數(shù)控機床故障檢修幾例_第1頁
數(shù)控機床故障檢修幾例_第2頁
數(shù)控機床故障檢修幾例_第3頁
數(shù)控機床故障檢修幾例_第4頁
數(shù)控機床故障檢修幾例_第5頁
已閱讀5頁,還剩18頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、數(shù)控機床故障檢修幾例CNC數(shù)控機床檢修實例 1 CNC數(shù)控機床不能起動 11故障現(xiàn)象 一臺沈陽第三車床廠sl一296A型數(shù)控車床,工作臺加工過程中出現(xiàn)CNC數(shù)控機床檢修實例   1 CNC數(shù)控機床不能起動 11故障現(xiàn)象 一臺沈陽第三車床廠sl一296A型數(shù)控車床,工作臺加工過程中出現(xiàn)CRT無顯示(俗稱黑屏),當(dāng)重新按車床NC起動按鈕,數(shù)控機床也不能恢復(fù)正常,各項加工功能均無。據(jù)操作者講,幾天前偶而出現(xiàn)同樣故障,但能重新啟動且工作如常。 1  2故障檢測與分析處理 根據(jù)圖1電氣原理,首先檢測數(shù)控系統(tǒng)的FANUC-0TMATEE2電源單元,控制單元的MTEE2ADC一

2、與CRTMDI部件,采用先易后難方法: a先查看-SB1,-SB2啟動與停止按鈕無損壞,觸點良好。 b再查看J37,J27,J38,等多頭線電纜與叉頭無松動等異常現(xiàn)象。 c當(dāng)檢測到CRTMDI單元時發(fā)現(xiàn)+24 V供電沒有到位。而電源單元的LED綠燈已亮,證明AC輸入正常,并實測出該輸出電壓勻在正常范圍之內(nèi)這說明電源單元本身良好。 d經(jīng)檢測后分析:可能電源與CNC系統(tǒng)啟動電路有故障,按此思路,仔細檢查NC電路,懷疑是0N、0FF、COM三條信號線在機床中經(jīng)多節(jié)插頭插座串聯(lián)導(dǎo)致的故障,為快速證明判斷證確與否,采用“信號短路法”,將電路圖中CP3處的ON、0FF、COM信號在插座XPS54(1)、X

3、PS54(2)、XPS54(3)的三個插孔內(nèi),進行短路處理后,合上機床總電源,這時NC立即啟動。CRTMDI面板顯示正常,經(jīng)試車機床的各項加工功能運轉(zhuǎn)正常;也無其他異常報警。隨后進一步處理;實測經(jīng)校線(俗稱叫線),發(fā)現(xiàn)故障點是在XPS62(2)的插頭處,電信號線脫焊所造成CNC程序啟動后數(shù)控系統(tǒng)不能復(fù)位,經(jīng)焊接處理后故障徹底排除;故障檢修完畢。  2主軸電機過熱故障 21故障現(xiàn)象 一臺s1-296A數(shù)控車床在加工運轉(zhuǎn)時發(fā)生“啃刀”現(xiàn)象并造成刀具損壞。 22故障檢測與分析處理 a用手動JVC慢跑模式將車床X,Z軸調(diào)至原點,重新啟動加工程序,進行試車,當(dāng)工作臺快速進給到加工位置時主軸仍不

4、轉(zhuǎn),至此確診為交流變頻主軸電機調(diào)速系統(tǒng)存在故障。 b根據(jù)圖2分析主軸電機是由FR-SF-2-15K交流變頻器控制轉(zhuǎn)速的(因機床廠家不提供交流變頻器內(nèi)部圖紙)故采用“數(shù)學(xué)模糊檢修法”,視交流變頻器內(nèi)部為黑匣子”只需檢查其外部各功能接口狀態(tài)即可判斷。 c首先察看交流變頻器控制系統(tǒng)的LED報警顯示內(nèi)容。 d為區(qū)分是過熱(指電動機本身過熱)還是過載(指電動機所帶負載過重,轉(zhuǎn)動過沉)保護,當(dāng)時憑經(jīng)驗手摸電動機外殼已經(jīng)很燙,用大風(fēng)扇進行強制冷卻一段時間后,電動機熱度下降。重新試車,主軸電機轉(zhuǎn)動正常;至此判斷該例為典型的電動機過熱故障。拆卸該主軸電機,仔細檢查后發(fā)現(xiàn)是獨立散熱風(fēng)扇電機軸承損壞,散熱不良,引起

