生料助磨劑在立磨系統(tǒng)中的應(yīng)用_第1頁
生料助磨劑在立磨系統(tǒng)中的應(yīng)用_第2頁
生料助磨劑在立磨系統(tǒng)中的應(yīng)用_第3頁
生料助磨劑在立磨系統(tǒng)中的應(yīng)用_第4頁
生料助磨劑在立磨系統(tǒng)中的應(yīng)用_第5頁
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文檔簡介

節(jié)能減排是全球目前面臨的最緊迫、最重要的問題之一,水泥行業(yè)是能耗大戶,其節(jié)能減排的工作任重道遠(yuǎn)。而每生產(chǎn)1t水泥需要粉磨各種物料3t左右,其粉磨過程的電耗約占水泥生產(chǎn)總電耗的60%~70%。目前的新型干法水泥生產(chǎn)線的生料粉磨一般采用立磨或輥壓機工藝,與傳統(tǒng)的球磨機相比,粉磨效率大幅度提高。輥壓機的生料粉磨電耗可達(dá)11~14kWh/t,立磨的生料粉磨電耗可達(dá)11~19kWh/t。因各企業(yè)物料的特性不同,立磨選型及管理水平的差異,立磨磨制生料的電耗差異仍較大。尤其是近年來各企業(yè)對水泥窯系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,5?000t/d的熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力可提高至6?000~6?500t/d,部分企業(yè)的生料生產(chǎn)能力成為制約產(chǎn)能發(fā)揮的瓶頸。由于在粉磨過程中,隨著粉磨細(xì)度的增加,粉體的黏附力隨之增大,使粉體已產(chǎn)生的裂縫可能重新愈合;另外,顆粒斷裂時所產(chǎn)生的新表面上的游離電價鍵驅(qū)使臨近顆粒相互黏附和聚集,使得合格細(xì)粉在選粉設(shè)備中得不到很好的分散,導(dǎo)致選粉效率不高。這些因素都嚴(yán)重影響了粉磨設(shè)備的粉磨效率,極大降低了能量利用率。加入助磨劑能夠顯著提高粉碎作業(yè)效率,降低單位產(chǎn)品能耗。目前的水泥助磨劑以醇和醇胺類的化合物為主,且對其在水泥中的研究和應(yīng)用已經(jīng)十分成熟。但是水泥生產(chǎn)工藝中的生料粉磨過程,對其的關(guān)注度和研究相對較少。有研究對立窯系統(tǒng)生料粉磨中生料助磨劑的特點和應(yīng)用進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)用木質(zhì)素磺酸鈣作為生料助磨劑可以提高生料粉磨效率,降低電耗,提高磨機產(chǎn)量。由于生料的組成與水泥的區(qū)別,所以助磨劑的作用主要是通過提高生料的分散性來提高磨機的產(chǎn)量。由于大型生料磨通風(fēng)較為充分,生料成品細(xì)度大,分散性較高,所以要提高生料產(chǎn)量的難度相對較大;另一方面,由于粉磨后的石灰石顆粒細(xì)小,比表面積較大,所以助磨劑摻量過小時,對顆粒的表面吸附包覆不夠而導(dǎo)致分散性不夠。本文對在惠州塔牌水泥的立磨系統(tǒng)中應(yīng)用生料助磨劑的試驗研究結(jié)果進(jìn)行了介紹。

1、原材料及立磨型號水泥生料助磨劑:來源于多元醇生產(chǎn)副產(chǎn)物,產(chǎn)品有效主成分為有機多元醇,褐色液體。水泥生料原料:惠州塔牌水泥有限公司用生料。生料配比:石灰石85.3%,砂巖8.5%,黏土4.5%,鐵粉1.7%。生料立磨型號:德國非凡兄弟公司MPS5300B。

2、試驗數(shù)據(jù)2022年7月,廣州市華力新建材科技有限公司在惠州塔牌水泥有限公司專業(yè)技術(shù)人員的支持配合下在2#立磨進(jìn)行生料助磨劑的開發(fā)試驗。生料助磨劑摻量為生料磨臺時產(chǎn)量的1.0‰和1.5‰。試驗過程數(shù)據(jù)見表1,臺時產(chǎn)量、篩余及比表面積匯總見表2。從表2可知,摻1.0‰臺時產(chǎn)量比空白階段一提高了24t/h,提產(chǎn)比例為5.6%,達(dá)到預(yù)期目標(biāo);該階段數(shù)據(jù)顯示0.08mm及0.2mm篩篩余均有下降趨勢。在設(shè)備操作上僅調(diào)整選粉機的轉(zhuǎn)速(減慢),以期提高細(xì)度指標(biāo)。在未調(diào)整立磨操作的基礎(chǔ)上,生料助磨劑摻量加到1.5‰后,數(shù)據(jù)顯示對進(jìn)一步提產(chǎn)無明顯效果,但0.2mm篩篩余明顯增大,比表面積仍處于高位。初步判斷生料助磨劑對增加物料的流動性有明顯效果,選粉機用風(fēng)不調(diào)整的話生料易跑粗。表2臺時產(chǎn)量、篩余及比表面積平均值匯總同樣不加助磨劑的空白階段(二)和空白階段(一)相比,通過放粗0.2mm篩的細(xì)度0.26%提產(chǎn)量約4t/h;這說明在粉磨過程中物料的易磨性發(fā)生了變化,或磨機調(diào)整仍不到位。按經(jīng)驗生料0.2mm篩的細(xì)度由2.0%提高至2.5%,立磨臺時產(chǎn)量可提高4%~5%。生料顆粒分布見表3。從表3數(shù)據(jù)來看,摻入生料助磨劑1‰和1.5‰后,各分段的累計百分?jǐn)?shù)基本都要小于空白樣,同時特征粒徑相比空白樣也增大了,說明生料顆粒分布趨于集中變窄。

3、經(jīng)濟成本分析(1)2#立磨6月份平均電耗為14.6kWh/t,按臺時產(chǎn)量和電耗成反比計算,提產(chǎn)5.6%后,電耗接近下降5.3%,即節(jié)約電耗14.6kWh/t×5.3%=0.77kWh/t。按照2022年上半年平均電費為0.66元/kWh計,即節(jié)約電費0.77kWh/t×0.66元/kWh=0.51元/t。(2)助磨劑單價約1?200元/t,按1.0‰摻量投入,每噸生料增加費用為1.2元。綜合以上兩項,使用生料助磨劑后,由此帶來的電耗節(jié)約成本不能完全覆蓋助磨劑自身增加的材料成本。若要進(jìn)一步發(fā)揮生料助磨劑的增效降本的作用,仍需通過較長時間的試驗,優(yōu)化操作,并發(fā)揮其滿足窯產(chǎn)、增產(chǎn)水泥及節(jié)約立磨維修成本等方面的效益。

4、結(jié)論本次試驗確認(rèn)了生料助磨劑可以有效提高立磨的臺時產(chǎn)量,由于試驗的時間有限,只能對比在相同操作壓力、風(fēng)量等條件下的提產(chǎn)效果,如果能夠配合助磨劑再進(jìn)行操

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