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文檔簡介
加氫裝置事故匯編一、遼化100萬噸/年加氫裂化裝置開工中的主要問題及措施1、循環(huán)氫壓縮機故障循環(huán)氫壓縮機及其輔機故障,嚴重制約了裝置的順利投產(chǎn),反應(yīng)系統(tǒng)氣密過程中,當反應(yīng)系統(tǒng)壓力12.0—14.0MPa,因密封油泵壓力不足,密封油系統(tǒng)熱量分布不平衡,油冷卻后溫度較高,曾數(shù)次造成循環(huán)氫壓縮機停機,影響氣密進度,對密封油泵及冷卻系統(tǒng)進行改造,16.0MPa氫氣氣密一次合格。投料試生產(chǎn)以后,循環(huán)氫壓縮機頻繁停機,且沒有任何報警,給查找原因帶來較大困難,其中陸續(xù)解決了潤滑油泵出口安全閥彈簧損壞,調(diào)速油供油管徑過小,DG505調(diào)速系統(tǒng)參數(shù)整定欠佳,冬季外供中壓蒸汽管網(wǎng)過長中壓蒸汽溫度低易帶水,現(xiàn)場調(diào)速系統(tǒng)返饋信號接線短路等問題,使停機問題最終得以解決。2、分餾熱油泵密封損壞分餾熱油運過程中溫度超過200℃,各塔底泵密封頻繁損壞,分餾貫通熱油運經(jīng)常中斷。其原因是熱油泵自身配置密封沖洗冷卻器過小,密封油溫度不易控制所至。同時,泵的密封件本身也存在缺陷。為此,將塔底脫油泵高壓進料泵的密封沖洗液采用加氫尾油做密封液,集中供給,有效地解決了此問題。3、高分液位,界位調(diào)節(jié)閥堵塞開車過程中,曾發(fā)生過高分液位調(diào)節(jié)閥被硬塑料物堵塞,被迫使用調(diào)節(jié)閥付線控制,將調(diào)節(jié)閥閥芯拆出清掃。高分液位調(diào)節(jié)閥也曾多次被不銹鋼絲將閥芯卡住,也被迫用其付線控制,并在調(diào)節(jié)閥前安裝過濾網(wǎng)。二、揚子石化公司加氫裂化裝置開工中遇到的問題1、EA—109B殼程Ω密封圈鼓泡破裂,反應(yīng)系統(tǒng)泄壓放空在催化劑硫化結(jié)束,反應(yīng)器降溫過程中,高壓換熱器EA109B殼程法蘭處泄漏氫氣并著火,由于火勢較大,先后啟動0.7MPa/min和2.1MPa/min緊急泄壓設(shè)施,保證了設(shè)備和裝置安全。滅火后檢查發(fā)現(xiàn)殼程法蘭Ω密封圈鼓泡(2×3cm)破裂。2、新鮮原料進料泵聯(lián)鎖造成進料中斷由于氣溫較低,原料油泵出口流量孔板(F1007)引壓管凝堵,使新鮮原料進料泵低流量聯(lián)鎖停泵兩次,操作人員發(fā)現(xiàn)及時,在5分鐘內(nèi)重新啟動進料泵,恢復進料反應(yīng)器床層溫度并未發(fā)生大的波動。三、齊魯石化緩和加氫裂化開工中出現(xiàn)的問題及處理方法90年1月3日凌晨循環(huán)氫壓縮機突然停機,精制反應(yīng)器入口溫度失控超溫,壓力超高。緊急泄壓重新開工后,精制反應(yīng)器床層壓差由停機前的0.25MPa升至0.3MPa。15日又進一步升至0.49MPa,25日又突然降回到0.24MPa,與此同時精制油氮含量節(jié)節(jié)升高,雖不斷提高精制床層溫度,但氮含量仍升高到143ppm,在這段時間內(nèi)裂化床層的溫度也相應(yīng)提高,2月2日溫度已升到380℃方能維持>350℃餾分的轉(zhuǎn)化率在35%左右。2月1日發(fā)現(xiàn)精制反應(yīng)器一床層中上部外壁出現(xiàn)過熱點,過熱區(qū)不斷擴大,2月9日超溫區(qū)中心壁溫已達320℃,故停工檢查處理。經(jīng)過開蓋檢查和再生卸出催化劑后的觀測,發(fā)現(xiàn)一床層上部到預分配器塔盤均已被焦堵塞,并且在貼近器壁處有一深1.2m以上的洞穴直通超溫中心部,內(nèi)保溫表面有一主裂紋和多條小裂紋匯集在超溫中心部,另外再生后一床層催化劑大約粉碎了25%,床層水平斷面的中心部位粉化的更為嚴重,這也是壓差增大的一個原因。