5、主軸電機過熱報警,導(dǎo)致數(shù)控車床主軸在加工運轉(zhuǎn)時突然停止轉(zhuǎn)動,發(fā)生“啃刀”故障。 e更換獨立散熱風(fēng)扇電機后,S1296A數(shù)控車床加工運轉(zhuǎn)正常,故障排除。  3主軸電機不轉(zhuǎn)故障 3.1 故障現(xiàn)象     一臺S1-296A數(shù)控機床,早班生產(chǎn)一開機,出現(xiàn)主軸電機不轉(zhuǎn),主軸變頻系統(tǒng)LED也顯示報警,但主軸電機外殼不熱,數(shù)控系統(tǒng)的其它功能正常。 3.2故障檢測與分析處理      a用手動及JVC慢跑模式將工作臺調(diào)至原位,重新啟動車床使其故障再現(xiàn),以便來確認其故障的真實性,結(jié)果證實故障如初。 &

6、#160;   b用手摸主軸電機外殼溫度不高,根據(jù)主軸電機沒有溫升,從而排除是機械負載過重引起故障。     c檢測變頻器與數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)置PLC的有關(guān)控制接口如圖2所示;先測得+24,ALM一組控制信號已到位沒問題,懷疑主軸電機內(nèi)置過載控制信號沒有送至變頻器接口,當(dāng)檢測到已拆下的OHS1,OHS2一組控制信號線沒問題,而檢測過熱器件那側(cè)OHS1,OHS2信號時,該器件的閉點沒有閉合,證明內(nèi)置的過熱器件已經(jīng)損壞。因沒有備件,小心拆下過熱器件,精心地修磨觸點,試車生產(chǎn)加工正常,故障排除。  4   &

7、#160;   U軸加工動作突然停止 4.1故障現(xiàn)象     一臺日本三菱MD4800C加工中心機床,該機床在加工中突然停止加工。  42故障檢測與分析處理     a現(xiàn)場查看:MD4800C機床在加工中CRT出現(xiàn)停止T01診斷碼。經(jīng)查該機床的MITSUBISHI三菱CNC控制器MELIS 520AM系列操作說明書:該停止TOI(內(nèi)容為不得進行自動啟動操作,因數(shù)控系統(tǒng)的CNC從停止?fàn)顟B(tài)要執(zhí)行自動運轉(zhuǎn)時無法執(zhí)行到自動運轉(zhuǎn)的狀態(tài)),而停止T01碼中有顯示警示號碼0101,內(nèi)容為各軸均不能自

8、動起動,并指示處理方法:全軸停止后再起動(通過該例檢修證明此段翻譯不準(zhǔn)確)。經(jīng)分析是PLC的控制部分有問題,根據(jù)CRT/MDI面板上LED指示中(READ)燈窗不亮,手動模式下X、Z、Y、U的各軸均不能動作懷疑可能是U軸加工動作超程故障。     b檢測與處理:在CRTMDI面板調(diào)出CNC系統(tǒng)的內(nèi)置PLC程序梯形圖,按動U軸上原位行程開關(guān),觀察相關(guān)的程序梯形圖中X1B沒有改變;檢測行程開關(guān)和連線,發(fā)現(xiàn)此行程開關(guān)已損壞。     c更換同型號行程開關(guān),再按RESET鍵,解除報警后試車正常,故障排除。  43

9、小結(jié)      檢修故障時要靈活分析,不能完全依賴數(shù)控系統(tǒng)的自診斷功能與資料,數(shù)控系統(tǒng)的自診斷功能有它本身局限性,資料也存在翻譯的錯誤,此例檢修故障憑借日常檢修經(jīng)驗,而順利排除故障。  5  刀號與程序刀號不符故障  51故障現(xiàn)象     一臺韓國PUMA 230數(shù)控車床在刀位自動模式下加工時刀位突然不動。  52故障檢測與分析處理     a現(xiàn)場查看:CRT上報警號為2023,資料所示故障,為刀庫換刀方面有故障。  

