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文檔簡介
1、,上汽通用五菱售后服務培訓,發(fā) 動 機 機 械 維 修,柳 州 市 交 通 學 校 汽 車 科 SGMW 售 后 服 務 培 訓 開 發(fā) 組,課程目的及內(nèi)容,一、課程目的: 1、了解五菱車所裝用發(fā)動機的基本情況; 2、掌握發(fā)動機的維修規(guī)范及技術標準 3、掌握五菱車發(fā)動機常見故障及處理方法 4、提高故障的判斷準確率,減少不必要的操作 二、課程內(nèi)容: 1、五菱車各型發(fā)動機簡介 2、發(fā)動機維修規(guī)范與技術標準 3、五菱車發(fā)動機常見故障及處理方法 4、發(fā)動機常見故障的一般判斷方法,1、五菱車各型發(fā)動機簡介,各車型裝配情況,一、LZW6371: 1、電噴系統(tǒng):摩托羅拉2,西門子電噴系統(tǒng) 2、發(fā)動機: LJ
2、465Q-1AE3 YH465Q-1E LJ465Q-1AE6 二、 LZW6372: 1、電噴系統(tǒng):聯(lián)合電子電噴系統(tǒng) 2、發(fā)動機: LJ474QE2 三、LZW6373: 1、電噴系統(tǒng):德爾福2; 2、發(fā)動機: LJ465QE5,1.1LJ465Q E5發(fā)動機外觀圖(一),1.2LJ465Q E5發(fā)動機外觀圖(二),1.3LJ465Q E5發(fā)動機外觀圖(三),1.4LJ465Q E5發(fā)動機剖示圖,1.5發(fā)動機零部件檢修(不需拆卸發(fā)動機),1.5發(fā)動機零部件檢修(不需拆卸發(fā)動機),1.6發(fā) 動 機 檢 修 注 意 事 項,1、嚴禁在發(fā)動機處于高溫時進行燃油系統(tǒng)泄壓操作,否則對催化作用有不利影響
3、。 2、拆卸燃油系統(tǒng)時必在通風良好處進行維修,工作時嚴禁吸煙,且必須遠離明火。 3、燃油管路的連接方法因管而異。當重新連接時,應 確保連接正確并確保夾緊每根軟管。 4、安裝噴油器或者燃油調(diào)壓器時,應對它們的O型環(huán)涂小許機油。必須確保噴油器不被堵塞并且按正確的點火順序連線。,1.6發(fā) 動 機 檢 修 注 意 事 項,5、進行燃油泄漏檢查程序 在完成燃油系統(tǒng)的維修之后,應按以下步驟檢查,確保無燃油泄漏。 (1)打開點火開關至“ON”檔,接通燃油泵總成23秒鐘,然后將它關閉。重復上述過程34次,給燃油管路供油施加壓力(直到用手感覺到燃油回油軟管內(nèi)有壓力為止)。 (2)在上述狀態(tài)下,檢查燃油系統(tǒng)的各部
4、位是否存在滲漏油現(xiàn)象。,1.6發(fā) 動 機 檢 修 注 意 事 項,6、其它注意事項 (1)需要頂起發(fā)動機時,千斤頂不得置于發(fā)動機油底殼下。因為油底殼與機油泵上的機油濾網(wǎng)的間隙非常小,千斤頂放在油底殼下會使其變形,進而頂在機油濾網(wǎng)上,造成機油濾網(wǎng)裝置可能損壞。 另外,拆卸下來的發(fā)動機必須放在專用的架子上,應避免發(fā)動機直接放在地上,造成油底殼等零部件的損壞。 (2)對發(fā)動機進行維修時,為防止12伏電器系統(tǒng)可能因短路而損壞,須將蓄電池的接地線拆下。 (3)當拆下空氣濾清器、進氣歧管、節(jié)流閥體或排氣歧管后,都應將管口遮住,以防異物沿通道進入汽缸,造成發(fā)動機起動時更大的損壞。,發(fā)動機起動的基本條件,一、
5、電噴系統(tǒng)正常: 1、有足夠壓力的燃油供給; 2、ECU 有正常的點火、噴油輸出控制; 二、機械方面正常: 1、發(fā)動機運轉(zhuǎn)正常; 2、有足夠的氣缸壓縮壓力; 3、配氣正時、點火正時正確; 4、進氣、排氣正常;無進氣系統(tǒng)漏氣。,實 訓 一:內(nèi) 容提要,一、465缸壓的檢測 二、檢測氣門、活塞環(huán)的密封性,并作出判斷 三、正時皮帶跳齒的檢測方法。,465Q發(fā)動機技術參數(shù)1,一、氣缸壓力: 1、標準缸壓:13501200Kpa/ 300r/min 2、缸壓差:任意兩缸的缸壓差不低于100Kpa/ 300r/min,2.1氣 缸 體 的 檢 修,1、缸體裂紋的檢查: 缸體裂紋容易發(fā)生在油道口、水套孔附近。
6、 1)、目測法 2)、水壓試驗法 3)、滲漏法 2、缸體與缸蓋結(jié)合面變形的檢修 平面度限度 : 0.05mm 若平面度超標,可用直板和300號砂紙磨去凸出部分或使用表面研磨機對表面進行加工,以達到平面度要求。,2.1氣 缸 體 的 檢 修,3、氣缸的檢修 (1)氣缸孔直徑的檢測 使用內(nèi)徑千分尺向縱向和橫向兩個方向,在距頂部15mm、45mm、90mm三個地方,測量每個缸孔的直徑這樣一共能得到6個數(shù)據(jù)。 應符合規(guī)定: 氣缸孔磨損極限值: 0.05mm 任何兩個缸孔直徑差距的限度: 0.05mm 如果超過所述的限度,或缸孔壁已拉傷或燒蝕(磨損)得很厲害,對所有缸孔再鏜至下一個加大尺寸,安裝發(fā)動機時
