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文檔簡(jiǎn)介
事故一:
1、事故概況
2000年3月27日上午,昆明市某磷肥廠一臺(tái)400m3氮?dú)馇蚬抟驒z修需要,在降
壓放空排氣時(shí)(當(dāng)時(shí)罐內(nèi)壓力為1.9MPa),其頂部的放空管與人孔蓋封頭的連接
處突然斷裂,斷開后的放空管從兩個(gè)操作人員之間飛過(guò)墜入地面,幸無(wú)人傷亡,但
造成氮?dú)夤?yīng)長(zhǎng)時(shí)間中斷,嚴(yán)重影響了該廠化肥的正常生產(chǎn)。
2、事故原因分析
1)原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)檢查
(1)該球罐的工藝參數(shù)為設(shè)計(jì)壓力:3.06MPa;設(shè)計(jì)溫度:常溫;使用介質(zhì):氮?dú)?容器
類別:二類;容積:400m3。
(2)該球罐頂部設(shè)有一個(gè)直徑為500mm的人孔,人孔蓋為橢圓型封頭結(jié)構(gòu),蓋頂
部開孔并與一10835mm鋼管相焊接,管的另一端與Z41H型DN100的截止閥法蘭
連接,截止閥的另一端與一根90。彎管連接,放空管總高約3m。
(3)管件的斷裂部位在人孔與管子的角焊縫熱影響區(qū)。事故發(fā)生時(shí),DN100截止
閥的開啟度為60mm左右,超過(guò)了閥門公稱直徑的一半。管件斷裂飛出的方向,與
90。彎管排氣的方向正好相反。
2)技術(shù)鑒定
(1)竣工資料審查經(jīng)查有關(guān)的技術(shù)文件,人孔蓋封頭與放空管組焊件均經(jīng)檢驗(yàn)
合格出廠,其中人孔蓋封頭與接管焊接均符合國(guó)家有關(guān)壓力容器安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的
規(guī)定。
(2)接管焊接結(jié)構(gòu)檢查經(jīng)檢查接管與封頭焊接是插入式結(jié)構(gòu),按設(shè)計(jì)圖樣要求
封頭內(nèi)外均開坡口,為全焊透焊接結(jié)構(gòu)。封頭內(nèi)表面焊縫寬均為15mm,焊高為
5mm;外表面為角焊縫,焊高為6mm;其接管長(zhǎng)度約為100mm,另一端與高頸法蘭焊
接。
(3)接管斷口檢查封頭側(cè)斷口邊緣距角焊縫頂部距離為2?20mm,斷口大部分
成45。傾角,管子側(cè)斷口存在明顯的塑性變形,內(nèi)徑最大值103mm,最小值92mm,
其徑向變形量為Umm,斷口頂部截面厚度為
2.5?5.1mm,呈波浪形,并有不規(guī)則缺口兩個(gè)。
(4)接管焊縫無(wú)損檢測(cè)經(jīng)對(duì)封頭與接管的內(nèi)外角焊縫表面進(jìn)行磁粉探傷和著色
探傷,未發(fā)現(xiàn)表面裂紋及其它缺陷。對(duì)接管壁厚進(jìn)行測(cè)定,除斷口附近變形區(qū)域外
壁厚均為4.9?5.2mm,故可認(rèn)定接管壁厚為5mm0
(5)管材化學(xué)成分分析和機(jī)械性能試驗(yàn)經(jīng)取樣復(fù)驗(yàn),管子化學(xué)成分和機(jī)械性能
均符合GB3087-82《低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(6)管子斷口金相分析經(jīng)微觀金相檢查,其顯微組織為鐵素體+珠光體,非金屬夾
雜物為1級(jí),晶粒度級(jí)別6~8級(jí),基本符合材料標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)分析,斷口沿邊緣部
位組織變形明顯,并產(chǎn)生與變形方向相同的二次裂紋,其斷口的變形部位硬度為
HV240?248,平均值為HV245,其基體的未變形部位硬度為HV183?186。
技術(shù)鑒定表明:放空管與封頭出廠資料齊全,符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,選
材及尺寸復(fù)驗(yàn)均符合設(shè)計(jì)圖樣要求,結(jié)構(gòu)角焊縫經(jīng)表面探傷檢查未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺
陷。但斷口宏觀檢查表明,斷口呈灰暗色,塑性變形嚴(yán)重;微觀金相檢查也表明,斷口
邊緣部分組織滑移較為明顯。因此,可認(rèn)定這是一起典型的塑性破裂事故。
3)受力分析
根據(jù)工程材料力學(xué)的理論分析,該球罐頂部的放空管部件是一個(gè)典型的懸臂梁
結(jié)構(gòu),在排放氮?dú)鈺r(shí),流體在出口處突然轉(zhuǎn)角90。,從而使流體的橫向沖力與放空
管總長(zhǎng)(力臂)構(gòu)成一個(gè)力矩,而構(gòu)件的最大彎矩正好在放空管與人孔蓋封頭的結(jié)
合部。流體在排放時(shí),對(duì)管件形成的最大彎矩與閥門的開啟度及出口彎管的角度
有關(guān)。這就要求排空操作時(shí),操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,把握好閥門開啟度的
大小,同時(shí)要求在設(shè)計(jì)時(shí)盡量避免90。彎管,以保證操作安全。
3、事故結(jié)論
該球罐頂部放空管斷裂事故的原因是:由于在檢修時(shí),放空管閥門短時(shí)間內(nèi)一
次性開啟過(guò)大,致使放空管與人孔蓋連接處承載過(guò)大,導(dǎo)致管壁上的平均應(yīng)力超過(guò)
了管材的屈服極限和強(qiáng)度極限,因而造成連接處(管壁上)的塑性斷裂破壞。因此,
管子的斷裂是與短時(shí)間內(nèi)閥門開啟過(guò)大和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理有關(guān)。
4、幾點(diǎn)建議
壓力容器頂部的放空管是按設(shè)備工藝要求和為制造、安裝及檢修、試驗(yàn)而設(shè)置
的排氣裝置。在加強(qiáng)對(duì)壓力容器主要受壓元件安全管理的同時(shí),不可忽視對(duì)放空
裝置的安全要求。這一次放空管突然斷裂事故,應(yīng)引起我們的高度重視。筆者提
出以下幾點(diǎn)建議供同行參考:
(1)壓力容器的操作工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強(qiáng)安全意識(shí)。在放空操作時(shí),
萬(wàn)不可將閥門在短時(shí)間內(nèi)一次性開啟過(guò)大,開啟度最好不要超過(guò)閥門公稱直徑的
1/3,并做到小心緩慢泄壓。
(2)放空結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)盡量避免氣流出口處采用90。彎管,可選用120。?135。,以減
少流體的橫向沖力。考慮到排氣時(shí)底部承受的彎矩載荷較大,建議選用厚壁鋼管。
另外為了增加該結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,應(yīng)在設(shè)計(jì)上考慮整體加固措施,防止排氣振動(dòng)過(guò)
大。
(3)在制造安裝時(shí),須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力容器的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格施工
紀(jì)律,防止放空管用材錯(cuò)誤并消除因焊接而造成的缺陷。
(4)在壓力容器日常外觀檢查及定期內(nèi)外部檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該部件的安全檢查,
重點(diǎn)是相應(yīng)的焊縫及其母材處是否存在表面疲勞裂紋及變形泄漏,一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)及
時(shí)修復(fù)處理。
事故二:
管道有壓拆法蘭法蘭迸出擊死人
某廠在消防管道有氣體壓力的情況下,拆卸法蘭,法蘭迸出,擊傷一作業(yè)人員,
導(dǎo)致死亡。
【簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)】
某廠進(jìn)行消防管道改造,在事故發(fā)生前5天已進(jìn)行了氣密加壓試驗(yàn),壓力為
0.5MPa,但試驗(yàn)后未對(duì)管道進(jìn)行泄壓。
4月12日,一名作業(yè)人員拆卸法蘭,當(dāng)擰松最后一個(gè)螺絲時(shí),氣體沖開法蘭,
