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文檔簡介

鍋爐結(jié)焦原因分析及解決措施摘要:分析鶴煤公司熱電廠鍋爐結(jié)焦的原因,提出解決鍋爐結(jié)焦的措施,并取得效果。

關(guān)鍵詞:鍋爐結(jié)焦分析與措施

鶴煤公司熱電廠2×135wm機組分別于06年、07年相繼投產(chǎn),自投產(chǎn)以來鍋爐過熱汽溫一直達(dá)不到設(shè)計要求,影響機組的安全經(jīng)濟(jì)運行,核定的額定負(fù)荷僅為114mw。經(jīng)過組織專家反復(fù)計算和論證,最終確定改造方案:①在水冷壁燃燒器區(qū)域敷設(shè)衛(wèi)燃帶,區(qū)域為燃燒器高度(上三次風(fēng)至下二次風(fēng)以下1m左右),標(biāo)高12740至19800區(qū)域范圍,衛(wèi)燃帶為分塊布置,總面積約為100m2;①燃燒器所有噴口上擺12°;③增加高溫過熱器受熱面,沿?zé)煔饽媪鞣较蛟黾?排,增加受熱面積386.6m2;三個方案同時實施,改造效果很好,各項參數(shù)均能達(dá)到設(shè)計要求。但是由于水冷壁敷設(shè)100m2衛(wèi)燃帶,鍋爐結(jié)焦問題嚴(yán)重,甚至引發(fā)掉大焦滅火事故。僅2009年#1爐掉大焦滅火事故4起,嚴(yán)重影響到鍋爐安全運行。

鶴煤公司熱電廠鍋爐是由東方鍋爐廠生產(chǎn)和設(shè)計,型號為dg445/13.7-ⅱ型。

鍋爐為一次中間再熱,超高壓自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,四角切圓燃燒,全懸吊,平衡通風(fēng),中間倉儲式,管式空氣預(yù)熱器,固態(tài)排渣,鋼構(gòu)架露天布量。

1鍋爐結(jié)焦的原因分析

1.1設(shè)計煤種和實際燃燒的煤種偏差大是鍋爐結(jié)焦的原因之一?;业娜廴谔匦允桥袛嗝悍墼跔t膛燃燒過程中是否發(fā)生結(jié)焦的依據(jù)。煤種不同,煤的熔性溫度不同,煤的粘度也不同。如灰熔點溫度低于設(shè)計值,粘度大于設(shè)計值,當(dāng)負(fù)荷升高爐膛溫度隨即升高,灰粒很容易達(dá)到軟化狀態(tài)而引發(fā)受熱面結(jié)焦。

1.2爐內(nèi)局部出現(xiàn)還原性氣體ch4、co、h2等氣體,同時局部煙氣的氧含量較低時,使灰的熔點溫度降低時,結(jié)焦的概率增加。

1.3爐膛燃燒區(qū)域熱負(fù)荷不平均,燃料量在某個區(qū)域偏高,局部溫度高,未完全燃燒的煤粉顆粒粘結(jié)在水冷壁的衛(wèi)燃帶上面,積聚造成結(jié)焦。

1.4爐內(nèi)空氣動力場氣流組織不合理,造成火焰中心偏斜,切圓直徑偏大,造成一次風(fēng)氣流偏斜,造成局部結(jié)焦。

1.5過量空氣系數(shù)偏小。當(dāng)爐內(nèi)局部區(qū)域氧量偏小且煤粉與煙氣混合不均勻時,可能產(chǎn)生還原性氣氛,而煤粉在還原性氣氛不能充分氧化,灰分中的fe2o3被還原成feo,feo與sio2等形成共晶體,其熔點溫度就會降低,有時會使熔點下降150~200℃,造成結(jié)焦幾率增加。

1.6煤粉細(xì)度變粗,煤粉中的粗顆粒在爐內(nèi)切圓燃燒離心力的作用下煤粉氣流中分離出來與水冷壁發(fā)生沖撞,因煤粉顆粒較粗,燃燒時間增長,沒有完全燃燒的煤粉顆粒在水冷壁衛(wèi)燃帶上繼續(xù)燃燒,造成結(jié)焦。

