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文檔簡介
1、大同分公司脫硫石膏脫水困難的原因分析及解決方案1石膏脫水困難的現(xiàn)象極其原因分析1.1現(xiàn)象1)濾布成型的石膏餅中出現(xiàn)分層現(xiàn)象,上層較濕,下層較干,或上層干下層濕;2)石膏餅表面有一層濕黏,發(fā)亮的物質(zhì); 3)石膏病斷層有氣泡破裂后留下的小孔。4)下料口不結(jié)塊、不滑落,成稀泥狀,甚至出現(xiàn)下部粘稠、上部成流水狀。1.2原因分析影響石膏脫水的因素比較多,歸納起來,不外乎吸收塔物理化學(xué)反應(yīng)過程的參數(shù)控制和脫水設(shè)備的運行狀況。1.2.1 參數(shù)控制參數(shù)控制因素對于吸收塔,除了粉塵,上游煙氣因素已不可控,因而在運行過程中,主要要控制吸收塔本身的漿液PH值、漿液密度。吸收塔液位,粉塵含量和氧化
2、風(fēng)量,這些參數(shù),影響石膏的結(jié)晶和水分的脫出,因為在石膏的生成過程中,如果參數(shù)控制不好,往往會生成層狀、針狀晶體,進一步向片狀、簇狀或花瓣形發(fā)展,其粘性大難以脫水,如亞硫酸鈣晶體。而石膏晶體應(yīng)是短柱狀,比前者顆粒大,易脫水。另外,顆粒較小的物質(zhì)如石灰石和粉塵等雜質(zhì),游離于石膏晶體之間,堵塞水分脫出通道,是水分難以脫出。 1.2.1.1漿液PH值。漿液PH是控制脫硫反應(yīng)過程的一個重要參數(shù)??刂芇H值就是控制過程的一個重要參數(shù)??刂芇H值就是控制進入吸收塔的石灰石漿液量。因為SO2溶解過程中,離解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解過程中,離解出大量的OH-,低PH
3、值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得過高過低都不利于石膏的形成,必須確定一個合理的PH值,否則過高的PH值使大量的石灰石混入石膏,無論是石灰石還是亞硫酸鹽,由于其粒徑比硫酸鈣晶體小,不但降低石膏純度,而且造成石膏脫水困難。1.2.1.2漿液密度。石膏的漿液密度反映了吸收塔中漿液的飽和情況,密度過低,則表明吸收塔石膏含量低,碳酸鈣含量相對較大,此時如果將石膏漿液排除吸收塔,將導(dǎo)致石膏中的碳酸鈣增加,浪費石灰石,由于其粒徑小,既降低石膏品質(zhì)又使石膏脫水困難;密度過高,則表明石膏漿中石膏和碳酸鈣都過量,過量的硫酸鈣抑制SO2的吸收,不利于碳酸鈣溶解,此時若排除石膏,由于碳酸鈣粒徑小,造成石膏脫水
4、困難。利舊旋流器出力有限,不能滿足石膏脫水需求。1.2.1.3吸收塔液位吸收塔液位影響亞硫酸鹽的充分氧化和石膏在塔內(nèi)的停留時間。液位高,氧化區(qū)延長,石膏純度高,石灰石漿液循環(huán)反應(yīng)充分。液位低,使收塔中的氧化區(qū)縮短,亞硫酸鹽得不到重復(fù)氧化,同時是儲存在吸收塔中的石膏漿液相對減少,容易使?jié){液密度超限,使補入的石灰石漿液得不到充分的循環(huán)反映就排出吸收塔,密度一旦超限,由于石膏排出量受限,會發(fā)生密度過高使石膏難于脫水的問題。 1.2.1.4粉塵含量原煙氣中的飛灰進入吸收塔漿液中在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,降低了石灰石中Ca2的溶解速率,同時飛灰中不斷溶出的一些重金屬如Hg、Mg、