四、茂名石化加氫裂化裝置操作故障及主要經(jīng)驗教訓1、緊急放空的使用問題1988年5月20日和11月19日,裝置曾兩次因變電所供電逆變器故障引起大面積停電,此時,低壓電、高壓電和普通機泵用電均自停,首先是C101(循環(huán)氫壓縮機)透平在主汽門關(guān)閉后自停,0.7MPa/min自起動放空,聯(lián)鎖到反應(yīng)爐熄滅,及高壓原料油泵,高壓循環(huán)油泵,新氫壓縮機自保停運。在5月20日停電事故處理中,0.7MPa/min自降壓到15MPa(高分壓力)時,因及時啟動C101,當時原料油高壓換熱器曾內(nèi)漏較小,經(jīng)熱緊急處理后對生產(chǎn)沒造成什么影響。但在11月19日,停電事故的處理中,因當班班長經(jīng)驗不足,到0.7MPa/min自放空聯(lián)鎖到循環(huán)油泵運行,R102A(裂化反應(yīng)器)入口溫度約升高5~8℃時,在0.7MPa/min放空的基礎(chǔ)上又起動2.1MPa/min放空,有關(guān)人員在高分壓力降到9MPa后重新啟動C101失敗,致使C101調(diào)速閥損壞,高壓換熱器嚴重內(nèi)漏。重新開工后發(fā)現(xiàn)了這些問題,但被迫在這種情況下維持生產(chǎn)10多天,造成能耗增大,產(chǎn)品液態(tài)烴和輕石腦油質(zhì)量不合格,產(chǎn)品液收率很低的效果,因而不得不提前檢修。2、反應(yīng)器R102溫升過快時間:1990年2月1日零點班經(jīng)過:當班在硫化后的新催化劑用VGO(減壓蠟油)切換出低氮油后,控制VGO流量為49.8t/h,循環(huán)油流量為30t/h。至4時,供氫量嚴重不足。按49.8t/h的VGO的加工量計算,新氫的供應(yīng)量(標)最少應(yīng)為15000m3/h;可實際上只有11492m3/h。由此,高分壓力下降到13.1Mpa;反應(yīng)爐循環(huán)氫呈下降趨勢,F(xiàn)101為3700m3/h。F102為69896m3/h。由于催化劑處于硫化后換油結(jié)束階段,殘存的低氮油較多,很易裂解以致在2時至4時這兩個小時內(nèi),R101(精制反應(yīng)器)入口溫升速度為10.3℃/h,大大高于現(xiàn)場方案小于6℃/h的規(guī)定,由于供氫不足,到4時40分時,各反應(yīng)器床層溫度迅猛上升。其中,R101冷氫量為9300m3/h,R102冷氫量60000m3/h。在這種情況下,不得不采取緊急停爐并處理量由49.8t/h降至40t/h的措施以控制住溫度。經(jīng)驗教訓:①應(yīng)嚴格按方案執(zhí)行。②協(xié)調(diào)指揮不力,沒有及時聯(lián)系制氫配合開工,供氫不足又盲目地升溫。3、調(diào)節(jié)循環(huán)氫換熱旁路閥(T210)過快致使爐F102(第二循環(huán)氫加熱爐)進料孔板法蘭泄漏。時間:1990年2月22日白班經(jīng)過:當日零點班,制氫因儀表發(fā)生故障一直無法保證供氫,裝置被迫在7時停工。按上級布置,白天班應(yīng)使裝置在14時之前達到重新開工的條件。當時反應(yīng)器R101入口溫度291℃,R102入口溫度289℃,爐F101點燃7個火嘴,爐F102點燃8個火嘴(第一、二循環(huán)氫加熱爐)。為提高爐子負荷,使反應(yīng)器在進料后通過換熱器冷旁路調(diào)節(jié)入口溫度,13時50分,當班班長手動調(diào)節(jié)T210,閥位由30%瞬時開至95%。約4秒鐘后即從爐子處聽到法蘭泄漏的聲響。經(jīng)崗位操作工提醒,隨即將T210調(diào)回至原開度。之后,泄漏響聲消失。