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直吹式制粉系統(tǒng)案例及措施集控3組全體成員2009-8-272021/6/271制粉系統(tǒng)常見故障及處理制粉系統(tǒng)自燃著火現(xiàn)象:磨煤機(jī)著火時制粉系統(tǒng)風(fēng)壓及密封風(fēng)差壓劇烈波動。磨煤機(jī)出口溫度急劇升高。磨煤機(jī)一次風(fēng)流量波動。嚴(yán)重時引起爐膛壓力和鍋爐負(fù)荷波動。嚴(yán)重時,著火位置保溫層內(nèi)冒煙、起明火。2021/6/272制粉系統(tǒng)常見故障及處理
原因:制粉系統(tǒng)彎頭及死角處積粉時間過長。磨煤機(jī)斷煤或出口溫度過高。燃煤揮發(fā)分高、煤粉過細(xì)、水分過低。進(jìn)入磨煤機(jī)的原煤中含有其它易燃易爆物。有外來火源2021/6/273制粉系統(tǒng)常見故障及處理
處理:制粉系統(tǒng)自然著火時,應(yīng)將磨煤機(jī)冷風(fēng)門及給煤機(jī)轉(zhuǎn)速控制切為手動。降低磨煤機(jī)入口風(fēng)溫、進(jìn)口風(fēng)壓,加大給煤量,維持磨煤機(jī)高料位(注意防止堵磨),降低磨煤機(jī)出口溫度。若分離器出口溫度異常升高,超過160℃,無法控制,則緊急停磨,嚴(yán)密關(guān)閉各風(fēng)門。必要時,投油穩(wěn)燃。2021/6/274制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)跳閘現(xiàn)象:跳閘磨煤機(jī)電機(jī)電流指示到零,發(fā)報警信號,爐膛負(fù)壓增大。DCS畫面上磨煤機(jī)變綠色。對應(yīng)的給煤機(jī)聯(lián)跳。主蒸汽壓力、溫度下降。對應(yīng)的煤火檢熄滅。
2021/6/275制粉系統(tǒng)常見故障及處理機(jī)組投入?yún)f(xié)調(diào)控制時,處于自動狀態(tài)的容量風(fēng)門自動開大,若兩臺或兩臺以上運(yùn)行磨煤機(jī)跳閘時,條件滿足RB動作。磨煤機(jī)噪音減少。原因:按磨煤機(jī)手動停按鈕。按磨煤機(jī)就地事故按鈕。磨煤機(jī)分離器出口風(fēng)粉溫度≥160℃。磨煤機(jī)主軸承溫度≥65℃。磨煤機(jī)電機(jī)軸承溫度≥85℃。磨煤機(jī)運(yùn)行時所有給煤機(jī)跳閘或全停,均延時30min。2021/6/276制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)綜合故障。有至少4個煤燃燒器失火。低壓潤滑油系統(tǒng)故障。主減速機(jī)潤滑系統(tǒng)故障RUNBACK(適用于E、F、A磨)所有磨風(fēng)粉電動門關(guān)處理:投油穩(wěn)燃。磨煤機(jī)跳閘時,應(yīng)自動聯(lián)跳給煤機(jī)、關(guān)閉磨煤機(jī)進(jìn)、出口各風(fēng)門,聯(lián)啟高壓油系統(tǒng),否則手動執(zhí)行。2021/6/277制粉系統(tǒng)常見故障及處理當(dāng)一臺磨煤機(jī)跳閘后,應(yīng)及時增加運(yùn)行磨煤機(jī)的出力,維持爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,必要時根據(jù)情況降低機(jī)組負(fù)荷,并盡快投入備用磨煤機(jī)或油槍,恢復(fù)正常運(yùn)行。查跳閘原因,及時處理。磨煤機(jī)滿煤現(xiàn)象差壓料位計指示料位高。磨煤機(jī)進(jìn)、出口差壓增大。磨煤機(jī)一次風(fēng)壓升高,一次風(fēng)流量降低,出口溫度降低。鍋爐蒸汽壓力、溫度降低,負(fù)荷降低,爐膛負(fù)壓增大。2021/6/278制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)筒體動靜結(jié)合部向外漏粉。磨煤機(jī)電機(jī)電流先增大,嚴(yán)重堵塞后電流減小。原因磨煤機(jī)料位計失靈,造成運(yùn)行人員誤判斷。料位自動控制失靈,運(yùn)行人員未及時發(fā)現(xiàn)和處理。給煤機(jī)轉(zhuǎn)速控制或給煤量測量失常,發(fā)現(xiàn)不及時?;胤酃芑蚍蛛x器堵塞,運(yùn)行人員未及時發(fā)現(xiàn)。2021/6/279制粉系統(tǒng)常見故障及處理原煤水分過高,干燥出力不足。容量風(fēng)壓與給煤機(jī)出力不匹配。處理輕微滿煤時,應(yīng)立即將對應(yīng)給煤機(jī)切為手動控制,出力維持在5%以下,直至停止兩臺給煤機(jī),開大容量風(fēng)門,增加系統(tǒng)通風(fēng)量。