5、Cd、Zn等離子會抑制Ca2與HSO3的反應(yīng),“封閉”了吸收劑的活性。一般要求吸收塔入口的煙塵含量不能超過200mg/m3,如果超過300 mg/m3以上就容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象。如果煙塵含量測量儀表不準,最直接的方法可以取樣沉淀,如果沉淀的固體物質(zhì)中上部的黑色灰狀物質(zhì)超過總量的1/3(正常的應(yīng)在1/4以下),就說明入口的煙塵含量太大了。1.2.1.5氧化風(fēng)量氧化風(fēng)量影響亞硫酸鹽的氧化,風(fēng)量足則氧化充分,生成粗壯的石膏晶體,極易脫水,則,生成粘度較大的、顏色發(fā)黑,晶格不規(guī)則的小粒徑亞硫酸鹽的晶體,不利于石膏脫水。同時,可溶性亞硫酸鹽能提供可溶性堿量,當(dāng)亞硫酸鹽相對飽和度較高時,亞硫酸鹽形成的堿性環(huán)境
6、控制碳酸鈣的溶解,從而導(dǎo)致漿液中的碳酸鈣含量增大,使石膏純度降低并難以脫水。燃煤含硫量突然增大,而鼓入吸收塔的氧化空氣量并未隨之增加,特別當(dāng)SO2濃度超過設(shè)計值,氧化風(fēng)量也是無法改變,由于嚴重氧化不足,會造成石膏結(jié)晶困難,增加脫水的難度。氧化率下降時,漿液中的可溶性亞硫酸鹽濃度增大,將擬制CaCO3的 溶解,石膏純度也將下降,其中的CaCO3將增大,由于CaCO3的粒徑較小,容易吸附到真空皮帶機的濾布上,從而造成脫水困難。這時若從吸收塔取樣可以發(fā)現(xiàn),漿液成灰白色,沉淀速度較慢,正常石膏漿液完全沉淀時間越20分鐘,此時需要1小時左右。1.2.1.6 石灰石CaCO3含量石灰石中碳酸鈣的
7、重量百分含量應(yīng)高于90,含量太低時會由于雜質(zhì)較多而給運行帶來一些問題,造成吸收劑耗量和運輸費用增加,石膏純度下降。我。石灰石中的其它雜質(zhì)對濕法FGD系統(tǒng)的穩(wěn)定運行也會帶來較大影響,從而降低FGD系統(tǒng)的性能。FGD系統(tǒng)運行時,會出現(xiàn)盡管加入過量石灰石漿液,pH值依然呈下降趨勢,使pH值失去控制的現(xiàn)象,脫硫效率也會隨之下降,即進入石灰石漿液“盲區(qū)”,或稱“壞漿”。由石灰石中的雜質(zhì)帶入系統(tǒng)中的可溶性鋁和漿液中的F-可以形成AlFX絡(luò)合物,AlFX絡(luò)合物達到一定濃度時會降低石灰石的反應(yīng)活性,即所謂“封閉”石灰石,這是進入石灰石漿液“盲區(qū)”的主要原因。而且,在較高pH值運行時,AlFX絡(luò)合物包裹在石灰石
8、顆粒表面,使之暫時失去活性的現(xiàn)象更加明顯。1.2.1.7 灰分等雜質(zhì)含量一方面,由于氯根離子較碳酸根離子強,氯根極易與鈣離子結(jié)合,并以氯化鈣的形式存在于漿液中,從而使?jié){液中的鈣離子濃度增大,由于氯離子效應(yīng),將抑制碳酸鈣的離解,同時由于氯根較亞硫酸氫根離子強,因而抑制SO2溶解生成亞硫酸氫根,不利于石膏晶體的形成。另一方面,雜質(zhì)夾雜在石膏結(jié)晶之間,堵塞了游離水在結(jié)晶之間的通道,是石膏脫水變得困難,吸收塔內(nèi)雜質(zhì)含量的高低,可從皮帶機上的石膏濾餅表面顏色間接了解,吸收塔內(nèi)雜質(zhì)的含量高時,石膏餅表面被一層呈深褐色物質(zhì)覆蓋,這層物質(zhì)手感很黏,且很快會析出水分,這是因為雜質(zhì)大多為煙氣中的飛灰,質(zhì)
