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【摘要】隨著時間的推演,1.5MW機組已成為大多風電公司的老舊機組,很多嚴重問題開始突顯,又伴隨著平價上網(wǎng)的臨近,能效監(jiān)督要求越來越高,必須深度挖掘機組的最優(yōu)性能,解決機組問題,符合現(xiàn)場實際,從而使設備更穩(wěn)定、健康。某品牌1.5MW機組變槳近期暴露出一個致命問題,由于K2繼電器的運行老化和頻繁動作,造成故障頻發(fā)、難處理,甚至造成了人身和設備的安全隱患。本文將重點從變槳系統(tǒng)帶來的危害和弊端、技改優(yōu)化的方案及變槳系統(tǒng)改造優(yōu)化后的效果三方面進行闡述、分享?!娟P鍵字】K2電磁剎車繼電器技改優(yōu)化方案效果與收益1.技改優(yōu)化項目背景以某風電場33臺某品牌1.5MW機組為例,該風電場2018年因變槳系統(tǒng)故障損失發(fā)電量140萬kWh,故障主要集中在變槳過壓、K2繼電器失效、旋轉(zhuǎn)編碼器失效,其中因變槳過壓故障損失電量45.6萬kWh。變槳過壓故障特點:1.1故障處理難度大變槳過壓故障現(xiàn)象:報文通常為某子站丟失,一支葉片未順槳,變槳柜內(nèi)24V失電,24V保險熔斷,24V回路存在多個短路點,因過壓導致壓敏電阻擊穿,回路存在多個短路點,同時因過壓導致批量器件損壞,對處理故障人員技能水平要求高,通常情況下處理該故障人員需反復登塔三次以上才能完成消缺。1.2備件損壞多2018年某風電場因變槳過壓損壞備件統(tǒng)計如圖1,單單由于過壓損壞的備件金額高達12萬元以上。圖1:因過壓損壞的備件統(tǒng)計1.3安全隱患高若機組因壓敏電阻擊穿后,X3-3和X3-4兩個壓敏電阻擊穿后短路(如圖2),相當于將機組限位開關屏蔽,齒形帶繃斷、張緊輪斷裂(如圖3),葉片自由旋轉(zhuǎn),處于不可控狀態(tài)。圖2:因過壓損壞的備件統(tǒng)計圖3:齒形帶繃斷、張緊輪失效2.原因分析及技改思路2.1原因分析通過多年的風電機組設備數(shù)據(jù)臺賬統(tǒng)計和典型故障案例的分析,以壓敏電阻擊穿作為切入點,壓敏電阻擊穿說明24DC回路至少串入77V以上電壓(如圖4壓敏電阻保護電壓77V),變槳系統(tǒng)共存在三種電壓等級(220VAC/60VDC/24VDC),檢查重點包括兩條回路并列排布的線路絕緣、變槳電機、AC2等,沒有發(fā)現(xiàn)任何痕跡表明220VAC回路與24VDC回路存在短路。圖4:X3端子排壓敏電阻參數(shù)因超級電容容量大,直流電壓不能突變,造成壓敏電阻擊穿電壓應為交流電壓,同時NG5、DC/DC模塊存在整流環(huán)節(jié),有隔離作用,交流電無法通過以上設備串入24VDC回路,經(jīng)過電氣回路及實物分析,最終鎖定K2是造成220VAC串入24VDC回路的故障點(如圖5交流觸點緊挨著直流觸點)。圖5:K2繼電器觸點實物分配圖因此可以初步判定,隨著電網(wǎng)對AGC平臺的快速推進,對風電機組的要求更高,又由于三北地區(qū)限電情況不斷加劇,所以對于風電機組的變槳系統(tǒng)是一次嚴重考驗(AGC指標不斷變化,風電機組需頻繁變槳來跟蹤AGC指標,從而暴露出很多變槳問題),由于頻繁變槳,K2繼電器不斷動作,交流220V電壓觸點必然頻繁開斷拉弧,隨著觸點保護層的電蝕,勢必將電弧串入24V直流系統(tǒng)內(nèi),造成壓敏電阻擊穿(如圖6),從而造成短路(正負極短路或接地短路)。圖6:損壞的壓敏電阻2.2技改思路通過以上分析,變槳系統(tǒng)24VDC過壓主因是電氣回路設計不合理(早期設備未考慮到接收電網(wǎng)AGC指令后會頻繁變槳),K2接觸器同時控制230VAC及24VDC,造成交流電壓串入直流系統(tǒng)可能,K2接觸器主要作用是控制變槳電機剎車,變槳采用交流電機,控制策略是每次槳距調(diào)節(jié)均需要K2動作,動作十分頻繁,同時電磁式接觸器隨著工作年限增加,觸點發(fā)生電蝕,存在接觸間隙,放電現(xiàn)象明顯,極容易發(fā)生交直流短路及批量失效問題。因此從以下幾方面進行技改升級:將變槳電磁剎車接觸器K2中230VAC觸點拆除,避免230VAC串入24VDC回路,導致批量備件燒毀,將K2電磁式接觸器更換固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器具有壽命長、可靠性高優(yōu)點,已解決K2批量失效問題,升級改造圖紙如圖7和圖8。圖7:改造前圖紙圖8:改造后圖紙3.