磨煤機(jī)嚴(yán)重滿煤使密封風(fēng)差壓無法維持時,應(yīng)立即停止磨煤機(jī)運(yùn)行,采取隔離措施后對磨煤機(jī)及分離器進(jìn)行清理,之后通過盤車或間隔啟動主電機(jī),開啟旁路風(fēng)和容量風(fēng)逐漸吹通。根據(jù)燃燒穩(wěn)定情況,投入油槍運(yùn)行。2021/6/2710制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)斷煤現(xiàn)象單側(cè)斷煤時,斷煤側(cè)磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差減小,給煤機(jī)電流下降,分離器出口溫度上升很快,兩側(cè)分離器出口溫差增大、未斷煤端給煤機(jī)出力將大幅增加。如落煤管堵塞未及時發(fā)現(xiàn),堵塞端給煤機(jī)將跳閘;若料位控制在手動,則磨煤機(jī)料位、出力均降低;如系原煤倉空倉引起,給煤機(jī)密封風(fēng)壓降低,發(fā)生內(nèi)超溫。雙側(cè)斷煤時,磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差減小,料位下降。出口溫度升高(出口溫度控制投自動時,冷風(fēng)門開度增加)、鍋爐負(fù)荷和壓力降低,如兩側(cè)落煤管堵塞,未及時發(fā)現(xiàn)及處理將使兩臺給煤機(jī)均跳閘。如系原煤倉空倉引起,給煤機(jī)密封風(fēng)壓降低,發(fā)生內(nèi)超溫。2021/6/2711制粉系統(tǒng)常見故障及處理
原因煤太濕;原煤倉堵煤或空倉。給煤機(jī)出口電動閘門未開或未全開而DCS上顯示為開。落煤管內(nèi)有異物。給煤機(jī)故障。給煤機(jī)皮帶打滑。處理根據(jù)斷煤原因進(jìn)行相應(yīng)處理,盡可能維持料位和兩側(cè)分離器出口溫度。兩端斷煤引起燃燒不穩(wěn)時,應(yīng)投入油槍穩(wěn)燃后再進(jìn)行處理。2021/6/2712制粉系統(tǒng)常見故障及處理若短時間內(nèi)無法恢復(fù),停止磨煤機(jī)運(yùn)行,做好隔離措施后再進(jìn)行處理。磨煤機(jī)堵煤現(xiàn)象:磨煤機(jī)聲音沉悶,差壓增大,料位顯示偏高,出口溫度降低。磨煤機(jī)電流增大,嚴(yán)重堵塞時電流異常減小。磨煤機(jī)進(jìn)、出口冒粉。分離器堵塞時,其前設(shè)備及管道會出現(xiàn)較大正壓,進(jìn)出口壓差大。一次風(fēng)管風(fēng)速、溫度降低。2021/6/2713制粉系統(tǒng)常見故障及處理機(jī)組負(fù)荷下降,自動狀態(tài)下的各制粉系統(tǒng)指令明顯增大。原因:料位(差壓)信號失靈,造成給煤自動失靈。煤太濕,堵塞磨煤機(jī)入口。分離器長期未清理,被木塊木屑堵塞,或因回粉管鎖氣器動作不正常造成分離器堵塞。制粉系統(tǒng)出力過高。風(fēng)門擋板自動失靈,造成風(fēng)壓、風(fēng)速、風(fēng)量不夠。監(jiān)視不力,手動調(diào)節(jié)失當(dāng)。2021/6/2714制粉系統(tǒng)常見故障及處理
處理:加強(qiáng)制粉系統(tǒng)監(jiān)視,應(yīng)能從各種表記的綜合表現(xiàn)判斷制粉系統(tǒng)是否存在異常和表記的準(zhǔn)確性。表記故障應(yīng)解除相關(guān)自動,手動調(diào)節(jié),維持制粉系統(tǒng)及機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,聯(lián)系熱控處理。如果分離器堵塞,應(yīng)停止該制粉系統(tǒng)進(jìn)行分離器清理、疏通。如確認(rèn)磨煤機(jī)堵煤,應(yīng)立即降低給煤機(jī)轉(zhuǎn)速,關(guān)小旁路風(fēng)門,開大容量風(fēng)門疏通,必要時停止兩側(cè)給煤機(jī)運(yùn)行。如堵塞嚴(yán)重經(jīng)上述處理無效,應(yīng)采用間停間開磨煤機(jī)的方法加強(qiáng)抽粉,仍無效則停止該制粉系統(tǒng)進(jìn)行人工疏通、抽粉。2021/6/2715制粉系統(tǒng)常見故障及處理分離器堵塞:現(xiàn)象分離器差壓升高。單側(cè)分離器堵塞時,該側(cè)分離器出口溫度降低。磨煤機(jī)密封風(fēng)差壓減小?;胤酃苕i氣器附近壁溫降低。制粉系統(tǒng)出力下降。鍋爐負(fù)荷和壓力下降。堵塞嚴(yán)重時,磨煤機(jī)失去主火焰跳閘或磨煤機(jī)滿煤,一次風(fēng)壓升高?;胤酃苕i氣器兩側(cè)無溫差,較正常狀態(tài)偏低。2021/6/2716制粉系統(tǒng)常見故障及處理