10、0;  b經(jīng)試車觀察實際故障現(xiàn)象,用手動模式調(diào)整該刀位時,刀塔亂動;不定位或刀號與CRT上顯程序刀號不符。     c按維修手冊改動相應(yīng)參數(shù)由“0”改為“1”后報警解除,故障排除。 6刀庫左右擺動找不到刀位 61故障現(xiàn)象     一臺日本三菱MD 4800 c加工中心機床z軸在自動加工模式下進行加工時,刀庫執(zhí)行換刀程序,當(dāng)換至第6把刀位時刀庫左右擺動,找不到刀位,停止加工并報警。CRT報警顯示為PLC控制側(cè)電路有故障。調(diào)查操縱者得知:幾天前偶爾出現(xiàn)過類似故障,但故障較輕,解除報警后,返回原點還能照常加工。

11、什么時間故障再現(xiàn),沒有規(guī)律。  6,2故障檢測與分析與處理   根據(jù)報警信息所指引檢修方向與故障范圍,應(yīng)先從電氣故障入手。   a驗證故障屬性。用手動模式指令將刀庫換刀,從第一把刀換至第6把刀位時故障馬上再現(xiàn),刀庫左右擺動找不到刀位。   b調(diào)閱相關(guān)CNC內(nèi)置PLc程序與系統(tǒng)參數(shù)勻無問題。     c檢測強電控制網(wǎng)路行程開關(guān)與弱電CNC接口均無問題,故障如初不見好轉(zhuǎn)。經(jīng)冷靜分析檢修前后思路,一般檢修數(shù)控機床采用先修電氣,后修機械液壓及其它??赡苁艽怂悸返木窒藓筒鹦稒C械很費事的慣例影響,

12、走了檢修彎路。     d拆卸相關(guān)機械傳動部件,發(fā)現(xiàn)(REV TOOL CUP MOTOR)換刀電機轉(zhuǎn)子軸上齒輪有輕微松動,經(jīng)拆開檢查是方形鍵已磨損成橢圓(俗稱滾鍵)致使刀庫左右擺動找不到刀位,經(jīng)更換同型號鍵,仔細調(diào)整相關(guān)齒輪后,試車用手動模式刀庫換刀和自動模式加工均正常,故障檢修完畢。 63小結(jié)   此檢修經(jīng)驗實例證明數(shù)控機床是機電一體化的技術(shù)密集型設(shè)備,檢修機電故障需檢修技術(shù)人員具備相應(yīng)的機械傳動、液壓控制、氣動控制等相關(guān)維修知識與經(jīng)驗。此例檢修經(jīng)驗關(guān)鍵在于掌握如何及時變通檢修思路,少走彎路,檢修技術(shù)才能得以提高。  7伺服系統(tǒng)-

13、z軸超程 71故障現(xiàn)象   一臺南京N-084型數(shù)控車床(30系列),該數(shù)控車床采用FANUC 0-TD系統(tǒng)。在自動加工模式中工作臺突然停止工作。  72故障檢測與分析處理   a現(xiàn)場查看CRT顯示52l報警號,為-Z軸負方向限位超程報警。(超程報警,分硬件超程即限位行程開關(guān)被壓動作時,給數(shù)控系統(tǒng)發(fā)超程報警信號,使數(shù)控車床停止運行,以確保人機安全;及軟件超程即指在CNC數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置相應(yīng)參數(shù)用來防止工作臺上刀具超出有效工作區(qū)域,避免機床夾具被刀具撞壞)。     b根據(jù)-z軸超程故障報警,在手動JOG模式下,用手輪(脈沖發(fā)生