迸出的法蘭將一作業(yè)人員胸部擊傷,導(dǎo)致死亡。
【原因及暴露問題】
1.嚴(yán)重違章,管道未泄壓直接拆卸法蘭;
2.違章試驗(yàn),管道氣密試驗(yàn)壓力達(dá)0.5Mpa,遠(yuǎn)超過(guò)規(guī)定值。
【事故圖片及不意圖】
【知識(shí)點(diǎn)】
1.不準(zhǔn)在有壓力的管道上進(jìn)行任何檢修工作;
2.按照規(guī)范進(jìn)行管道氣密試驗(yàn),嚴(yán)禁超壓試驗(yàn)。
【制度規(guī)定】
1.《安規(guī)》(熱機(jī))第359條規(guī)定:“不準(zhǔn)在有壓力的管道上進(jìn)行任何檢修工作”;
2.《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50261-2005)6.3.1規(guī)定“氣壓嚴(yán)密
性試驗(yàn)壓力應(yīng)為0.28Mpa”。
事故三:
河北省玉田縣孤樹鎮(zhèn)寶發(fā)飼料廠壓力容器爆炸重大事故
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):161更新日期:
2011年08月08日
(一)事故概況
2001年10月26日14時(shí)56分,玉田縣孤樹鎮(zhèn)大莊村寶發(fā)飼料廠蒸罐車間發(fā)生
壓力容器(蒸罐)爆炸事故,造成3人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失約15萬(wàn)元。
2001年10月26日13時(shí)30分,河北省玉田縣孤樹鎮(zhèn)大莊村寶發(fā)飼料廠開始工
作,用自制壓力容器(蒸罐)蒸雞毛做飼料。第一罐蒸完后,第二罐裝料開始供汽,
壓力升到0.24MPa,14時(shí)56分蒸罐發(fā)生爆炸,罐蓋飛出,罐蓋和汽浪將正在蒸
罐前操作的1名工人擊倒,刮破門口墻角,變向后又將正在車間門外進(jìn)行粉碎的
另2名工人擊倒,罐蓋滾到距蒸罐31m處。同時(shí),爆炸造成罐體移位,部分房
蓋(房蓋為石棉瓦)被氣浪摧毀,共造成3入死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失約15萬(wàn)元。
(二)事故原因分析
1.該廠使用的壓力容器(蒸罐)屬自制的無(wú)任何資料的不合格產(chǎn)品,緊固螺栓座
焊縫為浮焊,未焊透,強(qiáng)
度不夠,并且在1998年12月31日下發(fā)鍋爐壓力容器通知書停止使用的情況
下,非法使用,這是導(dǎo)致事故的主要原因。
2.在管理方面,一是該廠無(wú)安全生產(chǎn)管理的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程;二是
工人進(jìn)廠都沒有進(jìn)行嚴(yán)格的安全教育和培訓(xùn),沒有縣有關(guān)部門發(fā)放的上崗證;三
是安全監(jiān)察部門的通知書執(zhí)行不得力,監(jiān)督不及時(shí)。
3.安全生產(chǎn)管理體制不規(guī)范,鎮(zhèn)級(jí)對(duì)該廠的安全生產(chǎn)意識(shí)教育不夠。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.嚴(yán)格執(zhí)行壓力容器的安全使用規(guī)定,嚴(yán)格按照法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)
計(jì)、生產(chǎn)、安裝和使用壓力容器。有關(guān)部門對(duì)非法設(shè)計(jì)生產(chǎn)安裝使用的壓力容器
要堅(jiān)決取締。
2.壓力容器必須裝設(shè)安全閥等裝置,加強(qiáng)檢驗(yàn),保證其靈敏可靠。
事故四
金豐紙業(yè)有限公司液氯鋼瓶爆裂重大事故
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):122更新日期:
2011年07月20日
(一)事故概況
2008年9月6口13時(shí)30分左右,寧夏永寧縣金豐紙業(yè)有限公司一液氯瓶發(fā)生
爆裂,造成119人有刺激、中毒癥狀,其中33人在醫(yī)院接受醫(yī)療觀察治療。
事故鋼瓶為8001-液氯鋼瓶,于1981年制造,由銀川市制鈉廠液氯充裝站亢裝。
事發(fā)時(shí),該瓶已超過(guò)檢驗(yàn)周期,處于露天靜置狀態(tài),未投入使用。爆破口位于氣
瓶有角閥一側(cè)封頭護(hù)罩固定焊縫內(nèi)側(cè)約25mm處的母材沿環(huán)向裂刀:,長(zhǎng)約
750mm,最小壁厚不足4mm,母材內(nèi)表面光滑,外側(cè)有明顯的呈條狀腐蝕跡象。
(二)事故原因分析
1.事故鋼瓶屬于超過(guò)安全使用年限的報(bào)廢氣瓶,且腐蝕嚴(yán)重,鋼瓶充裝液氯后,
在露天下暴曬使用和存放,發(fā)生爆裂是導(dǎo)致液氯泄物的直接原因。
2.氣瓶使用單位對(duì)氣瓶的安全使用,存放管理不當(dāng)是造成泄漏的主要原因。
3.氣瓶充裝單位沒有對(duì)所亢裝的氣瓶超過(guò)使用年限進(jìn)行報(bào)廢處理,反而進(jìn)行充
裝,是造成事故的重要原因。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.有關(guān)部門督促充裝單位和使用單位加大在用氣瓶安全檢查的力度,避免使用
超期未檢或報(bào)廢的氣瓶。
2.氣瓶亢裝單位應(yīng)嚴(yán)格按照《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,設(shè)專人對(duì)
氣瓶逐只進(jìn)行充裝前檢查,必要時(shí)測(cè)定氣瓶壁厚。規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)禁止充裝或標(biāo)已模糊
的氣瓶,一律不得充裝。
3.氣瓶檢驗(yàn)單位按規(guī)定項(xiàng)目和周期對(duì)氣瓶進(jìn)行檢驗(yàn),特別對(duì)制造鋼印和檢驗(yàn)鋼
印進(jìn)行重點(diǎn)檢查,對(duì)超標(biāo)或鋼印模糊不清等不符合安全要求的氣瓶,進(jìn)行破壞性
報(bào)廢處理。
4.氣瓶使用單位使用前,應(yīng)進(jìn)行檢查,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用年限的氣瓶,不得使
用;對(duì)氣瓶制造、檢驗(yàn)鋼印標(biāo)記和盛裝氣體種類壓力進(jìn)行確認(rèn),不符合安全技術(shù)
要求的氣瓶嚴(yán)禁使用。使用氣瓶必須嚴(yán)格遵守使用說(shuō)明或警示標(biāo)簽的要求和規(guī)
定。
5.氣瓶使用單位不得對(duì)瓶體進(jìn)行焊接和更改氣瓶鋼印或顏色標(biāo)志;不得使用報(bào)
廢氣瓶、超過(guò)榆驗(yàn)周期的氣瓶和表面有明顯缺陷的氣瓶,不得自行處理瓶來(lái)源:
安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):145更新日期:2011年07月20日
(一)事故概況
2000年1月17日15時(shí)左右,衡水市棗強(qiáng)縣門莊鎮(zhèn)楊蘇村的蘇國(guó)強(qiáng)開著農(nóng)用三
輪車到門莊鎮(zhèn)蘇楊莊倒賣液化石油氣。買主蘇國(guó)勝要買1只新液化石油氣鋼瓶和
10kg液化石油氣。蘇國(guó)強(qiáng)把車上的1只新瓶取出放于車后2m處,用手?jǐn)Q開氣瓶
角閥排空放氣,液化石油氣鋼瓶突然發(fā)生粉碎性爆炸.造成2人重傷,4人輕傷。
(二)事故原因分析
鋼瓶焊炸的主要原因,是蘇國(guó)強(qiáng)賣氣倒氣即罐倒罐造成的。蘇國(guó)強(qiáng)在賣氣倒罐
過(guò)程中,罐與罐之間一旦出現(xiàn)了壓力平衡,無(wú)法繼續(xù)倒氣時(shí),就用新罐向裝有液
化石油氣的罐中充空氣,增加壓力,然后繼續(xù)倒氣(蘇國(guó)強(qiáng)誤認(rèn)為新罐中是氮?dú)猓?/p>
實(shí)際是空氣)。當(dāng)多次使用,新罐中的壓力低于被倒罐中的壓力時(shí),液化石油氣
便回流到新罐中。新罐瓶中的壓縮空氣便成了有爆炸危險(xiǎn)性的混合氣,2000年1
月17日15時(shí)30分,當(dāng)蘇國(guó)強(qiáng)從三輪車上取下該瓶,猛擰角閥排氣時(shí),在爆炸
極限范圍內(nèi)高速混合氣流與空氣摩擦產(chǎn)生靜電火花,于是便造成了這起化學(xué)性爆
炸事故.
