引起了直流母線短路,驅(qū)動器產(chǎn)生報警。重新固定變壓器T1,并進行仔細的檢查后,驅(qū)動器故障排除。 例3296SC650有異常響聲并出現(xiàn)F42報警的維修 故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主軸驅(qū)動器,在開機時,發(fā)現(xiàn)主軸驅(qū)動器有異常響聲,驅(qū)動器顯示F42報警。分析與處理過程:6SC6502主軸驅(qū)動器出現(xiàn)F42報警的含義是“直流母線過電流”,報警可能的原因參見上例,由于故障時操作者聽到驅(qū)動器有異常聲,打開驅(qū)動器檢查,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器內(nèi)部斬波管V1、V5以及直流母線的RC保護回路中的電容器C100、C500、C3均已炸裂,并有部分斷裂處碰殼,引起了直流母線的過電流。更換RC保護回路,機
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