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1、安全管理文書尿素造粒塔安全隱患的整改日期:單位:尿素造粒塔安全隱患的整改1簡述淮化集團有限公司838#尿素造粒塔始建于1975年,直徑12。32m 總咼52m,整體鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)?;〞r44。9850m標咼擋雨墻及造粒 間兩側(cè)擋墻系磚砌體填充,水泥砂漿抹面,塔頂蓋為整體鋼筋混凝土現(xiàn) 澆板。20世紀80年代中后期,磚砌體部分及頂蓋反手出現(xiàn)大面積損壞, 表現(xiàn)為:磚砌體砂漿抹面層、鋼筋混凝土表面保護層部分脫落。在以后 幾年中雖經(jīng)多次修復,涂刷聚氨酯、氯化橡膠等多種防腐涂料,均未達 到根治效果。90年代后期至今,該標高處塔體的腐蝕問題愈加嚴重, 磚 砌體內(nèi)外砂漿面層大部分脫落,磚塊酥松,不時從塔上掉落

2、;混凝土梁、 板鋼筋裸露、銹蝕,強度嚴重不足,給生產(chǎn)運行、人員操作、周邊設(shè)備 及行人的安全帶來極大的威脅,2001年被列為公司重點安全隱患整改項 目。2腐蝕原因分析該標高處塔體原設(shè)計防腐結(jié)構(gòu)為在水泥基層表面直接涂刷聚氨酯 涂料。從材料耐蝕性看該涂料選材尚可,但從現(xiàn)場觀察,當時澆注混凝 土脫模后未進行抹面,局部存在蜂窩麻面,造成涂膜涂布厚度不均,漆 膜薄;另外聚氨酯涂料在固化過程中產(chǎn)生二氧化碳從涂膜中逸出,使得 漆膜中存在大量的微孔(以后幾次維修中使用的氯化橡膠等涂料多為雙 組分,所含大量的非活性稀釋劑在固化時析出,也同樣造成漆膜中大量 微孔存在)。當熔融尿素(138140 C, 99。7%)從

3、噴頭噴出造粒時,大量 霧狀細小的尿素顆粒、粉塵聚積混凝和磚砌體表面。尿素是中性鹽,工 業(yè)品略呈堿性,干燥狀態(tài)下對混凝土不腐蝕;當空氣相對濕度大于尿素 的吸濕點時,尿素吸收空氣中的水分而潮解形成尿液, 通過漆膜的微孔,混凝土、水泥砂漿的毛細孔逐漸滲入到結(jié)構(gòu)內(nèi)部(混凝土為微孔隙材料, 粘土磚孔隙率更大)。在自然干燥條件下,當滲入結(jié)構(gòu)內(nèi)部的尿液達到 飽和時便迅速結(jié)晶膨脹,造成磚砌體結(jié)構(gòu)的破壞,抹面層、磚塊脫落。 硅酸鹽混凝土硬化后呈堿性,鋼筋是不會受到腐蝕的。當混凝土受到尿 素的結(jié)晶膨脹破壞后,混凝土的微孔結(jié)構(gòu)就擴大成微裂紋,水、氧氣和 其他化學介質(zhì)滲入,對鋼筋造成銹蝕。鐵銹的主要成分是fe3o4?

4、 nh2o, 鐵銹的體積為原金屬體積的34倍,鐵銹的膨脹對混凝土保護層有巨大 的輻射壓力,使得保護層從鋼筋向外形成裂縫,順筋腐蝕。為擴大腐蝕 創(chuàng)造了條件,加速了腐蝕的進行。尿素的多次吸潮,多次結(jié)晶膨脹,晶 體越長越長,破壞力也越來越強,使得混凝土粉化、脫落開裂。一旦尿 液進入了混凝土或磚砌體結(jié)構(gòu)中,結(jié)晶后極難清理,以往幾次維修,無 法從根本上解決問題,防腐蝕施工均未取得理想效果。3維修方案的確定根據(jù)以上結(jié)構(gòu)腐蝕破壞原因的分析,我們決定拆除44。9850詢示高處的磚混結(jié)構(gòu),利用原有鋼筋混凝土立柱植筋,澆注C30鋼筋混凝土同下段相連,并澆注至原始標高;原頂蓋、梁、柱等鋼筋混凝土腐蝕部 位,清理鑿除