9、量相對較輕,當(dāng)石膏漿液流入皮帶機濾布上時,輕輕的雜質(zhì)漂浮的將也得上部,而雜質(zhì)顆粒較石膏顆粒細且粘性的,水分不易脫除。1.2.2設(shè)備原因1.2.2.1石膏旋流器出現(xiàn)異常判斷旋流器工作是否正常,可以采取檢查及測量的方法。測量的方法十分簡單,分別取進石膏旋流器底流、溢流的漿液,沉淀30分鐘,對比一下含固量的差別,如果底流的含固量為50-60%說明旋流子運行正常,如果低于50%以上就要檢查更換旋流子了??上攵?,如果進入真空皮帶機的石膏漿液過稀,負壓析出的水量過大。脫水過程中形成不了真空,從而脫水效果也就變差。 1.2.2.2 真空皮帶機異常真空皮帶機是石膏二次脫水的重要設(shè)備,脫水效果與漿液的性質(zhì)、濾
10、布的清潔程度有較大的關(guān)系。汽液分離器的表計直觀地反映了皮帶機的真空,真空皮帶機的真空與石膏含水率呈有規(guī)律的變化,皮帶機真空升高,反映出濾水通過濾布時的壓降增加,反應(yīng)出石膏含水率增大。其增加的原因,一是脫水設(shè)備運行不正常,如濾布沖洗不干凈或濾布使用周期過長都會使皮帶機脫水效果變差,脫水不暢;二是石膏漿液本身性質(zhì)的變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的雜質(zhì)含量增加等引起濾布過濾通道的堵塞,使?jié){液中的水不容易從濾布孔隙分離出來。若要達到一定的固液分離效果,必須使真空升高。根據(jù)現(xiàn)場取樣化驗以及運行調(diào)整、設(shè)備等方面的情況分析,石膏脫水困難的原因有以下幾個原因:1、大同分公司石灰石CaCO3含量長期在
11、88%及以下,甚至低于85%,相對石灰石中雜物含量增加,雜物中所含的金屬離子會影響石灰石溶解以及反應(yīng),導(dǎo)致石膏漿液中CaCO3含量增加,由于CaCO3的粒徑較小,容易吸附到真空皮帶機的濾布上,從而造成脫水困難。由于對脫水系統(tǒng)的調(diào)整,影響連續(xù)石膏脫水,造成吸收塔石膏漿液長時間高濃度,影響石灰石漿液分解,使?jié){液中CaCO3含量增加,既浪費石灰石,又不能很好地脫除SO2。2、吸收塔漿液密度計采用差壓式密度計,這種密度計適合靜態(tài)液體密度測量,而吸收塔漿液在攪拌器以及氧化風(fēng)的作用下為動態(tài)漿液,導(dǎo)致密度測量不準確,手工測量又存在延遲,導(dǎo)致監(jiān)盤人員不能實時觀察吸收塔漿液密度,吸收塔漿液密度的影響也對脫水效果
12、。3、吸收塔PH采用自流式PH測量,由于取樣位置高度的問題,導(dǎo)致現(xiàn)場實測PH值與石膏漿液排出泵取樣手測PH值相差-0.5以上,吸收塔PH維持在5.0以上時底流CaCO3含量3%,維持低PH值時又不符合運行規(guī)定。通過手工測量對比,實測PH值在3.8-4.5(手測4.4-5.2)區(qū)間時吸收塔漿液底流CaCO3含量較低,基本在范圍內(nèi),對脫水效果影響較小。2解決問題的對應(yīng)方法通過數(shù)據(jù)分析對比,消除了煙氣含塵量對石膏漿液脫水的影響因素,那么影響因素為石灰石CaCO3含量、漿液密度、氯根三方面。2.1 提高石灰石品質(zhì)我公司是采用外購石灰石,當(dāng)?shù)厥沂M用相對便宜,但CaCO3含量普遍偏低,對脫硫長期穩(wěn)定運
13、行存在不利因素,而且大同分公司2臺濕磨額定出力為17t/h,石灰石CaCO3含量低導(dǎo)致磨機出力增加,直接影響石灰石漿液過篩率且電耗增加,而磨機出力在額定出力的80%-85%為最佳運行工況,但由于CaCO3含量較低,磨機長期在額定出力下運行方能滿足脫硫吸收劑需求,導(dǎo)致石灰石漿液過篩率下降,粒徑增加,石灰石不能充分反應(yīng),導(dǎo)致吸收塔漿液CaCO3含量增加,從而影響石膏脫水效果,浪費石灰石。建議采購CaCO3含量90%且品質(zhì)穩(wěn)定的石灰石。2.2 優(yōu)化吸收塔漿液密度計 通過運行觀察,目前吸收塔漿液密度計數(shù)據(jù)無參考性,而手工測量存在延遲性且存在精度差。而吸收塔漿液密度作為運行監(jiān)視參數(shù)需要連續(xù)、穩(wěn)定、可靠,