當閥位變化時,TRC-210 溫度記錄由220℃瞬時降至75℃,反應(yīng)器R101入口和R102A入口各發(fā)生有15~25℃的溫度波動,由此使開工進油推遲了1個半小時。事后恢復到進油條件,R101入口295℃,R102A入口293℃,檢測該法蘭仍有微泄漏。經(jīng)驗教訓:(1)業(yè)務(wù)技術(shù)水平低,盲目操作。(2)工作上沒有統(tǒng)籌安排,急于求成。4、第1分餾塔液面超高(即:產(chǎn)品分餾塔)時間:1990年2月27日四點班經(jīng)過:當日白班12時該塔進料自90t/h交班時提量到98t/h,這段時間內(nèi)由于轉(zhuǎn)化率不高,9時和13時柴油的終餾點都高于350℃,而交班前,T103(產(chǎn)品分餾塔)液面實際上已漫頂了(儀表指示在90%就不動了)。四點班繼續(xù)提量,18時已達100t/h。從16時到18時這段時間里,第一分餾塔各側(cè)線的抽出量又趨下降,輕石腦油由17.5t/h降至13.7t/h,重石腦油由15.1t/h降至13.7t/h,航煤由37.2t/h降至29.5t/h。按當時的物料平衡,該塔在12時至18時之間已存油94899kg。17時航煤的98%餾出溫度高于350℃,說明在這時該塔油已漫至抽出口,只是分析站不及時報送結(jié)果,至21時30分才報結(jié)果,而不被注意。后經(jīng)調(diào)整,操作正常,但中間罐航煤約600噸已受污染。經(jīng)驗教訓:①提量時對產(chǎn)品收率和物料平衡計算不準。②交接班不清。③沒有嚴格執(zhí)行質(zhì)量負責制,當分析不合格時,應(yīng)及時通知生產(chǎn)調(diào)度。5、供汽壓力波動導致C101(循環(huán)氫壓縮機)和P102AB(循環(huán)油泵)損壞時間:1990年9月20日四點班經(jīng)過:16時10分,接班后不久,隨著加氫鍋爐巨大的放空聲,操作人員發(fā)現(xiàn)中壓蒸汽壓力指示值急劇下降。班長隨即詢問,調(diào)度回答:"可能鍋爐有了問題"??吹綁毫^續(xù)下降并報警,C101崗位操作工意識到這會影響透平泵轉(zhuǎn)速已降到達2000r/min,泵出口壓力約10Mpa。針對這一情況,崗位操作工馬上啟動封油備用泵,然后去關(guān)封油透平的進汽手閥??勺詈髢煽酆芫o,這時設(shè)備員趕到現(xiàn)場,扳動跳閘機構(gòu)把透平停下。停后盤車,剛盤車時有緊的現(xiàn)象,但盤動后就松了。當蒸汽壓力恢復到期3.0Mpa時,經(jīng)請示,按開泵步驟重新啟動透平。逐漸關(guān)閉透平泵出口副線閥,將壓力憋起,在憋過程中,發(fā)現(xiàn)泵出口壓力和轉(zhuǎn)速隨之下降,泵發(fā)出異常聲響,未及停車,透平已自停。停下后盤車不動,情況緊急(封油壓力下降至0.56Mpa,危及C101停車),設(shè)備員跑回操作室通知當班操作工做停工準備。經(jīng)驗教訓:①當中壓蒸汽壓力下降至2.8Mpa以下時,要立即停下封油透平泵,切換備用泵;透平泵停后要經(jīng)解體檢查,確認無問題后方能重新啟動。②無論是透平泵還是電泵,入口負壓值不應(yīng)小于0.01Mpa,當達到或小于此值時,要停泵清掃入口過濾網(wǎng)。③為防止大透平(CT101)損壞,當蒸汽壓力下降,大透平轉(zhuǎn)速小于或等于7200r/min時,要作緊急停機處理。④為防止泵磨損所產(chǎn)生的鐵末污染罐內(nèi)的油,建議在泵出口返回儲罐的油管道上增設(shè)過濾網(wǎng)。6、泵P102(循環(huán)油泵)抽空操作導致止推軸承和轉(zhuǎn)子磨損。時間:1990年2月20日經(jīng)過:當日白天班,在裝置開工新催化劑鈍化過程中,由于注氨泵北缸氣阻,上量不好,推遲了換油時間。反應(yīng)分餾系統(tǒng)在較高溫度下(260~280℃)循環(huán)產(chǎn)生了裂化反應(yīng),各塔器出現(xiàn)了低液面。