



全文預(yù)覽已結(jié)束
下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
安鋼煉鐵低成本運(yùn)行實(shí)踐來源:本站作者:匿名發(fā)布:2010-3-31修改:2010-3-31隸屬:考察學(xué)習(xí)點(diǎn)擊:50周文剛,蘇永洪,張書帥(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司煉鐵廠,河南安陽455004)摘要:隨著公司低成本運(yùn)行的要求,安鋼煉鐵廠采取了一系列降低成本的措施:抓好煉鐵精料工作,加強(qiáng)原燃料管理,包括優(yōu)化燒結(jié)混勻礦配比結(jié)構(gòu)、優(yōu)化焦化配煤結(jié)構(gòu)、優(yōu)化高爐用礦配比結(jié)構(gòu),并采取了一系列優(yōu)化原燃料冶金性能的措施,強(qiáng)化高爐冶煉,提高管理水平,使煉鐵成本得到大幅度降低。關(guān)鍵詞:低成本;爐料優(yōu)化;技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);管理安鋼煉鐵現(xiàn)有5350 m3、2450 m3、2 200 m3、2 800 m3共9座高爐,年產(chǎn)生鐵能力600多萬t,2008年鋼鐵市場跌宕起伏,復(fù)雜多變,上半年資源緊缺,采購困難,價格飛漲;下半年風(fēng)云突變,受國際金融危機(jī)影響,下游鋼材需求量銳減,產(chǎn)品積壓嚴(yán)重,價格大幅度回落,市場變化之快,程度之劇,史上少見。鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾凸顯,鋼鐵企業(yè)被迫限產(chǎn)、停產(chǎn),為了在激烈的競爭中取得生機(jī),提高企業(yè)的競爭力,安鋼煉鐵采取了一系列降本增效的措施。1優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)在煉鐵成本的構(gòu)成中,原燃料費(fèi)用占80以上,煉鐵要降成本必然要通過調(diào)整配比結(jié)構(gòu)降低原燃料費(fèi)用,一般價格低的原燃料品質(zhì)和冶金性能較差,因此,在一定條件下原燃料費(fèi)用越低意味著高爐精料水平越差。而精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),對高爐的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有著重要的影響。生產(chǎn)中常用“七分原料、三分操作”或“四分原料、三分設(shè)備、三分操作”說明精料在煉鐵生產(chǎn)中的重要性1,這就出現(xiàn)了一對矛盾,要降低原燃料費(fèi)用就會降低精料水平,勢必影響高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),實(shí)際生產(chǎn)中必須處理好這對矛盾,通過合理調(diào)整配煤結(jié)構(gòu)、燒結(jié)勻礦配比和燒結(jié)礦堿度,高爐配加不同種類的球團(tuán)礦和塊礦,實(shí)現(xiàn)低成本下的精料方針,使入爐礦石的軟融及熔滴特性合適,從而保證高爐軟融區(qū)的透氣性,保持高爐爐況穩(wěn)定順行,獲得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)煉鐵的低成本運(yùn)行。11燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu)優(yōu)化通過燒結(jié)杯試驗(yàn),測定不同配礦方案的燒結(jié)生產(chǎn)率和成品礦強(qiáng)度,檢驗(yàn)配礦方案的準(zhǔn)確性,進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修改,達(dá)到優(yōu)化配礦的目標(biāo)。在保證燒結(jié)礦質(zhì)量滿足高爐正常生產(chǎn)情況下,燒結(jié)配料中降低價格較高的精礦配比,增加價格相對較低的進(jìn)口粉礦的比例,是有效地降低燒結(jié)成本的措施。燒結(jié)配料進(jìn)口粉礦比例提高,特別是低價位澳大利亞褐鐵揚(yáng)迪礦粉逐步提高,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu)(表1)低成本運(yùn)行的新突破。12焦炭配煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化針對安鋼情況,煉焦用煤各煤種價格由高到低的順序是:焦煤、肥煤、13焦煤、瘦煤。焦煤和肥煤屬強(qiáng)黏結(jié)性煤,資源量有限,所以焦煤和肥煤的價格最高,13焦煤和瘦煤則相對便宜。要降低配煤成本,就要著力降低強(qiáng)黏結(jié)性的焦煤和肥煤在配合煤中的比例,增加瘦煤和13焦煤的比例。