14、目前質(zhì)量式密度計較為可靠穩(wěn)定,建議更換或?qū)⒉顗菏矫芏扔媰?yōu)化。2.3 加強對旋流站的監(jiān)控及維修對于石膏旋流站的操作并不多,除了調(diào)整壓力以外并沒有太多手段。日常要加強檢查底流口液體流出的狀態(tài),根據(jù)經(jīng)驗判斷,當(dāng)沉砂嘴噴出的為霧狀時效果為最佳,接近直流時效果已經(jīng)變差(見下圖),此時可以考慮更換沉砂嘴。也可以測量一下,旋流后達不到50-60%的脫水效果就要考慮更換旋流器沉砂嘴了。再者就是停運后增加沖洗時間,防止?jié){液在旋流子中沉淀結(jié)垢。圖片:左側(cè)為正常狀態(tài),右側(cè)為沉砂嘴更換前的狀態(tài)2.4 保持真空皮帶機的最佳工作狀態(tài)皮帶機的問題也就是關(guān)注濾布的狀況,當(dāng)被油污染后也會影響脫水效果,保持穩(wěn)定的濾布沖洗水壓力,
15、調(diào)整合理的皮帶轉(zhuǎn)速,發(fā)現(xiàn)真空異常時及時清理真空罐中的雜物等等。2.5 提高漿液氧化程度若發(fā)現(xiàn)氧化風(fēng)機電流降低,估計氧化風(fēng)管結(jié)垢已經(jīng)結(jié)垢嚴重,在吸收塔檢修的過程中要對氧化風(fēng)管進行清垢處理。減少石灰石供漿量及石膏漿液的排出量,延長漿液在吸收塔內(nèi)的停留時間。2.6 其他措施控制石膏脫水程度也是一個方面,保持儀表準確程度是脫硫運行的關(guān)鍵,運行人員要加強對運行參數(shù)的監(jiān)測分析,發(fā)現(xiàn)不正常時應(yīng)查找原因,及時調(diào)整,防止多參數(shù)發(fā)生變化,給問題的處理造成困難。保持PH值在4.55.2之間,防止過高或過低。過低可能造成脫硫效率的降低、腐蝕性加強,過高漿液中未反應(yīng)的石灰石量增多,兩種情況都不利于運行穩(wěn)定。另外,加強廢
16、水排放,控制吸收塔內(nèi)CL-含量在15000ppm以下不超標。3 快速恢復(fù)正常的技巧如果吸收塔石膏漿液脫水出現(xiàn)異常情況,如何盡快改善脫水效果問題,保證合格的石膏品質(zhì)是運行的關(guān)鍵。通過咨詢相,大多都是全部置換漿液,但這種方法時間長影響大,達不到立竿見影的效果。往往脫硫系統(tǒng)又不能長期停運,加之脫硫相關(guān)檢查較多,不可能長時間去糾正。通過摸索我們在實際運行中發(fā)現(xiàn)一個解決問題的簡單辦法,不需停運就能解決的辦法,以供參考;首先,將脫水困難的塔停止脫水,降低吸收塔液位至最低,對氧化風(fēng)管進行一次徹底沖洗,時間大約15分鐘,同時申請減小煙氣量,減少供漿量,保持合理的燃煤硫分。然后利用地坑泵加入以前脫水效果好時的石膏,加入量大概在10-15噸左右,密度可以提高到1150-1200kg/m3左右。6-8小時后重新脫水,效果得到改善,狀況得到糾正。想想其中的原理:也就是不管什么原因?qū)⑺?nèi)的平衡破壞了,重新補充一次晶種恢復(fù)原來的環(huán)境,建立起塔內(nèi)的平衡,問題也就解決了。具體的化學(xué)原理分析就不再敘述了。這只是暫時的辦法,要防患于未然,還要加強運行過程中的各個問題的控制。此種方法僅供參考,具體情況還有具體分析。脫硫工藝系統(tǒng)復(fù)雜,影響石膏含水率的因素比較多,各因素之間又存相互影響。通過對脫硫系統(tǒng)石膏含水量大的原因
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