合成纖維具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能_第1頁
合成纖維具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能_第2頁
合成纖維具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能_第3頁
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文檔簡介

1、合成纖維SFC2007No.12何正鋒(上海聯(lián)吉合纖有限公司,上海201419)世界聚酯纖維自60年代開發(fā)成功以來,大型化生產(chǎn)始終獨占鰲頭。由于聚酯纖維具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能,至今仍是最受歡迎、發(fā)展最快、產(chǎn)量最大的合成纖維品種。但是在最近幾年,由于中國大陸大批聚酯生產(chǎn)線肓目上馬,使大部分聚酯生產(chǎn)商處于虧損狀態(tài),在2005年,更惡化為全行業(yè)虧損。在此背景下,我公司提出了“目標(biāo)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移”的戰(zhàn)略方針,并在廣大技術(shù)人員的努力下,在未增加設(shè)備的情況下,于2004年11月成功地在240td的半消光聚酯生產(chǎn)線上生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的全消光切片,創(chuàng)國內(nèi)大線生產(chǎn)全消光切片的先河。在此基礎(chǔ)上,于2005年9月在500td的

2、半消光生產(chǎn)線上成功開發(fā)了全消光切片,使我公司成為國內(nèi)最大的全消光切片供應(yīng)商。至今我公司已生產(chǎn)銷售全消光切片超過120kt,占國內(nèi)50的市場份額,取得了巨大的經(jīng)濟效益。據(jù)了解,國內(nèi)同行業(yè)一惠州發(fā)電機環(huán)保消音 東莞發(fā)電機降噪工程 深圳發(fā)電機隔音工程 般多用小裝置生產(chǎn)全消光切片,最大的生產(chǎn)線為30kta的連續(xù)線。所以從全消光生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量來講,我公司的全消光生產(chǎn)在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。1工藝簡介1.1主要原輔料精對苯二甲酸(PTA),主要供應(yīng)商:揚子、日本三井物產(chǎn)、韓國三星、KPC、韓國泰光。纖維級乙二醇(EG),主要供應(yīng)商有:揚子、日本三井石化、加拿大UCC等。乙二醇銻,催化劑,主要供應(yīng)商:

3、大連巨星。二氧化鈦(TiO2),消光劑,主要供應(yīng)商:德國薩哈利本、河北惠爾信、上海千泰。1.2工藝流程(見)主要原輔料PTA、EG及催化劑定量送入漿料配制罐(1101),充分混合后由螺桿喂料泵送入酯化釜(1201),在一定條件下進行酯化反應(yīng)。酯化率達(dá)到規(guī)定值后轉(zhuǎn)入酯化釜(1202),在此酯化率進一步提高,并加入消光劑充分混合。然后,憑借壓差經(jīng)預(yù)縮聚(1203)進入預(yù)縮聚(1204),在真空狀態(tài)下進行預(yù)縮反應(yīng)。在預(yù)縮反應(yīng)進行到一定程度后,物料由輸送泵送入終縮聚釜(1205),在高真空下完成最終縮聚反應(yīng)。物料黏度達(dá)到要求指標(biāo)時,出料、過濾、鑄帶、切粒,部分熔體供短絲直紡。酯化、預(yù)縮產(chǎn)生的副產(chǎn)物(水

4、和乙二醇)經(jīng)工藝塔(1401)精餾后,EG回用,水經(jīng)污水處理站處理后排放,終縮聚的副產(chǎn)物EG直接回用。2生產(chǎn)過程中攻克的幾個難關(guān)作為聚酯生產(chǎn)過程中的一種重要助劑,TiO2具摘要:介紹了在大型半消光聚酯生產(chǎn)線上開發(fā)全消光切片的過程,通過對二氧化鈦配制系統(tǒng)、熔體過濾器、切粒系統(tǒng)、工藝塔的生產(chǎn)工藝及設(shè)備的調(diào)整,使半消光切片生產(chǎn)線滿足全消光生產(chǎn)的要求,并持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格的全消光切片。生產(chǎn)技術(shù)合成纖維SFC2007No.12圖1工藝流程簡圖圖2TiO2配制系統(tǒng)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)TechniquesofManufacture有耐熱無毒、折射率高、消色率強、遮蓋率大、白度好、分散性好等優(yōu)點。它可以在用量很