原因煤太濕,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫維持過低。分離器風(fēng)粉流道有異物阻塞。分離器回粉管鎖氣器卡死不動作。磨煤機(jī)滿煤,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)不及時。處理適當(dāng)減小給煤量,必要時可停止給煤機(jī)運(yùn)行,增加系統(tǒng)通風(fēng)量,通過旁路風(fēng)門和容量風(fēng)門調(diào)整,控制磨煤機(jī)出口溫度。料位低時,可投入對應(yīng)油槍穩(wěn)燃
2021/6/2717制粉系統(tǒng)常見故障及處理通過測溫儀判斷回粉管鎖氣器工作是否正常。若堵塞嚴(yán)重,經(jīng)上述處理無效,應(yīng)停止制粉系統(tǒng),通知維護(hù)人員進(jìn)行內(nèi)部檢查,清理雜物。2021/6/2718國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理鐵嶺電廠一、制粉系統(tǒng)著火(1)現(xiàn)象:
a)磨煤機(jī)出口溫度急劇上升;
b)磨煤機(jī)油漆變色或粉管保溫層脫落,嚴(yán)重時粉管燒紅。膨脹節(jié)或管道損壞時將造成煤粉外漏或噴出明火;
c)制粉系統(tǒng)各處風(fēng)壓、差壓,磨煤機(jī)2021/6/2719國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
一次風(fēng)壓、一次風(fēng)量劇烈變化。如果燃燒迅速或爆燃,將影響爐膛負(fù)壓。(2)原因:
a)磨煤機(jī)出口溫度過高,超過規(guī)定的出口溫度;
b)磨煤機(jī)內(nèi)混入易燃物,如破布、稻草、木塊等進(jìn)入磨煤機(jī)后不易磨碎,而易著火;
c)原煤水份過低,揮發(fā)份過高;
d)較長時間一次風(fēng)速過低,磨煤機(jī)出口擋板2021/6/2720國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
沒有全開或部分開啟,煤燃燒器出口結(jié)焦,造成粉管氣流過低;
e)停磨時沒有吹掃或吹掃不充分,造成磨煤機(jī)內(nèi)積煤引起自燃;
f)石子煤排放不及時使磨煤機(jī)底部或進(jìn)風(fēng)口處沉積過多石子煤;
g)磨碗上面的區(qū)域內(nèi)積煤過多,煤粉可能在磨損襯板上氣流不能達(dá)到的區(qū)域里堆積起來;
h)不正確或異常的操作(在正常的操作情況2021/6/2721國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
下,它們自身不會著火或爆炸,通常要有某些附加的不正確的工況觸發(fā))。(3)處理:
a)一有著火跡象,應(yīng)關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板和熱風(fēng)門,全開冷風(fēng)調(diào)門,繼續(xù)以等于或高于著火時的給煤率向磨煤機(jī)給煤,但須防止磨煤機(jī)超載;
b)如果確認(rèn)已經(jīng)著火應(yīng)立即關(guān)閉磨煤機(jī)所有風(fēng)門擋板,停止給煤機(jī)運(yùn)行;
c)投入磨煤機(jī)滅火裝置滅火,同時通知消防2021/6/2722國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
隊到場采取措施;
d)著火時應(yīng)維持磨煤機(jī)運(yùn)行,只有在已消除著火、磨煤機(jī)冷卻至正常溫度后,方可停運(yùn)磨煤機(jī)開啟檢修門;
e)如果給煤機(jī)內(nèi)部著火,應(yīng)立即從煤倉上注水進(jìn)行滅火或停運(yùn)給煤機(jī)、磨煤機(jī),關(guān)閉所風(fēng)門擋板,投入滅火裝置滅火;
f)聯(lián)系檢修確認(rèn)磨煤機(jī)、給煤機(jī)正常,重新啟動應(yīng)注意下煤情況。2021/6/2723國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理二、磨煤機(jī)堵煤(1)現(xiàn)象:a)磨煤機(jī)電流增大;
b)磨煤機(jī)磨碗差壓上升;
c)磨煤機(jī)出口溫度下降很快;
d)磨煤機(jī)一次風(fēng)壓上升,風(fēng)量下降甚至到零;