7、,使用加大活塞。,2.1氣 缸 體 的 檢 修,2.1氣 缸 體 的 檢 修,465Q型發(fā)動機: 缸孔標準直徑: 65.50565.520mm 缸孔磨損極限值: 0.05mm 兩缸孔直徑差允許值: 0.05mm 第一次加大尺寸: 65.755mm65.770mm (加大0.25mm) 第二次加大尺寸:66.005mm66.020mm (加大0.50mm),2.1氣 缸 體 的 檢 修,4、缸體油道的清洗 若因發(fā)動機缺少機油,導致發(fā)動機燒瓦后,或者機油膠質(zhì)堵塞油道,均應用清洗油清洗缸體油道,使油道清潔、暢通。 油道清洗干凈后因用壓縮空氣將各油道吹干。 5、缸體螺孔損壞檢修 6、缸體水套孔損壞的檢
8、修 7、氣缸墊的檢查與更換,2.2曲 軸 的 檢 修,檢驗項目及標準: 1)、曲軸主軸頸磨損的檢測 方法:如圖示,分別測量每道軸頸的軸向及徑向磨量,并計算出圓度及圓柱度。 主軸頸圓度及圓柱度的極限值:0.01mm,主軸頸標準尺寸: 49.985 50.000mm 第一級修理尺寸: 49.735 49.750mm 第二級修理尺寸: 49.485 49.500mm 主軸頸尺寸小于第二修理尺寸時,應更抵換曲軸。,2.2曲 軸 的 檢 修,2)、曲軸徑向跳動的檢測 方法:如圖示,在中央軸頸測量跳動。慢慢旋轉(zhuǎn)曲軸。 曲軸主軸頸徑向跳動的限度 :0.06mm 若曲軸徑向圓跳動超過使用極限,說明曲軸彎曲變形
9、超過限度,應進行冷壓校正,必要時更換曲軸。,2.2曲 軸 的 檢 修,3)、曲軸主軸頸與主軸瓦間隙的檢測 方法一: (1)測量缸體主軸承內(nèi)徑 測量前,主軸承、主軸承蓋均按裝配要求安裝到氣缸體上,按規(guī)定力矩上緊,標準力矩為:42.147N.m。 主軸承孔內(nèi)徑標準尺寸: 50.020 50.025mm 第一級修理尺寸: 減小0.25mm 第二級修理尺寸: 減小0.50mm (2)測量主軸頸尺寸 (3)計算配合間隙:兩者的差值即為配合間隙。,2.2曲 軸 的 檢 修,方法二: 使用細熔絲測量其間隙。 1)切下長度大約和軸瓦寬度相同的細熔絲,避開油孔,軸向地放在主軸頸上。 2)裝上主軸承蓋,將螺栓擰緊
10、。 3)卸下主軸承蓋,測量被壓扁的細熔絲的厚度,測量必須在最寬的部位進行。 注意: 用細熔絲進行間隙測量時,不可旋軸曲軸。 主軸頸與主軸瓦的間隙 : 0.0200.040mm, 極限:0.08mm,2.2曲 軸 的 檢 修,4)曲軸的止推間隙的檢查: 在曲軸箱內(nèi)裝上主軸瓦、曲軸、曲軸止推片和主軸承蓋,并擰緊主軸承蓋螺栓。使用百分表測量曲軸在軸向的竄動量。 標準間隙:0.130.28mm 使用極限: 0.35mm 如果超過限度,就必須用加大厚度的止推片來更換。 止推墊片的規(guī)格: 標準型: 2.500mm 加厚型:2.625mm(0.125mm); 加厚型:2.750mm(0.250mm),2.2
11、曲 軸 的 檢 修,5)、連桿軸頸磨損的檢測: 方法:如圖示,分別測量每道軸頸的軸向及徑向磨量,并計算出圓度及圓柱度。 連桿軸頸圓度及圓柱度的極限值:0.01mm,連桿軸頸標準尺寸: 37.985 38.000mm 第一級修理尺寸: 37.735 37.750mm 第二級修理尺寸: 37.485 37.500mm 若主軸頸尺寸小于第二修理尺寸時,應更抵換曲軸。,2.2曲 軸 的 檢 修,6)、連桿軸頸與連桿軸瓦間隙的檢測 方法與測量曲軸主軸頸與主軸瓦間隙相同。 連桿蓋擰緊力矩: 27.4631.38Nm (2.803.20kgm) 連桿軸頸與連桿瓦間隙: 標準: 0.0200.040mm 極限
12、: 0.080mm 修理尺寸軸頸與軸承的間隙: 0.020.07mm,2.2曲 軸 的 檢 修,若 超出上述限度時,把連桿軸頸研磨至小一個組別,配以小一組的連桿瓦 。,2.3活 塞 連 桿 組 的 檢 修,1、活塞組的檢修 (1)活塞積碳的清除 將活塞浸泡于清洗油中約5min后,用刷子或軟金屬磨擦工具,擦掉活塞頂部和環(huán)槽的積碳和機油膠質(zhì)等污物。 (2)活塞直徑的檢測 通過垂直于活塞銷方向進行測量的,從距活塞裙部底端的水平面距離H是30毫米高。,標準型:64.96064.975mm 加大型(一):65.21065.225 加大型(二):65.46065.475mm,2.3活 塞 連 桿 組 的