14、器)配合進給倍率,將工作臺向報警的反方向移動,即+Z軸方向移動,切記不可弄錯。(注:如遇手動不能向報警的反方向移動時,可能是電源脫開,按CRTMDI操作面板上的P鍵及CAN鍵同時接通電源,這時特別注意在按RESET復(fù)位鍵及DELETE刪除鍵時不可接通電源,一直等到工作臺退出機床超程禁區(qū),返回機床參考點后,方可操作按RESET復(fù)位鍵及DELETE刪除鍵。)     c處理該超程故障時,只將數(shù)控車床工作臺退出機床禁區(qū)后,更換損壞的x18限位開關(guān),按RESET復(fù)位鍵解除報警,把工作臺返回數(shù)控機床參考點,重新試車正常,至此故障得以排除。 73小結(jié)  此

15、例屬硬件超程故障,如是軟件超程故障。只需修改對應(yīng)參數(shù)即可。        8 AC伺服電機一側(cè)過電流 81故障現(xiàn)象     一臺日本三菱MD DM4500加工中心機床。早班生產(chǎn)一開機立即報警。  82故障檢測與處理 a  在三菱系統(tǒng)CRTMDI操作面板上調(diào)閱報警診斷信息,CRT顯示為(PR32,X)。   報警信息為X軸的AC伺服電機一側(cè)存在過電流問題,使系統(tǒng)進入保護狀態(tài)。     b為快速區(qū)別是X軸伺服單元IPM晶體問題還是

16、負載X軸AC伺服電機有故障,用已知完好的Y軸AC伺服電機與AC X軸伺服電機電纜插頭互換后,這時故障改到Y(jié)軸伺服單元IPM晶體(指電路板上功放模塊等元件)及負載AC伺服電機等有過電流故障;由此確認是AC X軸伺服電機和電纜插頭的問題。     c經(jīng)對AC伺服電機進行部件替換法檢測,證明該AC伺服電機良好。     d檢查該AC伺服電機電纜插頭插座,發(fā)現(xiàn)該插座內(nèi)側(cè)接線柱之間存有污垢與放電后氧化的積碳電阻,因此確認這就是故障點。     e用小刀尖刮凈該處污垢與放電后積碳,隨后再

17、用工業(yè)酒精刷洗、烘干處理。     f重新試車報警消除,故障順利排除。  83小結(jié)     AC伺服單元的故障檢修也很關(guān)鍵,這類故障發(fā)生頻率較高,具有普遍性,此例故障原因是由于DM4500加工中心機床所在環(huán)境惡劣,受附近清洗機潮濕氣影響,屢犯同類故障,改善環(huán)境后,所有各類故障發(fā)生頻率大為下降。  9  Z軸自行鎖定故障 91故障現(xiàn)象      一臺DM4500加工中心機床采用FANUC Oi系統(tǒng),Z軸自行鎖定不能運行加工并報警。  92故障檢測與

18、分析處理     a詢問操縱者得知,該機床在自動模式加工換刀程序中動作突然中斷,Z出現(xiàn)自行鎖定故障。     b在系統(tǒng)CRTMDI操作面板上調(diào)閱診斷信息,CRT顯示為2027的報警號,內(nèi)容為英文縮寫(RESORE MAG STEP B YSTER PEARFFUL)指示了此項操作慎重的事項。     c要小心操作,逐步恢復(fù)刀庫各項功能,特別注意此時Z軸已進入自動鎖定狀態(tài),在各種(包括AUTO自動模式,HANDLE手動模式, EDIT編程模式,JOG慢跑模式,TEACH教導(dǎo)模式,HOME

19、歸原模式)模式下都不準(zhǔn)移動Z軸,才能避免刀臂撞壞主軸刀具,造成設(shè)備事故。     d此時要檢查如果刀臂沒在主軸刀具位置卡住,可執(zhí)行主軸定位。選擇HANDLE手動模式,按下主軸定位按鈕即可。如果此時刀臂在主軸刀具位置卡住,不能執(zhí)行主軸定位,直接進行下一步操作。     e將MODE SELEECT模式選擇開關(guān)轉(zhuǎn)換到HANDLE手動模式位置,打開刀庫盤操作盒鑰匙開關(guān)。此時操作盒上RELEASE的LED黃燈亮。     f打開PM開關(guān)使其閉合(RSETMAG)(ON)操作步驟為按以