9時多,當發(fā)現(xiàn)P102由于D107(循環(huán)油罐)液面超低抽空時就通知泵工去停泵,抽空時間約5分鐘,停泵時未發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象。11時許,D107液面恢復正常,泵按開泵程序啟運,發(fā)現(xiàn)電流表指針打上去較長時間才回到140安(額定為135安)就再也不下來了,且噪聲較大,如此約有5分鐘。當發(fā)現(xiàn)電流超高,后軸承處甩火花時,泵工當即按停泵按鈕,但由于觸點不好,按鈕失效,后聯(lián)系電工拉閘,這時,另一泵工按停泵按鈕成功。檢查發(fā)現(xiàn)泵的止推軸承燒壞,轉(zhuǎn)子和內(nèi)件受到一定程度的磨損。經(jīng)驗教訓:①分餾操作工責任心不強,致使D107液面兩次超低,是這次事故的主要責任者。②泵工在第一次停泵,開泵前盤車時沒能發(fā)現(xiàn)泵已經(jīng)有了問題,且在起動電流超高時又沒能將泵停下,失去了阻止事故發(fā)生的機會。③在重新開泵時,沒有發(fā)現(xiàn)循環(huán)油罐入口溫度比泵體積高出20~30℃。啟動后泵體溫度突然升高,升溫度很可能超過每分鐘2℃,這也可能是事故原因之一。五、上海股份有限公司芳烴廠加氫裝置BA-101(循環(huán)氫加熱爐)爐管爆裂事故。1989年6月18日1時26分左右,當班副班長發(fā)現(xiàn)DC-102(裂化反應(yīng)器)第1床層出口溫度點T-01066高報警,該點溫度從正常370℃升高到380℃,DC-102進口溫度則從367℃降至360℃,同時發(fā)現(xiàn)DC-101(精制反應(yīng)器)進口溫度下跌,BA-101的燃料氣的控制閥后壓力從正常的0.11Mpa升至0.18Mpa,BA-101的循環(huán)氫流量計F-01009的指示達到滿刻度,調(diào)節(jié)閥FV-1009處于全關(guān)狀態(tài)。另外從中控室的儀表屏上發(fā)現(xiàn)燃料氣管網(wǎng)壓力下降。此時運轉(zhuǎn)主任提醒:FV-1009已處于全關(guān)狀態(tài),無法判斷加熱爐是否已破裂。當班副班長即按常規(guī)將FV-1009恢復到75%開度。在1時30分,當班班長在壓縮機房處聽到兩聲不連續(xù)的爆裂聲,同時反應(yīng)外操報告加熱爐煙囪有火,班長立即決定啟動2.1Mpa/min泄壓;裝置緊急停工。2時35分,加熱爐煙囪倒塌,2時45分火勢基本得到控制,3時05分,大火熄滅。事故分析:這次事故估計是先有一根爐管爆裂引起的。當時BA-101的循環(huán)氫流量控制器FIC-01009處在自控狀態(tài),爐管破裂漏出大量氫氣使得FV-1009指示大于正常值,因而FV-1009自動關(guān)小直到全關(guān)。當發(fā)現(xiàn)FV-1009全關(guān)時,為防止加熱爐空燒爐管,當班人員將FTC-01009改為手控,將FV-1009開至正常開度。這一過程中,BA-101循環(huán)氫已中斷過,已有VGO(減壓柴油)從爐出口的單向閥倒入BA-101的爐管。爐子還未降溫,F(xiàn)V-1009打開后,大量氫氣進入爐膛造成燃爆。VGO在爐管內(nèi)結(jié)焦,造成爐管局部過熱爆裂。事后發(fā)現(xiàn)爐膛里有多根管破裂。啟動2.1Mpa/min泄壓系統(tǒng)已是過了一段時間,所以從反應(yīng)系統(tǒng)倒過來的VGO在爐膛內(nèi)繼續(xù)燃燒。事故原因:(1)第1根爐管破裂可能是實際爐管壁溫超標。(2)測溫點不在第一組爐管最高溫度的第8根爐管,而是在第二組爐管上。(3)主要原因是爐管材質(zhì)缺陷。六、揚子石化公司芳烴加氫裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的事故1、DA-102(產(chǎn)品分餾塔)操作控制不住92年7月13日被迫停工檢查,發(fā)現(xiàn)塔底嚴重受損,經(jīng)分析,原因是DA-102沖塔造成。