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1、石板水電廠10 MW機(jī)組水導(dǎo)軸承技術(shù)改造             石板水電廠10 MW機(jī)組水導(dǎo)軸承技術(shù)改造戴強(qiáng)(石板水電廠,重慶 豐都408224)    摘  要:分析了石板水電廠10 MW機(jī)組水導(dǎo)軸承運行溫度過高的原因。對高水頭機(jī)組,因設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊原因,使得水輪機(jī)稀油筒式瓦體外循環(huán)冷卻效果不理想,因此,對在實際運行工況中如何增加水導(dǎo)瓦的上油量,加強(qiáng)油循環(huán),增強(qiáng)油冷卻器冷卻效果提出了解決辦法及今后在設(shè)計中應(yīng)注意的問題。 &#

2、160;  關(guān)鍵詞:水導(dǎo)軸承;油循環(huán);溫度;石板水電廠1簡介    石板水電廠10 MW機(jī)組為懸式結(jié)構(gòu),屬高水頭水輪機(jī)組,在水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計上非常緊湊。該機(jī)組從1996年10月投產(chǎn)以來,發(fā)電運行一直不太正常。當(dāng)處理完有關(guān)設(shè)備缺陷后,該機(jī)組水導(dǎo)軸承運行溫度長期居高不下,機(jī)組帶不滿負(fù)荷。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷在69 MW之間時,水導(dǎo)軸承溫度一直在6569之間徘徊,且水導(dǎo)軸承溫度經(jīng)常超過70而引起事故停機(jī),并發(fā)生多次燒毀水導(dǎo)軸瓦事故,既影響機(jī)組正常運行創(chuàng)效益,又存在嚴(yán)重的安全事故隱患。幾年來,該機(jī)組累計經(jīng)濟(jì)損失達(dá)500多萬元之巨(按同期市場可比電價元/kW·h估

3、算),因此,對水導(dǎo)軸承存在的問題進(jìn)行技術(shù)改造已迫在眉睫。2設(shè)備運行分析    據(jù)這幾年的運行情況觀察分析,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)軸承僅有的一根回油管在回油未滿時,兩塊水導(dǎo)瓦溫偏差5以上(最大7),甩油溢流板把和法蘭等機(jī)械零件朝上且不平,阻擋了油循環(huán),使部分油飛濺進(jìn)入回油管。由于擋油圈與大軸間隙最大為12 mm,最小相對邊為4 mm左右,因而使部分油流從溢流板回流至擋油圈與大軸之間的間隙中,致使上油池外壁近1/2有單邊發(fā)熱現(xiàn)象,手摸有燙的感覺,溫度大大地超過另一邊油池外壁。上述現(xiàn)象的發(fā)生,說明了上油量不夠,一個回油孔回油效果較差及上油池有回油區(qū)域存在,使油循環(huán)不良。另外,由于油冷

4、卻器容量不夠等原因,也使熱油無法充分冷卻(見圖1)。3技術(shù)數(shù)據(jù)簡要分析論證    石板水電廠10 MW機(jī)組采用LTSA32水輪機(jī)油作為機(jī)組潤滑油。水導(dǎo)軸承的軸領(lǐng)D=450 mm,總間隙0.31 mm,機(jī)組水導(dǎo)軸承在軸上研瓦的間隙都控制在0.28 mm(以下計算都以=0.28 mm為基準(zhǔn)),水導(dǎo)軸承高L=360 mm,擋油圈高H=285 mm,轉(zhuǎn)速N=600r/min,油冷卻器冷卻銅管19/17分2排8根均勻布置在直徑D1=800mm內(nèi),進(jìn)出水分水箱共長L1=300 mm。機(jī)組摩擦功發(fā)熱量驗算    公式  =ND/

5、60;=/D。式中為軸瓦間隙;K為間隙比沙麥爾德系數(shù)。K經(jīng)計算查表取K為;為圓周速度;L為軸承高度;為計算間隙0.28 mm;D為水導(dǎo)軸直徑;為運行粘度系數(shù);LTSA32水輪機(jī)油為60時摩擦運行粘度系數(shù)為0.001 55 kg·s/m2,將以上數(shù)值代入公式進(jìn)行驗算得發(fā)熱量功率為:冷卻器冷卻銅管驗算    按經(jīng)驗統(tǒng)計公式:水輪機(jī)稀油筒式軸承管內(nèi)流速為1.5 m/s,冷卻銅管19/17每kW功取12 m。當(dāng)取2 m進(jìn)行驗算,則L2=2 W=21.867 m;取1 m驗算,L2m,油冷卻器冷卻銅管取L3=8(D1-L1)=17.706 m。因該機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊,

6、水車室較狹小,散熱條件差,取大值時,油冷卻器冷卻容量略顯不夠。上油量驗算        (1)設(shè)計進(jìn)油孔18 mm,實際加工為16 mm,現(xiàn)場改為17.5 mm。在其它參數(shù)不變的情況下,過油斷面積減少為1=d12/d22倍;        (2)原設(shè)計上油升角為80°,改為60°,按公式計算下流油量:      忽略上油箱經(jīng)油箱下流油量和上油箱經(jīng)軸承間隙下流油量兩參數(shù)比較后可看出上油量確實不夠。水

7、導(dǎo)軸承直徑和高度比    按經(jīng)驗公式選取,一般為,現(xiàn)為(360+285),可見設(shè)計取值較大。    綜上所述,石板水電廠和10 MW機(jī)組水導(dǎo)軸承運行溫度過高是由多種原因引起,必須立足于現(xiàn)有設(shè)備,進(jìn)行統(tǒng)一技術(shù)改造。4水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)改造和要求    (1) 水導(dǎo)軸承進(jìn)油孔改造,使油更容易進(jìn)入油孔,見圖2;        (2) 降低擋油圈高度12 cm,使下底呈錐狀結(jié)構(gòu),見圖3。為保證上油均勻及減小上油阻力,擋油圈與大軸承間隙共9 mm,安裝

8、時要求間隙偏差小于1 mm;        (3)為改變兩塊水導(dǎo)軸瓦溫差,將水導(dǎo)軸瓦的單回油孔改為雙回油孔,在原軸承回油孔對稱方向上開孔,并使回油管安裝高度保證高出冷卻銅管810 mm,使熱油能充分冷卻;        (4) 技改加工中,將溢流板的把和法蘭朝上結(jié)構(gòu)改為朝下結(jié)構(gòu)進(jìn)行安裝組合,使溢流板外側(cè)低于內(nèi)側(cè)0.8 mm,形狀呈傘狀,以減少回油阻力;       (5) 重新設(shè)計加工油冷卻器,把

9、2排冷卻管改為3排均布冷卻管,冷卻容量L3=12(D1-L1)=26.56>L2=21.867 m,并在分水箱上、下兩端焊接上擋板,防止回油從分水箱上下端流過,使冷卻效果更好。5技改后的實際工況檢驗        10 MW機(jī)組于1999年12月底改造完后,經(jīng)過1年時間持續(xù)滿負(fù)荷運行后,觀察到水導(dǎo)軸承上油量明顯是改造前的好幾倍,并且上油、回油均較為均勻,兩回油管都能滿流回油、上油池外壁沒有明顯的溫差。擋油圈與大軸之間沒有明顯的回流油?,F(xiàn)將1999年與2000年所監(jiān)測到的有關(guān)數(shù)值進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩塊軸承溫差最大時有,見表1,各項技術(shù)指標(biāo)均能滿足使用要求。6結(jié)語    筆者主要分析了石板水電廠10 MW

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