20、下鍵(OFFSET SETTIN G)()(操作PN)(PAGE)()(RETVA G)(ON)(0N)按下操作面板的刀庫正轉(zhuǎn)()按鍵,從發(fā)生故障程序中斷處,一步一步的執(zhí)行換刀動作,直至完成一個循環(huán)。     g當(dāng)恢復(fù)完換刀功能后,這時CRT顯示提示信息(TURN OFF SOFFSW8),斷開PM開關(guān)(RSETMAG OFF)。   hz軸出現(xiàn)自行鎖定故障,經(jīng)修正FANUC Oi系統(tǒng)相應(yīng)參數(shù)KO“1”清零,再全部置“0”后,該機床FANUC Oi系統(tǒng)的刀庫選刀正常,故障排除。  10手輪故障(手動脈沖發(fā)生器) 101故障現(xiàn)

21、象 一臺MJ460型數(shù)控機床,該數(shù)控車床采用FANU C O-TD系統(tǒng)。 開班生產(chǎn)調(diào)整z軸與x軸加工精度時,搖動手輪(即脈沖發(fā)生器),兩軸均出現(xiàn)誤差過大并報警。從操作者處得知,該機床經(jīng)別人檢修手輪后,當(dāng)時已好。這次重出手輪故障,出現(xiàn)報警號為410,420。 102故障檢測與分析處理      a現(xiàn)場試車證明手輪故障屬實,但用力關(guān)防護門時,再現(xiàn)410,420報警號。     b按操作說明書查閱出現(xiàn)故障報警號信息:-(4n0為停止時位置偏差量的值大于編程設(shè)定值)。沒有明確故障方向。   &

22、#160; c分析后懷疑手輪性能不良,拆開手輪盒檢查用放大鏡仔細觀察,發(fā)現(xiàn)手輪脈沖發(fā)生器電路板上的一芯片管腳虛焊。     d焊接后安裝好,凋整在適當(dāng)位置后,重新試車,MJ460型數(shù)控機床,運行正常,故障排除。 11  Z軸伺服單元過負荷  1 11  故障現(xiàn)象      一臺DM4500C加工中心機床,一開機自動加工就停止工作并報警。從操作者處得知該機床經(jīng)別人檢修過后,就出現(xiàn)這種情況。  112故障檢測與分析處理      a查閱報警

23、的診斷信息為S03伺服異常:NR號碼:50略稱:OL1內(nèi)容:Z軸伺服電機電流超過三菱系統(tǒng)設(shè)定SV022參數(shù)值,確認Z軸伺服單元存在過負荷故障。     b經(jīng)部件替換法驗證Z軸伺服單元及負載AC伺服電機等均無問題,那么問題出在哪?重新整理檢修思路。     c分析為什么該機床經(jīng)別人檢修后就有此故障?再重新檢查別人檢修過的電源電路,發(fā)現(xiàn)該機床電源線號與電力網(wǎng)來的電源端子相序線號不附。(特別注意:三菱系統(tǒng)的DM4500C加工中心機床的電源相序,有嚴(yán)格要求,不允許接錯。)     d

24、經(jīng)過更正機床電源相序,報警消除,機床一切恢復(fù)正常,故障排除。  12 401報警  12.1 故障現(xiàn)象 一臺沈陽第一機床廠產(chǎn)S1-406車床,更換伺服電源模塊與伺服驅(qū)動模塊通訊線后,產(chǎn)生401報警。 12.2故障檢測與分析處理 a.S1-406車床系統(tǒng)為FANUC 0TD ,驅(qū)動部分為模塊化結(jié)構(gòu)。 伺服驅(qū)動電源型號為:A06B-6087-H126  INPUT 200V230V 106A; OUTPUT DC283325V DC29.8A; 主軸驅(qū)動模塊型號為:A06B-6102-H222#520 INPUT DC283325V OUTPUT 25.2kW 95A