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.堅(jiān)決取締一切罐倒罐經(jīng)銷液化石油氣的單位和個(gè)人倒賣液化石油氣的現(xiàn)象
o
2.液化石油氣鋼瓶生產(chǎn)廠家,凡使用空氣為介質(zhì)進(jìn)行氣密試驗(yàn)的,鋼瓶出廠時(shí)
必須排空降壓,壓力降至零時(shí)才能出廠。
事故六:
某碳素廠有機(jī)熱載體爐泄露爆燃重大事故
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):115更新日期:
2011年07月20日
(-)事故概況
2002年9月26日21時(shí)30分許,遼寧省葫蘆島市碳素廠一臺(tái)有機(jī)熱載體爐發(fā)
生泄漏引起爆燃火災(zāi),造成3人死亡,1人受傷。
事故鍋爐系該廠自行設(shè)計(jì),由連山縣高橋農(nóng)場(chǎng)機(jī)械廠制造,2002年4月初自行
安裝投入使用。在使用過(guò)程中,曾發(fā)生過(guò)爐管泄露,自行維修后啟爐2h后爐管
再次發(fā)生泄漏,漏出的導(dǎo)熱油遇明火發(fā)生爆炸,造成事故。
(-)事故原因分析
1.該鍋爐設(shè)計(jì)制造質(zhì)量太差,不能滿足安全使用條件。爐管接口焊接部位存
在嚴(yán)重缺陷,油溫升高后,不能承受相應(yīng)壓力是造成破裂泄漏的直接原因。
2.該廠違反國(guó)家關(guān)于有機(jī)熱載體爐的規(guī)定,擅自設(shè)計(jì)、制造、安裝使用,是
造成事故的主要原因。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.加大宣傳力度和對(duì)違法行為的處罰力度,告誡企業(yè)不得違法使用有機(jī)熱載
體爐,有關(guān)部門應(yīng)加大查處力度,對(duì)非法設(shè)計(jì)、制造的行為給以堅(jiān)決打擊。
2.使用有機(jī)熱載體爐的單位,應(yīng)注意定期進(jìn)行檢驗(yàn),特別是對(duì)爐管焊接不良
的部位,應(yīng)進(jìn)行徹底修理。使用時(shí)應(yīng)注意導(dǎo)熱油的壓力參數(shù)與設(shè)計(jì)相匹配,并建
立相應(yīng)緊急處理措施。
3.制造時(shí)對(duì)先撼管后接管的焊口,嚴(yán)格檢查確保質(zhì)量。
事故七:
某碳素廠有機(jī)熱載體爐泄露爆燃重大事故
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):115更新日期:
2011年07月20日
(-)事故概況
2002年9月26日21時(shí)30分許,遼寧省葫蘆島市碳素廠一臺(tái)有機(jī)熱載體爐發(fā)
生泄漏引起爆燃火災(zāi),造成3人死亡,1人受傷。
事故鍋爐系該廠自行設(shè)計(jì),由連山縣高橋農(nóng)場(chǎng)機(jī)械廠制造,2002年4月初自行
安裝投入使用。在使用過(guò)程中,曾發(fā)生過(guò)爐管泄露,自行維修后啟爐2h后爐管
再次發(fā)生泄漏,漏出的導(dǎo)熱油遇明火發(fā)生爆炸,造成事故。
(-)事故原因分析
1.該鍋爐設(shè)計(jì)制造質(zhì)量太差,不能滿足安全使用條件。爐管接口焊接部位存
在嚴(yán)重缺陷,油溫升高后,不能承受相應(yīng)壓力是造成破裂泄漏的直接原因。
2.該廠違反國(guó)家關(guān)于有機(jī)熱載體爐的規(guī)定,擅自設(shè)計(jì)、制造、安裝使用,是
造成事故的主要原因。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.加大宣傳力度和對(duì)違法行為的處罰力度,告誡企業(yè)不得違法使用有機(jī)熱載
體爐,有關(guān)部門應(yīng)加大查處力度,對(duì)非法設(shè)計(jì)、制造的行為給以堅(jiān)決打擊。
2.使用有機(jī)熱載體爐的單位,應(yīng)注意定期進(jìn)行檢驗(yàn),特別是對(duì)爐管焊接不良
的部位,應(yīng)進(jìn)行徹底修理。使用時(shí)應(yīng)注意導(dǎo)熱油的壓力參數(shù)與設(shè)計(jì)相匹配,并建
立相應(yīng)緊急處理措施。
3.制造時(shí)對(duì)先撼管后接管的焊口,嚴(yán)格檢查確保質(zhì)量。
事故八:
甘肅省西和縣民福鋅業(yè)有限責(zé)任公司壓力容器爆炸重大事故
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2011年07月20日
(-)事故概況
2004年5月12H12時(shí)31分,甘肅省西和縣民福鋅業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)生一起
浸出槽(壓力容器)爆炸重大事故,造成1人死亡,1人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失455.5
萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失1800.8萬(wàn)元。
事故設(shè)備為鋅精礦復(fù)合催化氧化直接浸出工藝的關(guān)鍵設(shè)備一浸出槽,設(shè)計(jì)壓力
0.25MPa,設(shè)計(jì)溫度125℃;設(shè)計(jì)介質(zhì)為無(wú)毒性、非易燃、強(qiáng)酸性的硫酸鋅,硫
酸9%、硝酸1%;工作壓力0.2MPa,工作溫度90?120C;筒體0360()312,封
頭DN3600312,容器高5390mm,筒體與封頭材質(zhì)Q235B,容積47m?,殼體自
重1.08to容器內(nèi)壁襯里為聚四氟乙烯,外壁保溫層為巖棉/50;容器內(nèi)設(shè)有換熱
面積為11.6m?的蒸汽加熱(或自來(lái)水冷卻)換熱盤管,設(shè)有YCK三葉斜漿式、
可拆渦輪式攪拌器;容器筒體腰部采用法蘭(稱為設(shè)備法蘭,16Mn鍛鋼)連接,
上下法蘭連接螺栓設(shè)計(jì)為M303380-T雙頭螺栓,共72個(gè),材質(zhì)為35鋼。
2004年4月30日曾進(jìn)行過(guò)試驗(yàn),但未成功。2004年5月12日,進(jìn)行第二次
試驗(yàn)。12時(shí)30分時(shí),液相溫度為77C,壓力為0.04MPa,開始通入氧氣。氧氣
流量為50m?/h,后調(diào)至170m?/h,又調(diào)至150?130m?/h。12時(shí)31分,1號(hào)浸出槽
發(fā)生爆炸事故。
事故造成1號(hào)浸出槽設(shè)備法蘭連接的72個(gè)雙頭螺栓全部斷裂。浸出槽上半部
被拋起,撞毀廠房屋頂橫梁、撞透樓頂,撞碎攪拌器電機(jī)殼體,容器殼體傾斜落
下,電機(jī)轉(zhuǎn)子被甩出落在10多米遠(yuǎn)的樓頂上;容器殼體(位于設(shè)備下半部設(shè)備
法蘭與耳座之間)裂縫1處;殼體上封頭凸緣周圍因撞擊反作用力產(chǎn)生嚴(yán)重內(nèi)凹
變形,設(shè)備法蘭裂縫6道(上法蘭2道,下法蘭4道);攪拌器、換熱(冷卻)
盤管、管道、閥門損壞,襯里及保溫層局部損壞;容器支座鋼筋混凝土墩臺(tái)頂端
100mm段開裂;車間一層、二層窗戶及其玻璃全被摧毀;車間環(huán)形單梁吊車軌
道報(bào)廢。值班人員、車間副主任張某跌入浸出槽內(nèi)死亡;試車總指揮盧某被氣浪
沖到,皮膚局部受擦傷。
(二)事故原因分析
1.直接原因
在1號(hào)浸出槽的試車過(guò)程中,精礦粉中的硫化鋅、硫化鐵在浸出槽內(nèi)受熱的條
件下,與稀硫酸起化學(xué)反應(yīng),有硫化氫氣體生成。由于供給氧氣的控制與截?cái)嘌b
置簡(jiǎn)陋,使送入浸出槽內(nèi)的氧氣的量達(dá)到了發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的條件。由于容器襯里
一聚四氟乙烯的靜電特性決定了非導(dǎo)體會(huì)產(chǎn)生靜電,而該容器又沒有裝置導(dǎo)體防
靜電和非導(dǎo)體防靜電設(shè)施,于是靜電積聚直至放電產(chǎn)生火花,又具備了化學(xué)反應(yīng)
所需的點(diǎn)燃這一條件?;瘜W(xué)反應(yīng)H2S+3/2O2=SO2f+H2O+519kg/mol發(fā)生后,有
二氧化硫氣體生成和大量的熱量產(chǎn)生。這些化學(xué)反應(yīng)釋放的熱量只能使二氧化硫
氣體體積膨脹以釋放能量,結(jié)果使容器內(nèi)部壓力瞬間陡然上升,僅靠一只公稱通
徑為DN150的安全閥根本來(lái)不及泄壓,在容器結(jié)構(gòu)的最薄弱部位發(fā)生破壞。
2.主要原因
合同約定設(shè)備制造單位無(wú)壓力容器制造資格,未經(jīng)技術(shù)提供方及原始設(shè)計(jì)方同
意,擅自委托他人,在對(duì)工藝過(guò)程可能出現(xiàn)的反應(yīng)過(guò)程和危險(xiǎn)性物質(zhì)不清楚的情
況下,將設(shè)備法蘭位置及攪拌機(jī)位置、個(gè)數(shù)、轉(zhuǎn)速改變,導(dǎo)致螺栓應(yīng)力集中;實(shí)
際提供的容器竣工圖與原設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)介質(zhì)要求不符,與實(shí)際情況不符;容器類別
與實(shí)際需要不符,未設(shè)計(jì)導(dǎo)體和非導(dǎo)體防靜電裝置的缺陷沒有改正;對(duì)安全閥的
排放能力沒有計(jì)算;同時(shí)容器出廠前違規(guī)點(diǎn)焊?jìng)菟?安裝時(shí)未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)裝,
擅自指揮不具備壓力容器焊接資工現(xiàn)場(chǎng)施焊,錯(cuò)誤連接耳座筋板,導(dǎo)致容器殼體