e)鍋爐氧量上升,汽溫、汽壓、負(fù)荷下降。2021/6/2724國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
(2)原因:
a)原煤水份大,給煤率過大;
b)制粉系統(tǒng)風(fēng)量控制過小,一次風(fēng)壓過低;
c)磨煤機(jī)出口溫度控制過低;
d)原煤內(nèi)混入大塊雜物;
e)增加負(fù)荷時,給煤量增加過快而制粉系統(tǒng)風(fēng)量未及時加大;2021/6/2725國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理f)一次風(fēng)噴口處結(jié)焦或一次風(fēng)管堵塞;
g)石子煤長期沒有排放。(3)處理:
a)發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)磨碗差壓不正常上升,應(yīng)立即減少給煤量直至停運(yùn)給煤機(jī)。同時加大其它運(yùn)行磨煤機(jī)的出力,如果堵塞嚴(yán)重應(yīng)啟動備用磨組運(yùn)行,防止機(jī)組負(fù)荷下降;2021/6/2726國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理b)加大堵塞磨煤機(jī)的一次風(fēng)量,提高磨煤機(jī)出口溫度至高限值;
c)如磨煤機(jī)堵塞嚴(yán)重,經(jīng)吹通工作無效則應(yīng)停止該制粉系統(tǒng)工作。對磨煤機(jī)進(jìn)行隔離后開啟放石子門或檢修門進(jìn)行人工疏通;
d)如是一次風(fēng)管堵塞則應(yīng)進(jìn)行人工疏通后方可啟動制粉系統(tǒng)工作。2021/6/2727國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理三、磨煤機(jī)斷煤(1)現(xiàn)象:a)磨煤機(jī)斷煤信號發(fā)出;
b)總煤量突降,斷煤磨煤機(jī)煤量到零;
c)磨煤機(jī)電流下降;
d)磨煤機(jī)磨壓差下降;
e)磨煤機(jī)出口溫度高;2021/6/2728國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理f)鍋爐氧量上升,汽溫、汽壓、負(fù)荷下降。(2)原因:
a)煤斗托煤;
b)原煤斗空倉;
c)磨煤機(jī)下煤管被雜物堵塞;
d)給煤機(jī)卡煤。2021/6/2729國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
(3)處理:
a)如果磨煤機(jī)出口溫度上升較快,應(yīng)全開冷風(fēng)調(diào)門,關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)門及熱風(fēng)隔絕門,維持磨煤機(jī)出口溫度在正常值;
b)通知燃料值班員確認(rèn)煤倉煤位,如果空倉應(yīng)要求其立即加煤;
c)派人到就地處理或打空氣炮;
d)如果是下煤管被雜物堵塞無法消除,2021/6/2730國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
則將該磨組停運(yùn);
e)處理期間應(yīng)適當(dāng)增加其它制粉系統(tǒng)給煤量以免汽壓下降過多,如果負(fù)荷低或燃燒不穩(wěn)則投入點火油槍穩(wěn)燃,同時將斷煤磨組的給煤率降至最小;
f)如果各給煤機(jī)煤量在自動情況下應(yīng)防止其它各給煤機(jī)煤量自動增加過多而造成堵煤,同時應(yīng)注意控制好對應(yīng)磨煤機(jī)出口溫度,并防止低風(fēng)量或失去火檢而跳磨;2021/6/2731國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理g)處理期間應(yīng)注意調(diào)節(jié)汽溫,斷煤時防止汽溫過低,來煤后應(yīng)防止蒸汽超溫;
h)如果一時無法處理好斷煤,應(yīng)啟動備用磨組。四、磨煤機(jī)電動機(jī)電流異常(1)現(xiàn)象:a)磨煤機(jī)電動機(jī)電流偏離正常值過大;2021/6/2732國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理b)磨煤機(jī)電動機(jī)電流大幅度波動;
c)磨煤機(jī)處有異常聲音。(2)原因:
a)給煤量過大,磨煤機(jī)內(nèi)原煤過多;
b)原煤內(nèi)混入大塊雜物;
c)磨煤機(jī)機(jī)械故障。2021/6/2733國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