13、檢 修,(3)活塞與缸孔的配缸間隙的檢查 活塞與缸孔的配缸間隙,等于缸孔直徑減去活塞的直徑 活塞與缸孔的配缸間隙: 0.0400.050mm (4)活塞環(huán)槽與活塞環(huán)的間隙檢查,使用厚度尺,測量每個活塞環(huán)在槽內(nèi)的側(cè)間隙,如果超過下述限度時,測量槽寬和環(huán)厚,決定活塞或環(huán)或兩者是否都換。,2.3活 塞 連 桿 組 的 檢 修,2.3活 塞 連 桿 組 的 檢 修,(5)活塞環(huán)的開口間隙 測量開口間隙時,把活塞環(huán)放入缸孔中,把它推入缸孔的底部,如果測量的間隙超過限度時,必須更換環(huán)。,2.3活 塞 連 桿 組 的 檢 修,2、連桿組件的檢修: (1)連桿大端與曲軸連桿軸頸的止推間隙檢查 在連桿以裝配狀態(tài)
14、與連桿軸頸連接時,測量每個連桿大端的止推間隙。擰緊力矩為:27.531.4Nm 大端止推間隙標準: 0.100.20mm 使用極限為:0.30mm 大端寬:21.9522.00mm 連桿軸頸寬:22.1022.15mm 測量的間隙如果超過限度,造成超過限度的連桿或曲軸就要更換。,2.3活 塞 連 桿 組 的 檢 修,(2)連桿變形的檢驗: 把連桿安裝到連桿校正器上,使用三點規(guī)和塞尺測量連桿的彎曲、扭曲變形。 連桿的最大允許變形量規(guī)定值: 彎曲變形:0.05mm 扭曲變形:0.10mm 若連桿變形超過使用極限,應予以更換。,2.3活 塞 連 桿 組 的 檢 修,(3)連桿小頭孔與活塞銷配合間隙檢
15、查 分別測量連桿小頭襯套孔和活塞銷直徑,以測出其配合間隙。 小頭孔與活塞銷間隙: 0.0030.016mm 使用極限: 0.05mm 小頭孔內(nèi)徑: 16.00316.011mm 活塞銷直徑 15.99516.000mm 若配合間隙超過規(guī)定值,則應更換連桿小頭襯套或活塞銷。,實訓二:內(nèi)容提要,一、氣門導管與氣門間隙的測量方法及油封的檢測 二、氣門彈簧的檢測 三、凸輪軸磨損的檢測 四、氣缸蓋平面的檢測 五、氣缸體平面度、磨損的檢測及分析 六、曲軸的檢驗,465Q發(fā)動機技術參數(shù)2,1、氣門導管與氣門桿間隙標準,465Q發(fā)動機技術參數(shù)2,2、氣門彈簧核技術標準,465Q發(fā)動機技術參數(shù)2,3、凸輪軸直線
16、度的極限 :0.10mm 4、凸輪高度,465Q發(fā)動機技術參數(shù)2,5、凸輪軸軸頸直徑與孔的直徑,465Q發(fā)動機技術參數(shù)2,6、凸輪軸軸向間隙標準:,7、凸輪軸軸向間隙標準:,實訓三、發(fā)動機的裝配,一、水溫偏高的原因及分析 二、機油壓力的檢測 三、474及476發(fā)動機簡介,465Q發(fā)動機技術參數(shù)3,一、機油壓力 1、標準: 294.2441.3Kpa /3000r/min 二、水箱風扇打開溫度: 正??刂疲?293 三、465Q-1AE6發(fā)動機怠速的正常進氣歧管壓力: 標準:3240Kpa/ 850r/min 四、462, 462-1A, 465 及 465-1A 發(fā)動機怠速時的正常進氣歧管壓力
17、 3851kpa(462); 3548kpa(465) /850r/min,2.1 發(fā)動機機油高度檢查,1、發(fā)動機機油高度檢查,油面應該在“最小”和“最大”之間 如過低應添加至合適位置,否則將造成機械故障。,檢查時應在熱車狀態(tài)下進行,否則不能正確的檢查實際油位檢查。,2.2 皮 帶 的 檢 查,1、檢查正時皮帶是否過松、斷裂、磨損或拉長,必要時更換。 2、檢查發(fā)電機皮帶、空調(diào)壓縮機皮帶是否過松、斷裂、磨損或拉長,必要時更換。,4.1 機油消耗過量原因分析,機油消耗無外乎有:外部滲漏與內(nèi)部消耗 一、外部滲漏主要有: 放油塞過松(外觀檢查) 油底殼螺栓過松或襯墊損壞(外觀檢查) 機油壓力開關過松(
18、外觀檢查) 凸輪軸前油封損壞(外觀檢查) 曲軸前油封損壞(外觀檢查) 搖臂蓋墊片損壞(外觀檢查) 氣缸床損壞(外觀檢查),4.1 機油消耗過量原因分析,一、內(nèi)部消耗主要有: 1、氣門導管和油封損壞 原因:導管或油封異常磨損,油封老化 診斷: 減速期間,排氣管冒藍煙。 拆下火花塞檢查,如果火花塞僅在一側(cè)有油污,表明氣門油封漏油。 進氣門的頸部有積碳是氣門導管或油封損壞的另一標志。,4.1 機油消耗過量原因分析,2、活塞環(huán)引起的機油消耗 原因:行駛里程過長或維護不當,造成油環(huán)發(fā)卡。 3、氣門修理后機油消耗增加 原因:修理氣門會增加壓縮比,而且也增加了發(fā)動機的真空度,使更多的機油通過磨損的活塞環(huán)被吸