5、少的情況下(0.3)即賦予纖維很高的光散射能力,并且纖維中TiO2含量不同可以使織物具有不同的風(fēng)格。全消光切片正是利用TiO2的此種特性,通過加大TiO2加入量對聚酯進行物理改性,使全消光纖維具備了光澤柔和、深染性好、織物懸垂性高、遮蔽性能強等特點,以滿足人們對高檔服裝的追求。在全消光切片生產(chǎn)前,我們對全消光和半消光切片生產(chǎn)進行了全面的分析,認(rèn)為兩種切片的主要差別在于消光劑的含量不同,半消光切片TiO2的質(zhì)量百分含量為(0.300.05),而全消光切片TiO2含量達(dá)到(2.500.05),為半消光的8倍多。根據(jù)車間十幾年的半消光切片生產(chǎn)經(jīng)驗分析,我們認(rèn)為最關(guān)鍵的瓶頸是TiO2配制系統(tǒng)、熔體過濾

6、器和切粒系統(tǒng),其次是工藝塔。下面就這些問題的解決,一一加以簡述,而關(guān)于各反應(yīng)釜的工藝控制,由于全消光切片僅是對半消光切片進行了物理改性,而反應(yīng)機理并未改變,反應(yīng)控制基本相同,因此在本文中不另做特別敘述。2.1二氧化鈦配制系統(tǒng)正如上述,全消光切片中,TiO2含量為半消光的8倍多,而我公司TiO2配制系統(tǒng)是按半消光切片生產(chǎn)來設(shè)置的,因此TiO2的配制能力是全消光生產(chǎn)的一個最大瓶頸。我公司TiO2配制系統(tǒng)采用球磨離心工藝,其工藝流程如所示。每批1tTiO2和EG在“1104”中經(jīng)攪拌、分散配制成物料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50的懸浮液。經(jīng)球磨機一次研磨后進入“1108”,再經(jīng)球磨機二次研磨后進入“1105”,然后

7、將懸浮液稀釋到質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10,攪拌分散后經(jīng)離心機離心打入“1106”,靜放10h后用氮氣壓入“1107”,經(jīng)齒輪泵計量打入“1202”。合成纖維SFC2007No.12各工序所需時間如表1所示。表1各工序耗時從表1看出:按常規(guī)配料工藝,最大的配制速度是在一批料二次球磨時“1104”開始配料、打漿,二次球磨結(jié)束后,離心機馬上開始工作,同時下一批料的一次球磨馬上開始,以這種最緊湊的方式進行配制的話,每天的TiO2配制能力為2.4t.而生產(chǎn)全消光切片,按240td產(chǎn)量計算的話,每天需要TiO2的量為6t.配制能力只有需要量的40,缺口是很大的。因此,要生產(chǎn)全消光切片必須調(diào)整TiO2配制工藝。我們對配

8、制系統(tǒng)的各個設(shè)備進行分析,表2是每個設(shè)備的容積及工作能力。表2設(shè)備容積及工作能力在分析的基礎(chǔ)上,我們將配制工藝作了如下調(diào)整:每批2tTiO2和EG在“1104”中攪拌、分散配制成物料質(zhì)量分?jǐn)?shù)為55的懸浮液(懸浮液體積為2m3),經(jīng)球磨機球磨后進入“1105”,用EG稀釋為25的懸浮液(懸浮液體積為6m3),經(jīng)離心機離心后進入“1106”靜放,最后用氮氣壓入“1107”,經(jīng)齒輪泵計量打入“1202”。從表3看出:由于“1105”中有一個稀釋過程,所以“1105”不能在進料的同時進行出料,這樣會引起濃度不均,換句話說不能同時進行球磨和離心。因此最有效的配制方法是:一批料在離心時,下一批料在“110

9、4”里打漿,待離心結(jié)束后,馬上啟動球磨機進行球磨,在球磨的同時,離心機進行剝離。這樣的話,每批料耗時為8.2h,每天TiO2的配制能力為5.9t,可基本滿足需求。表3工藝調(diào)整后各工序耗時在試生產(chǎn)運行中,我們發(fā)現(xiàn)以新工藝配制TiO2時存在如下問題:(1)在“1104”打漿2h后,仍有塊狀TiO2存在;(2)離心機運行穩(wěn)定性沒有以前好;(3)離心機剝離比較困難;(4)“1106”“1107”管路上的懸浮液過濾器更換頻率大大增加;(5)計量泵有時會出現(xiàn)出料不暢現(xiàn)象,影響計量。對上述問題我們進行了分析,并采取了如下幾個措施。(1)對于第一個問題,我們認(rèn)為影響分散的主要因素一般有三種:分散器形式;懸浮液