焦炭配煤結(jié)構(gòu)在穩(wěn)定焦炭質(zhì)量的前提下不斷創(chuàng)新,質(zhì)優(yōu)價高的主焦煤、肥煤的配入比例的降低量和價格最低的瘦煤配入比例的增加量均實(shí)現(xiàn)了歷史新突破,使焦化配煤的成本得到了有效的控制(表2)。 13高爐爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,是技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的綜合體現(xiàn),必須根據(jù)高爐所在地區(qū)的資源條件和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等情況確定。長期以來,安鋼煉鐵高爐形成了高堿度燒結(jié)礦+酸性球團(tuán)礦+塊礦的爐料結(jié)構(gòu)模式,其中燒結(jié)礦全部為自產(chǎn),球團(tuán)礦除一部分為水冶豎爐生產(chǎn)外,其余為外購,塊礦包括海南塊礦和進(jìn)口塊礦均為外購。面對嚴(yán)峻的鋼鐵市場形勢,煉鐵要想獲取經(jīng)濟(jì)效益,就要優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),降低生產(chǎn)成本,實(shí)行低成本下的精料方針,就是在兼顧入爐原料冶金性能的同時,降低入爐原料成本。安鋼通過對各種爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行熔滴性能試驗(yàn),從而為各種爐料的合理配用提供科學(xué)依據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,增加燒結(jié)礦比例是降低生鐵成本最有效的途徑。煉鐵在保證爐料結(jié)構(gòu)能滿足高爐穩(wěn)定順行的前提下,適當(dāng)調(diào)整燒結(jié)礦堿度,爐料中增加低價格自產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦配比,減少價格昂貴的球團(tuán)礦的配比,用低價格海南塊礦和進(jìn)口塊礦替代部分球團(tuán)礦,至12月底甚至部分高爐取消使用球團(tuán)礦,大幅度降低了爐料結(jié)構(gòu)成本(表3)。 14積極采取各種提高爐料冶金性能的措施 為降低燒結(jié)礦低溫還原粉化率,采用了噴灑CaCl2溶液工藝,燒結(jié)礦經(jīng)噴液處理后,CaCl2溶液粘附在燒結(jié)礦表面或充填于微觀孔隙之中,使燒結(jié)礦的晶問裂紋被覆蓋,微孔表面形成一層網(wǎng)狀屏蔽膜,在高爐上部塊狀帶阻止了氣相還原劑(CO、H2)向礦石表面和內(nèi)部擴(kuò)散,減緩了燒結(jié)礦在400600的還原速度,低溫還原粉化得到有效抑制,料柱透氣性得到明顯改善。高爐爐況穩(wěn)定性增強(qiáng),煤氣利用改善,有利于增產(chǎn)降焦。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,燒結(jié)礦的低溫還原粉化率每降低5,高爐煤氣利用率CO提高05,產(chǎn)量提高15,焦比降低155。以安鋼6號450m3高爐為例,噴灑后高爐平均增產(chǎn)40td,入爐焦比降低50kgt,平均每小時增加風(fēng)量1 000m3,CO利用率提高023。為降低焦炭反應(yīng)性,提高焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度,采用了焦炭噴灑ZBS溶液的工藝,對減少焦炭爐內(nèi)粉化,穩(wěn)定高爐內(nèi)焦炭的骨架作用起到良好的作用。為穩(wěn)定焦炭水分,大高爐采用中子測水儀,能隨機(jī)足量補(bǔ)充焦炭,穩(wěn)定了熱制度,減少了爐溫波動,促進(jìn)了爐況順行。2采取優(yōu)化高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的一系列措施煉鐵廠采取了一系列優(yōu)化高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的措施,在低成本下加強(qiáng)原燃料的精料工作,保持了原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,特別加強(qiáng)了對原燃料的篩分工作,因?yàn)槿绻Y分不好,其中的粉末容易在塊狀帶堵塞料柱空隙,使阻損增加,大量不合格碎焦在軟熔帶會影響焦窗的透氣性,進(jìn)入爐缸又影響爐缸死料柱的透氣、透液性,使煤氣初始分布紊亂,破壞高爐的穩(wěn)定順行。通過向燒結(jié)中配加焦丁,使寶貴的焦炭資源得到了充分的利用的同時,改善了燒結(jié)礦層的透氣性,降低了焦比。在穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,各高爐以提高噴煤比為突破口,提高富氧率,使用全風(fēng)溫操作,提高爐頂壓力,積極推行低硅鐵冶煉技術(shù),嚴(yán)格控制生鐵含硅量,努力提高均衡出鐵率,保持了高爐的長期穩(wěn)定順行。