19、入燃燒室。 另:在氣門修理作業(yè)中,從活塞頂上清除積炭時,如果炭粒掉進活塞環(huán)與環(huán)槽之間,也會導致機油消耗。 4、連桿軸承間隙過大 原因: 運行里程很長的發(fā)動機的曲軸軸承會出現(xiàn)磨損,結(jié)果造成: 發(fā)動機怠速時油壓過低,同時連桿軸頸和軸承間會有過多的機油泄漏出來,從而造成機油消耗。,4.1 機油消耗過量原因分析,高速時,連桿會將更多的機油甩向氣缸壁,而油環(huán)卻不可能將這么多的機油全部刮回到曲軸箱;因此機油消耗量會增加。 5、活塞環(huán)切口位置不當 原因:切口重疊,造成密封不嚴。 6、曲軸箱壓力過高 原因:PCV閥(曲軸箱強制通風閥)堵塞。,4.2 氣缸壓縮壓力不足,主要有兩大原因:漏氣和發(fā)動機換氣系統(tǒng)故障
20、1、漏氣 原因:氣缸墊被沖毀、氣缸墊燒蝕、活塞環(huán)磨損或折斷、氣門彈簧折斷、氣缸蓋裂紋或氣缸體裂紋、氣門間隙調(diào)得過小。 2、換氣故障 原因:凸輪軸凸輪不能使氣門有足夠的的開度,配氣正時失準。還可能是氣門頸部積炭或是空氣波清器臟污或排氣管堵塞等。 診斷: 如果正時皮帶出現(xiàn)跳齒時,從而使配氣正時延遲,在排氣管外將會感到有吸力。 另外:氣門頸部積炭、空氣濾清器臟污、排氣管堵塞也會造成換氣故障。,4.3 發(fā)動機異響,發(fā)動機異響常常從發(fā)聲的聲源傳播到其他的部位。因此有時難以找出原因。 發(fā)動機異響是發(fā)動機產(chǎn)生的不正常響聲,主要有機械異響和燃燒異響。 異響故障較難診斷,它與發(fā)動機的轉(zhuǎn)速、溫度、負荷和潤滑條件有
21、關。 轉(zhuǎn)速:一般情況下,轉(zhuǎn)速越高異響越強。但高轉(zhuǎn)速時各種聲響混雜在一起,反而不易聽清;因此,診斷異響應在響聲最明顯的轉(zhuǎn)速下進行,一般應在低轉(zhuǎn)速進行,以減少不必要的影響。 溫度:有些異響與發(fā)動機溫度有關。如活塞敲缸聲,在發(fā)動機冷起動時,響聲最明顯,溫度升高,響聲反而減弱或消失。但發(fā)動機溫度對曲軸軸承響、氣門響影響不大。,4.3 發(fā) 動 機 異 響,負荷:許多異響都與發(fā)動機負荷有關。如曲軸主軸承響、連桿軸承響、活塞敲缸響、突爆等均隨發(fā)動機負荷增大而增強。 潤滑:各種異響都會在潤滑條件不佳時加重。 常用的診斷工具: 聽診器、大型螺釘旋具、一段軟管、一根長木桿。 常見異響: 主要有附件異響、曲軸異響、
22、連桿異響、活塞異響、氣門異響、燃燒異響等; 一、附件異響 常見部位:發(fā)電機、空調(diào)壓縮機、冷卻水泵、傳動帶。,4.3.1 曲 軸 異 響,二、曲軸異響 常見有:曲軸主軸承敲擊聲、止推軸承敲擊聲、相關機件響聲(飛輪、液力變矩器)。 (1)現(xiàn)象 在發(fā)動機突然加速時會聽到沉重有力的“哐、哐”聲,嚴重時發(fā)動機機體會振動。這種是在缸體下部的曲軸箱內(nèi),響聲隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速提高而增大,隨負荷增加而增強。 (2)原因 主軸承蓋螺栓松動、主軸頸與主軸承間隙過大、曲軸軸向間隙過大、曲軸徑向圓跳動太大。 (3)診斷與排除 1)診斷 把發(fā)動機轉(zhuǎn)速提高到中速以上,異響隨轉(zhuǎn)速的升高而變大,高速時機體振動。這種情況一般為主軸承磨
23、損過大或合金脫落造成。,4.3.1 曲 軸 異 響,汽車在大負荷或上坡時,響聲明顯增大??蓮募訖C油口處仔細聽,同時反復變換發(fā)動機轉(zhuǎn)速進行試驗,如聽到沉重有力的金屬敲擊聲,即為主軸承響。 斷火試驗:發(fā)動機怠速時,用旋具使各缸火花塞接線柱搭鐵斷火,若某一缸斷火后,響顯減少,則為該缸主軸承響。若任意相鄰兩缸同時斷火,聲響明顯減小,則為兩缸之間 軸承響。 踏離合器踏板試驗:踏下離合器踏板保持不動,若響聲減弱或消失,則為曲軸軸向竄動的響聲。 2)排除 確認為主軸承異響產(chǎn)生的故障排除 拆卸油底殼,卸下主軸承蓋螺栓,檢測主軸承、曲軸主軸頸、曲軸徑向圓跳動及曲軸止推墊片的磨損情況。以確定修理或更換哪一零件。,
24、4.3.2 連 桿 異 響,(1)現(xiàn)象 連桿軸承響比主軸承響聲輕些,緩和些。是連續(xù)的“當、當敲擊聲。機油加注口處響聲明顯。 (2)原因 連桿軸承蓋螺栓松動。連桿軸承和連桿軸頸磨損嚴重,造成徑向間隙過大。 (3)診斷 1)變速試驗 使發(fā)動機由怠速向中、高速運轉(zhuǎn),響聲隨轉(zhuǎn)速增大而增強,扳動節(jié)氣門,在加速的瞬間異響突出,則說明連桿軸承響。 2)斷火試驗 將發(fā)動機轉(zhuǎn)速固定在響聲明顯位置,逐缸斷火試驗。若某缸斷火后響聲減弱或消失,復火時異響又立即出現(xiàn),則斷定為該缸連桿軸承響。 3)在加機油口處直接傾聽,可清楚地聽到連桿軸承的敲擊聲。 (4)排除 確認為連桿軸承響后,拆下油底殼,檢查連桿軸承蓋螺栓是否松動