出現(xiàn)裂紋。
設(shè)計(jì)參數(shù)提供者對(duì)主要化學(xué)反應(yīng)過(guò)程要求出現(xiàn)的危險(xiǎn)性物質(zhì)未說(shuō)明清楚,同時(shí)
對(duì)存在設(shè)計(jì)缺陷的設(shè)備圖樣盲目確認(rèn),導(dǎo)致壓力容器設(shè)計(jì)介質(zhì)與實(shí)際使用情況不
符。
3.間接原因
操作人員崗前培訓(xùn)不到位。氧氣控制裝置不能保證合理控制。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.嚴(yán)禁將尚未成熟或未經(jīng)專家鑒定的工藝應(yīng)用于規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。
2.加強(qiáng)對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)制造單位的監(jiān)管,設(shè)計(jì)制造應(yīng)滿足設(shè)計(jì)條件的實(shí)現(xiàn)。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》宣傳和執(zhí)行力度,杜絕特種設(shè)備的非
法安裝和非法使用。
4.要充分論證鋅精礦復(fù)合催化氧化直接浸出工藝的可行性。如該工藝的確可行,
應(yīng)當(dāng)通過(guò)形式試驗(yàn)或論證,改進(jìn)和完善該工藝的關(guān)鍵設(shè)備一壓力容器(浸出槽):
(1)按HI類壓力容器的要求設(shè)計(jì)制造壓力容器。
(2)確定適當(dāng)?shù)娜莘e、結(jié)構(gòu)尺寸、設(shè)計(jì)壓力等參數(shù)。
(3)安全附件應(yīng)優(yōu)先采用安全閥與爆破片的組合。
(4)對(duì)容器及管道的導(dǎo)體或非導(dǎo)體裝設(shè)防靜電設(shè)施。
(5)通過(guò)自動(dòng)化控制,對(duì)供給氧氣的量(以mol計(jì))做到總量控制,過(guò)量自
動(dòng)切斷。控制適宜的溫度、流量,防止超溫超壓和混合氣體處于爆炸極限。
(6)氣相介質(zhì)的冷卻降溫應(yīng)優(yōu)先采用噴淋降溫法。
事故九:
山東濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司鋼鐵廠制氧站氣瓶爆炸事故
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2011年07月20日
(-)事故概況
2002年6月4日4時(shí)20分,濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司鋼鐵廠制氧站用車?yán)?0
只氣瓶去泗水酒廠充裝二氧化碳,在充裝過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)6個(gè)氣瓶漏氣沒有充裝,
另14個(gè)氣瓶充裝了二氧化碳。6月5日5時(shí),返回制氧站。8時(shí)站長(zhǎng)知道氣瓶漏
氣不合格,通知把氣瓶拉回去,經(jīng)銷戶張某表示下午拉走。16時(shí),有一客戶來(lái)
拉氧氣,把車開到裝卸平臺(tái)處,裝卸工開始進(jìn)行裝瓶時(shí),16時(shí)20分,二氧化碳
氣瓶發(fā)生爆炸,造成1人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)元。
(二)事故原因分析
1.直接原因是此氣瓶為焊接氣瓶(應(yīng)為無(wú)縫氣瓶),焊接質(zhì)量低劣,氣瓶材質(zhì)脆
性大,塑性差,承載能力降低。
2.主要原因是站長(zhǎng)擅自從非法經(jīng)營(yíng)戶處購(gòu)買不合格氣瓶,非法經(jīng)營(yíng)二氧化碳?xì)?/p>
體;此外還有副站長(zhǎng)隊(duì)新購(gòu)氣瓶,不經(jīng)檢驗(yàn)就拉到充氣廠充氣;酒精廠充氣站對(duì)
送來(lái)的氣瓶,不檢查,不檢測(cè),直接充裝,發(fā)現(xiàn)漏氣仍將其他氣瓶經(jīng)行了充裝;
拉回制氧站后,沒有采取冷卻措施而是把氣瓶暴曬在陽(yáng)光下,造成內(nèi)壓增大,廠
領(lǐng)導(dǎo)疏忽對(duì)制氧站進(jìn)行安全監(jiān)督和管理等原因。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.嚴(yán)格安全監(jiān)督和管理,加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),提高安全管理意識(shí)。
2.加強(qiáng)對(duì)氧氣站安全管理,建立健全規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行。
事故十:
重慶天原化工總廠壓力容器爆炸氯氣泄漏事故
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2011年06月26日
2004年4月15日21:00,重慶天原化工總廠氯氫分廠1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕
穿孔,造成含鏤的鹽水泄漏到液氯系統(tǒng),生成大量三氯化氮。4月16日凌晨發(fā)
生排污罐爆炸,1:33全廠停車;2:15左右,排完鹽水4h后的1號(hào)鹽水泵在停
止?fàn)顟B(tài)下發(fā)生粉碎性爆炸。
16H17:57,在搶險(xiǎn)過(guò)程中,突然聽到連續(xù)2聲爆響,經(jīng)查是5號(hào)、6號(hào)液氯
儲(chǔ)罐內(nèi)的三氯化氮發(fā)生了爆炸。爆炸使5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐罐體破裂解體,并將
地面炸出1個(gè)長(zhǎng)9m、寬4m、深2m的坑。以坑為中心半徑200m范圍內(nèi)的地面
與建筑物上散落著大量爆炸碎片。
此次事故造成9人死亡,3人受傷,15萬(wàn)名群眾疏散,直接經(jīng)濟(jì)損失277萬(wàn)元。
事故分析
經(jīng)調(diào)查分析確認(rèn),事故爆炸直接因素的關(guān)系鏈?zhǔn)牵?/p>
氯冷凝器列管腐蝕穿孔一鹽水泄漏進(jìn)入液氯系統(tǒng)一氯氣與鹽水中的錢反應(yīng)生
成三氯化氮一三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度一啟動(dòng)事故氯處理裝置因震動(dòng)引爆三
氯化氮。
事故直接原因:
1、設(shè)備腐蝕穿孔導(dǎo)致鹽水泄漏,是造成三氯化氮形成和富集的原因。根據(jù)重
慶大學(xué)的技術(shù)鑒定和專家分析,造成氯氣泄漏和含鏤鹽水流失是1號(hào)氯冷凝器列
管腐蝕穿孔。
列管腐蝕穿孔的主要原因是:
1)氯氣、液氯、氯化鈣冷卻鹽水對(duì)氯氣冷凝器存在的腐蝕作用;
2)列管內(nèi)氯氣中的水分對(duì)碳鋼的腐蝕;
3)列管外鹽水中由于離子電位差對(duì)管材產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕和點(diǎn)腐蝕;
4)列管和管板焊接處的應(yīng)力腐蝕;
5)使用時(shí)間較長(zhǎng),并未進(jìn)行耐壓試驗(yàn),對(duì)腐蝕現(xiàn)象未能在明顯腐蝕和穿孔前
及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
1992年和2004年1月該液氯冷凍崗位的氨蒸發(fā)系統(tǒng)曾發(fā)生過(guò)泄漏,造成氨進(jìn)
入鹽水,生成了含高濃度鏤的氯化鈣鹽水。1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕穿孔,導(dǎo)致含
高濃度鏤的氯化鈣鹽水進(jìn)入液氯系統(tǒng),生成并大量富集具有極具危險(xiǎn)的三氯化
氮,演變成16日的三氯化氮大爆炸。
2、三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度和啟動(dòng)事故氯處理裝置造成振動(dòng)引起三氯化氮
爆炸。
調(diào)查證實(shí),廠方現(xiàn)場(chǎng)處理人員未經(jīng)指揮部同意,為加快氯氣處理速度,在對(duì)三
氯化氮富集爆炸危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足情況下,急于求成,判斷失誤,憑借以前操作處
理經(jīng)驗(yàn),自行啟動(dòng)了事故氯處理裝置,對(duì)4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐(計(jì)量槽)
及1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)氣化器進(jìn)行抽吸處理。
在抽吸過(guò)程中,事故氯處理裝置水封處的三氯化氮與空氣接觸并振動(dòng),首先發(fā)
生爆炸,爆炸形成的巨大能量通過(guò)管道傳遞到液氯儲(chǔ)罐,攪動(dòng)和振動(dòng)了液氯儲(chǔ)罐
中的三氯化氮,導(dǎo)致了液氯儲(chǔ)罐來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):154更
新日期:2011年06月26日
2006年3月2日凌晨3時(shí),VCM單體由球罐經(jīng)泵通過(guò)①108mm34mm的碳鋼
管道輸至200m外的聚合裝置計(jì)量槽后,先后關(guān)閉計(jì)量槽入口閥、泵出口閥。
3月2日12:10左右,這段200m管道上的單向止回閥閥蓋突然沖破,管道內(nèi)