(3)處理:
a)適當(dāng)減少給煤量,加強(qiáng)石子煤排放,使電流至正常值;
b)經(jīng)吹掃工作后,電流仍繼續(xù)擺動,應(yīng)停止磨煤機(jī)運(yùn)行,開啟放石子門或檢修門取出磨煤機(jī)內(nèi)混入雜物;
c)就地檢查磨煤機(jī)是否存在機(jī)械故障,查出原因后通知檢修人員處理。2021/6/2734國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理五、磨煤機(jī)減速箱油溫高(1)現(xiàn)象:
a)磨煤機(jī)潤滑油溫度高報警;
b)油溫溫度計指示高于正常值。(2)原因:
a)齒輪箱油位低;
b)加熱器故障;2021/6/2735國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理c)冷卻器冷水流量低,水側(cè)堵塞;
d)冷卻水進(jìn)水溫度高;
e)潤滑油發(fā)生變質(zhì)乳化;
f)潤滑油壓力降低。(3)處理:
a)停磨后對齒輪箱進(jìn)行換油或加油至正常油位;
b)停止加熱器電源;2021/6/2736國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理c)清理冷卻器,增加冷卻水流量;
d)降低進(jìn)水溫度。六、給煤機(jī)皮帶打滑或皮帶跑偏、損壞(1)現(xiàn)象:
a)磨煤機(jī)出口溫度升高;
b)主汽壓力、負(fù)荷降低;
c)給煤機(jī)皮帶不轉(zhuǎn)。2021/6/2737國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理
(2)原因:
a)給煤機(jī)皮帶過松、張力?。?/p>
b)給煤機(jī)皮帶內(nèi)卷進(jìn)煤。(3)處理:停用給煤機(jī),聯(lián)系檢修處理。七、密封風(fēng)機(jī)跳閘(1)現(xiàn)象:a)CRT報警窗口發(fā)出相應(yīng)的報警;
b)密封風(fēng)壓低報警;2021/6/2738國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理c)備用密封風(fēng)機(jī)聯(lián)動。(2)處理:
a)檢查備用密封風(fēng)機(jī)聯(lián)動正常;
b)備用密封風(fēng)機(jī)沒有聯(lián)動,手動將其啟動。同時檢查跳閘密封風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口擋板關(guān)閉;
c)查明跳閘原因,消除后將其投備用。2021/6/2739鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對1、磨煤機(jī)小牙輪斷齒自從投產(chǎn)以#5、6爐以來磨煤機(jī)經(jīng)常發(fā)生小牙輪斷齒,其中在98年1月6日發(fā)現(xiàn),#5爐F磨煤機(jī)小牙輪一個齒中間折斷,長140mm深20mm。1月15日更換一新小牙輪。由于找正不好一直振動。到98年5月10日夜,又發(fā)現(xiàn)#5爐F磨煤機(jī)小牙輪出現(xiàn)劇烈的振動,用紅外線測溫表測驅(qū)動端軸承溫度高達(dá)160℃,檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)小牙輪非2021/6/2740鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
驅(qū)動端部位出現(xiàn)了一個斷齒,長230mm深50mm已經(jīng)接近齒根。
1998年5月4日上午,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)#5爐E磨煤機(jī)振動增大,軸承溫度偏高,噪音增大。停磨檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)小牙輪非驅(qū)動端側(cè)出現(xiàn)5個斷齒,最大斷齒長約200mm,3個斷齒接近齒根。因廠內(nèi)無備品,從山西陽泉電廠買來一只舊牙輪,將其翻身后裝復(fù)。2021/6/2741鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