分的析出,使煤粉在爐內(nèi)燃燒時間增長,開啟周界風(fēng)起著補氧作用。三是周界風(fēng)的速度在43m/s,一次風(fēng)速在22m/s,周界風(fēng)速高于一次風(fēng)速,這樣的好處在于增加一次風(fēng)煤粉氣流剛性,防止煤粉氣流偏斜,沖擊臨側(cè)水冷壁;最后是43m/s的周界風(fēng)更利于卷吸高溫?zé)煔猓龠M(jìn)一次風(fēng)煤粉氣流盡早著火,加劇一、二次風(fēng)的混合強度。在實際運行中,運行中的一次風(fēng)所對的周界開度在30%,停運一次風(fēng)所對的周界風(fēng)開度不小于50%。停爐檢修中發(fā)現(xiàn)三次風(fēng)噴口變形嚴(yán)重,c層一次風(fēng)噴口的格柵有明顯的變形。原因是三次風(fēng)所對的制粉系統(tǒng)停運后冷卻風(fēng)量過??;c層一次風(fēng)給粉機停運,冷卻風(fēng)量過小,致使噴口格柵變形。

3.4控制爐膛出口空氣過剩系數(shù),并保證機械不完全燃燒和排煙熱損失最小。50%負(fù)荷時爐膛出口氧量控制在5%-7%;60%-75%負(fù)荷爐膛出口氧量控制在4%-6%。

75%負(fù)荷以上時控制爐膛出口氧量控制在3%-5%。

3.5配風(fēng)方式。采取縮腰型的配風(fēng)方式,將cc層和aa層的二次風(fēng)擋板開度調(diào)節(jié)為45%,ab層、bc層二次風(fēng)擋板開度調(diào)為30%。采取這種配風(fēng)方式可提高火焰中心的溫度,加強煤粉氣流的著火,提高燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,爐膛結(jié)焦也可加以改善。原因在于ab層、bc層二次風(fēng)處于三個一次風(fēng)煤粉氣流的中間,當(dāng)其動量較小時,一次風(fēng)煤粉氣流對其的卷吸能力較小,負(fù)壓也較小,因此從上角來的主氣流所造成的沖擊力也較小,從而不會使一次風(fēng)煤粉氣流發(fā)生嚴(yán)重偏轉(zhuǎn)沖刷水冷壁而引起在衛(wèi)燃帶上結(jié)渣。針對火焰中心偏右后墻問題,采取增大右后墻角的二次風(fēng)量,將火焰中心推至爐膛中心。保證#4角的二次風(fēng)門開度大于#1、#2、#3角5%的開度。

3.6調(diào)整煤粉細(xì)度。運行中調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的方法主要是調(diào)整制粉系統(tǒng)的通風(fēng)量和調(diào)節(jié)粗粉分離器折向擋板。通風(fēng)量大時,攜帶煤粉的能力增大,煤粉細(xì)度變粗;通風(fēng)量小時,攜帶煤粉的能力變小,煤粉細(xì)度變細(xì)。調(diào)整通風(fēng)量調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的方法調(diào)節(jié)范圍較小,實際煤粉細(xì)度與設(shè)計煤粉細(xì)度差40%左右,這種方法不能將煤粉細(xì)度調(diào)至正常范圍內(nèi),所以采用調(diào)節(jié)粗粉分離器折向擋板的方法。我廠使用的是雙軸向、多通道粗粉分離器。原#1爐兩個粗粉分離器折向擋板的開度在45%,煤粉細(xì)度r90=17.5%左右,將兩個粗粉分離器折向擋板的開度關(guān)至35%,煤粉細(xì)度r90=11.5%左右,詳見數(shù)據(jù)。

4結(jié)論

通過對鍋爐結(jié)焦的原因分析和判斷,得出了操作過程中降低鍋爐結(jié)焦具體措施:

①調(diào)整一次風(fēng)風(fēng)速和一次風(fēng)的均勻性。

②控制爐膛出口氧量,防止缺氧燃燒爐內(nèi)結(jié)焦。

③采取縮腰型的配風(fēng)方式,調(diào)整火焰中心。

④調(diào)整煤粉細(xì)度在合格范圍內(nèi)。

采用以上措施后,鍋爐燃燒穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)性提高,衛(wèi)燃帶結(jié)焦現(xiàn)象明顯減少。自2009年10月至今,未發(fā)生鍋爐掉大焦滅火事故。本文

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