VCM單體沖出,竄高達(dá)2m,經(jīng)緊急處置得以控制泄漏。
經(jīng)查,當(dāng)天氣溫最低為3℃,最高為13℃。此段200nl管道,未設(shè)隔熱層,裝
設(shè)的安全閥底部截止閥關(guān)閉,處于相對(duì)穩(wěn)定的“滿液”狀態(tài)。
事故原因簡(jiǎn)要分析:
構(gòu)成不設(shè)隔熱層、無(wú)泄壓設(shè)施兩個(gè)條件的液化氣體管道,當(dāng)充滿處于“滿管”時(shí),
其管來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):353更新日期:2011年03月16日
某年10月22日20時(shí)15分,某助劑廠酒精蒸儲(chǔ)釜因超壓發(fā)生爆炸,造成4人
死亡,3人重傷。
一、背景與經(jīng)過(guò)
該廠某車間酒精蒸儲(chǔ)的工藝過(guò)程,是把生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢酒精(主要是水、
酒精和少量氯化茉等的混合液)回收,再用于生產(chǎn)。其工藝過(guò)程是:將母渣(廢酒
精)儲(chǔ)罐中的母液抽至酒精蒸儲(chǔ)釜,關(guān)閉真空閥并打開蒸儲(chǔ)釜出料閥,使釜內(nèi)呈
常壓狀,然后開啟蒸汽升溫,并將冷凝塔塔下冷卻水打開。待釜內(nèi)母液沸騰時(shí),
及時(shí)控制進(jìn)汽量,保持母液處于沸騰狀態(tài)。儲(chǔ)出的酒精蒸氣經(jīng)冷凝塔凝結(jié)為液態(tài)
經(jīng)出料閥流出。通過(guò)釜上的視鏡看母液下降的位置是否趨于蒸完。
酒精蒸儲(chǔ)釜容積為20000L,夾套加熱工作壓力為0.25MPa(額定壓力為0.6
MPa),事故前夾套蒸汽壓力估算為0.5MPa左右。酒精蒸儲(chǔ)釜釜體與釜蓋由
46個(gè)橄欖螺栓連接,其破壞強(qiáng)度為
1.38x106-20.3x106No當(dāng)時(shí)釜內(nèi)有約1m3(789.3kg)的酒精,當(dāng)夾套蒸汽壓
力達(dá)0.5MPa、釜內(nèi)酒精蒸氣作用力為172X106N時(shí),便可把釜蓋炸開(查當(dāng)班
鍋爐送汽壓力為0.85MPa)o
酒精爆炸極限為3.3%~19.0%。
其他與事故發(fā)生有關(guān)的背景材料:
(1)該蒸饋車間的設(shè)計(jì)未報(bào)有關(guān)部門審查批準(zhǔn),設(shè)計(jì)不規(guī)范,沒有正規(guī)圖樣;部
分電氣設(shè)備不符合防爆要求,如離心機(jī)、排氣扇等不是防爆型電機(jī)。
(2)車間房頂為大型屋面板(混凝土預(yù)制板),未考慮泄壓等問題,不符合《建筑
設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定。
(3)沒有制定安全規(guī)章制度,管理不善,生產(chǎn)管理混亂。
(4)大多數(shù)工人未經(jīng)就業(yè)前培訓(xùn),進(jìn)廠后也沒有認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)和安全上的教育培
訓(xùn),只是在試產(chǎn)前2天進(jìn)行了為期1天的安全、消防、法紀(jì)、技術(shù)、工藝紀(jì)律教
育。大部分工人缺乏安全生產(chǎn)知識(shí),操作不夠熟練,事故應(yīng)變能力差。
10月22日夜班(19時(shí)至次日7時(shí))當(dāng)班的10名工人,于18時(shí)45分分別在各自
的崗位與前一班的工人交接班。酒精蒸儲(chǔ)工做完準(zhǔn)備工作后(上一班工人已將釜
來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):473更新日期:2011年03月06日
一、事故經(jīng)過(guò):
某日,某縣化肥廠在檢修靜電除塵器時(shí),沒有對(duì)設(shè)備進(jìn)行隔離、置換,不取樣
分析就開始檢修,當(dāng)電工使用搖表測(cè)量絕緣電阻時(shí),產(chǎn)生火花發(fā)生爆炸,當(dāng)場(chǎng)死
亡1人。
二、事故原因:
該廠在檢修靜電除塵器時(shí),沒有對(duì)該容器進(jìn)行徹底的隔離,雖然在進(jìn)出口水封
處加水,但是水沒有加滿(水未從溢流口處流出),實(shí)際上與生產(chǎn)系統(tǒng)沒有完全
隔離,煤氣通過(guò)進(jìn)口處泄漏到容器來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):466更
新日期:2011年01月27日
綿陽(yáng)某肉類聯(lián)合加工廠制冷車間發(fā)生一起重大的制冷機(jī)損壞事故,該廠制冷車
間安裝大連冰山牌單級(jí)雙級(jí)氨制冷壓縮機(jī)S8-12.5(1993年出廠)2臺(tái)。
根據(jù)操作人員介紹故障現(xiàn)象為:該壓縮機(jī)二級(jí)排氣溫度過(guò)高,超過(guò)160C。操
作人員停機(jī),拆開檢查,沒有發(fā)現(xiàn)異常,更換活塞、缸套后啟動(dòng)運(yùn)行。幾分鐘造
成活塞頂部打壞,排氣溫度還是很高。又停機(jī)檢查清洗,更換活塞,啟動(dòng)運(yùn)行約
一小時(shí),突然聽到曲軸箱有撞擊聲,立即停機(jī),拆開發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)汽缸蓋被擊穿,
冷卻水套漏水;活塞、缸套、吸、排氣閥座、連桿均打壞,曲軸與軸瓦發(fā)生抱軸,
更為嚴(yán)重的是壓縮機(jī)機(jī)體固定缸套的螺栓孔拉成豁口,造成機(jī)體不能使用的重大
事故,造成全廠陷于停產(chǎn)。
事故發(fā)生后筆者應(yīng)邀參與解決問題。根據(jù)操作人員描述事故分析如下:
壓縮機(jī)排氣溫度過(guò)高的原因有:
(1)壓縮機(jī)汽缸中余隙過(guò)大;
(2)壓縮機(jī)中吸、排氣閥門、活塞環(huán)損壞;
(3)壓縮機(jī)安全旁通閥泄漏;
(4)壓縮機(jī)吸氣溫度過(guò)高;
(5)壓縮機(jī)汽缸中潤(rùn)滑油中斷;
(6)壓縮機(jī)吸氣壓力過(guò)低或吸氣閥開的過(guò)?。?/p>
(7)壓縮機(jī)吸氣管道或過(guò)濾器有堵塞現(xiàn)象,隔熱層保溫層損壞;
(8)壓縮機(jī)回氣管道中阻力過(guò)大,氣體流動(dòng)速度慢易產(chǎn)生過(guò)熱現(xiàn)象,致使排氣
溫度升高;
(9)冷凝壓力過(guò)高;冷凝器中有油垢或水垢等;
(10)壓縮機(jī)缸蓋冷卻水套水量不足;或冷卻水溫度過(guò)高;
(11)壓縮機(jī)的制冷能力小于庫(kù)房設(shè)備能力,如蒸發(fā)面積過(guò)大;
(12)壓縮機(jī)排氣管道中阻力過(guò)大;
(13)節(jié)流閥開啟度過(guò)大或堵塞;
(14)壓縮機(jī)自身效率差;
(15)氨液分離器安裝高度過(guò)低;
經(jīng)過(guò)上述分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況排除了⑴⑵(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)等條,只有(5)
條,操作人員沒有檢查。經(jīng)檢查曲軸發(fā)現(xiàn)該曲軸是根原來(lái)修復(fù)過(guò)的舊曲軸,結(jié)果
發(fā)生抱軸的那位置,在原來(lái)就磨損了,后用堆積方法修復(fù)的,修復(fù)后用了到發(fā)生
事故前已使用了三個(gè)月,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)在原修復(fù)位置的堆積層發(fā)生了脫落,脫落物堵
塞了軸瓦上的油孔,致使活塞部分缺少潤(rùn)滑,操作人員在先前的檢查只是檢查了
活塞部位,沒有認(rèn)真檢查連桿與曲軸及軸瓦,因此造成了這么大的損害。更可怕
的是該班組的操作人員沒有制冷設(shè)備的操作資格證書。
解決的辦法:除電機(jī)外,更換整個(gè)壓縮機(jī)。
通過(guò)此次事故我們應(yīng)吸取很好的教訓(xùn),在以后的工作中要嚴(yán)格執(zhí)行操作人員持
證上崗制度,在加強(qiáng)管理的同時(shí)企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真履行設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修制度,設(shè)備的
運(yùn)行管理制度,使事故的發(fā)生防患與未然。
事故十五
承壓設(shè)備選用不當(dāng)事故案例
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):303更新日期:
2011年01月06日
一、案例
某公司精儲(chǔ)塔正常工作壓力為0.8兆帕,設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)時(shí)氣化管上選用一段金
屬波紋管膨脹節(jié)來(lái)補(bǔ)償管道因溫度、壓力變化而產(chǎn)生的位移,在一次檢修過(guò)程中,
該公司用金屬軟管更換了原金屬波紋管膨脹節(jié),在生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)系統(tǒng)溫度、壓
力波動(dòng)時(shí),金屬軟管突然破裂,導(dǎo)致大量有毒氣體泄露,經(jīng)及時(shí)處理避免了事態(tài)
的進(jìn)一步擴(kuò)大。經(jīng)調(diào)查得知:在訂購(gòu)金屬波紋管膨脹節(jié)時(shí),公司總經(jīng)理為節(jié)省資
金,將金屬波紋管膨脹節(jié)更改為金屬軟管,設(shè)備負(fù)責(zé)人提出兩者不能相互替代的
意見時(shí),總經(jīng)理未予采納。