25、及連桿軸承與軸頸的配合間隙。 若連桿軸承蓋螺栓松動,應按規(guī)定力矩擰緊。若連桿軸承與軸頸的徑向間隙過大,應修磨連桿軸頸,更換縮小尺寸的連桿軸承。,4.3.3 活 塞 異 響,(1)現(xiàn)象 發(fā)動機怠速時,在氣缸體上部能聽到清脆的“鐺、鐺聲,在發(fā)動機低溫時響聲明顯。 (2)原因 活塞與氣缸嚴重磨損,配合間隙過大;連桿彎扭,使活塞在往復運動換向時擺動,敲擊氣缸壁面而發(fā)出響聲。 (3)診斷 1)發(fā)動機在低溫、怠速運轉(zhuǎn)時,從加機油口處聽,活塞敲缸響明顯,隨著發(fā)動機溫度的升高和轉(zhuǎn)速升至中速以上,響聲會減弱或消失。 2)單缸斷火時,響聲減弱或消失,可確定該缸活塞敲擊。 3)連桿彎扭引起的活塞敲缸響,一般在發(fā)動機
26、高溫、高速時才能反映出來。 4)活塞敲缸響嚴重時,從加機油口處冒煙,說明活塞與氣缸配合間隙過大,竄氣嚴重。,4.3.3 活 塞 異 響,(4)排除 拆下氣缸蓋,檢查發(fā)出的響聲的氣缸壁是否拉傷,然后抽出活塞連桿組,檢查活塞是否拉傷及敲缸痕跡,同時測量活塞與氣缸內(nèi)徑,求出活塞與氣缸配合間隙。若問隙超過極限 值,應鏜磨氣缸,更換加大尺寸的活塞。氣缸或活塞出現(xiàn)拉傷,也要鏜磨氣缸,更換加大尺 活塞。如活塞與氣缸間隙合適,也無拉傷現(xiàn)象,應檢查連桿是否彎扭。若連桿彎扭,用連桿校正器予以校正。,4.3.4 氣門異響,(1)現(xiàn)象 在怠速時,在氣門室側(cè)能清晰地聽到有節(jié)奏的“嗒、嗒、嗒響聲,轉(zhuǎn)速提高,響聲也隨之增長
27、,響聲與溫度變化無關,單缸斷火,響聲無變化。 (2)原因 氣門間隙過大、氣門桿與氣門導管磨損松曠、氣門座與氣門接觸不良、氣門彈簧彈力不足。 (3)診斷與排除 1)聽診氣門響時,不打開加機油口蓋就能在發(fā)動機周圍聽得清楚。當發(fā)動機怠速運轉(zhuǎn)時,可聽到有節(jié)奏的“嗒、嗒”響聲。逐漸加大油門時響聲隨轉(zhuǎn)速的提高而節(jié)奏加快,可初 步斷定為氣門響。,4.3.4 氣門異響,2)檢查氣門間隙。發(fā)動機運轉(zhuǎn)時,用塞尺插入氣門間隙處致使響聲減小或消失,即可確定是該缸氣門響,是由于間隙太大造成的,應調(diào)整氣門間隙。 3)檢查氣門桿與氣門導管間隙。若間隙超過極限值,應更換氣門與氣門導管。 4)檢查氣門與氣門座接觸情況。在氣門的
28、表面上涂一薄層藍油(或白鉛粉),輕輕地將氣門壓在氣門座上,不可轉(zhuǎn)動氣門。如果藍油在氣門面的一周都有,則氣門與氣門座是同軸的,否則,更換氣門。如果氣門座一周都有藍油,則氣門導管和氣門座是同軸的,否則,應新加工氣門座。若氣門與氣門座接觸是連續(xù)的圓環(huán)。并在氣門面與氣門座中間,則為正常。否則,應加工氣門座。,4.3.4 氣門異響,5)檢測氣門彈簧。使用游標卡尺,測量氣門彈自由長度,應符合要求,否則應更換氣門彈簧。 使用彈簧試驗機測量氣門彈簧的彈力,應符合規(guī) 定,否則應更換氣門彈簧。,4.3.5 燃燒異響,(1)現(xiàn)象 汽車運行時,當在最高檔較低速時突然加速,可聽到發(fā)出類似金屬敲擊的“嘎、嗄”響聲。此時,
29、如稍抬加速踏板,響聲便減弱或消失,再踏加速踏板時,響聲又重新出現(xiàn)。這就是點火敲擊聲,在氣缸上部最清楚。 (2)原因 汽油品質(zhì)差、辛烷值低、發(fā)動機過熱、燃燒室積炭、點火正時過早等原因都可引起點火敲擊聲。 能引起點火爆震和發(fā)動機破壞的兩種不正常燃燒是:早燃和爆燃。 早燃:在火花塞正常點火之前,混合氣就已經(jīng)著火了。 爆燃:在火花塞點火后,混合氣未燃燒部分發(fā)生猛烈的爆炸與燃燒。,4.3.5 燃燒異響,(3)診斷與排除 路試是診斷點火敲擊聲常用的可靠方法。當汽車行駛一段距離,發(fā)動機升溫后,先以最高檔最低穩(wěn)定車速行駛,然后將加速踏板急速踩到底,如在急加速過程中發(fā)動機發(fā)出“嗄、嗄”的響聲,并不消失,而當稍抬
30、加速踏板時,響聲立即減弱或消失,再加速時又重新出現(xiàn),則可確定為點火敲擊聲。 診斷中要注意與氣門響的區(qū)別,氣門響可發(fā)生在任何轉(zhuǎn)速下,包括怠速。而點火敲擊聲發(fā)生在汽車加速、爬坡及超車等情況下。 1)調(diào)整點火正時。對點火敲擊聲,只要適當推遲點火正時即可消除。如推遲后仍不消失,則應檢查發(fā)動機溫度是否過高。,4.3.5 燃燒異響,2)檢查發(fā)動機機體溫度。發(fā)動機正常運行時,水溫表指針應在“C”與“H”刻度之間。若指針指向“H”刻度,則表示發(fā)動機溫度過高??砂础鞍l(fā)動機溫度過高的故障”進行診斷與排除。 3)如發(fā)動機溫度正常,再檢查使用的汽油牌號是否符合規(guī)定,若不符合規(guī)定,應予更 換。 4)如汽油牌號正確,再打