1998年6月17日#6爐B磨煤機(jī)小牙輪斷齒,斷齒發(fā)生在小牙輪非驅(qū)動端側(cè),共斷齒10個。#5爐E、B磨煤機(jī)小牙輪先后發(fā)生斷齒多達(dá)3個。分析各爐磨煤機(jī)小牙輪斷齒的原因是小牙輪設(shè)計強(qiáng)度偏小,制造質(zhì)量要求較低問題。另外兩個主要原因一是小牙輪潤滑不良,嚙合不好(特別是#5爐F磨煤機(jī)),造成局部磨損嚴(yán)重,鼓泡、材質(zhì)脫落,進(jìn)一步造成局部應(yīng)力集中,加劇了斷齒速度。2021/6/2742鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
二是與負(fù)荷過大有關(guān),由于投產(chǎn)初期磨煤機(jī)鋼球添加過多,致使磨煤機(jī)電流高達(dá)130A左右運(yùn)行,現(xiàn)在減少了鋼球的裝載量,電流保持在120A左右(每增加一噸鋼球,約提高一個電流。2、大小牙輪齒面磨損點蝕嚴(yán)重
#5、6爐磨煤機(jī)大小牙輪磨損嚴(yán)重,磨損深度約2~4mm。齒輪表面普遍出現(xiàn)鼓泡、起皮、凹坑等點蝕現(xiàn)象,而且小牙輪齒2021/6/2743鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
面溫度較高(見表2)。到99年6月份,#6爐除D磨煤機(jī)以外,其它5臺磨煤機(jī)小牙輪因磨損嚴(yán)重全部進(jìn)行翻身。分析有如下原因:
1)磨煤機(jī)保護(hù)罩(車衣)密封不嚴(yán)。由于施工單位未按技術(shù)要求施工,車衣的人孔門沒有安裝門子,造成灰塵進(jìn)入車衣內(nèi)的齒輪中。特別是磨煤機(jī)空心軸與車衣的動靜結(jié)合處,所有密封都沒有安裝,加劇2021/6/2744鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
了大牙輪內(nèi)的進(jìn)灰。由于該鍋爐的預(yù)熱器為三分式的,一路是送風(fēng)機(jī)的二次風(fēng),另一路是一次風(fēng)機(jī)的熱一次風(fēng),因為一次風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓高15.5KPa,而預(yù)熱器出口的熱一次風(fēng)壓也達(dá)到10.6Kpa(ⅠⅡ期預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)壓為0.8Kpa)。因為一次風(fēng)壓過高,將預(yù)熱器受熱面從煙氣側(cè)攜帶積存的灰吹下后帶走,因為灰粒中的漂浮三氧化二鋁含量高,接近石英的硬度。加上熱風(fēng)系統(tǒng)的管道許多焊口不合格,泄漏嚴(yán)重,2021/6/2745鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
灰塵進(jìn)入齒輪護(hù)罩內(nèi)加劇了齒輪的磨損。檢修時一次從小牙輪下部集油盒內(nèi)清出5~10公斤油泥,油泥中多是煤粉和灰塵。
2)每一臺磨煤機(jī)的大牙輪配有一臺美國LIN-COLN公司的自動噴油裝置,包括氣動泵、潤滑器、多級噴嘴,沿大牙輪齒寬安裝有4個噴嘴,試運(yùn)時設(shè)定每間隔2分鐘噴油一次,噴油時間2秒,每個噴嘴一次噴油約1.3克,因為該磨煤機(jī)大牙輪的齒為斜2021/6/2746鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
齒,齒面上機(jī)油不易積存,所以噴油時間較頻繁。投產(chǎn)后改為每間隔15分鐘噴油一次,后來發(fā)現(xiàn)大小牙輪齒面磨損、起皮、點蝕等現(xiàn)象,為此將噴油間隔時間改為8分種。#5爐投產(chǎn)初期還幾次發(fā)現(xiàn)噴油裝置上蓋被人為的提起后用鐵絲掛在磨煤機(jī)車衣上,而下部的油桶則不知去向,雖然噴油裝置仍在工作,但是噴進(jìn)去的不是油而是空氣,這樣也會加劇齒輪的點蝕。2021/6/2747鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對3)按照規(guī)定沿小牙輪齒寬測量,兩端溫差不大于8℃,齒面最高溫度不高于100℃,測量各部間隙正常后可打入(小牙輪軸承座與臺板)定位銷。當(dāng)溫差大于8℃時,可將溫度低的一端軸承適當(dāng)抬高即可消除,但是挪動小牙輪,則變速箱、電機(jī)都要調(diào)整,由于工作量大等原因至今#5爐E磨煤機(jī)和#6爐的A、B、C、D、E磨煤機(jī),沒有打入定位銷。這也是齒面磨損的一個原因。通過表2可以看出個別目前小牙輪齒面溫度不但偏高,而且兩端溫差比較大。