二、點(diǎn)評(píng)
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)定:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)
管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理
能力。金屬軟管不具備金屬波紋管膨脹節(jié)的溫度、壓力補(bǔ)償功能,在該公司設(shè)備
負(fù)責(zé)人提出兩者不能相互替代時(shí),未能引起公司總經(jīng)理的重視,仍決定使用金屬
軟管,最終導(dǎo)致了事故的發(fā)生。
三、提示
一)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從
事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)
存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)當(dāng)由有關(guān)
主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職;
二)、企業(yè)在檢修、安裝設(shè)備過(guò)程中要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求,使用符合要求的配
件;
三)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的從業(yè)人員有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出
批評(píng)、檢舉、控告;有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得因從
業(yè)人員對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作提出批評(píng)、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒
險(xiǎn)作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同。
事故十六
壓力管道爆炸多人傷亡
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):983更新日期:
2010年12月21日
事故類別:壓力管道爆炸
事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和事故救援情況
該氧氣管道從萊蕪天元?dú)怏w有限公司院外至支架HZ168約3400米部分由河北
建工集團(tuán)有限責(zé)任公司山東分公司2003年11月至2004年6月施工,其中支架
GZ—34處DN35O總閥及其前后的兩個(gè)DN80放散閥由萊鋼建設(shè)有限公司建筑
安裝分公司于2004年5月進(jìn)行了變更施工;2005年5月至7月份,萊鋼建設(shè)有限
公司建筑安裝分公司對(duì)支架HZ一山至支架GZ—34南側(cè)彎頭下方焊縫處約400
米的管道進(jìn)行了改造;支架HZ168至新區(qū)部分約1000米管道由萊鋼建設(shè)有限公
司建筑安裝分公司于2004年Z月至2004年6月施工。
2007年8月n日,萊蕪天元?dú)怏w有限公司對(duì)萊鋼大道朱家莊段約100米的氧
氣管道進(jìn)行加高改造,施工前對(duì)天元公司富氧管道出口總閥后、銀山前區(qū)氧氣總
閥前、新區(qū)球罐處富氧總閥前三處加盲板,并用氮?dú)鈱?duì)管道進(jìn)行了氣體置換。管
道合茬完工后,8月12日早晨9:00左右,天元?dú)怏w公司副經(jīng)理朱xx通知調(diào)度金
xx說(shuō)可以對(duì)改造管道進(jìn)行氣密試驗(yàn)了,金xx便通知陶xx開中壓氮?dú)忾y門對(duì)管
道充壓并查漏,陶XX安排張XX開中壓氮?dú)忾y門對(duì)氧氣管道充壓,經(jīng)查氧氣管
道合茬處有一處漏點(diǎn),降壓后補(bǔ)焊漏點(diǎn),再開中壓氮?dú)忾y門充壓查漏,確認(rèn)無(wú)漏
點(diǎn)后泄壓,然后開始吹掃氧氣管道,張XX打開新區(qū)球罐處DN80中壓氮?dú)忾y門,
用氮?dú)鈱?duì)合茬的氧氣管道進(jìn)行吹掃,先吹掃中壓氮?dú)忾y門至天元?dú)怏w公司一側(cè)氧
氣管道,由運(yùn)一車間沈xx負(fù)責(zé)打開天元公司富氧管道出口閥后朝上的DN1OO
放空閥,間斷吹掃幾次后,吹出物不多,沈xx用刷白漆的石棉板作靶子檢查一
下,并與調(diào)度金xx共同確認(rèn)已吹掃干凈,便關(guān)閉DN1OO放空閥,結(jié)束吹掃(吹
掃期間,沈榮用手堵DN1OO放空閥,能夠按住放空管)。之后調(diào)度金xx通知陶
xx吹掃中壓氮?dú)忾y門至新區(qū)球罐處富氧總閥前氧氣管道,仍由張xx操作中壓氮
氣閥門,萬(wàn)xx操作新區(qū)球罐處富氧總閥前朝上的DN80放空閥,間斷吹掃了幾
次后,萬(wàn)xx用刷了白漆的石棉板做的靶子試了一下,并拿給現(xiàn)場(chǎng)的陶xx等人看
過(guò),一致認(rèn)為吹干凈了,陶xx便匯報(bào)了調(diào)度金xx,金xx便安排其他工作人員
抽除三處氧氣管道上的盲板,恢復(fù)法蘭連接。拆除三處盲板后,
由調(diào)度金xx協(xié)調(diào),并通知陶xx打開中壓氮?dú)忾y門對(duì)合茬的氧氣管道充氨氣,
仍由張xx操作中壓氮?dú)忾y門,當(dāng)用氮?dú)鈱?duì)氧氣管道充壓至與系統(tǒng)氮?dú)鈮毫ζ胶?/p>
時(shí),關(guān)閉中壓氮?dú)忾y門。大約中午12:00左右,陶xx安排天元?dú)怏w公司職工張
xx、萬(wàn)xx、姜xx在7米高的平臺(tái)上開啟新區(qū)球罐處富氧總閥(距加高改造處約
2200米),王xx、李xx、桑xx在距氧氣閥門北面約加米遠(yuǎn)的平臺(tái)上給中壓氮?dú)?/p>
管道堵盲板。陶xx和安全科安全員張xx在地面監(jiān)護(hù)。張XX、姜xx緩慢將氧氣
閥門開了一圈后就開不動(dòng)了(第一圈是虛扣),然后萬(wàn)xx上來(lái),三個(gè)人共同開氧
氣閥門,緩慢開啟五分之一圈時(shí),聽見管道來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):983
更新日期:2010年12月21日
事故類別:壓力管道爆炸
事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和事故救援情況
該氧氣管道從萊蕪天元?dú)怏w有限公司院外至支架HZ168約3400米部分由河北
建工集團(tuán)有限責(zé)任公司山東分公司2003年11月至2004年6月施工,其中支架
GZ—34處DN35O總閥及其前后的兩個(gè)DN80放散閥由萊鋼建設(shè)有限公司建筑
安裝分公司于2004年5月進(jìn)行了變更施工;2005年5月至7月份,萊鋼建設(shè)有限
公司建筑安裝分公司對(duì)支架HZ—llr至支架GZ—34南側(cè)彎頭下方焊縫處約400
米的管道進(jìn)行了改造;支架HZ168至新區(qū)部分約1000米管道由萊鋼建設(shè)有限公
司建筑安裝分公司于2004年Z月至2004年6月施工。
2007年8月H日,萊蕪天元?dú)怏w有限公司對(duì)萊鋼大道朱家莊段約100米的氧
氣管道進(jìn)行加高改造,施工前對(duì)天元公司富氧管道出口總閥后、銀山前區(qū)氧氣總
閥前、新區(qū)球罐處富氧總閥前三處加盲板,并用氮?dú)鈱?duì)管道進(jìn)行了氣體置換。管
道合茬完工后,8月12日早晨9:00左右,天元?dú)怏w公司副經(jīng)理朱xx通知調(diào)度金
xx說(shuō)可以對(duì)改造管道進(jìn)行氣密試驗(yàn)了,金xx便通知陶xx開中壓氮?dú)忾y門對(duì)管
道充壓并查漏,陶XX安排張XX開中壓氮?dú)忾y門對(duì)氧氣管道充壓,經(jīng)查氧氣管
道合茬處有一處漏點(diǎn),降壓后補(bǔ)焊漏點(diǎn),再開中壓氮?dú)忾y門充壓查漏,確認(rèn)無(wú)漏
點(diǎn)后泄壓,然后開始吹掃氧氣管道,張xx打開新區(qū)球罐處DN80中壓氮?dú)忾y門,
用氮?dú)鈱?duì)合茬的氧氣管道進(jìn)行吹掃,先吹掃中壓氮?dú)忾y門至天元?dú)怏w公司一側(cè)氧
氣管道,由運(yùn)一車間沈xx負(fù)責(zé)打開天元公司富氧管道出口閥后朝上的DN1OO
放空閥,間斷吹掃幾次后,吹出物不多,沈xx用刷白漆的石棉板作靶子檢查一
下,并與調(diào)度金xx共同確認(rèn)已吹掃干凈,便關(guān)閉DN1OO放空閥,結(jié)束吹掃(吹
掃期間,沈榮用手堵DN1OO放空閥,能夠按住放空管)。之后調(diào)度金xx通知陶
XX吹掃中壓氮?dú)忾y門至新區(qū)球罐處富氧總閥前氧氣管道,仍由張XX操作中壓氮
氣閥門,萬(wàn)XX操作新區(qū)球罐處富氧總閥前朝上的DN80放空閥,間斷吹掃了幾
次后,萬(wàn)xx用刷了白
漆的石棉板做的靶子試了一下,并拿給現(xiàn)場(chǎng)的陶xx等人看過(guò),一致認(rèn)為吹干
凈了,陶xx便匯報(bào)了調(diào)度金xx,金xx便安排其他工作人員抽除三處氧氣管道
上的盲板,恢復(fù)法蘭連接。拆除三處盲板后,由調(diào)度金xx協(xié)調(diào),并通知陶XX
打開中壓氮?dú)忾y門對(duì)合茬的氧氣管道充氨氣,仍由張xx操作中壓氮?dú)忾y門,當(dāng)
用氮?dú)鈱?duì)氧氣管道充壓至與系統(tǒng)氮?dú)鈮毫ζ胶鈺r(shí),關(guān)閉中壓氮?dú)忾y門。大約中午
12:00左右,陶xx安排天元?dú)怏w公司職工張xx、萬(wàn)xx、姜xx在7米高的平臺(tái)上