31、開氣缸蓋,檢查燃燒室是否積炭。若氣缸蓋或活塞頂上有積 炭,應予以清除。 注意:點火過早會引起活塞燒頂,但卻不會引起發(fā)動機溫度升高,而點火過遲會引起發(fā)動機過熱,但不會引起活塞頂。 積碳一般分為兩種:一是機油積炭(普通黑色膠質(zhì)沉積物),一是碳質(zhì)積碳(堅硬、干燥菜花狀沉積物)。,10.5發(fā)動機各部裝配擰緊力矩,扭緊項目 牛米(N、m)曲軸主軸承蓋螺栓 42.1747.07連桿螺母 27.4631.38曲軸正時皮帶輪螺栓 49.0358.84飛輪螺栓 39.2349.03氣缸蓋連接螺栓 53.9458.84火花塞 19.6129.42凸輪軸正時皮帶輪螺栓 49.0358.84氣門調(diào)整螺母 14.711
32、9.61機油盤放油螺塞 19.6124.52油盤螺釘 3.904.90機油濾清器 9.8114.71機油濾清器支座 19.6124.52機油壓力報警器 11.7714.71正時皮帶罩殼螺栓 2.903.92,10.6發(fā) 動 機 正 時 記 號,制動系統(tǒng)的特點,1、雙管路液壓制動系統(tǒng):,前后兩套獨立液壓制動管路互不干擾,當任一管路失去制動能力,另一管路仍能正常工作。,由于前輪盤式制動效能低,必須采用其它的力量加大前輪的制動力,使制動更為可靠,其有效工作內(nèi)徑:202(原152)。,當前后輪管路的油壓達到一定值時,使后輪管路中的油壓的增長幅度低于前輪。且制動力隨裝載質(zhì)量的變化而變化。,3、加裝感載比
33、例閥:,2、采用真空助力:,雙管路液壓制動系統(tǒng),返回,感載比例閥,返回,制動總泵,類型:雙腔串聯(lián) 內(nèi)徑:20.64mm 實際上是兩個單腔液壓制動總泵串起來,當前后輪任一條制動管路出現(xiàn)故障另一條仍能制動。,真空助力器工作過程,真空助力器的檢查,1、氣密性檢查:,起動發(fā)動機,使發(fā)動機運轉(zhuǎn)12min后停止運轉(zhuǎn)。用相同的一般的制動力踩動踏板若干次,觀察踏板行程。如果踏板行程一次比一次逐漸減少,則表明真空助力器氣密性良好;若制動踏板行程不變,則表明真空助力器失效。,真空助力器的檢查,2、負荷氣密性檢查:,起動發(fā)動機,在發(fā)動機運轉(zhuǎn)的同時踩下制動踏板。在保持制動踏板力不變情況下的關閉發(fā)動機,若在30s內(nèi)踏板
34、高度無變化,則表明真空助力器正常;若制動踏板有所上升,則表明助力器失效。,真空助力器的檢查,3、助力功能檢查:,在發(fā)動機停止運轉(zhuǎn)后,以相同的踏板力踩制動踏板若干次,確認高度無變化后,繼續(xù)踩 制動踏板不動,然后起動發(fā)動機。若起動發(fā)動機運轉(zhuǎn)后,制動踏板行程稍許增加,表明真空助力器功能正常;若踏板行程無變化,則表明真空助力器失效。,制動盤外徑:231mm 內(nèi)徑:144mm 制動盤厚度:12mm(原11) 極根:10mm 摩擦塊厚度:15mm 極限:6mm 前輪制動器輪缸內(nèi)徑: 50.8mm,前制動盤主要參數(shù),盤式制動器的特點,優(yōu)點:,1)制動效能較穩(wěn)定;,2)較容易實現(xiàn)間隙自動調(diào)整,其他保養(yǎng)修理作業(yè)
35、也較簡便;,3)因制動盤外露,還有良好的散熱效果。,前制動盤的工作過程,制動片垂直作用于制動盤上,與鼓式制動器不同,盤式?jīng)]有自增力作用。,制動塊厚度(襯片+制動塊鋼背) 標準:15mm 極限:6mm,制動盤的檢查與修理,制動盤擺動量極限:0.10mm。,標準厚度:12.0mm 極限厚度:10.0mm,制動盤的檢查與修理,規(guī)格說明: 類型:鼓式(領從蹄式) 制動鼓內(nèi)徑(mm):220 制動蹄片尺寸(mm)176405 后輪制動缸內(nèi)徑(mm):20.64,后制動,后制動的工作過程,1、 踏板自由行程的調(diào)整; 2、 制動車輪的間隙調(diào)整; 3、 手制動的調(diào)整; 4、 感載比例閥的調(diào)整,制動系統(tǒng)的調(diào)整,
36、制動踏板自由行程的調(diào)整,如自由行程過大,是由于制動助力器推桿與制動主缸活塞間隙過大。自由行程過小,可能助力器推桿與制動主缸活塞無間隙或行車制動燈開關調(diào)整不合。,在發(fā)動機停止時踩制動踏板二至三次,以去除制動助力器內(nèi)的殘余真空度,然后再壓下制動踏板,直到感覺到阻力明顯為止,此時踏板的行程即為自由行程,標準值515mm。,頂起車輪后抬起調(diào)整撥片,使之脫離調(diào)整螺管,然后向上(外徑變?。┗蛳蛳拢ㄍ鈴阶兇螅┺D(zhuǎn)動調(diào)整螺管,直至制動鼓與制動蹄裝配時有輕微接觸,再向上轉(zhuǎn)動調(diào)整螺管1-2圈,后制動輪的調(diào)整,手制動的調(diào)整,1)旋進、旋出調(diào)節(jié)螺母(件2),直至駐車制動手柄行程符合滿足:以400N力拉起手柄,行程在69