21富氧大噴煤高爐風(fēng)口噴吹煤粉,一方面以資源豐富的非煉焦煤代替了高爐中部分焦炭,不僅緩解了煉焦煤資源短缺的問題,而且減少了焦炭冶煉過程對環(huán)境的污染,另一方面,高煤比操作以煤代替焦炭降低了噸鐵成本,實(shí)現(xiàn)高爐煉鐵的低成本運(yùn)行2。特別是7號450m3高爐9、10月份煤比穩(wěn)定在180kgt以上,焦比有了大幅度降低,11月份焦比達(dá)到344 kgt,創(chuàng)歷史最好水平。全廠以7號高爐為標(biāo)桿,加強(qiáng)噴煤工作,煤比有了大幅度提高,兩個大高爐的焦比、煤比也有了新的突破,9月份9號高爐的煤比139kgt,焦比達(dá)到350kgt,11月份8號、9號高爐焦比分別達(dá)到367、349 kgt,均創(chuàng)歷史最好水平(表4)。富氧和噴煤相結(jié)合是高爐增產(chǎn)節(jié)焦最有效的辦法,提高富氧率是提高煤比最有效的措施之一,因?yàn)閲娒汉透谎鯇Ω郀t冶煉過程大部分參數(shù)的影響是相反的,富氧提高了鼓風(fēng)中的含氧濃度,加速煤粉在風(fēng)口前燃燒,提高了燃燒率,另外,富氧能維持較高的理論燃燒溫度,富氧1,溫度提高4550,以彌補(bǔ)風(fēng)口前煤粉吸熱裂解所消耗的熱量。 22充分利用高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐提供的熱風(fēng)是高爐冶煉的基礎(chǔ),提供的熱量大約占高爐熱收入的1520,高風(fēng)溫操作,主要是增加下部熱量,提高能源利用率,改善煤粉在風(fēng)口前的燃燒狀態(tài),是降低焦比和強(qiáng)化冶煉的有效措施,風(fēng)溫在9501 350時,每提高100風(fēng)溫可降低焦比820 kgt,增產(chǎn)23。為取得高風(fēng)溫采取了一系列措施:使用富化煤氣,即在高爐煤氣中配加一定量的焦?fàn)t煤氣提高煤氣熱值,以提高煤氣的理論燃燒溫度。預(yù)熱助燃空氣和煤氣,適當(dāng)提高廢氣溫度。安鋼350、450 m3高爐風(fēng)溫平均達(dá)到了1 050,2 200、2 800m3高爐風(fēng)溫平均達(dá)到了1 130,正常生產(chǎn)情況下,要求高爐采用全風(fēng)溫操作,在爐溫有波動情況下,以噴煤量做調(diào)節(jié),避免風(fēng)溫大起大落,以更好更經(jīng)濟(jì)的方式調(diào)節(jié)爐溫。23提高爐頂壓力一般來說,爐頂壓力每提高1,可提高冶煉強(qiáng)度2左右,同時頂壓的提高也相應(yīng)增加了風(fēng)量,延長了煤氣在爐內(nèi)的停留時間,改善了煤氣利用,促進(jìn)了間接還原,有利于高爐的穩(wěn)定順行。安鋼350m3高爐頂壓達(dá)到7080kPa,450m3高爐頂壓達(dá)到110120 kPa,2 000 m3級高爐頂壓達(dá)到190200kPa,并在兩座大高爐采用了TRT爐頂余壓發(fā)電技術(shù),使?fàn)t頂壓力得到了有效的利用。另外,高壓操作有利于低硅鐵的冶煉。24實(shí)施低硅冶煉高爐在穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上降低生鐵含硅量,有利于實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)節(jié)能優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)。高風(fēng)溫、高頂壓、富氧噴煤為冶煉低硅鐵創(chuàng)造了條件。對煉鐵而言,生鐵含硅量降低1,產(chǎn)量提高56,焦比下降4050 kgt。高爐冶煉過程中,降硅是一項(xiàng)重大節(jié)能增產(chǎn)措施,生鐵含硅量的降低不僅可降低焦比和提高產(chǎn)量也可促使煉鋼實(shí)行無渣或少渣冶煉,縮短冶煉周期,降低能耗和材料費(fèi)用3(表5)。(未列出的高爐限產(chǎn)停爐中)。 3提高管理水平 煉鐵廠結(jié)合爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整通過提高內(nèi)部管理水平,加強(qiáng)爐前出鐵管理,規(guī)范爐內(nèi)操作,加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)和冷卻制度管理,提高設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率,高爐生產(chǎn)得到了最大程度的穩(wěn)定順行,使煉鐵成本大幅度降低(表6)。 