開啟新區(qū)球罐處富氧總閥(距加高改造處約2200米),王xx、李xx、桑xx在距
氧氣閥門北面約加米遠(yuǎn)的平臺(tái)上給中壓氮?dú)夤艿蓝旅ぐ濉L誼x和安全科安全員
張xx在地面監(jiān)護(hù)。張XX、姜xx緩慢將氧氣閥門開了一圈后就開不動(dòng)了(第一圈
是虛扣),然后萬(wàn)xx上來(lái),三個(gè)人共同開氧氣閥門,緩慢開啟五分之一圈時(shí),聽
見管道內(nèi)有響聲,三人便停下來(lái),當(dāng)沒有聲音后,接著又緩慢開動(dòng)五分之三圈,
又聽見有響聲,三人便又停下,等沒有響聲后,又開了五分之二圈,又聽見響聲,
又停下,這樣前后用了約15分鐘,停了5次,當(dāng)在第五次開了一圈后,發(fā)現(xiàn)閥
門南邊約3米處朝上的彎頭上部焊縫處冒火花,緊接著就爆炸了,張xx、萬(wàn)xx、
姜xx被炸落至地面,在距氧氣閥門北面約20米遠(yuǎn)的另一處平臺(tái)上給氮?dú)夤艿蓝?/p>
盲板的王XX、李xx被爆炸的氣浪打落至地面,桑xx被變形的管道卡住右腳,
爆炸過(guò)后桑xx蹬開管道,順著梯子下到地面。在場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員陶xx迅速將張XX、
萬(wàn)XX、姜XX、王XX、李XX、桑XX送往萊鋼醫(yī)院,萊鋼醫(yī)院立即組織人員
進(jìn)行搶救,張XX經(jīng)搶救無(wú)效死亡,萬(wàn)XX、王XX到醫(yī)院后立即進(jìn)行手術(shù),手
術(shù)后傷勢(shì)穩(wěn)定,姜XX、李XX、桑XX傷勢(shì)較輕。
事故發(fā)生后,天元?dú)怏w有限公司迅速組織人員將通向銀山型鋼公司的氧氣、氮
氣等氣源切斷,銀山公安局對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了封閉,消除了現(xiàn)場(chǎng)各類危害因素,
防止了事態(tài)擴(kuò)大。
事故造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失
該事故造成1人死亡,2人重傷,2人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失78萬(wàn)元。
具體明細(xì)如下:
事故發(fā)生的原因和事故性質(zhì)
1、直接原因
新區(qū)球罐處富氧總閥前后彎頭數(shù)量多而集中,且管道落差大,由于施工后對(duì)管
道吹掃不徹底,操作人員在開啟氧氣管道閥門時(shí),氧氣管道中聚集的鐵銹等雜質(zhì),
在高紊流的狀態(tài)下,雜質(zhì)之間、雜質(zhì)與管道、彎頭、焊縫等部位劇烈摩擦,產(chǎn)生
火花,引起起火燃爆,是事故發(fā)生的直接原因。
2、主要原因
自2003年n月份以來(lái),該氧氣管道歷次施工及改造中,許可手續(xù)不全,對(duì)氧
氣管道清洗、吹掃不徹底,管道中殘留的雜質(zhì)較多,管道設(shè)計(jì)不盡合理,埋下事
故隱患。
(1)萊蕪天元?dú)怏w有限公司對(duì)發(fā)生事故的可能性認(rèn)識(shí)不足,制定的《大型氧氣管
道移位合茬工作》方案不完善,未能制定檢修后完善的吹掃方案,吹掃方法不正
確,吹掃時(shí)閥門未拆除,吹掃氮?dú)饬魉俚?,?duì)氧氣管道吹掃不徹底,導(dǎo)致氧氣管
道內(nèi)積聚的大量鐵銹等雜質(zhì)不能徹底吹掃干凈。
(2)河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司在對(duì)氧氣管道施工前未向萊蕪市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督
局辦理書面告知、安裝備案手續(xù),施工及驗(yàn)收過(guò)程中未向萊蕪市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
申請(qǐng)對(duì)氧氣管道的安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),違規(guī)施工,施工質(zhì)量難以保證。
(3)萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司在對(duì)氧氣管道改造后,對(duì)氧氣管道未能全
面、徹底處理干凈。
(4)新區(qū)球罐處富氧總閥前后彎頭數(shù)量多而集中,容易導(dǎo)致管道來(lái)源:安全管
理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):593更新日期:2010年12月14日
(一)事故概況
20()4年4月15日21時(shí),重慶天原化工總廠氯氫分廠1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕穿
孔,造成含鐵鹽水泄漏到液氯系統(tǒng),生成大量易爆的三氯化氮。16日凌晨發(fā)生
排污罐爆炸,1時(shí)23分全廠'停車,2時(shí)15分左右,排完鹽水后4h的1號(hào)鹽水
泵在靜止?fàn)顟B(tài)下發(fā)生爆炸,泵體粉碎性炸壞。
16H17時(shí)57分,在搶險(xiǎn)過(guò)程中,突然聽到連續(xù)兩聲爆響,液氯儲(chǔ)罐內(nèi)的三氯
化氮突然發(fā)生爆炸。爆炸使5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐罐體破裂解體井炸出1個(gè)長(zhǎng)9m、
寬4m、深2m的坑,以坑為中心,在200m半徑內(nèi)的地面上和建筑物上有大量散
落的爆炸碎片。爆炸造成9人死亡,3人受傷,該事故使江北區(qū)、渝中區(qū)、沙坪
壩區(qū)、渝北區(qū)的15萬(wàn)名群眾疏散,直接經(jīng)濟(jì)損失277萬(wàn)元(見圖2—2—37—1、
圖2—2—37—2)o
(二)事故原因分析
事故爆炸直接因素關(guān)系鏈為:設(shè)備腐蝕穿孔呻鹽水泄漏進(jìn)入液氯系統(tǒng)一氯氣與
鹽水中的鐵反應(yīng)生成三氯化氮一三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度(內(nèi)因)一啟動(dòng)事故
氯處理裝置振動(dòng)引爆三氯化氮(外因)。
1.直接原因
(1)設(shè)備腐蝕穿孔導(dǎo)致鹽水泄漏,是造成三氯化氮形成和富集的原因。根據(jù)重慶
大學(xué)的技術(shù)鑒定和專家的分析,造成氯氣泄漏和鹽水流失的原因是1號(hào)氯冷凝器
列管腐蝕穿孔。腐蝕穿孔的原因主要有5個(gè);
①氯氣、液氯、氯化鈣冷卻鹽水對(duì)氯氣冷凝器存在普遍的腐蝕作用。
②列管內(nèi)氯氣中的水分對(duì)碳鋼的腐蝕。
③列管外鹽水中由于離子電位差異對(duì)管材發(fā)生電化學(xué)腐蝕和點(diǎn)腐蝕。
④列管與管板焊接處的應(yīng)力腐蝕。
⑤使用時(shí)間較長(zhǎng),并未進(jìn)行耐壓試驗(yàn),使腐蝕現(xiàn)象未能在明顯腐蝕和腐蝕穿孔
前及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
1992年和2004年1月該液氯冷凍崗位的氨蒸發(fā)系統(tǒng)曾發(fā)生泄漏,造成大量的
氨進(jìn)入鹽水,生成了含高濃度鐵的氯化鈣鹽水。1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕穿孔,導(dǎo)
致含高濃度鏤的氯化鈣鹽水進(jìn)入液氯系統(tǒng),生成并大量富集具有極具危險(xiǎn)性的三
氯化氮爆炸物,為16日演變?yōu)楸ㄊ鹿事裣铝酥卮笫鹿孰[患。
(2)三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度和啟動(dòng)事故氯處理裝置造成振動(dòng),引起三氯化氮
爆炸。
經(jīng)調(diào)查證實(shí),廠方現(xiàn)場(chǎng)處理人員未經(jīng)指揮部同意,為加快氯氣處理的速度,在
對(duì)三氯化氮富集爆炸的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足的情況下,急于求成,判斷失誤,憑借以
前操作處理經(jīng)驗(yàn),自行啟動(dòng)了事故氯處理裝置,對(duì)4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐(計(jì)
量槽)及1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)汽化器進(jìn)行抽吸處理。在抽吸過(guò)程中,事故氯處理裝置
水封處的三氯化氮因與空氣接觸和振動(dòng)而首先發(fā)生爆炸,爆炸形成的巨大能量通
過(guò)管道傳遞到液氯儲(chǔ)罐內(nèi),攪動(dòng)和振動(dòng)了液氧儲(chǔ)罐中的三氯化氮,導(dǎo)致4號(hào)、5
號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐內(nèi)的三氯化氮爆炸。
2.間接原因
(1)壓力容器設(shè)備管理混亂,設(shè)備技術(shù)檔案資料不齊全,兩臺(tái)氯液氣分離器未見
任何技術(shù)和法定檢驗(yàn)報(bào)告,發(fā)生事故的冷凝器1996年3月投入使用后,一直到
2001年1月才進(jìn)行首檢,沒進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。近兩年無(wú)維修、保養(yǎng)、檢查記錄,
致使設(shè)備腐蝕現(xiàn)象未能在明顯腐蝕和腐蝕穿孔前及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位。2004年2月12S,集團(tuán)公司與該廠簽訂安全