37、齒之間; 2)調(diào)整完畢后轉(zhuǎn)動后輪應無拖滯現(xiàn)象,否則,需重新調(diào)整。,感載比例閥的原理,比例閥的檢查與調(diào)整1,1、將汽車按規(guī)定配置重量;,2、在前后輪制動器上安置壓力表;,3、逐漸踩下制動踏板,使前制動器的壓力達到8MPa然后檢查后制動器的液壓力是否在4.25.6MPa范圍內(nèi)。如果滿足要求,進一步加大對制動踏板的力,使前制動器的液壓力達到10MPa,這時后制動器的壓力應在4.86.2MPa范圍內(nèi);,比例增壓的檢測:,比例閥的檢查與調(diào)整2,、如果后制動器的液壓力不在規(guī)定范圍內(nèi),應改變堅固螺檢的位置進行調(diào)整;,斷開感載比例閥至制動總泵的制動管,并用螺塞擰緊在總泵出油接頭上,踩動制動踏板,當前制動器的壓
38、力在10MPa時,后制動器的壓力在9510MPa 范圍內(nèi),則表明前故障自動保險系統(tǒng)性能良好。,安全保護的檢測:,制動系統(tǒng)典型故障分析,制動力不足; 制動跑偏; 異常損壞。,制動力不足的故障排除,、在行駛中若制動力不足,則停車檢查制動器是否過熱;,、制動液是否充足;,、輪胎氣壓是否過高;,、真空助力是否有效;,、管路接頭是否漏油;,、制動間隙是否過大;,制動力不足的故障排除,、拆檢制動器,檢查制動分泵是否有漏油等故障,摩擦片上沾是否有油污、潤滑脂或受水潮濕,是否磨損而變得光滑,是否存在接觸不良或嚴重磨損;,、行程是否過大存在空氣;,、制動鼓或制動盤是否失圓;,、測量制動總泵輸出油壓是否足夠,,、
39、若只是后輪不足,則還可考慮感裁比例閥的油壓是否調(diào)整合理。,制動跑偏的故障排除,、 左右車輪充氣不均勻或是輪胎的磨損嚴重不等;,、左右車輪制動器間隙調(diào)整不等;,、單邊制動器的分泵有故障,或是摩擦片上沾有油污或潤滑脂等造成的兩邊制動力不均勻;,、懸架連接裝置不牢固或定位失準所造成。,案例分析,6360鼓式剎車甩尾故障的處理 部分用戶反映:6360車輛在高速行駛時急踩制動會出現(xiàn)嚴重地甩尾現(xiàn)象,部分服務站總結(jié)出解決方案 服務站在檢查中發(fā)現(xiàn)當急踩制動,前輪根本沒有拖印,而兩后輪卻留下長達十幾米的拖印,根據(jù)汽車動力學,車輛在制動時“質(zhì)心會前移”,整車質(zhì)量大部分加在車身前部,后輪必然會軸質(zhì)量小使質(zhì)心前移,從
40、而導致底盤后部抬高,兩后輪對地的摩擦系數(shù)大大減少,但此時前后輪管路中的壓力相等,致使后輪過早抱死,出現(xiàn)了甩尾,加裝比例閥可利用它腔內(nèi)的壓力變化,令閥體內(nèi)的閥門位移減小通到后輪制動器管路中的制動液量,從而達到后輪不會過早抱死的目的。在實踐中,服務站根據(jù)不同車況,將閥體內(nèi)彈簧磨去0.4毫米左右(減少長度)目的在于彈簧對閥體作用減小,從而使B腔內(nèi)的油壓稍一升高就會使閥體上移帶動油封將出油口關閉,使后輪管路油壓不會升得過高,而使后輪過早抱死,按裝后試車,甩尾故障消除。,討論:制動跑偏的其它原因,除前面所說的原因外,是否還有其它的原因? 車輪后退角的影響 輪胎的花紋不同,離合器分離困難,離合器自由行程調(diào)
41、整不當,膜片彈簧分離指嚴重磨損,摩擦片變形或襯片碎裂,摩擦片沾有油污,新更換的摩擦片過厚,輸入軸花鍵銹痕、輸入軸花鍵磨損、軸承損壞等所造成的摩擦片擺動嚴重,撥叉變形、拔叉的支承套磨損、拔叉花鍵齒磨損街等。,主要現(xiàn)象,主要原因,汽車起步或運行過程中,離合器踏板雖已完全踩到底,但變速器換檔位仍困難,特別是1檔及R檔,或是怠速下退檔困難;勉強掛上檔后,未完全放松離合器踏板,汽車就行駛或發(fā)動機立即熄火。,離合器發(fā)抖,接觸表面不平整造成的接觸不良,壓緊彈簧力不均勻,分離指磨損不均勻,花鍵齒磨損后造成的離合器片擺振,扭轉(zhuǎn)減振器失效,分離軸承在輸入軸軸承護圈上滑動不平順,變速器第一軸和發(fā)動機曲軸中心線不同心
42、,離合器殼的固定螺絲松動等。,主要現(xiàn)象,主要原因,汽車起步或運行中換檔時,盡管緩抬離合器踏板,在離合器接合時還是出現(xiàn)車身抖動(橫向)并有沖擊現(xiàn)象;,離合器打滑,離合器踏板自由行程不當(過?。?,摩擦片有油污或磨損嚴重,摩擦片表面硬化,膜片彈簧變軟,離合器壓力板或飛輪面變形,離合器拉索卡滯;,主要現(xiàn)象,踏板完全抬起后起步仍然困難;行駛中車速不能隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速的提高而提高,感到行駛無力;重裁上坡可嗅到焦臭味;,主要原因,變速器主要檢測部位,齒輪有無輪齒折斷、齒面點蝕、齒面嚴重磨損和齒面膠合現(xiàn)象;,配合間隙齒輪結(jié)合齒和齒環(huán)端面的理論間隙 0.81.2mm 極限間隙 0.5mm,花鍵有無嚴重磨損和損壞 ;