2021/6/2748鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對3、磨煤機(jī)小牙輪齒輪聯(lián)軸器損壞磨煤機(jī)小牙輪采用剛性齒條聯(lián)軸器,曾經(jīng)有5臺磨煤機(jī)的聯(lián)軸器發(fā)生斷齒現(xiàn)象。98年5月10日夜,#5爐F磨煤機(jī)小牙輪出現(xiàn)劇烈的振動,用紅外線測溫儀測量,齒輪聯(lián)軸器溫度達(dá)260℃,非驅(qū)動端軸承溫度不高,但軸承座出現(xiàn)了向西偏移。檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)齒輪聯(lián)軸器彈簧卡損壞,部分齒斷裂,齒輪聯(lián)軸器報廢。1998年5月4日上午還發(fā)現(xiàn)#5爐E磨齒形聯(lián)軸器出現(xiàn)一個斷齒。2021/6/2749鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對磨煤機(jī)變速箱大齒輪斷齒與點蝕在1997年9月17日發(fā)現(xiàn)#5爐B磨煤機(jī),變速箱大齒輪一個齒沿齒寬斷齒約1/3(斷齒前曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)振動大)。廠家來人鑒定屬于制造質(zhì)量問題,賠償一只新齒輪。1998年6月17日#6爐B磨煤機(jī)變速箱大齒輪斷齒。該磨煤機(jī)減速機(jī)齒輪出現(xiàn)了不同程度的點蝕現(xiàn)象。至今有6E、6D等多臺磨煤機(jī)減速箱大齒輪點蝕嚴(yán)重。2021/6/2750鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
分析原因一是制造質(zhì)量問題,二是找正不好。如98年7月23日,#6E磨煤機(jī)減速機(jī)西南角地腳螺栓被剪斷,檢查大小牙輪磨損及螺栓固定情況,未發(fā)現(xiàn)問題(23日以前,該磨煤機(jī)驅(qū)動端噪音一直較大)。這次地腳螺栓被剪斷后,噪音明顯減小,這說明原來減速機(jī)找正不好,故障后齒輪嚙合向接觸好的方向發(fā)展。2021/6/2751鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對磨煤機(jī)變速箱軸頸處漏油制造廠家在磨煤機(jī)變速箱每一個軸承上蓋內(nèi)側(cè)設(shè)計一個集油盒,盒內(nèi)有一個導(dǎo)油孔通往軸承上端,這樣就比我們一般的潤滑方式油量充足些??紤]到油量大,為防止軸承透蓋處漏油,在軸承透蓋下部也鉆有一個小孔,通過一根回油管保證溢出的油流入變速箱內(nèi)。由于基建單位沒有按2021/6/2752鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
照要求施工,#5爐2臺磨煤機(jī)未安裝回油管,造成軸頸處經(jīng)常漏油。經(jīng)過對#5爐磨煤機(jī)改進(jìn)效果良好。#6爐所有磨煤機(jī)均加裝回油管,雖然改進(jìn)了部分磨煤機(jī),但是仍有A、D、F三臺磨煤機(jī)的6根回油管未安裝,還存在軸頸處漏油現(xiàn)象。
6、磨煤機(jī)變速箱殼體(油)溫度高由于該磨煤機(jī)變速箱殼體采用鋼板焊接2021/6/2753
而成,加之變速箱內(nèi)沒有采用冷油器,所以變速箱內(nèi)油溫較高。雖然設(shè)計變速箱溫度最高為93℃,但是經(jīng)常接近或超過設(shè)計值。長期下去引起潤滑油質(zhì)惡化。原來磨煤機(jī)變速箱使用潤滑油系制造廠家推薦的,由于油溫高齒面存在點蝕現(xiàn)象,初步分析與潤滑油品質(zhì)有關(guān),后來試用青島某公司的一種新潤滑油,使用在#6爐B、F磨煤機(jī)變速箱上。結(jié)果并不理想。2021/6/2754鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
由于磨煤機(jī)變速箱溫度高,就試著在#5爐B磨煤機(jī)變速箱內(nèi)加裝一冷油器,效果明顯,該磨煤機(jī)比沒有冷油器的磨煤機(jī)變速箱低20℃左右。7、磨煤機(jī)大瓦溫度高磨煤機(jī)驅(qū)動端和非驅(qū)動端的軸承均采用烏金瓦,運(yùn)行規(guī)程規(guī)定大瓦報警溫度48℃,停止溫度52℃。自從投產(chǎn)以來,#6爐A磨、B磨、F磨大瓦溫度經(jīng)常高。2021/6/2755鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