5、,清洗干凈,銹蝕鋼筋更換并綁焊,用細石混凝土輔以增 強劑填充恢復其原有結(jié)構(gòu);造粒間兩側(cè)擋墻磚砌體外壁,鑿除腐蝕的水 泥抹面層和酥松的磚體,清洗干凈后用砂漿找平。頂蓋反手、新澆注的 塔體內(nèi)側(cè)、造粒間兩側(cè)擋墻外壁整體帖襯環(huán)氧咲喃玻璃鋼兩層(環(huán)氧咲喃樹脂的耐溫性可達140C),外罩環(huán)氧咲喃樹脂兩道。拆除更換擋雨板, 打磨處理后,涂刷氯化橡膠涂料兩底兩面。由于該造粒塔維修部位位于 44。9850m標高處,舊磚砌體拆除,新鋼砼砌體澆注,玻璃鋼防腐內(nèi)襯 帖襯,整體外壁防腐,整個項目的土建、防腐工程量及施工難度很大,加之該裝置為公司在用設(shè)備,給予的施工時間非常有限。為確保工期和 檢修質(zhì)量,公司機動部門于20

6、04年下半年就進行了充分的維修準備工 作,通過邀標方式從幾家施工單位中認真比選,最終選擇了具備專業(yè)施 工資質(zhì),擁有豐富高空作業(yè)經(jīng)驗的單位作為本項目的施工單位。工程于 2005年5月27日開工至2005年7月8日為止,完成土建和玻璃鋼內(nèi)襯 防腐工程投入生產(chǎn)運營。2005年8月17日至2005年8月29日,公司 年度停車檢修期間,完成塔體外壁防腐及造粒間內(nèi)部修繕,工程質(zhì)量達 到預期要求。4工程安全、質(zhì)量管理(1) 開工前,按工程管理程序認真審查了施工單位呈報的施工安全 作業(yè)計劃,現(xiàn)場安全管理制度,并現(xiàn)場檢查安全防護措施的落實情況。(2) 開工前,組織公司安全技術(shù)部門、裝置使用單位對施工人員進 行“

7、三級”安全教育。施工過程中,進行現(xiàn)場安全檢查,督促施工單位 安全工作落實到位。在6月下旬至7月上旬的高溫天氣中,在要求加快 施工進度的同時,督促施工單位調(diào)整作業(yè)時間,避開高溫時段,作好防 暑降溫工作,確保施工安全有序地進行,整個施工期間,未發(fā)生一起安 全事故。(3) 按審核后的施工組織設(shè)計、施工方案認真核查施工單位的施工 準備工作,嚴把工程開工關(guān)。(4) 認真進行進場材料、設(shè)備的核驗工作。重點檢驗進場材料的質(zhì) 保書、合格證書,確保工程材料質(zhì)量符合規(guī)范要求。(5) 加強現(xiàn)場施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查。甲方代表每天堅持12次的現(xiàn)場巡視,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向施工單位指出并要求整改,力爭把質(zhì)量缺 陷消滅在萌芽狀態(tài)。對鋼筋、模板等隱蔽工程按規(guī)范進行嚴格驗收,質(zhì)量合格后,方可允許進入下一道工序,對澆注、襯布等關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)督。(6) 及時提出、審核批準雙方根據(jù)實際情況提出的施工工藝、施工 方法的變更,確保工程質(zhì)量進度目標的實現(xiàn)。用機泵澆注混凝土替代人 工澆注,一方面大大加快了工程進度,同時也提高了混凝土的密實性。 用硫酸鋅溶液清洗基層表面的堿性析出物, 保證了防腐層與基體的有效 粘接。帖襯玻璃鋼施工中采用濕固化型固化劑 t31,確保玻璃鋼的充分 固化,避免了與未充分干燥的混凝土表面沾合不良的弊病。5結(jié)語由于準備充分、方法得

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