43、,軸承轉(zhuǎn)動是否靈活,是否有卡滯現(xiàn)象;,傳動軸結(jié)構圖,傳動軸的檢查,在低速或變速時出現(xiàn)的噪聲: 一般是零件磨損松動引起。如系滑動叉花鍵,十字軸和滾針軸承磨損嚴重,則應更換整根傳動軸。,故障現(xiàn)象:,汽車在行駛中,傳動軸發(fā)出周期性響聲,且響隨車速加快而加??;當達到 一定車速時車身發(fā)生抖動,手握方向盤有麻木的感覺。此時空檔滑行振動更強烈,車速降到中速時振動更強烈,但傳動軸異響依然存在。,傳動軸彎曲度的檢查,檢查傳動軸彎曲,彎曲限度在0.5毫米以下。,后橋傳動系統(tǒng)總游隙 的檢查,后橋傳動系統(tǒng)總游隙,極限值為5毫米,后橋及減速器外殼發(fā)熱檢查,主要原因:,軸承預緊度太大,齒輪嚙合側(cè)隙過小、潤滑油不足或潤滑油
44、規(guī)格不對引起。,故障現(xiàn)象:,當汽車行駛一定里程后,用手觸摸主減速器殼體,有無法忍受的燙手感覺;手摸驅(qū)動橋殼兩端軸承部位,能忍受其熱量,但不能稍長時間停留;手摸驅(qū)動橋殼儲油部位,有燙手的感覺。,主減速器的檢測1,減速齒輪副側(cè)隙檢查,把百分表觸頭觸及被動傘齒大端凸面的適當位置,固定主動傘齒輪,然后往復轉(zhuǎn)動被動傘齒輪,測量齒輪副的側(cè)隙。,主減速器的檢測2,被動傘齒輪端面跳動檢查,把百分表觸頭放在被動傘齒輪的背面,轉(zhuǎn)動齒輪,測量整個周圍上的跳動。,主減速器的檢測3,差速齒輪副側(cè)隙檢查。,在一行星齒輪和半軸齒輪間楔入一根木制楔子,使齒輪副固定不能轉(zhuǎn)動,把百分表觸頭放在另一行星齒輪輪齒工作面的中部,往復轉(zhuǎn)
45、動行星齒輪測量齒側(cè)間隙。,主減速器的檢測4-1,依次把隔套、主動傘齒輪緊度力調(diào)整墊片、前軸承內(nèi)圈、連接法蘭、專用螺母裝入主動傘齒輪。(切勿裝油封) 擰緊專用螺母到規(guī)定扭矩(170-220Nm),再檢查齒輪起動力矩(軸承預緊度)。,主動齒軸承預緊度的調(diào)整:,主減速器的檢測4-2,如果軸承預緊度不在標準范圍內(nèi),應更換預緊力調(diào)整墊片。如軸承預緊度比標準值大時適當增加調(diào)整墊片的厚度,反之則減少墊片厚度。,調(diào)整好后,把油封裝入軸承座重新安裝,再次檢查核實主動傘齒輪的軸承預緊度應為:0.60.9 N.m),主減速器的檢測5-1,差速器總成裝到軸承座內(nèi),并將之推向一側(cè)(連軸承外圈)測量軸承座與差速器軸承外圈
46、端面的間隙。,被動齒軸承預緊度的調(diào)整:,主減速器的檢測5-2,被動齒軸承預緊度的調(diào)整:,從差速器殼上拆下軸承內(nèi)圈,安裝差速器軸承調(diào)整墊片。兩側(cè)軸承蓋的擰緊力矩為:3540 N.m,主減速器的檢測6,轉(zhuǎn)向器,2、方向盤回位困難,主要原因:,1、方向盤自由行程過大或轉(zhuǎn)向過松,轉(zhuǎn)向管柱與轉(zhuǎn)向機之間的接頭松動 ,轉(zhuǎn)向器安裝支架松動 ,轉(zhuǎn)向拉桿接頭座球頭松動 ,車輪軸承磨損等。,轉(zhuǎn)向拉桿球頭銷卡滯,轉(zhuǎn)向器松動 ,轉(zhuǎn)向中間軸聯(lián)接松動 ,轉(zhuǎn)向管柱卡滯等。,轉(zhuǎn)向器,檢查轉(zhuǎn)向傳動軸接頭是否磨損、斷裂和其它損傷,如果有任何損壞跡象,應進行更換。 檢查塑料剪切鎖銷是否折斷。,聯(lián)軸器或萬向節(jié)磨損嚴重,轉(zhuǎn)向器,下球頭鉸
47、磨損嚴重,前懸架,采用麥弗遜滑柱式懸架,配合齒輪、齒條式轉(zhuǎn)向器,是微型車常用的典型組合,特點:汽車轉(zhuǎn)向時受力,前懸架,異響,故障現(xiàn)象:,車輛行駛過程中,前懸架部位發(fā)出不正常的聲響,有時甚至車輛的振動也相應的增大。,主要原因:,懸架安裝螺母松動,支柱軸承潤滑不良或磨損,穩(wěn)定桿安裝支座松動或襯套損壞,穩(wěn)定桿球頭銷磨損嚴重或轉(zhuǎn)動不靈活,懸架螺旋彈簧斷裂或安裝錯位,減振器損壞等。,減振器的檢查,停車后用力往下按壓汽車的一端,如汽車擺動三、四次,則說明減振器的減振性能已經(jīng)很弱。檢查減振器是否有滲漏油跡象。拆下減振器檢查時是否發(fā)生活塞桿卡滯或推拉活塞桿沒有阻力,當有以上幾項發(fā)生時,必須更換減振器。,響聲特點:,汽車行駛時有異常振動,在不平坦道路上行駛時駕駛室內(nèi)有“咚咚”的異常響聲。,方法:,車輪定位角,主銷后傾角 主銷內(nèi)傾角 前輪外傾角 前束 包容角 車軸偏角,主銷后傾角,返回,作用:轉(zhuǎn)向時離心力引起的地面反力形成自動回正力矩,從而保證直線行駛及轉(zhuǎn)
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