25、; 伺服驅(qū)動模塊型號為:A06B-6079-H205  Pe=3.9KW OUTPUT AC230V L:5.9A M:12.5A; 電機為系列交流伺服電機。 查閱報警401號的診斷信息為:速度控制單元VRDY信號斷開。它表示當(dāng)NC將MCC接通信號送給伺服放大器時,伺服放大器卻不返回已準(zhǔn)備好信號。 b.檢查控制電源模塊的輸入電源的主接觸器MCC,發(fā)現(xiàn)MCC沒有閉合。 C.屏蔽掉X、Z軸驅(qū)動后,開機正常,主軸及其它部件運轉(zhuǎn)正常,說明伺服驅(qū)動模塊有故障。用同型號驅(qū)動模塊替換,故障排除。   13. 故障兩例 一臺沈陽數(shù)控機床廠CK3263 數(shù)控車床。床身為斜床身 , 配日本 F

26、ANUC OT 系統(tǒng) , 轉(zhuǎn)塔選用的是意大利 BARFFADI TOE320(12 工位 ) 。使用過程中 , 有時也出現(xiàn)一些故障 , 多半是外圍電路如接觸器、電磁閥、 限位開關(guān)等。故障現(xiàn)象一CRT 顯示 414# 報警。報警信息為 : SERVO ALARM AXIS DETECTION SYSTEM ERROR 同時 , 伺服驅(qū)動單元的LED報警顯示碼為 8 點亮。 故障分析與處理通過查看 FANUC O 系統(tǒng)維修說明書可知 :414# 報警為“X 軸的伺服系統(tǒng)異常 , 當(dāng)錯誤的信息輸出至 DGN0720 時 , 伺服系統(tǒng)報警”。根據(jù)報警顯示內(nèi)容 , 用機床自我診斷功能檢查機床參數(shù) DGN

27、072 上的信息 , 發(fā)現(xiàn)第 4 位為 “1”,而正常情況下該位應(yīng)為“0”?,F(xiàn)該位由“0” 變?yōu)?“1”則為異常電流報警 , 同時伺服驅(qū)動單元LED 報警顯示碼為8點亮 , 也表示該伺服軸過電流報警。檢查伺服驅(qū)動器模塊 , 用萬用表測得電源輸入端阻抗只有6, 低于正常值 , 因而可判斷該軸伺服驅(qū)動單元模塊損壞。更換后正常。 故障現(xiàn)象二轉(zhuǎn)塔刀架在換刀過程時出現(xiàn) 2011# 、 2014# 報警。 故障分析與處理查看電氣使用說明書可知 :2011# 報警表示轉(zhuǎn)塔有故障 ,2014# 報警指轉(zhuǎn)塔未卡緊??赡苁怯捎诰ㄎ粫r接近開關(guān)未發(fā)出信號 , 電磁鐵不能鎖緊。利用 FANUC 系統(tǒng)具有的 PLC 梯

28、形圖動態(tài)顯示功能 , 發(fā)現(xiàn)精定位接近開關(guān) X0021.2 未亮 ( 沒有接通 ) 。拆下此開關(guān)并檢查 , 通斷正常。估計是接近開關(guān)與感應(yīng)塊的距離不當(dāng)造成的。調(diào)整兩者的距離使它們保持適當(dāng)?shù)木嚯x 0.8mm, 再查看 X0021.2 信號通斷正常 , 轉(zhuǎn)塔刀架能正常 使用。 14. 故障兩例 一般情況下 ,FANUC 系統(tǒng)運行穩(wěn)定、故障率低 , 故障的發(fā)生往往與外圍電路和操作使用有很大關(guān)系。這里有兩個維修事例可以說明問題。 例 1: 伺服報警 414# 、 410# 臺灣產(chǎn)FTC-30 數(shù)控車床在加工過程中出現(xiàn) 414# 、 410# 報警 , 動力停止。關(guān)閉電源再開機 ,X 軸移動時機床振顫 , 后又出現(xiàn)報警并動力停止。查系統(tǒng)維修手冊 , 報警信息為伺服報警、檢測到 X 軸位置偏差大。根據(jù)現(xiàn)象分析 , 認為可能有以下原因 1) 伺服驅(qū)動器壞 ;(2)X 軸滾珠

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論