生產(chǎn)責(zé)任書以后,該廠未按規(guī)定將目標(biāo)責(zé)任分解到廠屬各單位。
(3)安全隱患整改督促檢查不力。
重慶天原化工總廠對(duì)自身存在的安全隱患整改不力,該廠“2.14”氯化氫泄漏事
故后,引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此作出了重要批示。為此,
重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司和該廠雖然采取了一些措施,但是沒有認(rèn)真從管理一亡
查找事故的原因和總結(jié)教訓(xùn),在責(zé)任追究上采取以經(jīng)濟(jì)處罰代替行政處分,因而
沒有讓有關(guān)責(zé)任人員從中吸取事故的深刻教訓(xùn),整改的措施不到位,督促檢查力
度也不夠,以致于在安全方面存在的問題沒有得到有效整改?!?.14''事故后,
本應(yīng)增添鹽酸合成尾氣和四氯化碳尾氣的監(jiān)控系統(tǒng),但自到“4.16''事故發(fā)生時(shí)
都尚未配備。
(4)對(duì)三氯化氮爆炸的機(jī)理和條件研究不成熟,相關(guān)安全技術(shù)規(guī)定不完善。
有關(guān)專家在《關(guān)于重慶天原化工總廠“4.16”事故原因分析報(bào)告的意見》中指出:
“目前,國(guó)內(nèi)對(duì)三氯化氮爆炸的機(jī)理、爆炸的條件缺乏相關(guān)技術(shù)資料,對(duì)如何避
免三氯化氮爆炸的相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚不夠完善”,“因含高濃度錢的氯化鈣鹽水
泄漏到液氯系統(tǒng),導(dǎo)致爆炸的事故在我國(guó)尚屬首例這表明此次事故對(duì)三氯化
氮的處理方面,確實(shí)存在很大程度的復(fù)雜性、不確定性和不可預(yù)見性。這次事故
是目前氯堿行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)條件下難以預(yù)測(cè)、沒有先例的事故,人為因素不占主導(dǎo)
作用。同時(shí),全國(guó)氯堿行業(yè)尚無(wú)對(duì)氯化鈣鹽水中鐵含量定期分析的規(guī)定,該廠氯
化鈣鹽水十多年來(lái)從未更換和檢測(cè),造成鹽水中的鏤不斷富集,為生成大量的三
氯化氮?jiǎng)?chuàng)造了條件,井為爆炸的發(fā)生留下了重大的隱患。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),高度重視?;袠I(yè)的安全生產(chǎn)。正確處理安全生產(chǎn)與
發(fā)展經(jīng)濟(jì)、與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,落實(shí)安全責(zé)任和安全防范措施,切實(shí)解決危
化行業(yè)的安全問題,把事故隱患消滅在事故發(fā)生之前,嚴(yán)防重特大事故的發(fā)生。
2.嚴(yán)格安全準(zhǔn)人,深化專項(xiàng)整治,切實(shí)提高危化行業(yè)的整體安全水平。按照國(guó)
家規(guī)定,嚴(yán)格?;袠I(yè)的準(zhǔn)人標(biāo)準(zhǔn),從源頭上制止不具備安全生產(chǎn)條件的企業(yè)進(jìn)
入危化行業(yè)。要突出抓好“五個(gè)整頓、兩個(gè)關(guān)閉“;對(duì)生產(chǎn)工藝與設(shè)備、貯存方式
和設(shè)備不符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的;對(duì)壓力容器未按期檢測(cè)、檢驗(yàn)或者經(jīng)檢測(cè)、檢驗(yàn)
不合格的;對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位人員未經(jīng)正規(guī)安全培訓(xùn)
并取得任職和上崗資格的;對(duì)經(jīng)安全評(píng)估確認(rèn)沒有達(dá)到安全生產(chǎn)條件的;對(duì)近年
以來(lái)發(fā)生重特大安全事故的5類危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位一律責(zé)令停產(chǎn)整頓,經(jīng)
認(rèn)定符合條件后才能恢復(fù)生產(chǎn)。對(duì)經(jīng)停產(chǎn)整頓后仍然不具備安全生產(chǎn)條件的危險(xiǎn)
化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位一律關(guān)閉。
3.加大安全投入,加快技術(shù)進(jìn)步,提高氯堿行業(yè)本質(zhì)安全水平。對(duì)目前大多數(shù)
氯堿企業(yè)沿用液氨間接冷卻,氯化鈣鹽水生產(chǎn)液氯的傳統(tǒng)工藝進(jìn)行改革,并對(duì)冷
凍鹽水中含氨量進(jìn)行監(jiān)控或添置自動(dòng)報(bào)警裝置。加強(qiáng)對(duì)三氯化氮的深入研究,完
全弄清其物化性質(zhì)和爆炸機(jī)理和防治技術(shù),盡快形成一條安全、成熟、可靠的預(yù)
防和處理三氯化氮的應(yīng)急預(yù)案,并在氯堿行業(yè)推廣。
4.完善應(yīng)急預(yù)案,建立安全生產(chǎn)應(yīng)急救授體系。建立應(yīng)急管理體制,建立市安
全生產(chǎn)應(yīng)急救授指揮中心,定期實(shí)施應(yīng)急聯(lián)動(dòng)演練,把各類事故的危害降到最小
限度
事故十九
吉林石化“2004.12.30”氣化爐超溫爆炸事故
作者:安全管理網(wǎng)來(lái)源:安全管理網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):295更新日期:
2010年12月06日
一、事故經(jīng)過(guò)
2004年12月30日8時(shí),吉林石化公司化肥廠合成氣車間氣化工段氣化爐當(dāng)班
操作工趙某接班后,1#、3#氣化爐處于正常生產(chǎn)狀態(tài),其中3#氣化爐溫度為
1277℃o
9時(shí)左右,操作工趙某認(rèn)為爐溫低,打電話與氧壓機(jī)崗位聯(lián)系,要求提高氧氣
壓力,稍后,氧氣壓力提高了O.IMpao同時(shí),操作工趙某進(jìn)行了提氧操作。9
時(shí)20分,3#氣化爐溫度呈上升趨勢(shì),9時(shí)30分,記錄表顯示的氣化爐溫度為
1293℃0而在以后的三個(gè)小時(shí),3#氣化爐的溫度自動(dòng)記錄顯示則逐漸上升。10
時(shí)最低的一點(diǎn)溫度達(dá)到1386C,超過(guò)了允許的最高操作溫度,11時(shí)爐內(nèi)三點(diǎn)溫
度分別升至1548℃、1566℃>1692℃o12時(shí)爐內(nèi)三點(diǎn)溫度分別升至1656℃和
1800C以上(該表最大量程為1800C)。
12時(shí)35分左右,操作工趙某將監(jiān)盤工作交給班長(zhǎng),自己去洗手間。班長(zhǎng)接過(guò)
操作后,發(fā)現(xiàn)3#氣化爐內(nèi)溫指示表高達(dá)1800C(正常指標(biāo)為口380℃),感到事
態(tài)嚴(yán)重,立即向值班長(zhǎng)報(bào)告。在對(duì)3#氣化爐試圖進(jìn)行降溫操作無(wú)效后,值班長(zhǎng)
馬上通知工廠調(diào)度室3#氣化爐緊急停車,并讓班長(zhǎng)組織停車,值班長(zhǎng)向車間匯
報(bào)。此時(shí)操作工趙某返回控制室,按班長(zhǎng)要求啟動(dòng)了停車按鈕,并接過(guò)監(jiān)盤工作。
值班長(zhǎng)跑向氣化爐二樓關(guān)閉F102氧氣閥和T101預(yù)熱器油閥,班長(zhǎng)到氣化工號(hào)
三樓、四樓關(guān)閉了與2#水洗塔入口相連的其它閥門。值班長(zhǎng)回到控制室后,通
知氧壓機(jī)崗位停氧壓機(jī)。
工廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)科室人員接到3#氣化爐停車報(bào)告后,相繼趕到現(xiàn)場(chǎng),分析超溫
原因,研究下步的工作,并向3#氣化爐充氮?dú)饨禍?,停原料油泵?/p>
14時(shí)20分左右,2#水洗塔突然發(fā)生爆炸,將正在氣化工號(hào)廠房?jī)?nèi)一樓作業(yè)的
班長(zhǎng)和在三樓準(zhǔn)備作業(yè)的一名分析技術(shù)員崩傷,飛濺的物體將在室外的一名勞務(wù)
工擊傷。三人被送往醫(yī)院,經(jīng)搶救無(wú)效后死亡。另外二名在廠房?jī)?nèi)準(zhǔn)備作業(yè)的檢
修工人受重傷,還有一名在室外的員工被飛濺物體擊傷。
本次事故造成3人死亡、3人重傷。直接經(jīng)濟(jì)損失273.5萬(wàn)元。其中,財(cái)產(chǎn)損
失為12.6萬(wàn)元;人身傷亡后所支出的費(fèi)用為260.9萬(wàn)元。
二、事故原因分析
1)操作工趙某聯(lián)系提氧后,不監(jiān)盤,對(duì)操作變化沒有及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致操作失
控,系統(tǒng)過(guò)氧,3#氣化爐嚴(yán)重超溫,操作人員嚴(yán)重違章操作是超溫事故發(fā)生的主
要原因。
2)緊急停車后,由于2#水洗塔與系統(tǒng)相連的閥門沒有關(guān)閉,1#水洗塔中的裂
解氣(一氧化碳、氫氣)逐漸通過(guò)止逆閥倒入2#水洗塔內(nèi),造成洗滌過(guò)程中由
于蒸汽被冷凝,部分二氧化碳被水吸收帶走,使
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