10、的濃度;分散的時間。而在這三種因素中,、未有變化;而對于應(yīng)該也不是關(guān)鍵因素,因為從經(jīng)驗分析,懸浮液濃度越高,外力與TiO2粒子之間以及TiO2粒子之間接觸的機會越多,分散效果也越好。但當(dāng)TiO2懸浮液濃度超過55后,球磨不好控制,因此我們認(rèn)為,引起分散效果不好的主要原因有可能是懸浮液的數(shù)量增加了近一倍。后來我們采取了先將懸浮液配成了70的濃度,攪拌1h,然后再稀釋成55的濃度攪拌1h,結(jié)果效果良好,這樣既避免了球磨機不好控制的后果,又解決了分散不好的問題。(2)對于離心機運行不穩(wěn)定的問題,我們認(rèn)為主要原因是由于懸浮液中二次球磨改為一次球磨,使球磨效果下降引起的。影響球磨效果的主要因素有:懸浮液

11、喂料速度;懸浮液質(zhì)量分?jǐn)?shù);球磨珠充填量;球磨珠大小。對于懸浮液喂料速度,我們經(jīng)實驗發(fā)現(xiàn)有一最佳狀態(tài),表4是不同喂料速度下,55懸浮液的過濾量(1mm過濾網(wǎng)抽真空狀態(tài)下)。表4喂入泵轉(zhuǎn)速與過濾量的關(guān)系因此,我們將喂入泵的轉(zhuǎn)速調(diào)高至60rmin的速度,一方面可增加球磨效果;另一方面,使球磨時間降至4h左右,TiO2配制能力上升至7.2t.球磨珠的充填量越多,球磨效果越好。但我們每次的充填量為62kg,在此充填量下,球磨機運行電流投料打漿h一次球磨h二次球磨h離心機工作時間離心h剝離合成纖維SFC2007No.12已較高,因此不能再增加了。關(guān)于懸浮液濃度,我們認(rèn)為在4555范圍內(nèi)比較恰當(dāng),所以也未作

12、調(diào)整。另外,我們對球磨珠的大小作了調(diào)整。供應(yīng)商認(rèn)為,球磨后的TiO2粒徑為球磨珠直徑的1,因此球磨珠越小,球磨效果越好。但我們考慮到球磨珠太細(xì),穿過珠磨機出口柵板的量也越多,不僅浪費球磨珠,而且也給離心機帶來負(fù)擔(dān)。因此我們選用了0.8mm的球磨珠。經(jīng)過上面兩項調(diào)整后,離心機的工作狀態(tài)大為改觀。(3)對于離心機剝離比較困難的問題,我們認(rèn)為主要是由于每批TiO2由1t改為2t,殘渣比較多,使離心后留在離心機內(nèi)的濾餅厚而且硬的緣故。離心機的一般工藝是離心后馬上進行剝離,我們將它改為離心后用EG浸泡離心機2h后再剝離,結(jié)果,剝離時難度要小很多。(4)“1106”“1107”管路上懸浮液過濾器在采取了上

13、述三項措施后,更換頻率大為降低,但仍然比平常狀態(tài)要高,這主要是由于懸浮液濃度由10變?yōu)?5引起的。我們將過濾器精度由1m改為3m.另外“1106”由底部出料改為側(cè)面出料,并每批排掉40kg左右的懸浮液重新球磨。經(jīng)此處理后更換頻率恢復(fù)至正常水平。(5)同樣的,對于計量泵有時會出現(xiàn)出料不暢現(xiàn)象,我們認(rèn)為也是因為懸浮液濃度提高引起的,因此也將“1107”出料由底部改為側(cè)面出料,并定期由底部排放一定量懸浮液重新球磨。經(jīng)此措施后,計量泵出料不暢現(xiàn)象不再出現(xiàn)。在經(jīng)過上述工藝改進及優(yōu)化后,TiO2配制系統(tǒng)不僅配制能力上升至7.2td,而且能穩(wěn)定地運行,從而滿足了全消光切片生產(chǎn)的要求。2.2熔體過濾器熔體過濾

14、器主要起去除聚酯熔體雜質(zhì)的作用(雜質(zhì)主要來自于原料內(nèi)的雜質(zhì)、反應(yīng)釜內(nèi)的結(jié)焦物、TiO2凝聚形成的凝聚粒子以及投料時混入的雜物等),如果熔體過濾器過濾效果不好的話,會引起后道紡絲組件壓力上升快、毛絲斷頭明顯增加的后果。我公司生產(chǎn)線上共有兩道熔體過濾器,分別為預(yù)過濾器和終過濾器。其中預(yù)過濾器位于反應(yīng)器“1204”出料泵后,它是由兩個過濾器以串聯(lián)形式工作,精度為20m.終過濾器在反應(yīng)器“1205”出料泵后,精度為15m.在進行半消光切片生產(chǎn)時,預(yù)過濾器的前一個過濾器更換周期為15d,后一個為30d,而終過濾器更換周期為60d.在全消光切片生產(chǎn)前,我們預(yù)計由于全消光熔體中TiO2含量為半消光的8倍多,