現(xiàn)場實踐3.1作業(yè)安全措施①將作業(yè)風機手動停機并打至維護狀態(tài),切斷風機遠程控制;②可靠鎖定葉輪兩側(cè)機械鎖;③將三個變槳柜手自動開關S1切換到手動狀態(tài);④將三個變槳柜的Q1空開斷開;⑤拉開F5保險座,并取出;⑥用萬用表測量X2的8口無24V;⑦技改完成后進行手動測試,并兩人進行配合,若沖限位,及時斷電。3.2所需工具及耗品表1:所需工具及耗品3.3作業(yè)步驟3.3作業(yè)步驟①進入風機后,手動停機,將維護開關旋至維護狀態(tài),掛上“禁止合閘,有人工作”安全標識牌,門口掛“在此工作”標識牌。②進入機艙鎖定葉輪(風速超過12米/秒時,嚴禁鎖定葉輪),葉輪鎖定后,人員可進入輪轂,嚴禁葉輪未鎖定情況下進入輪轂。先將三個變槳柜打到手動狀態(tài),然后將三個變槳柜的Q1打到OFF狀態(tài),切斷3臺控制柜電源,最后將滑環(huán)電101F4斷開。③打開3臺變槳控制柜柜門,用萬用表核實變槳柜是否帶電,確認變槳柜不帶電后進行改造。④拆除作業(yè):1)安全打開柜門后,首先移除線槽蓋以便于后續(xù)操作。以下操作均按圖9為主視圖進行描述,首先進行線纜的拆除,在實施過程中必須看清線號(可通過相機留影輔助作業(yè)),杜絕在改造完成后發(fā)現(xiàn)錯誤進行返工,根據(jù)原理圖進行X2-8與X3-1(圖10)的下口進行拆除。圖9:變槳柜柜體主視圖圖10:X2-8與X3-1進行拆線注意:在拆除導線操作中,由于一代VENSYS變槳無線套,所以必須先核對端子排名稱及端子號;其次,必須將線纜兩側(cè)都拔出后,通過萬用表通斷檔進行檢測,從而保證拔除的是同一根線纜!2)由于線槽內(nèi)線束捆扎成束,無法將拆除的線纜取出,因此應將裸露線鼻子進行絕緣防護,要求纏繞3-5圈,必須將線鼻子完全纏繞緊固,并放置在線槽內(nèi)。⑤安裝作業(yè):1)根據(jù)主視圖,將固定卡扣取下(部分機組無卡扣,可忽略),向右移動濾波模塊(綠色LC濾波模塊,部分機組無此模塊,可忽略),從而預留出固態(tài)繼電器位置,使固態(tài)繼電器安裝于保險組件左側(cè),如圖11;將卡件、A10、藍色繼電器組右移,預留出K3.1繼電器位置,安裝與保險組件右側(cè),如圖11。圖11:固態(tài)繼電器和K3.1繼電器安裝位置2)根據(jù)改造后原理圖進行接線,按照工藝要求,注意電纜的彎折情況,保證端子排安裝到位。按照改造后原理圖,控制線從X2-8下口拆除端為首端,依從接線至固態(tài)繼電器Crydom的+1入,2出,再到K3.1的11觸點入,14觸點出2根,一根到X3-1的下口(拆除端),另一根到X11-5的端子(中間通過快插進行隔離,便于機組撞限位后,維護人員能高效處理);對于固態(tài)繼電器和K3.1的電源線分別取自K2和K3的A1、A2電源線,固態(tài)繼電器的+3接于K2繼電器的A1,固態(tài)繼電器的4接于K2繼電器的A2,K3.1繼電器的A1接于K2繼電器的A1,K3.1繼電器的A2接于K2繼電器的A2。3)線纜安裝完成后,使用萬用表測量每根新增的線纜確保接線正確,填寫檢查表(見附錄表2)。然后對柜內(nèi)進行恢復。隨后檢查柜內(nèi)有無工作殘留物,蓋上線槽蓋,恢復到正常狀態(tài),依次對另外兩只槳葉進行改造。表2:改造完成后線纜接線檢查表⑥上電檢測:1)滑環(huán)上電,且三柜都處于手動模式,逐一柜體上電;2)上電后葉片應該停在87度接近開關位置,對改造后的柜體進行手動點動向后(90度方向)變槳,此時槳葉應能動作,聽電機是否有開合閘動作,同時測試向前(0度方向)變槳,觀察是否正常;3)手動向后變槳直至觸發(fā)92度限位開關,觸發(fā)92度限位開關后,手動向前向后均失效,且無開合閘動作;4)用快插和短接片切換至強制手動狀態(tài),此時向前向后均可動作。在強制手動狀態(tài)下,將槳葉向前變槳至70度左右,開合閘動作正確;5)取消強制手動狀態(tài);6)確定人員處于安全位置時,將柜體切換至自動狀態(tài),此時槳葉應能自行運轉(zhuǎn)到87度位置,開合閘動作正確;7)若改造多個柜體,測試其他柜體時,測試完畢的柜體應仍然切換至手動狀態(tài),且切斷電源;8)測試無誤后,對柜體進行恢復,上電,切換為自動模式,并帶走工具以及輪轂內(nèi)工作殘留物。4.結(jié)束語截止2019年12月,該技改已在7臺機組上實施(其中5臺曾發(fā)生24V過壓故障),按照故障規(guī)律發(fā)生24V過壓機組,如果不做技改會發(fā)生二次過壓,目前該7臺機組運行穩(wěn)定,未發(fā)生過壓及K2、旋轉(zhuǎn)編碼器失效情況。按照2018年統(tǒng)計某風電場一期項目33臺1.5MW機組為例,變槳系統(tǒng)故障損失電量為140萬kWh,因變槳過壓、K2失效、旋轉(zhuǎn)編碼器失效

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