31加強(qiáng)爐前管理爐前渣鐵處理的好壞,將直接影響爐內(nèi)的穩(wěn)定,為了使?fàn)t前工作適應(yīng)高爐強(qiáng)化冶煉的需要,推行了爐前出鐵確認(rèn)制,對鐵口的維護(hù),鐵口的深度,打泥量的控制,鉆頭的使用,出鐵正點(diǎn)率,渣鐵溝的護(hù)理以及渣鐵罐的裝載進(jìn)行了嚴(yán)格管理,使?fàn)t前指標(biāo)得到明顯提高,基本消除了減風(fēng)堵口現(xiàn)象,隨著冶煉強(qiáng)度和煤比的提高,350、450m3高爐鐵次由每天15次增加到17次,出渣鐵前憋風(fēng)現(xiàn)象明顯減少,透氣性明顯改善,為爐內(nèi)強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。32規(guī)范爐內(nèi)操作煉鐵廠針對各高爐實(shí)際爐型特點(diǎn),制定出適應(yīng)每個高爐的合理的爐內(nèi)操作方針,統(tǒng)一三班思想,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,要求各班重視原燃料理化性能的變化,針對相應(yīng)變化做出及時調(diào)整,大大減少了工藝事故的發(fā)生。煉鐵廠定期對所有高爐工長進(jìn)行理論知識和實(shí)際操作知識培訓(xùn),提高了高爐工長的操作水平和業(yè)務(wù)能力,為操作好高爐打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。33強(qiáng)化設(shè)備管理為降低設(shè)備故障,加強(qiáng)崗位的設(shè)備管理,各崗位制定了詳細(xì)的設(shè)備點(diǎn)檢措施,每班嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢工作,認(rèn)真記錄設(shè)備運(yùn)行磨損情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,提高崗位工設(shè)備故障處理能力,并制定嚴(yán)密檢修計劃,確保檢修質(zhì)量,達(dá)到了故障發(fā)現(xiàn)早,處理時間短,生產(chǎn)損失小的效果4。高爐設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行,減少了設(shè)備原因引起的慢風(fēng)和休風(fēng),為高爐的長期穩(wěn)定順行提供了強(qiáng)有力的保障。34加強(qiáng)冷卻制度管理冷卻制度調(diào)節(jié)主要是監(jiān)控爐身中下部至爐腹部位冷卻壁水溫差及熱電偶溫度變化,根據(jù)變化情況及時調(diào)整水量和水壓,保持合理的操作爐型,隨著冶煉強(qiáng)度的提高,各高爐對冷卻制度做出了相應(yīng)的調(diào)整,使渣皮更加穩(wěn)定,有利于保護(hù)冷卻壁,保證了高強(qiáng)度冶煉的順利進(jìn)行,延長了高爐壽命。4結(jié)語綜上所述,安鋼煉鐵通過采取一系列技術(shù)措施,包括調(diào)整燒結(jié)礦配礦、焦炭配煤、煉鐵爐料結(jié)構(gòu)配比,加強(qiáng)原燃料篩分整粒,做好煉鐵精料工作,并采取了一系列優(yōu)化原燃料冶金性能的措施,如焦炭噴灑ZBS溶液、燒結(jié)礦
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 安全生產(chǎn)檢查的基本內(nèi)容
- 2025至2030中國消費(fèi)貸款行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報告
- 2025至2030中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資戰(zhàn)略咨詢研究報告
- 爬山小隊活動方案
- 愛心企業(yè)年會活動方案
- 愛心獎學(xué)金活動方案
- 愛心社活動策劃方案
- 愛我祖國活動方案
- 愛耳日活動方案
- 父女節(jié)公司活動方案
- T/CCMS 008-2024智能控制施工升降機(jī)安全技術(shù)規(guī)程
- 破繭成蝶:大學(xué)生職業(yè)適應(yīng)性的現(xiàn)狀洞察與培育策略
- 藥房招聘筆試試題及答案
- 河南省鄭州市2025年高中畢業(yè)年級第三次質(zhì)量預(yù)測英語試題(含答案無聽力原文及音頻)
- 《STP戰(zhàn)略規(guī)劃與應(yīng)用》課件
- 語音主播經(jīng)紀(jì)合同協(xié)議
- 2025-2030成都市醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)市場發(fā)展分析及發(fā)展前景與投資研究報告
- 建筑施工安全協(xié)議范本5篇
- 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全風(fēng)險識別、控制與事故應(yīng)急處置2
- 國有企業(yè)集中采購管理模式改進(jìn)研究
- 《小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全教育》課件
評論
0/150
提交評論