特別是驅(qū)動端大瓦溫度經(jīng)常超過報警溫度,為了降溫,在軸瓦處專門加裝了一臺軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)冷卻,如果環(huán)境溫度高則效果不明顯。當(dāng)大瓦溫度升到50℃時開始人工澆油,即提一桶(約15升)機(jī)油從大瓦上部檢查孔內(nèi)逐漸倒入,一桶冷油降溫約1℃。有時溫度降不下來,溫度達(dá)到56℃時被迫停止磨煤機(jī)運(yùn)行。分析有一下幾個原因:2021/6/2756鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(1)潤滑油系統(tǒng)濾網(wǎng)經(jīng)常堵塞每一臺磨煤機(jī)設(shè)計有一臺獨立的潤滑油系統(tǒng),由于磨煤機(jī)采用正壓制粉,而在磨煤機(jī)空心軸與分離器動靜結(jié)合部分密封盒內(nèi)的煤粉最容易污染機(jī)油,為此在密封盒內(nèi)壁設(shè)計裝有一只刮板,清理下積存的煤粉隨時被密封風(fēng)吹走。由于刮板經(jīng)常刮壞密封盒內(nèi)的料位管,所以將刮板拆除了。因沒有了刮板密封盒內(nèi)積粉嚴(yán)重,加劇了機(jī)油的污染,按規(guī)定濾網(wǎng)前后壓差不大于3Mpa,一般油系統(tǒng)過濾器的濾網(wǎng)10天清理一次,由于機(jī)油污染壓差大只好每天清理一次濾網(wǎng),嚴(yán)重時2個小時清理一次,由于機(jī)油污染也會使大瓦溫度升高。2021/6/2757鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
為了推行備品國產(chǎn)化,改用國產(chǎn)濾網(wǎng)后網(wǎng)孔變大,可以達(dá)到20多天清理一次濾網(wǎng)。雖然緩解濾網(wǎng)堵塞,但是影響大瓦潤滑效果。拆除刮板是否合適還有待論證。(2)大瓦閉式冷卻水影響磨煤機(jī)大瓦采用閉式冷卻水系統(tǒng),循環(huán)水流量偏小且不均勻。由于磨煤機(jī)冷卻水是從去吸、送風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī)的冷卻水母管上接出,F(xiàn)磨又處在系統(tǒng)末端,影響回水量。加上閉式水熱交換器入口門全開,出口門只開15%水泵運(yùn)行電流達(dá)52A,不能全開出口門造成進(jìn)回水壓差小流量偏2021/6/2758鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
低,而磨煤機(jī)冷卻水母管處在10多米的高空,冷卻水Φ32mm支管阻力大,非驅(qū)動端大瓦的進(jìn)、回水支管長約7米,驅(qū)動端大瓦的進(jìn)、回水支管長約16米阻力大于非驅(qū)動端,所以驅(qū)動端大瓦溫度高。(3)采取措施欠妥由于大瓦溫度高,臨時加裝一臺軸流風(fēng)機(jī),通風(fēng)機(jī)效果不理想,環(huán)境溫度低時還好點,室溫一高效果就差了。只好采取向大瓦上澆機(jī)油,一開始澆油還能降下溫度來,時間長了就不管用了,2021/6/2759鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對
因為有時用磨煤機(jī)油箱中放出的機(jī)油,有時從油桶中抽出機(jī)油,油中帶有雜質(zhì),加上澆油的磨煤機(jī)大瓦觀察孔沒有濾網(wǎng),污染了的機(jī)油進(jìn)入磨煤機(jī)大瓦,加劇了大瓦溫度的升高。八、料位系統(tǒng)發(fā)生問題投產(chǎn)初期該磨煤機(jī)的料位信號不正常,達(dá)不到0.25~0.375Kpa的規(guī)定值,而且信號規(guī)律不對,波動過大,造成磨煤機(jī)無法投自動。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)計時傳壓管信號接反。從外部接入4根傳壓銅管引入磨煤機(jī)內(nèi)部,根據(jù)壓差的大小測量出磨煤機(jī)內(nèi)部存煤量,為了防止銅管堵塞,2021/6/2760鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對接有一路壓縮空氣吹掃系統(tǒng),在磨煤機(jī)啟動前可以手動控制吹掃一次。仍然發(fā)生過料位管堵塞以及銅管接頭處漏風(fēng),還經(jīng)常發(fā)生密封盒內(nèi)銅管被刮板刮破情況,所以將刮板拆掉,現(xiàn)已經(jīng)將銅管改為金屬軟管。將上述缺陷消除后,料位控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行,料位信號
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