15、因此TiO2粒子之間的碰撞加劇,容易發(fā)生二次凝聚,形成凝聚粒子,使熔體過濾器的使用周期縮短。在試生產(chǎn)時,熔體過濾器使用壽命果然如預(yù)料的一樣,使用周期大大縮短,更換周期分別為1.5d、5d、20d.如此頻繁的過濾器更換不僅增加了勞動強度,使生產(chǎn)控制難度加大,而且由于排廢量增加使原料單耗增加。針對此種現(xiàn)象,我們采取了如下措施。(1)優(yōu)化了TiO2配制工藝(在2.1節(jié)中已有闡述,此處不再重復(fù))。(2)進入反應(yīng)器“1202”的TiO2噴嘴的冷卻介質(zhì)由冷卻水改為冷凍水。此舉主要減少TiO2懸浮液進入“1202”時由于EG蒸發(fā)而使TiO2凝聚的現(xiàn)象。(3)將各反應(yīng)釜的反應(yīng)時間適當(dāng)縮短,減少TiO2在高溫下

16、的停留時間(見表5)。表5各反應(yīng)釜停留時間和各有關(guān)參數(shù)的調(diào)整(4)縮小濾芯的支撐桿,使濾芯面積由原來的27m2增加至37m2。經(jīng)過上述措施后,預(yù)過濾器一、二級濾芯的使用周期分別變?yōu)?d和10d,終過濾器使用壽命達(dá)到45d,大大緩解了全消光切片生產(chǎn)時過濾器頻繁切換的壓力。2.3切粒系統(tǒng)我公司切粒系統(tǒng)熔體自終縮釜經(jīng)出料泵至切粒機,在切粒機上先有鑄帶頭變成帶狀,經(jīng)溢流水、噴淋水冷卻后,由引料棍牽引入切割室,切成粒子后由輸送水冷卻并輸送至干燥機,干燥后經(jīng)振動篩進入中間倉,然后風(fēng)送至料倉。在全消光切片試生產(chǎn)階段,我們認(rèn)為TiO2硬度高,對切粒刀的使用壽命有較大影響,因此預(yù)先提高了噴淋水和溢流水的水溫,使

17、聚酯帶條進入切設(shè)備位號停留時間調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后“1202”割室時硬度降低,從而延長切粒刀使用壽命。但結(jié)果出乎我們預(yù)料的是,切粒刀在生產(chǎn)半消光切片時,使用周期為90d(240td負(fù)荷下),而在同樣負(fù)荷下,在生產(chǎn)全消光時使用周期僅為3d.我們對此情況分析后認(rèn)為,主要由于全消光熔體TiO2含量高,硬度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于半消光熔體,平常使用的SL03刀硬度不夠,因此僅靠調(diào)節(jié)工藝參數(shù)還達(dá)不到理想狀態(tài)。所以我們選用了硬度更高的CE08陶瓷刀,在試用階段發(fā)覺效果并不好,切出來的切片毛刺現(xiàn)象較嚴(yán)重。這主要是由于陶瓷刀刀口不鋒利,它主要適合于切硬度高,并且脆性的物質(zhì)。因此我們將三股水水溫由28降至24

18、,以增加進入切割室的聚酯帶條脆性,并且將動定刀的間隙由原來的3040m縮小為2025m.經(jīng)此調(diào)整后,陶瓷動刀所切粒子的毛刺現(xiàn)象消失,而它的使用周期超過了30d,大大超過了SL03刀。在全消光切片生產(chǎn)時,切粒系統(tǒng)除了刀的使用周期問題外,脫鹽水循環(huán)系統(tǒng)問題也較為突出。主要是由于全消光熔體切粒時粉末較多,嚴(yán)重影響了水質(zhì),使三股水濾網(wǎng)堵塞加劇,從而使切粒機無法穩(wěn)定運行。針對此問題,我們采取了如下措施,大大緩解了濾網(wǎng)的堵塞問題:(1)增加脫鹽水槽上非織布的移動頻率;(2)增加了脫鹽水槽新鮮脫鹽水的補加量;(3)適當(dāng)增加了溢流水的進水口間隙;(4)將噴淋水的噴淋由絲口式改為卡口式,使噴淋頭更易于拆卸,便于在不停機情況下更換被堵塞的噴淋頭。2.4工藝塔在生產(chǎn)全

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