水電廠調(diào)速器頻繁抽動(dòng)問題的解決_第1頁(yè)
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1、水電廠調(diào)速器頻繁抽動(dòng)問題的解決1 背景介紹黃龍灘水力發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組裝機(jī)容量85mW在湖北省電力 系統(tǒng)中 承當(dāng)著調(diào)峰、 調(diào)相等重要任務(wù)。 水輪機(jī)調(diào)速器是水電站發(fā) 電機(jī)組的 重要輔助設(shè)備之一, 它與電站二次回路或計(jì)算機(jī)監(jiān)控系 統(tǒng)相配合,完 成水輪發(fā)電機(jī)組的開機(jī)、停機(jī)、增減負(fù)荷、緊急停 機(jī)等任務(wù)。水輪機(jī) 調(diào)速器還可以與其他自動(dòng)裝置一起完成自動(dòng)發(fā) 電控制AGC成組控制、 按水位調(diào)節(jié)等任務(wù)。2 調(diào)速器抽動(dòng)表現(xiàn)和影響 調(diào)速器抽動(dòng)是在機(jī)組空載或并網(wǎng)運(yùn)行工 況、自動(dòng)平衡狀態(tài) 下,導(dǎo)葉接力器等幅或非等幅周期性快速往復(fù)移動(dòng), 嚴(yán)重時(shí)動(dòng)幅 較大,其結(jié)果影響調(diào)速器對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)速的正常調(diào)節(jié), 出力波 動(dòng)較大, 嚴(yán)重危及機(jī)組

2、、電網(wǎng)的平安和穩(wěn)定運(yùn)行。其表現(xiàn)為:調(diào)速器 主配 壓閥不停上下抽動(dòng), 壓油裝置油泵啟動(dòng)頻繁, 機(jī)組有功功率不 能 穩(wěn)定運(yùn)行在某一給定值,而且一直在波動(dòng)。黃龍灘水力發(fā)電廠 2號(hào)機(jī)調(diào)速器于 2021年通過技改將原來 的步 進(jìn)電機(jī)式調(diào)速器更換為新型比例數(shù)字式冗余可編程控制水輪機(jī)調(diào)速器,采用PLC加比例閥和數(shù)字閥控制。2 號(hào)機(jī)組新調(diào)速器在投運(yùn)后頻繁出現(xiàn)抽動(dòng)現(xiàn)象,機(jī)組有功輸 出忽 高忽低, 達(dá)不到電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行要求, 給電廠平安生產(chǎn)和系統(tǒng) 平安運(yùn) 行帶來極大隱患。 并且在出現(xiàn)抽動(dòng)后, 調(diào)速器只能由伺服 比例閥切 至數(shù)字閥或手開工況運(yùn)行。 切至手動(dòng)運(yùn)行情況下, 運(yùn)行 值班人員只 能根據(jù)調(diào)度命令手動(dòng)調(diào)整負(fù)荷,

3、在當(dāng)前自動(dòng)化水平較 高早已實(shí)現(xiàn)少人 值班無人值守的情況下運(yùn)行人員根本沒有精力 一直守在調(diào)速器柜旁手 動(dòng)操作; 如果切至數(shù)字閥控制, 由于數(shù)字 閥控制屬于粗調(diào)節(jié), 不能 實(shí)現(xiàn)伺服比例閥的精細(xì)調(diào)節(jié)。 在調(diào)整過 程中調(diào)速器壓力油管路震動(dòng)較 大, 長(zhǎng)時(shí)間頻繁調(diào)節(jié)容易出現(xiàn)管路 固定螺栓松動(dòng), 甚至更嚴(yán)重的會(huì) 造成壓力油管路破裂。 綜上所述, 每次當(dāng)出現(xiàn)調(diào)速器抽動(dòng)時(shí)吧, 運(yùn) 行和檢修維護(hù)人員必須趕到現(xiàn)場(chǎng) 將調(diào)速器切至手動(dòng)運(yùn)行。 在機(jī)組并網(wǎng) 發(fā)電工況下對(duì)調(diào)速器的主配 反響電位器進(jìn)行更換, 待更換完畢通過觸 摸屏觀察主配反響電位 器輸出信號(hào)穩(wěn)定后, 再切至伺服比例閥自動(dòng)運(yùn) 行。 由于整個(gè)更換 過程是在機(jī)組并網(wǎng)

4、發(fā)電過程中進(jìn)行的, 因此危險(xiǎn) 性較高, 一個(gè)小 小的過失就可能導(dǎo)致機(jī)組事故停機(jī)。 并且每次在更 換完畢正常運(yùn) 行一、兩個(gè)月以后又會(huì)再次出現(xiàn)抽動(dòng), 這不僅給運(yùn)行維 護(hù)人員帶 來較大的心里負(fù)擔(dān),也對(duì)機(jī)組甚至電網(wǎng)的平安運(yùn)行帶來危害。3 調(diào)速器抽動(dòng)原因分析查找、分析為了解決這一難題, 消除機(jī)組運(yùn)行的重大隱患, 我們對(duì)造成 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器抽動(dòng)動(dòng)作情況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析,對(duì)所有 可能出 現(xiàn)的原因羅列如下:1) 電氣測(cè)頻回路有電磁干擾信號(hào)串入;2) 2 號(hào)機(jī)組周圍有較大震動(dòng),造成主配反響裝置因震動(dòng)而 輸 出異常;3) 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器主配反響電位器為接觸式不能滿足運(yùn)行要求;4) 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器油路或