開車時此塔液位較高,當時未受重視,另外儀表不準,新增的EA-125(新鮮進料和尾油換熱器)使用不當,回流量大,引起塔氣相負荷大,壓差大造成沖塔。事故總結(jié):責任心不強,未及時發(fā)現(xiàn)操作參數(shù)的變化,對儀表過于信任,未去現(xiàn)場察看,今后加強業(yè)務(wù)學習,提高操作技能。2、DC-103(裂化反應(yīng)器)飛溫的經(jīng)過91年8月14日14:45分(進加熱爐循環(huán)氫控制閥)T-1156閥突然失控關(guān)小,副線控制閥又處于手動關(guān)的位置,BA-102爐終斷了循環(huán)氫,造成爐管干燒10分鐘,后打開T-1156閥循環(huán)氫進入加熱爐內(nèi),把爐管內(nèi)的熱量頂入DC-103,造成DC-103一、二床層飛溫至930℃,緊急打開2.1Mpa/min放空泄壓。事后檢查發(fā)現(xiàn)爐管有部分彎曲,DC-103一、二床層催化劑失活。應(yīng)吸取教訓是:①對儀表、控制閥要詳細認真地確認。②要加強操作技能的訓練,加強對事故的演練。3、儀表故障造成裝置停工93.8.31日13:00左右,GB-101振動較大,循環(huán)氫中斷反應(yīng)溫度上升較快,這時緊急啟動0.7Mpa/min泄壓停車。事故原因是GB-101儀表盤進水(估計是下雨所至)。GB-101出口閥誤動作關(guān)死,造成循環(huán)氫中斷,后經(jīng)對儀表盤處理再開車。4、操作不慎造成人身傷害EA-903(脫丁烷塔進料換熱器)內(nèi)漏,蒸汽冷凝水帶油,從導淋處接了一根膠管向地溝排放,有一操作工在準備關(guān)導淋時,導淋桶部膠管突然脫落,高溫冷凝水噴泉反彈至這位工人身上,造成燙傷事故,住院治療。教訓:接膠管時未用鐵絲捆綁,且排放閥開的過大,此人安全防護意識較差,今后應(yīng)加強學習。5、氫氣泄漏引起著火90年5月8日14:25分GB-102B(補充氫壓縮機)二段出口壓力表引壓管根部閥填料大量泄氫氣著火,經(jīng)撲救于14:45分熄滅,同時啟動0.7Mpa/mi泄壓停車,14:45分啟動GB-102A,因負荷閥儀表接線燒斷,無法將負荷切到100%,被迫作長時間氫循環(huán)運轉(zhuǎn)(改小循環(huán))。晚20:30分左右保運人員在拆除氫氣泄漏閥時,因引壓管內(nèi)余壓未排盡,引起瞬時間燃燒,險些燒傷保運人員,后來用N2將火吹滅。經(jīng)驗教訓:①未及時發(fā)現(xiàn)問題,今后要加強巡檢。②責任心不強,未將故障設(shè)備處理干凈,就交給保運人員,6、GAT-183齒輪箱軸燒壞92年7月19日22:30分啟動GAT-183(密封油蒸汽透平泵),準備開循環(huán)氫壓縮機,在開GAT-183前做好了開泵前的一切準備工作。開啟后發(fā)現(xiàn)此泵振動較大,立即向上級有關(guān)部門匯報并來人查看未做任何處理,交接班時下個班也未發(fā)現(xiàn)任何問題,到1:30分發(fā)現(xiàn)GAT-183齒輪箱軸燒壞。事后進行事故分析,主要原因是檢修不過關(guān)造成燒軸,另一方面有可能是潤滑油少的原因造成燒軸。經(jīng)驗教訓:①此泵檢修完后未進行認真檢查。②操作人員對事故判斷能力較差。③沒有嚴格按操作規(guī)程去作,潤滑油位低。④有關(guān)上級部門對此事不夠重視,崗位人員應(yīng)繼續(xù)向上級匯報。7、機泵故障造成裝置停車92年10月28日15:00點,GB-101(循環(huán)氫壓縮機)因密封油泵停運。FA-184(密封油高位槽)液位低造成聯(lián)鎖停車,啟動0.7Mpa/mi泄壓,裝置緊急停工。
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