5、液壓元件有堵塞或摩擦增大;52 號(hào)機(jī)組調(diào)速器反響電位器輸出不正確。對(duì)照每條可能造成調(diào)速器抽動(dòng)的原因我們進(jìn)行逐條分析、 確 認(rèn): 確認(rèn) 1電氣測(cè)頻回路有電磁干擾信號(hào)串入經(jīng)示波器觀察并記錄 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器測(cè)頻回路輸入、 輸出波 形 進(jìn)行比照分析 , 發(fā)現(xiàn)波形正常無其它干擾信號(hào)竄入,排除信號(hào) 造成調(diào) 速器抽動(dòng)。確認(rèn) 2 2 號(hào)機(jī)組周圍有較大震動(dòng),造成主配反響裝置因震動(dòng)而輸出異常經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)的檢查核實(shí), 發(fā)現(xiàn) 2 號(hào)機(jī)組周圍震動(dòng)并不大, 調(diào)速 器 控制柜在機(jī)組運(yùn)行期間柜內(nèi)震動(dòng)較小, 主配反響裝置固定局部 固定良 好。排除因震動(dòng)造成的調(diào)速器抽動(dòng)。確認(rèn) 3 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器主配反響電位器為接觸式不能滿足運(yùn)行

6、要求經(jīng)過認(rèn)真的觀察和分析, 2 號(hào)機(jī)調(diào)速器在改造投運(yùn)后,其主 配 反響電位器由于采用單邊固定接觸電阻式電位器, 在機(jī)組運(yùn)行 一段時(shí) 間后由于電位器的接觸面磨損或接觸面偏心造成電位器 阻值出現(xiàn)跳變, 且跳變幅度隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸加大。 主 配反響信號(hào)作為一個(gè) 重要的反響信號(hào), 它的不穩(wěn)定將直接導(dǎo)致調(diào) 速器的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能故障,是造成調(diào)速器抽動(dòng)的主要原因。確認(rèn) 4 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器油路或液壓元件有堵塞或摩擦增大經(jīng)調(diào)速器機(jī)械維護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真檢查和觀察, 2 號(hào)機(jī)調(diào)速 器引 導(dǎo)閥及濾油器等元件均無堵塞或摩擦增大現(xiàn)象, 排除因堵塞 或摩擦增大造成調(diào)速器抽動(dòng)確認(rèn) 5 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器主配反響電位器輸出

7、不正確 經(jīng)維護(hù) 人員用萬用表和示波器檢查 , 在調(diào)速器抽動(dòng)時(shí) , 發(fā)現(xiàn) 2 號(hào)機(jī)調(diào)速器主 配壓閥在中間位置時(shí) , 反響值波動(dòng)超出了設(shè)定允許 范圍, 導(dǎo)致調(diào)速器 PLC認(rèn)為調(diào)速器主配壓閥沒有回復(fù)到中間位置一直有調(diào)節(jié)信號(hào)輸出,致使主配壓閥一直動(dòng)作 , 調(diào)速器產(chǎn)生抽動(dòng)。 這與第 3條所述原因 一致,由于主配反響電位器為接觸式在 運(yùn)行一段時(shí)間后由于摩擦和位 移造成輸出信號(hào)不準(zhǔn)確, 出現(xiàn)跳變 從而引起調(diào)速器抽動(dòng)。通過以上對(duì)可能造成調(diào)速器抽動(dòng)的原因進(jìn)行逐一的分析和排除,最終找出了造成 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器頻繁抽動(dòng)原因: 2 號(hào)機(jī)組 調(diào)速器主 配位置反響電位器為單邊固定接觸電阻式電位器,其工 作方式類似劃線變阻

8、器。調(diào)速器主配壓閥調(diào)節(jié)時(shí)帶動(dòng)觸片移動(dòng),通過接觸電阻改變引起的微弱電壓變化來反響位移, 作為調(diào)速器 小閉環(huán)調(diào)節(jié)重要的反響 信號(hào), 對(duì)信號(hào)的精度和準(zhǔn)度有著極高的要 求,調(diào)速器原配接觸電阻式 電位器在運(yùn)行過程中隨著磨損和偏移 的不斷累積造成線性度越來越差, 不能真實(shí)反映主配壓閥的實(shí)際 位移,自開工況下調(diào)速器根據(jù)不準(zhǔn)確的 主配位移信號(hào)計(jì)算出跳變 的輸出控制信號(hào)從而導(dǎo)致了調(diào)速器的抽動(dòng)。4 調(diào)速器抽動(dòng)問題的解決 在確定了調(diào)速器抽動(dòng)問題的最終原因?yàn)?原配主配反響電位 器性能不可靠后, 我們開始著手選擇替代品。 經(jīng) 過認(rèn)真的比對(duì)和 分析最終選擇了德國(guó)博世電磁感應(yīng)非接觸式主配反響 電位器, 由 于該型電位器采用非接觸的電磁感應(yīng)來反映主配的位移變 化, 從 根本上有效的防止了接觸式電位器容易產(chǎn)生的磨損偏差, 并 且該 電位器固定方式為雙邊固定, 相比單邊更加垂直、 牢固,能夠?yàn)?調(diào) 速器自動(dòng)控制提供可靠、準(zhǔn)確的主配位移信號(hào)。在對(duì) 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器主配反響電位器進(jìn)行改造更換, 并經(jīng)過 一 系列的參數(shù)調(diào)整及相應(yīng)試驗(yàn)正常后, 2 號(hào)機(jī)調(diào)速器正式投入運(yùn) 行。通 過一年時(shí)間的運(yùn)行檢驗(yàn), 證明此次調(diào)速器抽動(dòng)問題的解決 是非常成功 的,自 5 月份改造以來 2 號(hào)機(jī)組調(diào)速器抽動(dòng)現(xiàn)象沒有 再出現(xiàn),有力的 保證了 2 號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行。5 結(jié)論 主配反

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